继电保护动作分析报告

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继电保护检验报告标准

继电保护检验报告标准

继电保护检验报告标准1. 引言继电保护是电力系统中非常重要的一项安全措施,用于检测电力系统中的故障,并在故障发生时及时地切除故障部分,以保护电力设备的安全运行。

为了确保继电保护装置的可靠性和正确性,对其进行定期的检验和测试是必要的。

本文档旨在制定继电保护检验报告的标准,以确保检验报告的准确性和可读性。

2. 检验报告的组成继电保护检验报告应包括以下几个主要部分:2.1 检验报告概述在检验报告的开头,应对该次检验的背景和目的进行简要介绍。

同时,还应列出本次检验的基本信息,如检验日期、检验人员、被检继电保护装置的基本信息等。

2.2 检验结果总结该部分应对本次检验的结果进行总结,简要说明继电保护装置的工作状况是否正常,是否存在故障或问题。

如果存在问题,应详细描述问题的性质和严重程度。

2.3 检验过程描述该部分应详细描述本次检验的具体过程,包括使用的测试仪器、测试方法、测试参数等。

同时还应记录任何测试中的异常情况和操作问题。

2.4 效果验证继电保护检验报告中应包括继电保护装置的效果验证结果。

通过对电力系统中模拟或实际故障的检验,验证继电保护装置的动作准确性和响应速度。

具体的验证方法和效果评估标准应在该部分进行详细描述。

2.5 问题与建议如果在检验过程中发现了问题或存在改进的建议,应在此部分进行详细说明。

对于存在的问题,应提出解决方案或改进措施,并给出改进的优先级和时间表。

3. 报告编写要求继电保护检验报告的编写应符合以下要求:3.1 格式要求检验报告应以Markdown文本格式编写,便于版本管理和阅读。

应使用合适的标题、字体和格式,使报告内容易于理解和查找。

3.2 文字描述报告中的文字描述应准确明了,排版整齐有序。

对于检验过程中的问题和异常情况,应提供详细的描述和分析。

对于效果验证的结果,应包括数据和图表,以便更直观地展示检验结果。

3.3 结论明确报告的结论部分应对本次检验的结果进行明确的陈述,确保读者能够清楚地理解继电保护装置的状况和存在的问题。

继电器特性测量实验报告(3篇)

继电器特性测量实验报告(3篇)

第1篇一、实验目的1. 了解继电器的基本分类方法及其结构。

2. 熟悉常用继电器(如电流继电器、电压继电器、时间继电器、中间继电器、信号继电器等)的构成原理。

3. 学会调整、测量电磁型继电器的动作值、返回值,并计算返回系数。

4. 测量继电器的基本特性。

5. 学习和设计多种继电器配合实验。

二、实验原理继电器是一种利用电磁原理实现自动控制的开关装置,广泛应用于电力系统、自动化控制等领域。

本实验主要研究电磁型继电器的特性,包括动作值、返回值、返回系数等。

三、实验仪器与设备1. 电磁型继电器2. 电流表3. 电压表4. 调压器5. 滑线电阻6. 电源7. 接线板四、实验步骤1. 接线:按照实验电路图连接电路,确保接线正确无误。

