J55管坯钢92+t钢包炉(LF)精炼工艺实践

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LF钢包精炼炉合金微调自动控制系统

LF钢包精炼炉合金微调自动控制系统

态完成过程控制;NIS01刖PM01是连接Pcu和
环网、并使环网协议保持一致的通讯接口模件,主 要负责系统通信协议的执行、信息报告的发送和接
5.1控制系统软件
控制系统软件是Baiky系统提供的控制逻辑 w(:AD进行系统的控制逻辑组态的系统应用软 件,控制软件采用各类功能码编写,图5所示的是
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式是正常生产晴况下的控制方式,它通过各种工况
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万 方数据
.电气技术与自动化.
宗国成,基于winduws的数控加工几何仿真系统的研究 连接单元;电源单元,提供Pcu所需的各种电源 如:5、i15、24vT)(:等。如图4所示。
图2加料系统控制流程圈
再按原途径传输到各地方,或控制现场设备、或作 为其它系统的联锁信号等。如图3所示。 具体的说,合金微调自动控制系统是现场设备 及各控制对象的状态信号。模拟量信号(称量值 等)等通过马达控制中心(Mcc)或直接被收集到 基础自动化系统(视现场控制策略而定),再通过专 门接口传送到过程计算机系统。过程计算机系统 中的信息传送到基础自动化系统,然后控制现场设 备。
接口模件,主要完成数字量、模拟量、脉冲等传送; Tu为各类信号的端子单元,是直接与现场连接的
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LF钢包精炼技术

LF钢包精炼技术

第二章 LF钢包精炼技术第一节L F炉发展概述1、什么是LF炉?LF炉是在常压下,三相埋弧加热的底吹氩钢包炉,是将钢液在钢包中进行精炼的设备。

其主要功能是在非氧化性气氛下,通过电弧加热、炉内还原性气氛、造高碱度还原渣精炼、气体搅拌等手段,强化热力学和动力学动力学条件,使钢水在短时间内达到脱氧、脱硫、合金化升温等综合精炼效果。

确保达到钢水成分精确,温度均匀,夹杂物充分上浮净化钢水的目的,同时很好的协调炼钢和连铸工序,保证多炉连浇的顺利进行。

LF钢包炉见下图2、LF炉发展过程简述LF炉精炼方法是由日本特殊钢公司在1971年开发研制的,早先以精炼处理特殊钢为主,是一种以电弧加热、氩气搅拌和渣精炼为核心的钢包精炼炉生产技术。

由于LF炉法具有多种冶金功能和使用中的灵活性,在普钢生产厂也得到广泛的应用。

目前世界钢包炉的总数中,最多的是LF 炉。

在我国,随着连铸比的大幅度提高,LF炉所处理的钢种几乎涉及从特钢到普钢的所有钢种。

LF炉法设备较为简单,投资不大。

生产中可视质量控制的需要,采用多种不同的工艺操作制度;设计中可按产品需要进行不同的配套组合,满足最终产品质量控制的要求3、LF炉的处理效果经过LF炉处理的钢可以达到很高的质量水平:(1)脱硫率可达50%~70%,可生产出硫含量<=0.01%的钢。

如果处理时间充分,甚至可达硫含量0.005%的水平。

(2)可以生产高纯度钢,钢中夹杂物总量可降低50%,大颗粒夹杂物几乎全部能去除;钢中含氧量可达到20ppm~30ppm。

(3)钢水升温速度可达到3℃/min~5℃/min。

(4)温度控制精度±3℃~5℃。

(5)成分控制精度高,可以生产出诸如[C]±0.01%、[S i]±0.02%、[Mn]±0.02%等元素含量范围很窄的钢。

4、工序组合优化目的:增强企业整体竞争力。

而竞争力主要体现在两个方面,一是能够提供其它企业无法生产的钢种;二是能在成本相同的条件下提供质量要求更优的产品,或以更低廉的成本供应质量相当的产品。

浅谈LF钢包精炼炉机械设备安装

浅谈LF钢包精炼炉机械设备安装

浅谈LF钢包精炼炉机械设备安装作者:王岩陈露来源:《中国新技术新产品》2011年第24期摘要:LF炉(钢包精炼炉),具有设备简单,投资费用低,操作灵活和精炼效果好等特点,所处理的钢种范围广泛,在我国各大钢厂均有应用,本文以大连特钢110吨LF炉为例,阐述了其机械设备安装的技术要点。

