省煤器及脱硝系统的除灰改造设计

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火力发电厂宽负荷脱硝方案探讨

火力发电厂宽负荷脱硝方案探讨

火力发电厂宽负荷脱硝方案探讨发布时间:2022-06-21T08:37:37.629Z 来源:《中国电业与能源》2022年4期作者:陈宇驰[导读] 为减少火力发电厂锅炉运行中氮氧化物的排放,满足国家的环保要求,陈宇驰京能十堰热电有限公司湖北十堰 442000摘要:为减少火力发电厂锅炉运行中氮氧化物的排放,满足国家的环保要求,锅炉脱硝装置在运行的各负荷下均需投运,以减少烟气中氮氧化物的排放量达标。

文章主要基于现阶段国内主要用于脱硝宽负荷脱硝方案进行探讨。

关键词:火电厂、锅炉、脱硝、负荷为保证火电厂锅炉脱硝效率和设备的安全可靠运行,脱硝催化剂的投如对催化剂进口烟温有一定的要求,通常要求脱硝进口烟温不低于300℃。

在(超)低负荷工况下,脱硝装置进口烟气温度可能会低于300℃,为达到环保要求,需对锅炉进行宽负荷脱硝改造,主要方法有:省煤器分级、零号高加、烟气旁路、省煤器水旁路、蒸汽换热器、复合热水再循环等。

1)省煤器分级布置方案将省煤器分为上、下两级,SCR反应器布置在上、下级省煤器之间。

部分省煤器受热面布置在脱硝催化剂后的烟道中,脱硝装置前布置了比原设计相对较少的省煤器面积,从高负荷到低负荷,进入脱硝装置的温度都有一定幅度的提高,通过合理的选择省煤器面积,可以使宽负荷的温度都在脱硝投入要求范围内。

移至脱硝催化剂后的省煤器可以继续降低排出的烟气温度,从而保证空预器出口烟温不抬高,锅炉效率不会降低。

图1锅炉脱硝省煤器分级布置方案本方案兼顾了提温效果和安全可靠性,并且不需额外控制调节,也不影响锅炉效率,低负荷条件下经济性较好,但投资相对较大,一次汽阻力略增加。

2)烟气旁路方案设置旁路烟道将省煤器上游的烟气引入到省煤器进口(即SCR脱硝反应器进口),以提高低负荷下SCR脱硝反应器进口烟气温度的一种旁路烟道系统。

锅炉在低负荷运行时,从省煤器上游抽取烟气,通过烟气旁路在省煤器口处与主路烟气混合,从而提高SCR脱硝反应器的进口烟气温度。

省煤器烟气旁路对SCR脱硝系统及空预器的作用

省煤器烟气旁路对SCR脱硝系统及空预器的作用

省煤器烟气旁路对SCR脱硝系统及空预器的作用由于机组低负荷运行时,SCR烟气脱硝系统的入口烟气温度低于最低喷氨温度,造成SCR 烟气脱硝系统无法正常运行.。

因此,我公司在烟气脱硝改造时设置省煤器烟气旁路.。

在日常低负荷工况下,省煤器烟气旁路为SCR脱硝系统催化剂提供最佳的工作温度,取得了良好的效益.。

关键词:省煤器;烟气旁路;SCR;低负荷;硫酸氢铵1.概述因SCR催化剂一般为TiO2+V2O5,其工作温度范围为310~400℃,最佳反应温度约为370℃,最低工作温度约为300℃.。

脱硝系统入口烟温对SCR催化剂有较大影响,脱硝入口烟气温度较低时,一是催化剂活性会降低;另外,还原剂氨与烟气中的SO3反应生成的硫酸氢铵会沉积在催化剂上,进一步降低催化剂的活性,甚至造成催化剂不可逆的活性降低;而且,硫酸氢铵在温度低于147~204℃时会液化成粘性极强的胶状,与灰结合粘结在空预器传热元件上,造成堵塞和腐蚀.。

