燃煤电厂湿烟羽综合治理方案探讨

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燃煤电厂湿烟囱白烟机理及治理方法探讨

燃煤电厂湿烟囱白烟机理及治理方法探讨

环境科学科技创新导报 Science and Technology Innovation Herald142DOI:10.16660/ki.1674-098X.2019.13.142燃煤电厂湿烟囱白烟机理及治理方法探讨①谢开光 吴杰(蓝天环保设备工程股份有限公司 浙江杭州 310012)摘 要:燃煤电厂属于我国主要发电厂之一,在燃煤脱硫期间会产生一系列污染问题。

当前多数地区都已将烟气脱白纳入到大气治理指标中,燃煤电厂在生产期间必须减少烟气排放含湿率和温度,对烟气中饱和水蒸气进行收集,以此减少硫酸雾、可溶性盐等排放。

此次研究主要是探讨分析燃煤电厂湿烟囱白烟机理及治理方法,希望能够对相关人员起到参考性价值。

关键词:燃煤电厂 湿烟囱 白烟 机理 治理方法中图分类号:X701.3 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2019)05(a)-0142-02①作者简介:谢开光(1979—),男,汉族,江西赣州人,本科,工程师,研究方向:废气治理。

吴杰(1981—),男,汉族,浙江舟山人,硕士,工程师,研究方向:大气污染治理。

燃煤电厂烟囱中所排放的湿烟气直接接触低温环境之后,在降温期间会产生水蒸汽饱和凝结,对光线产生散射和折射作用,但是烟气呈现出灰色或者白色。

我国多数烟气脱硫采用湿法脱硫技术,特别是石灰石—石膏湿法脱硫技术。

烟气经过吸收塔净化处理之后,温度会降低至50℃,并且从高温干烟气逐渐转变为低温湿烟气,在进入到大气环境中会凝结为液滴而产生白色烟羽。

此烟羽对环境质量危害比较小,但是会影响周边居民生活。

1 白色烟羽排放的影响因素及消除机理烟囱中的烟气呈饱和状态,在遭遇低温环境后会迅速冷却,水蒸气会凝结为液体,降低烟气透射光率,导致烟气出现冒白烟现象。

烟气在大气环境中扩散会持续降低水蒸气浓度,提升阳光透射率,降低水蒸气饱和温度和分压力,出现再次蒸发问题。

在标准大气压下,不同温度条件下饱和烟气含湿量曲线见图1。

衡丰电厂湿烟羽消除技术研究

衡丰电厂湿烟羽消除技术研究

衡丰电厂湿烟羽消除技术研究1. 引言1.1 研究背景衡丰电厂是我国一家重要的电力企业,致力于提供清洁、高效的能源。

随着电厂的运行,湿烟羽问题逐渐凸显出来。

湿烟羽是指燃煤时产生的烟尘颗粒在受潮后形成的一种气溶胶现象,对环境和人体健康造成危害。

如何有效消除湿烟羽成为衡丰电厂亟待解决的问题。

目前,我国大部分电厂仍采用传统的湿式烟气脱硫技术,对湿烟羽的处理效果并不理想。

有必要对衡丰电厂湿烟羽消除技术进行深入研究,探索更有效的解决方案。

本研究将对衡丰电厂湿烟羽问题进行全面分析,探讨目前湿烟羽消除技术的现状,提出和改进相应的研究方法,并对技术的实施效果进行评价。

通过对衡丰电厂湿烟羽消除技术的研究,不仅可以解决当前的环境污染问题,还可以为电厂的可持续发展提供技术支持。

1.2 研究目的本研究的目的是针对衡丰电厂存在的湿烟羽排放问题进行深入探究,通过对湿烟羽特点的分析和现有消除技术的研究,探讨更加高效的湿烟羽消除技术并评价其实施效果。

通过这项研究,将为衡丰电厂提供可行的湿烟羽治理方案,为改善环境质量和降低对周边居民的影响提供科学依据。

本研究还旨在探讨湿烟羽消除技术的改进和未来发展方向,为进一步完善湿烟羽治理技术提供参考和指导。

通过本研究的开展,可以促进衡丰电厂的环境保护工作,并为其他电厂湿烟羽治理提供经验借鉴,具有重要的理论和实践意义。

1.3 研究意义湿烟羽是衡丰电厂发电过程中不可忽视的环境问题,对周边地区的空气质量和人们的健康造成了一定的影响。

研究湿烟羽消除技术具有重要的现实意义和实用价值。

通过对湿烟羽消除技术的研究,不仅可以提高衡丰电厂的环境保护水平,减少大气污染物排放,改善周边空气质量,保障人民身体健康,还可以提升企业形象,符合国家环保政策要求,促进行业可持续发展。

