超低磷钢的冶炼工艺

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第21卷第6期 
20·20O0年12月 
特殊钢 

ⅢE呲sIEEL .21 No 6 

December 

超低磷钢的冶炼T艺 
刘 浏 
(钢铁研究西丽丽100081) 

T 

摘要从脱磷反应机理出发,分析了脱磷反应热力学与动力学,重点讨论了铁水同时脱硫、脱磷工艺,转 
炉铁水脱硅、脱硫、脱磷预处理工艺以及超低磷钢生产工艺流程。 
…竺 转炉 起 魏唧、 c 乞 。’——一 …’一 ● J ’【.一 

Melting Technology of Ultra—Low Phosphorus Steel 
IjuIju 
(Center Iron and Steel Research Institute,B 1000 ̄1) 

Abstract Based 0Il mechani ̄n 0f depI spIl ∞,the th ̄xlymnacs and ki c6 of dephosphori=ng reacuon are 
8nal zed with the emphmis 0Il 8'帅 缸n∞l|s desulphurlzaUon and&phosphomation 0f hotⅡ ,pre ̄lraent 0f desili咖i越- 
0n,des|却llI】dzad0Il and depll0BPh0【i 姐ofhot m咖Ifor oⅢwer鼢,and proth ̄ion routeof ultra-low pb蚺P l璩stee1. 
Material Index lfrHkiIlg, 曲。 , .( ve腑,P 栅en£of Hot^le£日l 

磷是钢中有害杂质,容易在晶界偏析,造成钢 
材“冷脆”,显著降低钢材的低温冲击韧性。因此, 
般钢种都要求尽量降低磷含量。 
炼钢脱磷通常采用氧化法工艺。由于炼钢转 
炉终点温度高,不利于脱磷;出钢时往往会造成回 
磷。因此,稳定生产[%P ≤O.015%的低磷钢,对 
低碳钢冶炼也是很困难的。而生产中、高碳钢.由 
于钢水氧化性弱,在转炉内很难实现有效脱磷。 
本文在总结国外文献的同时,结合钢铁研究 
总院近几年对炼钢脱磷工艺的研究结果,探讨超 
低磷钢生产工艺。 

1脱磷反应机理 
精炼过程中的脱磷反应,根据反应产物不同, 
分为: 
氧化脱磷:钢中的磷通过氧化反应以哪一 
的形式进入炉渣: 
1,2P2( +3,2 一+5t402 c E)=(P哦一) (1) 
还原脱磷:钢中的磷通过还原反应以P3一的 
形式进入炉渣: 
1,2P2( +3120 ̄一:(P一)+3140: ̄B) (2) 

氧分压的高低决定了脱磷产物的类别。图1 
给出1 823 K时41%Ca0一Akq系炉渣,渣中磷浓 
度与气相氧分压P 的关系 。当Pm在10 
a (1帅=101.325 kPa)时,渣中P最低;Pn进一 
步升高或降低,P含量增加。在低P 渣中P以 
P 存在(还原脱磷);在高P 渣中P以P 一存 

球/f d1母
第6期 刘浏:超低磷钢的冶炼工艺 
在(氧化脱磷)。进入渣中的磷,需要与CaO结 
台,才能形成稳定的产物。 

c码(P 一)舢) ca|P2(s)+4o:( (3) 
△ :3 429—714T(J/rno1) 
采用磷容量c 可以确定炉渣的脱磷能力: 

q一; :誓.K1 (4)一丽 ’ 

He山G w研究了炼钢炉渣成分变化对炉渣 
脱磷能力的影响 。对于炼钢过程,脱磷反应可 
以写为: 

2[P]+5(FeO)+4(CaO)=ca4 +5Fe(5) 
△C 。=一2O4 450+83.55 
炉渣成分变化对渣.钢间磷分配系数的影响 
为: 

lg :22 350tT一16.0+0_08 x(%ca0)+2. 
5 xlg(%FeO) (6) 
图2给出了不同碱性炉渣的脱磷能力 ’。 

Iog(X. ̄2o+ +x∞) 
图2不同碱性炉渣的磷容量c 
Fig 2 Ph0spIl叽11s capacity c ofvarious basic s 

炉渣脱磷(或回磷),按以下电化学反应进行 

阳板反应(氧化) 
[P]一P5 +5e 
[0]+2e 

阴极反应(还原) 
F +2e— Fe 
Fle3 +e— 
( o]+2r 一) 
因此,脱磷反应随钢中[o]的增加而加速,钢 
或渣中磷的扩散是脱磷反应的限制环节。脱磷速 
度可表示为: 

k {[%P]一[%P]-II 一— i【%PJ-【%P J 
k|P|}(%P) 一(%P)1 
(*表示与钢水P平衡的渣中磷含量) 
根据(6)式,取: = ≈a(%T.Fe) 5, 
则脱磷反应速律公式可简化为: 

