高压加热器泄漏的原因及预防措施
火电厂高压加热器频繁泄漏原因分析

3u形 管与管板联接处泄漏 .
高压加热器解 列和并列操作速度过快 ,加热器管 口焊接和
( ) 照上述方法正确计算各轴零点误差数值。 2按 () 3将误差数值与参数 M 3 0 0进行代数( D49 加或减 ) 计算 。
() 4 激活修改 的参数 后执行 N K R S T 再执 行机床重新 C EE , 回参考点 ,重复上一次零点校准方法 ,再 次确认参考点是否正
温差。
中图分类 号
一
T 2 33 K2.
文献标识码
、
概 述
高压 加热器是火力发 电厂重要 的附属设备之一 ,大容量机 组的高压加热器若不能 正常投入 运行 , 将使 机组 出力 降低 8 %~ 1 %, 耗增 大 3 5 0 煤 %~ %。
4 热 器 中 分面 法 兰 泄 漏 . 加
确。
定零点在设备维护中显得 尤其重要 。
W1 . —5 1 8 1 o
() N 5对 C参 数备 份。 加工 中心零点标定工作 ,是加工 中心设备维修 工作 中的一 项基 础性 工作 , 机床加工 品质 变化 , 备硬件损坏 , 在 设 机床 主轴 碰撞 等设备故 障后 , 必须进行 检查 校准项 目, 此项工作质量的好
由于高压加热器疏水调节保护系统和设备故障 ,高压加热 器管束泄漏且加热器快 速满水后 ,放水 电动 门不能快速打开而 导致满水 , 造成高压加热器停运。高压 加热 器疏水管道损坏 、 疏 水 门阀体泄漏的检修 、 更换 , 也可导致高压加热器停运 。
三 、 范措 施及 效 果 防
计一 级立 式高压 加热 器 , 将 给水温度 加 热到 15C, 热器 可 5 ̄ 加 管束为 U形管板式 管束 。 、 7 8号汽轮机 组为南京汽 轮电机厂生
600MW机组高压加热器泄漏原因分析及防范措施

0 引言
广东 粤 电靖海 发 电有 限公 司 2台 6 0MW 机 组 0
压 加热 器 危 急 疏 水 调 节 阀 手 动 全 开 ( i 才 3m n后 开 ) l5 :0 2高 压 加 热 器 水 位 快 速 升 到 2 0 。2 :7 0 , 0
发热 , 会威胁机组 的安全运行 , 限制机组正常 出力 , 导 致机组 少 发 电 , 重 时 甚至 造 成 机 组烧 滑环 被 迫 严
3 高压加热器泄漏处理过程分析
( ) 机 组 2高 压加热 器水位 突然 升高 , 1 1 操作 员立 即进 行 了调整 , 止高压 加热器 满水 ; 防 高压 加热 器 给水 系统参 数 出现 异 常 后 , 进行 综 合 数 据 对 比和 异 常分 析 , 终确认 2高 压加 热器泄 漏 。 最 () 2 在分 析 处 理 过 程 中 , 先 要 防止 汽 轮 机 进 首 水, 再者 要做 好 高压 加 热 器 跳 闸 的事 故 预想 。如 果 运行 中高压加 热器 水 位 大 幅 上升 并 核 对无 误 , 确 在 认 为泄漏 后 , 应立 即解列 高压 加热 器 。 () 3 2高压 加热器 水位 升高 ( 0 mm) , 高 20 后 其 I、 I 值 液位 开关 量 未报 警 动作 , 查发 现 2高 I高 I I 检 压加 热器 高 I 液位 开关 烧毁 。对 于此情 况 , 核对 I I 在 确认 水位 升高 后 , 按规 程解列 高压 加热 器汽侧 、 应 水 侧, 防止 汽轮 机进水 。 () 4 防止加 热器 超 负荷 运行 , 在高 压 加 热器 、 低
