审核改善报告PPT模板
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内部审计结果与改进建议PPT模板

确定改进措施:根据审计结果,确定需要改进的方面和具体措施
制定实施计划:根据改进措施,制定详细的实施计划,包括责任人、时间节点、预期效果等
实施改进措施:按照实施计划,执行改进措施,确保措施得到有效实施
跟踪和评估:在实施过程中,定期跟踪和评估改进措施的效果,发现问题及时调整
总结和反馈:在实施结束后,总结改进措施的效果和经验教训,为未来的改进提供参考和借鉴
风险管理审计:识别和评估企业面临的风险,提出改进建议
合规性审计:确保企业遵守相关法律法规和行业规范
财务报表审计:确保财务报表真实、完整、准确
内部控制审计:评估内部控制的有效性和合规性
资源安排和时间表
审计团队:确定审计团队成员,包括负责人、审计师等
审计时间:制定审计的时间表,包括各个阶段的开始和结束时间
审计结果概述:列出审计中发现的主要问题、风险和改进点
问题分析:对每个问题进行深入分析,包括原因、影响和潜在风险
改进建议:针对每个问题提出具体的改进建议,包括改进措施、预期效果和实施计划
对改进措施的总体建议和展望
加强内部审计的独立性和权威性
提高内部审计人员的专业素质和技能水平
优化内部审计流程和程序,提高效率和准确性
添加标题
添加标题
降低成本:通过改进采购、生产和销售等环节,降低成本,提高利润。
提高工作效率:通过优化流程和改进方法,提高工作效率,减少工作时间。
提高产品质量:通过改进生产工艺和加强质量控制,提高产品质量,增强市场竞争力。
提高客户满意度:通过改进产品和服务,提高客户满意度,增加客户忠诚度。
改进措施的实施计划和时间表
审计结果概述
审计目的:确保公司内部控制有效性,防范风险
分析改善报告ppt课件

使用科学方法找出真因,如5 why,Brainstorming,QC 7 tools,流程图等,思路需清晰,并附上排查证据
2016/8/8
D6- Verify Corrective Actions(验证纠正措施)
项 目 组别
第一组
第二组
第三组
全检数量 100 100 100
导入改善措施3后按键重不良生产数据追踪
D4- Identify Root Cause of the Problem(识别问题根因)
◆排查:印刷机台的各项参数都在范围内,运作正常
真因排查分析 (Machine)
总结:敝司印刷设备无异常。
D4- Identify Root Cause of the Problem(识别问题根因)
排查:车间烤箱设备是否正常运作,定期进行打点温度
异常问题详述
一合5906CG物料,在欧菲光客户端上线 时发现有2片漏光,不良图片如右图
D3- Containment Action(s)(应急措施)
序号
项目
处理措施
责任人
完成时间
1
在线制品
在制品数量2100PCS,已要求生产暂停 生产,待工程分析完成后再进行作业
吕清峰
8/8
应急措施
2
内部库存
内部库存4200pcs,已要求检验人员透 光重新返检,重点针对该项不良进行
向光东
8/8
卡控
3
客户端库存
欧非库存由驻厂人员筛选上线,不良 退回一合
王帅
8/8
D4- Identify Root Cause of the Problem(识别问题根因)
料
油墨来料是否合格
机
油墨调配是否监控
专案改善报告PPT模板

外壳 平面度0.05mm
0.03
0.05
0.07
0.06
0.04
0.05
0.07
0.05
0.03
0.04
端子 平面度0.05mm
0.04
ห้องสมุดไป่ตู้
0.08
0.03
0.08
0.04
0.07
0.02
0.04
0.04
0.03
4
一、问题描述:
不良图片如下:
端子脚悬空 外壳脚悬空
5
二、原因分析:
1. 塑胶MOLDING半成品锡脚高出胶芯面尺寸超出规格。
17
四、冲压改善履历:
1. 外壳内宽11.15+0.02/-0.03尺寸,配合塑胶外围总宽度尺寸,调整到11.15+0.04/-0.01,同时要求测量方法改 为平躺测量。
实测11.07~11.10
变更前
变更后
11.15+0.02/-0.03尺寸实测11.07到11.10,超出下限规格,装配后与塑胶有夹持,影响产品平面度及炉后翘曲变 形不良;在改善时配合塑胶修正尺寸公差到1.15+0.04/-0.01,同时量测方法要求产品为平躺量测,产品整条边 都在尺寸规格内,并且单边变形量0.03mm.MAX。在调整此尺寸时注意不能影响外壳锡脚高度1.15+0.03/-0尺 寸及外壳脚平面度0.03mm.MAX。
料力度要求均匀,不能过紧。以免纸带过紧产生挤压变形不良; 3. 塑胶总宽尺寸超出规格可依实物生产,后续需保持在11.10+0.02/-0.01规格内; 4. 塑胶毛边处减胶0.10mm,避位毛边;
五 金:1. 外壳内宽尺寸配合塑胶总宽修正规格由11.15+0.02/-0.03修改为11.15+0.04/-0.01; 2. 端子锡脚高度配合注塑由0.16+0.05/-0修改为0.16+0.00/-0.03,同时增加锡脚平行度管控;
审核整改报告(模版)PPT课件

