除氧器运行调整

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除氧器操作规程

除氧器操作规程

除氧器运行规程一、除氧器说明1、除氧器(作用)用它来除去锅炉给水中的氧气及其它气体,保证给水的品质,同时除氧器本身又是给水回热系统中的一个混合式加热器,起了加热给水、提高给水温度作用。

2、除氧器工作原理:(膜式除氧器)膜式除氧器应用了射流和旋转技术,并采用了比表面积很大的填料—液汽网盒。

除氧器总体设计成两级除氧结构。

第一级:除氧装置由起膜装置和淋水箅子所组成。

汽轮机的凝结水和化学补充水以及其它低于饱和温度下的各种疏水都进入起膜装置的水室中混合,混合后的水经过固定在上、下管板上的起膜喷管的喷孔以射流方式在起膜喷管的内壁上形成高速向下旋转的水膜。

向下流动的水膜与上升的加热蒸汽接触后产生强烈的热交换过程,当旋转的水膜流出起膜管时,水温基本上接近了饱和温度,水中的溶解氧将被除掉90%—95%。

水膜流出起膜管后形成椎形裙体,并在重力和蒸汽流的作用下被冲破而形成水滴,降落在淋水箅子上。

淋水箅子由五层30㎜×30㎜等边角钢构成,除氧水经过各层箅子同蒸汽进一步的进行热交换,同时也为除氧水进入液体网填料盒进行均匀分配。

液汽网填料盒是除氧器第二级除氧装置。

液汽网填料盒根据实际情况设计成单层或双层。

液汽网是一种新型高效填料,它是由不锈钢扁丝(0.1㎜×0.4㎜)以Ω形编织成的网套,把液体网按其自然状态盘成圆盘,圆盘直径相当于液汽网盒框体的内径,在圆盘的上下用扁钢和Φ14钢筋将其固装在液汽网的框体内,除氧水经过液汽网盒使汽水更加充分接触,可将水中溶解最大限度地高析出来,这一除氧过程保证了除氧器在变工况运行时的适应性能和稳定性能。

二、除氧器投用前检查(一)、启动前阀门位置1、给水箱内部清扫干净,确认水箱和下水管应无杂物、工具等。

2、确认水箱外部检修或安装工作全部完工,水位计干净、清晰、各温度表完整齐全,压力表投入一次阀开启,有关表计电源投入。

3、查DCS界面与就地讯号指示相符。

4、调整阀校验正常,送上电源。

除氧器水位调节介绍分解课件

除氧器水位调节介绍分解课件
长寿命材料
采用耐腐蚀、耐高温的新型材料, 延长除氧器的使用寿命。
水位调节技术的改进与创新
自适应调节
根据实际运行情况,自动调整水 位,保持稳定运行。
远程监控与诊断
通过远程监控系统实时监测水位, 及时发现并解决故障。
节能减排
优化水位调节技术,降低能耗, 减少排放,符合环保要求。
与其他系统的集成与优化
总结词
在调节除氧器水位时需要关注的一些重要因素和注意事项。
详细描述
在调节除氧器水位时,需要注意以下几点:首先,要确保操作人员具备相应的技能和经验;其次,要密切关注水 位变化,避免出现大幅度波动;最后,要定期对设备进行维护和检查,确保其正常运行。同时,还需要注意安全 问题,如操作过程中的安全防护措施和应急预案的制定。
除氧原理
利用物理或化学方法,使 水中的溶解氧与特定物质 发生反应,从而达到除氧 的目的。
除氧器的工作原理
热力除氧
利用水在不同温度下溶解氧的饱和度 不同,通过加热或降温的方法使水中 溶解氧逸出。
化学除氧
膜法除氧
利用特殊膜材料,使水在通过膜时, 溶解氧被选择性透过,从而达到除氧 的目的。
通过加入化学药剂与水中的溶解氧发 生化学反应,从而降低溶解氧的含量。
防止设备损坏
如果除氧器水位过高或过 低,可能会导致设备过载 或干烧,从而损坏设备。
提高运行效率
合理的水位调节可以提高 除氧器的运行效率,降低 能耗。
水位对除氧效果的影响
水位过低
可能导致除氧效果不佳,因为水 流量不足会影响热交换和化学反 应的进行。
水位过高
可能导致蒸汽空间减小,影响蒸 汽与水的热交换,同样影响除氧 效果。
除氧器水位调节方法
手动调节方法

