(完整版)地下连续墙质量控制QC成果(终稿)
降低地下连续墙混凝土绕流发生率(QC成果)

职称
组内职 务
7
小
8
组
成9
员
简 10
介 11
xxx
男
28 项目安质部部长
76
助 工 组员
xxx
男
29 项目测量部部长
81
助 工 组员
xxx
男 24
技术员
30 助 工 组员
xxx
男
26
技术员
30 助 工 组员
xxx
男 25
技术员
30 助 工 组员
12
xxx
男 32
施工班长
73
工人 组员
13
xxx
男 29
七、要因确认
序号
末端因素
确认方法
确认依据
是否要因
6
接头箱起拔过早
调查询问 现场操作人员对起拔时间如何掌握缺乏认识
要因
,实际操作中大量存在早拔接头箱的现象
确认过程:
现场地连墙混凝土采用的是缓凝混凝土,缓凝时间为6-8个小时,混凝土运输时间为 40min,浇筑完成时间在3个小时左右,所以接头箱的起拔时间一般应在混凝土浇筑完毕2小时 后。
确定题目: 降低地下连续墙混凝土绕流发生率
四、现状调查
由于对塘沽地区地质条件认识不足,从现场前期施工的29幅地连墙的绕 流统计情况分析可以看出,发生混凝土绕流影响后续幅施工的有13幅,未因混 凝土绕流影响后续幅施工的有16幅,绕流发生率高达45%。
四、现状调查
频数(次)
35
92% 30
85%
77%
淤泥软弱层与混凝土绕流深度对比
幅号
ZQ15
ZQ27
ZQ17
ZQ23
QC成果-减少地下室外墙浇筑后裂缝出现的频数

制表人:毛成义
浇筑区 域
B E A F C D
实际施工人 数
30 27 25 26 22 23
方案要求人 数
25 25 25 25 20 20
实际人数占 计划人数比
例
120% 108% 100% 104% 110% 115%
制表时间:2016.1.6
由上表可知,地下三层混凝土浇筑过程中,实际混凝土工人数都达到方案要
现场调查、确认
每台泵车配3台振 捣棒
刘文吉 2016.1.7
7 水灰比过大
确定水灰比大 调查分析,核对 水灰比应在小于0
小
混凝土配比单 .55
陈邻杰 2016.1.8
8 水化热过大
确定混凝土内 外温差
查看测温记录
混凝土内任何两 点的温度差值不 能超过摄氏 25℃
任泓帆 2016.1.8
未设置外墙 9 抗裂网片
2015.12.28
2015.12.29
最高温度(℃)
2015.12.30
2015.12.31
最低温度(℃)
2016.1.1
2016.1.2
的月度质量检查活动,对地下室3层外墙裂缝情况进行了详细的数据统计。
区域
A区
外墙裂
缝(条)
16
制表人:杨刚才
表4 各区外墙裂缝频数表
B区
C区
D区
E区
F区
12
18
5
13
13
制表日期:2016.1.6
总计 70
外墙裂缝(条)
18
16
16
14
12
12
11
13
13
10
8
6
地下室防水施工质量控制_QC成果报告

地下室防水施工质量控制_QC成果报告一、引言二、控制措施1.施工前准备:在施工前,对地下室进行全面勘察并编制详细的设计方案。
确保施工材料符合相关标准,并组织专业技术人员进行培训,提高施工人员的技术水平。
2.施工过程管理:a.防水材料的质量控制:要求施工单位提供符合标准要求的防水材料,并对材料进行质量检验。
对于主要材料,可以委托第三方机构进行抽样检测,确保质量合格。
b.施工现场的质量控制:对施工队伍进行管理,确保施工人员具备必要的技术资质。
在施工现场,应设置监测点,并对施工过程进行实时监控。
如发现施工不规范现象,要及时进行整改。
3.质量检验与验收:在施工结束后,对地下室防水施工进行质量检验与验收。
通过抽样检测、现场测试等方式,确保施工质量达到设计要求。
如发现质量问题,要及时进行整改。
三、QC工作成果总结通过上述控制措施的实施,取得了以下成果:1.施工材料质量得到有效控制,均符合相关标准要求。
