SGT5-4000F型燃气轮机转子高速动平衡工艺
西门子SGT5-4000F机组燃烧不稳定的调整及处理

西门子SGT5-4000F机组燃烧不稳定的调整及处理刘林【摘要】介绍西门子SGT5-4000F机组燃烧器的原理,分析在该燃烧器中经常遇到的燃烧不稳定问题,详细介绍实际燃烧不稳定的调整方法及解决方案,可供同类型机组参考借鉴。
%The paper expounds principle of SIEMENS SGT5-4000F units burner and analyzes its frequently happened combustion instability; it elaborates on adjustment method and solution to combustion instability, providing reference for units of the same type.【期刊名称】《浙江电力》【年(卷),期】2015(000)006【总页数】4页(P44-47)【关键词】西门子;燃机;燃烧不稳定;燃烧调整【作者】刘林【作者单位】浙江浙能技术研究院,杭州 310003【正文语种】中文【中图分类】TK227.1随着环保政策的日渐严苛,燃机电厂目前普遍采用DLN低氮燃烧技术。
干式低NOX燃烧技术是根据热力型NOX的Zeldovich生成机理,将燃烧室主燃区温度约束在1 396.85~1 626.85℃,以降低NOX,因此必须采用预混燃烧方式,通过调整主燃区的燃空比来控制火焰温度。
在预混燃烧中,当燃料/空气的当量比小于1时,称为贫燃预混燃烧,此时能通过降低燃空比来降低火焰温度,但随着燃空比的降低,火焰将变得不再稳定,逐渐接近LBO(贫燃熄火极限)。
通过监测燃烧室的压力波动可判断燃烧的稳定性,在西门子燃机中,这种压力波动监测采用了嗡鸣保护和加速度保护,过大的压力波动将会损害燃烧室硬件。
西门子SGT5-4000F机组采用的低氮燃烧器使用了扩散燃烧(值班喷嘴)与预混燃烧(主喷嘴),预混通道产生主火焰,值班燃料采用扩散燃烧方式,用以提高预混燃烧的稳定性。
SGT5-4000F型燃气轮机液压间隙优化系统应用情况及改进措施

SGT5-4000F型燃气轮机液压间隙优化系统应用情况及改进措施摘要:随着我国经济社会的发展,近些年对于能源的需求量大大提高,为了进一步提高发电站工作效率,为城市发展提供可靠的能源供应,针对燃气电站设备的优化工作成为了当前重要的任务。
SGT5-4000F型燃气轮作为影响发电厂生产效率的主要设备,做好其优化工作有着非常积极的意义。
在燃气轮机工作过程研究发现,透平动叶与外缸受热膨胀速率不同,会出现碰撞和摩擦的情况,为此,就需要在二者之间预留间隙,保障其运行的稳定性。
但是,当受热完全后,过大的间隙又会影响其工作性能。
为此,本文针对SGT5-4000F型燃气轮机液压间隙优化系统进行研究,解决其工作中存在的各种问题,对其控制逻辑和相关参数进行优化改进,为发电厂燃气轮机的高效运行提供参考。
关键词:SGT5-4000F型燃气轮机;液压间隙优化系统;应用;改进在SGT5-4000F型燃气轮机运行过程中,透平动叶与外缸会受到温度的影响,产生膨胀。
由于二者材质不同,其受热膨胀的速率会产生一定的差异,此时就会导致透平动叶与外缸发生碰撞与摩擦,这种情况不仅会影响燃气轮机的寿命,同时还会造成其工作故障。
而且当透平动叶与外缸完全受热后,预留的间隙会变大,导致燃气轮机出现能量损失,影响电能生产效率。
为此,需要保障透平动叶与外缸之间保持合适的间隙。
液压间隙优化系统存在的意义就是控制二者之间的间隙,通过主动间隙调节来保障燃气轮机工作的稳定性。
为了使液压间隙优化系统更好的使用SGT5-4000F型燃气轮机,需要对其进行优化改进,解决运行中存在的漏洞,提升器稳定性。
一、液压间隙优化系统概述液压间隙优化系统简称为HCO,该系统安装在压气机进气端的轴承上。
