高压断路器故障分析

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高压真空断路器故障分析与处理方法

高压真空断路器故障分析与处理方法
变 形 或 者 触 头 开距 没 有 调 整 到较 为 合 适 的 状 态 。处 理 方 法 : 应 严 格 遵 守 厂 家 的 操作 指南 , 对 垫 片 的 开距 进 行 有 效 调 整 。 2 . 4 高压 真 空断 路 器 中 间 箱 C T表 面对 支架 放 电及 处 理 方 法 真 空 断 路 器 中 间 箱装 有 电 流互 感 器 ( C T) , 断路 器 对 支 架 放 电是 由于 C T表 面 产 生 的 不 均 匀 电场 所 致 。若 不 采 取 措 施 , 在 断路器运转时 C T表 面 就 会 产 生 不 平 衡 电 场 , 为 了避 免 这 种 情
度降低 , 主要原因在于机构部件 老化 变形或者触头 开距没有 调 整到较 为合适 的状 态 。处理 方法 : 应严 格遵 守 厂家 的操 作 指
南, 对 垫 片 的 开 距 进行 有效 调整 。
( 4 )触头开距过大。这往往会 使灭弧室机械寿命大幅度缩 短, 增加合 闸冲击力和操作功率 。主要原 因在 于机构部件 老化
装备应用与研究  ̄Z h u a n g b e i y i n g y o n g y u Y a n j i u
_ _ _ _・ ・ _ ・ -_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ - - _一
高 压 真 空 断路 器 故 障 分析 与处 理 方 法
簧老化 , 机械 卡涩 ; 2 )开 断 电流 时 残 存 碳 化 物 或 触 头 间 有 机 械 杂质 ; 3 ) 触 头接 触 不 良, 主 要 是 由 于 触 头 磨 损 随 着 通 断 次 数 的 增加而增加 , 减小 了触 头 压 力 ; 4 )触 头 磨 损 随 着 开 断 短 路 电 流

110KV断路器雷击故障损坏原因分析

110KV断路器雷击故障损坏原因分析

110KV断路器雷击故障损坏原因分析摘要:高压断路器是电力系统中最重要的控制和保护设备,其主要作用是当电力系统中出现故障时,立即断开故障点,确保电力系统的安全稳定运行。

近年来,高压断路器在运行中因遭受雷击导致设备损坏,且引起事故扩大的情况较以往有增加的趋势。

雷击事故造成了断路器闪络,包括灭弧室内部击穿、爆炸和外瓷套闪络(灭弧室和支持瓷套均有),有些事故还波及到母线,扩大了事故范围,引起人们的关注,因此必须要对断路器雷击故障损坏原因进行分析,并相应的采取措施以减少断路器雷击现象。

关键词:110KV断路器;雷击故障;损坏原因;案例分析一、110KV断路器雷击故障事故案例(1)某日受当时恶劣天气的影响,110 kV线路V 相遭受雷击形成瞬时接地故障,该线路断路器成功开断故障电流后(110 kV 断路器均为三相联动操作),并处于热备用状态时,该线路W相再次遭受雷击(后据雷电信息系统线路雷电查询结果统计,在故障前后的 2 min 时间内,该线沿线共落雷 59 次),造成该线路断路器W相灭弧室瓷套外绝缘击穿。

现场外观检查发现该线路断路器W相灭弧室上下法兰与瓷套的结合部位存在明显的放电痕迹,与灭弧室上法兰结合部位的瓷套大伞瓷裙破裂1片。

灭弧室法兰放电部位附件的伞裙釉质明显烧损变色,灭弧室放电部位的法兰金属表面有明显烧熔现象;解体检查灭弧室内部无异常情况。

这起断路器外闪事故均发生在雷雨天气,可以断定事故的直接原因为雷击线路。

初步分析认为,事故原因是:(1)事故地区处于雷电多发区;(2)虽然对电网逐年进行调爬(加大爬距),线路和变电站的绝缘水平相对而言已有所提高,但断路器断口的耐雷水平并未提高,而正常运行的线路侧断路器的外侧亦未安装避雷器;(3)当第一次雷击故障时,故障线路的断路器正常开断,110kV断路器三相处于断开状态,但母线工频电源电压仍施加在灭弧室的一端。

此时若在断路器重合闸无电流间隙时间内,110kV线路任何一相再次遭受雷击,雷电波除正常的衰减外将沿线路传输至断路器的线路侧,由于断路器在热备用状态,断路器外侧对于雷电侵入波来说处于无保护状态,母线避雷器也无法保护。

500kV断路器液压弹簧机构频繁打压故障的分析

500kV断路器液压弹簧机构频繁打压故障的分析

500kV断路器液压弹簧机构频繁打压故障的分析摘要:高压断路器可灵活投切线路、电气设备,配合电网运行方式,快速切除隔离电网故障部分,是电力系统中最重要的控制和保护设备。

断路器的动作特性直接取决于操动机构,500kV断路器液压弹簧机构采用差动式工作缸,弹簧储能液压连杆混合传动方式,集成液压回路无外接油管,工作特性基本不受温度变化影响。

