空分冷箱检修

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空分冷箱中铝合金管道的焊接及无损检测

空分冷箱中铝合金管道的焊接及无损检测

空分冷箱中铝合金管道的焊接及无损检测化肥厂空分装置大小冷箱的配管材料均采用铝镁合金,主要为LF2、LF4及LF21。

对接接头的焊接质量决定了空分设备的安全运行周期。

铝及其合金在焊接过程中易产生较多的焊接缺陷,常见的有气孔、根部本焊透、内凹以及焊接热裂纹。

其焊接接头X射线无损检测的参数与普通碳钢相比也有不同。

文中根据中石油宁夏石化分公司空分装置大小冷箱改造中,铝镁合金管道对接焊缝的焊接及其X 射线无损检测中的技术问题,讨论了铝合金焊接过程中焊接缺陷的产生和防止,绘出了X射线无损检测的技术参数。

1 焊接缺陷铝及铝镁合金的焊接气孔主要是氢气孔。

铝在液态时能大量吸收和溶解氢,在熔融状态下溶解度为0.0069ml/g,而高温凝固状态下为0.00036ml/g,前后相差近20倍。

铝的导热系数很大,在相同焊接工艺条件下,其冷却速度为钢的4~7倍,使金属结晶加快,焊接熔池在快速冷却过程中,氢的溶解度急剧下降,此时析出大量过饱和气体,氢气来不及选出在焊缝金属中形成气孔①。

焊件组对质量和施焊位置对铝镁合金管件的焊接质量尤为重要。

组对间隙过小、钝边过大、坡口角度太小及错边量超标等,极易在立焊和仰焊位置产生根部未熄透。

空分管道多数是弯头,其厚度多大于直管段厚度,虽然经厚度过渡,但两边单位体积不同,导热量和散热量也有所不同,如果不注意焊枪角度和焊丝位置角度的调整,很容易形成单边根部未焊透。

焊件的焊前表面处理也是影响焊接质量的1个因素,焊件表面氧化膜清除不彻底、存有油污等杂质,焊接电流小、电弧过长、速度过快,都可以使焊接熔化温度不够而造成根部本焊透。