2. 整定动作值:将电流继电器的动作值整定为实验要求值,例如1.2A。

3. 测量动作值:打开电源,调节调压器使电流表读数缓慢升高,当继电器动作时(动作信号灯亮),记录此时电流表的读数,即为动作值。

4. 测量返回值:继电器动作后,调节调压器使电流值平滑下降,当继电器返回时(动作信号灯灭),记录此时电流表的读数,即为返回值。

5. 重复测量:重复步骤3和4,进行多次测量,记录数据。

6. 计算返回系数:返回系数 = 返回值 / 动作值。

7. 实验结束:关闭电源,断开所有连接线。

五、实验结果与分析1. 动作值:通过实验测量,得到电流继电器的动作值约为1.2A,与整定值基本一致。

2. 返回值:通过实验测量,得到电流继电器的返回值约为0.9A,与动作值相比有所下降。

3. 返回系数:通过计算,得到电流继电器的返回系数约为0.75,说明该继电器的返回性能较好。

4. 继电器特性:通过实验,可以观察到继电器在不同电流下的动作和返回情况,进一步了解继电器的特性。

六、实验结论1. 本实验成功测量了电流继电器的动作值、返回值和返回系数,验证了继电器的特性。

2. 通过实验,加深了对继电器原理和特性的理解,为后续学习和应用打下了基础。

(整理)电力系统继电保护实验指导书

(整理)电力系统继电保护实验指导书

实验一 阶段式过电流与自动重合闸前加速一、实验目的1、熟悉自动重合闸前加速保护的原理与接线。

2、掌握自动重合闸与继电保护的配合形式。

3、理解继电保护与自动重合闸前加速这种配合形式的使用场合。

二、实验说明重合闸前加速保护是当线路发生故障时,靠近电源侧的保护首先无选择性地瞬时动作,使断路器跳闸,尔后再借助于自动重合闸来纠正这种非选择性的动作。

重合闸前加速保护的动作原理可由图12-1说明,线路X-1上装有无选择性的电流速断保护1和过流保护2,线路X-2上装有过流保护4,ZCH 仅装在靠近电源的线路X-1上。

无选择性电流速断保护1的动作电流,按线路末端的短路电流来整定,动作不带延时。

过流保护2、4的动作时限按阶梯原则来整定,即t 2>t 4。

图 12-1 自动重合闸前加速保护原理示意图当任何线路、母线(I 除外)或变压器高压侧发生故障时,装在变电所I 的无选择性电流速断保护1总是先动作,不带延时地将1QF 跳开,尔后ZCH 动作再将1QF 重合。

若所发生的故障是暂时性的,则重合成功,恢复供电;若故障为永久性的,由于电流速断已由ZCH 的动作退出工作,因此,此时通过各电流保护有选择性地切除故障。

图12-2示出了ZCH 前加速保护的原理接线图。

其中1LJ 是电流速断,2LJ 是过流保护。

从该图可以清楚地看出,线路X-1故障时,首先速断保护的1LJ 动作,其接点闭合,经JSJ 的常闭接点不带时限地动作于断路器,使其跳闸,随后断路器辅助触点起动重合闸装置,将断路器合上。

重合闸动作的同时,起动加速继电器JSJ ,其常闭接点打开,若此时线路故障还存在,但因JSJ 的常闭接点已打开,只能由过流保护继电器2LJ 及SJ 带时限有选择性地动作于断路器跳闸,再次切除故障。

自动重合闸前加速保护有利于迅速消除故障,从而提高了重合闸的成功率,另外还具有只需装一套ZCH 的优点。

其缺点是增加了1QF 的动作次数,一旦1QF 或ZCH 拒绝动作将会扩大停电范围。

继电保护课程设计报告

继电保护课程设计报告

继电保护课程设计报告一、引言本报告旨在介绍继电保护课程设计的全面情况,包括设计目的、设计原则、设计流程、结果分析和总结等方面。

继电保护是电力系统中非常重要的一环,为了提高学生对于该领域的理解,本次课程设计旨在让学生深入了解继电保护的基本原理和应用。

二、设计目的本次课程设计主要有以下几个目的:1. 让学生了解基础电路理论和继电保护原理;2. 培养学生分析问题和解决问题的能力;3. 提高学生实验操作技能;4. 增强学生对于实际工作中应用知识技能的认识。