在锅炉低负荷时,SCR烟气脱硝系统的入口烟气温度低于最低喷氨温度.。

如果此时喷氨,会造成脱硝效率降低,氨逃逸升高,甚至会造成催化剂中毒等后果.。

在此种情况下,传统的做法为:在锅炉低负荷时入口烟气温度低于喷氨温度时,停止喷氨.。

但是,面对国家越来越严格的环保要求,此种做法已经无法满足环保要求,只适用于短时间的锅炉低负荷,如长时间处于低负荷的情况,此种方法则不适用.。

2.本工程的实际状况根据锅炉厂原设计的热力计算表数据,本工程机组在不同负荷下省煤器出口烟温设计值分别为:262℃(40%THA)、308℃(75%THA)、333℃(THA)、336℃(TRL)和342℃(100%BMCR).。

机组日常运行负荷范围约为150~300MW,根据改造前摸底性能试验发现,在不同负荷下省煤器出口烟温实际测量值分别为:288℃(160MW)、311.4℃(225MW)、340℃(300MW).。

机组在低负荷时省煤器出口烟温低于SCR催化剂能适应的运行温度310~400℃,无法满足SCR脱硝催化剂的运行要求.。

生活垃圾焚烧发电项目烟气净化系统设计说明书

生活垃圾焚烧发电项目烟气净化系统设计说明书

生活垃圾焚烧发电项目烟气净化系统设计说明书烟气净化流程为:SNCR炉内脱硝+半干反应塔+干法+活性炭喷射+布袋除尘技术组合工艺。

烟气从炉膛出口经过热器、省煤器,然后通过烟气净化系统,再由引风机经烟囱排至大气。

SNCR炉内脱硝工艺,还原剂采用尿素。

1.1 脱酸半干法反应塔余热锅炉排出的烟气首先进入烟气净化系统的脱酸反应塔,以除去大部分烟气中的酸性气体和粉尘。

每条焚烧炉配一套反应塔,本期共两条焚烧线。

1) 脱酸反应塔由旋转喷雾器和塔体组成,Ca(OH)2溶液在反应塔内和烟气接触产生化学反应。

每条生产线1套。

2) 旋转喷雾器旋转喷雾器本身位于吸收塔上方的中央位置。

它的控制装置及其控制,振动探测器、温度保护及油冷却装置均安装在吸收塔的顶部。

半干反应的有效性,是通过以下措施来得到保证的:对消石灰浆/冷却水液体有良好的、均匀的雾化,平均雾化粒度30~50µm;在蜗形入口通道及导流板的作用下,烟气在流经反应塔的过程中,得到了均匀的分配;由于入口末端气旋的高速作用、烟气的逆向运动以及冷却水的喷射,使得烟气和雾液得到高度有效的混合;烟气在反应塔内有充足的停留时间;喷雾器上装有快速联接件。

反应塔平台也装有一套吊装运输装置,可在15-30分钟内完成备用喷雾器的更换。

对喷雾器的维护和清洁工作,可在吸收塔的平台上很容易地进行、无需拆下再搬到维修车间。

3) 在更换喷雾器进行期间,烟气净化系统保持运行,烟道中喷入消石灰干粉,确保喷雾器更换无法喷浆时,保证一定的脱酸效率。

4) 为了提高消石灰浆同烟气接触面积,提高消石灰的利用率,消石灰浆以极细的雾状(30-50μm)喷入烟气中去进行高速旋转喷雾。

同时向烟气喷水,控制烟气的出口温度在合适的范围内。

5) 中和反应的产物和烟气中原有的颗粒绝大部分(95%)随烟气排出,只有极少一部分(5%)沉降到反应塔底部排出。

6) 预先配制好浓度约13%的消石灰浆,和水一起分别输入旋转喷雾器,从喷嘴喷出。

脱硝催化剂积灰和磨损解决方案

脱硝催化剂积灰和磨损解决方案

脱硝催化剂积灰和磨损解决方案脱硝催化剂对于流场的敏感程度非常高,这是因为流场将伴随着局部灰分浓度高于催化剂选型时使用的设计值,导致催化剂局部积灰如牛皮癣一样难以根除。