2.施工过程中,没有发生严重的质量事故和施工事故,确保了工程的安全。
3.施工队伍具备较高的技术水平,施工质量得到有效保障。
4.质量检验与验收结果表明,施工质量基本符合设计要求。
四、改进意见基于上述工作成果,针对地下室防水施工质量,提出以下改进意见:1.加强施工前的准备工作,勘察与设计方案编制应更加详尽,确保施工过程中的问题预警及时有效。
2.强化施工过程中的质量控制,从施工材料的进场检验开始,到施工现场的实时监控,确保施工质量全程控制。
3.加强施工队伍管理,定期进行技术培训和考核,提高施工人员的技术水平。
4.对施工质量检验进行全面检视,发现质量问题要及时整改,确保施工质量符合设计要求。
五、结论通过地下室防水施工质量控制(QC)工作的实施,施工质量得到有效控制,工程安全性得到保障。
在今后的施工过程中,应加强施工前准备工作,强化施工过程中的质量控制,加强施工队伍管理,对施工质量检验进行全面检视。
通过不断的改进,提高地下室防水施工质量,确保建筑工程的安全和持久性。
QC成果:地下室外墙防水质量控制

凿除表面松动的砼, 清洗干净后,用高标号 防水砂浆压实,抹光。
清理施工缝及外墙根 部,待干燥后做一布三 胶。
地点 项 目 部 现
场 现
场
现
场
负责人 高建忠 朱允豪
陈红兵 严新
陈红兵
高建忠 陈红兵 杨新
表6 完成时间
2004.8 2004.8 2004.8
2004.8
制 表: 朱允豪
制表日期:2004.7.10
累计频率%
50 C类问题
B类问题 40
A类问题
100
96%
98%
90
90%
80 80%
30
25 50%
50
20
15
10
0 施工缝处
渗漏
外墙根部 处渗漏
5 3
对拉螺杆处 穿墙管道
渗漏
处渗漏
1
柱墙交接 处 渗漏
1 其他 0
图1
已建工程地下室外墙渗漏问题排列图
制 图: 朱允豪
由排列图可见,地下室外墙主要渗漏问题是:
质量的首要条件。
组织对施工作业人员的防水施工工艺培训和交底是确保防水 工程质量的关键。
六、原因分析
QC小组对排列图中确定的主要渗漏问题运用关联图进行分析: (见图2)
墙身未清理干净
阴雨天过分潮湿
未对砼麻面 等部位处理
基层不平、粗糙
计量器具不准确 配合比不正确
防水层空鼓
砼(吊模处)表 面有麻面等现象
十、效果检查
通过QC小组成员的共同努力,取得了较好的业绩。
我们成功了!
1.质量效果: 地下室外墙防水工程于2004年8月17日结束,施工单
位会同业主、监理对墙体进行为期一周的分段灌水试验,每 天检查一次,经一周观测,共检查440处,未发现渗漏。该 工程于2004年12月通过了南通市优质结构工程验收,为争创 江苏省“扬子杯”优质工程奠定了基础。
QC成果-降低地下连续墙接头渗水率QC成果

3.通过上述QC活动,我们发现其实地连墙接头的渗水还是和地连墙施工的每道工序息息相关,所以还是要加强过程控制 进一步加强岗位责任制,强化质量意识,严格控制施工质量。
十二、总结及今后打算
1、总结
通过此次QC小组活动,小组成员认识到 QC小组活动是施工质量和工程施工效率 的有力保障,掌握正确的质量管理手段和方 法,对地下连续墙的施工技术有了进一步的 认识,从施工过程中提前预防地连墙的接头 漏水,积累了大量的施工经验。
二.小组简介
二.小组简介
三、选题理由
地连墙接头处渗漏水一直是 地连墙施工的质量通病
地连墙接头质量对其基坑安全 显得至关重要
本工程采用地下连续墙结构, 且地下水源丰富,前期开挖 的凤阳路站地连墙接头处有
漏水现象
合肥轨道交通1号线 土建二标项目部QC小组
确立了 《降低地连墙接头渗水率》
的课题
四,现状调查
降低地下连续墙接头渗水率
合肥地铁项目QC小组
工程概况
合肥市轨道交通1号线一、二期工程土建施工二标段
主要为两站三区间(分别为凤阳路站、明光路站、合肥站
站~凤阳路站区间、凤阳路站~明光路站区间、明光路