三、设计原则1. 突出实践性:本次课程设计注重实践操作,让学生通过实际操作来掌握知识点。

2. 突出系统性:本次课程设计注重系统性,将继电保护相关知识点串联起来,形成一个完整体系。

3. 突出创新性:本次课程设计鼓励创新思维,鼓励学生在实验过程中发现问题并提出改进方案。

四、设计流程1. 确定实验内容:根据继电保护的基本原理和应用,确定实验内容,包括过电压保护、欠电压保护、过流保护等。

2. 设计实验方案:根据实验内容,设计实验方案,包括搭建实验电路、确定实验参数等。

3. 实施实验操作:按照实验方案进行实际操作。

4. 分析结果并提出改进方案:对于实验结果进行分析,并提出改进方案。

五、结果分析1. 过电压保护:通过搭建合适的过电压保护电路,成功地对于过电压进行了检测和处理。

在测试中,当输入电压超过设定值时,继电器能够及时动作,切断负载电路。

2. 欠电压保护:通过搭建合适的欠电压保护电路,成功地对于欠电压进行了检测和处理。

在测试中,当输入电压低于设定值时,继电器能够及时动作,切断负载电路。

3. 过流保护:通过搭建合适的过流保护装置,成功地对于过流进行了检测和处理。

在测试中,当负载发生短路或过载时,继电器能够及时动作,切断负载电路。

六、总结通过本次课程设计,学生深入了解了继电保护的基本原理和应用,并通过实际操作提高了实验操作技能。

同时,学生在实验过程中发现了问题并提出改进方案,培养了分析问题和解决问题的能力。

220kV断路器非全相保护动作跳闸分析

220kV断路器非全相保护动作跳闸分析

220kV断路器非全相保护动作跳闸分析摘要:非全保护装置作为断路器的一种后备保护,其可靠性关系到电网稳定运行,通过对两起非全相保护动作故障分析,发现设备质量存在问题,提出相关处理措施及防范建议。

关键词:断路器;非全相保护引言在220kV及以上电压等级的电网中,普遍采用分相操作的断路器,为了保证输电线路的供电连续性,允许短时间非全相运行,如果长时间运行系统将会产生负序、零序分量,对电气设备产生巨大的危害。

所以在断路器机构本身广泛装设非全相保护。

但是由于非全相保护二次回路归继电保护专业管理,开关本体非全相继电器归检修班组更换。

造成了非全相装置本身得不到充分检测和维修。

本文就河北某500kV变电站2017年连续发生两起非全相保护误动事件进行分析并提出相应防范措施。

1 非全相保护动作原理断路器非全相保护作为断路器的后备保护,对断路器的正常运行起着非常重要的作用。

断路器非全相保护是指当断路器三相位置运行状态不一致时,由相关保护回路经一定延时后将断路器三相跳开,避免非全相运行带来严重危害。

非全相保护既可通过微机保护装置实现,也可通过断路器分合闸位置辅助触点接通来实现,三相分闸位置常闭触点并联、三相合闸位置常开触点并联,两部分触点串联,当断路器三相位置不一致时,回路导通启动时间继电器,经整定的延时出口三跳本断路器。

2 事故经过2.1广张Ⅰ线跳闸情况2017年7月11日事故发生前,变电站天气雷雨天,00点24分49秒,某变电站监控室事故喇叭响,监控机报:广张Ⅰ线251开关事故总信号,广张Ⅰ线线路保护RCS931跳C动作,广张Ⅰ线线路保护RCS931电流差动保护动作,广张Ⅰ线线路保护CSC-103D分相差动出口动作,广张Ⅰ线线路保护CSC-103D保护单跳启动重合动作,广张Ⅰ线线路保护CSC-103D三跳闭锁重合闸动作,广张Ⅰ线线路保护CSC-103D三相差动电流动作,广张Ⅰ线线路保护CSC-103D三相制动电流动作,广张Ⅰ线线路保护CSC-103D对侧差动出口动作,3#主变保护PST1200U中压侧负序电压动作,3#主变保护PST1200U低压侧负序电压动作,RCS-931BM保护动作光字牌亮,CSC-103D保护动作光字牌亮,事故总信号光字牌亮,监控机中251开关在断位。

变压器运行中的各种异常与故障原因分析报告

变压器运行中的各种异常与故障原因分析报告

变压器运行中各种异常及故障原因分析(1)异常声音正常运行时,交流电流通过变压器绕组,在铁芯中产生周期性交变磁通,引起硅钢片的磁质膨胀收缩,铁芯与叠片接缝间的磁力,绕组导线间的电磁力引起振动,“嗡嗡”声连续均匀,属正常现象。

