1号主变压器差动保护动作
某110kV变电站主变差动保护动作分析及处理

某110kV变电站主变差动保护动作分析及处理摘要:本文通过对某110kV变电站主变差动保护动作情况的介绍,分析主变差动保护动作的原因和检查处理,对分析主变差动保护动作提供了借鉴经验,对涉及变电站改造或者CT更换起到很好的警醒目的。
关键词:变电站;主变差动保护;CT极性;分析;处理一、事件发生前情况110kV变电站Ⅰ段母线由110kV苏功线供电运行,Ⅱ段母线由110kV永漕功线供电运行,1号主变运行,2号主变运行,母联112断路器检修。
二、异常事件分析(一)异常信号:14:50:39.870<110kV变电站>故障录波装置启动有效;14:50:39.885<110kV变电站>主变差动保护跳闸报警;14:50:39.918<110kV变电站>102断路器开关分位有效;14:50:39.937<110kV变电站>909断路器开关分位有效;14:50:43.883<110kV变电站>直流系统交流故障报警。
(二)保护装置动作报告:保护动作过程:故障发生后23ms,比率差动保护动作110kV2号主变高压侧102断路器、低压侧909断路器跳闸。
故障录波波形如下:主变高低压侧电流主变高低压侧电压波形(三)检查及分析过程:1.首先重点对变压器本体、瓦斯保护、母线槽盒外观进行详细检查,检查未发现异常。
2.对变压器绝缘油取样进行化验分析,试验数据如下:通过油化试验数据分析,油化试验结果满足规范要求,排除变压器内部故障。
3.对保护动作报告及故障录波波形进行分析:(1)故障录波波形显示:故障时,主变高压侧A、B、C三相均有故障电流,B相故障电流是A、C相2倍,方向与A、C相相反。
主变低压侧a、b相有故障电流,故障电流大小相等,方向相反。
主变接线方式为Yd11,根据故障特征分析判断故障类型为变压器低压侧a、b相间故障。
故障时主变高压侧电压波形未发生变化,仍为正弦波,三相之间相序相差120°。
一起主变压器差动保护动作原因分析及处理

测 试 部位
Ll L L ~ 2. 3及 地
绝 缘 电 阻, Mn
2o O 0
0. 5 20 0O
表 1 1 V 主 进 电缆 绝缘 电 阻 测试 数 据 一 L - , 3及 地 0k 2 L1 L
L  ̄ 2。 3 L L1及 地
测 试 部位
L  ̄ 2 I【
持 a n后 , 1号 主 变 压 过 电 缆 故 障 探 测 仪 更 加 准 确 地 探 测 装 置 记 录 发 现 : 2相 差 动 电 流 为 5 3 响 声 。 续 大 约 2r i L .
A。 L1 及
事 利 L 相 分 别 为 0. 6 3 03 A 和 器 比 率 差 动 保 护 动 作 , 故 信 号 依 然 到 故 障 点 , 用 现 代 技 术 手 段 进 行 故
的 管 道 等 金 属 体 末 端 的 电 阻 值 小 于 等 于 5 Q 时 , 等 电
4 2 的 直 流 或 交 流 电 源 , 试 时 的 电 流 应 大 于 等 于 - 4V 测
位 联结 就算合 格 。
2 1—6 1 000—0收稿
明 ∞ 省 嚣 曩 霎 质
’们 。 年
工 作 人 员 要 密 切 配 合 ; 做 道 检 修 时 , 由 电 气 人 员 在 应 在 管 道 断 开 前 先 用 导 线 跨 接 , 以保 证 等 电位 联 结 的 导 通。
( 0) 电 位 联 结 完 T 后 应 进 行 检 测 , 用 电 源 为 1 等 所
02A。 总 的 要 求 是 : 测 得 的 等 电 位 联 结 电 阻 R 规 . 所 和 定 时 间 内 引 起 保 护 装 置 自动 分 断 的 电 流 , 两 者 的 乘 积小 于等 于 5 0V。 一 般 认 为 测 得 端 子 板 与 等 电 位 联 结
一起主变差动保护动作的分析

穿放 电 ,放 电点位 于 1主变差 动保 护 范 围内。
2 对 录波 数 据 的核 算及 分 析
2 1 主变差动保 护定值 .