湿烟羽消除技术的研究还具有一定的理论意义和推广应用价值。

通过深入研究湿烟羽的形成机制、特点及消除技术的实施效果评价,可以为其他类似工业企业提供参考和借鉴,促进湿烟羽治理技术的规范化和标准化,进一步完善我国相关环保法律法规,推动环境保护科学技术的创新和发展,实现经济社会可持续发展的目标。

河北燃煤电厂烟囱有色烟羽治理技术路线探讨

河北燃煤电厂烟囱有色烟羽治理技术路线探讨

河北燃煤电厂烟囱有色烟羽治理技术路线探讨摘要:针对河北省燃煤电厂烟气污染治理设施现状、烟囱有色烟羽产生机理及治理意义,探讨性提出适合河北省现役燃煤电厂烟囱有色烟羽治理技术路线和方案,对300MW以上燃煤电厂烟囱有色烟羽治理有一定借鉴意义。

关键词:燃煤电厂;有色烟羽;污染治理DISCUSSION ON TECHNICAL ROUTE OF NON-FERROUS PLUME TREATMENT FOR CHIMNEY OF COAL-FIRED POWERPLANT IN HEBEIAbstract: In view of the current status of flue gas pollution treatment facilities in Hebei coal-fired power plants, the mechanism of chimney colored plume production and the significance of governance, the technical route and scheme for the treatment of smokestacks of the chimneys suitable for active coal-fired power plants in Hebei are proposed, which can be used for reference for the treatment of smokestacks of the chimneys above 300MW coal-fired power plants.Key words: coal-fired power plant; non-ferrous plume; pollution contro0 引言为应对日趋恶化的大气污染形势,落实国家打赢蓝天保卫战三年行动计划,河北省政府出台了《河北省钢铁、焦化、燃煤电厂深度减排攻坚方案》。

燃煤电厂烟气湿烟羽消除技术研究

燃煤电厂烟气湿烟羽消除技术研究

燃煤电厂烟气湿烟羽消除技术研究摘要:中国燃煤电厂烟气脱硫一般采用湿法脱硫工艺。

当烟气中二氧化硫被去除后,烟气温度降至50±5℃左右,大量液态水被气化进入烟气。

烟囱饱和湿烟气温度较低的空气接触,烟气温度降低,中包含的烟气冷凝水汽过饱和,凝结的水滴在光线折射,散射,所以烟雾出现白色或灰色,称为“湿羽毛”(俗称“白羽毛”“白烟”,等等)。

从本质上说,“湿羽”是湿烟中的水分凝结而成的水雾。

当湿烟羽从烟囱排出时,不仅会造成视觉污染,而且从烟气中凝结的水滴还会携带一定数量的溶解盐和污染物,这也会对周围环境造成一定的污染。

因此,开发一种经济有效的消湿羽流工艺具有十分重要的意义。

关键词:燃煤电厂;湿烟羽;消除;措施与我国的经济的快速发展,环境问题已经成为我们应该专注于一方面,一些企业为了寻求自己的利益,或者为了提高生产速度是经常被忽视的排烟处理,因此排放烟气经常形成“湿烟羽”的现象,我们应该深入研究,找到一种科学有效的解决方案处理,尽可能减少或消除这种现象。

一、浅析“湿羽”现象众所周知,我国的制造企业,特别是煤厂在生产工作中经常通过烟囱向空气中排放一些烟气,经过一些化学反应后的烟气可形成“湿烟羽”,具体情况如下:火力发电厂排放的废气一般不饱和状态,如果不及时治疗与设备直接排放到空气中,所以当废气冷凝开会时冷,地层水反应光线折射,从而形成长期有一个白色的痕迹,这就是所谓的“湿烟羽”。

