燃机余热锅炉汽包上下壁温差大原因分析及处理107

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330MW锅炉启动过程汽包上下壁温差拉大原因分析及防范措施

330MW锅炉启动过程汽包上下壁温差拉大原因分析及防范措施

330MW锅炉启动过程汽包上下壁温差拉大原因分析及防范措施【摘要】某厂#11机是330MW机组,#11炉2019年1月份在一次启动过程发生锅炉汽包上下壁温差拉大至68℃的现象。

机组启动过程产生汽包上下壁温差,一般是汽包上壁温度高于下壁温度,汽包上部壁温的升高使得上壁金属欲伸长而被下部限制,因而受到轴向压应力,下部金属则受到轴向拉应力,汽包将会产生向上拱起的变形,这种变形称为香蕉变形,过大壁温差的产生,将会导致汽包的热应力增大且上下温差越大,则应力也越大,进而导致汽包受到损伤,与汽包连接的管道焊口产生裂纹,减少汽包的使用寿命。

因此,对此次汽包上下壁温差拉大的原因分析非常必要,找出原因并提出相关防范措施,杜绝此类事件的再次发生。

【关键词】汽包启动过程上下壁温差原因分析防范措施1.概述某厂#11炉为东方锅炉厂生产的DG1025/18.2--II15型,亚临界压力、一次中间再热、自然循环、双拱型单炉膛、平衡通风、固体排渣、全钢架悬吊结构、尾部双烟道,采用烟气挡板调节再热汽温,“W”型火焰燃煤锅炉。

汽包长度26690mm、内径1792mm、壁厚145mm、正常水位中心线下76mm。

规程规定汽包上下壁温差小于56℃。

二、#11炉启动过程汽包上下壁温差拉大的经过2019年1月8日17:00中调令#11机组启动,9日8:00并网。

接中调令后,#11机组立即启动恢复备用工作,22:00锅炉上水完毕,汽包水位300mm。

22:30#11炉点着火,按操作票升温升压,00:28运行人员见锅炉点着火2小时,汽温上升缓慢,由原来4支油枪运行增投油枪至9支运行,增投油枪后由于炉水快速膨胀,汽包水位30分钟内由280mm快速升至400mm顶表。

1:50汽包上下壁温差由21℃开始呈较快增长,2:45运行人员见汽包上下壁温差仍呈增长趋势,停运5支油枪运行。

停运5支油枪后汽包上下壁温差仍呈增长趋势,3:10达启动第一台磨煤机条件,此时汽包上下壁温差已拉大至45℃,汽包上壁温度161℃,运行人员根据以往经验,判断汽包上下壁温差应该不会增长。

某厂#4锅炉启动过程中汽包壁温差及并汽阀前温度控制措施的探讨

某厂#4锅炉启动过程中汽包壁温差及并汽阀前温度控制措施的探讨

某厂#4锅炉启动过程中汽包壁温差及并汽阀前温度控制措施的探讨作者:蔡仑来源:《中国科技纵横》2016年第11期【摘要】某厂#4锅炉由哈尔滨锅炉厂生产,型号为HG-480/10.3-YM21煤粉炉,自投产以来,在启动过程中,锅炉一直存在着汽包上下壁温差超限以及并汽时并汽门前温度低的问题。

汽包上、下壁温差超过规定值50℃以上而产生的热应力严重地威胁了汽包的安全;并汽门前温度低导致并汽后母管温度急剧下降,尤其#4锅炉主汽管道接近三线管道入口,并汽后导致三线温度急剧下降,严重时三线温度降至380度以下,影响了外管网用户的安全性。

针对以上问题,本文对如何在启动过程中,减小汽包上、下壁温差以及并汽前如何提高并汽门前温度作为课题,认真分析,查找原因,多次实践,通过控制升温升压速度,增加换水量等方法,解决了启炉过程中汽包上、下壁温差大的问题,通过利用母管蒸汽倒暖提高了并汽门前温度,使#4锅炉在点火过程中出现的问题得到了解决。