关键词:钢包精炼炉;安装技术;机械设备中图分类号:TG23 文献标识码:ALF炉(LADLE FURNACE)即钢包精炼炉,是钢铁生产中主要的炉外精炼设备。

LF炉是70年代初期在日本发展起来的精炼设备。

由于其设备简单,投资费用低,操作灵活和精炼效果好而成为冶金行业的后起之秀,在日本得到了广泛的应用与发展。

目前,LF炉在我国各大钢厂也均有应用,它可以和电炉配合以取代电炉的还原期;也可以与转炉配合产生优质合金钢;它也是连铸车间特别是合金钢连铸生产线上不可缺少的控制成分、同时也起到温度及保存钢水作用。

由此可见LF炉所处理的钢种几乎涉及从特钢到到普钢的所有钢种。

下面以大连特钢110tLF炉的安装为例,阐述其机械设备部分的安装技术要点。

1.LF炉设备概述大钢110t钢包精炼炉是其第一炼钢厂的主要设备。

其主要由支撑框架、电极升降机构(升降液压缸、升降立柱、导向滚轮)、炉盖升降机构(升降液压缸、升降立柱、导向装置、锁紧装置)、炉盖、导电横臂、电极夹持器、电极、二次短网、水冷电缆、液压系统及附属介质管道等主要设备组成。

还有钢包车、喂丝机、电极接长站等附属设备。

LF炉断面示意图2.LF炉安装工艺流程3.主要机械设备安装方法3.1基础验收及中心标板基准点埋设3.1.1 设备基础施工完毕,基础表面及预留孔内应清扫完毕,具备设备安装条件,并提供基础的中间交接资料。

3.1.2 设备安装前对土建施工完交工的基础,要按照图纸及施工验收规范进行基础中心线标高、几何尺寸的验收。

设备基础的尺寸极限偏差和水平度、铅垂度公差应符合施工验收规范的规定。

3.1.3 验收预埋螺栓的高度、规格、螺纹、长度及表面的清洁度等,对预埋地脚螺栓还要检查根部中心位置、不垂直度和顶部标高。

LF钢包精炼炉工艺技术操作规程

LF钢包精炼炉工艺技术操作规程

LF钢包精炼炉工艺技术操作规程编号:5-JA-LG-233 一、工艺流程精炼前的准备→转炉出钢加料→行车吊运→坐入钢包车→连接吹氩管→钢包开至精炼工位→下降炉盖→降电极加热→测温取样→加第一批脱氧剂及补充渣料→合金微调加第二批脱氧剂(渣白)→测温调整供电制定→精炼控制温度→喂丝→软吹氩→加保温剂→吊包至连铸二、精炼操作程序1、精炼前的准备(1)、按设备操作规程认真检查相关设备是否正常;(2)、检查各种渣料合金、脱氧剂的数量及质量是否符合要求(炼优质及合金钢时合金应烘烤干燥);(3)、检查测温及取样系统仪器工具是否正常;(4)、检查喂丝机是否正常,各包芯线数量是否满足要求;(5)、检查水冷炉盖内部溅渣情况及是否漏水,炉盖升降是否正常,各气动阀门动作正常;(6)、检查电极的长度及侵蚀情况,升降是否正常;(7)、各种生产工具器具是否准备完备;(8)、氩气系统及各种能源介质系统的检查;(9)、加料系统的检查;(10)、各种仪表显示是否正常指示信号是否正常;(11)、了解当班的生产计划及品种安排;(12)、了解转炉的生产情况(包括出钢温度及成份、下渣情况);(13)、了解钢包情况;(14)、了解连铸生产情况;2、出钢加渣料及合金为缩短精炼时间,转炉出钢时可加入部分合金及渣料,锰按中下线控制,硅按下线控制;3、行车吊运坐入LF炉钢包车,连接吹氩管;4、钢水精炼(1)、确认炉盖下降所具备的条件,降下炉盖;(2)、中高档电压送电2-5分钟后,测温取样及时送检;(3)、加第一批脱氧剂及部分渣料;(4)、化验结果报回成份微调,加入第二批脱氧剂;(5)、根据测温结果调整供电制度(过程温度控制按高于处理目标温度10℃左右控制,需深度脱硫的炉次可适当提高温度10-20℃);(6)、渣量配比及造渣制度①.渣料配比:石灰:萤石=5-6:1(或加入专用精炼渣);②.造渣制度:一般钢,渣料加入量:10-15千克/吨钢,深脱硫钢渣料加入量15-20千克/吨钢(全部渣量不超过25千克/吨钢,包括转炉下渣量);(7)、白渣操作①.加料3-5分钟第一批融化良好,加入第一批脱氧剂(加入总量的三分之二),当加料成分微调后此时钢渣应变黄白色,同时泡沫渣已形成接着加入第二批脱氧剂(加入总量的三分之一)约3-5分钟后,钢渣应全部变为白渣(有些低碳钢种渣呈黄白色);②.精炼期至渣料变白的时间约为10-15分钟,保持白渣时间应大于10分钟;(8)、合金调整①.合金成分调整应在黄白渣或白渣条件下进行;②.合金加入顺序应按元素活泼程度的先后顺序加入;③.合金加入量计算加入量=钢水量*(目标值-实际值)/合金元素含量*收得率;④.合金元素含量控制遵守以下原则:合金元素调整按规格中线控制,连浇炉次钢水成份要考虑上、下炉次间成份偏差,〔C〕≤0.02%,〔Mn〕≤0.10%,〔Si〕≤0.05%;(9)、在加入合金及增碳剂后要适当加大吹氩量(但钢渣不要破顶)。