对应措施:
纠正预防措施/对 策
负责人020/2/26
8
改善前:
2020/2/26
对应措施:
纠正预防措施/对 策
负责人
完成时间
附件: 修改点:
9
改善效果:
2020/2/26
10
改善前:
对应措施:
纠正预防措施/对 策
负责人
完成时间
附件:
2020/2/26
11
2020/2/26
1
1. *****审核情况 2. 不符合项改善计划 3. 不符合项改善结果
2020/2/26
2
****年**月**日***有限公司对我司进行了第*方审核。 此次审核***有限公司严格按照过程审核标准,对我司的质 量管理体系进行了全面的审核,共提出*个不符合项并针对 不符合项提出了改进要求和改善建议。为了持续改善我司 的质量管理体系,我司进行了积极的对应和改善。
2020/2/26
3
在接到***公司的审核报告后积极对应,并制定了下表中
的改善计划。
序号
1 2 3 4
不符合项
纠正预防措施/对 策
负责人
完成时间
2020/2/26
4
改善前:
2020/2/26
对应措施:
纠正预防措施/对 策
负责人
完成时间
附件: 修改点:
5
改善效果:
2020/2/26
6
改善前:
2020/2/26
改善效果:
2020/2/26
12
评审不符合项改善报告PPT课件

发生地点:组装部
不符合项图示
改善后佐证
气压 点检 表
改善责任人 田清泉
完成日期 2011.06.24
不符合事项:针座组装压入深度管控计划解释,怎样保证组装夹具不偏移,统一规范机台端子更换作
业指导书.
检查记录表 更换料带作业指导 组装作业指导书 压接深度指导书
胜蓝电子
不符合项 4
2011.06.23
评审改善对策报告
改善对策:
1.修正不良品盒,每个机种按不良的前四项不良进行区分统计,其它偶发性不良放置”其它不良”中;
2.按机种进行制作外观不良检验项目,明确标示不良点,并上线前组长对作业员进行培训指导,并每两小 时点检确认是否能正确分辨和检出不良.
胜蓝电子
不符合项 2
2011.06.23
评审改善对策报告
不符合项图示
不符合项图示
发生地点:组装部
改善后佐证
不符合事项:卡钩的料带折断后出现四处飞散 原因分析:
机台去除料带后料带受力飞散,没有固定档板.
改善对策:
1.将之前防护罩改良,防止四处飞散; 2.确认其它机台是否有此类现象,如发现有则进行改良,加大防护罩.
改善责任人 田清泉
完成日期 2011.06.24
胜蓝电子
胜蓝电子
不符合项 6
2011.06.23
评审改善对策报告
不符合项图示
发生地点:组装部
改善后佐证
解释插针滑轨固定工艺------增加导轨使用寿命监控
改善责任人 田清泉
完成日期 2011.06.24
导轨组装图
胜蓝电子
导轨使用次数 表
导轨清单
2011.06.23
评审改善对策报告
质量改善报告PPT课件

100.00% 80.00% 60.00% 40.00% 20.00% 0.00%
重点错漏项
1.设计 错漏件
累计不良百分 比52.38%
2.焊接 错漏件
累计不良百分 比76.19%
第1页/共21页
1、设计错漏件分析
Problem Definition
Analysis
Root cause
Solution
NC状态 NC Status
设计错漏件分布
设计漏件 18%
设计尺寸错件 82%
第3页/共21页
Problem Definition
Analysis
Root cause
Solution
Implementation
Comment
No.
改善设计缺陷分布
改善负责人
1
设计开门方式错:将旁开门设计为中分门,左右旁边门设计为左开或右开,左右偏心门设计 为左偏心门或右偏心门。
**
持续中
第18页/共21页
Problem Definition
Analysis
Root cause
Solution
Implementation
Comment
坐标轴标题 坐标轴标题
改善前投诉焊接错件分布
4 3 2 1 0 不良批次
焊接改善后客诉不良批次分布
首末自检 记录关键 尺寸的完
善
测试方式 的统一规
范化
作业指导 书参数化
定义
工装设计 的提升与
优化
第17页/共21页
Problem Definition
Analysis
Root cause
Solution
Implementation
某企业改善报告PPT课件

