发电厂电量不平衡分析
浅析电量不平衡的原因及其改进措施

表时会产生不平衡率偏大或超 标的 现象 . 对这种现象形 成的原 因进行 分析 ,并提出 相关改 进措施 ,对于 降低电 网
损耗 、提高输送能力以及电网的经济运行水平具有十分重要的意义 .
关键词 :电量不平衡 ; 原因分析 ; 改进措施
中图分类号 : TM933. 4
文献标识码 :A
文章编号 :100921734 (2008) S020104204
10kV 母线电能不平衡率 P1 %为 : P1 % = [ ( ∑Wh10kV 线′+ ∑Wh 主变) -
( ∑Wh10kV 线 + ∑Wh 主变′) ]/ ( ∑Wh10kV 线′+ ∑Wh 主变) 3 100 % 全所电能不平衡率 P2 %为 :
P2 % = [ ( ∑Wh10kV 线′+ ∑Wh35kV 线′) ( ∑Wh10kV 线 + ∑Wh35kV 线) ]/ ( ∑Wh10kV 线′+ ∑Wh35kV 线′) 3 100 % 依据上面的公式 、表 1 和表 2 并结合白雀集控站工作实际可以看出 ,影响电量平衡的因素主要有以下 几方面 : (1) 所用电数据未实现自动采集并进行电量平衡计算. 白雀集控站所辖 17 座变电所 ,其中 220kV 变 电所 5 座 、11 0k V 变电所 10 座 、35k V 变电所 2 座 ,所用电数据全部未实现自动采集. 5 座 220 k V 变电所所 用电数据仍采用月底现场抄录后由人工录入电能量采集系统后再自动生成电能平衡报表 ,而另外 12 座变 电所所用电数据并未反映在电能平衡报表中 ,这将直接导致总关口电量的不平衡以及轻载变电所 10kV 母线不平衡率及全所不平衡率偏大或超标.
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变电站母线电量不平衡问题分析

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变电站母线电 量不平衡问题分析
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1 原 因分 析
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某变电站10kV母线电量不平衡问题分析及处理

某变电站10kV母线电量不平衡问题分析及处理摘要:造成变电站母线电量不平衡的原因有多方面的,本文根据实际情况分析了造成不平衡的因素,提出解决方法,为电网运行提供了准确、可靠的电能计量技术支持。
关键词:电量平衡;运行方式;负荷分流根据基尔霍夫电流定律,电路中流入任意一节点(断面)的电流之和必然等于流出该节点(断面)的电流之和,即任意节点(断面)的电流代数和必然为零,也就是说在电路中任意节点或断面能量保持守恒。
实际运行中,由于母线电阻热效应和电晕效应,母线上也会消耗一定的电能。
因此,母线电量并不是完全平衡的。
根据运行经验,不同电压等级下母线电量不平衡率在以下是合格的:220kV及以上电压等级不大于±1%;110kV及以下电压等级不大于±2%。
1 故障情况某变电站运行人员向计量中心反映,近1个月以来该站10kV母线电量平衡率均在90%以下,不平衡率远大于2%,达不到供电局对变电站母线平衡率的考核要求。
计量人员现场查看该变电站运行方式为:1号、2号主变并列运行,110kV侧Ⅰ、Ⅱ段母线分段运行,10kV侧Ⅰ、Ⅱ段母线并列运行。
2 问题分析造成变电站母线电量不平衡的原因有很多种,大体通过以下方面进行分析查找:(1)依次对该变电站10kV主变和Ⅰ、Ⅱ段母线各出线电能表进行现场校验,电能表误差均在合格范围内。
(2)查看电能表更换记录,确定近2个月计量所是否对该变电站10kV线路和主变的电能表进行更换,是否发生电能表底码传递错误。
(3)经过询问该变电站运行值班人员,了解到运行人员在对10kV主变电能表和Ⅰ、Ⅱ段配电室各间隔电能表进行电量抄录时,采用的是2人同时进行抄表,这样就杜绝了由于抄表时间不同步,造成电量出现差异的可能。
(4)把周电量报表上的倍率和计量装置运行台帐上电流、电压互感器变比进行核对,报表和台帐上的倍率一致,为了进一步核验倍率是否有误,计量人员用钳型电流表测出10kV 各间隔出线二次电流,然后再对照计量表屏上各电流表显示的一次电流,结果显示电流互感器变比没有错误。
发电机集电环温度过高及电刷电流不平衡原因分析及解决办法

