液压滑阀卡紧力

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三级项目-液压滑阀卡紧力

三级项目-液压滑阀卡紧力

三级项目-液压滑阀卡紧力机械工程学院液压流体力学课程三级项目液压滑阀中液压卡紧力的计算与分析组员:指导教师:2013/10/18前言在实际生产设备中安装的滑阀式换向阀, 在使用中经常出现动作失灵的现象, 经检查是滑阀阀芯“卡死”。

一般会有如下几个原因:(1)由于加工工艺不完善。

零件加工工艺和磨损等原因,柱塞为圆锥型。

阀芯和阀套的滑动副之间有一定的间隙, 在正常充满油液的条件下, 摩擦力应该是很小的, 但是由于加工锥度的原因, 在圆柱滑动副的密封长度内, 各个截面上的环形缝隙中的流体压强分布不均, 对柱体产生侧向力, 这个侧向力使得阀芯和阀套之间产生摩擦力导致了滑阀卡紧现象。

(2)由于液压油污染,液压元件受污染物的磨损和侵蚀使摩擦副摩擦变形,从而产生不同心度,也会产生液压卡紧。

(3)系统工作参数偏高。

系统工作压力偏高,使磨损加剧,使阀体,阀芯产生形状误差,阀的泄露增大,引起油液和阀的温升偏高,阀芯处于高温的油液中,温升速度远大于阀体,使得配合间隙减少,甚至发生卡紧。

本文详细推导了滑阀卡紧现象的相关公式, 并借助这些公式说明了阀芯“卡死”产生的原因, 并提出了相关解决方案。

第一章液压阀上的作用力液压阀的阀芯在工作过程中所受的作用力是多种多样的,掌握各种作用力的特点及计算方法是分析液压阀的基础。

下面将介绍液压阀设计中常见的集中作用力。

1-1 液压力液压元件中,由于液体重力引起的液体压力相差对于液压力而言是极小的,可以忽略不计。

因此,在计算时认为同一容腔中液体的压力相同。

作用在容腔周围固体壁上的液压力F的大小为 p式1-1 FPd,pA,,A当壁面为平面时,液压力F为压强p与作用面积A的p乘积,即 FpA,p1-2 液动力立体经过阀口时,由于流动方向和流速的变化造成液体动量的改变,使阀芯受到附加的作用力,这就是液动力。

在阀口开度一定的稳定流动情况下,流动力为稳态液动力;当阀口开度发生变化时,还有瞬态液动力的作用。

液压滑阀阀芯卡阻现象原因分析

液压滑阀阀芯卡阻现象原因分析

液压滑阀阀芯卡
的产生原因 , 主要有以下三个方面 :
1) 加 工制 造精度 。阀芯和 阀体 ( 阀套 )的 加工 、装 配
精度不 高 ,阀芯 的 圆柱度 、锥 度 以及表 面粗 糙度 等 因素 ,
都容易 引起 液压滑 阀在 工作时 出现 阀芯卡阻现 象 。 2)外界污染 物侵入 。液压 系统 在加工 制造 以及 安装施 工阶段 ,如果不严格 检查 和防护 ,那么 系统 中残 留的外界污
染物。 图1有锥度的 同心环缝
在实际工程 中同心环缝 的情 况较少 ,而偏心 的较 多。如
3 ) 液 压 卡阻 。液压 滑 阀 阀芯 在 阀体 ( 阀套 )内移 动 时 ,两者之 间的粘性 摩擦力是很小 的 , 不影 响阀芯的动作 。 但是实践证 明 ,阀芯 在阀体 ( 阀套 )内从静 止到运动的过程
液 压 滑 阀 阀芯 卡 阻现 象 原 因分 析
张 相 臣
( 太原通泽重工有限公 司。山西 太原 0 3 0 0 3 2 )
【 摘要】 文章从工程 实际 出发 ,结合生产现场调试经验 ,应用流体力学相关理论 ,对在液压 系统 中广泛使 用的液
压滑阀的阀芯卡阻现 象进行 了理论分析 。
【 关键词】液压滑阀;阀芯卡 阻;MA T L A B