如果燃煤电厂不认识到对环境质量的危害,长期排放烟气,不仅会带来大量的水分流失,还会影响空气中的气流运动,造成雾霾等恶劣天气条件。

二、消除关键技术1.烟气加热技术。

湿羽毛的烟气加热原理治疗技术是降低相对湿度(加热烟气)增加烟气的温度和过热,降低烟气的相对湿度,延长冷凝的发生时间,控制冷凝液的浓度,消除白色的羽毛。

烟气再热技术可分为两大类:(1)a-b路线为烟气换热再热技术,其特点是烟气质量流量和含水率恒定,烟气温度高。

如旋转式GGH、MGGH、管式GGH、热管式换热器、蒸汽换热器等。

某热电厂有色烟羽治理方案探讨

某热电厂有色烟羽治理方案探讨

某热电厂有色烟羽治理方案探讨摘要:环保形势的日益严峻,天津地方大气污染物排放标准中要求采取烟温控制及有效措施消除石膏雨、有色烟雨等现象。

天津某电厂采用了氧化镁湿法脱硫工艺,烟气排放存在冒“白烟”问题,为了后续环保提标改造制定了有色烟羽治理方案,其方案采用了烟气先降温除湿后升温的技术路线。

关键词:湿法脱硫;有色烟羽;环保;1.概述随着国家对环保问题的日益重视,京津冀作为国家的大气治理的重点区域,提出了加强对燃煤电厂大气污染物的排放控制要求,其天津地方标准中指出应采取烟温控制及有效措施消除石膏雨、有色烟羽等现象。

天津某热电厂有3台75t/h和3台130t/h循环流化床蒸汽锅炉,并配备背压及抽背机组。

该电厂积极响应国家环保政策,进行了超低排放的环保提标改造,其中脱硫系统采用氧化镁湿法脱硫工艺,目前烟气仍存在冒“白烟”现象。

为了进一步达到燃煤电厂大气污染物排放控制要求的目标,将有色烟羽治理提上议程。

2.方案介绍2.1技术原理燃煤锅炉排放的烟气经过除尘、脱硫后排入大气,湿法脱硫后烟温度在45℃~55℃之间后进入烟囱排放至大气,烟气蕴含大量的潜热,直接排放不仅带来了能源的浪费,而且由于湿度较高,同时伴有烟囱冒“白烟”现象。

消除冒“白烟”的现象目前较为成熟的技术路线是先将烟气温度降低,这也导致了湿烟气的水分冷凝使烟气湿度降低,后再对烟气进行加热,提高了烟气过热度、烟气排放的提升力及在环境中的扩散能力,从而彻底消除石膏雨或有色烟羽。

基于以上技术路线,在脱硫塔后增加一个直接接触式喷淋换热器,喷淋换热器可以直接替代部分烟道与脱硫塔串联布置。

烟气进入喷淋换热器之后,与其中的低温喷淋水直接接触换热降温,温度降低至露点以下,烟气水蒸气冷凝成凝冷水并释放出大量的潜热。

降温后的烟气再经过烟气再热器加热经原烟道烟囱排放。

升温后的喷淋水进入蓄水池,进行沉淀过滤,过滤后的清水在主循环泵的作用下进入吸收式热泵蒸发器作为低温热源。

过滤产生的污水及大量的烟气凝水则进入污水处理设备进行净化处理,净化合格的水作为脱硫塔的工艺补水或其他工艺补水。

燃煤电厂石膏雨 有色烟羽的深度治理探究

燃煤电厂石膏雨 有色烟羽的深度治理探究

燃煤电厂石膏雨有色烟羽的深度治理探究分析了目前燃煤电厂在脱硫机组后烟囱前安装有烟气再热器的烟气-烟气换热器(GGH)模式和低低温省煤器(MGGH)模式,烟气先降温后升温的烟气冷凝再加热模式、烟气预热冷空气再加热模式和石灰浆液冷凝烟气再加热模式,以及烟气喷淋洗涤再加热模式,提出了在脱硫机组后烟囱前先降温、后洗涤脱水与升温的工艺路线。

由于近年来多次出现重度雾霾天气,严重地影响到了居民生活,为了有效地消除雾霾从而改善环境,不同行业的技术人员对雾霾形成机制开展了研究,形成了不同派别的假说,但是关注重点是燃煤电厂及钢铁行业的大气污染物排放。

随着20** 年1月29 日**市《DB31/963-20** 燃煤电厂大气污染物排放标准〉》的实施,20** 年8 月28 日,某省环保厅发布了某省强制性地方环境保护标准《燃煤电厂大气污染物排放标准》(征求意见稿),20** 年10 月21 日**市《关于进一步加强我市火电、钢铁等重点行业大气污染深度治理有关工作的通知》,将来会有更多的省份对燃煤电厂及钢铁行业的大气污染物提出新的排放标准。

