汉钢2号高炉炉缸烧漏事故调查分析

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汉钢2号高炉炉缸烧漏事故调查分析

汉钢2号高炉炉缸烧漏事故调查分析
身心健康 , 减 少 环境 污 染 。
2 炉缸烧漏情况调查
配用 本地球 团矿( 硫 酸 渣 和 精 矿 粉 焙烧 而 2 . 1烧穿部 位 成) , 而本地球 团矿中铅 、 锌 和 砷 的 含 量 大 2 高炉发 生 了炉缸烧 漏事故 , 停 炉 后
大超 过公 司内控制标准 , 在 本 地 球 团 矿 配
止 高炉 配 加锰 矿 、 萤 石 洗炉 。 ( 8 ) 强化 铁 口操
围, 在 两 块 冷 板 与炭 砖 间有 连 片 铅 片 ; 各层 炭砖 水平 面 铅 片厚 约 1 0 mm; 在残 铁 底部 与 第二 层炭 砖 侵蚀 面 内 , 有直 径 约3 5 0 0 mm的 椭 圆形铅 饼 , 重约1 5 0 0 k g; 在 碳素 捣 料 与混 凝土界 面 上 , 有一 直径达 6 0 0 mm 、 厚 约
工 业 技 术
S C I E N C E &T E C H N O L O ( 3 Y .
匪圆
汉钢 2号 高 炉炉 缸 烧 漏 事 故 调 查分 析
伍蜀 秦 黄 宝新 李志刚 ( 陕西汉 中钢铁 集团有 限 公司 陕西汉 中 7 2 4 2 O 7 )
摘 要: 对汉钢2 高炉 炉缸烧 漏事故进行 了调 查分析 , 认为炉缸 烧漏 的主 要原 因是一 代炉龄 到期 , 炉缸炉底碳砖 侵蚀 严重 , 又加上 冶炼舍 有 话锌 的原料 , 导致 炉 缸炉底 铅 富集, 加速 碳砖破 损 。 从而导致 炉 缸烧 漏, 井提 出 今 后应采取 的措施 和建议 。 关键 词 : 高炉 炉缸 烧漏 分析 中图分类号: T N 2 文献 标 识码 : A 文章 编号 : 1 6 7 2 -3 7 9 I ( 2 0 1 3 ) 0 6 ( a ) 一 0 0 6 3 — 0 1

炼铁高炉事故及应对措施[最终版]

炼铁高炉事故及应对措施[最终版]

炼铁高炉事故及应对措施[最终版]第一篇:炼铁高炉事故及应对措施[最终版]炼铁高炉安全事故及应对措施高炉冶炼事故主要有低料线、管道行程和崩料、悬料、风口灌渣、炉缸和炉底烧穿等。

如不及时处理,就会酿成大祸。

1.高炉突然断风处理高炉突然断风,应按紧急休风程序操作,同时组织出净炉内的渣和铁。

休风作业完成后,组织处理停风造成的各种异常事故。

如果设有拨风系统,应按照拨风规程作业,采取停煤、停氧等应急措施,按规程逐步恢复炉况。

2.高炉停电事故处理高炉停电事故处理应遵守下列规定:(1)高炉生产系统(包括鼓风机等)全部停电,应积极组织送电;因故不能送电时,应按紧急手动休风程序处理。

(2)煤气系统停电,应立即减风,同时立即出净渣、铁,防止高炉发生灌渣、烧穿等事故;若煤气系统停电时间较长,则应根据总调度室要求休风或切断煤气。

(3)炉顶系统停电时,高炉工长应酌情立即减风降压直至休风(先出铁、后休风);严密监视炉顶温度,通过减风、打水、通氮气或通蒸汽等手段,将炉顶温度控制在规定范围以内;立即联系有关人员尽快排除故障,及时恢复,恢复时应平衡风量、矿批与料线的关系,合理控制入炉燃料比。