48 一
代 上业 价不 u 1 舌思 1 L
总 第s 4 期
M ode r n I nd us t r i a l Ec ono my a nd I n f or ma t i o ni z a t i on
T ot a l of5 4
如 图2 所 示 ,取 0 : o 和0 = 两个位置来分 析 ,显然对 于 轴 向长度范 围内任意一 点 x 来说 , 0 _ 0 处 的h 值 小于 0 - _ , / i - 处

5思考题与习题jieda

5思考题与习题jieda

§5. 液压控制元件一、填空题1、常见压力控制阀有溢流阀,减压阀,顺序阀,压力继电器。

2、溢流阀的作用是溢流和稳压。

当溢流阀的入口处压力小于阀的调定压力时,阀口关闭;当阀的入口处压力达到阀的调定压力时,阀口开启,此后阀的入口处压力保持稳定。

溢流阀为入口压力控制,阀口常闭,先导阀弹簧腔的泄漏油与阀的出口相通。

3、先导式溢流阀的结构由先导阀和主阀组成,其中先导阀主要用于调整和控制压力,而主阀主要作用是溢流。

4、溢流阀在液压系统中,有溢流稳压、安全保护、泵卸荷和远程调压等应用。

5、溢流阀的进口压力随溢流量变化而波动的性能称为压力流量特性,性能的好坏用调压偏差或开启比、闭合比评价。

显然调压偏差小好,开启比和闭合比大好。

6、定值减压阀为出口压力控制,阀口常开,先导阀弹簧腔的泄漏油必须单独接油箱(外泄口)。

定值输出减压阀,当阀的进口压力小于阀的调定压力时,阀处于非工作状态,阀口全开;当阀的进口压力等于或大于阀的调定压力时,阀处于工作状态,阀的出口处压力等于调定压力。

