伺服电机经常会发生很大的噪声 伺服电机带动负载运转不稳定等现象原因分析
维护应用伺服轴异响问题处理说明

维护应用伺服轴异响问题处理说明伺服轴和主轴异响是机床出厂调试时极为常见的问题。
本周我们就通过两期内容,分别介绍如何解决由于振动引起的伺服轴和主轴异响问题。
1伺服轴异响问题描述伺服轴轴异响是机床出厂调试时的常见问题,表现形式主要有以下几种:(1)静止状态下,机床上电后电机负载波动,手触碰电机能够感受到抖动或“嗡嗡“声;(2)机床在手动模式下,移动伺服轴出现剧烈抖动或尖锐啸叫;(3)机床在自动模式下,移动各轴进行定位时出现剧烈抖动或尖锐啸叫;(4)机床在自动模式下,各轴进行插补时出现剧烈抖动或尖锐啸叫;(5)机床在自动模式下,进行某些特定加工时出现低沉撞击声(6)机床在运行中出现其他形式的异响2伺服轴异响原因分析(1)半闭环伺服轴异响原因分析在半闭环控制的机床中,参数设定比较简单,只要将电动机的代码等设定好,系统即可自动进行合理匹配。
所以经过初始化设定后,机床一般即可以平稳可靠运行。
机械安装:半闭环异响中,很多情况下均可以通过调整机械安装消除振动,常见的引发异响的机械环节有:联轴器,轴承,丝杠,护罩等,在这些安装环节中,只要厂家按照各部分的安装标准进行装配,就能避免由于安装导致的轴异响。
参数设置:参数设置不合理也会导致轴异响,具体设置方式将在后续章节中详细介绍(2)全闭环伺服轴异响原因分析在全闭环机床中,通常使用光栅尺或编码器实现机床的全闭环控制。
全闭环在提升机床精度的同时,也由于各种因素导致异响,尤其在大型机床上表现突出,常见的异响原因有以下几种。
外部干扰:通常全闭环控制所使用的编码器、光栅尺与SDU模块之间的连接线缆大部分为MTB自行制作,因此线材质量、屏蔽与否不能得到良好保证,且机床外围强干扰源较多,干扰时常存在。
干扰通常会引起伺服轴误动作、异响、零点无法建立等等故障。
但是只要加强屏蔽、规范走线即可解决问题,此处不再赘述。
机械传动:一般情况下,使用全闭环的机床规格中型偏大,机械传动为齿轮齿条、大规格丝杆等。
伺服电机振动大的原因

伺服电机振动大的原因
伺服电机振动大的原因可能有多种。
以下是一些可能的原因:
1. 动力系统不平衡:如果电机转子上的质量分布不均匀,或者动力系统的组件安装不正确,就可能导致电机振动增加。
2. 机械松动:如果电机的部件如风扇、轴承、联轴器等松动,会引起振动。
3. 控制系统问题:如果控制器设置不当,或者反馈系统存在问题,可能会导致电机出现振动。
4. 电源质量不稳定:如电源电压波动、电源线路噪声等,都可能影响电机的稳定运行,导致振动增加。
5. 负载失衡:如果所驱动的负载不平衡,或者负载的惯性矩大于电机的能力,可能会导致电机振动增加。
6. 机械系统谐振:如果机械系统的固有频率与电机工作频率或谐波频率匹配,就可能出现谐振现象,引起振动增加。
为了解决电机振动问题,可以通过以下方法来改善:
1. 动力系统平衡调整:检查并调整电机转子的平衡,以确保质量均匀分布并减少振动。
2. 机械紧固:检查电机的各个部件,确保它们都牢固固定,松
动的部件要进行紧固。
3. 控制器调整:检查控制器设置,确保其在合理的范围内,并适当调整控制参数以减小振动。
4. 电源稳定性改善:通过使用稳定的电源,或者对电源进行滤波和稳压处理,来改善电源质量。
5. 负载均衡:确保驱动的负载平衡,并减小负载的惯性矩,以减少电机振动。
6. 抑制谐振:通过加装阻尼器、改变机械系统结构等方法,来减少机械系统的谐振现象。
数控加工设备伺服电机异响的分析与解决