设备运行过程中,受制造、装配、安装、环境等多种因素影响,液压弹簧机构可能出现闭锁、误动、拒动、无法储能、频繁打压等故障问题。

关键词:500kV断路器;液压弹簧机构;频繁打压故障引言液压弹簧控制机制将碟形弹簧的机械能存储与液压驱动和控制的优点结合起来。

碟形弹簧的力直接作用于三种储能活塞,弹簧力和弹簧行程表示的机械能被转换为储能活塞的压力和体积表示的液压能量。

由于高压油储能活塞和工作油缸之间的能量传递,工作机制可以快速开启和关闭制动器。

泵送的存储装置比传统装置更频繁地启动和停止,输出开关工作频率更高,因此液压弹簧工作机构容易出现故障。

1液压弹簧机构基本结构机构采用模块化结构设计,按功能分为充压模块、储能模块、工作模块、控制模块、监测模块。

碟簧力直接作用于3个储能活塞上,通过储能活塞把由弹簧力和弹簧行程表示的机械能转换成由压力和体积表示的液压能。

通过高油压储能活塞和工作油缸之间的能量传输,使操作机构能进行快速的合分闸操作。

该型号的液压弹簧操作机构运行和维护指导说明书中指出:断路器无操作的情况下,每天启动10次(月平均值)为正常;超过10次(月平均值)则需对机构加强观察;超过20次(月平均值)则需通知厂家。

据此判定500kV断路器B相操作机构频繁打压,申请停电检修。

2频繁打压原因常压液压弹簧机构的原因如下:1)由于外部泄漏,机构油位低。

每次按压后,压力逐渐下降到发动机启动触点的工作值,导致发动机重启以调整压力。

2、内部密封松动,高压油路泄漏到低压油路中,使油压无法正常维持,机构经常受到抑制。

浅谈35 kV高压断路器跳闸故障原因分析

浅谈35 kV高压断路器跳闸故障原因分析

浅谈35 kV高压断路器跳闸故障原因分析摘要:我国目前有很多变电站,分为不同的电压等级,同时也具有各自的特殊供电功能。

在实际供电过程中,当高压断路器跳闸故障发生时,如果不能及时查明原因并且解决,会对供电方面产生巨大的影响,进而影响人们的生活。

本文以莱钢陈家庄变电站和黄麓变电站35 kV高压断路器跳闸故障进行举例分析,对故障现象、故障原因分析和采取的解决措施进行了简要描述,为解决高压断路器跳闸故障相关问题提供理论支持。

关键词:35 k V;断路器;故障分析;高压背景:高压断路器是电力系统中最重要的电器设备,主要的作用是在系统发生故障或者异常时切断和接通负荷电路,另外有个别断路器是通过地接短路电流实现,保证整个电路正常工作。

断路器的选择主要考虑工作寿命、实现断开电流的时间长短、结构、成本和使用方便程度多个因素。

随着高压断路器不断更新换代,其在电力系统中的应用越来越广泛,但同时,出现高压断路器跳闸故障也越来越多,情况越来越复杂。

所以,对于高压断路器的了解以及特殊情况发生时对事故原因准确的分析判断在实际生产中越来越重要。

本文举例分析了两种不同事故中的故障现象、故障原因和解决措施,为解决高压断路器跳闸故障相关问题提供理论支持。

1案例11.1故障现象莱钢 110 k V 陈家庄变电站含 110 k V 和 35 k V两个电压等级,站内共有三台双绕组降压变压器,主要供给冷轧薄板厂、焦化厂、特钢、艾山工业区等生产和生活用电,站内 35 k V 配电装置为空气绝缘封闭式开关柜型式。

2012 年 7 月 16日晚,变电站发生35 kV高压断路器跳闸故障,导致供电停止,下面描述一下当天的事故细节,下午七点零六分,工人反应监测到跳闸情况,并且连续多次,原因不明,供电停止造成多处鼓风机停机,影响钢铁生产,急需排查。

随后,我们马上召集技术人员对事故进行分析,结果发现发生35 kV高压断路器跳闸的原因主要是部分线路出现短路故障,在检查电缆线过程中清晰看到部分位置能观察到击穿痕迹。

