设备科工作总结

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2011年设备科工作总结

2011年12月

团结协作高效化

给力生产服务化

——2011年设备科工作总结寒来暑往,不平凡的2011年即将过去,更加生机盎然的2012年已款款

走来,一年来,设备科在公司领导的指导下,在生产副总的关注下,在装备

部的直接领导下,全体人员团结一致,分工协作,加强管理,紧紧围绕生产

经营责任制开展工作,在设备管理、检修改造、技术创新、ERP管理、修旧

利废等方面均取得了显着的成绩,现总结如下:

一、检修改造科学化

2011年设备科共完成大小检修改造79项,在这些检修改造项目中,设备

科紧密配合生产调度,严格执行公司的要求,一切以生产为主,快速反应,

科学管理,争分抢秒,想尽各种办法及时组织人员、材料迅速到位,同时每

个检修改造项目,设备科都设有专人负责,进行现场指挥、组织、协调,确

保每一个改造项目保质保量完成。在检修过程中,充分考虑分厂、车间及施

工单位的意见,做到科学合理不返工,高效迅速不窝工,确保质量不废工。

在这些检修中,比较的大检修及技术改造项目有:

1、二分厂5#炉改造项目建设

为适应瞬息万变的市场需求,公司领导审时度势,果断决策,将二分厂

φ3000mm直径的原1#2#炉拆除,更换成φ3500*36000mm的大炉,建成五开

一备的六台炉生产线的格局,每台炉的产能均为25000吨/年,达到年产

150000吨的规模。同时对5#炉进行升级改造,在总结以前生产经验的基础

上,进行设备升级、操作升级、自动化程度升级等改造,进一步提高设备运行率,改善现场操作环境,降低生产成本,提高安全防范意识,提高自动化水平,真正实现连续均衡稳定生产。

5#炉改造工程由有着丰富氢氟酸生产经验的贺工全面负责,从设备的设计,选型,订购等严格把关,由设备科罗工负责具体的现场施工。目前设备已经投用,7吨萤石下料量稳定生产,各方面控制参数在做进一步摸索,为下一步公司全面推行预反应器的改造打下坚实的基础。

2、再生冰晶石项目建设

为满足公司生产需要,走循环经济、节能减排,资源节约型发展方针,拟建一条一万吨/年再生冰晶石改造项目。目前设备安装基本结束,12月份开始进行单机及联动试车。再生冰晶石项目是由工艺科负责设计,设备科负责实施、车间参与的投资达1500万的项目,这是设备科继5#炉改造项目设备科承担的最大的项目,由于专业技术人员不足,工艺科设计考虑不完善,不少工程都是现场边安装、边沟通、边设计,设备科由经验丰富的白英刚负责现场管理,克服种种困难,协调各方力量,力争在12月底完成调试工作。

3、一分厂其他检修改造(22项)

(1)砂状冰晶石生产线:完成了烘干炉检修工作以及布袋除尘器的更换:更换后烘干炉的工作环境明显改善,尾气被顺利抽走,现场不再冒烟。在这次施工中由于事前观察不仔细,没有发现门小而需安装的设备大无法进入室内,后将窗户处墙体破开才使施工顺利进行。在今后的工作中一定要仔细观察,周密计划,保证每项工作都能顺利完成;完成了气流输送管道改造:将蝶阀、旋风分离器去掉,减少四个弯头,风管直接进入料仓,两料仓用抽插盲板来实现,保证系统正常,满足生产需要;完成了烘干炉维修:修补炉南端衬板(用3mm不锈钢板)一节,更换烘干炉进料螺旋(螺旋轴端磨损造成下沉);完成了西料仓自动包装机投运,目前自动计量运行正常。

(2)卤液生产线:完成了新增3台浸取槽加工、防腐、安装、投用工作;

完成了2#4#7#8#浸取槽维修;完成了新增2台改性石墨换热器的安装投用;完成了凉水塔维修。

(3)调料库的设备检修:积极配合培训中心,派专人负责调料机的检修,一旦出现出现故障,进行紧急抢修,保障生产。

(4)硅法一线生产线:完成了板式换热器拆除挪移工作;完成了板式换热器安装投用工作;完成了氨回收不锈钢换热器安装投用工作;完成了西闪蒸引风机更换及管道连接工作,值得一提的是,机修车间与分厂紧密配合,合理安排,只用不到一天的时间就安装到位,保障了生产。