关于机高加频繁泄漏的原因分析及处理方案

关于机高加频繁泄漏的原因分析及处理方案机高加频繁泄漏的原因分析及处理方案机高加是一种复杂的机械设备,由于其高速旋转、高压工作等特性,经常会发生泄漏现象。
机高加的泄漏不仅会降低设备的工作效率,还会导致设备损坏、安全事故等问题,因此必须及时分析其泄漏原因并采取有效的处理方案。
一、泄漏原因分析机高加的泄漏主要有以下几个方面的原因:1.密封件失效机高加中的密封件如O形圈、密封环等,可能由于使用时间过长、材料老化或不合适、使用条件不当等原因导致失效,从而导致泄漏。
此时需要更换密封件并加强设备的维护保养。
2. 装配不当机高加的装配不当也是导致泄漏的原因之一。
比如装配时未将密封件安装好、安装力不足、松动等情况,都会导致泄漏。
此时需要重新进行装配,并加强操作规范。
3. 设备磨损机高加的工作状态是高速转动、高压工作的,长期使用会对设备造成磨损,使得设备密封不良并导致泄漏。
此时需要及时更换设备的受损部件。
4. 设备设计缺陷机高加的设计中存在的缺陷,如密封结构设计不合理、密封材料选择不当等,也会导致泄漏。
此时需要进行分析设计缺陷并改进设计。
二、处理方案针对机高加泄漏的原因,可以采取以下处理方案:1. 加强设备的维护保养,定期对设备进行检查及维护,及时更换密封件等易损件,并严格按照操作规范进行装配。
2. 加强设备的监测,通过对设备进行实时监测,可以及时发现设备泄漏等问题,避免设备损坏和安全事故。
3. 优化设备的设计,在现有的设备上对密封结构进行改进,更换合适的材料等,从根本上解决泄漏问题。
4. 对于已经损坏的设备部件,需要及时更换,避免泄漏问题的进一步扩大。
综上所述,机高加频繁泄漏问题是一种常见问题,需要及时分析其原因并采取有效的措施来防止和解决。
通过加强设备的维护保养、盯紧设备的监测、优化设备的设计以及及时更换损坏的设备部件等措施,可以有效地减少机高加泄漏问题的发生率,保障设备的正常运行和安全使用。
哈尔滨热电有限责任公司300MW8号机3号高压加热器泄漏原因分析及预防措施

哈尔滨热电有限责任公司300MW8号机3号高压加热器泄漏原因分析及预防措施一、设备概述我厂国产优化改进型300mw汽轮机的高压加热器,采用三台哈尔滨锅炉厂制造的jg-1110-2单列卧式表面加热器。
高压加热器带有内置式蒸汽冷却段和疏水冷却段,如图一。
蒸汽冷却段利用汽轮机抽气的过热段来提高给水温度,使给水温度接近或略高于该加热器压力下的饱和温度。
凝结段是利用蒸汽凝结的潜热加热给谁。
疏水冷却段是把离开凝结段的疏水热量传给进入加热器的给水,从而使疏水温度降到饱和温度下。
二、高压加热器泄漏后对机组的影响高压加热器是利用机组中间级后的抽汽,通过加热器传热管束,使给水与抽汽进行热交换,从而加热给水,提高给水温度,是火力发电厂提高经济性的重要手段。
由于水侧压力(20mpa)远远高于汽侧压力(4mpa),当传热管束即u型管发生泄漏时,水侧高压给水进入汽侧,造成高加水位升高,传热恶化,具体对机组的影响如下:1.高加泄漏后,会造成泄漏管周围管束受高压给水冲击而泄漏管束增多,泄漏更加严重,必须紧急解列高加进行处理,这样堵焊的管子就更少一些。
2.高加泄漏后,由于水侧压力20 mpa ,远远高于汽侧压力 4mpa,这样,当高加水位急剧升高,而水位保护未动作时,水位将淹没抽汽进口管道,蒸汽带水将返回到蒸汽管道,甚至进入中压缸,造成汽轮机水冲击事故。