LF钢包精炼炉炉盖提升系统改造

LF钢包精炼炉炉盖提升系统改造
1.故障原因分析
精炼炉炉盖提升系统采用的是炉盖三点链条固定,两只 液压油缸水平布置带动链条对炉盖进行提升,一只为单链受 力,另外一只为双链受力。链轮为链条垂直段与水平段的过 渡支点。主要部件及参数为:炉盖全重:16 吨挂点数:3 短环起 重链:20Ⅰ型 油缸:SF16C140/80-650W。
在生产过程中其直接故碍现象为单链受力则短环起重链 断损。通过分析后认为造成短环起重链断损的原因主要有以 下几点:1)短环起重链载荷特征;2)短环起重链工作环境;3) 短环起重链承载不足;4)短环起重链质量问题;5)其他相关部 件结构性问题;针对以上三点原因分析如下:1)短环起重链载 荷特征分析:由于本炉盖提升系统采用的是液压油缸作为提 升动力源,所从决定了链条在提升过程中,起动及制动平稳,受 到的冲击载荷等其他有害载荷小。所以短环起重链载荷特征 良好。2)短环起重链工作环境分析:本炉盖提升系统链条为 开放式或半开放式(桥架内)工作环境,不受钢水的热辐射。 经实测其工作温度为 45℃,小于链条的最大工作温度 85℃。 所以工作环境满足要求。3)短环起重链承载分析:由机械设 计手册可知“, 20Ⅰ型”短环起重链技术参数为:最小破断力 F 小为 50.4 吨;极限工作载荷 F 大为 125 吨;炉盖最大工作全重
(五)混合料的碾压。当混合料摊铺平整后,可以立即进 行压实。为了防止初期碾压出现波浪推移现场,开始使用 6 吨 左右的轻型压路机碾压 1-2 遍,使混合料达到初步稳定。初 步碾压后,最好再用轮胎压路机继续进行充分压实,也可用 10-12 吨钢轮压路机碾压,但重型的钢轮路机不能多碾,过碾 会使路面出现开裂或推移,一般只宜碾压 1-2 遍。如果路面 铺筑厚度小于 4cm 时,更不可用重型刚轮压路机碾压。
(六)表层封皮。在冷拌再生路面完工后,立即就可加铺封 皮。封层采取洒布施工较为简单,其做法是:在经过充分压实 的 再 生 层 上 洒 布 沥 青 乳 液 。 乳 液 宜 采 用 快 裂 型 ,用 量 约 为 1.0L/m2。不等乳液破乳,随即撒铺 2.5-5mm 石屑或粗砂,用扫 帚扫匀,再用 6-8 吨压路机碾压 1-2 遍。