脱硝催化剂节距小,本身又比较脆,如果有大颗粒物聚集在催化剂表面,容易形成大面积堆灰和磨损。

另外我们也有这样的经验教训,省煤器灰斗输灰效果不好,将形成催化剂的堆灰,严重者甚至压弯催化剂支撑梁。

对于催化剂来说,积灰和磨损是“孪生兄弟”,有积灰必然导致局部区域流速偏大,从而导致磨损。

图1.蜂窝式催化剂磨损图2.平板式催化剂磨损图3.波纹板式催化剂磨损图4.催化剂积灰导致催化剂积灰、磨损的因素1.大颗粒灰来自SCR反应器上游的大颗粒灰,包括爆米花灰(硬颗粒)、饼干灰(灰块)、绣皮、杂物等,催化剂的节距有限,这些大颗粒灰往往比催化剂的孔道要大,无法通过催化剂,会在催化剂表面日积月累,最终形成积灰。

图5.催化剂表面大颗粒物2.灰量大催化剂类型和节距选型时一个重要的参考因素是烟气中的灰分含量,当灰分含量高于设计值,催化剂孔道过灰能力有限,将迅速形成堆灰。

这种堆灰特点是整个催化剂层堆灰较为均匀。

图6.灰量过大导致积灰3.流场不均导致堆灰在检查催化剂时,我们往往会发现靠反应器四周的位置经常形成局部堆灰,特别是靠近锅炉侧的位置往往会较为明显。

这种现象多数是由于流场不均匀,局部区域流速太低、灰分过大而形成积灰。

图7.脱硝催化剂局部积灰4.机组负荷波动过大,如白天黑夜负荷波动、调峰波动、运行控制的波动、煤质的波动、上游吹灰系统的波动等,会引起烟气流场的波动,瞬时灰分过大而引起积灰,这也是不容忽视的。

三、解决方案1.优化吹灰系统通过安装蒸汽吹灰器或声波吹灰器,也可以同时配备两种吹灰器,对催化剂表面进行定期吹扫,可有效解决催化剂积灰问题。

运行过程中需不断优化调整吹灰器吹灰频率和强度,保持催化剂压差控制在一定范围内,确保催化剂不积灰。

同时,有些机组运行几年后,根据自身的运行工况、使用的煤种、催化剂损坏情况等,可适当调整吹灰方案。

scr脱硝工程省煤器改造方案

scr脱硝工程省煤器改造方案

SCR脱硝工程省煤器改造方案一、背景SCR脱硝工程是指利用选择性催化还原技术将烟气中的氮氧化物(NOx)转化为氮气和水,从而实现烟气的脱硝。

此技术具有高效、可靠、适用范围广、排放物无害等特点,因此被广泛应用于火电厂、钢铁厂、化工厂等行业。

然而,在SCR脱硝工程中,常会遇到NOx的氧化剂SO2对SCR催化剂的不利影响。

因为在烟气中SO2会与氧和NOx发生反应,生成SO3和NO2,进而导致SCR催化剂失活。

因此,为了保证SCR脱硝工程的稳定性和可靠性,通常需要烟气预处理装置,如省煤器。

省煤器是对烟气进行预处理,在降低过热器入口烟气温度的同时,减少烟气中的水分和灰分含量,以降低对SCR催化剂的污染和损害。

由于省煤器的工作状态对SCR脱硝工程的影响极大,在部分锅炉的设计中,省煤器甚至是工作系统中的关键设备之一。

因此,省煤器的改造在提高SCR脱硝工程效率和稳定性方面具有重要意义。

二、方案由于省煤器的作用主要是在烟气中清除水分和灰分,以降低对SCR催化剂的污染和损害,因此改造方案需要从这一角度出发,考虑以下几个方面:1. 更换材质省煤器内部的材质决定了其对烟气中水分和灰分的清除效果。

