励磁系统改造过程中存在问题的分析

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小型水电站励磁系统现状分析及改造优化

小型水电站励磁系统现状分析及改造优化

小型水电站励磁系统现状分析及改造优化【摘要】随着社会对电力的需求不断上升,一些小型水电站也得到了相应的发展,但小型水电站的励磁系统却存在运行效率较低且故障率高等问题,这大大降低了水电站的效益。

为此,本文详细分析了当前小型水电站励磁系统的运行现状,指出了存在的不足,并介绍了小型水电站励磁系统改造优化的技术措施,有效提高了水电站的效益,可供借鉴参考。

【关键词】小型水电站;励磁系统;现状;改造优化1.小型水电站励磁系统的现状小型水电站的励磁系统也是各种各样的。

具体有三次谐波励磁恒压装置、电抗器移相式相复励励磁装置、电容器移相式相复励励磁装置、磁耦合电抗移相式相复励自励恒压装置、可控相复励自励恒压装置、可控硅自励恒压装置、无刷励磁等。

由于投运年代久远,目前设备大多已老化,基于当时的资金和技术水平,采用的技术都已落后,尤其是没有调差的功能,不能多台机组并网运行,使各机组无功分配不均匀;同时其故障较多,严重影响了机组安全运行,影响了水电站的经济效益,故必须加以更新改造。

2.小型水电站励磁系统的改造优化2.1三次谐波式励磁系统三次谐波励磁发电机的结构简单,使用方便,但在设计该发电机的励磁系统时,即确定三次谐波绕组匝数时,往往要借助试验才能确定,而且波动性较大。

这种发电机在单机孤网运行时,还是不错的,但是不能多台同网运行,尤其是并网困难。

有些发电机是无刷励磁系统,有些发电机是有刷励磁系统,在小容量发电机中,有不少的使用。

2.2三次谐波式发电机的并网(1)并网现象综述因一些小水电站发电机励磁系统性能太差,使发电机不能并网运行,造成便宜的水电不能有效利用;但通过适当的技术改造,可以使小水电站容易并网,补充部分乡镇电网用电。

三次谐波励磁发电机组在单机运行时比较稳定,但与大电网并联时,会出现运行不稳定甚至并不上网的现象。

当机组并入电网瞬间,发电机空载电势低于电网电压uc,并网后发电机将出现向电网吸收无功的现象,在过度欠励状态下,容易发生有功及无功振荡,甚至解列。

小型水电站励磁系统现状分析及改造优化

小型水电站励磁系统现状分析及改造优化

小型水电站励磁系统现状分析及改造优化随着社会的发展,环保节能成为了一个热门的话题。

小型水电站因其清洁能源优势,越来越受到人们的关注。

小型水电站的发展离不开科技的支持,尤其是励磁系统的改良和优化。

本文将就小型水电站励磁系统现状进行分析,并提出改造优化的建议。

一、小型水电站励磁系统现状分析小型水电站励磁系统是指通过电磁感应原理,在旋转的水轮发电机中产生电动势,从而形成发电。

其原理比较简单,但是在实际运行中却存在一些问题。

以下是小型水电站励磁系统现状分析的主要内容:1. 励磁绕组的问题小型水电站的发电机由异步电机转变而来,励磁绕组采用串联的形式,通常是在发电机端子与调压器之间串联。

