备自投的设计与调试方法举例
10kV备自投保护调试及原理分析

10kV备自投保护调试及原理分析摘要:目前,随着电力系统的逐步发展,对供电可靠性的要求也越来越高,电力系统提高供电可靠性的方法大致有以下几种:一是采用环网供电,此种方式可使得供电可靠性大大提高,但多级环网对系统稳定不利,在中低压电网中较少采用;另一种提高供电可靠性的方式是采用双电源供电,在中低压电网中较为广泛地选择双电源供电,这是一种当其中一路电源出现故障不能正常供电时自动切换至另一路电源供电的方式。
关键词:10kV;备自投保护调试;原理引言随着变电站内电力设备的逐渐增多,对站用电源的可靠性要求越来越高,尤其对于重要的枢纽变电站,站用电源是否正常工作直接关系到站内设备的运行。
站用变低压备自投装置能确保任一路站用电源或变压器/母线发生故障时,给变电站内的交直流用电提供安全保障,因此对电力系统的安全可靠运行具有重要意义。
在日常运维操作过程中,需要根据一次系统运行方式对备自投设备进行相应投退,并且在变电站主供电源失去后,备自投设备应能够可靠、正确动作。
如何有效提升固原电网备自投装置运维水平,成为了急需解决的问题。
1 10kV 备自投原理备用电源自动投入装置(简称备自投)是当工作电源因故障断开后,能自动而迅速将备用电源投入,保证用电设备不会停电的一种自动装置。
,备自投投入条件有3个:①上位机或触摸屏设置备自投程序加用;②10kV母联开关10302在分,若母联10302在合,则备自投流程自动退出;③10kV母线电源点及母联开关状态明确(非不定态);若开关有不定态,且检修标志未置1,则备自投自动退出。
2 10kV备自投异常动作原因分析尽管在当时运行方式下10kV进线Ⅰ电流值接近零,达到备自投动作的电流定值,但与10kV进线Ⅰ相连接的10kV1M电压正常,正常情况下满足不了动作条件,备自投装置不应动作。
通过现场查看图纸和汇控柜的接线后分析如下:当时10kV进线Ⅰ1DL开关送电#1M(有电压、无电流),当在10kV#1PT汇控柜分别断开8D3、8D4、8D6、8D10这些电源时,其中有“刀闸/地刀控制电源8D3”串供给“保护/测量电压重动继电器DSX1”和“计量电压重动继电器/DSX2”的装置电源,导致断开其装置电源后重动继电器动作,造成10kV 1M二次电压失压,10kV#1PT二次电压值为0,满足了备自投动作的条件:Ⅰ母无压(三线电压均小于无压起动定值)、I1无流,Ⅱ母有压启动。
康年备自投调试心得

康年备自投调试心得近期参加了康年备自投调试,对备自投装置的功能和原理有了初步的了解和认识,下面具体对备自投的调试方法和动作过程进行阐述。
一、备自投的作用备自投是在一条线路发生故障或失电时,由另一条线路进行供电,保证用电的可靠性,是一种对用户提供不间断供电的经济而又有效的技术措施,它在现代供电系统中得到了广泛的应用。
二、康年主接图及切换介绍:北轴、北电互为备用线路,当一路电源停电时可通过被自由装置切换至另一路电源,尽快恢复恢复负载供电:三、康年备自投原理介绍:备自投充电逻辑图备自投动作逻辑图4、调试方法:继保仪调试:充电:1、分别对母线电压、北电线、北轴线PT二次端子加100V电压,2、确认北电开关在合位、北轴开关在分位3、检查备自投充电是否完成。
动作条件模拟:1、同时断开北电线和母线电压2、检查北电线开关是否在经过3秒时间后跳开开关,并马上合上北轴线开关。
实际传动试验首先由配网班人员在环网柜合上北电、北轴线开关,然后合上北电线断路器。
检修母线及两条进线电压是否正常,充电指示灯是否亮起。
检查正常后,通知配网班人员拉开环网柜北电线开关,在经过3秒延时后北电线1DL开关跳开,北轴线开关2DL开关合闸,备自投切换完成。
总结1、备自投调试正确性必须经过实际的传动才能保证可靠性,在经过仪器测试后然后手动进行传动,检查传动装置是否正常。