液压间隙优化系统由压气机助推力侧面的10个活塞、副推力侧面的14个活塞和独立液压系统组成。
在燃气轮机不同的工作状态下,通过活塞的调整,来实现对间隙的优化控制。
在机组停机和低负荷运转中,正推力的油缸泄油,活塞回缩,反推力的活塞进油,活塞伸出,将燃气轮机的转子推向透平动叶方向,从而提高透平动叶与外缸之间的间隙,保障其运行的稳定性[1]。
SGT5-4000F(4)型燃机发电机定子预偏装

C HE N W e n - f e i HU A NG Z h e n g — mi n g Y E 以 一 q i n
S h a n g h a i El e c t r i c P o we r Ge n e r a t i o n Gr o u p
摘 要 : 国内某燃 机 电厂机 组 在安 装阶 段发 生了发
s o l v e n t wa s s e t t l e d d o wn , t o s o l v e t h i s o f f s e t p r o b l e m i f n a l l y Ke y wo r ds : Ga s t u r b i n e g e n e r a t o r s e t He a t e x p a n s e
量, 因此 1 1 3 1 . 5 mm 与1 1 2 9 . 5 mm 在冷态状态下目 前定位是 远远不够 的, 轴 系还需再做向燃机侧偏 移调整。
1 偏装 的产生
1 . 1 背 景
某燃机 电厂二期工程为2 拖1 1 2 台燃机 S GT 5
.
4 0 0 0 F( 4 ) 型, l 台汽机】 , 装机容量为8 4 0 Mw燃
气. 蒸 汽联 合循环 机组 。 燃机 设备 由西 门子引进
技术 , 上海电气集 团总装供货。 燃机 辅助模 块包
.
2 原 因
4 8.2 0 1 3年第 1 期 《 电 机 技术》
工艺与测试 常规情况下, 燃机 与发电机设计人员应分别 ( 现场 已经调整的量1 1 2 9 . 5 现场实际尺寸一 1 1 2 5 总 装钢印得 出) ] = 5 . 2 6 mm。 再者, 为保证发电机能 具 备长期稳定运 行, 定、 转 子中心线允许 偏差值 为± 2 mm。 最终燃机调整为3 . 2 6 ~ 3 . 7 6 mm( 沿气 流方向并考虑H C O 系统两种状态 ) 。
F级燃气轮机转子加工工艺研究

图 3 F 级燃气轮机转子预车削时装夹图
如前面分析,该转子在加工过程中由于自身 次磨削加工: 预磨削和最终磨削。两次磨削过程,
质量大、长度长以及因装夹而导致转子回转轴线 除磨削余量有所不同外,其余如机床、砂轮等加工
与机床主轴不同轴等问题,使得转子沿机床主轴 设备以及测量软件等均完全相同。
方向产生了挠度,而挠度的存在对精加工过程极 为不利,它将严重损害零部件的加工精度。为此, 在实际装夹过程中,通过适当调整尾端托架,消除 了车削加工位置处的挠度[3]。
2. 1 跳动量测量及计算 根据技术要求,F 级燃气轮机转子有一项非
常重要的精度指标: 有 26 处径向位置的圆跳动量 要求不大于 0. 15 mm,且圆跳动量矢量叠加后,其 主矢 量 在 一 定 范 围 内 的 各 矢 量 和 要 求 小 于 2. 3 mm,并且车头端轴颈跳动量的正弦回归量要 小于 0. 003 mm。只有在满足以上要求的情况下, 车削和磨削加工方可进行。为此,在加工前,需要 利用机床附带的测量系统对转子进行跳动量的测
重型燃气轮机是 21 世纪动力设备的核心,燃 气轮机联合循环技术是目前世界上标志一个国家 工业基础先进程度的关键技术[1]。F 级燃气轮机 为上海电气从西门子引进的新型联合循环燃气轮 机机组,在国产化制造进程中,上海汽轮机厂( 以 下简称“上汽”) 开展了一系列的技术和 工 艺 攻 关,顺利实现 F 级燃气轮机转子的国产化加工就 成了此次攻关的重中之重。