试论高压断路器技术故障的原因及其维修措施

试论高压断路器技术故障的原因及其维修措施
关键词: 高压 断路 器 ; 障 ; 故 维修
1 高压断路器概述 禁止在检修现场滤油, 而应在室内滤好带到现场更换。阀体解体检修必须在 1 高压断路器的作用 . 1 室内, 并只能用海绵控拭零部件。 高压断路器是发电厂、 变电所及电力系统中最重要的控制和保护设备 , 2 3 为保持微动行程开关和电接点压力表的触点动作可靠, . 2 规定每2 年更 它的作用是: 换1 次微动行程开关 , 1 每 年检验 1 次压力表的触点。 1 . 控制作用。 .1 1 根据电力系统运行的需要 , 将部分或全部电 气设备 , 及部 2 . 将密封圈改用耐高温的丁氰橡胶,保证密封圈在较高油温中性能稳 以 . 2 4 分或全 路投 ^ 、 或退出 运行。 定。 1 . 保护作用。 . 1 2 当电 力系统某~部分发生故障时 , 它和保护装置、 动装置 3 高压断路器的拒跳和拒合的原因和解决方法 自 相配合, 将该故障部允从系 中迅速切除 , 统 减少停电范围, l I -  ̄l事故扩大 , 保 1 高压断路器拒合原因分析 护系统中 各类电气设备不受损坏, 保证系统无故障部分安全运行。 3 . 高压断路器拒合现象 。高压开关柜经检修调试以后, .1 1 变电所值班员操 1 高压断路器的结构 . 2 作高压断路器时, 第一次合闸和分闸操作均能正常动作, 但当第二次合闸时, 高压断路器的主要结构大体分为: 导流部分 , 灭弧部分, 绝缘部分 , 操作 就产生拒合现象。 事故警报均正常动作, 发出声响和提示信号。 机 构部分。高压开关的主要类型按灭弧介质分为: 油断路器, 空气断路器, 真 3 2 高压断路器拒合原因分析。 . 1 研究查发现, 只要高压断路器— 枷 , 防跳 空断路器, 六氟化硫断路器, 固体产气断路器, 磁吹断路器。 继电器 T J B 就吸合并保持。T J B 是在高压断路器分闸时靠其电流线圈启动 按操作性质可分为: 电动机构 , 气动机构, 液压机构 , 弹簧储能机构 , 手动 的。启动后,B 常开触点闭合, TJ 信号灯 L) T J I与 B 电压线圈两端串联 , 因此 机 构。 20 控制电源加在 L 2V D与 T J B 电压线圈两端。L 为节能型信号灯, D 其等效 l 1 油断路器。利用变压器油作为灭弧介质 , 2 分多油和少油两种类型。 电阻约 2 k ̄T J 2 1,B 为中间继电器 D B 1B2 0 、5 Z 一 5 /2 V 0 A型,其电压线圈直流 1 . 六氟化硫断路器。 .2 2 采用惰性气体六氟化硫来灭弧, 并利用它既具有的 电阻为 9n 经过查找资料并计算得出,D两端电压为 16 ,B 两端电压 k0 L 5V TJ 很高的绝缘性能来增强触头间的绝缘。 为 6 V 现场实测与计算基本相符 , 中间继电器的返 回电压按出厂标准为 4, 此 1 3 真空断路器。 . 2 触头密封在高真空的灭弧室内, 利用真空的高绝缘性能 不小于额定电 压的 3 由 %, 此可见, 造成第二次合I时的拒合现象是由于删 嘲 来灭弧。 电压线圈有足够的保持电压 , 因此切断了 合闸回路。 1. 空气断路 .4 2 器。利用高速流动的压缩空气来灭弧。 3 3 解决办法。) L . 1 1在 D信号灯回 中串联—个高压断路器常闭触点, 路 当高 TJ 当 当 1. 固体产气断路器。 .5 2 利用固体产气物质在电弧高温作用下分解出 来的气 压断路器合闸后,B 电压线圈中不流过电流 , 然也不会产生保持电压。 体来灭弧。 高压断路器分闸后 。 既能监视高压断路器合闸回 路状态是否 良 , 好 又能指示 1. 磁欢断路器。断路时, . 2 6 利用本身流过的大电流产生的电磁力将电 弧迅 其是否分闸。2如果高压断路器没有多余的常闭辅助接点 , ) 可在聊 电压线 速拉长而吸 人 磁性灭弧室内冷却熄灭大于额定工 为了满足电网发展和电力用户对高质量、 高可靠供电的需求, 高压断路 作电压的 3%以内。 0 经计算选择电阻为 Z 1-0 01, G 5/ 01 1 6 并对其进行了 验算。 器正向着智能化的 方向发展。智能高压断路器具有在线监测功能 , 微处理机 并联 6o 电阻后,D两端电压为 24 , J 0Q L 1Vr 电压线圈两端电 r B 压为 5V .。 5 控制功能, 采用新型的电流及电压传感器。 3 高压断路器拒跳原因分析 2 2 高压断路器液压机构故障的原因分析和处理 3 l 高压断路器拒跳现象。 2 值班 人 发现配出高压开关拒异常显示过负荷 员 引起液压机构故障的主要原因有四个:) 1密封圈损坏;) 2微动开 关失灵 ; 运行 2 秒后 , 0 主变二次开关跳闸, 而该配出柜未跳闸 , 配出高压开关柜停电 3球阀吾 不良;) ) 弛f 4油压过高闭锁。前三种原因是引起油泵频繁打压的主要 后没有显示异常。 值班 ^ 用接地选择器将其选出 员 后停运。 其它各高压开关 原因。 这四个原因引起的故障占总故障的 8%以上, 8 如果能解决这四个问 题 柜依次送电正常。 就能大幅度降低液压机构的 故障率。 3 . 高压断路器拒跳原因分析。过流继电器有—个黑黑的外罩 , . 2 2 致使值班 21 故障原因的分析 人员没有看到和检查到此时的 G 接点已经烧毁, J 且在送电 检查前也没有很 2. 密封圈损坏。 1 1 密封圈材料性能差。国产液压机构多使用三元乙丙烯为 好的检查设备,因G 接点与 H J D回路并联, 所以在送电的时候合闸指示灯 材料的尼龙垫和聚氯乙 烯橡胶的密封圈 , 其使用温度不能在超过 4 ̄, 5 而夏 亮, C 给人产生了—个错误的信号认为跳 闸回路没有短线和故障, 当下一次事 季的油温常超过 5 ℃, a 在高压力下容易被冲 坏。 故跳闸的时候过流继电器机构动作, 但是此时的 G 接点已经断开。 J 不能使高 2 . 微动开关失灵。 . 1 2 微动行程开关和电接点压力表使用时间过长, 加之机 压断路器正常的跳闸, 造成了高压断路器的拒跳 , 发生了越级跳闸的事故。 构箱体内湿度过大, 使其触点严重氧化而接触不 良, 或触点压缩弹簧生锈而 3 3 解决方法。1 . 2 ) 应加强对变电所值班 ^ 员的业务知识的学习和培训, 组 动作不可靠, 造成油泵频繁补压, 或油泵不能正常补压而压 力低闭锁 , 或补压 织人员进行案例研究和分析 , 找出问题和差距, 不断改正, 逐渐的让值班 ^员 过高而闭锁。另外 , 电接点压力表的接点接触不良, 也是一个非常危险的因 都能熟练的掌握和运用对异常情况和事故的分析、判断以 及及时处理的能 素。 力, 加强对反事故处理、 事故预想等的学习和经验总结 , 不断的吸收和处理事 2 . 阀门 . 1 3 密封不良。 液压油不清洁、 杂质多。 其原因是检修 ^ 员就地解体检 故的总结, 相互总结经验和教训, 避免相同的人为事故的发生。 r 2 高压开关 修和滤油时 , 将阀体随地 放置, 用毛巾擦拭油箱及阀体 , 检修现场有时风沙或 柜要严格管理 , 对事故跳闸的开关柜不要在没有弄明白什么原因引起的情况 灰尘很大 , 使阔体沾 E 杂物或油中混 人 杂物; 其次是液压系统零部件的锈蚀 下 , 就命令 电, 送 这样对 ^ 员和设备都不好, 而且能扩大了事故的影响范围, 颗烂污染液压油。 这些杂物会卡在球阀和锥阀的密封线上 , 造成球阀和锥阀 要将非正常原因跳闸的高压开关柜停运 , 及时检查和试验调试, 要做到让配 密封不良, 甚至损坏门阀, 造成漏压和频繁打压。 电 设备万无一失的情况下才可以 ^ 投 运行。 Z A 气温变化幅度大。 1 春夏或秋冬交替之间天气变化剧烈, 温差特别大。 天 高压供电工作不可马虎大意 ,从 设计到运行到操作都要按照规程和制 冷时, 油压降低, 油泵启动。 温度突然升高时, 油压就会偏高 , 使断路器高压闭 度去处理, 不断的规范规程和制度 , 只有对设备的熟练掌握和运用, 才能更好 锁拒动。 的保护人身和设备的安全 , 才能更加合理有效的 利用好设备, 才能保