一、污染现象定义对于燃煤电厂大气污染物排放,主要环保问题是烟气离开烟囱进入大气后中烟气中的部分气态水和污染物发生凝结,形成的石膏雨及有色烟羽。

石膏雨定义湿法烟气脱硫系统吸收塔出口净烟气由于处于湿饱和状态,在流经烟道、烟囱排入大气的过程中因温度降低,烟气中部分气态水和污染物会发生凝结,液体状态的桨液量会增加,并在一定区域内有液滴飘落,沉积至地面干燥后呈白色石膏斑点,称为石膏雨。

白色烟羽定义烟气在烟囱出口排入大气的过程中因温度降低,烟气中部分气态水和污染物会发生凝结,在烟囱口形成雾状水汽,雾状水汽会因天空背景色和天空光照、观察角度等原因发生颜色的细微变化,形成有色烟羽,通常为白色、灰白色或蓝色等颜色。

根据以上两污染名称的定义,都是因为出烟囱的烟气温度低,导致汽态水与污染物的凝结,最终形成。

燃煤电厂湿法烟气脱硫系统存在的问题和解决办法

燃煤电厂湿法烟气脱硫系统存在的问题和解决办法

燃煤电厂湿法烟气脱硫系统存在的问题和解决办法摘要:燃煤电厂是生产电能的重要环节,其发电量占据总发电量的80%。

但是燃煤电厂在发电过程中会排放较多的二氧化硫等物质对空气环境造成了严重的影响。

燃煤电厂为了有效解决污染物质的排放纷纷采用了湿法烟气脱硫系统。

但是燃煤电厂的湿法烟气脱硫系统处理污染物质的过程当中,总会经受污染物质物理以及化学作用的影响,导致湿法烟气脱硫系统出现了一系列故障,进而影响燃煤电厂的稳定运行,本文针对燃煤电厂中湿法烟气脱硫系统存在的问题进行分析,并提出相应的解决方法来促进我国燃煤电厂有条不紊的运行下去。

关键词:燃煤电厂;湿法烟气脱硫系统;问题;解决办法前言湿法烟气脱硫系统为降低烟气中的污染物质含量做出了有力的贡献,但是由于我国用电需求不断增大,湿法脱硫系统的工作负荷不断增加,同时脱硫系统内部还要经过气态、固态以及液态物质的处理与转化,导致系统在运行过程中会出现一定的腐蚀与“石膏雨”问题,影响烟气的洗涤效果并对周围的生态环境造成严重的影响,因此加强对脱硫系统的中存在问题进行研究是有效解决与提升脱硫系统性能的重要方式。

一、湿法烟气系统存在的问题(一)湿法烟气脱硫系统中“石膏雨”问题锅炉排放出的原烟气在被石灰石浆液进行洗涤的过程当中会伴随一定含量的石膏浆液,为了有效去除石膏浆液,通过在塔顶安装除雾器的方式来将排出烟气中含有的浆液,尽管这种方式可以去除大部分的石膏浆液,但是残留小部分的石膏浆液还会随着烟气流出,在发电的高峰时期,随着机组负荷不断变大,除雾器发生堵塞以及烟气流速过高,就容易出现“石膏雨”的问题[1];净烟气经过浆液洗涤之后由于其中含有饱和蒸汽水会形成冷凝液,并与烟筒与烟道碰撞的过程中不断膨胀产生雾滴,并同内壁上的冷凝液进行结合,在惯性的作用之下形成夹带大量水滴的烟气,并在气流携带的作用下进入烟气当中,从而形成“雨”的效果,一旦排放会覆盖周围的农作物之上进而影响植物进行光合作用。

燃煤电厂白色烟羽治理方案

燃煤电厂白色烟羽治理方案

燃煤电厂白色烟羽治理方案摘要:当前国内火力发电厂常见以湿法脱硫为主,此方法是造成白色烟羽现象的主要因素。

白色烟羽的源头是水分,烟气中饱和水蒸气是吸热产生的,含有大量潜热,所以,烟气消白的关键就是排放烟气的温度、湿度控制。

本文主要对燃煤电厂白色烟羽治理的几种工艺路线进行介绍。

1治理背景当前国内火力发电厂常见以湿法脱硫为主,湿法脱硫是造成白色烟羽现象主要因素。

烟囱排出的湿烟气与环境冷空气混合,在降温过程中,所含的水蒸气饱和凝结,凝结水雾滴对光线产生折射、散射,使烟羽表现出白色或者灰色,被称为“湿烟羽”,俗称“大白烟”,“烟气消白”就是指去除烟气中的水蒸气。