检查各项设备是否能够正常运行。
2、调试要对备自投的逻辑条件进行仔细的核对,对各切换装置.辅助设备进行检验.才能保证被自投的正常投切。
以及设备的正常运行。
3、在继电保护工作中,应熟知保护设备的运行原理。
熟悉保护设备的各线路各节点的运行条件及位置,熟悉保护设备的运行步骤。
3-10kV备自投保护装置调试报告

3-10kV备自投保护装置调试报告装置概述3-10kV备自投保护装置是一种用于三相交流电网的保护装置。
主要功能是实现线路短路、接地故障及过电压等电力系统故障的检测和隔离。
该装置具有高灵敏度、快速反应等优点,可以实现对电力系统的可靠保护和安全运行。
装置调试步骤一、设备接线1.通电前,对设备进行外观检查,检查设备表面是否有明显的损伤、变形等缺陷,确保设备无外观问题后开始接线。
2.对于配电房内的设备,按照图纸要求正确接线。
3.确认接线完成后,对设备进行线路的绝缘测试。
测试顺序应当是L1-L2、L1-L3、L2-L3。
二、装置参数设定1.对于选择器的设置,一般采用自动模式。
选择器自动模式下,对于故障时的选择可以实现自动选择和切换。
2.针对装置的保护参数,设定过电压保护、短路保护等主要保护参数,确保保护参数能够顺利工作。
3.报警信号的设置,设置装置报警的声音和灯光。
三、装置功能测试1.进行线路的短路测试,确认装置对于短路故障具有可靠的断电保护功能。
2.进行线路的过压故障测试,确认装置能够实现对过压故障的判别和保护。
3.进行线路接地故障测试,确认装置能够检测电力系统出现接地故障并进行及时切断。
四、现场应用1.在装置调试完成后进行现场测试,以确保装置的性能符合要求。
2.对于检测出的故障进行记录,并对故障的原因进行分析。
装置调试结论经过以上步骤对3-10kV备自投保护装置进行调试和测试,测试结果显示装置具有高灵敏度、快速反应等优点,能够对电力系统进行可靠保护和安全运行。
在现场应用中,装置的性能也表现出色,故障检出有效并能够对故障进行相应的处理。
综合以上结论,可以认为装置性能符合要求,具有良好的性能稳定性和可靠性。
Q03-380V母线备自投调试方案

科学技术方案福建华电泉惠能源有限公司2×30t/h应急供热项目工程分系统及整套启动调试工程PC段BZT调试方案福建省第一电力建设公司二○一五年四月二十二日编号TSFABS-DJTS-DQ-003福建华电泉惠能源有限公司2×30t/h应急供热项目工程分系统及整套启动调试工程调试方案名称:厂用PC段BZT调试方案性质:一般编制:年月日审核:年月日年月日年月日批准:年月日福建省第一电力建设公司泉惠供热项目部版次:第1版目录1.概述 (1)2.调试目的及目标 (1)3.编制依据及参考资料 (1)4.调试资源 (1)5.调试步序 (2)6.环境及健康安全 (3)7.安全措施 (4)1.概述1.1系统概述福建华电泉惠能源有限公司2×30t/h应急供热项目工程厂用0.4kV共两段,分别为工作PC I段,工作PC II段。
备自投装置采用了国电南京自动化公司生产的PS系列备自投PSP 691U(A)装置。
2.调试目的及目标2.1通过对380V段备自投相关的回路进行必要的检查和试验,来考察相关电气设备的设计、安装质量,了解系统设备的运行特性,以便保证设备能够长期、安全和稳定地运行,满足380V PC段的备自投运行要求。
2.2在调试过程中严格按照控制措施对重要环境因素和不可容许风险进行控制,防止火灾及触电,防止CT开路、PT短路。
2.3保证验评表优良率达到100%。
3.编制依据及参考资料3. 编制依据3.1设计院施工设计图及设计变更。