3.高加解列后,给水温度降低,由280℃降低为170℃,从而主蒸汽压力下降,为使锅炉能够满足机组负荷,则必须相应增加燃煤量,增加风机出力,从而造成炉膛过热,气温升高,更重要的是标准煤耗约增加12g/kwh,机组热耗相应增加4.6%,厂用电率增加约0.5%。
4.高加停运后,还会使汽轮机末几级蒸汽流量增大,加剧叶片的侵蚀。
5.高压加热器的停运,还会影响机组出力,若要维持机组出力不变,则汽轮机监视段压力升高,停用的抽汽口后的各级叶片,隔板的轴向推力增大,为了机组安全,就必须降低或限制汽轮机的功率,从而影响发电量。
汽轮机高压加热器泄漏及处理技术分析

汽轮机高压加热器泄漏及处理技术分析摘要:在火电厂运行过程中,汽轮机组由于长时间的商业运作,很容易发生高压加热器泄露事故。
本文对高压加热器泄露原因进行深入探讨,分析出导致高压加热器泄露主要原因是热冲击和管系高温腐蚀。
因此,针对此种情况,本文提出相应的解决措施和预防对策,封堵泄露管道,严格控制水质,正确操作启停,避免较大热冲击等,通过上述的处理技术和措施,能够保障汽轮机高压加热器稳定运行,保障火电厂经济效益。
关键词:汽轮机高压加热器;泄露原因;处理技术引言:某火电厂使用600MW的超临界燃煤汽轮机,该机组采用的是单元制的热力系统,并设有八段的非调整抽汽为高压加热器以及低压加热器提供供给。
高压加热器在使用两年之后,发生了严重的管系泄露现象。
因此,需对高压加热器泄漏情况、运行情况以及结构特点进行详细分析,找到原因,采取针对性措施。
一、高压加热器投入的意义火电厂的汽轮机采用的是回热加热系统,其能够有效提升机组的运行稳定性,提升经济性。
汽轮机回热加热系统是否能够可靠、安稳运行,会对整套机组运行的经济性产生巨大的影响。
因此,考核机组经济性的最重要指标是加热器投入率。
近年来,火电厂机组容量参数提升,高压加热器所承受的温度以及给水压力也有所提升,在机组运行过程中,容易受到给水泵故障、负荷突变以及旁路切换等问题引发温度变化和压力变化,为高压加热器带来很大的损害[1]。
二、高压加热器泄露原因分析在火电厂机组运行过程中,某日出现2号高压加热器的水位过高信号报警,且泄露检测仪出现报警,该高压加热器的疏水调门接近96%全开,出现危急疏水动作。
水泵的转速以及给水量和电流量增加,该高压加热器的出口出现给水温度骤降情况,由此分析,该高压加热器的管系出现泄露情况。
(一)分析高压加热器的结构2号高压加热器所采用的是卧式的U型管板系统,管侧是给水,壳侧是蒸汽。
在壳侧抽汽会凝结成为疏水。
在高压加热器的内部,蒸汽加热给水主要分为三个阶段:过热蒸汽、凝结放热以及疏水冷却。
火电厂汽机高加管束泄漏原因及处理

火电厂汽机高加管束泄漏原因及处理摘要:在火力发电厂的发展过程中,每一个环节都会影响到火力发电厂的正常运行,进而影响到人们的生活。
火电厂高压加热器系统是一个重要的热力系统,必须保证其质量,并及时采取相应措施,以减少故障对火电厂运行的影响,提高火电厂的经济效益。
关键词:火电厂;汽机高加;管束泄漏引言:火力发电厂是我国社会发展的重要组成部分,对保证各地区正常供电具有重要意义。
根据火电厂汽轮机高压加热器的运行现状,分别阐述了汽轮机高压加热器管束泄漏的原因,并提出了相应的解决方案,为后续工作提供参考。
1汽轮机高加系统运行简述一般情况下,火力发电厂的汽轮机会采用对流式加热器来加热给水,提高了运行效率从而降低了整个机组的运行成本。