数控加工设备伺服电机异响的分析与解决随着我国机械加工行业的迅速发展,国内的数控机床也越来越多。
由于数控机床的先进性使很多管理者都受益非浅。
正因为发展的太快,造成了一系列的问题,等待我们去解决。
例如产品的更新换代过快造成维护成本过高,特别设备故障的综合特性,又是设备维护人员的一大难题。
目前进口的数控系统品牌两大主力军是SIEMENS(西门子)和FANUC(法那克);其控制的硬件分布、功能参数大同小异;不同的是用户界面与操作方法。
现就针对西门子840D系统中,各种伺服电机异响的故障以及解决方法进行详细的分析。
一、设备上电后,加使能时尖叫这种情况发生后,首先要检查此电机是否是抱闸电机。
因为抱闸电机在加使能前,抱闸线圈处于失电状态,也就是处于抱闸中。
加上使能后电机就处于驱动模块的控制的状态,若此时抱闸未松开,就会产生尖叫。
时间长了电机会发热,烧坏。
二、点动轴移动后异响或飞车这种情况大多发生在新设备调试、更换电机、电缆时发生。
原因可能有三个,第一,电机的位置环检测有问题,也就是指编码器、光栅尺等;第二,驱动模块有故障;第三,电源相序不对。
这三条中,前两条都可以通过更换备件来解决。
但第三条值得注意。
这里的相序不对,不是像交流伺服电机倒转一样,随便换两根相线就可以,而是三根相线的6种接法,只有一种是对的。
所以在调换相序时一定要做好记号,逐个验证。
三、数控轴移动过程中异响声音是震动产生的。
遇到这类情况,首先在安全的情况下手扶着工作台移动,确认一下是电机还是传动机构发出的响声。
情况一,电机异响。
机械和电气都有可能,机械部分主要是轴承,其它部分理论上不会坏。
电气原因一般是各种增溢,后面我们将详细介绍。
情况二,传动机构异响且抖动。
如果机床是开环,很好查,直接从传动链中断开,哪段脱了不响就是哪段有问题了。
如果是全闭环问题就复杂了。
但如果思路清晰,还是能准确找到问题点的。
而且这种情况,是在机加工行业里出现最频繁的故障之一。
伺服电机脉冲不稳定的原因

伺服电机脉冲不稳定的原因
1.电源电压不稳定:伺服电机需要稳定的电源电压供给,如果电源电
压波动较大,就会导致伺服电机脉冲不稳定。
电源电压不稳定可能是由于
电源线路设计不合理、电源过载或电网电压波动等因素导致的。
2.驱动器故障:伺服电机需要通过驱动器来实现精确控制,如果驱动
器本身出现故障,如电源供电问题、内部电路故障等,就会导致脉冲不稳定。
此外,在伺服电机运行过程中,驱动器的温度过高也可能导致脉冲不
稳定。
3.编码器故障:编码器是伺服电机中的重要部件,用于检测电机的转
速和位置。
如果编码器故障或接线松动,就会导致控制系统接收到的脉冲
信号不稳定。
4.控制系统干扰:控制系统中可能存在其他设备、电源等引起的干扰,这些干扰信号会干扰到脉冲信号的稳定性,从而导致伺服电机脉冲不稳定。
5.机械传动系统问题:伺服电机的脉冲信号需要通过机械传动系统传
递给电机,如果机械传动系统存在故障或松动,就会导致脉冲不稳定。
例如,传动带松动、轴承磨损、机械震动等问题都可能导致脉冲信号不稳定。
6.控制系统参数设置错误:控制系统对伺服电机的参数设置不正确也
会导致脉冲不稳定。
例如,控制系统对脉冲信号的采样频率、脉冲宽度等
参数设置不正确,就会导致脉冲不稳定。
综上所述,伺服电机脉冲不稳定的原因有很多,可能是由于电源电压
不稳定、驱动器故障、编码器故障、控制系统干扰、机械传动系统问题以
及控制系统参数设置错误等因素导致的。
要解决这个问题,需要对这些因
素逐一排查,并采取相应的措施修复或调整。
伺服电机常见问题解决方法

伺服电机常见问题解决方法
一,如何控制步进电机的方向?1、可以改变步进电机控制系统的方向电平信号
2、可以调整步进电机的接线来改变方向,具体做法如下:
对于两相步进电机,只需将其中一相的步进电机线交换接入驱动器即可,如A+和A-交换。
对于三相步进电机,将相邻两相的步进电机线交换,如:A,B,C 三相,交换A,B 两相就可。
二,步进电机振动大,噪声也很大,什么原因?
遇到这种情况是因为步进电机工作在振荡区,解决办法:
1、改变输入信号频率CP 来避开步进电机振荡区。
2、采用细分步进电机驱动器,使步进电机步距角减少,运行平滑些。
三,为什么步进电机通电后,马达不运行?
有以下几种原因会造成步进电机不转:
1、步进电机过载堵转(此时步进电机有啸叫声)
2、步进电机是否处于脱机状态
3、步进电机控制系统是否有脉冲信号给步进电机驱动器,接线是否有问题
四,步进电机抖动,不能连续运行,怎么办?
遇到这种情况,首先检查步进电机的绕组与驱动器连接有没有接错。
伺服电机走走停停的原因