现阶段,我国大气污染防治技术仍需提高,不断提高污染控制效率,降低污染,同时控制成本和能耗。

有色烟羽的治理为接下来重点任务,为打好蓝天保卫战,国家和地方不断出台相关政策和要求,提高环保标准,改善大气质量。

2烟气消白的工艺路线2.1治理原理白色烟羽的源头是水分,烟气中饱和水蒸气是吸热产生的,含有大量潜热,所以,烟气消白的关键就是排放烟气的温度、湿度控制。

水在吸热升温到一定温度时会变成水蒸气;而除去水蒸气中的热,使其温度降低到结露温度,蒸汽又凝结为水,这是自然界普遍存在的可逆过程。

湿烟气中的水蒸气一部分来自燃烧和工艺过程,一部分来自于湿法脱硫、除尘水分的蒸发。

湿烟气消白的关键是将排烟绝对湿度和相对湿度控制得尽量低,或改变水蒸气状态。

2.2治理工艺路线2.2.1净烟气加热工艺路线湿法脱硫后,保持50°C左右湿烟气的绝对湿度不变,通过等湿升温实现消白。

如气气换热升温GGH、冷媒烟气换热升温MGGH,在除尘器前或后以及脱硫塔后至烟囱入口烟道内各增设一套烟气换热装置,利用脱硫塔前的热烟气加热脱硫塔出口的净烟气,将饱和湿烟气从50°C左右升高到80°C以上,能够达到去除烟羽的目的。

这种方法烟囱只需略做防腐处理,充分利用了原烟气的余热。

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燃煤电厂湿烟羽综合治理方案探讨
摘要国家目前针对烟气“消白”仍没有具体的明确要求,但2017年下半年以来,各地地方政府逐步出台了“深度减排”的攻坚方案,并给出了明确的烟气温度和湿度要求。

要求达到如下烟气综合排放标准:烟囱入口处烟温不高于45℃,烟气含湿量不高于9.5%,夏季(6月15日-9月15日)烟囱入口处烟温不高于47℃,烟气含湿量不高于10.4%。

环境温度15℃以上时不见有色烟羽,环境温度15℃以下时烟囱排放处烟气温度不低于70℃。

关键词烟羽;技术路线;技术方案
1 项目背景
1.1 技术背景
烟气中的水蒸气有两个来源:
煤燃烧过程中产生的水分,即脱硫前烟气携带的水分,取决于燃煤煤质,烟气湿度通常在3%~8%之间,对应的蒸汽饱和温度约为26~42℃(烟气的水露点温度);
湿法脱硫过程中烟气蒸发脱硫浆液产生的水蒸气,锅炉排烟温度通常在110~150℃,高于烟气中水露点温度。

排烟温度高于烟气水露点部分温差产生的热量,大部分将会通过浆液蒸发释放,提高了烟气湿度,少部分提高了烟气的显热(在烟气温度50℃左右时比例约为10%,随烟气温度降低而增加),从而使烟气的温度和湿度达到新的平衡,最终确定净烟气温度。

1.2 湿烟羽治理的意义
(1)协同脱除可凝结颗粒物和超细粉尘。

在白色烟羽治理政策出台前,有部分企业采用过冷凝式除尘除雾技术作为超低排放中粉尘控制措施,这对烟气中污染物的去除有良好的效果,但降温幅度较小,并没有达到部分地区政策中对冷凝后净烟气温度的要求。

(2)消除(减轻)视觉污染。

早在白烟治理政策之前,一些近市区或毗邻居民区的电厂烟囱排放白烟会对周围居民生活造成困扰,环保局也经常会受到类似的投诉,一些配备湿法烟气脱硫装置的企业已经采用WGGH进行了消白烟的改造。

这是改善民生的重要措施,但已经完成WGGH是没有地方政策指导和约束条件下进行的,目前是否符合当地政策需要重新评估。

(3)回收水资源。

我国相当一部分燃煤机组建设在缺水地区。

燃煤电厂排放大量的“白烟”的同时也会消耗大量的水分。

以一台300MW机组为例,满负荷工况下通过烟囱排放的水分约150吨/小时,如果通过冷凝消白的方案,每小时
可回收20~40吨/小时的烟气凝结水[1]。

2 主要治理技术路线
存在原理性差别的技术流派的主要有如下三种:
(1)烟气再热:通过对饱和净烟气进行加热升温,通过使烟气有一定的不饱和度实现消除或减轻“白烟”,但本身不会减少烟气中水蒸气和污染物的排放量,在要求比较高时需要较高的能耗。