3.2 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006版3.3 《火电工程调整试运质量检验及评定标准》1996版3.4 《电力建设安全工作规程(火力发电厂部分)》DL5009、1-2002版3.5 《火力发电建设工程启动试运及验收规范》DL/T5437-2009版3.6 《火电工程启动调试工作规定》1996版3.7 《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》2000版3.8 《电力系统微机继电保护技术导则》DL/T769-20014 组织与分工4.1建设单位:负责协调落实各方面工作。
备自投-调试手册

1. 备自投简介随着我国人民生产生活的现代化程度日益提高,人们对电力的需求和依赖程度也在倍增,对电能质量的要求也更加严格,供配电在各个领域也不断向自动化、无人值守、远程控制、不间断供电的目标迈进。
有些电力用户尤其对不间断供电的要求显得更加突出。
我国的电力供应主要还是依靠国家电网供电,电力缺口也在不断增大,尤其在用电高峰期缺电现象严重,为此很多大型企业便自建电厂或配备发电机,因此各种电源的相互切换,保证电源的不间断供电和供电的高可靠性成了现代配电工程中保护和控制回路的重要部分。
在GB50062 《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》中明确规定了备用电源和备用设备的自动投入的具体要求。
微机线路备自投保护装置(以下简称备自投)核心部分采用高性能单片机,包括CPU模块、继电器模块、交流电源模块、人机对话模块等构成,具有抗干扰性强、稳定可靠、使用方便等优点。
其液晶数显屏和备自投面板上所带的按键使得操作简单方便,也可通过RS485通讯接口实现远程控制。
装置采用交流不间断采样方式采集到信号后实时进行傅立叶法计算,能精确判断电源状态,并实施延时切换电源。
备自投具有在线运行状态监视功能,可观察各输入电气量、开关量、定值等信息,其有可靠的软硬件看门狗功能和事件记录功能。
2. 备自投工作原理备自投,就是一种正常电源故障后,自动投入备用电源的微机装置,其工作原理是根据正常电源故障后,母线失压,电源无流的特征,以及备用电源有电的情况下,自动投入备用电源。
备自投的主要形式有:桥备投、分段备投、母联备投、线路备投、变压器备投。
本文主要介绍一下常见的母联备自投。
母联自投保护的工作原理为:正常情况下,两路进线均投入,母联分开,处于分段运行状态。
当检测到其中一路进线失压且无流,而对侧进线有压有流时,则断开失压侧进线,合入母联,另一路进线不动作。
备自投根据电压等级不同,具体的逻辑也有所不同:低压备自投一般采用三合二逻辑+延时继电器中压备自投一般采用检电压+断路器位置状态高压备自投一般采用检电压+检电流+断路器位置状态。
400V系统备自投试验方法及步骤1

一、上电前的检查:1.装置安装及接线检查。
2.装置就位正确无误。
3.柜内所有控制连接线连接正确无误。
4.柜内输出到端子正确无误。
5.柜外所有控制连接线连接到柜内端子正确无误。
6.交流电源输入正确无误。
7.电源回路绝缘测试符合技术要求。
8.主要设备安全可靠接地。
二.方法:利用目前运行电源,作为I段和II段进线电源,来模拟400V系统备自投,检查备自投流程,动作情况及信号。
三..步骤:400V系统有二种备自投方式,即I段和II段进线电源都失电时,运行村和柴油机分别作为备用电源,给I段或II段供电(备用电源只给I段或II段其中一段母线供电)。
方式一.运行电源作为备用电源。
1.用2个空气开关并运行中电源至400V系统I段和II段进线上,作为这二段的进线电源(相序保持一致)。
2.切除I段和II段上的所有负荷电源。
3.手动把BC2,BC3,BC4,BC5开关分闸,并切为远方位置。