(5)粒状冰晶石生产线:完成了煅烧炉不锈钢衬板更换工作。

(6)白炭黑生产线:完成了定量包装机安装投用工作;完成了二楼氨味大的处理工作;完成了白炭黑磨维修工作;完成了白炭黑洗水逐级提浓改造工作;完成了新增白炭黑磨的安装投用工作。

(7)硅法二线生产线:完成了氨回收改造,投用工作;完成了卧螺检修工作;

4、二分厂其他检修改造(39项)

(1)、氢氟酸一线:完成了2#炉检修工作;完成了1#炉、2#炉检修:主要更换鼠笼、内返料加支腿,鼠笼加长至米;完成了1#炉增加内返料工作;完成了一线冷冻机清洗结垢工作;完成了萤石斗提机紧急抢修工作;完成了1#炉紧急抢修,更换衬板工作;完成了无水酸互通管道铺设及投用工作,期间设备科克服了各种困难,如无水酸外售频繁,5#炉尾排渣房方案变更等客观原因,给安装带来的影响;完成了1#炉检修:检修内返料装置、更换米鼠笼,清理系统。完成了1#炉冷却炉抢修,更换炉体工作;完成了2台750

吨凉水塔维修工作;完成了2#冷却炉更换工作;完成了2#炉2#精馏塔冷凝器更换工作;完成了1#冷却炉检修工作;完成了槽区硫酸管更换工作;完成了2#炉改造工作:更换吸收塔、精馏塔塔釜改造;完成了1#炉改造:更换吸收塔,精馏塔釜改造;完成了1A反应炉的检修改造工作:加装了内返料、

并联了初冷、改造了精馏塔釜、中央吸收、冷媒水管道等,目前运行正常。完成了萤石烘干炉检修,气相管改造,炉调整位移及同心度工作。

(2)、氢氟酸二线:完成了排渣库强制通风系统改造工作;完成了4#炉1#精馏冷凝器、再沸器、氢氟酸预热器更换工作;完成了3#炉2#精馏塔冷凝器更换;完成了2B反应炉的检修:更换了部分鼠笼,检查补焊了内返料的部分焊缝。

(3)、氢氟酸三线:完成了6#炉斜精馏塔冷凝器更换工作;完成了萤石库地梁行车安装投用工作;完成了烟酸槽维修工作;完成了4#硫酸槽维修工作;完成了精馏塔冷凝器更换工作;完成了热风炉拆除工作;完成了8#硫酸槽维修工作;完成了6#炉尾吸收系统改造工作;完成了萤石烘干尾气吸收改造;完成了6#炉检修,对内返料、鼠笼补焊工作;完成了6#炉氟硅酸除磷改造的设备催购工作;完成了3 B炉的保温工作;完成了6#炉尾气吸收的喷淋改造工作;完成了6#炉检修:热风管道更换,冷媒水管道更换,精馏塔、高位槽、初冷等管道安装等工作,在安装过程中,时间非常紧,各部门配合都非常好,尤其是膨胀节的及时到货,为检修保证了时间;完成了6#炉精馏塔冷凝器改造工作;完成了6#炉检修改造。完成了二分厂3B反应炉2#精馏冷却器的更换工作。

5、三分厂其他检修改造(13项)

(1)氟化铝一线:完成了大倾角皮带的更换工作;配合技术部进行清洁生产的改造工作。

(2)氟化铝二线:完成了2#线氢铝上料皮带进行改造工作:将原有皮带拆除,安装新皮带机并调试投用;完成了尾气吸收塔加工制作,安装,投用工作;完成了冷却炉改造工作;完成了3#流化床热风炉更换及耐火材料砌筑工作;完成了高纯二线尾气风机及烟囱移位施工;完成了氢铝皮带机长廊制作安装,投用工作;

(3)氟化铝三线:完成了大倾角皮带更换工作,每小时上料10吨;完成

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