如果变压器出现故障或运行不正常,声音就会异常。

主要原因是:1.变压器过载时,由于音调和音量较高,会发出沉重的“嗡嗡”声。

2.启动大功率负载时,如带电弧、可控硅的负载,负载变化较大,变压器因谐波作用瞬间发出“哇哇”声或“咯咯”间歇声,监测测量仪表时指针摆动。

3.当电网过电压时,例如中性点不接地,电网发生单相接地或电磁谐振时,变压器的声音比平时尖锐。

出现这种情况时,可以结合电压表的指示进行综合判断。

4.部分零件松动时,声音高于正常值,有明显杂音,但电流、电压无明显异常,可能是压紧铁芯的夹子或螺丝松动,加大了硅钢片的振动。

5.当变压器高压套管脏污、表面瓷漆脱落或有裂纹时,可听到“嘶嘶”声。

如果在夜间或阴雨天气看到变压器高压套管附近有蓝色电晕或火花,说明瓷件污染严重或设备线卡接触不良。

6.如果变压器部分放电或接触不良,会发出“吱吱声”或“爆裂声”,这种声音随故障位置的远近而异。

7.当变压器的某些部分由于铁芯的振动而发生机械接触时,会有连续而有规律的撞击声或摩擦声。

8.同时,当变压器有开水,温度急剧变化,油位上升时,应判断为变压器绕组短路或分接开关接触不良严重过热。

此时,应立即停止变压器进行检查。

9.变压器铁芯接地断开时会产生劈啪声,变压器绕组短路或对外壳放电时会有爆裂声。

严重时会发出巨大的轰鸣声,可能导致火灾。

(2)外观、颜色和气味异常变压器故障和各部件过热会引起一系列气味和颜色的变化。

1.防爆管防爆膜破裂会使水和湿气进入变压器,导致绝缘油乳化,变压器绝缘强度降低,可能是局部故障或呼吸器不良。

2.呼吸器硅胶变色可能是由于吸潮过多、垫片损坏、油腔进水过多等原因造成的。

3.瓷套管接线紧固部分松动,表面接触过热氧化,会造成变色和异味。

大工16春《电力系统继电保护实验》问题详解

大工16春《电力系统继电保护实验》问题详解

网络高等教育《电力系统继电保护》实验报告学习中心:浙院层次:专科起点本科专业:电气工程及其自动化年级: 15 年春季学号:学生姓名:实验一电磁型电流继电器和电压继电器实验一、实验目的1. 熟悉DL型电流继电器和DY型电压继电器的的实际结构,工作原理、基本特性;2. 学习动作电流、动作电压参数的整定方法。

二、实验电路1.过流继电器实验接线图2.低压继电器实验接线图三、预习题1. DL-20C系列电流继电器铭牌刻度值,为线圈___并联___时的额定值;DY-20C 系列电压继电器铭牌刻度值,为线圈__串联___时的额定值。

(串联,并联)2.电流继电器的返回系数为什么恒小于1?答:返回电流与启动电流的比值称为继电器的返回系数Kre,Kre=Ire/Iop,使继电器开始动作的电流叫启动电流Iop,动作之后,电流下降到某一点后接点复归,继电器返回到输出高电子,这一电流点叫返回电流Ire,为了保证动作后输出状态的稳定性和可靠性,过电流继电器和过量动作继电器的返回系数恒小于1。

在实际应用中,常常要求较高的返回系数,如0.85-0.9。

四、实验内容1.电流继电器的动作电流和返回电流测试表一过流继电器实验结果记录表2.低压继电器的动作电压和返回电压测试表二低压继电器实验结果记录表五、实验仪器设备六、问题与思考1.动作电流(压),返回电流(压)和返回系数的定义是什么?答:在电压继电器或者中间继电器的线圈上,从0逐步升压,到继电器动作,这个电压是动作电压,继电器动作后再逐步降低电压,到继电器动作返回,这个电压是返回电压,返回电流与启动电流的比值称为继电器的返回系数。

2.返回系数在设计继电保护装置中有何重要用途?答:确保保护选择性的重要指标,让不该动作的继电器及时返回,使正常运行的部分系统不被切除。

实验二电磁型时间继电器和中间继电器实验一、实验目的1.熟悉时间继电器和中间继电器的实际结构、工作原理和基本特性;2.掌握时间继电器和中间继电器的的测试和调整方法。