【关键词】启动换水升压温差某#4锅炉由哈尔滨锅炉厂生产,型号为HG-480/10.3-YM21,为单炉膛、集中下降管、高压参数、燃用煤粉、四角切向燃烧、平衡通风、固态排渣的自然循环汽包炉,锅炉前部为炉膛,四周布置膜式水冷壁,炉膛出口处布置屏式过热器。

水平烟道装设了两级对流过热器,炉顶、水平烟道转向室和尾部包墙均采用膜式管包敷,尾部竖井烟道中布置省煤器并配两台三分仓回转式空预器。

锅炉汽包上、下壁温差规定不超过50℃,自投产以来#4锅炉在正常运行以及停炉过程中,均能保证汽包上下壁温差在规定范围内,但在启动升压过程中,一直存在着汽包上下壁温差超限的问题,严重时,汽包上、下壁温差可达70—80℃,超过极限值 30℃左右,汽包上、下壁温差一旦超过规定值,将使汽包上半部受到巨大的压缩应力,汽包下半部受到巨大的拉伸应力,在这种巨大的热应力作用下,轻者使汽包产生变形,弯曲、缩短了汽包的使用寿命,严重时可使汽包壁产生裂纹,造成严重的汽包损坏事故;锅炉并汽温度规定小于母管温度20—30℃,但#4锅炉自投产以来,多次点火并汽时并汽阀前温度只能达到400℃左右,并汽后导致蒸汽母管温度急剧下降,严重时使三线出口温度由410℃降至380℃,对外管网用户的安全性造成很大的影响。

锅炉水冷壁爆漏引起汽包壁温差过大的原因分析及解决方案

锅炉水冷壁爆漏引起汽包壁温差过大的原因分析及解决方案

锅炉水冷壁爆漏引起汽包壁温差过大的原因分析及解决方案摘要:结合锅炉汽包壁温差产生的原因和有效的控制措施,针对粤泷发电厂一次因水冷壁爆漏而造成的非计划停运事故处理中,由于操作不当而引起汽包壁温差过大的原因进行分析,提出合理的处理方案,以实现对汽包的安全维护。

关键词:汽包;壁温差;原因;方法粤泷发电厂总装机容量为270MW,拥有两台135MW汽轮发电机组,锅炉型号为DG420/13.7-Ⅱ2型,一次中间再热Π型布置、超高压自然循环汽包炉 ,单炉膛、燃烧器四角布置、切圆燃烧、平衡通风、固态排渣、采用管式空气预热器、钢筋混凝土构架(单排柱)。

1、问题的提出2015年12月8日,粤泷发电厂#2炉因水冷壁爆漏而造成一次非计划停运事故。

当时#2机组负荷89MW,主汽温536/537℃,主汽压9.52/9.50MPa,再热汽温542/539℃,再热汽压1.56/1.55MPa,汽包水位7mm,汽包压10.21MPa,给水流量281t/h,主汽流量274t/h,汽机补水率2.69%,机组运行正常。

值班员监盘发现炉膛火焰监视器闪烁,准备投油助燃,突然炉膛火焰电视无火焰,炉膛压力最高升至1684Pa,同时事故喇叭响,“炉膛MFT”光字牌亮,机组负荷到“0”,锅炉灭火。

从光子牌首次跳闸指示“炉膛压力高高保护动作”和就地检查捞渣机发现掉焦严重的迹象看,当班值长及值班员均判断是炉膛掉大焦引起炉膛负压高而保护动作跳闸。

随后,当班值长要求值班员立即进行吹扫点火,吹扫完毕,进行点火,汽包壁温差分别为40、38、21、26、34℃。

巡检员在就地检查油枪投入情况时发现A角下层火嘴上面有水滴下,此时汽包上下壁温差最大达到85℃,立即停止上水,熄火停炉。

在随后的停炉过程中,汽包上下壁温差进一步拉大,最大偏差达129℃。

在多年的实际运行中,汽包壁温差问题一直是困扰锅炉运行的一个难题。

汽包作为一个锅炉的重要组件,如果汽包壁温差过大,会使汽包机械应力和热应力的综合应力在局部区域的峰值可能接近或超过汽包金属的屈服强度,汽包壁容易形成裂纹,扩展到一定程度时会造成汽包损坏。