铝及铝镁合金在高温下随温度的不断升高,其抗拉强度会越来越低,在400℃时,它的抗拉强度仅为 9.8N/mm2。

当温度升到熔化温度时,抗拉强度几乎为0,已不能支撑自身的质量。

接近熔化温度时,铝本身几乎没有塑性。

达到熔化状态时,液态铝的流动性又非常强。

这3者并存决定了它必然要产生一定程度的内凹。

空分冷箱检修施工方案

空分冷箱检修施工方案

空分冷箱检修施工方案空分冷箱是一种常用的冷藏和冷冻设备,广泛应用于食品加工、医药、农产品保鲜等行业。

为了保证其运行的稳定和高效,定期的检修维护是必不可少的。

本文将针对空分冷箱的检修施工方案进行详细介绍。

一、检修前的准备工作1.确定检修时间和范围:根据冷箱的使用情况,合理安排检修的时间。

范围包括外观清洁、机械部件、电气控制系统等方面的检修。

2.制定检修计划:根据检修范围和工作内容,制定详细的检修计划。

包括分工、工作流程等内容。

3.准备检修工具和设备:根据检修计划,准备好所需的检修工具和设备。

如扳手、螺丝刀、电动工具等。

4.安排人员:根据检修计划,合理安排工作人员。

保证人员技术熟练、能够独立完成工作。

5.停机、割舍和安全措施:根据检修范围和工作内容,合理调整生产计划,停机准备。

同时,为了保证工作人员的安全,需要加强安全培训,并提供必要的安全装备。

二、检修工作的具体步骤1.外观清洁:将冷箱的外观进行清洁,包括箱体、门、排水系统等。

可以使用清洁剂和高压水枪进行清洗。

2.机械部件检修:检修各种机械部件,如压缩机、冷凝器、蒸发器等。

可以拆卸清洗,检查密封性和运行情况。

必要时更换磨损的零部件。

3.电气控制系统检修:检查冷箱的电气控制系统,包括继电器、控制面板、传感器等。

检查线路的接触情况,更换老化的电缆和接头。

4.制冷剂检修:检查冷箱的制冷剂,包括压力和流量。

检查制冷剂的泄漏情况,及时补充或更换制冷剂。

5.安全系统检修:检查冷箱的安全系统,包括温度报警、压力报警等。

确保安全系统的正常运行,如有故障及时修复。

6.排水系统检修:检查冷箱的排水系统,包括排水阀、排水管等。

清洗堵塞的排水管道,确保排水系统的顺畅。

7.启动和测试:在检修完成后,对冷箱进行启动和测试。

检查冷箱的运行情况和温度控制精度,确保冷箱正常运行。

三、检修后的工作1.整理和清理工作现场:对检修期间产生的垃圾和杂物进行清理,保持工作现场的整洁和安全。

2.记录和报告工作情况:对检修过程中的问题和解决方法进行记录,并向上级进行报告。

冷箱检修空分工艺准备:系统停车复热隔离查漏

冷箱检修空分工艺准备:系统停车复热隔离查漏

冷箱检修空分工艺准备:系统停车、复热、隔离、查漏方案编写:王良泉、汤冰审查:批准:一、停车排液、复热为进行冷箱检修作业,首先需将工艺系统和冷箱内珠光砂一起复热至常温,为扒砂检修做好前期准备。