d d q
额定 容量 3 . MV ; 15 A
U 1 : 1l V ; U2N : 1l V ; U3 : 3 V ; N Ok Ok N 7k U4N : 1 5k ; Un: I OV ; 0. V O C 1: 0 6 A ; CT T1 .k 21: 0. A ; CT3 6k 1: 1 A ; k
试验 ,这不 但 能 够 检查 出 P r接 线错 误 ,以及 开
关 的合 闸 时 间参 数 是 否 合 格 ,再 结合 其 它手 段 , 还能 检查 出开关二次 回路 接线是 否正确 。 2 开关掉 闸试 验 :若 开 关 二 次 回路 检 查 后 ) 不能确 定 回路 是 否 正 常 ,可 进 行 开关 掉 闸试 验 , 以验证 二次 回路 的正确性 。
维普资讯
第3 6卷 20 0 8年 8月
云
南
电
力
技
术
Vo . 6 No 4 13 . Au . 0 8 g2 0
YUNNAN ELECTRI P0W ER C
一
起 主 变 差 动 保 护 动 作 的 分 析
徐显光 陈 晶
昆明 60 1 ) 5 2 7
电流 高压 侧 瞬时二 次 采样 值前 个 时刻 的三 相 瞬 时二次采样值 的标 幺值 :I l2 B _ ;I 2 A _ ;I l2 C 一;
电流 中压侧 三 相 瞬 时二 次采 样 值 的 标 幺值 :
I ; I ;I ; A3 B3 C3
电 流 中压 侧 瞬时二 次 采样 值前 个 时 刻 的三相 瞬 时二次采样 值 的标 幺值 :I 32 B ;I32 A — ;I 32 C —; 电流低压侧三相瞬时二次采样 ( 下转第 2 9页)
小动物入侵引发的电气事故

小动物虽小,却是电气设备安全运行的大敌。
由于小动物的体积小,易穿越孔洞和缝隙,加之电气设备在电流导通时会产生热效应,使得每年冬季来临之即,小动物便会入侵户内电气设备区取暖,继而增加电气设备的短路隐患。
以下通过两例事故,分析和总结出防范措施。
1实例一2020年11月4日18时,某供电公司35kV张茹集变电站1号主变压器保护装置报“比例差动保护动作”信号,主变压器两侧断路器跳闸,1号主变压器停电,主持•朱宀■盘屯鼻安全第一工珂:不丁NONGCUN DIANGONG 基本情况。
贵屯变电站10kV母线采用单母分段接线,各出线所装断路器型号为V S1-12,并配备某公司CAL-211型线路保护装置,其中10kV汽配线为工业园区内一家企业的专供线路,距离变电站约1k叫为全电缆线路,用户端自设一10kV变电站,10kV部分为单母线接线,断路器型号为VS1-12。
检查过程。
10kV汽配线贵3断路器的保护装置显示,故障时三相电流均有大幅上升,其中V,W相电流增加最为显著,约为额定电流的18倍,提示有较严重的近区相间故障。
然而站内开关柜经检査一切正小动轸入侵引发09电气事故(454450)国网河南博爱县供电公司谷国瑞调控中心随即通知技术人员前往现场进行检查。
基本情况。
该变电站装设主变压器2台,高低压侧均采用单母分段接线,其中1号主变压器的型号为SZ9-4000/37,配备某公司生产的PST-640U型微机变压器保护装置,高压侧装设断路器型号为ZW8-40.5,低压侧装设断路器型号为ZN28A-12。
检查过程。
1号主变压器差动保护装置显示,保护动作时U,V相差电流激增,提示保护范围内有较严重的相间故障。
1号主变压器在保护动作前运行平稳、负荷电流稳定汐卜观以及油位、油色正常;变压器上层油温为32七,处正常范围之内;气体继电器内无气体聚集。
高压侧断路器处分位,外观及操作机构无异常。
低压侧断路器处分位,前柜门处检査正常,但通过后柜门观察窗,发现柜内有放电痕迹,同时可以闻到异味,打开后柜门进一步检查,发现柜底部躺有一只死黄鼠狼,体长约25cm,它身体上以及U,V相电流互感器的连接铝排处,均有明显的放电和电弧烧灼的痕迹,短路点位置和相别均与保护装置的显示相符。
35kV变电站事故预想与处理【2012版】