而回热系统的日常运行需要可靠的运行投入率来支持,其运行稳定性会直接影响整个机组的日常运行效率,影响机组的正常运行。
加热器投入率是当前经济指标中的重点考核项目之一。
随着火力发电机组向大容量参数发展,各种高加需要承受的给水压力和温度差明显增加。
在这样的背景下,对于整个高压加热器单元,其设计、材料选择、制造和安装的相关技术要求相当高。
在日常运行中,如果高压加热器出现泄漏问题,将直接影响加热器的内部压力和温度,进而给整个汽水循环带来各种负面影响。
高压加热器具有重要性及复杂性,不仅要在设计和制造环节保证其质量,还要做好后期实时监控、运行操作及维护检修各方面工作,以保证高加的持续稳定运行。
2当下高加运行过程中存在的问题与影响阐述加热器的高质量指标与目前普遍的生产技术形成鲜明对比,许多环节如未能获得理想的加工效果,将影响高压加热器系统的正常运行。
通过对某电厂高压加热器系统日常运行中存在的问题进行观察判断,发现管束泄漏和水室隔板泄露是常见问题,将会大大降低高压加热器的安全经济性。
管束泄露易造成泄露范围扩展。
一方面,运行监视人员如未及时发现,使高加未能及时解列,泄露的给水长时间对周边的管子进行高压高速冲刷,就会导致更大面积的管束泄露。
600MW机组高压加热器管束泄露故障处理实例及预防措施
Байду номын сангаас
工 程 技 术
60 0 MW 栅 组 高 压加 热器 管 耒泄 露 故 障 处理 实例 及预 防 措 旋
同煤 大唐塔 山发 电有 限公 司 陈 默
[ 摘 要] 本文通过对某电厂高压加热 器泄露故障处理实例 分析 , 总结 高压加热器堵漏经验及预 防措施。 [ 关键词 ] 高压加热器 泄漏 故 障处理 预防措施 高压加热器是利用机组中间级后的抽汽 , 通过加热器传热管束 , 使 给水与抽 汽进行 热交换 , 从而加热给水 , 提高给水温度 , 是火力发 电厂 提高经 济性 的重要手段 。 由于水侧压力远远高于汽侧压力, 当传热管束 即 u型管发生泄漏时 , 水侧高压给水进 入汽侧 , 造成高加水位 升高 , 传 热 恶化 , 而 对 机 组 安 全 稳 定 运行 造 成 较 大 影 响 。本 文借 某 2×6 0 进 0 MW 坑 口电厂工程 2号机组 3号高压 加热器 发生泄 漏事件 ,详细 阐述 了 60 0 MW 机组高压加热器管束泄漏故 障的分析 、 处理及预防措施 。 1设 备 及 系 统概 况 . 某 2X6 0 0 MW 坑 口电厂工程安装哈尔滨三大动力厂制造的发 电设 备,发 电机组为亚临界 、直接空冷凝汽式燃煤机组 ,两台机组分别于 20 0 8年 7月 5日和 20 0 8年 l O月 5 日通 过 18小 时 试 运 转 入 商 业 运 6 行 。机组除辅助蒸汽系统按母 管制设 计外 ,其余热力系统均采用单元 制 。热力循环采用七级 回热抽 汽系统 , 设有 三台高压加热器 、 一台除氧 器 和三 台低压加热器。其 中 3号高压加 热器采 用东方锅炉( 集团 ) 股份 有 限公 司 设 计 制 造 的 J 一 6 0 3型 高 加 , 式 布 置 , 焊 接 , 型 管 管 G 10— 卧 全 u 板式结构 , 由过热段 、 和段和疏冷段三段组成。 饱 2故 障现 象 . 某 日上 午 l 0时 2 0分 , 机 组 机 组 负 荷 5 9 2号 0 MW , 高 压 加 热 器 3号 疏 水 阀 开 度 8 %, 时 运 行 人 员 突 然 发现 : 4 此 () 1高加水位高信号报警 ; ( ) 加 事 故疏 水 阀打 开 ; 2高