复热前排尽所有液体,按照操作程序慢慢复热设备/管道和冷箱壳侧珠光砂。

加热开始前,冷箱顶部搭设防雨棚(可提前搭设),打开顶部人孔并搭设围栏,防止冷箱加热时,冷箱内液体受热急剧气化超压,对冷箱造成损坏。

进入冷箱顶部作业时,总控人员注意严密监视冷箱壳体压力变化情况,如有压力异常升高,立即通知作业人员停止作业并撤离冷箱。

1按照操作程序进行冷箱停车,分子筛进行自再生。

停车时通过气化和FV3924.2卸放氧气系统压力。

停车后上塔压力PIC3271.2控制在30kpa左右。

必要时打开P3568A/B的排放阀辅助降低上塔压力。

2打开C1461空气开工线和FV1410旁路阀,关闭1416、1435、1410。

然后对下塔、上塔进行排液。

排液时注意塔内压力情况,先排下塔,再排上塔。

3排液完成后按照操作程序将冷箱复热至15degC左右。

注意复热速度,特别是有低温液体泄漏的情况下。

复热期间上塔压力控制在30kpa左右,严密监控冷箱壳侧压力变化。

如果珠光砂内积聚有低温介质,基础温度很低,(根据壳侧压力变化)可能要减少排放阀开度来降低复热速度,如果壳侧压力仍然偏高,关小壳侧吹扫气。

4P3568A/B、X3471单独安排除霜。

氧泵除霜:排尽泵内液体,隔离P3568A/B,关闭HV3521A/B、HV3520A/B(手轮压紧)、3573/3574、3524A/B后使用分子筛后空气除霜。

除霜完成后,关小氧泵密封气入口手阀,3526A/B稍开,维持密封气系统低压力运行,漏入泵体的密封气通过导淋排放。

当冷箱进人前断开密封气入口阀螺纹,隔离氮气。

5复热时关闭7330、稍开7312后强制打开FV3207.1至50%左右吹扫FV3207阀后液氮管线,为FV3207.1阀后液氮管线加盲板做准备。

空分装置冷箱管系变形及焊缝开裂的原因分析

空分装置冷箱管系变形及焊缝开裂的原因分析
收 稿 日期 : 0 70 — 3 修 改 稿收 到 日期 : 0 70 - 2 20 —32 ; 2 0 — 61 。
阀 出 、 1 管 线 1 4 人 2 I 1 mm/ 5 mm 和  ̄ 6 mm/  ̄3 18
 ̄3 5 mm 大小 头 的  ̄ 3 5 mm 侧 焊缝 热影 响 区处 , 裂
0 MP ,外 直 径 1 4 m,壁 厚 6 m,总 长 .5 a 1r a a r
2 . 0m 。 9 7
在 设计 温 度 下 若 管 线 和设 备 能 自 由冷 缩 变
形 , 产生 的位 移量 可 由式 ( ) 所 1 计算 [ : 2 ]
A 一 L 1 AT () 1
油 天 然气 股 份 有 限公 司 大 庆 石 化 分 公 司水 气 厂 从 事 设 备 管
理 工作 。
维普资讯
第 2 8卷 第 5期
刘 秀英 等 .空 分 装 置 冷 箱 管 系变 形及 焊 缝 开 裂 的原 因分 析
下发 生 了 塑性 变 形 : a点 弯 头 扭 曲变 形 , b点 管 线
纹 环形 长度 7 mm( 图 2 。冷箱 壁低 温脆 裂 , 0 见 ) 阀
作 者 简 介 : 秀 英 ( 9 6 ) 女 , 龙 江 大 庆 人 。 20 刘 17 一 , 黑 0 0年 毕
门支撑 架 、 出人 口管线支 架底 座开 裂 , 门支 架 固 阀
定 箍撕脱 。
业 于 大 庆 石 油学 院 化 工 与 石 油 机 械 工 程 专 业 。现 在 中 国石
束, 限制 了管道 的 自由伸缩 。这样一 来 , 产 生 了 便
热应 力 。如果 应力 越 过 了强 度 极 限 , 管道 便 会 变 形 、 生 断裂 。 发 中 国石油 天然气 股份 有 限公 司大庆石 化分 公 司水 气厂林 德 “ 0 0 ” 分 装 置 全套 设 备 从 德 国 100 空 林德 公 司 引进 , 全 低压 分 子筛 、 为 空气 膨 胀 、 高 双 产 品外 部 压 缩 的 流程 , 装 置 于 1 8 该 9 5年 建 成 投 产 。2 0 0 4年装 置大检 修 后 , 7月 4 日 1 :O开 于 53

空分装置安全管理规定

空分装置安全管理规定

公司空分装置安全运行管理规定第一条为规范公司空分装置安全运行管理,根据国家行业相关标准等有关要求,制定本规定。

第二条本规定适用于公司各种类型的空分装置,包括污水处理厂制氧、臭氧系统。

第三条空分装置运行管理1. 空分装置应采取防爆措施,防止乙炔及其他碳氢化合物和氮氧化物在液氧、液空中积聚、浓缩、堵塞引起燃爆。

2. 空分装置空气吸入口安全要求1)空分装置空气吸入口与散发碳氢化合物(尤其是乙炔)等有害气体发生源应有一定的安全间距。

2)空分装置空气吸入口附近应设置风向标,监视因风向变化带来的空气质量变化。

当吸气条件超标时,应及时查清原因,消除污染源或采取其他安全措施。

空分车间要制定空气吸入口总烃超标的应急操作卡。

3)空分装置周围空气质量发生变化时,随时进行分析。

空分车间要加强与周围装置的联系,当有大量碳氢化合物、CO2排放或紧急放空时,应及时通报并立即采取应急防范措施。

4)空分装置要建立吸风口空气组分监控台账,跟踪分析空气质量波动情况。

5)吸风口空气中有害杂质允许极限含量应通过实际检测,符合相关要求(见附件)。

每周至少对吸风口的空气做1次分析,每日定时对CO2含量进行分析。

3. 分子筛吸附器运行安全要求1)分子筛吸附器运行中应严格做到:分子筛质量符合要求,空气温度控制准确,按操作规程定期进行分子筛再生,严禁随意延长吸附器工作周期。

2)分子筛吸附器出口应设二氧化碳监测仪,宜设微量水分析仪。

3)各种吸附器应按规定的使用周期再生,发现杂质含量超标时应提前倒换。

再生温度、气量、冷吹温度应按规定执行,蒸汽加热器排气出口宜设微量水分析仪。

4)空气预冷系统应设空气冷却塔水位报警联锁系统及出口空气温度监测装置。

5)液氧或液空吸附器应按规定定期切换,保证吸附剂的再生温度和时间。

4. 分离系统运行安全要求1)为防止空分装置液氧中的乙炔积聚,宜连续从空分装置中抽取部分液氧,其数量不低于氧产量的1%。

(外压缩空分装置主冷凝蒸发器液氧必须连续或定期排放,排放频次至少每班1次,排放量等于或大于于1%气氧产量)2)应定期化验液氧中的乙炔、碳氢化合物和油脂等有害杂质的含量。

空分装置典型故障及处理

空分装置典型故障及处理

空分装置典型故障及处理生产部张小军吕春成摘要回顾和总结了渭化集团空分装置开车近7年来的典型故障和处理措施,提出了技术、管理等方面应吸取的经验和教训。

关键词空分装置典型故障处理我公司为满足以德士古水煤浆加压气化,低温甲醇洗,液氮洗净化,年产合成氨30万t、尿素52万t生产的需求,从法国液空公司(AirLiquid)引进一套40000m3/h氧量的空分装置。