GIS和高压断路器的在线监测与故障诊断

GIS和高压断路器的在线监测与故障诊断

SF6气体特性的监测
GIS内部充有一定压力的SF6气体;SF6气体为主要的绝缘介 质和灭弧介质
SF6气体灭弧过程中由于电弧作用会产生分解气体;其分解过 程与电极材料 电弧能量 水分 氧气和设备中绝缘材料有关 分 解的气体有的有毒或有腐蚀性
可使用吸附剂吸附水分和气体
SF6气体绝缘设备的气体年泄漏量规定一般不得大于1% SF6虽是无毒 惰性 不可燃的气体;但其泄漏会引起环境的污 染;所以一般GIS内都装有通风设备
局放源: ①自由移动的金属微粒
②针尖状突出物
③由于制造原因在绝缘表面上可能存在固定的微粒
④附近存在悬浮电位体或导体间连接点接触不好
GIS局部放电监测
GIS局部放电产生的物理化学变化 1 接地线上流过高频电流;外壳上和周围产生电磁波 2 在气体中产生超声波 3 金属外壳中产生机械振动由声波引起的 4 使SF6气体分解
7 2 高压断路器的监测
1kV及以上电力系统中使用的断路器为高压断路器;是电力系统 中最重要的控制设备和保护设备 高压断路器在电网中作用有二: 1 控制作用 根据电网运行需要;用高压断路器把一部分电力设备或线路投 入或退出运行 2 保护作用 可以在电力线路或设备发生故障时将故障部分从电网快速切除; 保证电网中的无故障部分正常运行
7 GIS和高压断路器的故障诊 断
7 1 概述
一 什么是GIS
1 以SF6作绝缘介质的气体绝缘金属封闭开关设备简称GIS 是 将断路器 隔离开关 接地开关 互感器 避雷器 母线 连接管和过 渡元件如电缆头 空气套管和油套管 全封闭在一个接地的金属 外壳内;壳内充以SF6气体作为绝缘和灭弧介质
2 GIS优越性
选择合适的测试位置和传感器的安装方向非常重要