SHAANXI REGLONAL ELECTRIC POWER GROUP陕西省地方电力(集团)有限公司延川县供电分公司35kV稍道河变电站事故预想及事故处理二0一二年35kV变电站事故预想及事故处理(2012版)编制时间:二O一二年目录前言 (05)第一章事故处理原则 (06)第一节总则 (06)第二节典型事故处理原则 (06)1.2.1 系统事故的处理 (06)1.2.2 母线故障处理原则 (07)1.2.3 主变压器故障处理原则 (08)1.2.4 电源线路故障处理原则 (10)1.2.5 站用电源故障处理原则 (10)1.2.6 直流电源故障处理原则 (10)1.2.7 睡在、火灾事故的处理 (11)第三节事故预防措施 (11)1.3.1 母线故障预防措施………………………………………………………………111.3.2 主变压器故障预防措施…………………………………………………………121.3.3 电源线路故障预防措施…………………………………………………………131.3.4 站用电源故障预防措施…………………………………………………………131.3.5 直流电源故障预防措施…………………………………………………………13第二章变电站事故预想 (14)第三节母线故障 (14)2.3.1 预想题目:10kV电压互感器本体故障 (14)2.3.2 预想题目:10kV电压互感器一次熔断器熔断 (15)2.3.3 预想题目:10kV电压互感器二次熔断器熔断 (15)2.3.4 预想题目:电压互感器二次回路故障 (16)2.3.5 预想题目:电压互感器发出电压回路断线信号 (16)2.3.6 预想题目:电压互感器套管严重破裂放电接地 (16)2.3.7 预想题目:电压互感器二次开路 (16)2.3.8 预想题目:10kV电容器保护动作 (17)2.3.9 预想题目:351开关液压机构压力降到零 (17)2.3.10 预想题目:SF6断路器SF6低压力报警 (18)2.3.11 预想题目:SF6断路器SF6低压闭锁 (18)2.3.12 预想题目:SF6断路器液压机构打压超时故障 (18)2.3.13 预想题目:刀闸刀口发热、发红 (19)2.3.14 预想题目:手动操作机构刀闸拒分、拒合 (19)2.3.15 预想题目:真空开关拒绝合闸 (19)2.3.16 预想题目:真空开关拒绝跳闸 (20)2.3.17 预想题目:阀型避雷器故障 (20)第四节主变压器故障 (20)2.4.1 预想题目:1号主变压器重瓦斯保护动作 (20)2.4.1.1 预想题目:1号主变压器重瓦斯保护动作(二次回路故障) (20)2.4.1.2 预想题目:1号主变压器内部故障、重瓦斯保护动作 (21)2.4.2 预想题目:1号主变差动保护动作 (21)2.4.2.1 预想题目:差动保护动作差动保护范围设备故障 (22)2.4.2.2 预想题目:1号主变压器差动保护动作二次回路故障 (22)2.4.3 预想题目:主变后备保护动作 (22)2.4.3.1 预想题目:1号主变压器过流保护范围设备故障 (23)2.4.3.2 预想题目:1号主变过流动作(第一种形式的配电线保护拒动) (23)2.4.3.3 预想题目:1号主变过流动作(第二种形式的配电线保护拒动) (24)2.4.3.4 预想题目:1号主变压器过流保护动作(二次回路故障) (24)2.4.3.5 预想题目:1号主变压器过负荷保护动作 (24)2.4.4 预想题目:1号主变压器轻瓦斯动作 (25)2.4.5 预想题目:1号主变油温过高 (25)2.4.6 预想题目:1号主变套管严重跑油 (25)2.4.7 预想题目:1号主变着火 (26)2.4.8 预想题目:1号主变压力释放保护动作 (26)2.4.9 预想题目:1号主变保护动作,使全站失压 (26)第五节电源线路故障 (27)2.5.1 预想题目:35kV 系统故障造成所内电源全停 (27)2.5.2 预想题目:正常10kV 配电线接地 (27)2.5.3 预想题目:10kV 配电线同相两点接地 (27)2.5.4 预想题目:10kV 线路永久性故障 (28)2.5.5 预想题目:10kV 线路瞬时故障 (28)2.5.6 预想题目:10kV Ⅰ段母线单相接地的故障 (29)2.5.7 预想题目:系统出现谐振过电压事故 (29)第六节站用电源本体故障 (30)2.6.1 预想题目:10kV 站用变压器本体故障 (30)2.6.2 预想题目:10kV 站用变压器一次熔断器熔断 (30)2.6.3 