然而,由于水电站特殊的运行环境,励磁绕组经常受到严重的湿度和温度变化影响,容易导致对绝缘材料和铜线的破坏。

因此,提高励磁绕组质量是小型水电站励磁系统提高效率的关键。

2. 励磁控制系统的问题小型水电站励磁控制系统主要是由PID控制器和高速开关管构成,其磁通量调节范围较小,控制稳定性差,且容易产生自激振荡。

特别是运行在低负载下时,容易出现震荡现象,并且频率变化范围较大。

3. 变压器性能不佳变压器是小型水电站励磁系统的重要组成部分。

但是,现阶段的变压器容量小,性能差,电流变化范围小,调节精度不高,极限调节范围也较小。

这种情况导致了小型水电站励磁系统效率不高。

二、小型水电站励磁系统改造优化建议为了克服小型水电站励磁系统中存在的问题,需要进行改造和优化。

以下是改造和优化的主要建议:1. 采用直流励磁方式直流励磁是一种能够有效解决小型水电站励磁问题的方式。

它采用低电压的直流电流作为励磁电源,可以在较小的磁通量范围内实现磁通量的调节。

同时,直流励磁方式可以增加直流电路,减少高频振荡的发生,提高系统的控制精度和稳定性。

2. 优化励磁控制系统优化励磁控制系统可以改善小型水电站励磁系统的性能。

我们可以通过控制反馈增益及输出限制等手段改善PID控制器的稳定性。

发电机无刷励磁系统简述及缺陷处理方法

发电机无刷励磁系统简述及缺陷处理方法

发电机无刷励磁系统简述及缺陷处理方法无刷励磁系统优点是:革除了滑环和碳刷等转动接触部分,响应速度快。

其缺点是:在监视与维修上有其不方便之处。

由于与转子回路直接连接的元件都是旋转的,因而转子回路的电压电流都不能用普通的直流电压表、直流电流表直接进行监视,转子绕组的绝缘情况也不便监视,二极管与可控硅的运行状况,接线是否开脱,熔丝是否熔断等等都不便监视。

但是,随着科技的发展,励磁系统的改进,这些缺点逐步得到解决。

到目前为止,我认为较难解决的问题是保护设置问题,这种励磁系统没有办法装设转子两点接地保护。

一、发电机组参数励磁方式:自并激发电机参数如下:额定功率:30MW额定定子电压: 10500V额定定子PT变比:10000V/100V额定定子电流: 1941A额定定子CT变比:3000A/5A额定功率因数: 0.85额定负载励磁电压:66V额定负载励磁电流: 11.5A(励磁变压器变比):10500V/162V强励倍数:1.8倍/10S二、励磁调节器整定参数(一)发电机定子电压、转子电流给定值上下限整定参数。

(二)控制角上下限整定参数。

(三)过励限制、欠励限制整定参数。

(四)PID整定参数。

(五)V/F限制定值。

发电机定子电压频率低于47.5HZ时,V/F限制开始动作;发电机定子电压频率低于45HZ时,调节器逆变灭磁。

(六)调差系数定值。

调节器调差设计为:Ktc=0。

三、发电机无刷励磁系统概述发电机在转子达到额定转速3000r/min时,合初励电源,初励电源经励磁调节器的初励控制回路加在励磁机定子的励磁线圈上。

励磁机与一般的发电机原理相同,但它的电枢是旋转的,即励磁机的转子(电枢)与发电机转子同步旋转,其电枢绕组切割初励电源建立的初磁场产生三相电流,经过熔断器通过旋转二极管整流送至发电机转子为其提供励磁电流。

瞬间在发电机端建立15%的发电机额定电压。

初励电源回路不保持,建立初磁场后自动退出。

励磁调节器采集发电机机端电压互感器1YH、2YH电压量,定子电流4LH、励磁变低压侧转子电流互感器LLH电流量通过变换器进入微机励磁调节装置,经过逻辑软件控制产生触发脉冲控制可控硅整流桥的励磁电流输出,并控制外附小型中间继电器提供励磁系统各种正常、异常、故障信号。