站~大东门站区间。)
工程概况
围护结构为地下连续墙+
内支撑方式,车站标准段基坑
深度21.48米,端头井基坑深
汇报完毕
谢谢各位领导、同行 点评
度约22.64米,地连墙厚度1米,
接头采用十字钢板。基坑开挖
设置5层支撑(其中首层为混凝
土支撑,其余4层钢支撑和1层
换撑)。
工程概况
地下连续墙采用 水下C35抗渗混凝
土。
凤阳路站共76幅 地连墙
(标准幅宽6m), 深度28.8m~34.1m。
地下室外墙防水的质量控制QC成果

地下室外墙防水渗漏的质量控制QC小组名称:QC小组单位名称:编制日期:目录1、工程概况: (3)2、QC小组简介: (3)3、选题理由: (3)4、现状调查: (4)5、确定目标值及可行性论证: (5)6、原因分析: (5)7、要因确认: (6)8、制订对策: (8)9、组织实施 (8)10、实施效果 (9)11、巩固措施 (9)12、体会和今后的打算 (9)地下室外墙防水渗漏的质量控制发布人:陈某职务:副组长1、工程概况某市客车四厂改建项目2#楼工程为钢筋砼剪力墙结构,地下2层,地上28层,建筑面积31603㎡,建筑物总高度81.15m ,筏板基础,基础埋深-11.95m,地下室防水等级I级,结构设计使用年限50年。
2、QC小组简介3、选题理由(1)、公司质量目标与指标:工程一次交验合格率为100%,每年创建省、市优质工程不少于4项,杜绝重大质量事故,顾客满意率90%以上。
(2)、充分发挥QC小组成员的技术才能,克服质量通病,解决难题、减少返工、降低成本、提高经济效益。
(3)、现场要求:工程质量确保某市市优质工程,争创鲁班奖。
4、现状调查我们QC小组对客车四厂改建项目9#楼、7#楼(南通三建施工)等同类工程进行调查,所调查工程地下室外墙质量缺陷有:施工缝留置、施工缝处理、混凝土蜂窝麻面、止水螺杆等方面,具体调查结果如下表:地下室外墙渗漏质量问题调查表根据上表所列数椐,地下室外墙渗漏质量问题排列图如下:12地下室外墙渗漏质量问题排列图2436486020406080累计点数累计频率(%)制表人:陈某 制表日期:2013年2月10日5、确定目标值及可行性论证5.1、确定目标值:为确保质量目标的实现,对地下室外墙防渗漏每百点的控制值提高到98%以上。
5.2、可行性论证:1)、该工程质量目标确保得某市优质工程,争创鲁班奖,公司在人、财、物方面投入充足,全力支持工程创优。
2)、公司已通过三合一体系认证,体系运行健康。
中建七局项目地连墙支护条件下挡墙质量控制新工艺QC活动成果汇报

质检员
助理工程师
试验员
助理工程师
资料员
助理工程师
测量员
助理工程师
9人
创新型
**
100%
36H以上
组内职务
小组分工
组长
组织策划
副组长
技术负责
组员
技术管理
组员
效益测算
组员
现场实施
组员
现场实施
组员
现场实施
组员
资料收集
组员
现场实施
日期 :2019年3月16日
3 课题选择
三、选择课题
调查分析 小组对周边类似项目挡墙施工情况展开进行了调查,主要包括工艺、质量、成本、工期四个方面。 1、挡墙施工工艺调查 周边项目采用挡墙施工工艺为预
原因分析 针对现状,小组利用系统图展开分析,导致质量效果差、成本投入大的主要原因是挡墙单侧支模工艺选
择不合理。需要寻找一种适用于本项目的新工艺,满足工期,降低成本,提高质量。
止水螺杆投入高
止水螺杆数量多
方案优化不到位
质量效果差,成本投入高
植筋、焊接工程量大
人工费用高
植筋费用高
安装方案不合理
模板拼缝不严
90%的主体质量合格率要求。具体质量情况如下表:
工程
一标段 二标段 三标段 平均
外观质量
平整度
垂直度
实测 合格 合格 实测 合格 合格 实测 合格 合格 点数 点数 率 点数 点数 率 点数 点数 率
25
21 84% 50 42 84% 50
43 86%
25