在转子加工过程中,由于 F 级燃气轮机转子 材料属于较难加工的材料,因此必须时刻关注排
4结论
屑状况,适时调整切削参数,加强现场检测,把尺 寸严格控制在公差范围内,同时保证加工精度满 足图纸要求。
目前上汽已采用该工艺方案顺利完成了多根 F 级燃气轮机转子的加工,产品各项指标完全符 合设计要求,这也进一步验证了该工艺方案的合
SGT5-4000F(4+)型燃气轮机热悬挂原因分析及对策

SGT5-4000F(4+)型燃气轮机热悬挂原因分析及对策收稿日期:2020-04-18作者简介:荆永昌(1984-),工程师,主要从事电力技术咨询服务工作。
荆永昌(北京北咨能源环境工程技术有限公司,北京100025)摘 要:通过对某SGT5-4000F(4+)型燃气轮机启动过程中出现热悬挂的过程进行描述,对包括SFC出力降低、燃料阀供应异常、IGV角度异常、压气机效率降低等可能存在的原因进行了分析。
对照现场实际情况,经现场排查、运行参数分析,确定其是由压气机运行效率降低导致。
通过制订多项措施,成功地避免了机组再次出现热悬挂,缩短了机组顺利启动并网的时间,节约了机组启动成本,对同类型机组具有较高的参考和借鉴意义。
关键词:燃气轮机;热悬挂;原因;对策中图分类号:TM621.3,TK478 文献标识码:A 文章编号:1008 8032(2020)04 05 04 热悬挂是燃气轮机启动过程中的一种常见故障,是指燃气轮机点火之后,燃气轮机在转速上升的过程中转速上升缓慢或者停止,从而导致启动失败的一种现象。
谭燕[1]指出,燃气轮机启动过程中发生热悬挂会导致燃气轮机偏离设计状态运行,进一步造成燃气轮机发生磨损和老化;同时在高原地区,空气比较稀薄,空气的密度低,这会导致压气机的空气流量下降,压气机压比下降,涡轮输出功率下降,同时也会引起热悬挂。
梁佩宇[2]根据沙口发电厂2#机组在满负荷运行时,由励磁失去导致机组跳闸后重新启动失败的原因分析,得出燃气轮机发生热悬挂的原因是热启动。
张大中[3]指出,在中转速区域以下,压气机的联合工作线接近喘振边界,如果在这个区域无法做到有效防喘将会导致在机组加速时产生热悬挂。
刘建生[4]以某三菱燃气轮机组成的二拖一联合循环机组为例,描述了当压气机发生旋转失速时机组发生的现象,以及机组运行参数变化情况;通过分析压气机产生旋转失速的机理,提出调整启动过程中的中间防喘放气阀开度、检查压气机动静部分、提高压气机水洗效果、定期擦洗叶片、检测SFC处理、定期检查压气机进口空气过滤器等防止压气机旋转失速的措施。
西门子SGT5-4000F(2)型燃气轮机预混燃烧器改造技术介绍

西门子SGT5-4000F(2)型燃气轮机预混燃烧器改造技术介绍摘要:本文介绍了NOx的生成机理,西门子SGT5-4000F(2)型燃气轮机的三种燃烧模式,针对该型燃气轮机NOx排放偏高的现象重点介绍了预混燃烧器的改造方法和效果,为同类型燃气轮机降低NOx排放和提高燃烧稳定性提供了有效的解决方案。
关键词:NOx排放;预混燃烧器;9孔改8孔一、引言近年来,随着雾霾天气的进一步加重,环境压力与日俱增,燃气机组的环保排放要求也越来越高,低NOx排放成为燃气轮机发电重点研究的方向。
西门子SGT5-4000F(2)型燃气轮机预混燃烧器做9孔改8孔技术改造,既能提高燃烧稳定性,又能有效降低火焰中心温度从而降低NOx排放量。
二、氮氧化物的生成机理氮氧化物(NOx)是指氮的氧化物的总称,环境监测废气中的氮氧化物一般是指NO和NO2的总称。
研究表明,NOx的生成途径有三种:(1)热力型NOx,指空气中的氮气在高温下氧化而生成NOx;(2)燃料型NOx,指燃料中含氮化合物在燃烧过程中进行热分解,继而进一步氧化而生成NOx;(3)快速型NOx,指燃烧时空气中的氮和燃料中的碳氢离子团如CH等反应然后快速与氧气反应生成NOx。