预想题目:站用低压配电箱烧坏起火 (31)2.6.4 预想题目:1#站用变低压空气开关410跳闸 (31)2.6.5 预想题目:全站失压 (31)2.6.6 预想题目:站用变919开关故障跳闸 (31)第七节直流电源故障 (31)2.7.1 预想题目:直流系统接地故障 (32)2.7.2 预想题目:直流母线电压过低 (33)2.7.3 预想题目:单只电池开路处理 (33)2.7.4 预想题目:蓄电池故障造成直流消失,一时不能将蓄电池投运 (33)2.7.5 预想题目:蓄电池爆炸 (34)2.7.6 预想题目:10KV 电压并列装置的使用 (34)前言1、本书主要按母线(含开关、CT、PT)、主变、电源线路、站用电源、直流电源共五种典型故障类型进行编写。
主变差动保护动作处理步骤

主变差动保护动作处理步骤主变差动保护是电力系统中常用的保护方案之一,用于检测主变压器的内部故障。
当主变出现故障时,差动保护将根据测量电流和相位差来判断是否发生故障,并及时采取保护动作,以防止故障扩大。
本文将深入探讨主变差动保护的动作处理步骤,并分享我的观点和理解。
一、差动保护基本原理和动作判据差动保护的基本原理是通过比较主变两侧的电流,判断主变是否发生故障。
一般情况下,正常工作时,主变两侧的电流应平衡。
当发生内部故障时,故障电流会导致差动电流的产生,从而触发差动保护的动作。
差动保护的动作判据主要包括以下几个方面:1. 检测电流的合格率:差动保护通过检测主变两侧电流的合格率来判断是否发生故障。
在正常工作条件下,合格率应为100%。
若合格率小于100%,则可能说明发生了故障。
2. 相序和相位判据:差动保护还需要检测主变两侧电流的相位差和相序是否一致。
一般情况下,正常工作时,主变两侧电流的相位差应为零或接近零。
若相位差大于一定阈值,或者相序不一致,都可能表明发生了故障。
二、主变差动保护动作处理步骤1. 差动保护动作判据的设置:在应用差动保护前,需要根据主变的特性和工作条件来设置动作判据。
动作判据应根据实际情况进行调整,以确保保护的准确性和可靠性。
2. 采集主变两侧电流信息:差动保护需要采集主变两侧电流的信息,这通常由电流互感器(CT)来实现。
CT将主变两侧电流变比为保护装置能够处理的范围内的电流,并输送给差动保护装置。
3. 进行电流比较和相位比较:差动保护装置会将主变两侧电流进行比较,并计算合格率、相位差等参数。
若合格率小于设定值,或者相位差大于设定阈值,则差动保护装置会判定发生了故障。
4. 动作判据满足时进行差动保护动作:当差动保护装置判定发生了故障时,会触发保护动作,如切断主变的电源和告警等。
三、我的观点和理解作为写手,我对主变差动保护动作处理步骤有以下几点观点和理解:1. 在设置差动保护动作判据时,需要充分考虑主变的特性和工作条件。
一起变压器差动保护误动的分析

Hale Waihona Puke 关 键词 : 变压器; 和应涌流; 差动保护 中图分 类号 :M7 T 7 文献标 志码 : A
Th e Anay i fa M io r to fDif r nta o e to fTr nso m e l sso s pe a i n o fe e i lPr t ci n o a f r r
运行变压器的涌流交替 出现 , 不会重叠; ④和应涌流的 波形特征与普通涌流接近 ; ⑤2台变压器 的和电流接
近于 奇对 称 波 形 , 周 期 分 量 接 近 于 零 , 次 谐 波 含 非 偶
显然 , T 在 和应 涌 流产 生 以前有 i =0 i=i, , 。容 易 得此 阶段 每周 波 2台变压 器磁 通 的变化 量为
20 09年 6月 1 2日龚 嘴站 2号 主变 压 器差 动保 护
() 5
,)+r i, 1 2 ] .
() 6
动作后 , 对变压器保护装置的采样系统、 差动保护定值 和动作逻辑进行了校验 , 电流 回路绝缘 、 对 电流回路极
性检 查 , 均未 发现 异常 。
在 和应 涌 流产 生 的初始 阶段 , 由于 T 只是 产 生轻
.
期 偏磁 的衰减 为
1 △ 1 = 一2竹
.
.
电流整定值 ; 最小制动电流宜 =( . ~10 倍的二次 08 .)
1,
.
△ 2
.
.