7、顺序阀依控制压力的不同,分为内控式和外控式。

当控制压力小于顺序阀的调定压力时,阀口关闭,当控制压力达到阀的调定压力时,阀口开启。

8、节流阀是依靠改变阀口通流面积大小来控制油液流量大小,从而用来控制液压系统中执行元件的运动速度。

节流阀在实际使用过程中,流量大小还受到负载变化和温度变化的影响。

因此,人们设计出调速阀,它由定差减压阀和节流阀串接组合而成。

旁通型调速阀是由差压式溢流阀和节流阀并联而成。

9、单向阀的主要作用是只允许液流正向流动,反向截止。

液控单向阀,当控制口X未通压力油时,阀只允许液流单向流动。

当控制口X通入压力油时,阀允许液流双向流动。

10、换向阀的控制方式有手动,机动,电磁,液动,电液。

11、三位换向阀常用的中位机能有O,H,M,P,Y五种类型。

12、在电液换向阀中,先导阀为电磁阀,主阀为液动阀。

13.多路换向阀是一种两个以上换向阀组合而成手动换向阀,常用于工程机械等要求的设备中。

液压猾阀卡紧现象的原因及对策浅析

液压猾阀卡紧现象的原因及对策浅析
维 修 总 用 时 的2 % 以上 。 效 避 免 液 压 卡 紧 现 象 , 降 0 有 可
低 维 修 费 用 , 大 地 提 高 工 作 效 率 】 极 。
1 液压卡紧现象 的成 因分析f3 2】 ,
1 1 径 向 力 不 平 衡 引 起 的 液 压 卡 紧 .
产 生液 压卡 紧 的主要 原 因是 滑 阀副几 何形 状误 差
和 同 心, 液 压 力 引 此
起液 压卡 紧 。 芯 上 产生 径 向不平 衡 液压 力 ( 称 液压 阀 或 侧 向力 ) 各种 情 形 , 图1 示 。 的 见 所 图 1a 为 阀芯 与 阀孔 无 几 何 形状 误 差 , 心 线 平 () 轴
装等原因, 阀芯 在 阀 孔 中 倾 斜 , 向 不 平 衡 力 和 转 矩 都 径
比较 大 。
卡 紧时 , 对 阀 的工作 性 能产 生很 大 的影 响 。 度 的液 会 轻
压卡 紧 , 液 压元 件 内的相对 移 动件 ( 阀芯 、 片 、 使 如 叶 柱 塞 、 塞 等 ) 动 时 的摩 擦阻 力增 加 , 成 动作 迟缓 , 活 运 造 甚
液压 卡紧 ;
高 。 芯 处 于 高 温 的油 液 中 , 升 速 度远 大 于 阀 体 ( 阀 温 阀
块 )使 得 配 合 间 隙 减 少 , 至 发 生 卡 紧 。 , 甚 系统 工作 流量偏 大 , 阀从 通 到 断 、 断 到 通 或 换 向 从
时 , 于 液 动 力 对 阀 芯 有 很 大 的 冲 击 , 阀 芯 偏 离 中 心 由 使 位 置 , 生 液压 卡紧 。 产
干摩 擦 。
通 过 分 析 , 们 可 以 看 到 阀 芯 带 有 倒 锥 、 芯 在 阀 我 阀
图 1 C 为 阀 芯 带 有 顺 锥 , 芯 与 阀孔 轴 线 平 行 , () 阀 并

液压换向阀阀芯卡紧故障分析

液压换向阀阀芯卡紧故障分析

液压换向阀阀芯卡紧故障分析目前,液压系统中广泛使用的各种液压换向阀中,均存在着阀芯卡紧现象。

其中有液压卡紧,也有机械卡紧。

为解决液压卡紧,国内外都在设计中采用阀芯外工作表面加工若干个平衡槽的办法,其效果很好。

对于机械卡紧也都制定了一些相应的技术规范来限制其配合间隙和偏心量等主要影响因素。

但尽管这样,卡紧现象仍时有发生,下面就卡紧产生的原因和解决办法作详细讨论。

1 产生卡紧的原因1.1 液压卡紧来自滑阀副几何形状误差和同轴度误差所引起的径向不平衡压力,即液体在高压下通过偏心环状锥形间隙,并且沿液体流动方向缝隙是逐渐扩大的,这时就会产生通常所说的液压卡紧现象。

1) 阀芯因加工误差而带有倒锥(锥体大端朝向高压腔),在阀芯与阀孔中心线平行且不重合时,阀芯受到径向不平衡力的作用。

使阀芯和阀孔的偏心矩越来越大,直到两者表面接触而发生卡紧现象。

此时,径向不平衡力达到最大值。

2) 阀芯无几何形状误差,但是由于装配误差使阀芯在阀孔中歪斜放置,或者颗粒状污染物凝聚楔入阀孔与阀芯的间隙,使阀芯在孔中偏斜放置,产生很大的径向不平衡力及转矩。

3) 在加工或工序间转移过程中,将阀芯碰伤,有局部凸起及残留毛刺。

这时凸起部分背后的液压流将造成较大的压降,产生一个使凸起部分压向阀孔的力矩。

这也是液压卡紧的一种成因。

4) 设计时为防止径向不平衡力的产生,杜绝液压卡紧,在阀芯上开若干个环形槽,以均衡阀芯受到的径向压力,一般称为平衡槽。

但在加工中有时环形槽与阀芯不同心;或由于淬火变形,造成磨削后环形槽深浅不一,这样亦会产生径向不平衡力导致液压卡紧。

1.2 机械卡紧换向阀在使用中除发生液压卡紧外,有时还会发生机械卡紧,机械卡紧一般有下列原因。

1) 液压油中的污染物(如砂粒、铁屑、漆皮)楔入阀芯与阀孔间隙使之卡紧。

2) 阀芯与阀孔配合间隙过小造成卡紧。

3) 对于手动换向阀,由于其结构上的原因,阀芯、阀孔都较长,因而存在着直线度误差。

又由于残余应力的存在,有时会使阀芯在使用中产生弯曲,严重时阀芯与阀孔间会产生较大的接触压力,阀芯运动时产生摩擦,造成阀芯运动阻滞,产生机械卡紧。

仿真分析液压卡紧现象

仿真分析液压卡紧现象

仿真分析液压卡紧现象1、仿真分析方法基于Fluent软件对液压卡紧现象进行仿真分析。

首先利用Inventor软件建立带有锥度的间隙密封卡紧模型,使用ICEM对模型流体域进行网格划分,最后采用Fluent对网格模型进行压力场仿真,对获取的数据进行分析计算,得到最优的间隙密封结构。

