2020年度电厂化学技术监督总结

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2015年度**电厂化学技术监督总结

(一)化学技术监督工作概述

2015年度,**电厂根据《**股份有限公司化学技术监督实施细则》要求开展化学技术监督各项工作,结合设备的实际运行情况,对绝缘油、透平油、液压油、齿轮油、发电机内冷水、冷却介质以及六氟化硫气体开展有效的监督维护。化学技术监督各项工作依法依规有序开展,各监督的化学介质各项监测指标正常,未发生异常情况,有效保证了设备安全、稳定、经济运行。截止到2015年年底,累计完成主变压器(含500kV电抗器)绝缘油试验176台次,液压油试验87台次,发电机冷却水水质化验48台次,蒸发冷却介质化验2台次。

(二)化学技术监督指标完成情况

1、SF6气体监督情况

**电厂使用SF6的电气设备主要是左岸、右岸、地下电站500KV GIS设备,其检测手段包含SF6在线泄漏监测、密度继电器及微水试验。左岸、右岸、地下电站GIS室各安装1套常州科能SF6泄漏报警装置,能够实时监测GIS室SF6气体泄漏情况,2015年未发生气体泄漏。各气室SF6气体成分、气体压力和微水测量指标正常。

2、绝缘油监督试验情况

2015年度,**电厂主变的绝缘油色谱、含气量检测根据《**股份有限公司化学技术监督实施细则》要求为3个月一次,其它设备色谱一年一次;简化试验的周期每年一次。今年的检测计划已全部完成,完成率100%,未发现有油质老化情况。但检测发现左岸主变绝缘油介损与右岸、地电主变相比明显偏高,但未超出细则规定2%的质量标准,需加强跟踪监视。

截止2015年12月,**电厂500kV变压器和电抗器整体运行情况良好,500kV变压器和电抗器油中烃类气体均维持在较低含量,没有乙炔产生。500kV变压器油中含气量最高值不超过2.59%,电抗器含气量最高值不超过4%,满足《化学技术监督实施细则》中关于主变压器油含气量不超过3%、电抗器油含气量不超过5%的标准。

3、发电机内冷水水质监督情况

**电厂发电机内冷水水质监督对象为24台水内冷机组,**电厂委托宜昌市质量技术监督局**产品质量检验检测中心对纯水水质进行检测,纯水水质化验的取样工作在纯水系统正常运行时进行,取样部位为发电机的纯水出水取样口处,取样后立即送往相关检测单位或部门进行化验。发电机纯水水质化验为定期工作,化验周期为6个月。2015年度共完成48台次,监测情况良好,符合细则规定。

4、冷却介质监督情况

2015年度共完成蒸发冷却介质试验2台次,监测情况良好,符合细则规定。

5、机组所用润滑冷却透平油监督情况

按照计划机组所用润滑冷却透平油需要完成34台机组上导轴承、下导轴承、推导轴承(电源电站机组分推力及下导轴承)以及左右岸油库透平油的定期监测。油品取样工作一般随着机组检修,在检修过程中进行取样送检(油品有异常时也会临时性抽检),**电厂设备检修期在每年10月至下年5月,因此从

当年1月至12月的油品监测分为两部分,第一部分为上一年度岁修监测内容,下半年为当年度岁修监测内容。2015年度共完成20台机组上导轴承油化验、19台机组下导轴承油化验、22台机组推力轴承油化验、21台机组集油槽油化验,透平油油质合格率100%;其中2015年1月至2015年6月完成上一年度14台机组上导轴承油化验、13台机组下导轴承油化验、14台机组推力轴承油化验、14台机组集油槽油化验,透平油油质合格率100%;2015年7月至2015年12月共完成6台机组上导轴承油化验、6台机组下导轴承油化验、8台机组推力轴承油化验、7台机组集油槽油化验,透平油油质合格率100%。未完成的油质化验根据机组检修安排进行。

6、水工设备液压油监督情况

**电厂水工设备液压油系统所用油均为美孚46#抗磨液压油。日常维护管理中每周一次例行巡检,记录油温。每年进行1次检测,检测技术性能指标包括外观、机械杂质、清洁度NAS1638 级、微水 mg/L、酸值mgKOH/g、运动粘度40℃mm2/s。同时根据日常维护和外检情况每年进行抽查,抽查检测项目包括运动粘度、粘度指数、水含量、闪点、总酸值、水分离性、抗泡沫性、氧化安定性、液相锈蚀、污染度分析、光谱元素分析、抗磨性能分析、铁谱磨损分析等.

