品质异常处理方法及案例 分析201701

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品质异常处理方法及案例分析
目录
一、如何进行品质管控 二、异常处理思路及方法 三、具体异常分析改善报告案例分享
2017/4/4
如何进行品质管控 如何进行品质管控 制程(生产过程)产品质量以预防控制为主;就是要把质量管理从以事后把关为主转到事前预先控制为主的轨道 上来,将预防与把关相结合,对影响产品质量的每个环节实施有效的质量管控,使产品生产的全过程处于严格控制 之下,达到稳定、可靠优质的目的。
Cable 刮伤不良分析改善报告 流出原因:
制程作业流程为:--- --->拆魔术贴--->电气测试--->绕线并装OPP--->外观检查--->包装;因外观检查在装OPP 之后,当刮伤的位置在绕线的内测时,就会造成检验人员无法检验到,导致不良流出。
流出原因验证: 取10PCS线材刮伤的不良品做好标示(标示位置只有测试人员了解),混入到50PCS良品中,然后经过绕线并装 OPP--->成品外观检查工站,测试人员发现检验人员只检查出其中的8PCS不良品,有2PCS已经漏到包装工站, 证明不良流出原因成立。
Where Who Why
深圳A客户 1001-0500-01 外观刮伤
Cable 刮伤不良分析改善报告 二、围堵措施 1.客户端库存5000PCS,返工SOP待客户确认后派人去客户仓库返工。 2.封存工厂内部库存3000PCS并贴好标识,按照返工SOP执行返工,产线半成品继续生产时IPQ来自百度文库重点稽核, OQC 加严检查。 3.无在途品,无需处理。
1.1.扎线时使用PE膜进行包线 1.2.流程变更为:--- --->拆魔术贴--->电气测试--->外观检查(1)--->绕线并装OPP--->外观检查(2) --->包装
2、以上对策展开到相似的产品
2017/4/4
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无 有风险 无
Cable 刮伤不良分析改善报告
根本原因:
线材在周转时使用魔术贴将线扎成一把,周转过程中因魔术贴上的齿较硬,而线材外皮材质较软,所以在相互摩 擦时将cable线外皮刮伤
不良原因验证: 取10把用魔术贴扎好的线材,先进行全检无外观问题后,再堆放在一起,然后模拟周转拿线方式滑动魔术贴后, 全检发现其中有2把线材中的2PCS已经被刮伤,证明不良的产生原因成立。
2017/4/4
Cable 刮伤不良分析改善报告 三、原因分析
通过从人员、机器、材料、方法、环境因素逐项分析,可判定由于作业方法不当(使用魔术贴扎线),导致 cable线材刮伤,分析过程如下:
是否有风 险 无
影响因素
人员
机器
材料 方法 环境
分析现状 人员均经过培训后上岗位,外观检 查人员均有上岗证 此刮伤为线材刮伤为成型后造成, 成型后未使用机器 此刮伤为线材刮伤为成型后造成, 未涉及原材料 扎线方式不当,魔术贴会刮伤线材 N/A
Cable 刮伤不良分析改善报告 四、改善措施 1.取消魔术贴扎线,改用PE膜包线,因PE膜很薄很软,可以避免在周转过程中炸伤线材,变更前:使用魔术贴扎 线,变更后:使用PE膜包线,对策导入时间:1月8日,责任人:生产/王 改善前 魔术贴会刮伤线材 改善后 PE膜不会刮伤线材
2.在绕线工位之前,增加线材外观全检工位,然后在绕线后在检查外观一次,避免刮伤不良漏检验出。 变更作业流程前:--- --->拆魔术贴--->电气测试--->绕线并装OPP--->外观检查--->包装 变更作业流程后:--- --->拆魔术贴--->电气测试--->外观检查(1)--->绕线并装OPP--->外观检查(2) --->包装。切入日期:1月8日,责任人:IE/张
前期(试产)
品质输入: FMEA QCP 异常汇总清单
中期(生产过程)
后期(成品)
首件记录表 IQPC 巡检记录表 SPC 异常反馈单 ESD及5S稽核记录表
OQC产品检验报告 产品信赖性检验报告 产品送检记录表 OQC异常反馈单 样品检验记录表
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异常处理思路方法 描述问题使用5W2H,确保问题被描述准确、简洁、便于相关人员理解并及时高效处理问题。 When: 什么时间发生的问题? Where:问题在那里发生(工位)? What: 发生什么问题? Who: 什么产品发生了问题? Why: 为什么发生? How many:不良数量,不良率? How much:损失多少费用? 分析问题从4M1D着手,运用脑力激荡、发散思维、鱼骨头、排除法、5why法等找到异常发生的根本原因。 Man: 人员是否有培训,重点工位是否有资格培训。 Machine:设备是否有保养并记录,是否在有效校验期内,测试程式是否与测试SOP一致 Material: 材料规格是否与BOM表内描述一致(料号、厂商、周期、有效期、参数) Method: 作业方式是否防呆,是有对产品造成不良风险 Design: 公差是否合理,零件选择是否适当、测试系统是否能覆盖产产品某些性能等。 解决问题要从已经生产的成品、正在生产半成品、还未生产的产品三方面处理,确保全面彻底改善,避免顾此 失彼,相同不良重复发生,造成客户反复抱怨,费时费力。 成品:要考虑客户库存,工厂内部库存及在途品是否需要返工,报废,退货,让步接受, 半成品:要考虑是否需要封存隔离返工还是报废,不良品隔离范围是否全面,标识是否准确,清晰可辨认。 后续生产品:建立lesson learn,他山之石可以攻玉,后续生产避免类似异常再发生。
Cable 刮伤不良分析改善报告 五、改善效果验证及跟进3批次改善效果: 1.取10把外观完全OK线材,使用PE膜进行包线后,然后模拟周转拿线方式,无规律的一把把抽出线材,未发现 线材刮伤不良,证明对策有效。 2.连续追踪三批改善效果,未发现刮伤不良,改善效果良好。
cable刮伤不良趋势
日期 生产数量 不良数量 不良率
1月3日 1月4日 1月5日 1月8日 1月12日 1月16日 2000 35 1500 20 1800 28 1200 0 3000 0 0.00% 2000 0 0.00%
1.75% 1.33% 1.56% 0.00%
Cable 刮伤不良分析改善报告
六、标准化预防再发生
1、更新SOP需改以下内容:
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Cable 刮伤不良分析改善报告 一、问题描述 1月6日,深圳A客户反馈Cable线刮伤5PCS,刮伤长度约14-16mm,规格要求<10mm,线材料号:1001-0050-01, PO:201701001,具体信息及不良图片如下:
When 1月6日 What cable线材刮伤 How many 5PCS
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