技术采用离心式空气、氮压缩机,吸附器脱除水、二氧化碳、碳氢化合物,氮气增压、膨胀制冷流程,液氧泵及高效的板翅式换热器,预留有粗氩抽取口。

从1995年10月开始试车,至今已运行将近7年,期间出现了许多典型故障并得以处理,在技术、管理等方面值得总结。

1空压机段间冷却器、流道、转子积灰垢严重2001年2月及2002年3月,空压机出现转速不稳,防喘振阀频繁打开的现象。

在适当提高转速后情况有所好转,但未从根本上解决问题。

空分负荷受到很大影响,最低维持到75%负荷。

最后终因负荷受限,甚至空压机轴振动高,而被迫进入大检修阶段。

打开空压机后发现,空压机段间冷却器、流道、转子积灰垢严重。

尤其是在空压机转子二级叶轮以后,由于空压机段间冷却器泄漏的循环水与空气通道中的灰尘混合后,在压缩机的弯道、冷却器表面、转子表面等地方结垢严重,局部弯道积灰垢达2cm;另外由于压缩机段间冷却器表面疏水板工作不正常,底部疏水空孔堵塞等导致压缩机段间空气中的水份分离效果不好,与通道空气中的灰尘混合,结垢于段间冷却器表面及空压机通道。

这些灰垢影响了空气的正常流通,影响了段间换热器的效果,改变了空压机的压缩工况,限制了压缩机的负荷。

所以,空压机中冷器的泄漏、段间疏水器的正常使用及空压机入口的空气质量是影响空压机长周期稳定运行的关键工艺条件。

锅炉电除尘在经过一系列的改造和管理措施后,锅炉灰尘的飞扬已得到较好治理。

在2002年大检修中我们更换了空压机一级中冷器;疏通了空压机段间疏水装置;改造了入口粗滤网,把原设计的卷帘式过滤器更换为滤袋式过滤器,以加强对空压机入口空气质量的改善。

2021年空分设备检修总结

2021年空分设备检修总结

2021年空分设备检修总结空分车间2021年设备检修与维护工作总结2021年即将过去,现将一年来空分车间设备管理的主要工作分七项做总结。

一、设备资料管理截止2021年12月,我车间设备管理台账共计20项,包括动设备台账、静设备台账、盘车记录台账、设备润滑台账、设备档案、检修票汇总台账、检修方案台账等。

现就以下台账做重点说明。

1、及时更新设备档案我车间设备档案由动设备档案、静设备档案组成,共计62册(动设备21册,静设备41册)。

以2021年度的设备日常检修工作、2021年度停车大检修及2021年设备定检内容为基础,及时更新,详细记录检修过程,记录内容包括更换零部件名称、数量、检修时间及设备故障原因分析等。

通过建立完整的设备档案,我们能够及时分析设备故障产生的原因并总结设备管理经验,为下一步合理制定设备检修计划、上报备品备件计划及材料计划提供了可靠准确地依据。

2、检修工作票管理2021年度我车间检修工作票累计758张,其中大检修工作票137张,大检修工作票单独装订存档,归2021年大检修档案,其余检修票以每月25日截止装订存档,归2021年工作票管理档案中。

检修工作票的检修内容、安全措施、安全注意事项、危险源辨识及预防措施、工艺处理意见均严格按照规范填写。

车间设备与工艺技术员、工艺主任本着负责任的态度,根据检修内容详细填写检修票的安全隔离措施,并监督工艺操作人员严格执行,确保每一项检修工作,既能保证检修人员的安全,又能保质保量、安全高效地完成。

3、整理动、静设备台账及特种设备台账2021年设备台账重新统计统计结果如下:主要动设备共计60台,主要静设备共计113台(不包含滤网),压力容器共计43台,现用安全阀共计96台。

根据技术部下发的设备台账管理的文件精神,我们仔细查找设备基础资料,并现场抄录设备铭牌,详细记录设备的设计参数和运行参数及制造标准规范,努力提高设备台账的准确性。

在设备台账的整理过程中,仍存在许多不足和缺点,部分设备的技术参数因缺少基础资料无法填写,如A/B套冷箱内的静设备只能依靠图纸及装箱清单统计,且部分装箱清单及图纸并不能清楚的反映设备的技术参数,因此降低了静设备台账的准确性。