通常情况下,使用不锈钢材料可以提高省煤器的抗腐蚀性和耐高温性能,从而延长其使用寿命。

另外,氨纤维材料也是一种常用的省煤器材料,因为它具有良好的耐腐蚀性和可定制性,可以根据不同的需要进行加工和适配。

2. 提高安装密度烟气在省煤器中得到充分的降温和干湿分离,从而减小了烟气中水分和灰分的含量。

因此,在给定的空间内,提高省煤器的安装密度可以让烟气更加充分地接触到省煤器,从而提高省煤器的清除效果。

采用紧凑排列的方式,可以将省煤器的安装密度提高至原来的 1.5~2倍,从而使烟气在通过省煤器前得到更加充分的净化。

3. 优化结构设计省煤器的结构设计对其清除效果也有一定的影响。

在现有结构的基础上,可以采用一些优化措施来提高其清除效率。

例如,加装分拣板可以让烟气在经过省煤器之前得到进一步的混合和分离,从而提高清除效果;加装虫洞孔可以改善通风条件,降低烟气的阻力和温度波动,提高省煤器的捕集效率。

脱硝运行投入及退出、吹灰

脱硝运行投入及退出、吹灰

关于脱硝系统投运及退出条件及吹灰说明一、脱硝系统投运及退出条件:1、脱硝系统投运条件是SCR的入口(省煤器出口)温度在摄氏320度-420度之间运行;2、烟气温度低于摄氏320度氨气会形成亚硫酸氢氨或者叫酸式亚硫酸铵(H5NO3S),而亚硫酸氢氨在摄氏320度以下是以液态形式存在(2NH4HSO3 +2NaOH====(NH4)2SO3 + 2H2O),从而影响脱硝效率、会对催化剂形成腐蚀,影响催化剂的使用寿命;3、烟气温度高于摄氏420度,长时间会直接对催化剂形成损坏;脱硝系统是否能安全、高效、持久的运行对烟气温度的要求比较高;所以烟气温度应在摄氏320度—420度之间运行,低于或高于都会对脱硝效率、催化剂形成不良后果,不满足上诉条件脱硝系统都应退出运行,或在短时间内联系值长调整SCR入口温度,达到烟温条件后再投入脱硝系统运行(喷氨);二、声波吹灰1、声波吹灰在一般条件下分上下两层分别进行吹扫,程控如下:1.1.1.1打开#2机组SCR反应器A上层声波吹灰器●#2机组SCR反应器A上层声波吹灰器1、2、运行,延时10-30秒;1.1.2关闭#2机组SCR反应器A上层声波吹灰器●关闭#2机组SCR反应器A上层声波吹灰器,延时140秒;1.1.2.1打开#2机组SCR反应器A中层声波吹灰器#2机组SCR反应器A中层声波吹灰器1、2、运行,延时10-30秒;1.1.3关闭#2机组SCR反应器A中层声波吹灰器关闭#2机组SCR反应器A中层声波吹灰器,延时140秒;依次类推;至16个声波吹灰器依次吹扫完毕;1.1.3.1吹灰器系统吹扫程序结束(适用于1#机组)以上程序为24小时循环不间断(大连锁),运行值班员可以根据反应器压差,适当调整大连锁的投运间隔时间;(但上述打开和关闭时间也可以做适当调整,间隔时间是指大连锁之间的相应投运时间;也可根据电厂压缩空气的运行压力进行间隔调整),每小时(根据压差适当调整)运行一次吹扫;吹扫时间可根据厂家要求或设备实际运行状况进行适当调整;二、蒸汽吹灰:1、蒸汽吹灰一般按每班吹扫一次进行操作;(也可根据反应器压差进行适当调整);北京博奇电力科技有限公司河津BOT项目部。

脱硫题库题库(430道)