接地问题案例分析报告

接地问题案例分析报告

接地问题案例分析报告接地问题是指电气设备的接地存在问题,从而引发设备运行异常、继电保护动作、触电事故等一系列安全隐患。

接地问题是电力系统中常见的故障之一,对于保证设备安全运行和人身安全至关重要。

以下是一起接地问题案例的分析报告。

在某公司某天,值班设备巡检人员发现生产车间的一台主要设备出现异常情况,具体表现为设备电流突然增大,设备运行不稳定。

巡检人员随即将该情况进行了记录,并通知了维修人员进行处理。

维修人员接到巡检人员的通知后,立即赶到现场进行检修。

首先,维修人员对设备进行了全面的维修和检查,从电源线路、设备接线端子等方面进行了排查。

然而,令人疑惑的是,所有的线路和接线都是正常的,并没有发现设备故障的明显原因。

维修人员对设备进行了多次的开关和运行测试,发现设备的运行情况时好时坏,没有持续稳定运行。

维修人员在继续排查的过程中,注意到设备的接地线存在问题。

他们发现,设备的接地线路没有连接到地电极或接地网,而是单独埋设在地下,与其他的设备接地线路没有进行连接。

这种接地方式违反了设备的安全用电规范,容易引发接地系统的故障,造成接地不良的情况。

维修人员对接地问题进行了进一步的分析和解决。

他们重新设计了设备的接地线路,将其连接到地电极,并根据标准要求进行了接地电阻测试。

测试结果表明,设备的接地电阻符合要求,为良好的接地状态。

此后,设备的运行情况逐渐稳定,没有再出现异常情况。

通过此次接地问题案例的分析,我们可以总结出以下几点经验教训:1. 接地问题可能是设备运行异常的原因之一,应及时进行排查和解决。

在巡检和维修中,维修人员应对设备的接地线路进行仔细观察和检查,避免忽视接地问题。

2. 设备的接地应符合安全用电规范。

接地线路应与地电极或接地网进行连接,确保电流正常分流,防止异常电流的积累和传播。

3. 对接地问题的解决,应根据实际情况进行设计和操作。

根据设备的特点和工作环境,选择合适的接地方式和接地电阻值,确保设备的安全运行。

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b. 变压器重瓦斯保护动作 I. 变压器的重瓦斯正确动作比较好判断,有气体可燃一
定正确。
II. 重瓦斯不是正确动作,就是误动作,误动原因较多, 如:继电器问题、回路绝缘损坏、直流接地等。
② 变压器后备保护动作
a. 变压器中低压侧后备保护动作,一般是中压侧母线故障 (母线未装母差保护)。
b. 所在母线出线开关保护或开关拒动。
距离保护启动 B接地距离I段出口 故障类型和测距 距离后加速永跳 距离保护整组复归
无 阻抗0.26+j0.19Ω 测距-1 BN 4.10KM 阻抗 0.11+j0.19Ω