除氧器操作规程

除氧器操作规程

除氧器操作规程除氧器操作规程一、前言除氧器是一种用于去除水中溶解氧的设备,广泛应用于发电厂、锅炉房等水处理系统中。

为了保证除氧器的正常运行和安全使用,制定了以下操作规程。

二、操作前的准备1. 根据工艺要求,检查除氧器的设备、仪表、管路等是否完好,并进行必要的维护和维修。

2. 确定除氧器的进气、出气、排污等口的阀门位置和状态,并做好标识。

3. 检查除氧器内是否有杂物、沉积物等,如有需要清理。

三、操作步骤1. 打开进气阀门,保证除氧器内有足够的气流供应。

2. 检查除氧器内的水位,若水位过低,可打开给水阀增加水位;若水位过高,可打开排污阀进行排放。

3. 检查溶解氧检测仪,确保仪器正常工作,并记录当前的溶解氧值。

4. 打开气流调节阀,调整气流量,保持合理的除氧效果。

5. 定期(一般为每班)检查除氧器的水位和氧含量,及时调整相关参数,保持除氧器的正常运行。

6. 对于发现除氧器内有异常现象(如水位异常、溶解氧浓度过高等),应及时停机检修,确保设备安全运行。

7. 定期(一般为每月)对除氧器进行检查,清理除氧器内的杂物、沉积物,并进行必要的维修和维护工作。

四、操作注意事项1. 操作人员应了解除氧器的基本原理和工作流程,并按照规程进行操作。

2. 在操作过程中,应随时监测除氧器的水位和溶解氧含量,及时调整相关参数。

3. 操作人员应定期对除氧器进行检查和维护,确保设备的正常运行。

4. 对于发现除氧器内有异常现象(如水位异常、溶解氧浓度过高等),应及时停机检修,确保设备安全运行。

5. 操作完成后,应关闭进气阀门,切断气流供应。

6. 在停机、维修等情况下,应对除氧器进行标识和隔离,确保人员的安全。

五、紧急情况处理1. 若发生除氧器内部压力过高、温度异常升高、冷却液泄漏等情况,应立即关闭进气阀门,并及时报告相关人员。

2. 在处理紧急情况时,应配合相关人员进行抢修和处理。

六、结语除氧器作为水处理系统中的重要设备,对于保证系统的正常运行和安全运行起到了至关重要的作用。

关于除氧器上水调整门异常摆动、管道剧烈振动的措施

关于除氧器上水调整门异常摆动、管道剧烈振动的措施

关于除氧器上水调整门异常摆动、管道剧烈振动的措施
三号机1月15日、3月17、20、25日四次发生除氧器上水调整门摆动、管道剧烈振动的异常现象,严重威胁机组安全运行,具体原因目前还不能彻底分析清楚,但从现象上看,除了1月15日一次外,后三次在发生前运行人员都不同程度改变过除氧器水位的设定值,17日监盘人员没有发现自行消失,后两次都是发现及时,开大副调门后没有效果,开启旁路电动门12%后振动消失,在总结前几次经验的基础上,应采取如下措施:
1、三号机组加强对凝结水画面的监视,以便于及时发现除氧器上水主调整门开度摆动异常情况,机组变负荷期间尽量不要改变除氧器水位的设定值。

2、由于旁路电动门已犯卡不能正常开关,现已停电关闭。

正常运行期间,将副调门固定开度至10%,不做调整,如果发现振动时再做相应调整。

3、当异常发生时,首先开大副调门,无效时,就地手动摇开旁路电动门,直到振动消失。

以上是部里出的措施。

原因没人说的清楚,来这里碰碰高手!本厂上水站,有70%,30%和一电动旁路。

10 扬州电厂高低加及除氧器调试方案

10 扬州电厂高低加及除氧器调试方案

(2×300MW)发电供热机组扩建工程#6机组高低压加热器及除氧器调试方案编写:初审:审核:批准:目录1.编制依据 (1)2.试运目的 (1)3.调试对象及范围 (1)4.调试前应具备的条件及准备工作 (2)5.调试方法、工艺及流程 (3)6.调试步骤、作业程序 (3)7.调试验评标准 (5)8.调试所用仪器设备 (5)9.环境、职业健康、安全、风险因素控制措施 (5)10.联锁保护及热工信号试验项目 (6)11.组织分工 (6)1.编制依据1.1 《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程(1996年版)及相关规程》;1.2 《电力建设施工及验收技术规范汽轮机机组篇(1992年版)》;1.3 《火电工程启动调试工作规定》;1.4 《火电工程调整试运质量检验及评定标准(1996年版)》;1.5 《电力建设工程调试定额(2002年版)》;1.6 《电力基本建设工程质量监督规定》;1.7 江苏省电力科学研究院有限公司《质量手册》和《程序文件》。