简析汽机运行的上下缸温差大问题

简析汽机运行的上下缸温差大问题

简析汽机运行的上下缸温差大问题引言热力发电厂的疏水系统是整个发电厂必不可少的一个组成部分,在对整个厂区的安全进行运行保障的时候发挥着十分重要的作用,一旦汽机运行的时候出现故障问题,会导致后续一系列的运行出现问题,在实际的运行过程中,汽轮运行过程中常常出现多种类型的错误,对电厂的安全运行有很大的影响,因此本文对汽机运行中上下缸温差过大的问题进行了简要的分析,提出了相应的解决策略。

一、汽轮机运行过程中存在的上下缸温差过大的问题以及出现这类现象的原因在整个热力发电厂工作的时候,疏水系统是必不可少的,也是保障发电厂高效运行,同时也是影响电热厂安全运行的具有较强不稳定性的因素,也是实现效益的重要保障,在日常的管理过程中,管理人员应当对其进行重点的关注,发电厂的汽机机组大多数是具有超高压和双缸双排汽和中间再热的特点,这类汽机机组属于反动式操作,常常采用的是C135—13.2/0.245/535型,另外,对于抽气凝气类型的汽轮机的结构布置来说,这类常用的汽机机组是属于对称式的,在工作的时候发挥了支撑的作用,并且有三个支点,对于同流部分则是按照反方向进行设置的。

下文介绍在汽机机组工作的过程中常见的上下缸温差过大的问题。

当在日常检查的时候发现盘车的电流出现晃动的状况,使用听针可以听到高中压缸封处有摩擦,就会导致重音的转动与转子转动的同时进行,此外还掺杂着其他类型的连续杂音,并且管理人员还可以在盘面的显示高中压缸温差较大的时候发现普通的疏水系统进入到了汽轮机之中,导致汽轮机的疏水开大,温差进一步的增大,并使得本体的疏水立刻关闭,导致汽机机组的真空环境被破坏,出现了水泵循环停止、盘车停止的状况,之后还会导致汽机的出现闷缸的状况。

当汽机运行的上下缸的温度差距超过90℃的时候,闷缸的上下缸温差就会有所降低,一般情况下,商务5点到6点时间内的上下缸的温差降低至66℃、60℃、58℃的时候,在每一个阶段都要必需进行一次人工盘车,在这种情况下,盘车的工作会相对比较轻松,上下缸的温度差距也会相应地缩小,之后在10点的时候进行电动盘车,导致汽机机组的偏心大小为55,而由此导致汽机机组的工作电流大概在29A左右,这是一个十分良好的现象。