空分设备冷箱内漏液的处理

空分设备冷箱内漏液的处理
5 ・ 4

光砂 加 温到 一5 ℃ ~ 一4 ℃后扒 珠光 砂 ,也称 “ 0 0 半
热扒 砂 ” ;③ 不 加 温 :排 液 后 不 加 温 就 扒 珠 光 砂 , 也称 “ 冷扒砂 ” 。
很多 设备 、管 道都 有不 明显 的损坏 和变形 ,往 往不
空分设备 冷箱 内漏 液属 于 比较 常见 的事故 ,且 比较难 处理 。如 果 泄漏 点很 小 ,往 往 不会 被 发现 , 空分设 备仍然会 正 常运行 ;一严重 的可 以降到 一1 0 ~ 一 2℃ 0 9℃
1 0 ,直至停 车检修 。 7℃ 如果 冷箱 内泄漏 的液体 越积越 多 ,冷箱 板多处
2 加温方式的选择
冷箱 内液体 泄漏 的情况很 复杂 ,要根据 不 同的 情 况采取 相应 的措施 。扒珠光 砂前 冷箱 的加 温方式 有 3种 :①彻底 加温 :停车 、排液 、彻底加 温后扒 珠 光砂 ,也称 “ 热扒 砂 ” ;② 半 加 温 :排 液 后将 珠
泄 漏 的液 体首先被 珠光砂 吸 收 ,并逐 渐 向外 渗 透 ,一 旦低温 液体渗漏 到冷 箱板 ,冷箱板 就会被 冻
Z o i—a Z a g B n h uJa i j n, h n i
( s n n n tt t Dei ig I si e,Ha g h u g u n z o Ha g a g S ok o , Lt , 3 8 Do g n Ro d, Ha g h u n y n tc C . d. 8 n xi a n z o 30 0 1 0 4,Z ein hja g,P.R .C ia) hn Ab ta t sr c :Th iudla a eisd h od b xo i sp rt nu i i b if to u e .Th e on ss c el i ek g iet ec l o f r e aa i n t s r l i r d c d q n a o e yn ek yp it u h
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PN1\LAr-716-φ 30 X2.5-PN1\45V0756变形严重
(21)E4508至纯液氩去液氩贮槽调节阀45LV0704管线
LAr-708-φ 55 X3-PN1变形并从支架脱落。
(22)C4502至液氮产 品排放阀45HV0008管线LN-06-
φ 55 X3-PN1变形严重
(9)GAr-707-45X3—PN1.0管线(E4507至E4509)变