四. 保护动作原因分析
经检查保护录波数据发现,故障锁定在110kV双晟 线124线路侧,经相关部门联系得知,晟安电厂母线B 相避雷器爆炸(见图一),造成B相永久接地。由于晟 安电厂母差保护未投入(见图二),不能快速切除故 障,致使故障进一步延伸。又由于双晟线路保护仅投入 纵联差动保护,不投后备保护(注:定值未下),故 障不在线路差动保护范围内,故双晟线保护不动作。 由于本级保护未动作,保护越级至上一 级兑镇侧接地 保护II段动作,切除故障。110kV双康线122由于线路 保护CT极性反,致使本保护误动作,最终造成双池站 全站停电。
三.保护动作情况 金罗变电站110kV母差保护动作及故障切除时间: 1、110kV母差保护动作,故障发生时间4月30日7时48分
41秒252毫秒,相对时间3毫秒,B相故障,变化量差动跳 II母,切除161、102、169、171、165、163及母联开关; 20毫秒后稳态量差动再次跳母联; 21毫秒后稳态量差动 再次跳II母,短路故障电流约21kA。 116ms后A相故障, 稳态量差动动作跳I母,切除162、101、167、168、166、 164开关;119ms后变化量差动再次跳I母,短路故障电流 约12kA。
同时,220千伏罗临II线金罗侧纵联距离保护(装 置面板为CSC101B,实际程序为CSC101D)动作跳 268 C相断路器,重合成功。金罗侧268 C相断路器重 合成功后,临县侧纵联距离保护动作跳242 C相断路器, 随后金罗侧纵联距离与纵联差动保护零序后加速动作, 跳268三相断路器,纵联差动保护向临县侧发远跳命令, 临县侧收远跳令,跳242 A、B相断路器,最终罗临II 线停运。
2013年4月30日金罗220kV变电站110kV母线故障
一. 故障前运行方式如下:
220kV西母 220kV东母
10kV A母
202
201
200
8801
171
169 168 167
8800 8802
102
101
10kV B母
110kV西母 (I母)
110kV东母 (II母)
100 166
165
164
4、110kV兑镇站兑双线141接地保护II段0.3s与双池站
六. 采取措施 针对这次全站停电所暴露出的问题,为避免类似事故再
次发生,我公司特制订如下措施: 1、对双池站双康线122保护CT极性予以更改。 2、 协助相关部门与定值计算部门联系,核对110kV双
晟线保护定值,建议投入后备保护。 3、协助相关部门与定值计算部门联系,核对110kV双
4. 变压器保护动作 ① 变压器主保护动作 a. 差动保护 I. 差动保护正确动作,故障一定发生在差动保护范围内,
就是变压器各侧CT到变压器之间,包括变压器。如果 故障发生在变压器外部,应该是很快能找到;如果故 障发生在变压器内部,重瓦斯应该动作,瓦斯继电器 有气体,并且是可燃的。
II. 如果差动范围无故障,就属于误动。误动原因较多应 逐一分析。
163
162 A相
B相
161
二. 故障简述 2013年4月30日7时48分41秒站内运行人员听见巨响, 后台报110kV母差保护动作,110kV母线所带开关图 标全部闪烁,检查110kV母差保护装置,跳I母、跳II 母灯亮;现场检查110kV母线所带开关全部在跳位。 巡查结果:110kV金城线161-西刀闸开关侧B相触头、 刀闸连杆、西母侧A相绝缘支柱顶帽均有烧蚀痕迹, 现场发现受伤的麻雀。
一. 故障时系统运行方式
110kV兑镇 变电站
141
120 110kVI段
101
100 122
1#变
123
124
110kVII段 102
2#变
110kV双池 变电站
195
晟安电厂升 压站
二. 故障简述 2013年7月6日11时08分,双池站110kV双康线122
保护动作,开关跳闸,重合复跳;全站失电。 三. 保护动作情况 1. 110kV双池变电站保护动作情况
五.存在问题分析 通过这次事故暴露出如下问题: 1、110kV双康线双池站侧保护CT极性反,致使双康线
122保护误动。但由于线路对侧保护未投入。该保护动作 后未造成康城站失电。
2、110kV双晟线无后备保护,不满足系统运行要求, 是造成此次事故的主要原因。
3、110kV双康线作为联络线(康城站带小电源),康 城站进线开关应投入保护,而不应作为终端负荷站退出 保护。
781ms综重重合闸复归 6017ms综重电流复归
临县侧 CSC101D
3ms保护启动
临县侧PSL603GM