(4)发生停电事故时,应将电源闸刀断开,挂上停电牌;恢复供电时,应确认线路上无人工作并取下停电牌,方可按操作规程送电。

(5)鼓风机停电按停风处理。

(6)水系统停电按停水处理。

3.高炉冷却系统事故处理就高炉主体来讲,冷却的目的是保护炉体设备,生成稳定的渣壳。

为了达到有效的冷却,必须提高水质,采用高效的冷却构件,对水进行有效的控制,既不危及耐火材料的寿命,又不致因冷却件的泄漏导致高炉运转失常或发生事故。

(1)高炉冷却系统应符合下列规定:①高炉本体冷却水压力都应大于炉内压力0.05MPa以上。

②高炉各区域的冷却水温度、流量和压力应满足设计要求。

③对热风阀和倒流阀的破损,进行常规“闭水量”检查;倒换工业水的供水压力,仍应大于风压0.05MPa;应按顺序倒换工业水,防止断水。

钢厂事故反思心得体会

钢厂事故反思心得体会

钢厂事故反思心得体会时光飞逝,在水钢学习即将一年的时间。

目前学习了三个车间,最近几个月在连铸车间学习,这个月是继续对浇钢岗位的技术和技巧的学习,同时加强对其他岗位的熟练操作程度。

本月连铸车间出现了几次事故,从事故中我学到了很多,事故让我发现问题,在师傅们的帮助下解决问题。

最重要的是能从生产中尤其是在抢事故中能看出两个字“团结”,这点很值得我们学习。

如果不团结生产将不顺行,事故抢不回来,直接影响整个生产流程。

在这段时间的学习心得如下:一、学习内容体会大家都知道结晶器是连铸机的心脏,那么浇钢工就是心脏的动力,所以我们可以看出浇钢操作岗位的重要性。

浇钢操作岗位是连铸生产过程中的核心岗位和蕴含技术的岗位,所以每组钢的开浇、停浇及生产过程的顺利进行,浇钢工处于主导作用。

当然要排除一些外界原因,例如钢水温度过低导致钢水结瘤堵流和跳电造成生产设备停止等。

我在连铸这段时间里见过很多次是事故,有的事故可以抢救回来,有的就造成非计划停浇,影响生产。

连铸生产过程中最常见的事故有:开浇漏钢、生产过程中拉漏、钢水温度过低结瘤等。

有时候正确的操作和根据实际情况进行操作可以避免事故的发生。

例如,6月24日2#连铸机丁班白班也就是我所在的班组进行生产一组特种钢造成非计划停产。

原因是因为当时钢水温度过低再加上中间包是使用的是浇铸特钢的塞棒装置,塞棒是用来控制和稳定钢水流量从而稳定拉速的,所以钢水温度低、流速过小导致结瘤堵流,经抢救无效造成非计划停产。