1.8 江苏省电力设计院设计施工图。

1.9 制造商有关系统及设备资料。

2.试运目的对高、低压加热器及除氧器设备和相关管道系统进行动态运行考核试验,确认其性能符合制造、设计及生产要求。

3.调试对象及范围3.1设备参数3.1.1#1高压加热器(上海动力设备有限公司)型号:JG-1025-2-3设计压力:管侧27.5 MPa 壳侧7.58 MPa设计温度:管侧295℃壳侧420/295℃水压试验压力:管侧41.2 MPa 壳侧11.25 MPa3.1.2#2高压加热器(上海动力设备有限公司)型号:JG-1110-2-2设计压力:管侧27.5 MPa 壳侧4.81 MPa设计温度:管侧265℃壳侧 360/265℃水压试验压力:管侧41.2 MPa 壳侧7.22 MPa3.1.3#3高压加热器(上海动力设备有限公司)型号:JG-885-2-1设计压力:管侧27.5 MPa 壳侧2.1 MPa设计温度:管侧215℃壳侧 470/215℃水压试验压力:管侧41.2 MPa 壳侧3.11MPa3.1.4#5低压加热器(哈尔滨汽轮机厂有限公司)型号:JD-670-9设计压力:管侧3.45 MPa 壳侧0.59 MPa工作压力:管侧2.65 MPa 壳侧0.329(a) MPa设计温度:管侧150℃壳侧250℃工作温度:管侧136.8℃壳侧233.8℃3.1.5#6低压加热器(哈尔滨汽轮机厂有限公司)型号:JD-585-7设计压力:管侧3.45 MPa 壳侧0.59 MPa工作压力:管侧2.65 MPa 壳侧0.129(a) MPa设计温度:管侧150℃壳侧150℃工作温度:管侧104℃壳侧138℃3.1.6#7低压加热器(哈尔滨汽轮机厂有限公司)型号:JD-640-2设计压力:管侧3.45 MPa 壳侧0.59 MPa工作压力:管侧2.65 MPa 壳侧0.0699(a) MPa设计温度:管侧90℃壳侧95℃工作温度:管侧86.8℃壳侧91.7℃3.1.7#8低压加热器(哈尔滨汽轮机厂有限公司)型号:JD-692-2设计压力:管侧3.45 MPa 壳侧0.59 MPa工作压力:管侧2.65 MPa 壳侧0.0244(a) MPa设计温度:管侧90℃壳侧95℃工作温度:管侧61.2℃壳侧65.9℃3.1.8除氧器规范:(上海动力设备有限公司)型号: GS-150设计压力: 1.2 MPa设计温度: 350℃工作压力:最高1.0 MPa容积: 150m33.1.9除氧器循环泵:型号: 200R45A型流量: 254 m3/h扬程: 37 mH2O转速: 1450 r/min除氧器循环泵电机:型号: Y225S-4功率: 37 KW电压: 380 V电流: 70.4 A转速: 1480 r/min3.2 试转系统和范围3.2.1 高低压加热器及除氧器;3.2.2 凝结水系统;3.2.3 给水系统;3.2.4 抽汽系统;3.2.5 高低加疏水系统;3.2.6 辅汽系统。

除氧器含氧量超标原因分析与调整

除氧器含氧量超标原因分析与调整

除氧器含氧量超标原因分析与调整介绍了高压旋膜除氧器运行中含氧量初步分析,对各种运行工况下除氧效果的变化进行分析与判断,以达到热力除氧的目的。

标签:旋膜式除氧器;含氧量;热力除氧doi:10.19311/ki.1672-3198.2016.23.1340 引言本电站采用高压旋膜式除氧器共有#10、11、12,3台,除氧器系统是热电厂补给水的源头,对外供热所需的水量是由除氧器来补充的。