水工设备在年度岁修中结合设备检修计划对液压系统进行有计划的检修,涉及液压油的对系统进行整体清理,并对液压油进行循环过滤经检验合格后方投入运行。**水工设备液压油总体状况较好,能满足水工液压设备对油液的要求。

7、起重设备齿轮油监督情况

**电厂管理齿轮油主要是门式起重机、桥式起重机等起重设备的减速箱用油以及电梯设备曳引机用油。齿轮油检查主要以外观检查为主,如发现油液出现问题及时提出并进行更换,同时结合设备的定期检修对各机构齿轮油进行更换。目前齿轮油满足设备运行要求。

(三)缺陷、事故简况原因分析及采取的措施

**电厂所辖设备全年运行情况良好,化学技术监督指标均在标准范围内,未曾发生缺陷及事故。(四)在线监测系统运维情况

(1)主变油气在线监测

**电厂主变压器在线监测安装有5台TM8(3B、5B、7B、22B、26B),24台杭州申昊(1B、2B、4B、

6B、9B、10B、11B、12B、13B、14B、15B、16B、17B、18B、19B、20B、21B、23B、24B、25B、5213DK、5221DK、5333DK),1台宁波理工MGA2000(8B),3台TGM-1 (5523DK)。其中,TM8(厂方技术人员过来维修后3B恢复运行)及TGM-1由于技术故障暂时停运,MGA2000于2015年11月底(厂方技术人员过来维修

后)恢复运行,杭州申昊在线监测装置运行正常。主要监测绝缘油中的气体成分如一氧化碳、二氧化碳、氢气、甲烷、乙烷、乙炔、乙烯等,为了更好的监测主变油气情况,确保油气在线监测装置的正常运行,目前已立项计划对缺乏售后服务存在问题较多的TGM-1、MGA2000、TM8进行换型升级。

杭州申昊油气在线监测装置目前运行正常。运行中的主要缺陷是盘柜中油处理及监测元器件故障,信号传输故障。其中,监测元器件中主要是压缩机、油气分离单元气动阀、温控单元模块加热器、减压阀故障引起装置停运。信号传输故障主要集中在监测主机界面无法打开,但重新启动后恢复正常。

(2)SF6在线监测

SF6在线监测分为SF6压力在线监测与SF6泄漏在线监测,左、右岸及地电500kV GIS SF6压力在线监测报警信号直接接入监控系统,目前是按照《**电厂电力设备预防性试验规程》及厂家要求每5年对SF6压力继电器进行校核试验,保证密度继电器能够准确报警,及时监控GIS设备SF6气体压力。

**电厂左岸、右岸、地下电站总计安装3套常州科能SF6泄漏报警装置,能够实时监测左岸、右岸、地下电站GIS室SF6气体泄漏情况。其中,右岸SF6在线泄漏监测由于监测主机故障,现处于停运状态,目前已立项计划对右岸SF6在线泄漏监测系统进行维护升级,左岸SF6在线泄漏监测系统除声音报警模块故障外其他监测数据均显示正常,已联系厂家尽快处理,地电SF6在线泄漏监测装置运行正常。

(3)5F推导轴承状态监测系统

**左岸5F推导轴承状态监测系统于2013年3月进行安装调试, 2013年4月11日5F并网发电投入运行,目前5F推导轴承状态监测系统运行基本正常,总体运行趋势平稳。目前**电厂只有5F的推导安装了在线监测系统。

(五)外检项目情况

**电厂共有24台水内冷发电机,机组冷却纯水水质化验目前是委托宜昌市质量技术监督局**产品质量检验检测中心进行检测,主要检测项目有溶解氧、电导率、PH值、铜、铁离子浓度,检测周期为半年。(六)新技术的应用情况

(七)专业会议、人员培训和技术交流情况

2015年,**电厂定期开展了透平油的从业安全培训和各类消防实用培训,进一步深入了解了透平油技术指标及试验。

2015年10月20日参加了技术研究中心化学技术监督实施情况交流会。会上进行了变压器油品检测及日常维护知识培训,壳牌公司技术工程师介绍了变压器油基础知识和行业最新发展动态,各单位间进行了变压器油状态监测技术交流,并就化学技术监督实施过程中存在的问题进行了充分讨论。与会人员认为公司应尽快更新发布化学技术监督实施细则,并随着国标、行标的变化,持续关注化学技术监督重点的问题。

2015年11月13日参加了技术研究中心组织的油气在线监测系统交流会。会上四个生产单位就油气在线监测系统日常运行维护工作中的一些问题与设备厂家()进行了交流。

2015年度,**电厂还组织参与了行业相关单位各类技术交流数十次,对提高化学技术监督管理水平及

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