快速型NOx通常所占比例不到5%;萧山天然气气源中含氮化合物的含量非常低,所占体积分数不超过0.1%,因此燃料型NOx的比例也很低;在温度低于1500℃时,热力型NOx的生成率很低,但是在1500℃以上时,热力型NOx生成速度迅速增长,尤其是1650℃以上时,热力型NOx的生成率将大幅提高,且温度越高,生成率就越高。
故燃气轮机NOx的排放量主要来自于热力型。
三、西门子SGT5-4000F(2)型燃气轮机的燃烧运行模式西门子SGT5-4000F(2)型燃气轮机燃烧器组件由扩散、预混、值班燃烧器组成,并根据不同的燃烧工况进行切换,称为“三段混合燃烧器”。
相对应的,此类型燃烧器有扩散、预混和值班三种燃烧模式。
GT5-4000F(9)型联合循环发电机组热态启停研究及优化

GT5-4000F(9)型联合循环发电机组热态启停研究及优化摘要:目前燃气—蒸汽联合循环发电机组具有快速启停特性,在电网中主要以调峰为主,早起晚停两班制运行已为常态,分析启动过程中升温升压特性曲线,优化机组热态启停的操作方式,缩短燃气轮机热态启停时间,提高机组的经济性。
关键词:联合循环;热态启动;操作优化;经济性0 引言东亚电力无锡燃气电厂一期工程安装建设两台燃气-蒸汽联合循环机组,由西门子公司生产的SGT5-4000F(9)型燃气轮机、SGen5-2200H全氢冷发电机、SST5-3000三压、双缸(中低压合缸)、再热、轴向排汽、凝汽式汽轮机及杭州锅炉厂有限公司生产的NG-54000F-R型三压、再热、无补燃、卧式、自然循环余热锅炉组成。
采用单轴布置的1+1+1联合循环配置方式,每台燃气轮机做功后排出的高温烟气进入各自的余热锅炉进行换热,锅炉产生高温高压的蒸汽进入汽轮机做功。
东亚无锡燃气电厂在电网中主要以调峰为主,早起晚停两班制运行操作频繁,其中约85%以上为热态启动,因此,优化辅助系统的启停和机组的热态启动过程,可以减少天然气的耗气量、降低启动时的厂用电率,提高机组运行的经济性,节约机组的启动成本。
1 机组启动前准备工作机组启动,是指机组在盘车状态下,经加速、点火、升速至额定转速、并网、汽轮机进汽至高中压蒸汽调节阀全开的过程。
机组启动前,必须投运燃机、汽机和发电机各个辅助系统,余热锅炉水位必须满足启动前水位。
在机组停运后热态启动前,有部分辅助系统一直保持连续运行,另部分系统需要在启动前逐项启动将其投入正常运行。
以前本厂#1 号机组为例,启动前必须具备但不限于以下条件:(1)循环水系统:启动1台50% 容量的混流式循环水泵,主要作用是向汽轮机凝汽器、闭式水冷却器和真空泵冷却器提供冷却用水。
(2)凝结水系统:启动1台100% 容量的立式离心泵,主要作用是将凝结水从凝汽器热井送到余热锅炉低压汽包,供机组循环使用,并提供机组部分设备的密封和冷却用水。
西门子SGT5-4000F型燃气—蒸汽联合循环机组——汽轮机盘车无法自动停运的原因分析及处理建议

西门子S GT5-4000F 型燃气—蒸汽联合循环机组———汽轮机盘车无法自动停运的原因分析及处理建议李哲伦(国家电投集团郑州燃气发电有限公司,河南郑州450001)作者简介:李哲伦(1992-),男,本科,助理工程师,从事机务检修工作。
摘要:西门子S GT5-4000F 型燃气-蒸汽联合循环机组汽轮机盘车出现间断的无法自动停运,盘车转速降低至0.1 0.2Hz 间,不再降低,需人为外力干预将转速将为零。
国内多家发电企业同型号机组均有此种现象发生,处理方式均为外力干预。
分析原因为盘车装置在停运后仍有进油、轴系阻力小、顶轴油顶偏等。
本文认为,“停不下”比“停得快”、“启不动”情况要好得多,故不建议增加顶轴油截止阀以及调整顶轴油压力等措施。
关键词:西门子SGT5-4000F 型;汽轮机液压盘车装置中图分类号:TK263.7文献标识码:B文章编号:411441(2020)02-0006-021汽轮机盘车无法停运事件经过2017年12月,我厂#1机组汽轮机盘车装置开始出现间断的无法自动停运的情况,#2汽轮机盘车正常,采取的判断依据为:1.1热工测量#1、#2汽轮机盘车电磁阀接线,测量结果均正常。