2、模型参数滑阀卡紧力仿真几何模型以阀芯、阀套间隙密封中流场为基型,采用三维模型的形式。

模型的基本参数为:密封长度为20mm,阀套的直径为20.05,阀心的大端直径为20.01,小端直径为20mm。

顺锥模型示意圈如图所示,其中1d 、2d 、0D 、e 别为小端直径、大端直径、阀套孔直径、偏心量,1P 、2P 为进出口压差,参数设置如前文所述。

将倒锥模型导入到Fluent 软件中。

滑阀间隙密封内部流场仿真分析结果如图所示,图1为阀总表面压力分布图,图2为模型上下对称面压力分布曲线。

由图可知,压力沿X轴从12Mpa 到2MPa 依次减小,由于仿真模型的偏屯、量是沿着Y轴正方向,根据前文的理论分析可知,由于阀忘下对称面间隙高度小,压力下降慢,故下对称面的压力高于上对称面压力,与仿真结果一致,如图所示。

最终会产生一个使阀芯沿Y轴负方向运动的力,使阀,芭对中。

在Fluent 中设置力监测器,得出阀芯沿Y轴的受力为14.31N ,使阀巧对中。

因此,阀芯的顺锥模型有利于滑阀的对中。

倒锥模型与顺锥模型结构上基本相同,只是在阀芯的安装方向上有所不同,倒锥模型阀狂大端朝向高压进口腔。

将模型导入到Fluent中,边界条件与顺锥设置相同。

由图可知,压力在阀巧表面沿X轴方向依次减小,但是分布并不均匀,滑阀上对称面压降比上对称面的压降慢,在曲线上显示为上对称面曲线在下对称面曲线上方,两曲线形成一封闭区域,由公式可知,封闭区域对阀拉圆周表面积分即为阀巧卡紧力大小。

在Fluent中设置力传感器,监测得到阀孩受到的卡紧力为12.20N,方向沿着Y轴正方向,最终会使阀总向阀孔底侧壁面移动,直到卡死。

高精度液压滑阀卡紧问题分析与改善

高精度液压滑阀卡紧问题分析与改善

1 液压 滑 阀卡 紧现 象的 表现 形式
液压 滑 阀卡紧 现象 主 要分 为 两个 部 分 :机 械 卡 紧 、液压卡 紧。
2 5 零件 清 洗不彻 底 .
由于液压系统属于密闭 的管路系统 ,加工过程 中 残留的细小铁屑 、杂质颗粒 ,特别是阀芯 、阀套在精
1 1 机 械 卡 紧 . 机械卡 紧是 指在滑阀装配过程 中阀芯与 阀套之 间
间隙增大 ,容积效率降低 ,内泄漏增大 。在生产实践 中 ,柱塞泵有时会 由于使用不 当或油液污染等原 因容 积效率从 9 % 以上 降低 到 8 % ,甚至更 低 ,根据 功 5 5 率损耗公式 P=Q 漏 量×△ 系 压 计 算 ,系 统 的发热 泄流 p统力 就 比较显著 。判 断油泵容 积效率 是否 明显降低 ,首先 是开机一段 时间油泵表 面温度 会升 高 ,达到 6 5℃ 以 上 ,或者通过油箱加油 口可观察 到通入 油箱 的油泵泄 油 口流量较 大 ;其 次是 系统执行 机构因油泵容积效率 降低 速度会 比以往 降低 。解决的措施是 ,当油泵温度 太高时 ,将 油泵相对的两个泄油 口并联到系统 的回油 管 中,对油泵进行强制冷却 。如果 由于流量减小影 响 到执行机 构动 作 ,就 只 能更换 油 泵 配件 或者 是 油泵
2 1 年 9月 01
机 床与液压
M ACHI NE TOOL & HYDRAULI CS
Sp2 l e . 01 Vo . 9 No 8 1 3 .1
第3 9卷 第 1 8期
D :1 . 9 9 jis. 0 1—3 8 . 0 1 1 . 3 OI 0 3 6 / .sn 10 8 12 1. 80 8
收 稿 日期 :2 1 0 0 0 0— 9— 2