钢包精炼炉(LF)工艺与自动化技术

钢包精炼炉(LF)工艺与自动化技术

电极升降控制
35kV母线
1
2
abc
测量环节
设定值
3
-
控制器
4
6
5
7
10 8 9
11
控制策略的分析与比较
电极控制策略概述 控制策略的选择 两种恒阻抗控制策略的比较
电极控制策略概述
电极控制的最终目的是想通过控制电弧的弧长来调节电弧 电流,而弧长在工业现场是无法检测到的,所以提出以下三种 控制策略,这些控制策略实质上都是控制电弧的弧长。
LF炉由于有温度补偿,吹氩强烈搅拌,随 渣中碱度提高,硫的分配比增大,可炼出低硫 钢或超低硫钢。
钢包精炼炉 设备功能
➢钢水运转钢包车系统 ➢钢水升温加热系统 ➢造渣、合金化加料系统 ➢均匀成分和温度、脱除夹杂 物吹氩系统 ➢喂Ca线(夹杂物改性) 喂丝系统
钢包车系统
钢包车,变频电机驱动 定位控制
吹氩控制系统,可在炉后台或计算机HMI上通过鼠标电击 画面上的操作开关进行操作。
氩气流量控制
PID控制 最小阀开度 参数调整
加料称量控制
加料重量 设定值
PLC控制器
异步电动机
惯性振料机
加料重量 实际值
称量斗
称重仪表
传感器
加料称量控制
Wset W2 W1
E A
E W3
0
T1
T2
T3
t
加料称量控制策略—迭代控制
钢包精炼炉(LF)工艺设备 与自动化技术
现代炼钢工艺流程
LF设备
合金加 料系统
电 极
水冷包盖
电缆
钢 包
钢包精炼炉
冶金功能 设备组成 基础自动化 过程自动化
钢包精炼炉的 冶金功能

LF精炼过程中氧与夹杂物控制实践


铁 氧化 的反应 方程 式 为 :
[e F ]+ [ ]= ( e O F O)
5 .7 Jm | 23T / o
A =1 10 0 — G 2 0
() 2
从 反应 式 ( ) 以看 出 , 中氧 化 铁 进行 分 解 1可 渣 反应 , 成 的铁原 子进 入钢 液 中 , 成 的氧 与碳 发生 生 生 反应 , 成 C 生 O从 钢渣 界 面逐 步上 浮 至 液渣 表 面 , 形 成 了泡 沫渣 . 着反 应 的进行 , 随 钢液 中的碳 降低 到一
9 .6 Jm l 07 T / o () 1
L 精炼的 目的是降低钢液 中的 自由氧和渣 中 F 的不稳 定 氧化物 含 量 , 尽 量 使脱 氧产 物 上 浮 并 去 并
除. 如果 用 铝 进 行 完 全 脱 氧 , 液 中 的 酸 溶 铝 达 到 钢 00 % ~ .5 .3 00 %时 , 钢液 脱 氧 完 全 _ , 时钢 液 中的 3这 溶 解 氧 几 乎 全 部 变 成 A ,那 么 夹 杂 物 的 去 除 成 1 , O 为钢液 脱 氧 的瓶 颈 问题 . 冶炼 高压 锅炉 管 1Cl V 时 , 钢前 , 5 2 rMo G 出 向 0
总第 12期 8
21 年 1 01 0月




S m.1 2 u 8 O tb r 2 1 c e 0 1 o
S 0UTHERN METALS
文 章 编 号 : 09— 7 0 2 1 )5— 0 3—0 10 90 (0 1 o 0 3 6
L F精 炼 过 程 中氧 与 夹 杂 物 控 制 实 践
钙线或 c —s —B A 线能很好 的使夹杂物上浮并去 除. a i a— l 关键词 :F精炼 ; L 钢液 ; 脱氧 ; 平衡 中图分 类号 : F7 15 T 4 . 文献标识码 :A