脱硫题库题库(430道)

脱硫题库1、对二氧化硫的吸收速率随PH值的降低而下降,当PH值降到(),几乎不能吸收二氧化硫了。

——[单选题]A 3B 4C 5D 6正确答案:B2、旋流器运行当中发生“溢流跑粗”现象,可能是以下()原因造成的。

——[单选题]A 旋流器入口压力过低B 底流口过大C 旋流器入口浓度过低D 底流口堵塞正确答案:D3、吸收塔内水的消耗主要是()。

——[单选题]A 由于吸收塔内向地沟排水B 饱和烟气带水C 石膏含有结晶水D 排放石膏浆液正确答案:B4、吸收塔喷淋层喷嘴的作用是将()均匀地喷出,以使烟气和它充分的接触。

——[单选题]A 工艺水B 石灰石浆液C 循环浆液D 石膏浆液正确答案:C5、为防止脱硫后烟气携带水滴对系统下游设备造成不良影响,必须在吸收塔出口处加装()。

——[单选题]A 水力旋流器B 除雾器C 布风托盘D 再热器6、石灰石-石膏湿法脱硫系统在运行中,一般讲吸收塔内浆液密度保持在()kg/m³左右。

——[单选题]A 1020~1050B 1050~1080C 1080~1150D 1150~1250正确答案:C7、废水箱和废旋给料箱的溢流及放空进入()。

——[单选题]A 滤液水箱B 石膏脱水区排水坑C 出水箱D 石膏浆液箱正确答案:B8、滤布滤饼冲洗水箱的溢流及放空进入()。

——[单选题]A 滤液水箱B 石膏脱水区排水坑C 出水箱D 石膏浆液箱正确答案:A9、脱硫系统中基本无有毒、高温及高压位置,只是石灰石浆液对人眼睛和皮肤有刺激性,如果在生产中被浆液溅入眼睛,应()。

——[单选题]A 用清水冲洗B 马上送医院C 不必处理D 用干净的手帕擦拭正确答案:A10、废水系统出水箱内需要加入的药品是()——[单选题]A 石灰乳B 絮凝剂C 次氯酸钠D 有机硫11、运行中如听到水泵内有撞击声,应()。