20 80% 50 43 86% 50
41 82%
25
22 88% 50 39 78% 50
QC成果-提高地下连续墙锁口管接头抗渗效果

本科
本科
专科
专科 专科 本科 本科
TQC教育时 间 42h 42h
42h
42h
42h
42h 42h 42h 42h
考试成 绩 优良 优良
优良
优良
优良
优良 优良 优良 优良
制表:张士瑶
日期:2016年9月2日
小组活动情况
活动 阶段
主要活动内容
活动时间
P
通过现场调查和数据分析, 发现存在的问题,并制定对
检查点 缺陷点
频率(%)
累计频率( %)
1
接缝处渗漏水
25
9
60
60
2
不顺直
10
4
26
86
3
鼓包
4
接缝处错台
合计
10
1
7
93
5
1
7
100
50
15
综合合格率
35÷50×100% = 70%
制表:李康明
日期:2016年9月2日
图1 地下连续墙外观质量通病比例
制图:李康明
日期:2016年9月2日
调查结论:我小组认为,只要在施工过程中,将“提高地下连续墙锁口管接头的抗 渗”解决好,就能明显提高合格率,降低人力物力消耗。
制图:李康明
目标柱状图
日期:2016年9月3日
2、可行性分析 (1)、建设单位、监理单位和集团领导高度重视,参建人员热情高涨。 (2)、课题小组成员整体素质高、专业知识强,通过加强现场管理和技术改进,有能 力解决外观质量问题。
五、原因分析 目标确定后,小组召开了专题会议,针对造成“地下连续墙接缝处渗漏水”的原因
小组名称:浙江省大成建设集团有限公司SG6-5标段之江海洋公园站QC小组
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中铁二局2008年度QC成果资料广州市轨道交通六号线工程施工13标组长:李应战编写人:郭灿发表人:郭灿小组所在单位(全称):中铁二局第四公司广州地铁项目部小组名称:地下连续墙质量控制QC小组目录一、工程概况 (1)二、小组概况 (1)三、选题理由 (2)四、现状调查 (3)五、小组活动目标及可行性论证 (4)1、活动目标 (4)2、目标可行性论证 (4)六、原因分析 (5)七、要因确认 (5)八、对策及措施 (6)九、实施对策 (7)十、效果检查 (10)十一、巩固措施 (11)十二、总结及今后打算 (11)1、总结 (11)2、今后打算 (12)相关图片: (13)一、工程概况广州市轨道交通六号线呈“U”型走向,西起白云区的金沙洲,向东南穿越荔湾区,经越秀区、东山区后,转至东北方向至天河区,止于天河区高塘石。
天河客运站为地下四层岛式车站,是六号线的第21座车站。
车站基底埋深32.4m,顶板平均覆土深度3.0m,围护结构采用厚1000mm地下连续墙加φ900止水旋喷桩,槽幅间采用工字钢板接头连接,地下连续墙标准幅宽5m,C30水下混凝土浇筑。
连续墙设计平均深度为35m,最深达38m。
根据地质勘测资料可知,土层平均厚度约28m,岩层平均厚度约7m。
因此,我部地下连续墙成槽施工采用BH-12型液压抓斗式成槽机抓挖土层,CZ-30型冲击钻冲击钻进岩层的施工方法。
车站主体地下连续墙平面布置图二、小组概况本小组于2008年3月26日进行课题登记并注册。
小组成员共7人,其中本科5人、大专1人、中专1人,平均年龄约32岁,接受TQC教育时间48小时以上。
小组平均每月活动1~2次,出勤率95%,发言率91%。
小组成员具体情况详见小组成员基本情况统计表。
Q C 小组情况表三、选题理由1、地下连续墙的成槽深度大,对施工垂直度控制要求高,地下连续墙施工质量直接影响工程总体施工质量。
本工程质量目标为:工程质量达到设计的要求,分项工程合格率达到100%,争创广州市“五羊杯”优质工程奖。
2、车站场地内上层土质较差,冲击砂层分布较多,而且局部较厚,稳定性差,在动水情况下易产生流沙,地下连续墙施工时易产生坍孔;下部为坚硬中风化岩层及微风化岩层,成槽时易卡钻,进度慢,难度大。