汽机运行中上下缸温差大的问题和应对策略解析

汽机运行中上下缸温差大的问题和应对策略解析

注:A 和 B两侧和 高旁阀 门前的位置是 固定不变的 图 2

5 结 语
在整 个热电发电厂的运行系统 中 ,疏水 系统是重要的不可缺 失的 组成 部分 ,如果对疏水系统 出现 的故 障问题 没有及时的采取有效 措施 进行解 决处理 ,就会直接影 响到整个 发电厂的安全经济运行 ,因此 , 从长远 的发展来看 ,就需要发 电厂管理者做 好疏水系统 的合理规 划 , 把汽机运行 中上下缸温控制在合适 的范围内 ,降低误差 的过大 ,从而 提高汽机的热经济性 ,促进发 电厂的正常稳定运行 。
解 决策 略 。 关 键 词 :汽 机 运 行 ; 上 下缸 温 差 ; 问题 ; 应 对措 施
疏水 系统 是整个热力发 电厂体系 中不可缺 失的关键环节 ,是发 电 厂高效运 行 ,实现高效益的重要保 障,需要管理 人员予 以关注 ,如果 它 的接入 方式的不当就会引起水击 、震动等事 故 ,严重的话甚至导致 管道 的破坏 ,给正常 的运行带来严重的不利 。 发 电厂 的每 一个系统的配置主要是依据两个 指标 来进行的 ,即经 济技术性和 热经济性。热经济性按照疏水层次 的 自 流 系统是属于较低 的一种 , 可 以采取通过方便的加水泵方法来对疏 水系统的热经济性进 行 改进 ,然而 ,在实际中的应用状况是 ,在热经济性方 面的差异疏水 方法具体 的变化 区间是 O . 5 % ——1 . 5 %,因此确定合理 的疏水方法应该 是 由技 术经济 的比较来决定 的。热经济性 按照疏水层次的 自流方法是
4 如何上下缸温差过大的 问题
要在很 大程度 上规避 了水 倒流现 象 的发生 ,就 需要 把导管 疏水 和 调节级 的高压 缸疏 水进行 充分 的结合 ,接 入到 单个 的疏水扩 容器 之 中 ,然 后再进入 到凝汽 器之 中 ,不会 和 A侧 的主汽 门前疏 水进行 连 接 。高 压缸 中的疏 水参数 相对来 说是 比较高 的 ,会直 接 的进入 到 凝 汽器 中 ,造成 热损 失的增 加 ,经过 调节之 后 ,就 可 以在启动 和停 机 的时候 把疏水 的手 动阀 门和高压 外缸 中的水 高排管 道启动 起来 , 经 过高排 逆止 阀 门把 前疏水 排除 掉 ,一 旦启动起 来 ,高压外 缸 的疏 水 就可 以顺利 的接入 到高压 缸中进 行排 气 ,经过 再热之 后进入 到 中 压 缸中进 行做 功。这样 做的 一大好处 就是不 仅可 以大大 降低 排 向凝 汽 器中 的热负荷 压力 ,而 且还 可 以减 小 因为排入 凝汽器 中的疏 水温 度过于 高而使能量有所 损失。如 图 2 所示 :

防止锅炉放水造成汽包壁温差大的措施

防止锅炉放水造成汽包壁温差大的措施

防止锅炉放水造成汽包壁温差大的措施
1、锅炉停运后,条件允许的情况下,汽包保持较高水位,缓慢上
水放水,使汽包上下壁温整体下降。

上水时除氧器要投加热,
保持上水温度不低于130℃。

2、停炉后6小时内,禁止打开锅炉各看火孔、检查孔及风烟挡板。

3、停炉后6小时内,禁止打开锅炉疏水门及排污门,不得打开主
蒸汽管道、高旁前疏水门。

4、停炉8~10小时后,检查汽包上下壁温差小于20℃,可开启空
预器进、出口风、烟挡板,二次风调节挡板,引、送风机进、
出口风门及动叶,进行自然通风冷却。

5、停炉24小时后,汽包壁上、下温差≯30℃时,允许对炉膛通风
强制冷却,但发现。

汽包壁上、下温差大于40℃时,应立即停
止强制通风。

没有特殊情况在锅炉放水前尽量不进行强制通风。

6、汽包压力下降到0.8MPa、汽包壁温度≯20℃时,开始组织带压
放水。

冬季汽包压力下降到0.5MPa、汽包壁温度≯20℃时放水。

其操作是:开所有排污门、疏水门、给水管道放水门放水;压
力降至0.2MPa时,开空气门。

7、严密监视放水过程汽包壁温差变化,发现增大时要暂停放水。

发电运行部
2014年3月20日。

从运行方面分析汽轮机上下缸温差大的原因及控制方法

从运行方面分析汽轮机上下缸温差大的原因及控制方法

从运行方面分析汽轮机上下缸温差大的原因及控制方法摘要:近年来,各大小发电厂汽轮机运行中出现上下缸温差大的问题时有发生,很大程度上影响到了机组的正常运行,小则影响到机组的健康运行条件,造成日后机组运行中检修概率增加,大则会发生机组振动超标、大轴抱死、转子弯曲,甚至是更大的损坏设备的恶性事故,为公司的安全生产造成极大的负面影响。