4.手动合上BC1,BC6开关,让I段和II段分段运行,并切为远方位置。
5.分掉BC1进线上的空气开关,让BC1开关自动无压分闸。
6.分掉BC6进线上的空气开关,让BC6开关自动无压分闸。
7.公用LCU检测运行中线路有压时,发令合BC4开关,使Ш段母线带电。
8.公用LCU检测B C1处于分闸位置时(非故障跳闸),发令合I-Ш段母联开关B C2,使I段母线带电运行(如公用LCU检测BC2由于故障原因未合闸并且BC6处于分闸位置时(非故障跳闸),发令合II-Ш段母联开关B C5,使II段母线带电运行)。
9.公用LCU发备自投动作信号,备自投结束。
方式二.柴油机作为备用电源。
1.用2个空气开关并运行中电源至400V系统I段和II段进线上,作为这二段的进线电源(相序保持一致)。
2.切除I段和II段上的所有负荷电源。
铁路10kV配电所备自投原理及调试方法

铁路10kV配电所备自投原理及调试方法摘要:当前,随着电力系统的不断发展,对供电可靠性提出了更高的要求,提高供电可靠性的途径主要有:一是采用环网供电,这种方式可以极大地提高供电的可靠性,但由于多级环网会影响系统的稳定性,所以很少在中、低电压电网中应用;另外一种方法就是使用双电源,在中、低电压电力系统中,双线供电是一种在一条线路发生故障,无法正常供电时,它会自动转换到另外一条电源。
关键词:10kV;备自投保护调试;原理1、10kV备自投原理电脑或触摸屏设定自动投递程式的附加功能;10 kV母线开关10302正在被分割,当母线10302处于关闭状态时,备自投递过程会自动结束;10 kV母线的接入点和母线的断路器状态清楚(不确定);如果切换状态不稳定,而检查标志没有设置1,那么,备用自投就会自动退出。
2、10kV备自投异常动作原因分析虽然10 kV进线 I的电流在当时的工作状态下几乎为零,达到了预定的准备工作,但是10 kV进线 I上的10KV1M电压是正常的,不能正常工作,所以备用电源不能工作。
根据现场勘察图纸及汇控箱的线路,对此进行了分析:10 kV进线1 DL开关在10 kV#1 PT汇控柜上供电#1 M (有电压、无电流),当8D3、8D4、8D6、8D10等供电电源时,将“刀闸/接地刀控制电源8D3”串供至保护/测量电压重动继电器DSX1和计量电压重动继电器/DSX2),致使设备电源断开后,重动继电器工作,造成10kV1M二次电压电压损失,10 kV#1 PT二次电压值0,满足备用自投操作的要求:I母无电压(三相电压都比无压起动定值低)、I1无电流、Ⅱ母有压启动。
所以在Tt3延迟之后,跳闸接点动作跳过1 DL,当1 DL断开后, I母没有压力(三条线路的电压都比无压闸限位低),通过Th3延迟关闭分段开关3 DL。
事故处理后,10 kV线路重新回到原先的线路模式。
#1号主变完成了冷备转运行,10 kV母线采用分立运行模式。
110 kV进线备自投应用调试及分析

110 kV进线备自投应用调试及分析摘要:文章对110 kV进线备自投应用调试过程中发现的问题及隐患进行了深入分析,并提出相应措施予以解决,为变电站备自投设计者及变电站运行维护人员提供理论依据。
关键词:进线备自投;跳合闸闭锁;接入接点1 110 kV进线备自投概述为了有效提高电网供电可靠性,进线备自投装置在电网运行中得到大量采用。
通常来说较为常规的进线备自投装置可以通过大量的电缆从变电场中有效获取电流和电压,并且能从变电站的线路保护装置中有效获取闭锁信号。
因此110 kV进线备自投装置在变电站中的应用一直起到稳定运行的作用,并且取得了较为良好的应用效果。
2 110 kV进线备自投特点2.1 接线简易接线简易是110 kV进线备自投运用的基础和前提。