0ms纵重电流启动 0ms距离零序启动 1ms差 Nhomakorabea保护启动
125ms发信126ms 收信持续到
1179ms
675ms纵联保护出 口跳C相
730ms单跳启动重 合
850ms三跳闭锁重 合闸
729ms综重重合闸启动
2、ZH-5主变故障录波器录波,录波启动时间4 月30日7时48分42秒630毫秒,启动原因1号主变中压 侧电流突变量,故障性质外部故障,相对时间163毫秒 后,故障电流消失。
3、110kV1#线路故障录波器录波,录波启动时 间4月30日7时48分42秒629毫秒,启动原因电流突变 量启动,相对时间6毫秒RCS-915AB母线保护装置跳II 母开关量闭合,相对时间122毫秒RCS-915AB母线保 护装置跳II母开关量闭合。
27-36ms金罗侧 断路器C相 跳闸出口
93-136ms金罗侧 断路器启动 重合闸
594-670ms金罗 侧断路器重 合
675-730ms临县 侧断路器C 相跳闸,启 动重合
775-826ms金罗 侧双套纵联 保护零序加 速动作,罗 临II线停运
27ms发信28ms收信 36ms纵联距离保护跳C
相 93ms单跳启动重合
继电保护动作分析报告
事故掉闸的处理步骤
一. 变电值班人员在事故掉闸发生后,要冷静沉着,重点 关注什么保护动作,哪些开关掉闸,结合后台信息, 认真查看保护装置报文,保护动作情况以保护装置动 作报文为准。开关掉闸后,要查看开关位置指示,有 无负荷电流,并要到现场实地查看开关位置,一次设 备有无异常等。
799ms远传跳闸出口 799ms永跳出口 801ms远传A出口
807ms综重重合闸复归 6017ms综重电流复归
三.罗临II线保护动作行为和原因分析 220kV临兴线97号塔发生C相大盖绝缘子瞬时性接
相对时间
动作 相别
动作信息
3ms 20ms 21ms 116ms 119ms
B
变化量差动跳II母161,102,169,171,165,163,母联
B
稳态量差动跳母联
AB
稳态量差动跳II母
A
稳态量差动跳I母162,101,167,168,166,164
A
变化量差动跳I母
2013年7月6日双池110kV变电站全站失电
⑦ 上述情况是指主保护动作,如:光差、距离I、II段,如 果是后备保护动作,一般是越级掉闸。
2. 220kV线路保护掉闸 220kV线路都配备双套保护,并且开关操作机构都
是分相操作的。在220kV线路故障时,对系统冲击较 大,站内大部分保护 装置都要启动,信息量大,故障 数据多,为准确判断故障范围提供大量数据,但运行 人员一定要抓住重点理清头绪,准确判断。一般情况, 本线路故障,两套主保护都要动作,并都有测距。 220kV故障录波也有测距,如果三个测距都在本线路 范围,那么保护肯定属于正确动作,否则属于误动作。
3. 母差保护动作掉闸 ① 首先应该清楚母差保护的范围,如果母差保护正确动作,
故障一定发生在母线及其连接元件上(以元件CT为界) 当时一定有声、光等现象,如果母线在室内还应有气味, 因此母差保护动作,一定要迅速确定母线保护范围是否 短路过。有故障基本属正确动作。隔离故障设备,迅速 恢复供电。 ② 如系统无任何冲击,母差保护就属误动,如:人员误动, 装置故障。 ③ 母差动作同时,有出线保护动作,并未查到本站有故障, 此情况属于区外故障引起的误动,此种误动比较常见。
⑥ 如果保护动作,重合复掉,这种情况比较复杂。有的是 瞬时性故障,如:重合时绝缘未能及时恢复,大风引起 对杆塔、树木、交叉跨越距离不够放电,有小电源对故 障点注入电流等。也可能是永久故障,如:倒杆断线, 绝缘损坏,外力破坏等。调度的处理原则是:根据负荷 情况,一般可试送一次,试送不成功,不得再次试送。
1. 110kV线路保护掉闸 ① 保护动作类型,故障测距。 ② 重合闸是否动作,是否成功。 ③ 开关动作情况,事故发生后开关所在位置。 ④ 收集保护动作报文及相关录波图,确定故障范围和性质,
并对保护和开关的动作行为给予评价。 ⑤ 如果保护动作,重合成功,属瞬时故障,这种情况雷雨
天气时居多。将测距结果告诉巡线人员,作为巡线时的 参照。
二. 保护动作情况 220kV临兴线97号塔发生C相大盖绝缘子瞬时
性接地故障,双套纵联保护动作,C相断路器跳闸,重 合成功。双套保护动作正确。
220kV罗临II线保护误动作,动作报告如下:
0-3ms 保护启动
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