(10)GAR-703-158 X4-PN1.0 管线(E4505出口LAr-
705-208X4-PN1.0至45FT0701)处管线变形。 水平托架处凹陷。
(11)E4507出口NLLP-704-φ 133 X4-PN1.0 至GWN-
(23)45PDT0001下导压管泄漏
(24)主冷箱内冲污氮管线过滤网破损
(25)E4507排液线LN-709-φ 30 X2.5-PN1根部泄漏
(26)45LT0701A下取压口导压管泄漏
(27)45LV0004阀出口根部焊缝泄漏
(28)LN-36-φ 45 X3-PN1.0与LN-22-φ 89 X4-PN2.0
6、检修的质量标准
6.1 冷箱内管道检修: 管道切除最好选择在水平处,防止盘锯切割时的金属屑 或砂轮切割的碎物进入管道内。 管道坡口制作时,尽量避免打磨物进入管道内(采取两 边封堵)。 制表填写记录项目 焊接前要进行脱脂处理,组对前清洁度检查、脱脂处理 。 组对焊口时应采用无应力组对,焊接前要进行脱脂处理 错边的控制:尤其是液氧管线的错边量控制特别重要。
课程内容
冷箱检修程序
检修前准备工作
安全质量标准 运行维护
一、冷箱检修程序
1、加温复热
2、扒砂
3、冷箱内吹扫、水冲洗清砂 4、搭设脚手架
5、消除漏点
6、充气查漏、联合检查,发现隐患 7、检修(含仪表、电气) 8、气密查漏(必要时裸冷查漏) 9、拆除脚手架 10、装填珠光砂、开车
空分冷箱在运行过程中出现“液爆和砂 爆”的原因分析
其根本原因是冷箱内出现了一定的低温液体的泄漏。 这部分所泄漏的低温液体受空分管线,容器内的压力 冲击进入冷箱,与珠光砂混合迅速气化产生高压而形 成破坏作用,空分冷箱内漏液原因有很多,但是从近 几年几起空分冷箱的类似事故看大多因管道破裂。
原因:
(6)C4502出口污氮气管线水平管线支撑处凹陷变形
(E4506东南侧)
(7)C4504 顶部管线ALP-701-714X5-PN0.25至
45PV0707前水平管线多处支撑处凹陷变形
(8)C4504 顶部管线ALP-702-714X5-PN0.25至
45PV0707后水平管线多处支撑处凹陷变形
6.3冷箱阀门检修
高压节流阀、安全阀检修、校验。 6.4其它设备检修 冷箱内支撑架、导向支架检修、冷箱板冻裂检修。
6.5焊接要求、质量控制、检验检测
6.5.1焊接人员要求 焊工技能测试:①焊接项目资格证;②委托考试机 构对其技能进行测试 6.5.2焊接设备要求 完好、准确,氩气流量表、焊枪、焊把、接地 6.5.3焊材要求 焊条、焊丝、氩气纯度 6.5.4检修所需材料的复检工作: 有效焊缝的无损检测,化学成份分析(主要方法UT试块 对比,RT)。
1.材料供应把关不严; 2.用户盲目强调工期; 3.施工单位不按要求施工; 4.设计原因(管系应力计算)采用了传统的管道自补偿 设计方法; 5.冷箱设计缺陷或密封气布置不合理,造成冷箱内珠光 砂结块,管道挤压变形易断裂。
扒砂过程中出现“液爆或沙爆”
主要原因之一,珠光砂内存在一定量的液体。从下部 打开人孔,珠光砂顺势而出热空气进入冷箱,冷热气 体对流,加上珠光砂的流动摩擦。砂内液体急剧气化 。冷箱内压力升高,聚集能量从卸砂口释放,产生喷 砂(砂爆) 装砂过程中出现“液爆或沙爆”
(17)NLLP-01-φ 508 X4-PN0.25管线变形严重并在托
架处变形开裂(C4502至E4503)
(18)OLP-01-φ 258 X4-PN0.25管线分支φ 55 X3管线
变形严重
(19)45PT0002导压管变形严重
(20)E4508至C4504管线LAr-721-φ 30 X2.5-
二、冷箱检修前准备
1、检修方案
2、检修人员 3、备品、配件、材料
4、工器具、吊车、运输车、
5、珠光砂堆场 6、分析器具等
三、检修安全质量标准
1、加温复热的时间,温度要求。
温度常温,压力指示为零、氧含量小于20%、加温 结束 注意:停车排液一定要操作缓慢,按顺序对液空、氧、 氮、氩进行高空排放。冷箱周围25米内严禁动火或有 明火。精馏塔加温时间要确保,冷箱内密封气控制, 不得加大,防止冷箱内液体急剧气化,产生砂爆。加 温前,打开冷箱顶部所有人孔盖以及冷箱板上的防爆 板,关闭所有排液阀,先通少量分子筛后的空气进入 冷箱设备、管道(气量一定要控制),通气一段时间 后,视情缓慢通入冷箱密封气,加温珠光砂。
6.6常见材质焊缝缺陷