小水电厂励磁系统改造中的问题与对策

小水电厂励磁系统改造中的问题与对策
自并 列励磁 系 统 。 它是 以机 端 电压为励磁 能源 的 , 随
低 压 过 流
记 忆 回蓐
着短路 点 的远近不 同 ,其短 路 电流将发 生很大 的变
化 ,尤 其在 机端 出 口处 发生 三相 短路时 ,机端 电压
很低 ,难 以维 持励 磁 电压 ,容易造成 机组进 相 、失 步或过 速的异 常状 态 。与他励 相 比,自并列 系统 的 短路 电流衰减 很快 ,使 机组 的一些 后备保 护灵敏 度 降低 甚至 拒动 。针对 这 一情况 ,为确保 发 电机 在 出 口处 三相 短路 时 ( 时主保 护有 可能拒动 ) 其 后备 此 ,
除后 ,由现场 或远 方复 位 ,解 除 电流记忆 作用 。这
+M K
—M X
样 改进 后 ,提 高 了机组后 备保 护 的可靠 性 ,为故 障
情 况下 系统 和 机组 的安 全创造 了条件 。
远 方 就地
3 转 子 一 点接 地 保 护 装 置 异 常发 信 的
处 理
在该 励 磁系 统改 造过程 中,忽略 了励 磁 系统初 励 回路 与 “ 子一 点 接地保 护” 和 “ 流绝缘 监察 转 直
摘 要 :针对 生产 安全 、可靠和稳 定运行 的 需要 ,阐述 了水 电厂在励磁 系统 改造过程 中
遇 到 的 问题 与 对 策 。
关键词 :励磁 系统 ;改造 ;问题与 对策 中图分 类号 : M71 M 2 T 6 ̄ 61 T 文献标 识码 :B 文章 编号 :1 8 1820) — 3— 0 — 9(07 3 05 2 00 00 0
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第 2 卷 / 0 7年 第 3期 7 20


电 力
经验 与探讨

发电机励磁故障分析及处理对策

发电机励磁故障分析及处理对策

发电机励磁故障分析及处理对策摘要:近年来,我国对电能的需求不断增加,发电厂建设越来越多。

水轮发电机运行时励磁回路直流电压约数百伏,励磁回路对地电压约为励磁电压的一半,转子绕组及励磁系统对地绝缘,当励磁回路发生一点接地时,不会构成对发电机的直接危害,可平稳停机后再排查故障点。

因此本文就发电机励磁故障及处理对策进行研究,以供参考。

关键词:发电机;励磁系统;故障引言电励磁直驱水电机组是我国水力发电机常用的机组,机组主传动链使用双列圆锥滚子轴承,整个传动轴系采用单主轴承、外圈旋转结构,内圈通过过盈固定到支撑锥轴上,发电机为电励磁的内转子、外定子布局。

1低励限制原理水力发电机励磁系统的主要原理为:励磁电压的控制权由励磁控制系统中的主环稳定器以及低励控制中的控制信号通过竞比门方式决定。

开始低励限制动作前,通过电压稳定器实现水力发电机励磁系统的控制;低励限制动作开始后,励磁控制由低励限制实现。

2发电机励磁故障2.1励磁AVR柜报警电气专业对励磁系统的相关报警进行检查,信息如下。

(1)AVR柜控制面板警报。

AVR柜控制面板显示“警报(Alarm)”“出错(Error)”,按故障时报警时刻的先后时序。

通过查阅报警(Alarm)的故障代码“25010”,提示励磁系统发生可控硅异常,同时从表2中获知,励磁AVR通道1(CH1)及AVR通道2(CH2)均发生故障,触发励磁故障动作跳闸(Trip)。

(2)AVR装置故障录波情况。

查阅AVR装置,确认在故障时刻AVR装置自带的故障录波功能录取了相关的数据波形记录,但记录的是数据文件,在装置显示器上无法查阅波形,需要导出文件后在电脑上用专用软件复原数据文件形成电气波形。

(3)发变组保护盘动作检查。

故障发生后,检查发变组保护盘(A盘、B盘)仅存在“Trip”“Alarm”指示灯亮,86T3出口继电器动作,无详细保护动作指示灯亮;控制面板仅记录低频保护动作信息。

检查发变组保护压板,发现0号机发变组保护盘改造后图纸中标注为“备用”的LP13压板存在手写字样“AVR联跳”且处于投入状态,但查阅保护图纸,发现LP13压板的联跳信息及回路在图纸中缺失,即存在图纸与实际跳闸回路不相符合的问题。

水电站励磁系统的改造与优化

水电站励磁系统的改造与优化

水电站励磁系统的改造与优化水电站的励磁系统是确保水轮发电机正常运行的重要组成部分,其稳定性和可靠性对电力系统的运行至关重要。

随着电力系统的不断发展和水电站的老化,励磁系统的改造与优化成为了一个迫切需要解决的问题。

一、改造方案针对水电站励磁系统的改造,可以从以下几个方面进行考虑:1. 调节器的升级:传统的水电站励磁系统中使用的调节器技术相对较为落后,容易出现故障或调节不稳定的情况。