——[单选题]A 立即停泵检查B 观察后再决定C 立即请示值长或主值D 继续运行正确答案:A12、脱硫系统浆液泵在运行过程中,通常出口阀门是()。

专业SCR脱硝系统案例

专业SCR脱硝系统案例

SCR脱硝系统主要由SCR催化反应器、氨气注入系统、烟气旁路系统、氨的储存和制备系统等组成。

SCR催化反应器的布置方式,目前国内外一般采用高尘布置方式,即布置在省煤器和空预器之间的高温烟道内。

在该位置,烟气温度能够达到反应的最佳温度。

因此本期工程脱硝装置拟采用高尘布置方式。

烟气在锅炉省煤器出口处被平均分为两路,每路烟气并行进入一个垂直布置的SCR 反应器里,即每台锅炉配有二个反应器,烟气经过均流器后进入催化剂层。

在烟气进入催化剂层前设有氨气注入系统,烟气与氨气充分混合后进行催化剂反应,脱去NOX。

反应后的烟气进入空预器、电除尘器、引风机和脱硫装置后,排入烟囱。

SCR反应器布置在空预器上方。

SCR脱硝系统流程图:
整个系统配置可分为两层:
第一层:集中监控层。

由一台电脑所组成。

集中监控层完成对生产工艺个部分的运行监视、数据采集和控制调度功能。

该层是整个监控系统的核心。

第二层:现场设备层。

现场温度、流量压力等仪表实时监测并将采集的数据传送给监控层显示记录(该系统所用仪表均为我公司品牌)。

现场照片:
SCR脱硝系统监控软件
PLC控制柜
设备以及仪表。

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根据既定的施工改造方案,每台机组增设省煤 器灰斗 7 只,同时考虑到脱硝系统飞灰的输送,每 台机组设 1 套省煤器、脱硝飞灰输送系统,每套飞 灰输送系统分 A,B 两个子系统,每个子系统分 2 个输送单元,省煤器 A 侧的 4 个灰斗和脱硝系统 A 侧的 3 个灰斗,各构成 A 侧子系统的两个输灰 单元。同理,省煤器 B 侧的 3 个灰斗和脱硝系统 的 3 个灰斗,各构成 B 侧子系统的 2 个输灰单元, 每侧的 2 个输送单元,通过合用各侧的 1 根输送管 道,将飞灰输送到电除尘入口烟道(如图 1)。
针对本工程,基本排除以上 3 种可能,经过充 分观测和分析认为,造成空预器积灰堵塞的根本原 因,是省煤器出口烟道未设置灰斗且无出灰装置, 部分粗灰粒进入空预器后,由于空预器的热段和中 间层为斜波纹,造成 2 mm 以上的粗灰粒不能随烟 气带走,堵塞在传热元件上,日积月累造成了空预 器堵灰现象,继而造成空预器阻力偏大。同时,在 省煤器出口烟道内也发现大量积灰,积灰高度最大 达 0.5 m,省煤器出口烟道的焊缝也已出现裂纹, 烟道变形漏灰,在每次停炉检修期间,需对省煤器 出口烟道内的积灰进行人工清理,不仅耗费人力物 力,而且对生产环境也造成了污染。因此必须采取 切实有效措施来消除空预器积灰堵塞和省煤器出口 烟道积灰的问题,保障机组的安全稳定运行。
(4)系统膨胀节的设计。由于省煤器、脱硝灰 斗热态时会产生较大的热位移,径向、轴向可达 150 mm 和 280 mm,因此下料管上的伸缩节,不 能采用普通形式的膨胀节,只能采用集伸缩和扭曲 为一体、具备吸收三维方向热位移的组合式膨胀 节,以充分吸收灰斗热位移的膨胀量。
(5)输送器料满判断。通常情况下一般采用射 频导纳式料位计,但在实际使用中,料位计并不可 靠,易误发信号,尤其在温度高达 400 ℃省煤器、 脱硝灰斗中。故在本工程中,在每只灰斗、落灰管 上各设置 1 只 分度耐磨型热电偶,用以取代料位 计判断灰斗料位情况,使用效果很好。
第 26 卷第 1 期 2010 年 1 月
电力科学与工程 Electric Power Science and Engineering来自Vol.26, No.1
Jan., 2010
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省煤器及脱硝系统的除灰改造设计
刘富宏
(扬州电力设备修造厂,江苏 扬州 225003)