[% (% }(7) 
为脱磷反应的总括传质系数: 

kp= -0_47-4.3 x10-3( 
生产中常用脱磷速度常数 。表示脱磷速度。 
如图3所示,随熔池搅拌能e的增加, 提高川。 
综合以上分析,脱磷的最佳热力学、动力学条 
件是: 

taw·r‘ 
图3搅拌能e对脱磷速度常数k 的影响 
Fig.3 E胁of IIg energy£ml如Ph帽pl】蛐rate 
ctmatant 
特殊钢 第2l卷 
(1)降低反应温度,1 300℃低温有利于脱磷 
反应进行; (2)提高钢水、炉渣的氧化性,有利于脱磷反 应; (3)提高钢中磷的活度和增加渣量,有利于 脱磷反应; (4)适当的碱度; (5)对熔池进行强力搅拌。 2铁水同时脱P、脱S技术 通常,采用铁水运输设备(混铁车或铁水罐) 进行铁水“三脱”预处理(脱si、脱S和脱P)时,采 用铁水同时脱磷脱硫工艺。实现铁水同时脱硫脱 磷的基本条件是控制炉渣的氧位。如图4所示, 控制炉渣氧位为Pn:(1O ~lO )atlll,可保证 同时脱P、脱S J。 喜 m 图4铁水同时脱P、脱S的热力学条件 c1 B 101 325 kP日) F 4 Thennodym,mes ̄ndi'don of simultaneous d印|l瑚一 plI∞ rIg and d llph in hotmetal 铁水同时脱P、脱S工艺的基本操作为: (1)严格控制铁水初始[si] 含量,随铁水 [Si] 的升高,脱磷效果明显降低。为保证脱磷效 果,要求铁水初始[si]。<0.15%。 (2)采用高CaOtSi02比操作,提高炉渣碱度。 炉渣碱度控制在R=6时,可以得到很好的脱磷 (图5)、脱硫效果 。 
(3)严格控制预处理温度在1 280~1 350℃ 
范围内,可控制熔池脱碳,并保证良好的脱磷效果 
(详见图6) 。 

(cao)/(sl ) 
图5炉渣碱度对脱磷的影响 
Fig 5 Effect of d basieit-y on dephosl ̄rization 0f 
metal 

也 
链 
霉 

脱磷后温度/℃ 
图6处理温度对脱磷效率的影响 
Fig 6 Effect of l:rcatnlc ̄lt t q on dephosphorizalion 
ofmetal 

(4)采用CaO+FeO(铁皮或红泥)+20% 
Na20(或cack)作“三脱”粉剂,消耗量波动在l5 
20 kg/t铁。添加CaCI2有利于提高渣中FeO的 
活度(降低渣中FeO含量,利于脱硫)并降低渣中 
P1 的活度 
(5)在避免喷溅和熔蚀耐火材料的前提下, 
尽可能提高氧的使用比例,避免处理过程太幅度 
第6期 刘浏:超低磷钢的冶炼工艺 
降温。 
3转炉铁水预处理工艺 
采用转炉作为铁水预处理容器,有许多好外: 
(1)炉容比大,对铁水脱si没有苛刻的要求 
(一般要求铁水Si<O.4%); 
(2)渣钢反应可采用精炼转炉渣作为脱磷 
剂,处理方法比较简单; 

(3)可采用全部氧气操作.处理过程热效率 
高; 
(4)适宜大批量处理,实现全量铁水“三脱” 
预处理。 
转炉进行铁水预处理,主要有H炉、SRP法和 
Q—BOP法三种工艺 表1给出了三种工艺的技术 
比较。 

表1转炉铁水预处理工艺方法比较 
Table1 o m ofb metalla ̄retreatmmtmetlm ̄  ̄lltV0el-tel- 

比较三种转炉铁水预处理工艺,SRP法是值 
得推荐的方法,其优点主要是: 
(1)采用转炉“双联”工艺,预处理铁水供精 
炼转炉用,精炼转炉渣作为脱磷剂供脱磷炉使用。 
吨铁消耗CaO 20~25 kg,可使铁水含P量降到 
0.011%: 
(2)采用低碱度造渣工艺,获得较高的脱P、 
脱S效率(图7)。 ; 
(3)热效率高,可熔化5%一7%的废钢; 
(4)生产效率高,纯处理时间仅13 min。 (c∞) c2) 

4超低磷钢冶炼工艺 
工业生产中大规模生产超低磷钢的生产工艺 
决定于成品钢材对磷含量的要求,如图8所示。 
超低磷钢([%P]≤50×10 )冶炼的基本工艺要 

图7炉渣碱度对脱磷的影响 
Fig.7 Effect of她hasieity oll dephosphufzation of steel 

求是 
(1)高炉低硅操作,控制铁水 sJ]=0.4% 
特殊钢 第21卷 
(2)全量铁水预处理脱磷,处理终点磷含量 
%P]40.010%; 
(3)转炉冶炼深脱磷,调整炉渣成分确保 
(%P),[%P]I>2.0,并增大渣量; 
(4)控制较低的钢水残g-n含量,提高炉渣脱 

磷效率; 
(5)采用弱脱 沸腾出钢工艺,避免钢水回 
磷; 
(6)适当降低出钢温度。 

图8超低磷钢的生产工艺流程 
Fig 8 l ̄oducfion route 0f extra-low pI-棚phorIls steel 

5结论 
(1)与炉渣平衡的气相P 决定了脱磷反应 
产物。当Pn≥10 为氧化脱磷工艺,随P0’的 
降低,钢中[%P]降低。脱磷反应速度决定于熔 
池搅拌强度。 
(2)当炉渣氧位控制在P =10 。一10 ‘范 

围内可实现铁水同时脱P、脱s。铁水同时脱P、 
脱S的条件是铁水[% ]40.15%,采用喷粉工 
艺造高碱度炉渣(R一6)的高Ca/O比工艺。 
(3)采用转炉进行铁水“三脱”易于实现全量 
处理。控制渣碱度R=2.5—3.0,在10 rain处理 
时间内脱P率 ≥9o%;脱s率rtsI>40%。 
(4)对于不同的成品磷含量,可采用不同的 
工艺组合实现超低磷钢生产。 

参考文献 
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刘 测,男,49岁,教授级高工。毕业于北京钢铁学院冶 
金系.主要从事超纯净钢冶炼技术及转炉、电孤炉工艺与 
设备研究。 

收稿日期:2000-06-15

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