液压控制阀常见故障及处理

液压控制阀常见故障及处理
(4)电气线路故障
(1)检查电气线路接通电源
(2)检修、更换
(3)更换
(4)检修
4.装错
进出油口安装错误
纠正
5.液压泵故障
(1)滑动副之间间隙过大(如齿轮泵、柱塞泵)
(2)叶片泵的多数叶片在转子槽内卡死
(3)叶片和转子方向装反
(1)修配间隙到适宜值
(2)清洗,修配间隙达到适宜值
(3)纠正方向
(二)压力调不高
高(3)油温过高,油液中产生胶
质,粘住阀芯而卡死
(4)油液粘度太咼,使阀芯移动困难而卡住
(1)过滤或更换
(2)检查油温过高原因并消除
(3)清洗、消除油温过高
(4)更换适宜的油液
6.安装不良
阀体变形
1)安装螺钉拧紧力矩不均匀
2)阀体上连接的管子,别劲”
1)重新紧固螺钉,并使之受力均匀
2)重新安装
7.复位弹簧不符合要求
(1)更换弹簧
(2)修配或更换零件
(3)调压后应把锁紧螺母锁紧
(六)振动与噪声
1.主阀故障
主阀芯在工作时径向力不平衡,导致性能不稳定
1)阀体与主阀芯几何精度差,棱边有毛刺
2)阀体内粘附有污物,使配合间隙增大或不均匀
1)检查零件精度,对不符合要求的零件应更换,并把棱边毛刺去掉
2)检修更换零件
2.先导阀故障
(1)锥阀与阀座接触不良,圆周面的圆度不好,粗糙度数值大,造成调压弹簧受力不平衡,使锥阀振荡加剧,产生尖叫声
(2)调压弹簧轴心线与端面不够垂直,这样针阀会倾斜,造成接触不均匀
(3)调压弹簧在定位杆上偏向一侧
(4)装配时阀座装偏
(5)调压弹簧侧向弯曲
(1)把封油面圆度误差控制
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一、液压滑阀中液压卡紧力的计算与分 析的研究现状
现在世界范围内对液压卡紧力的研究主要集中在一下几个方面:
1.开均压槽,抵消液压卡紧力。国外的许多知名公司取消了在柱塞副中开均压槽的 做法,如Rexroth公司等。但这并不能说明柱塞副中液压卡紧力的危害不大。这些知 名公司的零件加工精度极高,柱塞与缸孔的锥度可以说是微乎其微,其液压卡紧力 相当的小,已不足以影响其性能和寿命,因而采取了这种降低成本的做法。 2. 利用柱体的锥度来获得对中力。凡是流向固定不变的圆柱滑动副,均可采用锥 度来获得对中力,这样滑动副的摩擦力能减得很小。在某些情况下,我们也可在结 构上采取措施,使流向要改变的滑动副始终产生对中力,成为低摩擦滑动副。这种 结构方案的油缸活塞滑动副已成功地应用于飞行模拟器和医疗器械 3.利用“颤振”减小卡紧力。使柱体与套之间产生某种微小位移的“颤振”运 动,这可以比较有效地消除库伦摩擦,使柱体处于摩擦力较低的动摩擦状态,并且 可以防止柱体由于停留时间过长而产生卡紧力。对于采用电一机械转换器作为控制 器件的电液伺服阀、电液比例阀,这是一种普遍采用的方法。
(四)、油液中杂质楔入配合间隙:
油液中的污垢颗粒和缝隙阻塞现象也是引起液压卡紧的重 要原因, 如果使用过滤精度为10μ m左右的滤油器就能有效地 防止卡死现象。
(五)、滑阀移动时的附加阻力:
与径向力产生的同时, 有时阀芯或阀套在工作压力下产生弹 性变形的附加阻力, 以及在阀芯和阀套间隙中液体边界层产 生的附加阻力。这些阻力使阀芯运动产生轴向卡紧。 当油温升高阀芯与阀孔的膨胀系数不同, 而阀芯卡住现 象也时有发生
Байду номын сангаас
1.开均压槽 2.改进设计方法 3.利用“颤振”减小卡紧 4.提高机加工和装配质量 5.提高油液清洁度,防止油液污染
1.开均压槽
减小液压滑阀卡紧力简单而行之有效的 方法是在圆柱体上或阀套缸筒等内孔开平 衡压力的槽(均压槽) ,因为即然产生液压卡 紧力的原因是圆柱体上压力分布不均匀,则 开了均压槽就能使圆柱体上不同压力区互 相沟通,使压力分布趋于均匀,这个问题就得 到解决。 根据实践证明,在阀芯上开一条槽可使卡 紧力减小到无均压槽的58 % ,开3条槽可降 到24 % ,这就是滑阀阀芯和某些柱塞上都开 有环状槽的道理。