炉外精炼培训(LF炉)讲解


优 点:
1.从中间开始搅动,一致的搅拌; 2.最大的钢水静压力 ; 3.很好的钢渣接触,有利于脱硫,脱磷; 4.吸氮和吸氢不多 ,清洁钢水; 5.能够在任何地点搅动钢水 6.比电磁搅拌成本低。
缺 点:
1.耐材消耗多 2.对耐火砖要求严格 3.有底部漏钢的危险
钢包精炼炉水冷件漏水的征兆
1.阵发性地出现黄绿色火焰。 2.渣面上可出现小斑点。 3.炉渣难以还原造白,渣色变化极大。
向铝脱氧的钢液中喂入SiCa线,就能够改变铝氧化物夹杂的形态,钙是 强脱氧剂,进入钢液后很快成为蒸汽,在上浮过程中与钢中氧作用生成 钙的氧化物,CaO与Al2O3结合生成低熔点的钙铝化合物,而且密度变小, 在钢液中集聚上浮排入炉渣,因而可以改善钢液的浇铸性能和钢的质量。
钙处理的选择
1)、钙加人量不足,容易生成高熔点的铝酸钙 ,如 CaO·6Al203, CaO·2Al2 03和 CaO·Al2 03。 2)、钙加入量过多,则会在 CaO·Al203和MnO·A1203的基体上产生更加难 于解决的高熔点物质CaS或(Ca,Mn)S。 3)、为了使钙处理过程中大部分Al203能转变为流动性好的12CaO·7A12O3, 同时又不生成高熔点的CaS。合适的喂入量建议:0.25> [A1]/[Ca]>0.14。
扩散脱氧,是指利用加在炉渣中的脱氧剂与FeO 反应,减少内中FeO含量,破坏FeO在炉渣及钢液 中的浓度平衡,使钢中FeO向渣中扩散转移。也 称间接脱氧,它的优点是使钢液纯净。
炉渣物理性质:
1.炉渣粘度一定时,随着炉渣密度、表面张力的增大,炉渣起泡指数减小, 炉渣起泡性能减弱; 2.当炉渣密度、表面张力一定时,随着炉渣粘度的增大,炉渣起泡指数增, 炉渣起泡性能增强; 3.相对于密度、表面张力而言,炉渣粘度对炉渣起泡性能的影响更大。

LFt钢包精炼专业技术操作规程

德龙钢铁有限公司精炼炉工艺技术规程审核:批准:2009年8月1日前言工艺技术规程是技术操作基本规范,结合设计方案和生产实践制订,是指导技术的标准规范和依据。

工艺技术规程是制订岗位操作规程的依据,岗位操作规程的内容应符合工艺技术规程的规定。

在执行工艺技术规程的同时,还必须执行相关的安全、设备规程。

当与安全、设备规程发生矛盾时,由厂技术科提出修改意见,经厂领导同意,报技术中心审批后执行。

需公司协调的问题,公司技术中心组织协调。

本规程在贯彻执行过程中,如因客观条件的变化,个别条款不适应新情况时,由生产厂提出,报公司技术中心审批并备案。

经实践检验合理的临时性参考意见,在下次规程修订时正式纳入工艺技术规程。

参加编制人员:宫祥辉、张贵祥、窦为学、周有预、曹发卫、王太侠、王冰民、王杰文、王建宏、黄伟丽。

由于时间仓促,不妥之处在所难免,望批评指正。

本规程的内容未经技术中心批准不得随意改动。

德龙钢铁有限公司技术操作规程钢包精炼炉生效日期:2009年8月1日编号:LGJC–14–25 修改2次1、钢包精炼炉原材料技术要求:1.1 造渣材料钢包精炼炉造渣主要使用精炼渣、活性石灰和萤石。

1.1.1 精炼渣采用CaO–Al2O3渣系。

1.1.2 活性石灰外来杂物。

1.1.3 萤石1.2 扩散脱氧剂钢包精炼炉扩散脱氧剂主要使用Si–C粉、Al粉、CaC2等。

1.2.1Si–C粉1.2.2 Al粉1.2.3 CaC21.3 增碳剂1.3.11.3.21.3.3 干燥无杂物,采用塑料袋包装,10kg/袋。

1.4 包芯线,应去油污、除锈、表面光洁,包覆牢固,不漏粉,不开线。

1.5 铝线1.6 高功率石墨电极1.6.3 接头、接头孔及距孔底100mm以内的电极表面,不允许有孔洞和裂纹。

1.6.4 电极表面不允许有横裂纹;宽0.3~1.0mm的纵裂纹,其长度不大于电极周长的5%,不多于两条。

1.7 氩气总管压力≥1.5MPa,氩气纯度>99.99%。

高钙线在LF精炼炉的生产实践

第47卷第1期2021年2月包 钢 科 技ScienceandTechnologyofBaotouSteelVol.47,No.1February,2021高钙线在LF精炼炉的生产实践梁光生,李东明,李 伟(内蒙古包钢钢联股份有限公司钢管公司,内蒙古包头 014010)摘 要:文章主要研究转炉炼钢现有生产条件下高钙线钙处理的可行性、工艺技术方法及冶金效果,与原铁钙线处理做比较,并进一步优化高钙线处理工艺,提高钙回收率,改善钢水流动性、降低吨钢钙处理成本,减少烟尘的排放。