发电厂高压加热器泄漏的原因和处理
(2)高加泄漏后,高压给水冲击泄漏管周围的正常管束 造成管壁减薄或损伤。
(3) 高 加 泄 漏 后, 造 成 堵 管 率 增 加, 达 到 一 定 数 量 时, 换热管内流速超速,对管内壁冲刷磨损加剧,高加使用周期 缩短,同时造成运行中高加端差大,热经济性差,回热效率低, 锅炉煤耗增加。
(1)机组启机过程中,高加水侧随汽包上水投运 ;高加 汽侧应保持正常范围内 ;水位异常时,应及时查明原因,避
免发电机并网后接带负荷过程中,高加水位大幅度变化造成
水位高 3 保护动作,高加掉闸。 (2)高加汽侧投运时,点动电动门开度,控制高加出口
给水温度上升速度不超过2 ℃ /min,由于3# 高加运行工况特殊, 其出口给水温度上升速度控制小于 1.5 ℃ /min。
(6)开启汽侧放水门,用对讲机联系调整 3# 高加汽侧排 空门通大气冷却高加管束,监视凝汽器真空变化情况。
(7)待高压加热器内温度降到允许的 30~40 ℃时方可进行 检修工作。 9 高加管束堵漏工作结束后恢复安全措施
高加管束堵漏工作结束后恢复安全措施时,应考虑事故 疏水门开启时的凝汽器真空变化趋势。
(3)高加停运后,一、二、三段抽汽电动门、抽汽逆止 门联动关闭,水侧进口门、出口门、三通阀切换正常,汽包 上水正常 ;严密监视 3# 高加水位不再升高,正常、事故疏水 调门全开 ;炉侧减煤粉量,减送风量,防止机组过负荷。
(4) 高 加 停 运 后, 一、 二、 三 段 抽 汽 返 回 汽 轮 机 做 功, 给水温度降低,造成汽包水位下降,汽泵出口流量增加,如 果汽包水位不上升或继续下降,必要时启电泵调节汽包水位 ; 由于 3 台给水泵流量迅速增加以及汽包压力下降造成的汽包水 位又会迅速上升,造成水位大幅度波动,运行值班员操作水 平差或经验不足,极易引起汽包水位高或低保护动作,锅炉 灭火。
火电厂汽机高加泄漏原因及处理
火电厂汽机高加泄漏原因及处理摘要:火电厂高压加热器工作环境恶劣,容易引起加热器钢管泄漏。
高压加热器泄漏导致其汽侧水位升高,水侧切至旁路运行。
如果抽汽逆止门和电动门关闭不严密,会发生汽轮机进水,导致汽轮机上下缸温差增大,进而造成汽轮机动静摩擦,严重损坏设备。
关键词:火电厂;汽机高加;泄漏原因及处理引言高压加热器简称高加,是火力发电厂中的一个重要设备,汽轮机的高压加热器出现故障,不仅是因为自身质量问题或者是时间使用过长,加热器设备老化的问题,还有就是在安装的过程中,因为安装步骤不规范导致出现相关质量问题,例如在安装过程中参入了杂质,从而使汽轮机的高压加热器中节流孔堵塞导致故障,从而影响汽轮机机组运行,所以对于火电厂汽轮机的高压加热器出现的问题,需要及时进行相关研究及时排除故障,让汽轮机的高压加热器设备正常运行。
1高加泄漏后危害(1)高加泄漏后,泄漏管周围的管束由于受高压给水冲刷,导致泄漏管束逐渐增多,泄漏加重,外部表现为同等工况下高加正常疏水调门开度增大,大量泄漏时高加液位升高,高加液位高报警;特别严重时,会触发高加液位高保护动作,高加解列。
(2)高加泄漏量大时将会导致高加水位急剧升高,此时,如果高加水位保护未动作,高水位将会淹没高加汽侧抽汽进口管道,蒸汽带水将倒流进蒸汽管道,甚至进入汽轮机高、中压缸内部,从而发生汽轮机水冲击事故。