伺服电机走走停停的原因1. 什么是伺服电机?伺服电机,听起来是不是很高大上?实际上,它就像你生活中的一个勤勤恳恳的打工人,负责让机器转动得精准又流畅。
它的工作原理简单粗暴,就是通过反馈控制,让电机的转动跟随指令走。
但是,如果这位打工人突然走走停停,嘿,那可就让人尴尬了!那么,伺服电机走走停停到底是因为什么呢?2. 常见原因分析2.1 电源问题首先,电源不稳定是一个大问题。
想象一下,如果你家里电压时高时低,结果电器们都懵了,伺服电机也一样!电压不稳,就像喝了兴奋剂的孩子,时而兴奋得转个不停,时而又没电了,彻底停下来。
咱们可以试着检查一下电源,确保它供给稳定,给电机一个良好的工作环境。
2.2 反馈系统故障再来,反馈系统的问题也是个常见的“捣乱鬼”。
反馈系统就像伺服电机的眼睛,它得知道自己在做什么,才能继续工作。
如果眼睛坏了,电机肯定会“走神”,甚至停下来。
比如说,编码器出问题了,电机根本不知道自己转了多少圈,最后只能是一头雾水。
所以,检查一下反馈系统,可能会发现问题的根源。
3. 机械故障3.1 传动系统的障碍再说说机械部分,传动系统是不是顺畅也是关键。
就像一辆车,轮子卡了,那肯定开不动。
伺服电机的轴承、齿轮等零部件,常常因为磨损、污染或其它原因,导致转动不畅。
定期检查、清洁和更换零部件,可以避免这种情况。
想象一下,定期保养就像给车子洗个澡,嘿嘿,能让它跑得更快更远!3.2 负载过重还有,负载过重也会让伺服电机喘不过气来。
就像你背了十个西瓜去爬山,肯定累得半死,伺服电机也是如此。
它设计的负载范围是有限的,一旦超出,就会“走走停停”,甚至烧毁。
所以,合理计算负载,确保在范围内工作,才能让它持续稳定地转动。
4. 温度问题温度也是个隐形杀手。
如果伺服电机的环境温度过高,电机就会自动保护自己,停下来休息。
这就像人一样,太热了也得喝水休息,伺服电机也是个“娇气”的小家伙。
要确保环境通风良好,避免过热,让电机在舒适的“气候”中工作。
伺服电机常见故障分析

伺服电机常见故障分析伺服电机是一种利用电子控制系统精确控制位置、速度和加速度的电机。
它具有高精度、高响应速度、高可靠性等优点,在现代工业自动化领域得到广泛应用。
然而,在使用过程中,伺服电机也可能会出现故障,下面将对伺服电机常见故障进行分析。
1.控制器故障:控制器是伺服电机的核心部件,负责接收指令并控制电机运动。
控制器故障可能导致电机无法正常运行。
故障原因可能包括供电电压不稳定、控制器内部元件损坏等。
对于这种故障,需要检查供电线路和控制器内部元件是否损坏,并及时更换。
2.编码器故障:编码器是伺服电机用于反馈位置信息的装置,通过检测电机转子位置,将信息反馈给控制器。
如果编码器故障,将导致控制器无法准确感知电机位置,从而影响电机的运行。
故障原因可能包括连接线路断开、编码器损坏等。
解决方法是检查连接线路是否正常并重新连接,如果编码器损坏,则需要更换新的编码器。
3.电机电源故障:伺服电机需要稳定的电源供应才能正常工作,如果电机电源电压不稳定或出现波动,将导致电机不能正常运行。
故障原因可能包括电源线路接触不良、电源电压异常等。
解决方法是检查电源线路连接是否牢固,并使用稳定的电源供应。
4.电机过热:长时间高负载运行、环境温度过高等原因可能导致电机过热。
过热将使电机内部零部件受损,甚至引起电机烧坏。
解决方法是及时降低负载、提高散热能力,并确保环境温度在合理范围内。
5.电机震动和噪音:电机震动和噪音可能由于电机内部零部件松动、不平衡等原因引起。
这些问题可能导致电机性能下降,甚至损坏其他设备。
解决方法是检查电机内部零部件是否松动,松动部件需要予以紧固。
如果问题仍然存在,可能需要更换新的电机。
6.通信故障:伺服电机控制器通常通过串口或网络与上位机进行通信。
如果通信线路出现故障,将导致控制器不能正常接收指令,从而影响电机的工作。
解决方法是检查通信线路是否正常连接,并修复或更换故障线路。
综上所述,伺服电机常见故障分析主要包括控制器故障、编码器故障、电机电源故障、电机过热、电机震动和噪音以及通信故障等。
电机运行噪声大故障原因分析