关键词:高钙线;铁钙线;水口堵塞;成本中图分类号:TF713 文献标识码:B 文章编号:1009-5438(2021)01-0041-04ProductionPracticeonHighCalciumLineinLFRefiningFurnaceLiangGuang-sheng,LiDong-ming,LiWei(SteelTubeCo.ofInnerMongoliaBaotouSteelUnionCo.,Ltd.,Baotou014010,InnerMongoliaAutonomousRegion,China) Abstract:Inthispaper,itismainlystudiedthecomparisonoffeasibility,technologymethodandmetallurgicaleffectsforcalciumtreatmentofhighcalciumlineundertheexistingproductionconditionsofconvertersteel-makingwiththoseoforiginalironcalciumlinesoastofurtheroptimizetreatmentprocessofhighcalciumline,improverecoveryrateofcalciumandfluidityofmoltensteelaswellasreducecostofcalciumtreatmentpertonofsteelanddustemissions. Keywords:highcalciumline;ironcalciumline;nozzleclogging;cost 随着钢铁市场化改革,对产品质量与环保要求越来越高,不仅要求提高工艺质量、优化控制过程,同时考虑成本与环境指标,尽量减少烟尘排放。

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金专业, 从事炼钢技术工作。 收稿日期: ;==?"=M"!?
:; / <% 精炼处理后的钢渣中的 %&’ 含量与 钢中的氧含量对应关系见图 ! ( () 。渣中的 %&’ 的浓度小于 =>?@ , 钢液脱氧良好。此时炉渣脱 硫能力也较强。图 ; 是硫分配系数 ( <3) 与渣中氧 化铁浓度的关系。经 <% 处理后的钢水, 钢渣中的 钢中的氧含量 (;= A B?) %&’ 的浓度小于 =>?@ , C DE DE [ , ] ( ) , 钢 中 的 含 量 可 达 != F ?= A G= C != H 脱硫率达到 E=@ A G=@ 。 =>=!?@ 以下,
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电弧炉额定出钢量 $% &, 留钢量 "# . "1 &, 电 极直径 11/ AA, 变压器额定功率 1761! 2\?。 变压器额定 :; 采用的是直流电弧加热方式, 功率"% 1## 8\?, 电极直径 -## AA, 升温速度 ",1 (二次电压 %$# \) , 钢包炉采用双底吹透气 ] 6AB3 砖氩气搅拌。 超高功率电弧炉原材料中配加约 "6- 生铁, 并在冶炼过程中加入碳粒, 造良好的泡沫渣, 去除 钢中的气体和夹杂。电弧炉出钢的 [ 0] !#,"#+ , [5] 偏心底 ( ’()) 出钢。出钢量约 "67 " #,#"1+ , 时, 加入脱氧剂硅铝钡 %## 896 炉, 根据钢水的含 碳量加入增碳剂增碳, 然后加入锰铁、 硅铁等合 金, 并加入配制好的合成渣。 在 :; 工位喂入铝线强化脱氧, 加入电石粒、 万方数据 碳化硅或硅铁粉等补充脱氧, 造高碱度的炉渣, 炉
引证文献(3条) 1.张伟.王梅.鞠艳美.戈文英 N80级非调质油井管用钢的研制开发[期刊论文]-山东冶金 2008(6) 2.陈本文.栗红.常桂华.杨亮 不同精炼工艺对钢中夹杂物的影响[期刊论文]-钢铁 2007(12) 3.张伟.亓显玲.鞠艳美.郑桂云.贾鲁峰 高品质37Mn5油井管坯钢的研制开发[期刊论文]-山东冶金 2007(2)
图 ! 出钢碳含量[ ( $) 和精炼时渣中 %&’ 量( ( () 对钢中氧含量[ 的影响 " #] " %&’) " ’] [ #])2 3/&&4 $/ /$55)2* ( $)$26 %&’ .02/&2/ )2 34$* (%&’) ( ()671)2* 1&-)2)2* 02 089*&2 .02/&2/ %)*+ ! ,--&./ 0- .$1(02 .02/&2/ " )2 3/&&4 "[’]