高压断路器分闸线圈烧毁故障的分析及处理

0 引 言
其调至规定 的范 围内, 但是, 在真实 调节断路器 的开距 与超行
程 这 一 些参 数 的过 程 中 , 断路器 初始状态 往往会 发生改变 , 此 时辅助开关所处 的分合位置没有做 到相应 的调整 , 这些细节会
在电力控制系统 中分 闸线圈是在保 护 回路 中起 到最终执 行作用的主要 元件 , 同时也是 电磁操 作机 构原 件 中的重 要部 件, 分 闸线圈在整个 电力 系统 的运行过程中有着至关重要 的作 用 。分闸线圈属于瞬时工作元件 , 它能否正常工作受到多方面 因素的影响 , 比如可能会 受到分 闸机构或者辅助接点等 因素的 影响 , 导致其长时间带 电, 从而造成 高压断路 器分 闸线圈发生
1 分 闸 线 圈烧 毁 故 障 的 原 因
点也就 自然失去了延 时的功能。反过来说 , 就是延时接点安装
在 分 闸上 时 , 因为 辅 助 开关 上 的动 静 触 头 两 者 之 间 的绝 缘 间 隙 很小 , 往往会造成拉弧现象 , 拉弧次数多 了之后 , 会导致触头发
因为高压断路器都有一定的规格 限制 , 所 以其 内部 的空间 大小也会有严格的限制 , 其 中每一个元 件尽量 弄得最小 , 一般 分 闸线 圈的尺寸也是较小 的规 格。分 闸线 圈所应 用的线径较 小, 经过的额定 电流相应也小。然而一些高压断路器 的分 合闸 所进行 的动作需力量较 大, 但是 以额定 电流通过线 圈所产 生的 电磁力不能达到工艺的要求 , 分合 闸的运动需要更大 的电磁力
2 . 1 时 间 继 电 器控 制 方 式
当线圈发生松动时往往会 导致断路 器在分 闸过程 中发生 电磁铁芯 的位移现象 , 进 而导致铁 芯的卡 涩, 最终 线圈发 生烧 毁事故 。或者是因为铁 芯本身 的活动冲程较小 , 分 闸回路接通 电源时 , 铁芯受 到的推动 力不足 以顶动断路器 的脱扣 机构 , 使 分 闸线 圈处于通 电状态。

探讨高压断路器故障分析与处理

探讨高压断路器故障分析与处理摘要:高压开关在电力体系里是是十分主要的开关设施,它的具体作用是在正常通电时为设备供应用电需要,而当出现故障时将自动关闭电源保护设备,因此其是可以确保电力体系能够正常安稳供电的主要开关设备。

这篇论文将针对高压开关所经常出现的问题进行分析,并对其解决办法展开探索讨论,对提升高压开关的运行效率有着相应的指导作用。

关键词:高压开关;分析;解决;问题引言在整体供电体系里,高压开关是十分关键的一个保护设备,其所诠释的角色非常关键。

可以说,高压开关的运行直接关系到整个电力系统的供电情况。

如果在供电过程中产生电路线路或相关的电源问题,断路器会立即切断电源,然后在第一次进行电力维修,但是,如果断路器出现故障且不能正常工作,因电力问题所产生的损失就会更加严重,在当今时代,人们的日常工作、学习和生活与用电是分不开的,所以由于供电中断而造成的损失无法估计,因此如果电力工作人员能够简单运用一些经常会出现的高压开关问题检查或处理办法,将会拥有十分好的良性作用,这种良性作用将具体表现在维护整个电力系统的日常运作上。

1.断路器的概述及工作原理1.1概述在电力系统中,高压断路器担任着接通电流和切断电流的双重角色,是电力设备中及其重要的一环,断路器性能的好坏,直接关系着整个电网是否能够安全运行。

按照断路器的操作机构进行分类,可分为气动机构型、弹簧机构型、液压机构型;按照灭弧介质可分为空气型、SF6型、混合气体型、真空型等。

高压断路器的主要故障类型有拒分拒合故障、误分误合故障、液压油泵频繁启动、N2泄露故障、液压机构异常等。

1.2断路器的工作原理断路器一般由触头系统、灭弧系统、操作机构、脱扣器、外壳等组成。

当短路时,由大电流产生的磁场克服了逆力弹簧,脱扣器拉动操作机构动作,并使开关瞬时跳闸。

当过载时,电流变大,产生的热量增加,双金属片发生一定程度的变形,以推动机构作用(电流越大,作用时间越短)。

2.高压开关的重要性高压开关是用于电力体系中一种较为常见设备,其更多被叫做高压断路器,具体用途是主动将高压电路里产生的负荷电流和空载电流进行切断,可以在电力体系产生故障的时候,使用断路器将电路中断从而起到保护作用,并且保障高压线路和高压电力装备的安全。