1.21.机务交换安装#1、#2机组汽轮机盘车电磁阀,发现:#1汽轮机盘车仍然无法自动程序停运。
1.32018年1月份,更换一只#1机组电磁阀新备件,汽轮机盘车仍然无法自动停运。
1.42018年2 3月份,#2机组汽轮机也开始出现汽轮机盘车无法自动停运的情况。
1.52019年4月,从西门子采购一只汽轮机电磁阀备件,更换后,#1、#2机组汽轮机盘车仍然无法自动停运。
2汽轮机盘车运行原理汽轮机液压盘车装置主要由大力矩径向柱塞液压马达、离心非接触式超速离合器、中间轴、中间轴联合轴承、滚珠轴承和必要紧固件等组成(如图1)。
整个盘车装置安装在中低压汽轮机转子末端,与转子同轴布置。
液压马达位于轴系的最前端,通过齿型联轴器将扭矩传递给超速离合器,并由离合器通过中间轴来驱动汽轮机转子。
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SGT5-4000F型燃气轮机转子高速动平衡工艺张国永1,2, 陈富新2,许雄国2, 李道云2,张岳飞1,2(1.上海交通大学机械与动力工程学院,上海200240;2.上海电气电站设备有限公司上海汽轮机厂,上海200240)摘要:介绍了SGT5-4000F型燃气轮机转子特点,根据上海汽轮机厂动平衡设备特点及挠性转子动平衡原理,提出合理的SGT5-4000F型燃气轮机转子高速动平衡工艺方案,并以实例进行阐述。
关键词:转子,动平衡工艺,燃气轮机中图分类号:文献标识码:文章编号:High Speed Balance Process of SGT5-4000FGas Turbine RotorZHANG Guo-yong1,2, CHEN Fu-xin2, XU Xiong-guo2, LI Dao-yun2, ZHANG Yue-fei1,2(1. School of Mechanical Engineering, Shanghai Jiaotong University, Shanghai 200240, China;2. Shanghai Electric Power Generation Equipment Co., Ltd. Shanghai Turbine Plant, Shanghai 200240, China)Abstract: The features of SGT5-4000F gas turbine rotor are introduced. According to the features of the balance facilities in Shanghai Turbine Plant and the balance theories of flexible rotor,a proper high speed balance process for the SGT5-4000F gas turbine rotor is proposed.The process is described with actual data.Key words: Rotor, Balance Process, Gas Turbine收稿日期:作者简介:张国永(1980-),男,工程师,2003年毕业于重庆大学机械设计制造及其自动化专业,现攻读上海交通大学机械工程工程硕士,目前在上海汽轮机厂工艺处从事总装工艺开发工作。
0、引言重型燃气轮机是21世纪动力设备的核心,燃气轮机联合循环技术是目前世界上标志一个国家工业基础先进程度的关键技术。
在燃机联合循环第二捆中标项目中,上海电气从西门子引进了F级燃气轮机技术,并陆续开始国产化制造,在消化吸收引进技术的基础上,有计划地开展新技术、新工艺、新材料的攻关[1]。