在事故分析会上我们机长和浇钢工师傅都分析道:如果开浇时把塞棒开到最大按照普钢开浇也许不会结瘤。

当然事故的原因精炼车间是罪魁祸首,钢水温度不达标。

当然还有很多我亲自目睹的事故案例,在这就不多举例了。

从这些事故中我得到一些启发:1.各个岗位要增强自己的责任心。

2.操作人员要细心谨慎,把自己的技术水平发挥出来。

3.要善于思考、总结,杜绝相同事故的发生。

4.加强各个车间操作岗位的联系。

5.不要太死板,根据实际情况进行生产操作。

高炉炉缸烧穿事故

高炉炉缸烧穿事故
炼铁总厂生产技术室 12
烧损的出铁场厂房
现场炉台下喷出的大量炉料
事后统计:渣铁约900吨,炉料约2500吨 炼铁总厂生产技术室 13
1
冷却壁及炉皮开裂部位
开裂部位: 开裂部位: 炉缸二段32 炉缸二段 #~33#冷 #~ 冷 却壁
环碳温度 检测点4 检测点 点共8支 点共 支 标高 7.850 环碳温度 检测点4 检测点 点共8支 点共 支 标高 6.805 环碳温度 检测点6 检测点 点共19只 点共 只 标高 5.890
炉 缸 环 碳 温 度 参 数
环碳温 度曲线 采集区 间为 2008年 年 7月27 月 日~8 月25日。 日 从第13 从第13 层环碳 温度曲 线看, 线看, 温度波 动不明 显。
炼铁总厂生产技术室
20
炉 缸 环 碳 温 度 参 数
环碳温 度曲线 采集区 间为 2008年 年 7月27 月 日~8 月25日。 日 从第20 从第20 层环碳 温度曲 线看, 线看, 温度波 动不明 显。
按恢复计划高炉装料,各部位单体、联合试车,各部位送电、送水、送气。 炼铁总厂生产技术室 17
烧穿事故处理
按三环碳砖砌筑恢复共449块
托砖梁及环碳侵蚀面
炼铁总厂生产技术室
18

事故调查
1 2
炉缸环碳温度变化及电偶分布 炉缸冷却水系统参数变化 炉缸结构分析 炉缸耐材分析
3 4
炼铁总厂生产技术室
19
1
炼铁总厂生产技术室
24
环碳温度 检测点4 检测点 点共8支 点共 支 标高 6.805
在4# # 铁口下 方没有 检测电 偶
炼铁总厂生产技术室
25
在4# # 铁口下 方没有 检测电 偶

高炉炉缸炉底烧穿事故

高炉炉缸炉底烧穿事故

高炉炉缸炉底烧穿事故炉缸炉底的浸蚀直接影响一代炉役的寿命,是高炉长寿的关健,一代炉役,只有炉缸炉底是不能更换的,所以,炉缸炉底长寿则高炉长寿,反之则高炉不仅达不到设计的寿命,而且极易酿成炉缸炉底烧穿的严重事故,成为安全生产的一大隐患。

影响炉缸炉底寿命的因素汲及高炉的设计、砌筑、维护及高炉操作等多个环节,是一个系统的工程,需要统筹兼顾。

下表统计了一些近年来高炉炉缸炉底烧穿的情况:从上表的统计可以粗略的看出,炉缸炉底烧出的一些共性和特点:1、炉缸炉底烧穿的案例多发生在上世纪末和本世纪初,这个时间段应该正是我国钢铁事业蓬勃发展,高炉由小高炉低冶强向大中型高炉高冶强转型的过程中。

也是国内炼铁装备技术升级改造的关健时期。

2、炉缸炉底的烧穿从开炉到烧穿最短的仅一年左右,这也间接的说明炉缸炉底的烧穿可能和高炉后期的操作影响关系不大,而可能受设计、砌筑及耐材的特性影响更大。

3、炉缸烧穿的案例远大于炉底烧穿的案例,也说明了炉缸远较炉底薄弱。

4、铁口区域仍然是炉缸比较薄弱的环节,烧出的机率较大。

当然了,不同的高炉,其烧穿的原因可能也各不相同,因炉而异,我们也仅能就其烧穿的一些共同的影响因素进行分析,以求不断改善进步,防患于未然。

要具体的归纳分析炉缸炉底烧穿的原因,大致可从以下几方面进行:一、高炉设计问题:1.冷却能力与冶炼强度的匹配问题随着高炉炼铁技术的进步和国内钢铁产能的非理性扩充,无论是高炉的炉容还是风机能力,亦或是冶炼强度还是利用系数,都有了较明显的改善与进步,较上世纪的高炉来说,单位炉墙承受的热负荷、热流强度也必然随之增加,原有的小高炉的小管径、低冷却水量、低导热系数的设计理念可能已满足不了现代高炉的高冶强的要求,选用大管径、大冷却水量,高导热能力的冷却壁和冷却水量已成为必须。

2、炉缸炉底结构的设计问题:当前国内外流行的炉缸炉底结构主要包括以下三种形式:(1)大块炭砖砌筑,炉底设陶瓷垫;(2)热压小块炭砖砌筑,炉底设陶瓷垫;(3)大块或小块炭砖砌筑,炉底炉缸设陶瓷杯。