摘要:由于电厂省煤器飞灰输送系统在实际运行中的弊端,有些电厂要求锅炉厂不设置省煤器灰斗,不单 设省煤器飞灰输送系统。但在实际运行中,却带来了一系列问题,影响了机组的安全运行。大多数电厂都 加设脱硝系统,将省煤器和脱硝系统的飞灰一并考虑,对不同的输灰方式进行了比较,提出了一种新型的 气力出灰方式,该方式经设计调试已在电厂成功应用。
(1) 输灰系统设计出力。目前燃煤供不应求, 煤质多变,系统的设计出力应适当加大,留有足够 的余量。防止出现灰量加大而系统的出力不够,继 而出现灰斗满灰被灰压塌的安全事故。本工程 BMCR 工况下,单台锅炉燃煤量 260 t/h,灰份 15%, 小时灰渣量:39 t/h,省煤器、脱硝灰量 (各按总 灰渣量 5%考虑) 各为 1.95 t/h,充分考虑输灰系 统的裕量,输灰系统设计出力为:5 t/h。
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电力科学与工程
2010 年
全运行提出了新观点,采用新的智能监控系统以及 深度集成的环境安全监控系统和自动化系统地有机 融合,较好地解决变电站的安全防护工作。目前, 该方案已经获得了部分路局、客运专线公司的认 可,下一步将在部分铁路线试用推广。
参考文献:
[1] 李子青. 国内智能视频监控技术的发展 [J]. 智能建筑, 2008,(1):38-40. Li Ziqing. Development of intelligent video surveillance in China [J]. Intelligent Buildings, 2008, (1): 38-40.
方案 1 虽然可以使颗粒较大的省煤器飞灰与电 除尘飞灰充分混合,有利于输送并减少管道磨损, 但考虑到省煤器灰斗输灰管的垂直落差很大,达 22 m 左右,重力作用下的飞灰在下降管段易导致 大量灰堵塞在水平管与垂直管连接处。更重要的是 一旦省煤器飞灰输送出现故障,不可避免的会对电 除尘一电场的正常输灰造成不利影响;方案 2 输送 距离过长,最长达 500 m,同时加上省煤器飞灰本 身不易输送的特性,如采用方案 2,不仅需要沿输 灰管道布置补气装置,而且势必增大输送的耗气 量,增加另外的输送气源设备 (空压机、干燥机
参考文献:
[1] 张泰岩,王志伟,张营,等. 电站锅炉省煤器出口水温 变化对过热器温度影响的计算方法研究 [J]. 电力科学与 工程,2006,22(2):14-16. Zhang Taiyan, Wang Zhiwei, Zhang Ying, et al. Effects of outlet water temperature variation of economizer on superheater temperature in utility boilers [J]. Electric Power Science and Engineering, 2006,22 (2): 14-16. (下转第 78 页)
(3)进料阀、出料阀的选用。由于省煤器、脱 硝灰的理论温度达 400 ℃左右,进料阀、出料阀 如采用气囊密封式圆顶阀,必须采用冷却水系统, 以冷却密封气囊,这样不仅系统复杂、投资较大。 更重要的一点,一旦密封气囊损坏,冷却水会渗入 发送器内,造成飞灰板结堵塞管道,给维护带来困 难。本工程中采用了复合浇铸的双金属耐磨闸板 门,这种闸板门不仅能保证系统的密封性能,同时 具备耐高温、高压的特性。
等),加上管道设备,整体投资较大;在方案 3 中, 省煤器灰斗的飞灰被直接输送至电除尘入口烟道。 这种布置方式,输灰管道短,输灰垂直距离小,而 且由于电除尘入口烟道运行工况下,为负压状态, 输送极为容易。系统的耗气量也少,无需增加额外 的气源设备,整体投资较低,最终选定第 3 种作为 最终施工的改造方案。
5 结束语
测试显示,在机组加装了省煤器脱硝输灰系统 后,引风机电流与改造前相比平均下降 25 A, 按 照锅炉年运行 6 000 h 计算,1 台机组每年可节约 用电 2 650 038 kW h。按照每 kW h 0.35 元计 算,全年可节约 1 007 014 元(约 101 万元),经 济效益极其显著;系统改造后,空预器、引风机的 安全经济水平有了很大提高,自系统投运以来,空 预器的烟气阻力没有明显增大现象,引风机电流正 常,脱硝输灰系统未发生堵塞现象,电除尘入口烟 道内的积灰现象也得到了有效消除,说明本次改造 达到了预期的目的。