本电站除氧器系统自2009年6月投入运行以来,除氧器除氧效果一直较为稳定运行,基本上都能控制在合格范围之内。

从2012年下半年开始除氧器含氧量开始发现不稳定现象,经常超标,后经运行调整后状况仍未见好转。

在2013年全停大修期间车间组织对三台除氧器均进行了检查和修复工作,投运后经调整含氧量基本都能控制在正常范围。

但从2013年下半年开始,三台除氧器的溶解氧量又开始经常超标,通过近期对系统的分析排查和调整,得出了一些体会和结论,下面我就除氧器含氧量问题上的一些认识进行阐述。

1 旋膜式除氧器的结构和原理除氧设备主要由除氧头、除氧水箱两大件以及接管和外接件组成,其主要部件除氧头是由外壳、旋膜器(起膜管)、淋水篦子、液汽网、填料等部件组成。

工作原理是凝结水及补充水首先进入除氧头内旋膜器组水室,在一定的水位差压下从膜管的小孔斜旋喷向内孔,形成射流,由于内孔充满了上升的加热蒸汽,水在射流运动中便将大量的加热蒸汽吸卷进来;在极短时间很小的行程上产生剧烈的混合加热作用,水温大幅度提高,而旋转的水沿着膜管内孔壁继续下旋,形成一层翻滚的水膜裙,此时水传热传质效果最理想,水温达到饱和温度。

氧气即被分离出来,因氧气在内孔内无法随意扩散,只能随上升的蒸汽从排汽管排向大气。

经起膜段粗除氧的给水及由疏水管引进的疏水在这里混合进行二次分配,呈均匀淋雨状落到装到其下的液汽网上,再进行深度除氧后才流入水箱。

水箱内的水含氧量小于7mg/l为标准。

2 目前对除氧器含氧量超标的主要原因分析2.1 加热蒸汽母管温度变化量的大小与含氧量关系加热蒸汽母管温度值的高低对除氧器含氧量影响较大,分析认为加热蒸汽母管从低压蒸汽管道进入母管时靠近#10除氧器,由于管廊的压损,母管温度的波动值大小对于除氧器含氧量有影响,表现为母管温度波动值越大越剧烈,除氧器含氧量越不稳定,母管温度稳定,含氧量趋于稳定。

高压除氧器含氧量超标原因分析及调整措施总结

高压除氧器含氧量超标原因分析及调整措施总结
作者简介 程乐威(1984-)河南商丘人,硕士研究生,主要从事热力
发电技术方面的研究。
(上接第139页)
参考文献 [1]张亚丽.高压断路器的拒跳和拒合的原因分析和解决方法 [J].电子技术与软件工程,2013(16):131. [2]齐宏伟.高压断路器的拒跳和拒合的原因和解决方法[J].价 值工程,2011(06):13. [3].高压断路器拒合故障案例[J].大众用电,2012,08:47. [4]陈春权.高压断路器的拒跳和拒合的原因和解决方法[J].民 营科技,2009(01):14. [5]杨天顺,杨亚慧.降低高压断路器拒合次数[J].农村电气 化,2009(12):40-41. [6]张莉.高压断路器的拒分和拒合的原因及解决方法[J].中国 科技信息,2010(19):120+135. [7]王永源,李晓红.论高压断路器拒跳和拒合问题的改进策略 [J].硅谷,2010(17):106-107. [8]吴英,蒲元华.高压断路器的拒跳和拒合的原因和解决方法 [J].科技信息(科学教研),2008(22):307.
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9月下.indd 130
2013/11/12 9:24:57
2013年第18期总第138期
SILICON VALLEY
图1
证水质合格 ;5)对设备定期检验检修 ,及时更换发现有问题的 管道和喷嘴以及超出使用安全年限的零部件。
4 结论 由于除氧器的含氧量调整涉及的因素很多 ,并且是一个动
关键词 除氧器 ;含氧量 ;超标
中图分类号 :TK2
文献标识码 :A
文章编号 :1671-7597(2013)18-0130-02
除氧器是现代火力发电厂中不可缺少的设备 ,在热力循环 中起着不可替代的作用 ,除氧器给水中含氧量大小对锅炉 ,压 力管道等高温设备的使用寿命有着重要的影响 ,为了避免锅炉 等高温设备的腐蚀 ,除氧器含氧量必须严格控制在工艺指标范 围内。