二高炉特护情况汇报

二高炉特护情况汇报

1002
425 431 434
1003
425
1004
425 611 612
10-10
10-11 10-12 10-13
511
508 508 508
551
549 551 552
562
560 560 561
605
602 602 601
434
432 432 433
609
609 607 608
10-14
10-15 10-16 10-17 10-18
9.53m标高,插入深度 560mm的9002号热电 偶上升至980℃
二段20#、21#、22#(南渣口 正下方)冷却壁温差由0.4℃突 然急剧上升至0.9℃和1℃
4月29日休风凉炉后,通过采取一系 列的措施后,9002、1003逐步下降 ,最高点1003在690~715℃之间波动 ,趋于稳定。由于钢铁市场不好,水 钢亏损严重,为了经济生产,二高炉 利用中修的机会,于2012年8月6日降 料面停炉。停炉时最高点1003的温度 为704℃。停炉后9002、1003点电偶 相继坏了。
控制合适的生铁成分
既对炉缸炉底起到保护作用,同时又不影响高炉顺行和各 项经济技术指标。
生铁成分控制上的要求
[Si]≥0.300%; [Mn]≤0.500%; [Ti]≥0.200%。
采取措施

进行钒钛矿护炉,增加钛球比例
钛矿护炉
钛物中的TiO2在高温还原条件下可生成高熔点的TiC、TiN 及其连续固溶体Ti(CN),发育和集结,并与其他附近的渣、 焦、铁一起凝结在砖衬上,起到保护炉衬的作用。
调节送风制度,利用这次停炉的时候,将9#、10#、13#、 14#风口改成500mm的长风口,确保炉缸活跃,保证中心 吹透,减小死料柱体积,提高炉缸透液性和透气性,防止 铁水在炉底、炉缸环流,有利于保护炉缸的侵蚀。

炼铁厂高炉炉缸炉底烧穿事故应急抢险救灾预案

炼铁厂高炉炉缸炉底烧穿事故应急抢险救灾预案

炼铁厂高炉炉缸炉底烧穿事故应急抢险救灾预案一目的炼铁高炉炉缸炉底烧穿事故十分危险,如果一旦烧穿,近140余立方(炉缸整体直径为7.7米,铁口中心线往上约0.8米,加上铁口中心线以下1.5米,炉底保护砖0.8米)600至800吨左右铁水从炉缸、炉底烧穿炉壳流入炉底,将对生命财产构成极大威协,高炉炉缸炉底检测温度超高在生产作业过程中的安全风险很高,为了防止此事故发生,及保证突发性事故处理及时、措施得力,特制定本预案。

二适用范围:炼铁厂高炉三抢险救灾领导小组:组长:副组长:成员:四职责:组长:负责预案的审批和现场抢险救灾的指挥、上报工作。

副组长:负责预案的审核,协助组长对现场事故抢险救灾的工作进行组织和实施,当组长外出时全面行使组长职责。

组员:1.现场当班人员发现险情时,立即采取果断措施,避免事故扩大,并立即分厂值班抢险救灾组长、生产安全处、值班调度报告。

2.救灾小组其他成员接到报警后,必须迅速赶到事故现场。

3.根据抢险救灾预案,服从指挥,立即投入到抢险救灾工作中。

4.事故抢险结束后,负责保护现场。

5.所有成员参与事故调查、原因分析及事故的处理工作。

五防范措施及救灾程序、发生高炉炉缸炉底烧穿重大事故处理预案:1. 事故发生的主要原因及危害:一代高炉寿命主要取决于炉缸状况,随着高炉冶炼的强化、炉顶压力的提高、低硅冶炼、碱金属危害和硫负荷增加铁水含硫偏高,维护炉缸炉底的重要性日益突出。