可以考虑引入先进的数字调节器,提高系统的稳定性和可靠性。

2. 励磁绕组的改善:励磁绕组是励磁系统中的关键组件,直接影响到发电机的励磁效果。

通过改善励磁绕组的设计和制造工艺,提高绕组的电磁性能和绝缘水平,可以提升励磁系统的效率和稳定性。

4. 控制系统的改善:水电站励磁系统的控制系统一般为集中控制或分散控制,存在调节速度慢、控制精度低等问题。

可以考虑引入先进的自适应控制算法,提高系统的控制性能和响应速度。

二、优化措施除了改造励磁系统,还可以通过以下几个方面的优化来提升水电站的励磁效果:1. 提高发电机的运行水平:定期对发电机进行巡检和维护,及时排除故障和缺陷,保证发电机的运行水平达到最佳状态,提高励磁效果。

2. 优化励磁参数:根据水电站的实际运行情况和负荷需求,优化励磁参数的设置,使得发电机的励磁效果更加理想。

3. 加强励磁监测:建立完善的励磁监测系统,及时监测励磁参数和励磁设备的运行状态,提前预警可能出现的故障,做好故障诊断和处理工作。

4. 提高人员素质和技术水平:培养水电站的操作人员具备较高的技术水平和丰富的实践经验,提高他们的维护和操作能力,确保励磁系统的正常运行。

三、注意事项在进行水电站励磁系统的改造与优化时需要注意以下几个问题:1. 安全性:水电站是一个复杂的工程系统,改造和优化需要保证系统的安全性和稳定性,在进行改造和优化的过程中要注意防止可能出现的安全事故。

2. 经济性:水电站励磁系统的改造和优化需要投入较大的资金,要更好地平衡改造成本和效益,确保改造和优化的经济性。

高梯度磁选机励磁系统的缺陷分析及改造

高梯度磁选机励磁系统的缺陷分析及改造
1 8 1
考虑到电网电压的波动和负载在启动时一般都
比其额 定 电流高 几倍 , 晶 闸管 芯 片抗 电流 冲击性 且 能 较差 , 选取模 块 规格 时应 留 出足 够 的裕 量 , 一般感
性 负载 模块 标 称 电 流 应 为 负 载 额 定 电 流 的 3倍 以
贾庆 龙 : 高梯度 磁 选机励 磁 系统 的缺 陷分析 及 改造
压 器上 的档位 , 因为 电流不是平 滑调 节 , 还不 能保 这
证 调整后 一定 能符 合生产 要求 。在对 产 品质量 要求 越 来越 高的形 势下 , 这种 方 式 就会 严 重 影 响 生 产质
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益。
要 : 山矿 高梯度磁 选机 励磁 系统 在应 用 中存 在 某些缺 陷 , 合 生产 实际对其励 磁 系统进 姑 结
行 了改造 , 系统 改造后 运行 近 1 a实践证 明 , 改造方 案切 实可 行 , 果 明显 , 取得 了一 定 的经 济效 效 并
关 键词 : 高梯 度磁 选机 ; 励磁 系统 ; 闸管智 能模 块 晶 中图分 类号 :D 5 T 47 文献标 识 码 : B 文章编 号 :6 46 8 (0 0 1 -18 2 1 7 -0 2 2 1 )00 - 10
流 , 保 证 导通 角 在 10 以上 。计 算 机控 制 可 以通 要 0。
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手 动 控 制 计 算 机 控 制
过 D A转换 , 串行 通讯将 所 有 的高 梯度 系 统都 连 / 用 接 起来 , 且 用 P C收 集 高 梯 度 的运 行 、 并 L 报警 和 电 流 信号 , 将所 有 的信 号 集 中到 工控 机 中通 过 组态 并 软 件控 制 。可 以使用 PD控制 调 整 电流 , 电流 可 I 使 以 自动 稳定 在一 个范 围内。