供配电系统中高压开关柜常见故障分析与处理

供配电系统中高压开关柜常见故障分析与处理摘要:高压开关柜是供配电系统的重要组成部分,在运行过程中高压开关柜容易发生各种故障,影响正常的供电,降低供电可靠性。

高压开关柜在运行中如果出现问题,不能及时发现,会对正常用电造成严重影响。

因此,加强对高压开关柜的维护和管理是十分必要的。

关键词:高压开关柜;故障分析;处理方法高压开关柜运行过程中出现故障时,应结合故障现象和原因进行分析。

供配电系统中常见的故障主要有:电压不稳、电流过大、发热、绝缘降低、操作失灵、误动或拒动等。

对于不能判断或判断有困难的故障,可以通过停电后测试来确定故障点。

高压开关柜发生的常见故障可以通过分析和检查来找出原因并采取相应措施进行处理。

如果没有必要进行停电测试,也可以采用一些简单的措施来处理故障。

1.断路器拒动分析(1)原因:操作机构失灵;开关柜内故障;操作电源中断。

(2)处理方法:检查控制回路是否有电;检查真空断路器的压力是否正常;检查操动机构的机械动作情况;检查控制回路是否有异常。

如果以上步骤都正常,则可能是控制回路出现了问题。

在此基础上,可以通过以下方法进行处理:①检查操作回路的各回路是否有电。

如果不能确定是哪个回路故障,可以采取局部停电的方法,通过手动合闸或者分闸来检查各回路是否正常。

如果合闸正常,则可能是操动机构失灵导致的拒动;如果分闸正常,则可能是操作电源中断引起的拒动。

②如果以上方法都不能解决问题,则应该考虑断路器本身是否有故障。

如果是断路器本身存在故障,可以采取以下方法进行处理:更换同型号的断路器;检查触头分合情况;检查绝缘件是否有损坏。

如果以上措施都不能解决问题,则应更换断路器或检查SF6开关柜。

2.高压开关柜过热的问题与策略高压开关柜过热,会导致绝缘性能降低,运行寿命缩短,严重时会引起火灾。

开关柜过热的常见原因是开关柜发热和散热不畅。

当开关柜发热时,主要表现为开关柜内的温度升高。

在温度升高的同时,绝缘性能降低,使绝缘介质和金属表面之间的接触电阻增大,从而导致设备故障。

断路器合闸保持不住的原因分析及处理

断路器合闸保持不住的原因分析及处理摘要:对断路器“合闸保持不住”故障的判断和处理方法分别进行了阐述,分析了10kV和110kV断路器机构机械故障方面的原因。

关键词:断路器合闸保持不住故障,判断和处理。

断路器合闸保持不住故障是断路器运行中常存在的故障,故障原因主要是断路器机构机械故障。

本文对110kV断路器操动机构(CT30弹簧操作机构)合闸保持不住故障和10kV断路器操动机构(CT23-D 弹簧操作机构)合闸保持不住故障判断和处理方法进行了论述。

1、110kV SF6断路器合闸保持不住故障的判断和处理发生合闸保持不住情况,基本上是在合闸操作和重合闸过程中,此种故障影响影响设备的正常工作,电网的安全运行。

判断断路器合闸保持不住的原因及处理方法分为以下几步:(1)、检查电气回路各部分情况,以确定电气回路是否有故障是否有故障。

检查项目为:合闸保持继电器触点是否正常,是否可以正常动作。

(2)、若合闸保持继电器没有问题,断路器遥控合闸还是保持不住那就是机构机械方面的原因。

通过上面分析断路器合闸保持不住的原因为断路器机构机械方面的原因。

常见的原因为:(1)、分闸锁钩未钩住(分闸复位弹簧疲软,见图1)、分闸四连杆机构调整未越过死点,因而不能保持合闸。

图1:分闸复位弹簧(2)、分闸脱扣器分闸掣子内滚针轴承润滑脂老化,见图2,导致复位速度效率下降,导致分闸锁钩未钩住,因而不能保持合闸。

图2:滚针轴承润滑脂老化该断路器机构型号为CT-30,机构原理图见图3。

图3:CT30机构原理图处理措施为:(1)、更换试验合格且满足分闸复位速度要求的复位弹簧。

(2)、更换分闸脱扣器里面的滚针轴承或者对滚针轴承进行彻底的清洗润滑处理。

(3)、对断路器进行就地合闸和远控合闸,合闸成功,缺陷消除。

2、10kV真空断路器合闸保持不住故障的判断和处理。

由于10kV断路器的操作在电网架构很频繁,有时电网方式的变更和配合线路的故障排查工作都涉及到将断路器进行分闸,所以合闸的成功性尤为重要,下面我对10kV断路器合闸保持不住的机构机械故障及处理过程进行阐述。

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高压断路器故障分析 于清新 (哈尔滨红太阳文化传播有限公司 150002) 

中图分类号:TG315.4 文献标识码:A 1.引言 液压机构由于其输出功率大、动作快、操作平稳等优点, 广泛用于操作高压断路器,尤其是超高压断路器,如SW2 220 型配用CY5、CY3、CYA、CY5-Ⅱ型液压机构。但液压机构 由于设计、加工、维护等问题经常出现机械、液压故障,由此造 成的危害和损失越来越严重,它已经成为影响断路器安全运行的 重要因素,会影响断路器正常的分合闸性能,甚至会造成断路器 慢分爆炸,拒分拒合扩大电网事故等。因此正确判断液压机构的 故障原因、部位,并及时排除故障尤为重要。本文着重从液压机 构故障的主观诊断法出发,研究各液压机构故障的类型,探讨避 免发生故障和处理故障的方法。 