发电机集电环温度过高及电刷电流不平衡原因分析及解决办法摘要:随着发电机自并励静止励磁方式的增多,目前普遍存在的一个问题:集电环温度过高以及电刷电流分布不平衡。
问题主要集中在我厂出厂的600MW、1000MW等级发电机组。
针对此问题,我技术服务处收到过很多客户关于此问题的信息,产生问题的原因也不尽相同。
本文对该问题产生的原因进行了分析汇总,同时提出了相对应的解决办法,供客户参考。
关键词:集电环、电刷、过热、电流不平衡。
一、集电环装置结构集电环装置,其主要功能是将静止励磁电流提供给旋转的发电机转子绕组励磁电流的一种装置,见下图1-1。
它的主要结构有:集电环转轴、刷握及刷架、集电环风扇及通风系统、电刷。
本文主要对集电环转轴、刷握及刷架的结构作重点介绍。
1 集电环集电环装置在同轴上由两个集电环单件构成的。
集电环是合金钢(40Cr2MoV)锻件,经加工和热处理(表面硬度HB≥300)热套于集电环套筒上的环形构件。
因受电刷许用线速度的限制,集电环的外径不能太大(F380)。
集电环的宽度则取决于励磁电流的大少和电刷的许用的电流密度。
集电环表面有等距离的矩形螺纹槽,其作用为:◆使电刷与滑环接触面的每一个部分轮流传导电流,刷面负荷较均匀;◆同时又迫使每一部分轮流断开电流得到冷却的机会,减少刷面局部过热;◆也使高速旋转的集电环与静止的电刷接触面间的“气垫”作用减弱,降低它们之间的接触电阻及由此产生的热量。
螺纹槽的螺距必须与单个电刷排列的轴向尺寸匹配,使碳刷和集电环接触面积在任何时均保持不变,以达到衡压弹簧在接触面上产生的压强为恒定值,以实现摩损和电流的均匀性。
2、刷握及刷架每只集电环的周向上装有8个刷盒座,每个刷盒座上可插入2只刷握,每只刷握能装6块25×32×100 mm的电刷。
刷盒及刷盒座主件是经加工后表面镀银的硅黄铜精密铸件。
刷盒、附件及弹簧件组成了刷握。
刷盒座被紧固在一对同心的镀银汇流环上。
浅议影响电力系统母线电量不平衡原因及其对策

浅议影响电力系统母线电量不平衡原因及其对策摘要:在目前地州供电公司所辖的电力系统主要分为: 220kV、110kV、35kV及10kV配网系统,根据国网公司有关规程规定,220kv及以上系统母线平衡率为不能超过±1.0%;110kv及以下系统为母线平衡率为不能超过±2.0%。
电力系统母线平衡率的计算工作,是我们电力系统做好电量统计工作的重要内容之一,通过母线平衡率的计算,我们可以及时了解电能在发、输、供、用过程中的平衡情况,对电网的经济运行有很大帮助,可以减少电量的损失,充分发挥电能的作用,对提高电力系统经营管理水平也有一定的好处。
在这里我们重点对变电系统中出现的母线平衡率超出规定允许值的现象,进行分析,从中找出问题的根源,并且针对这些问题,制定相关的防止办法,确保母线平衡率的计算达到要求。
一、出现问题主要原因:人为的原因:抄错电量、抄读时间不一致、计算错误。
随着变电所数量和线路增多,与之配套的电能表也日益增加,越来越多的员工不断充实到运行值班维护和抄表收费的生产岗位,由于粗心大意、工作缺乏认真的态度等人为的因素,出现了在抄读上的电量发生错误,还有电量虽然也按次数抄读,可是在抄读的时间上,没有严格实现时间上的统一,以及对抄读的电量出现计算上的错误等等原因,随之而来的是一些系统变电所的母线平衡率出现超出允许值的现象,这些问题不同程度的影响了变电所的运行和管理,也给供电企业的电量统计分析、线损管理和计算带来一系列的困难。
特别是供电企业与大型发电企业在抄表时间上不统一就可能造成该线路的损耗不平衡率达到±1.0%以上。
表计自身的原因:电能表不显示或显示不清断码、计量错误、正反方向计量的变化、异常故障如失压、失流以及接线错误和相序不对应等。
近几年来全电子表在电力系统的应用越来越广泛,在目前的电力计量系统中,全电子式多功能电能表已经成为电能计量的主要计量器具。
由于全电子表具有精度高(目前国内厂家生产的三相多功能全电子表精度可达到0.2S级)、宽量程、功能多等优点,能够适应电力系统自动化、计算机化、以及营销现代化管理的需要,因此电子式电能表在电力系统受到普遍欢迎,并且在电力系统得到日益广泛的推广和应用。
220 kV 母线电量不平衡率异常的分析_刘旭