除氧器系统调试措施全解

除氧器系统调试措施全解

新疆东明塑胶 2×220MW工程高低加、回热抽汽及除氧器系统调试措施编制:年月日审核:年月日批准:年月日山东电力建设第一工程公司2014 年 09 月1高低加、回热抽汽及除氧器系统调试措施一、设备系统概述1.1 系统描述本机组的回热抽汽系统由 3 高 +3 低 +1 除氧组成, 3 台低加水侧各有一个旁路, #1、2、3高加水侧公用一个大旁路。

高加的危急疏水排至疏水扩容器,高加正常疏水采用逐级自流,最终排到除氧器; 5、 6 号低加正常疏水采用逐级自流,由疏水泵打如除氧器, 7 号低加疏水排到凝汽器热井。

本机组配置的给水除氧器,具有除氧、加热和储水的功能。

除氧器主要由喷嘴、蒸汽排管及固定支座、滑动支座等部分组成。

蒸汽排管位于水面以下,向除氧器供给加热蒸汽。

为防止除氧器内部过压,配备 2 只安全阀。

设计有汽平衡管装置,防止水回流进入进汽管。

调试内容包括:热工信号及联锁保护试验,系统管道冲洗(包括汽侧、水侧、疏水),低压加热器自动疏水装置调整及投用,高压加热器自动疏水装置调整及投用,低压加热器危急疏水装置调整及投用,高压加热器危急疏水装置调整及投用,抽汽逆止门控制系统调整,除氧器安全门的热态校验,系统热态投运及停用静态调整。

1.2 主要设备的技术规范如下:1.2.1 高压加热器名称单位#1高加#2高加#3高加型式型号总传热面积流程数上端差下端差传热管外径×壁厚传热管根数管内流速( 16℃)壳侧压力降管侧压力降加热器净重m2222℃-1.700℃ 5.5 5.6 5.5 mm× mmΦ16×2.32Φ16×2.32Φ16×2.32根164516451645 m/s 1.966 1.966 1.966 MPa≤0.07≤0.07≤0.07 MPa0.0740.0720.053 kg5551853718356792加热器运行重/满水重管侧设计压力壳侧管侧蒸汽进口区设计温度壳侧管侧壳侧设计流量(不含疏水)加热器冷凝段面积加热器蒸汽冷却段面积加热器疏水冷却段面积生产厂家1.2.2 低压加热器名称型式型号总传热面积流程数上端差下端差传热管外径×壁厚加热器净重管侧设计压力壳侧管侧设计温度壳侧管侧壳侧设计流量(含疏水)生产厂家1.2.3 除氧器kg61430/6980062700/7100042100/48600 MPa363636MPa8.86 6.35 2.59℃329/309307/287254/234℃420373474℃309287234t/h1093.81193.81093.8t/h63.44111.79543.618 m2992.99969.03653.24 m2154.61124.42104.06 m282.40266.55202.70单位5 号低加6 号低加7 低加m2355480530222℃ 2.8 2.8 2.8℃ 5.6 5.6 5.6mm× mmΦ16×0.9Φ16×0.9Φ16×0.9 kg149001490049500 MPa33 4.0 MPa0.40.40.6℃150150100℃250250100t/h586.859586.859586.859 t/h24.99124.75726.15除氧器型式除氧器型号除氧器总容积3除氧器有效水容积m3设计压力MPa( g)除氧器滑压运行压力0.147~ 1.176MPa ( g)除氧器额定出力t/h除氧器最大出力t/h3蒸汽管系设计温度390℃壳体设计温度250℃工作温度(℃)347.6/184.8工作压力( Mpa ) 1.34出口凝结水含氧量≤5g/L生产厂家1.2.4 机组启动、运行期间各段抽汽压力的限制值(汽轮机冷凝VWO 工况)抽汽段号1#2#3#4#5#6#7#压力限制值 MPa 4.164 2.928 1.0650.9810.27101670.050二、编制依据及参考资料2.1《火电工程启动调试工作规定》(电力工业部建设协调司 1996.5);2.2《火力发电建设工程启动试运及验收规程》DL/T5437 —2009;2.3《火电工程调整试运质量检验及评定标准》(2006 年版);2.4《电力建设施工质量验收及评价规程》—— DL/T5210.3( 第 3 部分汽轮发电机组 );2.5《汽轮机启动调试导则》(DL/T863-2004 );2.6《电力建设安全工作规程》( DL/5009.1-2002);2.7《电业安全工作规程》(热力和机械部分2010);2.8《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》(国电发 [2000]589 号);2.9《2×220MW 机组集控运行规程》;2.10 设备厂家的运行维护说明书及设计图纸等;三、调试目的及目标3.1通过对高低压加热器及除氧器进行汽、水侧投运和调整,考核其能否达到设计出力要求,考察管道与设备的安装质量,了解系统设备的运行特性,考验各抽汽加热器水位自动及保护的可靠性,以便高低加汽、水侧都能够长期、安全和稳定运行,满足机组正常运行的要求;3.2 完成项目质量验评表要求,各项指标优良率达100%;3.3 保证系统试运过程中设备和人员的安全,例如,保证联锁保护试验完整并合格,确保抽汽管道保温效果符合设计要求,防止人员烫伤事故的发生。