液压滑阀中液压卡紧力的 计算与分析
学院:机械工程学院 专业:09卓工机电控制 组员:苏国青 孙景龙 王志辰 王娟 张志壮 指导教师:高殿荣
项目目的:
学习和掌握偏心环形缝隙中的相关公式及理 论在液压滑阀中液压卡紧力的计算与分析中 得应用,掌握减小液压卡紧力的方法。
项目要求:
1.查阅相关文献,综述液压滑阀中液压卡紧力的 计算与分析的研究现状 2.分析压滑阀中液压卡紧力产生的原因 3.计算和分析压滑阀中液压卡紧力的大小 4.给出减小液压滑阀中液压卡紧力的措施并加以 分析
(一)、径向不平衡力引起的液压卡紧
阀芯与阀孔都是完全精确的圆柱形, 径向间隙中不存在任何 杂质, 径向间隙处处相等, 这种理想状态在实际生产中难以实现, 所以存在径向不平衡液压力,计算公式 :
F 的方向和偏心方向一致, 即F方向向 下, 将阀芯进一步向下压向阀体孔壁。 当e =Δ =h2/h1时, 阀芯出现“卡死现 象”
二、液压滑阀中液压卡紧力产生的原因:
1.定义:液压卡紧是由于液体流过 阀芯阀体间的配合间隙时, 作用在 阀芯上的径向不平衡力使阀芯卡住 而产生的现象 2.原因: 1)径向不平衡力引起的液压卡紧 2)阀芯阀孔加工质量差引起的液 压卡紧 3)油液中极性分子的吸附作用 4)油液中杂质楔入配合间隙 5)滑阀移动时的附加阻力
2.改进设计方法
(1) 可以将阀芯适当部位加工成锥形, 将阀芯沿高压侧向低压侧方向做成微小 顺锥度,即小端在高压侧,大端在低压侧, 直径只差1~3μ m。这时阀芯对阀孔中 心有自行调整的性能,使阻力减小,但这 种方法工艺复杂。 (2) 由干式电磁铁改为湿式电磁铁,电 磁铁的推杆由动密封改为端面静密封, 摩擦阻力减小,阀芯移动灵活。
3.利用“颤振”减小卡紧力
使柱体与套之间产生某种 微小位移的“颤振”运动,这可 以比较有效地消除库伦摩擦,使 柱体处于摩擦力较低的动摩擦 状态,并且可以防止柱体由于停 留时间过长而产生卡紧力。对 于采用电- 机械转换器作为控 制器件的电液伺服阀、电液比 例阀,这是一种普遍采用的方法。 在输入的控制信号上叠加一个 频率为50~200 Hz ,幅值不超 过额定电流20 %的正弦或其他 波形的颤振电流,就可以获得满 意的效果。
4.提高加工质量
(1) 尽可能减小热处理的变形量。 (2) 热处理后的中心孔在精加工前一定要仔细研磨修整, 以获得较高的表面质量和较小的形位公差; (3) 精加工后应仔细消除毛刺,锐边倒钝。保证锐边的 部位不应倒角和修圆,以免影响轴向尺寸,如伺服阀中的 控制边等; (4) 修复阀孔精度时一般采用研磨和珩磨。阀孔成批加 工时,采用金刚石铰刀,可以提高形位公差及尺寸精度; (5) 结合面各联接螺钉的紧固力应均匀,以免组合螺栓 预紧力过大; (6) 严格执行装配工艺规程。实测各相配件的尺寸和形 位公差,根据要求选配间隙; (7) 严格控制阀芯和阀孔的制造精度,圆度和圆柱度的 控制。
(二)、阀芯阀孔加工质量 差引起的液压卡紧:
(1) 由于机床不精确, 加工的阀芯有锥度, 当锥度大 端在高压腔, 便形成液压卡紧。 (2) 阀芯热处理后, 没有时效处理, 时间一长,内应力 释放而变形, 产生阻力。 (3) 阀芯(阀孔) 轴向拉毛而产生径向不平衡液压力。 (4) 阀芯锐边因盖碰形成突起, 而产生液压力矩, 突 起部分压向阀孔。 (5) 阀芯台肩环形槽是在热处理前加工的, 阀芯热处 理后再精加工, 有可能使环形槽深浅不一致,而产生径 向不平衡液压力。 (6) 阀芯台肩的环形端面与轴线垂直度误差大,易产生 阀芯转动力矩, 若阀芯与阀孔间隙较小, 阀芯容易卡 住。
三、径向不平衡力引起的液压卡紧力计算公式:
阀孔和具有锥度长为L的阀芯间隙
h1 h 01 e cos
h 2 h 0 2 e cos
h 01 h 0 2 —阀孔与阀芯同心时进出口间隙高度; e—偏心距; p —两端液压差。