(3)高加泄漏将导致同等工况下高加出口给水温度降低,若要机组负荷不变,则必须相应增加燃煤量,造成送、引风机出力增加,烟气量增加,导致机组煤耗增加、厂用电升高、排烟温度升高、汽温升高,锅炉热损失增加,机组经济性下降。
(4)高加的停运,还会造成汽轮机末几级蒸汽流量增大,从而加剧了叶片侵蚀,危及机组安全运行。
(5)运行中,如果高加突然解列,原本用以加热给水的抽汽将会进入汽轮机下一级叶片继续做功,机组负荷会瞬间增加,汽轮机监视段压力升高,各监视段压差升高,导致汽轮机的轴向推力增加。
自备型热电厂高压加热器管系泄漏解决措施论文
浅谈自备型热电厂高压加热器管系泄漏及解决措施摘要:根据鄂尔多斯煤制油热电100mw机组高压加热器漏泄情况,分析了造成加热器频繁泄漏的各种因素,指出了管系高温频繁变化腐蚀是造成高压加热器漏泄的主要原因。
提出了解决措施,更换耐高温材质的管、增设凝结水小旁路、优化运行等措施。
关键词:自备型100mw机组高压加热器管系漏泄原因分析措施#2机组#2高压加热器自投产运行以来,多次发生泄漏事故,为了找出#2高压加热器泄漏的原因,为高加定修、调整及处理提供参考依据,根据中心4台高压加热器检修维护实践及上湾电厂50mw机组高加泄漏情况的调查分析,从#2加热器的结构特点和泄漏情况及处理工艺、工况变化、运行条件等几方面对泄漏原因进行分析,提出解决方案。
一、高压加热器的结构特点高压加热器采用立式布置,u形管,双流程,大开口自密封安装结构,其壳侧为蒸汽,管内为给水;蒸汽在高压加热器内部对给水的加热分为过热蒸汽冷却段、蒸汽凝结冷却段,来自汽轮机的抽汽。
#2高加的壳侧及水侧均设有超压保护装置,水侧入孔门采用自密封结构;给水进口经过导流装置即成各部分均匀的稳定流,防止给水对管板表面以及换热管头的冲蚀,这种工艺的可靠性比较高。
从#2高加的主要工艺、整体结构以及与其具有相似结构的#1机#2高加的运行效果上看(#1机#2高加从未发生泄漏),#2加热器的设计制造是比较完善的,它不应存在导致其管系泄漏的制造缺陷。
二、高压加热器泄漏对机组的影响高加泄漏后,会造成泄漏管周围管束受高压给水冲击而泄漏,管束增多,泄漏更加严重,必须紧急解列高加进行处理,以减少堵焊的管子,同时给水温度大大降低,影响锅炉出力。
高加泄漏后,由于水侧压力远高于汽侧压力,当水位急剧上升,水位保护未动作时,水位将淹没抽汽进口管道,甚至倒灌入汽缸,造成汽轮机水冲击。
高加停运后,相应的抽汽就停止,会使汽轮机末级蒸汽流量增加,恶化末级叶片运行工况,叶片遭到侵蚀损坏。
高加停运,影响机组出力,若要维持机组出力不变,则汽轮机监视段压力升高,泄漏对应的监视段抽汽口的各级叶片,隔板的轴向推力增大,斥汽损失增加,会危及到汽轮机安全运行。
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高压加热器泄漏的原因及预防措施
【摘要】高压给水加热器(简称高加)是火力发电厂回热系统中的重要设备,它是利用汽轮机的抽汽来加热锅炉给水,使其达到所要求的给水温度,从而提高电
厂的热效率并保证机组出力。
高加是在发电厂内最高压力下运行的设备,在运行
中还将受到机组负荷突变,给水泵故障,旁路切换等引起的压力和温度的剧变,这
些都将给高加带来损害。
【关键词】火电厂;高压加热器;泄漏;原因;预防措施
1.