由于110 kV进线备自投可以通过网络来获取相应的数据、模拟量与保护信息和动作信息并且能够有效通过网络来进行分合闸命令的有效进行,从而在完成较为简易的接线过程中促进直流接地、开路、短路等现象的有效减少。
2.2 扩展便利扩展便利是110 kV进线备自投的重要特性。
110 kV进线备自投可以根据需要变电站的工作需要对备自投方式进行改变同时对进线备自投的程序进行模式进行有效修改。
并且在这一过程中变电站工作人员无需对110 kV进线备自投装置的硬件方面进行改动,因此具有较为便利的扩展能力。
2.3 有效兼容有效兼容是110 kV进线备自投的优越性之一,当变电站需要新增线路或者进行保护测控装置的更换时,110 kV进线备自投装置的有效应用可以促进无规约转换的合理进行。
2.4 功能较强110 kV进线备自投保护装置的应用可以使保护动作信息通过GOOSE报文进行实时传递,从而能够有效地防止备自投装置误动现象和拒动现象的出现。
3 进线备自投在应用调试过程中发现的问题及解决措施3.1 问题分析按照公司技改大修项目安排110 kV安丰变加装110 kV进线备自投,采用北京四方公司的CSC-246型备自投,为验证备自投装置与线路保护装置的逻辑配合回路和跳合闸回路。
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备自投的设计与调试方法举例结合实际情况,针对现场应用中遇到的问题,从较为简单的内桥接线方式时的进线备自投入手,对备自投的设计及调试方法进行了分析及探讨。
标签:备自投跳闸闭锁可靠性1 概述“备自投”是备用电源自动投入装置和备用设备自动投入装置的简称。
“备自投”装置可以大大改进电网的供电能力,减轻重载线路的负荷,对短路电流进行限制,以确保正常地、连续地供电。
近些年来,电网供电系统有了进一步的发展,“备自投”装置也从技术和应用方面有了很大的改进。
但在实际应用过程中,这种装置的运行模式以及逻辑关系都达不到电网运行规范,因此有的电网系统即便已安装了备自投装置,却无法使其发挥真正的作用。
笔者在本文中就进线备自投设计时不得不注意的几个问题进行可深入的分析,同时根据问题产生的根源制定了一系列解决问题的方案,并且对调试方法进行了举例分析。
2 内桥接线方式进线备自投的动作过程分析首先对较常见的内桥接线方式的进线备投进行详细的阐述。
如图1当1DL分位,2DL、3DL合位,2#进线处于运行状态时,1#进线为2#进线备用,称为进线备投方式。
对于进线备投,当正常运行时,1#进线处于热备用,2#进线处于运行状态,3DL合位,此时系统的特点:①开关量的特点为1DL为分位,2DL、3DL为合位。
②电气特点为1、2#母线电压为正常电压,1、2#进线线路电压正常,我们把以上电气量与开关量的状态称为允许备投启动状态,就是我们常说的充电状态。
取一种最简单常见的故障,当2#进线对侧发生故障,对侧开关跳闸(两侧都不投重合闸),本侧开关尚未跳开时,称为状态二,此时系统的特点:①开关量特點应为1DL为分位,2DL、3DL为合位。
②电气量特点应为1、2母线失压,同时进线2无压。
那么此时备自投就应该立即启动,去跳开本侧2#进线开关,同时合上1#进线开关恢复正常供电。
由于出现状态2以后备自投即启动动作,所以把状态2称作备投启动状态。
以上即为进线备投的一个简单准备、启动、动作过程。
但是备自投在实际应用中还要与线路(变压器)保护及重合闸配合使用,因此还有许多需要注意的地方。
3 备投在实际应用中需要注意的问题3.1 备自投装置应保证只动作一次当工作母线发生永久性故障或引出线上发生永久性故障,且没有被出线断路器切除时,由于工作母线电压降低,备自投装置动作,第一次将备用电源或备用设备投入,因为故障仍然存在,备用电源或备用设备上的继电保护会迅速将备用电源或备用设备断开,此时再投入备用电源或备用设备,不但不会成功,还会使备用电源或备用设备、系统再次遭受故障冲击,并造成扩大事故、损坏设备等严重的后果。