本文从运行操作角度分析了汽轮机上下缸温差大的问题及控制方法。

关键词:运行方面;上下缸温差;原因;预控一、前言汽机上下缸温度的高低在不同的机组运行阶段会发生变化,在机组带一定负荷运行期间,由于抽气量较大,下缸蒸汽流动较快,所以较多的蒸汽量向下流动对下缸进行了加热作用,此时有可能会发生汽机上缸温度低于下缸温度的情况。

在机组启动及停运阶段,蒸汽凝结后在下缸部位形成水膜,造成下缸加热速度慢于上缸,而且抽汽口一般布置在内缸的正下方,缸体正上部的区域相对于缸体下部来说,蒸汽流动阻力增大.蒸汽受排挤,蒸汽流动变化很小,换热相对滞后。

再者说,由于缸体正下方抽汽口的抽吸作用.大部分的上部蒸汽做功后,折向进入抽汽管道.而没有与内缸外壁、外缸内壁进行充分的热交换。

从传热学角度来说,该部分内缸下壁的传热过程包括强制对流传热和辐射换热。

而上壁可以类似的看作是有限空间自然对流和辐射换热。

所以传热强度相差很大,因此在机组启停过程中下缸的温度要较明显低于上缸。

不论是何种情况,上下缸温差增大超过允许值时影响到了汽轮机的动静间隙,势必影响机组的安全稳定运行,所以运行人员应该提高警惕,做好监视,做好预控及防范处理手段。

二、原因分析1、汽轮机进水的影响某发电厂机组启动过程中,锅炉点火完毕汽机冲转前发现汽轮机上下缸温差快速增大,影响机组正常冲转。

后经检查发现高旁电动门后温度同步下降,分析原因有可能为高旁减温水门不严导致,在检修检查后确认为高旁减温水门、高排逆止门均不严造成给水泵出口至高旁减温水倒灌进入汽缸,最终导致缸温差快速增大。

300MW发电机组锅炉汽包壁温差产生的原因与控制

300MW发电机组锅炉汽包壁温差产生的原因与控制

300MW发电机组锅炉汽包壁温差产生的原因与控制摘要:针对电站锅炉在启、停炉过程中汽包壁温差产生的原因及危害进行了分析,提出了控制汽包壁温差的措施,保证锅炉汽包的安全运行。

关键词:锅炉;汽包;温差;控制引言首钢京唐钢铁联合有限责任公司电厂2×300MW火力发电机组锅炉为亚临界参数、一次中间再热、自然循环汽包炉,采用四角切圆燃烧方式,平衡通风,固态排渣,露天布置,全钢构架。

设计燃料为烟煤,具有同时掺烧0~30%(热量百分比,掺烧比例设计为20%)高炉煤气及0~35000Nm3/h焦炉煤气的能力。

锅炉汽包内径Φ1778mm,壁厚145mm,筒身长度18000mm,总长20143mm,锅筒总重147吨。

汽包用DIWA353钢材料制成。

汽包筒身顶部装焊有饱和蒸汽引出管座,放气阀管座,辅助蒸汽管座,两侧装焊有汽水混合物引入管座,筒身底部装焊有大直径下降管座及给水管座及紧急放水管座,封头上装有人孔,安全阀管座,加药管座,连续排污管座,二对就地水位表管座,三对单室平衡容器管座,一对电接点水位指示器管座等。