=
一
21r i r T2 2
() 7
额 定 电流 。2主变 压 器高压 侧 ( 基准侧 ) 次额 定 电流 二
由于 r 。 . r 的值 比较小 , 和 因此 , 涌流 的衰减 速
1号主变本体故障

变压器预案1号主变本体故障事故前运行方式220kV Ⅰ母、Ⅱ母及PT、云庙一线、云庙二线运行,1、2号主变并列运行,110kV Ⅰ母、Ⅱ母并列运行,10 Ⅰ母、Ⅱ母运行事故现象后台机告警及信息:事故及预告报警音响, “201、263、101、901开关跳闸”,告警信息显示“1号主变差动保护出口动作、1号主变瓦斯保护出口动作”;1号主变保护A动作(CSC326B):“保护启动、保护动作”指示灯亮;1号主变保护B动作(WBH801A):“报警、跳闸”指示灯亮;自动装置动作情况:“主变故障录波器动作”、“220kV故障录波器动作”、“110kV 故障录波器动作”;其它信息:10kVⅠ母失压、10kVⅠ母电压回路断线;1号变压器三侧遥测数值为零2号主变负荷增加一倍;处理步骤1、立即记录事故时间、跳闸开关情况、并复归信号音响,详细记录保护及自动装置动作情况。
2、将事故时间、跳闸开关情况、后台机保护及自动装置动作情况简单汇报调度值班员。
3、调阅1号主变保护、220kV故障录波器动作报告,同时对1号主变开关本体以及三侧开关设备进行详细检查,检查1号主变两套保护装置有无异常。
4、专人监视运行2号主变负荷、电流情况5、将1号主变保护及220kV故障录波器动作报告、对站内1号主变一次设备检查情况详细汇报调度。
6、根据调度命令处理:1)拉开10016变刀闸,将1001开关手车拉至试验位置2)拉开11016变刀闸、11011 Ⅰ母刀闸3)拉开33111刀闸、33112刀闸4)拉开33101刀闸、33102刀闸5)合上1号主变100167、110167、331167接地刀闸6)、站内检查380VⅠ段母线失压,拉开381开关,合上3801、3802开关,检查380VⅠ段母线电压指示正常后。
8、应重点检查1号主变本体套管有无闪烙、外壳有无变形、油色油位是否正常,用专用工具收集瓦斯继电器的气体进行分析,试验数据与变压器色谱在线装置的采集数据进行比较。
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事故预想记录
预想时间2015.3.20 班组一值预想人姬敬南预想题目1号主变压器差动保护动作
事故预想现象后台报1号主变压器差动保护动作,2201开关跳闸,301开关跳闸,故
障录波器启动
预想处理过程:
一、1号主变差动保护动作可能产生的原因:
1、变压器内部有故障。
2、主变两侧差动CT间的设备故障。
3、二次回路故障,差动保护误动。
4、穿越性故障引起差动保护误动。
二、处理过程:
1、查看后台报警信息及故障滤波器波形,记录继电保护动作情况。
2、报告风场值长、场长。
3、值长安排人员查看备用变是否正确投入,站用电是否正常,就地检查1号主变高压侧2201、低压侧301开关确在分位,同时拉开隔离开关22011、22016,合上接地刀闸220117、220167。
巡视其他设备运行情况,值长将初步情况汇报调度及公司相关领导。
4、值长根据实际运行情况向调度申请转移负荷至2号变,严密监视负荷及2号主变运行参数,不发生过负荷现象。
5、对变压器本体进行检查,如油温、油色、防爆玻璃、瓷套管等检查瓦斯保护是否同时动作,瓦斯继电器是否有气体,如有气体,可判断为变压器内部故障,
6、将1号主变退出运行,进行检修处理,必要时可联系变压器厂家进行吊芯检查。
如果差动保护及重瓦斯保护同时动作时,不经内部检查和试验,不得将变压器投入运行。
7、若不是变压器内部故障,应对变压器差动保护区范围的所有一次设备进行检查,即变压器高压侧及低压侧断路器之间的所有设备、引线等,以便发现在差动保护区内有无异常。
8、若故障点在高压侧,则在故障处理完毕,检查变压器无异常,测量绝缘合格后,经调度同意可将主变重新投入运行。
9、若故障点在中低压侧,则应进行绕组变形测试、测直流电阻、绝缘电阻等,确认变压
器正常,且故障处理完毕后,还必须经过总工程师同意才能将变压器重新投入运行。
10、经以上检查未发现问题,可能是二次回路故障或穿越性故障引起差动保护误动。
应检查继电保护及二次回路是否有故障,直流回路是否有两点接地流互感器二次回路是否开路。
故障点消除后,可申请调度试送。
11、若二次回路检查无问题,则可能是穿越性故障,应对区域外其他一次设备进行全面检查。
12、若经以上检查,未发现问题,可对变压器进行零起升压试验,若良好可投入运行。
13、投入运行后严密监视1号主变运行情况。
风电场评价:
评价人:
安全生产部评价:
评价人:。