水电站励磁系统出现故障的原因以及应对措施

水电站励磁系统出现故障的原因以及应对措施

水电站励磁系统出现故障的原因以及应对措施摘要:在水电站中,励磁系统属于重要的发电机构成部分,它若出现故障,则会影响水电站运行的安全。

为促进励磁系统的故障排除,本文从多点出发,对水电站励磁系统出现故障的原因以及应对措施进行分析,具体有整流电源、失磁、发电机非全相运行和熔断器爆裂等的故障原因和应对措施,期望为发电站工作提供一定有效建议。

关键词:应对措施;故障原因;水电站励磁系统引言:在水电站的发电机中,励磁系统属于关键构成部分,它能对出口电压有效地调控,基于工程需求,实时调节发电机的功率,使得发电机的效率能够最大化。

若励磁系统有异常时,则水电机组会不能正常运转,在问题比较严重时,也会导致安全问题。

所以,为促进它的稳定运行,应该分析它故障的原因,然后结合实际,探索解决问题的有效应对措施。

1.水电站励磁系统此系统有一定复杂性,其中主要有电磁电流电源设备,也会有辅助的一些设施,其结构有励磁调节器、励磁功率单元[1]。

它的原理是基于事先所规定标准,对水电站所发信号进行收集,再将其转换为电流传输。

在发电机的转子到达某转速后,便会形成电流,而此系统运行的平稳性,会对电力系统整个的运行而言非常重要。

一般来讲,在水电机组有不同容量时,励磁电流的运行也会有差异。

在机组容量>500kW时,要应用自并励可控硅励磁,否则要应用双绕组电抗器分流自复励法。

在早期时,水电站一般应用永磁副励磁机,它比较落后,所产生电流会比较小,难以满足需求。

在大容量机组内,励磁方式的设备会由调节柜、励磁变压器柜等构成,有着比较复杂的结构,不同设备紧密配合,彼此联系,能共同构成励磁调节的运行系统[2]。

一般来讲,在励磁调节器内,它应用了自动电压调节控制,操作比较简单,且容易控制,它的原理是以调节器对电流输出的大小进行控制,以此实现调节目标。

在调节器内,其输入量为发电机的电压、设定值的误差。

而用它能确保电压最终的稳定,促使励磁系统可以平稳运行。

1.水电站励磁系统故障原因及应对措施(一)整流电源在水电机组的运行时,应该保障电压处于一定标准当中,在其基础条件均被满足的时候,保障励磁装置没有故障[3]。

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励磁系统改造过程中存在问题的分析
发表时间:2018-05-10T10:42:38.167Z 来源:《电力设备》2017年第36期作者:杨国富王伟[导读] 摘要:励磁系统是水轮发电机组的重要组成部分。

励磁系统的技术性能和运行可靠性对机组和电力系统的供电质量、继电保护可靠动作和安全稳定运行都有重大影响。

(华能澜沧江水电股份有限公司云南昆明 650000)摘要:励磁系统是水轮发电机组的重要组成部分。

励磁系统的技术性能和运行可靠性对机组和电力系统的供电质量、继电保护可靠动作和安全稳定运行都有重大影响。

关键词:水电站;励磁系统;直流系统绝缘全数字工控励磁装置,调节器由模拟式集成电路组成。

随着运行时间的增加,设备技术相对落后,元器件老化现象日趋明显,故障日益增多,对电站的安全生产造成严重威胁,因此决定对机组励磁系统进行改造。

经过市场调研比选,采用了EXC9000型全数字式静态励磁装置,并结合电站机组大修对励磁系统进行了改造调试。

在改造调试和运行过程中先后遇到一些问题,本文旨在分析查找这些问题的原
因,并进行及时、有效的处理。

1励磁装置未投运时转子引线带电 1.1故障现象
新励磁系统的调节柜、功率柜和灭磁柜按要求安装到位,励磁系统内部及对外接线、对线工作完成;励磁变压器还处在检修状态,励磁系统的交直流电源全部断开。