实现方法:当系统满足状态一时,控制备用电源或设备断路器的合闸脉冲,使之只动作一次,就是我们通常称之为的充电状态。
3.2 进线备自投跳闸回路的设计问题一般情况下,我们可以运用手跳和保护跳闸两个办法来实现进线备自投的跳闸,在这一过程应该注意下列几点问题。
①若通过保护跳闸的方式实现现进线备自投的跳闸,首先将闭锁重合闸问题作为关键步骤来对待。
这主要由于利用这种方式使工作线路开关跳开以后,不启动KKJ,保护装置会将其视为开关偷跳而启动重合闸,重新将原本跳开的线路开关闭合。
这样一来就没办法将发生故障的原工作线路隔离开来,备自投装置也因此无法发挥作用。
鉴于此,我们判断要闭锁这条线路保护的重合闸应该通过另一副跳闸输出接点来完成。
因此,笔者提出在设计线路时应该通过这种办法接线,但部分厂家在设计备自投装置时仅安排了一副跳闸输出接点,因此设计人员应该仔细查看设计图上有几副跳闸输出接点,如果只有一副应立即责令厂家另外再配一副。
②若是手动跳闸就不必考虑闭锁重合闸的问题。
因为这个问题已在手动跳闸、遥控跳闸的操作回路中被解决了。
但这种设计方案也有利有弊,简单易操作是其,但由于备自投装置的设计原则的限制,它不具备“手分闭锁备自投”的功能,因为在人为手分工作线路开关时(如变电站需要全停时)备自投装置将备用线路开关闭合是不合理的。
保护合后继电器接点与备自投装置想连接以后才具备了此项功能,所以一定要加入“手分闭锁备自投”的回路。
加入加入“手分闭锁备自投”的回路这种方式并不适合所有的跳闸途径,例如手动跳闸就不合适,否则,备自投装置将工作线路跳开后,也会导致备自投装置被“手分闭锁备自投”回路闭锁,出现不能合备用线路的矛盾逻辑,所以不能将“手分闭锁备自投”回路加入手动跳闸的操作模式中,也就是取消保护合后继电器接点接入备自投装置,使备自投装置真正发挥其作用。
需要注意一点,人为手分工作线路开关时难免出现备自投误投备用线路的情况,为尽量避免此类问题产生,操作时管理人员应监督工人规范操作流程,必须先退出备自投装置再通过人力将工作线路开关断开。
3.3 进线备自投合闸回路的设计问题进线备自投的合闸回路可接在手合或不经手合(如接在重合闸回路)两种方式实现,备自投合闸的接法是根据保护装置实际进行选取的。
①在取保护装置的合后继电器来实现“手分闭锁备自投”的功能时,必须将备自投合闸与手合回路相连接,因为保护装置的合后继电器已连接了手合回路,合后继电器的操作就通过手合来完成,备自投装置只有接收了保护的合后继电器动作信号才可以开始工作。
②早期的微机保护,很多厂家在设计时并未加入合后继电器,当这些保护要通过备自用装置来完成,会制约备自投装置发挥“手分闭锁备自投”的作用,备自投的合闸回路对手合或不经手合没有太多的要求,但一定要通过电源实现备自投装置的后合继电器输入接点短接,否则备自投装置就达不到设计要求而装置闭锁。
3.4 备自投装置开关位置的接入接点大部分备自投装置仅需要取开关位置的一个常闭接点。
设计时我们可以利用开关机构箱的开关常闭接点及保护装置的TWJ接点来获取。
为简化施工步骤,力求以最少的投入达到预期的效果,设计者一般会取保护装置的TWJ继电器接点,因为保护装置与备自投装置都是集中在一起放置在继保室的,施工接线时电缆短并且易于施工,相比取安装在开关场的开关机构箱,这一方法就大大降低施工的工作量,这就是取TWJ继电器接点的重要原因。
还有,多数备自投装置厂家图纸在开关量输入端都标取进线TWJ接点,这也是误导设计人员取TWJ接点的原因之一。
但是在实际应用中我们发现备自投在取用开关位置接点时,必须要结合重合闸来选取采用的接点位置。
下面介绍一下取TWJ接点备自投动作时将闭锁备自投的一个实例。