(2)降温冷凝除湿:通过降低净烟气温度,进而减小烟气蒸汽饱和度,析出烟气过饱和部分水蒸气并进行回收,可以减少烟气中水蒸气和污染物的排放量,但要达到完全消除“白烟”,需要较大的初投资。

(3)冷凝—再热:含降温冷凝除湿和烟气再热两部分,先通过烟气降温除湿降低烟气蒸汽饱和度并去除部分污染物,再进行加热升温,可以减少烟气中水蒸气和污染物的排放量,相同“白烟”治理要求时,烟气再热升温幅度比直接加热要小,能耗较低。

3 技术方案
3.1 方案选择
排烟温度既有冷凝后烟温要求,也有升温后温度要求的电厂只能采用烟气冷凝再热技术路线。

对于在电除尘前已装有低低温省煤器机组,需要在烟囱入口增设烟气加热器。

所回收热量直接加热冷凝后净烟气,如有多余(夏季),不足部分作为余热进行回收,如有不足(冬季),不足部分由低加凝结水补充。

塔内浆液冷凝技术的优势:
①换热效率高:浆液换热为水/水专用换热器,浆液/烟气为无端差混合换热;降温段/升温段为专用换热器,效率高,端差小;②烟道阻力增加小。

浆液侧阻力约为0.9米水柱,即使配套WGGH,烟气再热时降温段和升温段换热器烟气侧总阻力也会减小,运行功耗小,投资成本低;③冷凝水析出过程在吸收塔内、除雾器前,不需要另设除雾器。

劣势:
烟气中冷凝下来的凝结水与浆液无法分离,直接进入吸收塔,对脱硫水平衡有影响。

目前决水平衡问题的措施是将部分脱硫浆液抽出进行旋流、过滤设备的净
化,达到作为除雾器冲洗水的标准,替代原除雾器冲洗水,减少脱硫吸收塔进水,但上述措施并无运行业绩。

烟气冷凝器通常按最不利条件设计,即冷却水温取冬夏季的高温点,特别是冬季,冷却水温低,烟气温度可以冷却至明显低于设计温度(47℃或45℃),如不能解决,则需要增设管道回路或i冷却循环水泵用变频泵。

优势:
冷凝回收的水可以单独收集处理回用,不影响脱硫水平衡;
系统独立,不影响其他设备运行。

劣势:
换热器选用腐蚀能力强的材质时,通常存在体积大、造价高的问题。

换热器后需增设烟道除雾器。

换热器和除雾器均会产生一定系统阻力,会产生一定的电耗,在引风机裕量不足的情况下还需进行风机改造。

3.2 塔内冷凝技术的水平衡问题
脱硫塔出口温度即为环保政策要求温度,该方案存在的最大问题是FGD的水平衡问题。

影响脱硫塔水平衡的问题有:
脱硫塔进水:原烟气带水、制浆水、氧化风机冷却水、真空泵/滤布水溢流、密封水、除雾器冲洗水、管道冲洗水等;
脱硫塔出水:净烟气带水、石膏结晶水、脱硫废水排放、去捞渣系统等。

该方案实施的前提条件是解决脱硫水平衡问题,主要措施是:
将泵的冷却循环水等进塔水通过水的梯级利用,减少脱硫塔进水水量,改变粗放式运行模式;
通过旋流、过滤等净化措施对脱硫塔浆液进行净化,形成的净化后的浆液替代除雾器冲洗水,减少脱硫塔进水。

存在的风险是用净化后浆液作为冲洗水有除雾器和喷嘴堵塞问题,冲洗阶段雾滴为高盐废水,可溶性盐排放量大。

3.3 塔外冷凝技术换热器选择
冷凝器是湿烟羽综合治理新增非传统设备,其造价和稳定运行决定了整个系
统的安全穩定运行。

目前,最常用的是氟塑料、氟塑钢管式换热器和PTH板式换热器等,选择的原则是工程造价、现场安装、运行费用和安全温度运行等因素,由机组具体条件决定。

4 结束语
减排可溶性性盐、气溶胶、微细颗粒物等污染物排放,具有良好的环境效益。

参考文献
[1] 钱海平.火力发电技术的发展方向和设计优化[J]浙江电力,2006,25(3):23-26.。

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