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除氧器异常运行调整方案
燃机车间王鹏除氧器作为发电流程中的一个关键设备,需要工作人员认真仔细,熟练掌握设备性能和处理突发事故的能力,才能保证其安全经济稳定运行。

下面就除氧器运行中经常出现的异常情况确定调整方案。

1、除氧器水箱水位保持在1.2m——1.6m之间,为保证除氧器水箱最大变化容量,水位宜保持在1.4±0.1m。

除氧器压力保持0.03±0.01Mpa。

并列除氧器汽平衡门全开,保证并列除氧器压力平衡。

温度尽量调整其在工作压力下的饱和温度下工作。

低温,水质起不到除氧作用易对设备氧化腐蚀,高温则易造成给水泵气蚀的危险。

2、发现水位、压力变化,要及时调整。

调整时阀门开关幅度要尽量小一些,正常调整严禁大开大关。

高水位时严禁用放水门调整水位,以防止带来除氧器断水,造成停炉的危险。

除氧器并列运行时禁止用开关下水门来平衡水位,防止水压不稳和锅炉上水不畅。

3、并列除氧器出现互相压水,应及时关小压力较高的除氧器进汽门。

若调整无效或压水情况较严重,应全关所有运行除氧器进汽门,通知热化车间开大除盐水补水量,待压力下降后,再进行调整。

4、除氧器压力出现大幅度波动,且调整无效时,应立即关闭进汽门,检查集中供热凝结水量、热化除盐水量是否波动。

5、正常运行中,除氧器溶氧不合格,应检查水温是否是相应压力下的饱和温度,压力是否波动,集中供热凝结水来水是否稳定,3台除氧器除盐水进水总量是否在20T/h以内。

6、除氧器最主要的设备缺陷就是振动。

运行中主要注意以下几点:(1)防止高水位高压力。

(2)除氧器和汽动泵投运时抽汽管道充分疏水。

(3)除氧器长期振动很可能就是除氧器内部问题,例如
零部件脱落、喷嘴堵塞、筛盘倾斜等,应及时联系检修处理。

0正常运行中,除氧器出现振动,应关小进汽门直至全关,检查进水是否波动,待振动消除后,再逐渐开启进汽门。

7、正常运行中,除氧器水封冲开,应查明原因,此时须将除氧器压力降至零后,水封才能封住。

8、针对引起除氧水溶解氧量升高的原因,应根据参数运行情况,采用试验的手段逐个排除,最后针对确定的原因制定出解决措施。

常见的引起溶解氧量增高的原因,大多是化学补充水温度低、进水量不稳定,造成除氧器压力变化、除氧器各种进水量过大,超过除氧器的设计值、除氧水箱内给水产生过冷、水位过高,淹没液汽网,减少除氧面积、排气阀开度过小、加热压力不足、加热蒸汽压力调整不稳定等。

9、运行中,如需解列单台除氧器,若时间较短,可关闭所有进水门后,随即关闭进汽门,关闭下水门,保持水箱内有正常水位。

汽平衡门可以暂时不关,对除氧器进行热保护;若长时间停运,可关闭所有进水门,关小进汽门,压力略高于运行除氧器,使停运除氧器内的水缓慢压至运行除氧器内,待水箱水位降至1.m以下,再关闭进汽门、下水门、汽平衡门。

除氧器异常运行调整方案
燃机车间王鹏
2011-2-22。

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