火电厂高压加热器泄漏原因分析
1.1管束泄漏
管束泄漏是高压加热器发生泄漏故障的最主要原因之一,在运行实践中比较
常见。
本故障一旦发生,则很有可能导致整个高压加热器无法继续投入运行,由
此所带来的隐患以及质量问题非常严重。
管束泄漏的常见表现有管道穿孔以及管
道破裂这两个部分。
1.2 U型管与管板泄漏
在高压加热器投入火电厂系统运行的过程当中,并列以及解列操作的速度非
常快。
再加上高压加热器管口焊接工艺以及胀管工艺难度大,容易出现安全隐患,因此在投入运行后可能造成管板部分的泄漏问题。
而从高压加热器U型管的角度
上来说,在泄漏后所采取的堵管处理措施不够及时与有效,埋入管头后存在再次
泄漏的可能性,并且管板两侧的巨大温差也是造成U型管发生泄漏的主要原因。
1.3加热器分面法兰泄漏
在工作人员针对火电厂高压加热器管束泄漏问题进行处理的过程当中,必须
对高压加热器中的分面法兰垫进行拆卸处理。
故障处理完成后,工作人员可能对
分面法兰垫的安装不合理,或螺栓紧固不可靠,导致无法形成密封空间,最终造成卸扣。
同时,从高压加热器分面法兰件自身性能的角度上来说,若表面可见麻点、沟槽、或凹凸问题,则认为工件自身存在缺陷,同样是导致分面法兰发生泄漏问题的主要原因。
1.4加热器疏水系统故障
在高压加热器的运行中,需要通过疏水调节的方式对整个火电厂运行系统的安全性以设备运行性能加以保障。
但高压加热器发生管束泄漏故障后(并且此时加热器快速达到满水状态),放水电动门无法正常执行开启操作,导致高压加热器加热系统达到满水状态,最终造成高压加热器无法鸡西投入运行。
与此同时,加热器疏水系统中的管道损坏问题,疏水门的阀体泄漏问题同样是造成高压加热器疏水系统故障停运的主要原因。
1.5停运保养措施不科学
在高压加热器停运后,工作人员对有关高压加热器的检修保养措施不够全面及有效。
例如,针对高压加热器长期运行过程中,底部存在的积水,无法及时放出。
同时,高压加热器管道在长期处于潮湿环境中容易发生氧化腐蚀问题,可能造成运行期间击穿泄漏故障发生率的增加,而针对该问题,在高压加热器停运保养中没有引起足够的重视,无论是大修还是小修之后,都没有安排专人对高压加热器进行探伤检查。
除此以外,在故障作用下,高压水冲击对高压加热器U型管弯管部分的影响非常严重,长期按照该方法处理,可能会导致本区域的管道壁厚减小,最终造成穿孔泄漏故障。
2.火电厂高压加热器泄漏预防措施分析
2.1控制传热端温差
针对新购置投入运行或停运/检修后重新投入运行的高压加热器,必须安排专人对其在运行过程中的水位变化情况进行详细检测,避免在检修后高压加热器疏水系统未导通或高压加热器疏水系统门开度不达标而造成的疏水堵塞问题。
同时,还需要做好动态监测与调度方面的工作,视实际情况,可以开启事故放水电
动门,人为下降高压加热器水位,使水位维持在合理范围之内。
若因加热器疏水
系统中水位过低而导致温差异常增大的问题,则需要以4.0~7.0℃的温度区间为
标准,对高压加热器水位进行相应的调整。
除此以外,还有两个方面的情况需要
加以考虑,分别是:1)若监测过程中发现水位上升速度快但给水泵出现出力异