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(攀钢集团成都钢铁有限责任公司, 成都 !"##!$) 攀钢集团成都钢铁公司采用 $% & 偏心底 ( ’()) 电弧炉*$% & 钢包炉生产成分 (+) : #,-% . #,-/0, [ 0] [ 5] 加入硅铝钡脱氧剂 ",%1 . ",1123 411 管坯钢。电弧炉出钢时 ’() 出钢约 "67 时, !#,"#+ , " #,#"1+ ; 通过控制 :; 精炼时渣中 ;<= 浓度小于 #,1+ , 可使钢中 > 含量低于 #,#"1+ 。在 :; 处理时, 通过喂 %## 896 炉, 以促进夹杂物上浮, 防止中间包水口堵塞。 ?@ 线吹氩 / . "1 AB3 后再喂 #,7 . #,! 896& 0C>B 线处理, 关键词 管坯钢 :; 精炼 摘 要
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白渣操作
白渣良好的脱氧、 脱硫, 钢液含有少量的 K4; ’B , 此 时可喂入 #$H) 线对钢液进行 #$ 处理, 使夹杂物 变性。钙在 K4; ’B 颗粒中扩散, 在 K4; ’B 表面 #$’ 含量升高, 当 #$’ 为 MG@ A ?E@ 时, 可形成低熔 ( #$’) ・ ( , 在炼 点的钙铝酸盐, 甚至形成 !; N K4; ’B ) 钢温度下成液态, 容易从钢液中排出, 防止中间包 水口堵塞。 从连铸中间包水口的断流炉次分析, 钢液中 的硫含量均在 =>=!?@ 以上。因此要使钢液中的 H 含量低于 =>=!?@ , K4 含量一般控制在 =>=;=@ 左右较为合适, 当 H 含量高时, 喂入 #$H) 线量偏 上限。但为了把形成低熔点的钙铝酸盐尽可能从 钢液中排出, 需在喂钙线后, 对钢液进行 B A ? L)2 的软吹氩处理。 由于 O?? 钢级锰含量偏高, 中碳、 连铸圆坯时 易产生裂纹。因此, 连铸中间包钢水的过热度按 != A ;= P 控制。 # 结论 (!)严 格 控 制 初 炼 炉 钢 水 的 终 点 碳 含 量 并防止钢水过氧化, 以确保 <% 精炼效果。 !=>!=@ , (;)<% 精炼处理时, 造高碱度的白渣, 并使 渣中的氧化铁含量控制在 =>?=@ 以下, 可使钢液 的脱氧良好, H 含量在 =>=!?@ 以下。 (B)喂 K4 线强化脱氧吹氩 G A !? L)2 后, 喂 入 #$H) 线 =>M A =>E Q*R/, 可形成低熔点的夹杂物, 吹氩后进一步纯洁钢液, 防止中间包水口堵塞。 王海兵 (!:E?") , 男, 工程师。 !:GN 年毕业于重庆大学冶
图 ; <3 与渣中氧化铁浓度的关系 %)*+ ; I&4$/)02 (&/J&&2 374-71 6)3/1)(7/)02 .0&--).)&2/ $26 %&’ .02/&2/ )2
喂入的 K4 线大约经过 G A !? :; / <% 处理时, 钢液中的全 K4 含量基本保持不 L)2 吹氩搅拌后, 万方数据 变, 说明大部分的脱氧产物 K4; ’B 已去除, 再经过
攀钢集团成都钢铁有限责任公司采用 $% & 电 弧炉*$% & :; 精炼工艺成功地冶炼了 411 石油套 管坯钢。 @ 设备和冶炼工艺
渣变白后, 继续分批加入电石、 碳化硅, 保持白渣, 直至渣中的 ;<= 的浓度小于 #,1+ 时, 炉渣呈白 色。可视硫量, 采用吹氩强搅拌, 提高脱硫率。白 化学成分合格后, 喂入 渣保持时间 "1 AB3 以上, 0C>B 线 #,7 . #,! 896& 对钢液进行 0C 处理。表 " 为 " 炉 411 钢精炼后的化学成分。其连铸圆坯的 低倍检验结果: 一般和中心疏松均为 ",# 级, 残余 缩孔 #,1 级, 编析和中心裂纹 # 级。
J55管坯钢92 t钢包炉(LF)精炼工艺实践
作者: 作者单位: 刊名: 英文刊名: 年,卷(期): 被引用次数: 王海兵, Wang Haibing 攀钢集团成都钢铁有限责任公司,成都610069 特殊钢 SPECIAL STEEL 2005,26(5) 3次
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