高炉炉缸、炉底侵蚀的形状有两种:“锅底形”和“象脚形”,某某钢铁高炉从温度检测看为后者。

主要原因为:1.1 原燃料质量差炉缸不活,死料柱的透气性和透液性差,炉缸内铁水环流发展;1.2 炉缸陶瓷杯被侵蚀,铁水渗入砖缝和碳的溶损,炉缸、炉底剩余耐火材料很簿。

1.3 大碳砖在热应力下出现环缝;1.4 内衬与冷却壁或炉壳之间产生煤气通道;1.5 冷却设备漏水未及时处理致使碳砖氧化;1.6 碱金属及锌负荷高化学侵蚀使碳砖中形成脆热带破坏及溶蚀;1.7 出铁不及时、不均衡,铁口维护不好出铁速度快,造成炉缸铁水环流侵蚀;1.8 炉壳密封不严,造成煤气通道及碳砖氧化。

火力发电厂事故典型

火力发电厂事故典型

一起液态排渣炉炉膛爆炸事故的分析侯明生 (四川省电力公司成都 610061)〔摘要〕介绍了一起由炉膛底部水冷壁管过热爆管引发炉膛灭火继而发生炉膛爆炸的事故过程和原因分析,提出了相应的防范措施。

〔关键词〕锅炉爆管炉膛爆炸2000年1月某电厂发生了一起液态排渣炉炉膛爆炸事故。

事故的情况比较特殊,有必要对事故的原因作深入的分析,找出防范措施,以防止类似事故的发生。

事故发生在2号炉,该炉1977年9月投入运行,运行参数为:主蒸汽流量230 t/h,主蒸汽压力9.8 MPa ,主蒸汽温度530℃。

1 事故前的情况事故前2号炉基本是满负荷运行,当班渣口值班员10:20看到炉底靠后墙侧流出一股象流渣一样的液体,落在地面上溅开,象电焊火花一样耀眼。

约10:50又看到捞渣机上方炉底侧流出一股象流渣一样的液体,落地同样溅发出耀眼的火花。

随后听到一声巨响。

10:53,一个正在2号炉8 m层炉水取样槽旁边工作的焊工突然发现乙侧观测孔喷出火星,随后又喷出两股带火星的烟灰,他顿时感到炉膛压力反正要出事,随即转身顺着旁边的楼梯往下跑,快跑下楼梯时,听到一声巨响。

10:54,锅炉监控人员听到一声巨响(应为焊工听到的同一声响),锅炉房有大量汽浪和烟灰喷出,控制屏上2号炉炉膛负压冲至+200Pa随后降至-200Pa,汽包水位降至-320mm,一次风水柱大量喷出,灭火保护火焰光柱全部熄灭。

据此判断2号炉已熄灭,运行人员立即拉开2号炉给粉电源开关,作紧急停炉操作。

2 设备损坏情况(1) 炉本体在4号角8 ~22.5 m高度爆裂开,缝宽最大约400 mm;3号角后墙折焰处过热器连箱爆开一条长约500 mm的缝;尾部烟道过热器后墙向后爆开最宽处有500 mm的缝;整个后墙外移突出,最大位移达420 mm;乙侧水冷壁管向外位移,最大达150 mm。

(2) 炉本体前墙、侧墙10.95,13.7 m层各有一根圈梁被炉墙外挤,在拐角处圈梁连接螺栓M20被折断,掉落在8 m平台上。

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汉钢2号高炉炉缸烧漏事故调查分析
摘要:对汉钢2#高炉炉缸烧漏事故进行了调查分析,认为炉缸烧漏的主要原因是一代炉龄到期,炉缸炉底碳砖侵蚀严重,又加上冶炼含有铅锌的原料,导致炉缸炉底铅富集,加速碳砖破损,从而导致炉缸烧漏,并提出今后应采取的措施和建议。

关键词:高炉炉缸烧漏分析
汉钢2#高炉(450 m3)自2008年开炉生产以来,高炉运行平稳,生产指标逐步提高,因炉顶设备更换为无料钟炉顶后,热风压力和炉顶压力都得到提高,高炉利用系数由中修前的2.8 t/m3·d提高到3.1 t/m3·d。