常问题,则认为高压加热器部分出现泄漏,此时必须立即上报停用高压加热器,
避免泄漏所喷出的高压水对周边管道特别是U型管弯管部分造成不良影响;2)
若监测过程当中发现高压加热器内部聚集有大量不凝结气体,则认为此项问题会
对整个高压加热器的传热造成严重影响,造成端温差的上升。
此时就需要对抽空
气管空气门开度的合理调整,以预防故障。
2.2维持机组负荷变化曲线
在火电厂机组启/停操作,负荷发生改变的过程当中,蒸汽温度以及蒸汽压
力会有相应的改变。
对于高压加热器而言,与之相对应的抽汽压力,抽汽温度,
以及抽汽量也会产生相应的变动。
而从高压加热器的角度上来说,受到温度变化
的影响,势必会产生一定程度上的膨胀变形/收缩变形。
在具体工作中,为了减
小热应力对高压加热器所造成的影响,确保高压加热器的平稳运行,减少泄漏的
发生率,就需要做好以下几个方面的工作:1)将火电厂机组负荷水平变化率控
制在3.0MW/min范围内,汽压变化率则按照<0.098MPa/min标准控制,且温度变
化速度宜控制在0.5~1.0℃/min范围内;2)在火电厂机组甩负荷或高压加热器
发生紧急停运的情况下,工作人员必须及时将高压加热器的给水来源加以切断,
同时将抽汽阀调整至关闭状态,其目的是避免在给水来源被切断后蒸汽继续进入
壳体内而造成不流动给水被加热的问题,最终造成高压加热器管道的热变形;3)当高压加热器在并列运行的过程中,并列运行的投入顺序应当是先水侧,然后是
汽侧。
同时,通过旁路门对给水流量以及温升速度进行控制,档给水全部通过高
压加热器后,再开启进汽阀,达到升高温度与压力的目的。
按照以上方式,使高
压加热器的并列投运时间控制在20.0min/台范围内。
2.3科学运行维护
在有关高压加热器运行维护工作的开展过程当中,要求工作人员重点关注以
下几个方面的问题:1)在高压加热器正常运行期间,安排专人对给水部分的进
口温度、出口温度、以及传热端温度差异进行动态观察,若发生偏差,则需要进
一步检查高压加热器水位以及抽气情况是否正常。
同时,通过对高压加热器疏水
进出口门开度以及动作执行情况的观察,及时判断高压加热器是否存在泄漏问题;2)在高压加热器的运行工作中,需要对水位变化进行观察,确保水位变化幅度
控制在±50.0mm范围内,杜绝因低水位或高水位运行而对高压加热器运行性能造
成的不良影响。
为了实现该目标,必须要求热工热源定期对就地水位计以及表盘
水位计的温度进行读取与对比。
结语
在高压加热器发生故障后,整个火电厂运行系统中的发电煤耗率会明显提高,造成生产运行成本的增加。
若泄漏问题严重或无法得到及时解决,则还可能会导
致系统给水沿抽气管道返回汽轮机,造成水击事故。
因此,为了确保火电厂设备
运行的安全性,在减少事故发生率的同时,合理控制成本,就必须从高压加热器
泄漏原因的分析入手,根据具体因素采取预防措施,以针对性的减少、消除高压
加热器故障的发生。
以上对火电厂安全经济运行也有重要意义。
参考文献
[1]高压加热器在热力系统中的影响及重要作用[J].陈晓磊.城市建设理论
研究(电子版).2017(29).
[2]高压加热器频繁泄漏原因分析及优化处理措施[J].薛旻.设备管理与维修.2017(10)。