6.6.1铝镁合金焊接焊缝常见的焊缝缺陷: 圆形缺陷 气孔(点孔、密集孔、缩孔);夹杂;焊瘤;烧穿 条形缺陷 未焊透;未熔合;裂纹;咬边。 6.6.2不锈钢焊接焊缝常见的焊接缺陷 未熔合;未焊透;夹渣;焊瘤;热裂纹等。 6.6.3焊接接头的无损检测 焊接接头形式:对接环缝、纵缝、马鞍缝、承插缝等 检测方法:UT试块对比,RT PT
5、充气查漏、联合检查,发现隐患的有效方法
根据冷箱内管道的总条数(含仪表导压管、中化分析 管),以及管道的支撑架、导向架,阀门与管道连接 的静密封点,逐条、逐点进行检查。包干到组到人, 检查焊缝、母材、接触处等。 慢、细、全的要求要点
冷箱内部检查情况
(1)E4505粗氩冷凝器顶部ALP-701-Φ 714X5-PN0.25至 45PSV0775管道ALP-704-Φ 90X4-PN1.0及支架变形,管 道一处弯头两侧向凹陷;与母管相连处母管变形
(33)GAr-702-φ 714 X5-PN0.25管线托架处凹陷
(34)LN-03-φ 260 X5-PN1.0 45AE0003前水平管线托
架处凹陷
(35)C4501塔底部液空排放管线变形
根据联合检查发现的问题,逐条进行原因分析,制定
确实可行的检修方案。举例: 见专题 2010年9月30日事故报告 安庆石化冷箱液空管线三通断裂失效分析报告
PN0.25管线导向架整体脱落(位于E4507东侧)
(14)45AE0701导压管变形
(15)NLLP-12-φ 30 X2.5-PN1.0与LN-05-φ 219 X8-
PN2.0管线连接处变形
(16)LAr-701-φ 208 X4-PN1.0(C4503到C4502)管
线托架处管道轻微变形,在其中一处托架C4502筒体上 的补强板变形
(2)E4506粗氩液化器顶至吹除阀45V0764管线GAR-
706-Φ 55X3-PN1.0变形、凹陷
(3)E4506粗氩液化器导向支架脱落
(4)E4505顶部严重变形,东北侧拉筋断
(5)C4503顶部出口管线GAR-702-714X5-PN0.25支撑
断(位于E4505北侧),导向支架变形脱落(位于 E4505东北侧)
相连处变形(45LV0004旁)
(29)E4508出口管线LN-706-φ 55 X3-PN1.0变形
(30)E4508入口管线NLP-70后)变形
(31)GAr-708-φ 45X2.5-PN1.0管线变形
(32)LAr-712-φ 208 X4-PN1.0管线托架断
安庆石化 储昭松 2016年06月
冷箱
冷箱是生产高纯气体或液态气体的设备,大多以板式 冷箱为主流,由基础;冷箱板;塔内设备(精馏塔、 粗氩塔、冷凝器(过冷器)主换热器(高压)低压板 换、平衡器等)管道;支撑架;测温、分析仪表;控 制阀门;安全保护装置;平台梯子等组成。分主冷、 付冷、泵箱、阀箱、膨胀机过桥冷箱等。
3、冷箱内吹扫、水冲洗清砂注意事项
人孔处吹扫的安全防护 管道内充微正压,清扫、水冲洗
4、搭、拆除脚手架安全技术要求
①人员入场资格审查 ②人员入场特殊安全教育 ③学习搭、拆方案 脚手架固定的特殊要求,支撑着力点的要求,检修 通道、平台,联合检查,检验、检测的适应要求。 防止高空坠落伤人,损坏设备、管道的有效措施 冷箱内运输钢管等物件的注意事项
焊接方法:手工钨极氩弧焊
焊接工艺:焊接电流、焊接速度、线能量、焊接角度、 运条
焊瘤控制:铝镁合金尽量加衬圈,但焊接时防止焊弧击 穿不锈钢衬圈。射线探伤会出现评片问题。不锈钢管 道焊瘤控制
6.2冷箱内设备检修 精馏塔检修改造,设备壳体开孔,下塔筛板塔盘拆除 、安装,上塔壳体开孔,清理规整填料塔盘珠光砂, 过冷器检修,高压板换检修等。
2、扒砂的安全技术要求
人员入场特殊安全教育, 学习扒砂方案(应急措施), 分层扒砂、控制流速,防止砂爆, 扒砂过程中出现“液爆或沙爆”
扒砂过程中出现“液爆或沙爆”
主要原因之一,珠光砂内存在一定量的液体。从下部 打开人孔,珠光砂顺势而出热空气进入冷箱,冷热气 体对流,加上珠光砂的流动摩擦。砂内液体急剧气化 。冷箱内压力升高,聚集能量从卸砂口释放,产生喷 砂(砂爆)。 分装、分堆场存放,
01-φ 812 X6-PN0.25管线变形严重、开孔三通加强筋 处泄漏并开裂,与之相连污氮气管线凹陷变形。
(12)E4506出口45PV0703阀后管线NLLP-701-φ 110
X4-PN1.0 至GWN-01-φ 812 X6-PN0.25管线变形严重
(13)NLLP-01-φ 508 X4-PN0.25 NLLP-01-φ 508 X4-
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