Zero De六fec、t —内—部W异e常Ca清n 单do it !!!
内部制程异常问题分类
1.12月份第1-2周制程异常单6件,未回复0件,回复率100%
Zero Defect五—、—改We善C活an动d验o it证!!!
目标
A
P
四阶段
C
D
目标
A
P
三阶段
C
D
目标
标准化
改善
A
学习
C
计划
P 标准
4
2905 2652 91.29% 253 170 12 49
5
16782 15372 91.60% 1410 1054 279
56
6
6256 5391 86.17% 865 457 329
0
合计
34921 30906 88.50% 4015 2465 865 438
Ze一ro、D1e2fe月ct份—第— 2W周e CCNaCn良do率it数!据!!
4
37711 33055 87.65% 4656 3570 638
0
5
37123 31616 85.17% 086 45776 86.23% 7310 5793 957
64
合计
231493 199206 86.05% 32237 25100 4127
752
Z一er、o D1e2f月ec份t —第—2周We精C磨an良do率it数!据!!
Z一er、o D1e2f月ec份t —第—1周We精C磨an良do率it数!据!!
检验数 合格数
良率 不良数
划伤 崩边 沙崩
1
32468 27617 85.06% 4851 3593 578 432
改善报告ppt课件

五.個人看法及建议:
1.合理改善员工生活,福利待遇,使员工感受到企业的温暖,减少人员流动; 2.提倡奖罚分明,让员工树立更强的责任心,不能做好做坏都一样; 3.制定合理有效的程序文件,系统化,使各方面的工作順利展开,分工明確, 流程化, 程序化,并保持; 4.建议后续申请3C(CQC)UL质量认证与ISO9001与14000认证.(注:3C (CQC)目前在申请. ) 5.目前公司电源生产已基本成熟 ,建议体系完成流程顺利展开后,后续生产成 品灯具,引进SMT与注塑工艺.
2.1.2将公司公告栏移动至饭堂入口或车间,公告栏可以公告一些5S曝光图片,或 通知及其他事项,可以使全员清楚的了解公司的一些事情.
2.1.3缺少ISO(5S)管理推进小组.
建议:成立ISO(5S)管理小组,由小组每周或每月对车间,办公室,仓库,饭堂等 5S与不符合公司规章制度或流程进行检查稽核,并曝光限期整改,未整改的进 行处罚或绩效扣分.
不接受不良品; 不制造不良品; 不流出不良品; 3.4.3质量方正: 全员参与 持续改进 精益求精 客户满意
3.5品质手册品保部分的详细解释:品质手册将从新机种开发,供应商管
理,进料,生产过程到出货及客诉的品质管理过程所有内容,此手册将
使全体人员明白东菱的品质管理流程,过程及方法,使全体品保人员清
楚,该怎样品管?发生品质异常怎样处理等(此手册将不断完善及修
2.1.4缺少管理培训.
建议: 根据公司发展可以定期进行例如:员工入职培训,各部门专业技能培训,
及品质培训,并考核,
(此培训可以提高工作效率及工作品质,减少不
必
2.1管理方面:
2.1.5缺少程序文件作业流程性文件(程序文件,SOP与外来文件,表单记录)
建议:完善各部门程序及流程文件,并会议决定修改生效受控并按照程序作业.(注: 程序文件若有问题可以不断完善并会议后修改后审批执行)
1.合理改善员工生活,福利待遇,使员工感受到企业的温暖,减少人员流动; 2.提倡奖罚分明,让员工树立更强的责任心,不能做好做坏都一样; 3.制定合理有效的程序文件,系统化,使各方面的工作順利展开,分工明確, 流程化, 程序化,并保持; 4.建议后续申请3C(CQC)UL质量认证与ISO9001与14000认证.(注:3C (CQC)目前在申请. ) 5.目前公司电源生产已基本成熟 ,建议体系完成流程顺利展开后,后续生产成 品灯具,引进SMT与注塑工艺.
2.1.2将公司公告栏移动至饭堂入口或车间,公告栏可以公告一些5S曝光图片,或 通知及其他事项,可以使全员清楚的了解公司的一些事情.
2.1.3缺少ISO(5S)管理推进小组.
建议:成立ISO(5S)管理小组,由小组每周或每月对车间,办公室,仓库,饭堂等 5S与不符合公司规章制度或流程进行检查稽核,并曝光限期整改,未整改的进 行处罚或绩效扣分.
不接受不良品; 不制造不良品; 不流出不良品; 3.4.3质量方正: 全员参与 持续改进 精益求精 客户满意
3.5品质手册品保部分的详细解释:品质手册将从新机种开发,供应商管
理,进料,生产过程到出货及客诉的品质管理过程所有内容,此手册将