2.液压机构故障的主观诊断法 当前断路器用液压机构还不能使用智能诊断技术对故障进行 预测和诊断,只能借助故障现象,凭借实践经验和简单的仪器进 行主观诊断。具体有感官诊断、故障机理树图分析和液压系统图 分析等。 2.1感官诊断法 感官诊断法是通过检修人员观察有否漏油,听有否异声、 摸有否发热,并仔细询问值班人员液压故障前后的状态,综合 分析判断并处理故障。如对CY5机构打压频繁故障,经检查 其他元件正常,但手摸分合闸阀有油流出,有泄露声,可判 断是由分合闸阀系统内漏引起的打压频繁。 2.2故障机理树图分析法 故障机理树图分析法就是从故障现象出发,从故障机理树 图着手,找出引起故障现象的种种可能,并一一排除或确认。 附表为液压操动机构故障机理及对策表。如对CY5液压操动机 构油泵打压时间长,打不上压故障,对照附表可知有七种可能 的故障点及原因,根据现象确认故障的真正原因并处理。 2.3液压系统图分析 液压系统图是反映液压机构各液压部件互相配合和运作的原 理图,也是查找液压故障的最基本的方法。检修人员通过熟悉 断路器液压系统图,可以对液压机构的使用、调试,维修及 排除液压故障有所了解,对可造成异常和故障的原因、现象, 部位一一对号人座。 

3.断路器液压故障的主要类型和处理方法 对CY5型液压机构的故障可用上述的主观诊断法,根据附 表来判别和处理故障。 对GY5—1I X型液压机构的故障可按检修工艺导则和安装使 用说明书中的有关图表,用主观诊断法开展液压故障检修工作。 其它液压机构如Lw10B和西门子220KV断路器操动机构, 可参照上述方法结合产品说明书开展检修工作。 

4.泄漏及其控制 对于液压操作机构的各种故障,除压力检测装置及压力组 件损坏或异常造成油压异常。分合闸电磁铁线圈和一级阀顶 杆,信号辅助开关故障引起的拒合、拒分外,几乎都是由于 

泄漏引起的(包括氮气的泄漏)。据统计,液压机构的缺陷 及故障80%来自泄漏。 泄漏是指液压油从压力较高处经过配合间隙流到压力较低的 地方或大气中。泄漏分内泄漏和外泄漏。内泄漏是指液压系统内 部的油液从高压部分流向低压部分的泄漏,可从储压筒活塞杆是 否下降来判断,在实际运行中以油泵启动频率判别。外泄漏是指 油液漏到外面的大气中,检查机构箱内外,可目测直接判断漏 点。对于泄漏造成的缺陷及故障可根据附表来判别和处理。 

5.断路器液压机构故障处理的几点建议 5.1未确定故障点前,尽量保持断路器原有状态,以便检 修人员正确判断故障点。一般情况下,故障在断路器不同状态 下表现不同。可能一经操作或振动会暂时遮盖故障现象。 5.2不提倡对运行中的液压机构进行检修,如断路器确不能 退出运行,则须装上断路器防分闸卡套,以防止断路器带负荷 慢分引起爆炸。 5。3液压机构处理时,一定先断开油泵电源并泄压后,才 拆御高压油管及元件。 

附表液压操动机构故障机理及对策表 常见故障 可能原因(故障机理) 处理方法(对策) 常高压接头外密封泄漏 拆下检查,更换接头或密封圈 低压接头外密封泄漏 拆下检查,更换接头或密封圈 滤油器泄漏 修理或更换 外部泄漏 油箱底部泄漏 修理或更换密封圈 放油阀泄漏 更换密封圈 压力组件活塞杆处密封圈损坏 更换密封圈 油泵外壳泄漏 修理或更换泵壳和密封圈 其它固定密封损坏 更换密封圈 控制阀阀线损坏 修理后研磨或更换 阀线上有金属或印痕 修理后研磨或更换 动活塞密封圈损坏 更换密封圈 内部泄漏 放油阀关闭不严 重新研磨或更换零件 高压区通向低压区密封圈损坏 更换密封圈 安全阀关闭不严 重新研磨或更换零件 吸油臀老化 损坏 更换吸油锋 辅助开关转换不良 更换辅助开关或修理触点 . 电磁铁线圈弓I线断开或接触不良 更换线圈或接触不良 级阀顶杆弯曲 卡死 更换零件、重新研磨 油压过低,电动闭锁 检查压力异常原因后修复 台闸阀保持回路大量泄漏 检查单向阀及保持油路 拒合与拒分 分闸球阀未关闭 检查单向阀及保持油路 保持油路不通.合后又分 修理阀线、更换钢球 工作缸挣毛.}车死 单向阀关闭不严 合闸虮碰铁行 程调整 传动系统#死 修理或更换零件 修理或更换零件 放油阀或控制阀关闭不严或合闸 修理或更换密封隧 =级阀处于半分半合状态 没面过低 查明原因后加油 油泵低压侧有气体(或漏气) 捧尽气体(若漏气,则拧紧接头) 油泵建压慢 吸油忤压扁.进油不通畅 重新安装,不准压扁 柱塞配台太松 泄漏过大 更换零件 吸油阀泄漏 重新研磨或更换零件 安全阀关闭不严 修理或更换零件 

控制电动机停止或启动触点损坏 检查,修理微动开关及接触器 油压异常 控制电动机的接触器误动作 去除接触器上的污物.油垢 (过高或过低) 储压器氮气侧进油或漏氮气 检查内壁粗糙度和更换密封圈 压力表失灵 更换或修复压力表 柱塞拉毛、咬死 更换零件 油泵发热响声 柱塞配台太紧而“胀死” 重新研磨 吸油管内无油或气泡甚多 加油、捧气 