h0 / h0
1
2
当 h 01 e
在液压技术中计算液压卡紧力时,为使阀芯安全工作可近似估算为
F 0 .27 Ld p
出卡紧力后可由阀芯与阀孔的摩擦系数来计算推动阀芯所必需的轴向推 力,以作为液压阀设计的依据。
例题计算:
四、减小液压滑阀卡紧力的措施
由于加工圆柱体或阀套缸筒等内孔时不可能绝对无锥度,圆柱 滑动副间隙中,除了少数特例外,流体往往不可能固定单一的流 向,所以卡紧力是客观存在的,只能采取措施减小它。
(三)、油液中极性分子的吸附作用:
不平衡径向力使阀芯向阀孔一边靠近, 因而产生阻碍阀芯 运动的摩擦力。一段时间后, 轴向卡紧力突然增加, 甚至在卸 压后仍紧密地粘附在孔壁上,这是由于油液中的极性分子(如油 性的酸类物质)堵塞所致。在高压下, 轴向卡紧力总是迅速产生 (高压下停留8~60 s) , 然后趋向一最大值。卸压后,轴向卡紧 自然消失的时间比形成的时间稍长。
5.提高油液清洁度,防止油液污染
维护保养要严格执行各项制度和规程。提高 油液清洁度,防止油液污染,对普通控制阀, 要求油液的过滤精度不低于0. 03 mm。(主 要针对问题:油液中极性分子的吸附作用, 油液中杂质楔入配合间隙。)
结束语:
液压系统中液压换向阀滑阀的液压卡紧现 象是共性问题,不仅换向阀有,其他液压控制 阀也存在。只要利用一些相关的技术,如在 阀芯或阀孔上开均压槽、利用柱体的锥度来 获得对中力以及使滑动副产生“颤振”运动 等措施限制其配合间隙、偏心量及径向不平 衡压力等主要影响因素,就可以减少甚至消 除液压卡紧现象。
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