通常三相三线制计量方式应用于三相三线制等 三相负荷平衡系统,当应用于三相四线制系统时, 由于三相四线制系统中性线电流通常不为零,会存 在 1 个由中性线电流引起的电能误差,并且,当三 相四线制系统中负荷不平衡越严重,采用三相三线 计量方式造成的电能计量误差越大。
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能源研究与管理 2019 (4)
DOI:10.16056/j.1005-7676.2019.04.007
研究与探讨
220 kV 母线电量不平衡率异常的分析
刘 旭,卫 健,但振宇
(国家电投集团江西电力有限公司分宜发电厂,江西新余 336607)
摘 要:分宜发电厂 220 kV 升压站改造后母线电量不平衡率异常,分析其原因为改造后三相三线制计量方式在负荷
通过对分宜发电厂各出线的负荷情况进行调查 分析发现,四回出线中,分大线和分下线连接的大 台变电站和下浦变电站均有两回 220 kV 电铁线接至
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能源研究与管理 2019 (4)
研究与探讨
浙赣电气化铁路牵引变电站。通常电铁线只有两相 有负荷,通过调查发现,大台变电站两回 220 kV 电 铁线只有 A、B 两相有电流,C 相电流为 0,类似 的,下浦变电站两回 220 kV 电铁线只有 B、C 两相 有电流。因此,大台变电站和下浦变电站 220 kV 电 铁线负荷不平衡会造成与分宜电厂连接的分大线、 分下线负荷不平衡,随机选取分大线、分下线某一
发电厂电力不平衡及频率调整方法研究

发电厂电力不平衡及频率调整方法研究电力供应是现代社会不可或缺的基础设施之一。
然而,在发电过程中,电力不平衡和频率波动是一些常见的问题,可能导致电力系统的稳定性下降,进而影响用户的正常用电。
因此,研究发电厂电力不平衡及频率调整方法,对于优化电力供应非常重要。
电力不平衡是指三相电系统中各相间电压或电流的不匹配现象。
它可能由多种因素引起,包括非线性负荷、系统故障和不平衡的电压或电流输入等。
电力不平衡会导致三相电压间差异增大,频率波动加剧,并进而引起线圈过热、设备损坏甚至系统崩溃等问题。
因此,发电厂需要采取适当的措施来解决电力不平衡问题。
一种常用的方法是通过装置自动跟踪系统、监控每相电压相位和幅度,并进行补偿。
这种方法可以减少不平衡电压的影响,改善电力系统的稳定性。
另外,还可以使用自动控制系统对负荷进行平衡,降低不平衡的程度。
通过使用这些方法,发电厂可以有效减少电力不平衡对电力供应的影响。
与此同时,频率调整也是关键的问题,它涉及到电力系统的稳定和供电质量。
频率是指电力系统中的电压和电流周期性变化的速度,通常用赫兹(Hz)来衡量,对于大多数电力系统而言,标准频率为50 Hz或60 Hz。
然而,在发电过程中,负荷变化和机械运动等因素可能导致频率偏离标准值,这可能会引起电力系统的不稳定性。
为了解决频率波动的问题,发电厂可以采取一系列措施。
首先,可以通过调整机械系统的运行速度来控制发电机的频率输出。
这可以通过带动机械设备的转速调整来实现,以保持频率稳定。
其次,发电厂可以使用自动调频系统来实现频率的监测和调整。
这种系统可以根据频率的变化自动调整电力输出,以保持稳定的频率。
另外,还可以使用频率响应激励系统(FRF)来提高频率的调整速度和稳定性。
这种系统可以根据负荷变化快速调整发电机的输出,以保持稳定的频率。
总的来说,发电厂电力不平衡和频率调整是现代电力系统中必须要解决的问题。
通过采用自动控制系统、装置跟踪系统和频率响应激励系统等手段,可以有效地降低电力不平衡对电力供应带来的负面影响,同时保持稳定的频率输出。
电力系统母线电量不平衡缘由及解决措施