电机运行噪声大故障原因分析摘要:现代企业在生产中,机械设备在运转时,不可避免地产生振动,振动的产生必然会带来噪声。
《中华人民共和国环境噪声污染防治法》中第三章第二十五条明确规定:产生环境噪声污染的工业企业,应当采取有效措施,减小噪声对周围生活环境的影响。
所以,作为一个现代化企业,有责任、有义务做好生产设备噪声的治理工作。
企业中,由电机旋转产生的声音是噪声重要来源之一,同时电机噪声又是衡量电机产品质量的重要技术指标。
电机出厂时,制造厂已经在铭牌标注了这台设备的噪声限值。
在日常运行维护时,长时间“异常噪声运行”状态严重威胁着电机的安全运转。
为及时发现并消除异常现象,必须详细了解电机噪声的鉴别与控制方法,及时发现和处理隐患才能确保生产装置的连续运行。
关键词:电机;振动;噪声;频率;绕组浸漆脱落引言电机电磁噪声与电磁力和电机结构模态密切相关,激励(电磁力)与频响函数(模态)相互作用产生响应(振动和噪声)。
电机的定子和机壳等结构是电磁噪声的主要辐射源,如果径向电磁力某次力波的频率接近或等于定子和机壳结构的固有频率,且电磁力的空间阶次与模态阶次相等时,就会出现共振现象,从而引起定子和机壳结构的形变和振动,并发出强烈的电磁噪声。
异步牵引电机电磁噪声的产生机理,并以某电机为例,通过理论分析及电磁噪声仿真分析,确定了槽配合,最后通过噪声试验进行了验证,对异步牵引电机噪声指标正向设计具有一定的指导意义。
1电磁噪声产生机理电机的定子电流产生的定子磁动势、转子电流产生的转子磁动势与气隙磁导作用产生气隙磁场,进而产生径向力波和切向力波。
径向力波是电机电磁振动和噪声的主要来源,在电机运行过程中,径向力波作用于定子铁心内表面,引起定子铁心和机壳的振动,从而产生电磁噪声。
2设备概况及故障现象一台额定功率为725kW、额定转速1490r/min的6kV交流异步电机,冷却方式为IC411。
该电机于2020年7月送到某电机修理厂进行大修,返厂后运行1个月左右,技术人员反映该电机在运行时发出异常噪声,且呈逐渐增大趋势,并伴随着明显的噪音,2020年12月司进行维修。
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伺服电机经常会发生很大的噪声伺服电机带动负载
运转不稳定等现象原因分析
摘要: 在使用伺服电机的过程中,有些用户会发现伺服电机经常会发生很大的噪声,电机带动负载运转不稳定等现象。
当发现这个问题时,很多用户的第一反应就是伺服电机质量不好,因为有时换成步进电机或是变频电机来拖动负载,噪声和不稳定现象...
在使用伺服电机的过程中,有些用户会发现伺服电机经常会发生很大的噪声,电机带动负载运转不稳定等现象。
当发现这个问题时,很多用户的第一反应就是伺服电机质量不好,因为有时换成步进电机或是变频电机来拖动负载,噪声和不稳定现象却反而小很多。
表面上看,确实是伺服电机的原故,且慢,请听我们慢慢分析伺服电机的工作原理后,你会发现这种结论是完全错误的。
先来说说伺服系统的结构。
常见的交流伺服系统包括:伺服驱动器、伺服电机和一个反馈传感器(一般伺服电机自带光学编码器)。
交流伺服系统是一个响应非常高的全闭环系统,负载波动和速度较正之间的时间滞后响应是非常快的,此时,真正限制了系统响应效果的是机械连接装置的传递时间。
所有这些部件都在一个控制闭环系统中运行:驱动器从外部接收参数信息,然后将一定电流输送给步进伺服电机,通过电机转换成扭矩带动负载,负载根据它自己的特性进行动作或加减速,传感器测量负载的位置,使驱动装置对设定信息值和实际位置值进行比较,然后通过改变电机电流使实际位。