2008年7月开始炼铁厂三座高炉较大比例配用本地球团矿(硫酸渣和精矿粉焙烧而成),而本地球团矿中铅、锌和砷的含量大大超过公司内控制标准,在本地球团矿配加达到15%以上时,从铁口炮泥往外渗铅,每炉铁后,渣、铁沟里都有铅,渣沟的流嘴处吊着5~10 kg的铅坠子,休风换风、渣口小套时,铅、锌液会不断流出。

陆续3年使用含铅锌的球团矿致使高炉内重金属积存严重超标。

2012年2月2日9:52′,2#高炉发生了炉缸烧漏事故,从炉缸烧漏处排出的铅液(块)总重约2.5 t,排放的炉渣约10 t左右。

事故发生后,高炉大放风、采取紧急切煤气和出铁等措施,于10:20′左右高炉安全休风。

因炉缸烧漏时高炉刚出完铁19分钟,铁面尚未到达炭砖开裂高度,从而避免一起恶性事故。

1 炉缸烧漏前的高炉维护
1.1 炉缸生产现状调查
2011年10月份,炼铁厂对2#高炉生产运行进行了细致的调查分析,认为高炉炉缸存在着较大的安全生产隐患。

炉缸冷却壁水温差偏高(2.1 ℃~3℃)、炉底温度波动大,炉料中碱金属及有害元素(Pb、Zn、As)含量高,高炉操作面临炉役后期风险加大的不利局面。

1.2 护炉措施
针对高炉炉缸隐患,2011年10月25日炼铁厂制定并下发了《高炉护炉措施》。

(1)降低冶炼强度,强化炉况工艺管理与操作,发展中心、抑制边缘气流,严格控制低料线、减少或杜绝高炉崩料悬料,促进炉况长期顺行。

(2)配加钒钛球团矿护炉,减少本地球团矿使用。

(3)强化风、渣口区和炉缸冷却壁水温差的测量与监控,看水工每班必须检查炉缸四次,并要求每班认真测量1~3段冷却壁水温差及炉壳表面温度不少于两次。

(4)利用红外线测温设施对炉缸炉壳表面温度定时、逐块测量。

(5)严格控制八段及以上冷却壁水量,强化高炉下部冷却。

(6)严格控制[Si]在0.4%~0.7%;[S]在0.015%~0.040%;[Ti]在0.15%~0.20%。

(7)禁止高炉配加锰矿、萤石洗炉。

(8)强化铁口操作与维护,出尽渣铁。

(9)炉前工配备专用防尘口罩,加强炉前除尘设备管理,保证员工身心健康,减少环境污染。

2 炉缸烧漏情况调查
2.1 烧穿部位
2#高炉发生了炉缸烧漏事故,停炉后现场调查确认,发现炉缸烧漏位置在南渣口下方炉缸二段第8块与第9块冷却壁之间、距渣口大套法栏下沿约400 mm处。

2.2 侵蚀状况
(1)冷却壁:炉缸一至三段为光面冷却壁,由于渣铁侵蚀,以及铅富集,导致环形炭砖开裂,铅和炉渣通过第二段第八块冷板(2~8)与第九块冷板(2~9)之间的缝隙烧损炉壳流出。

(2~8)冷板与(2~9)冷板位于南渣口下方,因正对安装接缝处三层环形炭砖纵向开裂,与炉内贯通,铅液从裂缝渗出,破坏掉冷板竖缝填料,直接与炉壳接触,随温度变化而对炉壳产生巨大径向压力,胀破炉壳,积存的铅液流出之后,炉渣随之倾泄而出,烧损冷板,面积达0.6 m2。