西门子SGT5-4000F型燃气轮机的转子高速动平衡技术是此次国产化制造的关键技术,也是工艺技术攻关的重点。
本文从西门子SGT5-4000F型燃气轮机转子的结构特点及挠性转子的动平衡原理研究出发,结合上海汽轮机厂动平衡室设备的特性,根据设计意图及要求,选用恰当的工艺方法对该转子进行高速动平衡。
1、SGT5-4000F型燃气轮机转子特点及动平衡要求该转子采用两个轴承支承,由15级压气机叶轮和4级透平叶轮组成,叶轮之间通过Hirth 齿啮合,再通过中心拉杆轴向固紧,采用中空轴结构,具有转动平稳,冷却方式绝佳等特点,有利于机组快速启动,能在6分钟内达到额定转速[4]。
转子总重80吨,总长9742mm,叶片最大外径3208mm,两个轴承间距8446mm,额定转速3000r/min,一阶临界转速1370r/min,二阶临界转速3400r/min,运行时沿气流方向看去为逆时针旋转,转子的中心拉杆直径仅280mm,整个转子的重量几乎全部作用在如此细长的中心拉杆上,静挠度较大。
整根转子的结构如图1所示。
图 1 SGT5-4000F型燃气轮机转子结构示意图为实现“第一次完成动平衡后,在检修期间拆装轮盘不用再做动平衡”[4],其动平衡精度要求非常高,在动平衡机上测得的振动速度具体要求如表1所示,额定转速下的振动速度要求仅为ISO2372所推荐的“良好”品质界限值1.8mm/s[5]的36%。
2、上海汽轮机厂动平衡设备特点上海汽轮机厂的高速动平衡室于2006年1月进行改造,改造后采用一台汽轮机作为拖动动力,其最大功率为8MW,最高转速可达4320r/min,设置有倒车档以适合高速动平衡试验频繁启停的需要,倒车最长允许时间为15分钟,此外,该机组配有电动盘车设备,盘车速度为7.2r/min[3]。
动平衡系统采用申克CAB690系统,动平衡摆架型号为DG200,支承刚度3000~5440N/μm,动平衡真空室的真空度可达133Pa。
可用于重8吨至105吨、50Hz或60Hz的汽轮机或燃气轮机转子做低速动平衡、高速动平衡及超速试验。
3、挠性转子动平衡的基本原理3.1振型与振型函数[2]对于挠性转子,在一定的转速下转子轴线沿纵向各点的振动位移是不同的,这种轴线各点振动位移随转速变化的特征函数关系称之为振型。
转子在某一临界转速下运行时,转轴有一最大的挠度曲线,称之为该临界转速下的振型,当转子不在临界转速下运行时,转子的动挠度曲线可看成是各阶振型叠加而形成的空间曲线,图2是一、二阶振型曲线。
(b )二阶振型(a)一阶振型图 2 振型曲线转子在理论上存在无穷多个临界转速,即存在无穷多个振型曲线。
对于两端简支的转子,如果把它的第i 阶和第j 阶的振型函数用()s i φ和()s j φ来表示,转子长度设为l ,转子沿轴向的质量分布函数表示为)(s m ,第i 阶临界转速用i ω表示,那么根据挠性转子动力学理论,可以推导出0)()()(0=⎰ds s s s m j li φφ(其中i ≠j ),即按第i 阶主振型分布的惯性力2)()(i i s s m ωφ在第j 阶振型的位移()s j φ中所作的功等于零,振型的这种性质称之为振型的正交性。
根据振型的正交性可知,第i 阶不平衡量仅对第i 阶主振型起作用,因此,从理论上讲,只要逐阶把不平衡量平衡,转子就可以完全平衡。
而在实际动平衡中,不可能也没有必要求得完全平衡的转子,这是因为一般挠性转子都是运转在低阶临界转速以下,转子的振动也主要由低阶不平衡谐量引起,所以,对于一般的挠性转子,只要平衡其低阶(通常为一阶和二阶)不平衡谐量,就可以达到良好的平衡效果。
3.2 振型平衡的理论条件[6] 设转子质量分布密度函数为m(s),在s 处的偏心距矢为e ,第i 个校正面上的校正荷重之质径积矢为i U ,转子第m 阶主振型函数为)(s m φ,则平衡方程可写为: (1) (2) (m=1,2,……,N ) (3)上述式(1)和式(2)是转子刚性动平衡的条件,式(3)包括了N 个方程,N 为所需平衡的振型阶数,故上列三个式一共是N+2个方程,为使方程有唯一解,未知数i U 的个数应为N+2个,即必须选取N+2个校正面来平衡转子。