3、车站基坑开挖深度大,地面建筑物密集,且地下毗邻已运营的地铁车站,连续墙围护结构施工的质量关系到周围地表沉降、渗流及基坑开挖稳定等方面的问题。
4、由于业主前期工作进展缓慢,施工场地分两次移交,场地狭窄,作业面少,工期滞后。
连续墙施工的快慢是制约工程进度的关键之一。
因此我们选定课题——地下连续墙质量控制。
以合理可靠的技术措施、优良先进的设备,精心组织施工,确保工程质量达标,加快施工进度。
四、现状调查本小组在工程开工前对地下连续墙施工的各道工序进行了认真梳理,通过收集公司其他地铁项目及近年来在广州地区同类工程的施工情况,尤其是对广州地铁海珠广场站、文化公园站、三号线天河客运站等地铁车站工程发生过的60个地下连续墙施工质量问题进行调查、分类,其结果如下:地下连续墙质量问题调查表地下连续墙质量排列图从排列图可以看出:成槽质量不合格在影响地下连续墙质量因素中占65%,是影响地下连续墙质量的主要问题,只要解决了这个难题,将会大大提高地下连续墙的施工质量。
五、小组活动目标及可行性论证1、活动目标①解决深基坑地下连续墙成槽难题,确保地下连续墙施工质量合格率达到100%。
②确保周边建(构)筑物稳定,避免对已运营的地铁车站造成影响。
③合理优化施工方案,加快施工进度,单幅槽段成槽时间由18天/幅缩短到16天/幅。
2、目标可行性论证六、原因分析针对地下连续墙成槽质量不合格这一问题,QC小组组长李应战亲自牵头,召开了专题会议,会上小组成员畅所欲言,对影响地下连续墙成槽质量的原因进行了分析和讨论,分析出各种影响因素并绘制了因果图。
如下图所示:七、要因确认针对因果分析图中列出的10个末端原因,我们通过现场调查、问答考试等方法进行调查分析,逐一进行验证,判断是否为主要原因:小组成员结合现场实际情况,经过认真分析,从以上10个末端因素中确认出4个要因,即:1、冲击钻钻头补焊不及时。
2、未进行泥浆指标检验。
3、垂直度未检测。
4、冲击钻孔位布置不当。
八、对策及措施李应战、唐维冬同志组织小组成员,针对以上要因结合现场实际条件制定了以下对策:对策表九、实施对策实施一:冲击钻补焊不及时。
1、施工场地内共有8台冲击钻进行作业,每两台冲击钻配备一名专业焊工、一台焊机,共配置4名专业焊工,4台焊机,并配备足量的补焊材料。
2、地下连续墙施工前,QC小组副组长唐维冬组织各部门相关技术人员、冲击钻队伍技术负责人进行了技术交底,并形成书面记录。
3、小组根据设计及规范要求制定了冲击钻施工质量标准。
要求冲击钻队伍在钻头磨损超过5mm时立即更换钻头进行冲击作业,并立即补焊磨损的钻头,以便循环更换使用。
制定奖罚制度,加强现场巡视,发现施工人员未按要求进行补焊则进行罚款。
实施二:未进行泥浆指标检验。
1、购置检测泥浆各项性能指标的仪器。
2、制定《泥浆质量控制指标表》及《泥浆检验时间、位置及试验项目表》,按规定进行泥浆实验,控制泥浆粘度20~25s,比重〈1.15g/cm3,含沙率〈8%等。
指标不合格的泥浆应进行调制,如添加粘土增加粘度等,达到要求再使用。
同时要求操作人员加强泥浆循环,防止泥浆静止时间过长,引起坍孔。
泥浆质量的控制指标泥浆检验时间、位置及试验项目3、为将责任落实到人,小组决定由郭灿负责配合项目部实验室进行泥浆实验,形成泥浆质量检验记录,不定时对检验记录进行抽查。
实施三:垂直度未检测。
1、加强现场巡视,坚持“勤松绳、少松量”的原则,勤测斜,宁慢勿斜。
采用由相似三角形原理演变的简单测量方法,即通过测量孔口钢丝绳与孔心偏差值查表求孔斜的方法。
测斜原理如右图所示:∵夹角很小,∴AB ≈ADd/d ’=h/(H+h) →d ’= (H+h)d /h 斜率 α=d ’/H= (H+h)d /Hh测斜原理图2、施工前,根据测斜原理事先编制d-H-α关系表,施工时随时依表对孔斜进行测量。