110kV望村变电站备自投动作失败分析当运行线路汾望I回发生永久故障时,汾望I回线路的光纤纵差保护动作不经延时跳开汾望I回线路两侧开关望村侧126和汾阳站侧113,这时126重合成功,113则因重合于故障线路再次跳开,母线I因此而失压,这时备自投满足动作要求(母线失压,运行汾望I线线路无流),将再次发跳开126命令,126即被再次跳开,此时因126保护TWJ继电器动作回路串联开关储能接点(通常TWJ 用来监视合闸回路的正常性,而合闸回路是与开关储能接点是串联在一起的),只有当储能机构储能完成时储能接点接通TWJ继电器才动作,所以当运行汾望I回线路保护重合闸动作成功后,126开关机构处于合闸储能过程中(这一过程大约要8—10秒的时间),储能接点没有接通,此时备投装置动作跳汾望I回线路开关126后,没有及时收到开关分位信号,而闭锁投备用线123开关信号,从而造是备自投装置不能正常动作,全站失压的事故。
因此如果本侧开关保护存在重合闸,备自投需要与重合闸配合使用时,备自投装置开关位置的接入应取开关机构箱的接点,这样才能够第一时间且正确地反映开关的合分位状态,而不受其它因素的影响,从而保证备自投的正确动作性。
以上主要列举了备自投在设计安装时需要注意的几点问题,那么怎样才能判断备自投在设计和安装上正确完善呢?以下列举了110kV南武变电站备自投的调试方案。
4 试验方法举例分析110kV南武变电站备自投主接线方式:内桥接线保护型号:DSA2361157为进线一,158为进线二进线备投:充电条件(逻辑“与”):①进线一备自投投入②1DL分位③2DL合位④3DL合位⑤I母有压⑥II母有压⑦进线一有压放电条件(逻辑“或”):①进线一备自投退出②1DL合位③2DL分位④3DL分位⑤进线一无压备自投启动条件(逻辑“与”):①I母有压②II母无压③进线二无流④进线一有压⑤2DL合位试验项目:进线备投方式一(以下项目均为充电条件满足时)①拉开两母电压器空开,备投正确动作,跳开158,合上157(模拟线路故障时,对侧开关跳开,本侧开关尚未跳开的现象)。
②点跳158,后将两母电压空开拉下,此时备投放电,不能动作(不满足充电条件,同时也不符合正常故障时,电压先下降,开关后跳开的动作逻辑)。
③先拉空开,然后点跳158,备投正确动作,合上157(满足正常故障顺序,先是电压降低继而相关保护装置跳开运行线路开关)。
④拉开空开,然后使2#主变差动保护动作跳开158、100,备投正确动作合上157开关(采用与实际运行一致的试验方法,模拟主变故障差动保护跳开高压侧和高分段开关)。
⑤差动保护动作,跳开158、100开关,备投瞬时放电,拉下空开,备投仍动作。
⑥拉开空开,后差动保护动作跳开158、100,备投未放电,又合上空开,备投放电(5、6是为了观察开关变位与电压变化对备自投动作的影响)。
注:在做试验时,为了判断开关变位与电压升降对备自投的影响,将备投动作延时增加到最长的10秒,发现备投启动后,开关变位不会放电,但是电压恢复正常却会瞬时放电。
以上试验项目通过模拟内桥接线方式时,主变或线路发生的故障,分析了电气量以及开关量的不同变化对备自投动作情况的影响,检验了备自投设计以及二次接线的正确性。
5 结束语近年来,吕梁电网110kV变电站备自投装置针对以上问题在设计及安装上进行了大量改进,结合投入运行后的实际动作结果来看,备自投均能正确动作,切实提高了供电可靠性,并减轻了运行人员的劳动强度,大大提高了生产效率。
參考文献:[1]贺家李,宋从矩.《电力系统继电保护原理》.[2]《RCS-9000备用电源自投保护测控装置技术使用说明书》.[3]《DSA2361备用电源自投保护测控装置技术使用说明书》.[4]《变电站备用电源自投装置的技术原则》.[5]《国家电网公司继电保护培训教材》.。