至电除尘入口烟道
省煤器 A 侧灰斗
省煤器 B 侧灰斗
脱硝 A 侧灰斗
脱硝 B 侧灰斗
输送气流
图 输送系统工艺流程图
3 系统设计要点分析
相对于电除尘的飞灰输灰系统,本系统并不复 杂,可控设备较少,控制部分相对简单,但由于省 煤器飞灰和脱硝飞灰的特殊性,在进行系统设计和 输送控制参数选择时,几个关键点必须引起重视, 否则改造的系统不仅不能解决机组的固有问题,而 且给新系统的安全运行留下隐患,具体在系统设计 时,必须注意以下几点:
1 空预器积灰堵塞的原因分析
一般空预器积灰堵塞的原因有:(1) 烟道内
排烟温度过底时,造成烟气中露点升高,在空预器 低温段烟气中水份部分析出,造成粉尘受潮积灰堵 塞;(2) 空预器蒸汽吹灰效果不明显,蒸汽过热 量不够,蒸汽带水,致使飞灰黏结成块而堵灰;(3) 省煤器泄漏而未能及时停炉处理,造成空预器积灰 严重。
(6)输送系统耗气量的控制。主要考虑避免气 力 除 灰 系 统 的 气 量 对 引 风 机 出 力 造 成 影 响,在 BMCR 下,省煤器出口烟气量:1 460 885 Nm3/h, 引风机能力通风量:1 750 680 Nm3/h,本工程的 气力出灰系统运行最大耗气量约为 210 Nm3/h,引 风机通风量仅增加万分之 1.4,在引风机正常运行 工况范围内,对于引风机的运行几乎没有影响。
关键词:空预器;省煤器及脱硝系统;输灰系统;改造设计
中图分类号:TK284 文献标识码:A
0 引言
江苏常熟电厂 600 MW 机组锅炉设备,采用的 是哈尔滨锅炉厂有限公司生产的 HG1952/25.4YM1 型、超临界参数变压运行直流炉、一次再热、单 炉膛、平衡通风、固态排渣 型锅炉,4 台 BBD4360 双进双出磨煤机正压直吹式制粉系统,型号为 31VI(T)-SMR 的容克式空预器,传热元件板型:热端 和中间层为 FNC 型(斜波纹),冷端为 NF6(直波纹)。 燃烧煤种为神府东胜煤、 混煤及大同煤, 32 只低 NOX 轴向旋流燃烧器采用前后墙布置、对冲燃烧。 省煤器出口烟道未设置灰斗,机组投产后,发现空预 器传热元件经常积灰堵塞,造成烟气阻力严重偏高, 在负荷为 600 MW 时,空预器烟气阻力最大可达 3.6 kPa,造成引风机电流偏大,炉膛压力大范围波 动,影响了机组满负荷运行,对机组运行的经济性和 安全性造成了一定的危害。在空预器高压清洗后不 到 1 周的时间内,烟道的烟气阻力就快速升高,因此 急需找到空预器积灰堵塞的原因,以便采取针对性 的措施加以解决,从而保证机组安全经济运行。
(2)发送器的容积确定。发送器应具有足够的 容积,以尽量减少阀门动作时间,但也不宜过大,
第1期
刘富宏 省煤器及脱硝系统的除灰改造设计
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省煤器灰斗一般不大于 0.5 m3,如果发送器容积过 大,装料时间稍有增加会造成瞬间物料输送量过 大,造成运行中堵管。系统的运行模式宜采用“少 量多次”的发送方式进行,以尽量减少系统对电除 尘系统和引风机的影响,同时每次输送的相对少量 的飞灰,能够被烟气顺利带到电除尘区,避免沉积 在电除尘入口烟道处。本工程采用的发送器容积为 0.3 m3。
在安装省煤器输灰系统的 1 号炉的空预器清洗 后,在机组负荷 600 MW 情况下,测定空预器烟 气阻力为 1.5 kPa,在连续运行 40 d 后,经测定压 差无明显增大现象;而未安装省煤器输灰系统的 3 号炉在空预器清洗后,空预器烟气阻力在不到 1 周 的时间内即升高到 2.7 kPa (设计烟气阻力为 1 kPa)。说明在 1 号炉在安装省煤器输灰系统后,粗 灰粒大部分从省煤器灰斗排出,减轻了空预器传热 元件的粗灰堵塞现象,从而有效降低了空预器的烟 气阻力。安装有省煤器飞灰输送系统机组的空预器 的烟气阻力和引风机电流,都回归到了正常值,电 除尘入口烟道的飞灰沉降淤积问题,也得到了有效 解决。
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