机组检修工作基本完成,准备将励磁转子引出线固定到发电机集电环上时,安装人员有触电的感觉,立即停止工作进行检查,用仪表测量发现转子引出线正、负极对地都有约70V的交流电压。

1.2故障分析及处理
可能引起转子引出线带电的有整流桥、起励回路、电压和电流变送器以及转子一点接地装置等。

因励磁变还处于检修状态,整流桥就不可能使转子引出线带电,而励磁系统交直流电源全部断开,使得起励回路、电压和电流变送器引起带电的可能性也被排除。

机组投运前,转子一点接地装置与励磁系统是直接相连的,因此,引出线带电最有可能是转子一点接地装置引起的。

据电气二次工作面负责人汇报,为检验其检修效果对机组电气二次设备进行通电试验,其中也投入了转子一点接地装置工作电源。

但是转子一点接地装置怎么会使转子引出线带电的呢?电站采用的LD-3型转子一点接地继电器是用转子的绝缘电导作为判断依据,测量转子接地电阻并进行监视,它与转子的接地电容无关,只随着电机的温升和容量而变化,这样,继电器就具有很高的灵敏度。

转子一点接地继电器在转子绕组与大轴(即大地)之间加有一个电压,而在转子绕组不接地的正常情况下,绕组对地有容性阻抗。

这样,如果W1的电压不发生变化,通过调节可变电阻r1和r2,使流过W8与转子绕组的电流为定值;并且保持W4,W5,W6与W7,W8,W9所组成的平衡桥的平衡,从而保证出口继电器JJ不动作。

而一旦转子绕组发生接地,绕组对地容性阻抗消失,会引起W8与转子绕组回路电流发生变化,破坏了上述平衡桥的平衡,使得出口继电器JJ得电动作,发出接地报警。

这就是转子引出线带电的原因。

断开转子一点接地装置电源后,测量转子引出线无电压,从而完成励磁转子引出线固定工作。

2开机起励时报转子接地故障 2.1故障现象
各系统都投入正常工作位置,发电机组处于热备用状态,运行值长下令2号机至空载位置。

2号机开机流程开机至95%额定转速,稍微停顿后机组建压,此时,发电机保护装置报转子一点接地故障。

现场指挥下令停机检查,发现转子一点接地装置出口继电器JJ并未动作,并且发电机保护装置的转子接地故障报警能复归。

断开灭磁开关QFG检查转子各部,并未发现接地迹象。

而再次下令开机,又发生上述接地现象。

2.2故障分析及处理
根据故障现象,转子接地报警只是瞬时发生,随后便消失。

同时查看机组开机流程,发现接地报警发生时发电机只进行了投励磁的动作,那么投励磁为何会引起转子一点接地故障呢?EXC9000励磁系统采用机组残压起励和外部辅助电源(即直流)起励2种起励方式。

残压起励功能可以通过调节柜触摸屏上的功能键进行投退,正常情况下,采用快速脉冲列技术以实现残压起励。

在起励过程中,晶闸管整流桥的输入端仅需10V~20V的电压即可正常工作。

但起励时的机组残压值也不能太小,否则将不能维持晶闸管的持续导通。

在10s内残压起励失败时,励磁系统可以自动启动外部辅助电源起励回路。

测量发现晶闸管整流桥的输入电压仅有5.9V,不能满足厂家10V~20V的要求。

断开机组直流起励电源后开机至空载,机组无法正常建压,由此可知,2号机残压无法正常起励,开机起励是通过启动外部辅助电源回路(即直流起励)方式来实现的。

直流起励就是直接给转子绕组激磁,在发电机电压升高至能使晶闸管触发导通、整个励磁系统进入正常工作状态时,外加起励电源即退出。

直流起励时,将全厂直流系统的控制母线电压加到转子绕组,直流系统绝缘不好也可能引起转子一点接地故障报警;而起励完成后,直流系统与转子绕组断开,接地故障消失,报警就能复归了。