有另一种观点认为挠性转子不必满足式(1)和式(2),而直接按振型平衡,故只需要N 个校正面。
这就是振型平衡法中N 法与N+2法的由来。
实践证明,N 法与N+2法各有优缺点。
从理论上讲,N+2法精度较高,但平衡时需要启停的次数较多,而N 法则相反,对一些初始不平衡量较大的转子可能会产生较大的振幅。
3.3 不平衡校正的计算方法[7]如图3所示,矢量代表对某个任意参考角度绘出的初始振动,矢量代表当在转子上加一试验质量组时在同一转速下对同一参考角度绘出的合成振动,那么,试验质量组的“效应”用矢量代表其幅值和角度。
因此,为使原始振动为零,试验质量组应移动角度BAO∠0)()(01=+⎰∑=l n i i U ds s e s m 0)()(01=+⎰∑=i l n i i S U sds s e s m 0)()()()(10=+∑⎰=i m n i i l m s U ds s s e s m φφ并且试验质量组中每个质量的大小按比例ABAO 进行调整。
A图 3 试验质量组的矢量效应4、 SGT5-4000F 燃气轮机转子动平衡工艺过程4.1 转子拎直在转子进行动平衡之前,转子已长时间静止放置,可能已产生较大弯曲,为减少弯曲,必须在动平衡之前先低速盘转转子一段时间,我们把这一过程称之为转子的拎直过程。
为避逸拖动转子的汽轮机在低速运行时排汽温度过高,可采用下图所示的升降速方法对转子拎直,整个过程中注意观测转子的振动不能超过7.1mm/s ,如果超过则应立即停下转子,通过低速动平衡来减少振动后再继续。
当转子在400r/min 的转速下测得的不平衡量稳定时,就可以认为转子已拎直。
400图 4 转子的拎直过程4.2 低速动平衡初始低速动平衡的目的是避免转子在尝试超速试验时产生过大振动,通常选择420r/min 的转速做低速动平衡,燃机转子在该转速下为刚性状态,可按照CAB690系统测试出来的残余不平衡量的值和相位来确定添加平衡块的数量和相位。
必要时要考虑一阶临界转速时的振型曲线,将主要的残余不平衡量放在转子中间的平衡面进行平衡。
对于该燃机转子,低速动平衡的平衡精度并没有硬性要求,但是应尽量做到ISO1940规定的G2.5级,经验表明,良好的低速动平衡对高速动平衡是有利的。
4.3 超速试验超速试验能使转子内应力完全释放,彻底完成塑性变形,利于后续做高速动平衡。
对于本燃机转子,需要进行2分钟3600r/min 的超速试验。
在尝试超速的过程中,应当严密观测转子的振动速度,振动速度不得超过7.1mm/s ,否则必须停下重新进行低速动平衡后再尝试超速。
经过超速试验后,转子在低速状态下的残余不平衡量通常都会发生改变,此时应当重做低速动平衡,并尽量平衡到ISO1940规定的G2.5级的要求。
4.4 高速动平衡高速动平衡主要是平衡一阶临界转速以及工作转速(靠近二阶临界转速)时的不平衡谐量。
根据上述的N+2法及N法,选择转子三个平衡校正面添加平衡块:两个校正面分别靠近压气机端和透平端,记为Ⅰ平面和Ⅱ平面,中间校正面位于压气机末级叶轮上,记为Ⅲ平面。
为了更直观地计算平衡配重,每次加平衡块后,在坐标纸上分别标出转子在1400r/min和3000r/min时测得的振动矢量,如图5、图6所示。
平衡配重的计算可参考上面3.3所述的方法,在实际操作中,可借签以往同类型转子的平衡经验进行估算。
以下以某电厂一根SGT5-4000F型燃气轮机转子在上海汽轮机厂做高速动平衡时的数据为例,说明具体的计算方法。
转子在第i次加好平衡块后,升速至1400r/min时,测得压气机端的振动为V i=402μm/s∠195°,透平端的振动为T i=585μm/s∠194°,分别将V i和T i在坐标纸上描出,如图5。