使全体人员明白东菱的品质管理流程,过程及方法,使全体品保人员清
楚,该怎样品管?发生品质异常怎样处理等(此手册将不断完善及修
2.1.4缺少管理培训.
建议: 根据公司发展可以定期进行例如:员工入职培训,各部门专业技能培训,
及品质培训,并考核,
(此培训可以提高工作效率及工作品质,减少不
必
2.1管理方面:
2.1.5缺少程序文件作业流程性文件(程序文件,SOP与外来文件,表单记录)
建议:完善各部门程序及流程文件,并会议决定修改生效受控并按照程序作业.(注: 程序文件若有问题可以不断完善并会议后修改后审批执行)
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文件进行了指导和稽核,对我司质量管理及ROHS管控提出了如下要求和改
善意见:
2
设备效验问题 盐雾无测试记录 绝缘柱不良分析问题
Rohs物料标签问4题4
标识
改善
计划
CCoonncclulussioionn
Rohs管控无年度委外计划
产品包装标识问题
1 1 改善计划
不符项
11
纠正预防InI对ntr策torodduucctitoi责on任n人
1 1 改善佐证
ROHS年度测试计划改善前
11 2
ROHS年度测试计划改善后
InIntrtorodduucctitoionn
无计划
44
CCoonncclulussioionn
1 1 改善佐证
包装标识改善前
11
2
包装标识改善后
InIntrtorodduucctitoionn
包 按装照标《识标由识于与我追司溯经管营理44方程式序的》特执殊行性物,பைடு நூலகம்未的能标CCoonncclulussioionn
设备效验问题
重新梳理设备效验台账及标签 白永周
2 盐雾测试无记录
增加记录表单
白永周
绝缘柱不良改善
提供改善后佐证
白永周
完成时间
2017年5月27日 2017年5月27日 2017年5月27日
Rohs标签问题
培训标签粘贴要求
白永周
44 Rohs物流无年度委外计 补做年度Rohs年C度Co委on外nc计cl划ulussioion白n永周
2017年英威腾首次工厂稽核改善报告
Improve Report
目录
审核概况 改善计划 改善佐证 改善总结
1 1 审核概况
2017年5月26日深圳英威腾电器股份有限公司,一行领导来我司稽核指
导关于;ROHS管1控1等相关工作,In期Int间rtor对od我du司ucct制ito造ion现n场,仓库,及部分管理
绝缘柱异常改善前
11
2
绝缘柱异常改善后
InIntrtorodduucctitoionn
按模芯称料,外部因素影响大
44 绝缘柱缺料不良占不良比例的85%,其 CCoonncclulussioionn
原因为;原材料称重时外界因素干扰,造
成电子秤不能有效控制物料标准重量,导 致成型后缺料
整模称料,最大限度减少外部因素影响
1 1 改善佐证
ROHS标签改善前
11
2
ROHS标签改善后
InIntrtorodduucctitoionn
最小包装体现
最大包装体现
因前期;部分物料的R4O4HS标签只体现在最大CCoonncclulussioionn
包装,未能体现在最小包装袋,因此在最大 包装拆开后,其最小包装从标签识别方面, 无法判定其物料的ROHS与否。
识,在贵司提出要求后,我司已对仓库物料 标识进行了整理,并严格按照程序文件遵循 持续改善策略对标识管控进行梳理,改善后 结果如右图:
1 1 改善总结
经过该次审核;暴露出了我司在ROHS管
控,测试记录,1物1料标识等方面I存nIn在trt的orod潜du在uc隐ctitoionn
患和明显的不足之处,让我司质量管理体系得
划
产品包装标识问题
重新培训产品追溯与管理程序 白永周
2017年5月27日 2017年5月27日
2017年5月27日
1 1 改善佐证
设备效验改善前
11 2
设备效验改善后
InIntrtorodduucctitoionn
44 实验室有4台设备未粘贴设备编号和效验标签 CCoonncclulussioionn
该4台设备为新购资产没有及时编号,关于效 验;根据我司检测设备管理程序,新购买设备 1年内免效。(如贵司不予认可,我司将重新效验)
1 1 改善佐证
盐雾测试改善前
11 2
无记录
44
盐雾测试改善后
InIntrtorodduucctitoionn CCoonncclulussioionn
1 1 改善佐证
到了进一步的完2善。感谢贵司在我司质量管理
体系持续改善的过程中给予支持和指导。
改善 验证
后续我司将继续坚持“持续改善”为贵司提
供符合要求的产4品4和优质的服务。CCoonncclulussioionn
实施 计划