在安装现场不能在锅筒筒身上进行焊接。

由于锅炉启动的过程是一个不稳定的过程,工况变动很复杂,各部件工作压力和温度随时在变化,金属部件可能受到很大的热应力。

汽包是锅炉的重要组件,在使用中如果操作或维护不当,会使其上下壁、内外壁产生过大的温差和热应力。

其机械应力和热应力的综合应力在局部区域的峰值可能接近或超过汽包金属的屈服强度,汽包壁容易形成裂纹,扩展到一定程度时会造成汽包损坏。

1汽包壁温差产生的原因从生产实践可知,锅炉在启动和停炉过程中,汽包壁内的温度场和传热条件不断变化。

汽包的上、下壁和内、外壁总是存在温差。

产生温差的原因主要有以下几个。

①锅炉启动前上水。

进入锅炉的水都具有一定的温度,同时无论哪种上水方式,水进入汽包后总是汽包下半部而且是内壁先受热。

这样,汽包上部与下部、内壁与外壁之间就必然存在温差。

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燃机余热锅炉汽包上下壁温差大原因分析及处理 摘要:在机组整套启动调试期间,余热锅炉冷态启动时出现了汽包上下壁温差大问题。结合燃机的启动特点、余热锅炉结构特点及本机组的实际情况等,对机组启动过程、运行方式进行细致全面的分析,并经对多项运行方式的调整和试验,有效控制冷、温、热启动和停机时,高、中、低压汽包上下壁温差均控制在50℃以内,成功解决了汽包壁温差大问题,达到了规范及设备要求,实现了安全、稳定运行。 关键词:燃机;余热锅炉;汽包壁温差大;冷态启动 Analysis and treatment of large temperature difference between upper and lower wall of steam drum of gas turbine waste heat boiler Zhang Haisheng (Guangzhou Yueneng Power Technology Development Co.,Ltd. Guangzhou City,Guangdong Province 510080) Abstract:During the whole start-up and commissioning of the unit,the large temperature difference between the upper and lower walls of the steam drum appears during the cold start-up of the waste heat boiler.Combined with the start-up characteristics of the gas turbine,the structural characteristics of the waste heat boiler and the actual conditions of the unit,this paper makes a detailed and comprehensive analysis of the start-up process and operation mode of the unit,and effectively controls the cold and temperature by adjusting and testing several operation modes.When cold、warm and hot start and stop,the temperature difference between upper and lower wall of high,medium and low pressure steam drum is controlled within 50 ℃,the problem of big wall temperature difference of steam drum is solved successfully,the requirement of specification and equipment is reached,and the safe and stable operation is realized. Key words:Gas turbine;Waste heat boiler;Large temperature difference between upper and lower wall of steam drum;Cold start; 0 引言: 汽包是亚临界锅炉的重要设备。但由于汽包的壁厚、体积大且较长,启动和停止时容易产生上下壁温差大、内外壁温差大等问题,导致产生较大的热应力,对设备安全运行和寿命构成重大影响。又因为燃机启动时间短(从冲转至3000r/min恒速运行只有10多分钟),排烟温度从常温迅速升至500℃左右,余热锅炉受热面短时间内大量受热,受热不均,造成汽包上下壁温差大,尤其是高压汽包(冷态启动时高压汽包上下壁温差可达80℃,甚至100℃以上)。