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分相式无功补偿和有功平衡技术 仲昭阳 (哈尔滨电业局供电设备厂150001) 

工业技术 

摘要:介绍了低压分相式无功补偿的特点,认为分相式无功补偿是降低电能损失的必然选择。同时介绍了三相有功平衡的必要 性,指出三相有功平衡的方法和优点。 关键词:低压分相式无功补偿 三相有功平衡 复合开关 无弧电子开关 中图分类号:U223.1 文献标识码:A 

1.低压分相式无功补偿 目前,广泛应用的无功补偿柜还是并联电容式,它应用的 范围最广,使用的数量最多。这是因为电力用户多以感性负载 为主,用并联电容器进行无功补偿的方法是最廉价、最方便、 最可靠的手段。 然而,这种廉价的电容补偿柜因其原理上的缺欠,使得其发展 受到技术上的限制,这个致命的缺欠是:把容量巨大的补偿电容 接入或切除时,可能随机产生数值极大的过电流和过电压,因而 使得接通开关极易损坏、补偿电容器被过电压击穿、电力线路上 的其它负荷受到严重干扰、供电设备尤其是变压器损失增大等。 所以通常的电容器无功补偿柜极易损坏,寿命很短,不便维修。 另一个重要缺点是,三相电容器的投入是靠接触器同步进 行,不但无法减少或消除过渡状态的冲击干扰,而且无法对三 相不平衡的无功进行完全补偿。事实上,由于低压电网的用 户,以单相负载为主,由于用户负载性质的随机性和用电时间 的随机性,三相电网的各相有功和无功功率都是处在不平衡状 态运行的,在绝大部份时间里,各相的无功功率不平衡度可达 20%~30%,可见采取三相共补技术,会造成20%左右的无功 残余,它们形成的网损和设备容量损失是可观的。 为解决这些技术难题,曾使用可控硅开关代替通常的触点 式接触器,试图依此延长开关的寿命,提高补偿柜的可靠性。 然而实践证明这个技术改进是失败的,其主要原因是:可控硅 器件的造价高、可靠性低、功率损耗大。 再之后,又推出一种“复合开关”,从原理上,更完善的 控制行为应当是:电压过零接通、电流过零断开的无弧电子开 关技术,它从根本上克服了上述缺点,它提高开关寿命,提 高了补偿电容器寿命、对网络无冲击、可快速通断,开关无 能耗。下面简称为“无弧电子开关”,也可称为“同步开关 技术”。它也是采用了通常的“复合开关”控制型式,即: 先在线路电压和电容器上的电压相等时使可控硅开关导通,之 后再闭合与之并联的触点开关。在电容需断开时则反之,先断 开触点开关,之后在电流过零时,断开可控硅开关。但具体 的控制方式则全然不同,它采取在电容器接通时,判定的条件 是电容器的电压等于供电电压时,立即接通。因此不但完全排 除了冲击,也不额外要求电容器必须放电之后才可接入,所以 反应速度得到大幅提高。而在断开时,判定条件是电容支路电 流为零,因此完全排除了冲击,使整体稳定性得到了极大提 高。另:91、一个重大改进是对三相支路分别投切,彻底做到无冲 击控制。并采用了可控的可控硅器件一IGBT,因此响应速度 快,可靠性高,使之成为原理完善、结构先进的新型无弧、 高可靠快速开关。在电力系统中必将获得广泛应用。 

2.三相有功平衡技术 基干同样的理由,三相电网的各相有功功率也是处在不平 衡状态的,尽管在配电安装时考虑了对用户负荷进行平均分 布,然而,在实际运行的各个瞬间,有功的不平衡依然严重。 三相用电不平衡的危害是严重的,首先表现在某一单相的超负 荷,影响了主设备容量的充分发挥。其次是,三相不平衡引 起中线电流增大,而低压配电网的设计上,中线的设计容量有 限,过大的中线电流不但能引起中性点偏移,降低供电质量, 威胁到用电设备的安全,同时也是供电系统的最大安全隐患。 再有,中线电流增加和中性点的偏移,也造成大量的能源浪费 所以,做到三相有功功率平衡是十分必要的。 实现有功功率相间转移的最简单的方法是在线电压上接入电 容器。然而其短点是在有功转移的同时,也使一个相的容性无 功增加,另一个相的感性无功增加。当使某个相的无功功率变 成容性之后,就出现了无法弥补的症疾。所以,依靠电容实 现有功转移的容量有限。 为扩展有功转移的容量,应该采用三相——单相可控相角 有源逆变器,它可以实现无级调解的有功功率相间转移。它的缺 点是价格较贵,但除了增加转移的容量:91、,还具有有源滤波的作 用,对有功和无功均可实现实时补偿,因而获得最佳的补偿效果。 

3.结束语 3.1综上所述,分相式无功补偿是唯一能完全补偿三相无功 的方法,无功补偿装置应当依此原则推广应用。 3.2在三相系列中必须重视各相的有功功率平衡问题。 3.3有功平衡和无功补偿可以采用电容元件和有源器件配合 完成,实现完全的无功补偿、有功平衡和有源滤波。 

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