电力系统母线电量不平衡缘由及解决措施1母线电量平衡计算工作的重要意义电力(电力行业:关注电价改革进程)系统母线电量平衡率的计算工作是做好电能损耗管理工作的重要内容之一,通过变电所母线电量平衡率的计算,可以及时发现各电压等级关口电能计量装置的运行情况是否正常,可以减少电量的损失,为电力系统电网经济运行,电能损耗计算提供依据。
2母线电量平衡工作的现状目前阿克苏地区电力网系统按电压等级主要为:,和电网系统,其中变电所座,变电所座,变电所座;按关口表所在能够进行变电站母线电量平衡率计算的共计条母线.根据能源部颁发《电力网电能损耗管理规定》和有关电能损耗管理办法和技术监督实施细则等的规定,统计发电厂和变电站母线电量不平衡率不应超过±;以下变电站母线电量不平衡率不应超过;关口表所在母线不平率的合格率≥%。
截止目前统计阿克苏系统关口表所在母线不平率的合格率为%.近几年来阿克苏地区的电力负荷增长迅猛,系统内的新建,增容和变电所工程在不断增加,在各单位统计计算和变电所各电压等级母线电量平衡的统计计算方面,出现了一些问题。
3影响母线电量平衡的主要原因3.1人为的因素。
人为抄错电量,抄读时间不一致,计算电量错误等;其次是变电所的改造和检修预试中由于施工作业和竣工验收中没有严格把关,造成二次回路的连接错误,相序不对应等,使电能表出现错误计量,造成系统变电所的母线平衡率超出允许值。
3。
2因抄表人员不明确系统潮流变化,出现抄读电量错误。
主要表现是在系统变电所的220kV,110kV和35kV,10kV等线路上,线路两侧都存在电源,即常说的发生送受电量变化,如果抄读电量时不注意这一点,只将一个方向的电量抄读下来,另一方向的电量没有抄读等或送受关系出现颠倒错误,进而发生母线电量平衡率超出允许值。
3.3电子表计自身质量问题.随着电子式多功能电能表的普及和应用,全电子表在运行中存在着不容忽视的问题。
在对一些电能表进行现场校验时发现,有的负荷性质基本相同,但是进行电能表检定时,计量电能表的误差不稳定,变化较大,甚至多次出现溢出误差;还有的电能表液晶不显示,时间错误,表外部端子电压正常,而内部显示为”0”,即失压及通讯中断等多种现象发生;或者电子表的自身质量方面的问题,造成电能表内部故障,出现数据显示不清,不显示,以及显示错误等问题,使系统变电所的计量装置的失压失流现象时有发生,有时一相或多相失压,造成电能计量出现误差。
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电厂2号机组综合厂用电率=(发电机电量—主变电量)/发电机电量,生产厂用电率=(2A高厂变电量+2B高厂变电量+励磁变电量)/发电机电量,因综合厂用电率包含主变损耗,所以综合厂用电率应大于生产厂用电率,但最近2个月2号机综合厂用电率小于生产厂用电率,具体数据见下表
发现上述问题后,继保班对相关涉及的表计进行全面检查,发电机表计精度为0.2%,校验报告显示表计无异常,厂变和励磁变表计精度为0.5%/1%,校验报告显示无异常,主变表计精度为0.2%,主变电量相关的PT、二次压降校验报告显示也无异常,根据以上数据,即使考虑极端情况即发电机电量偏小0.2%,而厂用电偏大1%,偏差仍然无法满足要求。
通过上述公式进一步分析导致误差只存在三种可能即:
1.生产厂用电率误差导致偏大
2.综合厂用电率误差导致偏小
3.上述两种情况同时发生
对于第一种情况排除人为因素,对计算生产厂用电率的数据可能产生影响的因素包括:表计误差、CT误差、PT及二次回路压降误差,其中表计误差方面,经检查安徽省计量院的测试报告,根据报告结果基本可以排除,剩下的其他影响因素方面,CT误差方面CT校验周期为十年,但目前缺乏套管CT的精度校验手段,无法准确判断各测量CT是否超差,PT及二次回路压降误差方面,根据上
述生产厂用电率计算公式可知,生产厂用电率计算公式中分子和分母均包含发电机电压,所以分子分母中的发电机电压可以相互抵消,可以排除PT及其二次回路压降产生的影响。
对于第二种情况,对计算生产厂用电率的数据可能产生影响的因素也是:表计误差、CT误差、PT及二次回路压降误差,其中表计误差方面,经检查安徽省计量院和华东电试院的测试报告,基本可以排除,根据综合厂用电率计算公式可知影响因素只有发电机电量和主变电量,对于主变电量其各项试验报告均显示其无异常,且各主变电量之和与线路出线一致,所以主变电量因素排除,剩下只有发电电量偏小这一原因,而导致发电机电量偏小的原因可能包括:PT和CT测量偏小,以及二次回路压降偏大三方面因素,对于PT和CT,因厂内缺乏相关精度校验的设备,所以暂时无法排除影响,至于二次回路压降,考虑厂内也缺乏相应的工器具,已沟通华东电试院,待其下次厂内定期校验时,借用其工具进行校验
对于第三种情况,原因结合上述两种情况。
综上所述,导致生产厂用电率大于综合厂用电率的因素可能包括:
1.高厂变、励磁变CT测量偏大
2.发电机CT、PT测量偏小
3.发电机二次回路压降偏大
4.表计校验报告不真实准确
5.人为因素导致电度数据不准确。