汽包温差的最大值,一般是在冷态启动初期时出现。 本文通过机组整套启动调试期间,现场调查和深入的分析,提出了系列的专项处理方案,顺利解决了汽包冷、温、热态启动和停机时上下壁温差大问题,供同行参考。 1 设备概述: 某电厂2×400MW级燃气热电冷联产项目,双轴配置联合循环机组,厂家为东方菱日,锅炉型号:MHDB-AE94.3A-Q1,余热锅炉采用三压、再热、卧式、自然循环、无补燃,露天布置;余热锅炉的运行方式满足汽机变压运行的要求;余热锅炉的设计充分考虑了联合循环机组每日起停的要求,满足频繁的启动/停止情况下供电运行的要求。 低压汽包上部设置一体化除氧器,低压给水在除氧器加热后进入低压汽包,除氧器加热汽源来自辅汽和低压汽包自产汽。高、中压给水均来自低压汽包,其再循环也均回至低压汽包。高压省煤器还设置旁路系统,高压定排底部设置临炉加热,汽源来自辅汽。所有受热面均为螺旋开齿带折角鳍片管,垂直布置于换热室内,受热面管上、下两端分别设有上集箱与下集箱。烟气流向如下:燃气轮机排气→余热锅炉入口烟道→高压三级过热器→二级再热器→高压二级过热器→一级再热器→高压一级过热器→高压蒸发器→预留脱硝模块空间→中压过热器→高压三级省煤器→中压蒸发器→低压过热器→高压二级省煤器→中压省煤器→高压一级省煤器→低压蒸发器→凝结水加热器→烟气冷却器→出口烟道→烟囱→ 排向大气。 主要设备参数:高压系统参数:过热蒸汽出口压力 13.08MPa,额定蒸汽流量 273.49t/h;中压系统:过热蒸汽出口压力 3.22MPa,额定蒸汽流量 57.76t/h;低压系统:过热蒸汽出口压力 0.42MPa,额定蒸汽流量 47.9t/h。 2原因分析: 燃机点火升压初期,特别是冷态启机,炉内炉水未到蒸发温度,产生的蒸汽量很少,自然水循环尚未形成。汽包内的水流动很慢,或局部停滞,所以汽包下壁温差小。当产生蒸汽时,汽包上壁与饱和蒸汽接触,饱和蒸汽遇到较冷的汽包壁便发生凝结放热,由于蒸汽凝结时的放热系数要比汽包下半部水的放热系数大几倍,上壁温度很快达到对应压力下的饱和温度,使汽包上壁温度大于下壁温度。形成了汽包壁温上部高下部低的壁温差,汽包升压速度越快,饱和温度升高越快,产生的温差就越大。停机时情况正好相反。结合该现场特点,分析主要原因如下: (1)燃机冷态启动时间短,从开始冲转至额定转速仅需10min左右,且中间无法暂停。期间其排烟温度从30℃左右快速增加到500℃左右,余热锅炉受热面短时间内大量受热,受热不均。 (2)锅炉上水时给水温度较低,低压汽包上水时未投除氧器加热,锅炉受热面快速受热时,汽包因为壁厚,较长等原因,受热升温较慢,造成汽包下内壁温与外壁温差大,容易受热不均,偏差大。 (3)辅汽母管至高压蒸发器临炉加热管道接口设计不合理。接在辅汽至低压汽包除氧器调门后,因高压汽包标高20多米,产生0.2MPa左右的静压差。冷态启动时两路辅汽均需投运,因辅汽至除氧器加热调门后电动门需全开,对空压力基本为零,且辅汽密度较低,两路均投运时辅汽大部分经过除氧器泄压,无法打入高压定排,造成高压临炉加热效果非常差和低压汽包上水时加热过快不易控制而造成低压汽包上下壁温差大。 (4)辅汽运行压力低。启动锅炉出口仅0.4-0.5MPa左右的压力,因管道阻力较大不能满足运行需要。 (5)高压省煤器旁路调门内漏,冷态启动时部分冷水直接进水高压汽包内。 (6)冷、温、热态启动时未正确控制相关参数,如主汽压力、升压速度、汽包水位等。 (7)燃机停运后未及时闷炉,未关闭汽水系统及烟气系统,未及时将汽包水位上高。 3采取的措施: 在机组整套启动调试期间,针对机组冷态启动时汽包上下壁温差大的问题经过多次的研究和摸索,找到了有效解决的办法,并经实际的验证,取得了较好的效果,总结如下: (1)低压系统冷态上水时,需投除氧器加热,并控制升温速率,给水温度和汽包上下壁温差应小于30℃。可以通过辅汽加热将低压系统温度加热至80℃左右,也可以通过启动高、中压给水泵打循环加热低压系统温度至80℃左右。低压系统上水时启动时需将除氧器排空门全开,汽轮机组并网后根据炉水含氧量再缓慢调节该排空门开度。 (2)因辅汽母管至高压蒸发器临炉加热及除氧器管道设计不合理,从而影响高压临炉加热效果。暂时可以用辅汽至除氧器手动门节流,将进汽调门全开或至少60%以上,低压汽包上水时,需打开辅汽至除氧器加热电动门。 (3)燃机启动前,需将高压临炉加热投入,并将温度加热至100℃以上。高压系统压力1MPa以上时,需关闭辅汽至高压临炉加热电动门。 (4)冷态启动时,因高温省煤器给水旁路内漏,需先将旁路前后手动门关闭,运行正常后再打开。 (5)燃机点火后,需加强定排排污,迅速建立水循环,使各部份温度比较均匀,同时还可以调节汽温汽压的不均衡。建议启动期间每5min左右开一次,每次开30秒,直至汽包壁温差小于40℃。 (6)机组启动前,将低温省煤器再循环系统投运,并随机组一起连续运行。 (7)高压临炉加热投运时,建议将辅汽母管压力调整至0.75MPa以上。 (8)机组冷态启动时,建议将汽包水位按照下表值控制,高压汽包壁温差回头并小于45℃时,可以将各水位调整至正常运行水位,水位较高时,可以打开汽包启动放水进行放水:

(9)冷态启动时,需将过热疏水门全开,将启动排气门全开,将高压汽包饱和蒸汽排空门打开。当汽包压力0.2MPa时,关闭排空门。汽包压力0.5MPa时,关闭过热器疏水门。当高温过热器出口压力大于0.2MPa时,打开高旁至5%暖管,再根据压力缓慢打开,按照锅炉说明书及运行规程控制升压速度,同时投运高旁减温水。启动初期,升压速度应尽可能慢,操作旁路应缓慢,并注意相应系统汽包水位。 (10)燃机点火后,需将汽包连排开至100%,运行正常后再根据炉水品质进行调整阀门开度。 (11)燃机点火后,高、中压给水调门需打开一定开度,保持最小上水量,以免省煤器气化。 4其他应注意问题: (1)冷态启动时,炉水受热、汽化,容积膨胀将使水位快速升高,需要将水位控制低位,水位快速升高时可通过蒸发器定排及汽包启动放水阀进行放水,水位稳定后关闭,防止因汽包水位高高、低低触发燃机机组跳闸。 (2)冷态启动时,中压过热器与冷再入口并汽时应缓慢操作,防止因压力波动大引起中压汽包水位大幅波动而造成机组跳闸。操作高、中、低压旁路时根据升压速率缓慢操作。 (3)余热锅炉入口烟温达到 371℃时,应根据压力情况开启高、中、低压旁路通蒸汽,使过、再热器得到冷却。 (4)温态启动和热态启动时,仍通过缓慢操作高、中、低压旁路控制升压速率,并可通过开启启动排气阀辅助配合压力控制;启动时仍需经常打开定排进行排污,建立热循环;启动时汽包连排需全开。 (5)冷、温、热态启动时,控制汽包温升速率,不超过1.5℃/min。首次启动及升压期间,需进行汽包、锅炉本体、管道等膨胀、支吊架专项检查,发现问题及时处理。 (6)因高压过热器出口PCV阀为电动阀,经常使用电动头容易过热烧毁,且阀体密封面容易损坏,建议仅作为锅炉超压时紧急使用,不作为锅炉频繁调压手段。 (7)机组停运过程中,为防止汽包上下壁温差大,建议采取以下措施:1)燃机灭火后,将过热器出口门、疏水门、放水门、排空门、启动排气门等均关闭,闷炉;2)将各汽包水位补至高水位;3)燃机高盘停运且已投燃机投盘车后,关闭烟囱入口挡板,进行密封。

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