(2)炉缸环形炭砖:2#高炉共9层环形炭砖,在清理炉缸时,发现整个炉缸环形炭砖有三处大的裂缝,分别在铁口、两个渣口处,环形炭砖中渗铁多处,砖衬较薄。

①炭砖裂缝:炉缸烧漏,主要是因为正对(2~8)冷板与(2~9)冷板接缝的炭砖处开裂所致。

该裂缝处位于南渣口正下方,纵向有一条通透裂口,与(2~8)和(2~9)冷板间竖缝相平。

距法兰高度200 mm、350 mm、600 mm处,炭砖裂缝宽度分别约为600 mm、110 mm、
320 mm,裂缝近于垂直到一段冷板上沿,共计高708 mm,裂缝内充满残铁、渣及不连片的铅片。

②环形炭砖侵蚀:铁口中心线下100 mm处,环形砌炭砖有一条向外环形凹槽,是渣铁排出时环流冲刷所致。

铁口框处侵蚀最深,残余砖厚仅330 mm,南渣口下方砖厚约420 mm,西渣口下方砖厚约480 mm,铁口北面砖厚仅120 mm。

环形炭砖块与块、层与层之间都有铅和铁,铁口下方最多。

(3)炉底侵蚀:此次扒炉后在清理炉底炭砖时,发现从炉基耐热混凝土到炉身砖衬之间都含铅。

南渣口下方一段冷板(1~9)和(1~10)与炉壳间所灌泥浆全被铅片包围,在两块冷板与炭砖间有连片铅片;各层炭砖水平面铅片厚约10 mm;在残铁底部与第二层炭砖侵蚀面内,有直径约3500 mm的椭圆形铅饼,重约1500 kg;在碳素捣料与混凝土界面上,有一直径达600 mm、厚约10 mm的圆形铅饼。

炉底侵蚀最最深处,残余炭砖厚约540 mm,中心炭砖布满裂纹,最宽处约5 mm。

3 分析
(1)2#高炉服役时间长,未能及时停炉大修是本次炉缸烧漏的重要原因。

2#高炉2003年2月大修开炉至2012年2月历时8年10个月,单位出铁量达到6634.10 t,已属炉役末期;且炉缸炭砖破损、侵蚀加剧,致使炉缸烧漏的机率增大。

(2)原料中铅和锌等重金属含量超标,是这
次炉缸烧漏直接原因。

从2008年到2012年2月份,高炉吃进本地球团矿中,铅、锌含量最高达到了0.31%,超过公司内控标准的3~6倍。

因球团矿带入的铅量最高达0.315 kg/t Fe,铅负荷最高达0.356 kg/t Fe。

(3)2#高炉渣口部位采用粘土浇注料与环形炭砖结合砌筑,存在较大的工艺缺陷。

浇注料与环形炭砖不是同一种材质,在高温条件下,易产生裂纹,渣铁极易侵蚀炉缸环形炭砖及砌缝;日常放渣时又对渣口附近耐火材料造成的冲刷,致使渣口下方的炭砖被大量侵蚀,环形炭砖逐步形成贯通缝。

(4)每年的年修焖炉及设备大检修,频繁开、停炉造成的高炉工艺性升温与降温,以及炉役后期的过分强化,对炉缸炭砖的破坏有着不可估量的负面影响。

(5)晚点出铁、边缘气流抑制不够、工艺休风多等因素,加剧了炉缸内铁水环流对炉缸炭砖的侵蚀和炉缸热负荷的过度增加,加剧了炉缸炭砖的破损。

4 结语
(1)定期对入炉矿中碱金属及Pb、Zn、As含量的检验,并根据化学成分调整配料方案,降低有害元素的入炉负荷,定期适时对炉底排铅。

(2)在炉役后期,及时成立护炉小组,制定护炉措施,加强冷却水温度、压力的监控。

高炉操作上控制合适的冶炼强度,控制边缘、发展中心,减少铁水环流对炉缸的侵蚀强度。

(3)采用适量的钒钛磁铁矿配加在炉料中,形成适量的含钛炉渣以保护炉缸和炉底。

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