而长期以来,由于部分设备运行环境结露、潮湿,电站公用直流系统负母线对地电阻偏低,直流系统绝缘不符合要求,因此,在励磁系统直流起励时,导致转子一点接地报警。

全厂直流系统绝缘降低这个故障一时难以彻底解决。

为防止机组起励时再报转子一点接地故障影响机组正常开机,只能在起励时暂时将转子一点接地装置退出,待起励完成后再投入。

于是,在转子绕组与一点接地继电器之间串入起励接触器Q61的常闭接点。

起励时转子一点接地报警就被屏蔽了,而机组正常运行时检测功能却能投入工作。

当然,要彻底解决该问题,还必须将直流系统接地故障排除。

3灭磁开关跳闸后不能电动合闸 3.1故障现象
发电机励磁系统正常运行近4个月,1号机带满负荷正常运行时,线路由于遭受雷击而开关跳闸。

致使1号机过速达150%,机组紧急停机,跳开发电机开关、灭磁开关。

待1号机停机完成后,检查机组各部无异常,准备合灭磁开关,待线路恢复后继续发电,但在操作灭磁柜上按钮时灭磁开关无法合闸。

检查灭磁开关确实在分闸位置,但分闸位置指示灯却未亮,查看调节柜触摸屏,发现报“直流控制电源消失”故障。

3.2故障分析及处理
灭磁开关控制及信号回路如图4所示。

根据描述,结合直流电源指示以及灭磁开关状态回路,可以明确判断出继电器KTP并未动作。

利用仪表测量KTP线圈的电压为直流43.8V(该控制回路的操作电压为DC 110V);而利用继电器校准仪器测出继电器KTP的动作电压约为
45V。

也就是说,加在KTP两侧的电压并未达到其动作值。

正常情况下,灭磁开关跳闸后,其位置常闭接点QFG闭合,而合闸接触器QCL的辅助常闭接点也应接通,再通过电阻R65,合闸接触器QCL线圈;使601和602端子的DC 110V电压加在继电器KTP线圈、电阻R65、合闸接触器QCL线圈上。

此时,继电器KTP动作,使其触点1,9接通,短接旁路电阻R65。

由于电流并未达到接触器QCL的动作值,QCL并不动作合灭磁开关。

这样看来,灭磁开关跳闸后继电器
KTP不动作是虚线箭头回路存在问题。

查该回路中灭磁开关QFG常闭接点、合闸接触器QCL常闭接点闭合。

测量电阻R65两侧电压约为DC 57V,断电后测量其阻值为4kΩ,查看厂家元器件明细表发现其阻值为2kΩ。

询问厂家设计人员了解到,R65在操作电源为DC 220V时阻值应为4kΩ,DC 110V时阻值应为2kΩ。

也就是说,电站DC 110V操作电源回路误用了4kΩ的电阻。

在这种情况下,即使按下左侧的“远方”或“现地”按钮将继电器KTP线圈短路,由于R65的阻值过大,通过合闸接触器QCL线圈的电流也不足以使之动作。

因此,现地电动合灭磁开关失败。

将电阻R65阻值更换为2kΩ后,加在继电器KTP线圈的电流足以使之动作,其触点1,9接通,灭磁开关位置显示正常。

此时,按下左侧的“远方”或“现地”按钮,DC 110V全都加在合闸接触器QCL线圈上,电流足以使之动作,合灭磁开关成功。

初步分析,认为电阻R65并不起什么作用,是否可以去除呢?但深入分析发现,如果将电阻R65去除,一旦电容C65被击穿短路,合闸接触器QCL就将吸合、分断往复动作。

因此,电阻R65不能去除,它的作用是在电容C65一旦被击穿后对接触器QCL限流。

4结语
在励磁系统的改造、调试、运行中,应注改造调试过程中应充分了解各设备的性能、原理,注意不同设备之间的内在联系。

各个不同工作面应加强合作与协调,操作过程中应认真分析、规范操作,避免人为事故发生。

参考文献:
[1]水轮发电机组励磁系统研究[J]. 杨超杰,丁鈺. 吉林水利. 2017(08)
[2]机组励磁系统增加智能均流功能可行性研究[J]. 许超伟,李园. 设备管理与维修. 2017(07)。

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