3、由樊瑞军同志负责现场巡视,每钻进0.5m 使用卷尺测量孔口钢丝绳冲击偏离中心距离,如发现钻孔偏斜,立刻回填片石至偏孔上部0.3~0.5m ,重新钻进。
实施四:冲击钻孔位布置不当。
1、根据现场情况,合理优化孔位数量及冲孔顺序。
优化前标准槽段(宽度5m )冲孔数量为9个,但“Ⅲ”号孔位冲击的冲击面积较小,没有充分发挥冲击钻的作用;而优化后冲孔数量调整为7个,提高了冲击效率。
孔位布置及冲孔顺序如下图所示:Ⅰ期槽段两侧有35cm 宽工字钢接头,工字钢腹板与槽段分界线位置重合,外测工字钢伸出20cm 与二期槽段钢筋搭接。
成槽时两侧接头孔锤位中心在分界线上,即工字钢ⅢⅢⅢⅢⅡⅠⅠⅡⅠ优化前冲槽顺序示意图ⅡⅡⅡⅠⅠⅠⅠ优化后冲槽顺序示意图腹板位置,则工字钢外边缘位置成槽弦长为91.7cm,而工字钢实际宽度为88.8cm。
如下图所示:对于成槽深度近38m的槽段来说,垂直度的控制和成槽宽度的控制都是难点,很难将偏差控制在3cm以内,因此钢筋笼下放时容易卡住。
经过小组人员研究决定,施工时将两个端头孔的锤位中心外移20cm,使工字钢外侧成槽宽度达到最大值100cm,便于连续墙钢筋笼下放。
因此BH-12液压抓斗成槽机抓挖土层时宽度也随之加大至比设计槽段宽度大1.4m。
2、由郭灿同志负责组织测量小组测量冲孔位置,并用红色油漆在导墙面做好标记,以便精确定位,保证成槽质量。
十、效果检查1、根据业主穗建筑[2001]395号文的要求,由广州市地下铁道研究院采用声波透射法对地下连续墙质量进行检测,检测槽段数为总槽段数的30%,即14幅。
检测结果显示:其中11幅为Ⅰ类墙,3幅为Ⅱ类墙,合格率100%。
达到预定目标。
2、地下连续墙施工过程中未发生质量安全事故,我部和业主委托的第三方监测单位按照设计要求进行了沉降、地下水位等监测,监测数据显示,地下连续墙施工期间周边建(构)筑物结构稳定,未对已运营的地铁车站造成影响。
达到预定目标。
3、通过合理优化成槽孔位布置,单幅槽段成槽时间由18天/幅缩短到15天/幅,超过了16天/幅的预定目标,加快了施工进度,节约了施工工期。
十一、巩固措施1、及时补充完善施工过程中的质量控制方法,以设计图纸、施工规范、工艺规程和质量检验评定标准为依据,编制了《地下连续墙成槽作业指导书》。
2、收集整理施工过程中的基础资料,编写了《天河客运站地下连续墙施工技术总结》,为今后的连续墙施工提供一定的帮助,确保地下连续墙施工质量,为推动公司施工技术的发展尽一份力量。
3、随后进行的土石方开挖过程中实行现场跟踪,检查分析地下连续墙质量薄弱环节,找出原因,不断改进,不断总结,力争做得更好。
4、进一步加强岗位责任制,强化质量意识,严格控制施工质量。
十二、总结及今后打算1、总结通过为期7个月的QC小组活动,小组成员的认识到QC小组活动是施工质量和工程施工效率的有力保障,掌握了正确的质量管理手段和方法,对地下连续墙的施工技术有了进一步的认识,从施工过程中了解了地下连续墙施工工艺流程,积累了大量的施工经验。
小组成员的团结协作精神得到了加强,个人的技术、业务水平得到了提高。
通过小组活动培养了一批既有理论知识,又有实践经验的技术人员,提高了我们的施工技术、现场组织及管理水平。
小组成员自我评价如下:本次连续墙施工质量得到了业主,监理的认可,获得一致好评,我部在连续墙施工期间每个季度均被评为广州地铁施工项目的优秀项目经理部,为公司在广州地铁施工中树立了良好的形象。
2、今后打算以后的工作中,我们QC 小组将继续运用“PDCA ”原理,选定新的课题进行攻关,积极引进和推广先进的施工经验,持续进行QC 活动。
我们相信,在公司正确方针指导下和公司领导的支持下,我们一定能充分发挥QC 小组的作用,将各种难题一一克服,在确保工程质量的同时不断提高个人能力,取得更加辉煌的成果。
质量意识(100)(100)相关图片:钢筋笼吊放组图。