连铸车间铸坯质量问题分析解决报告
连铸坯夹杂物产生原因分析及改进措施

管理纵横连铸坯夹杂物产生原因分析及改进措施李 伟摘要:由于多种因素的综合作用,连铸坯中容易出现夹杂物,降低了连铸机的生产效率。
连铸坯夹杂物产生的主要原因是,钢水被氧化而形成夹杂物,中间包裹的夹杂物是结晶器中所含的钢水而形成连铸坯夹杂物。
而确保中间包液位达到一定高度并及时清除炉渣的措施,可以减少铸坯的夹杂物,提高铸造质量。
在这种情况下,有必要分析连铸坯夹杂物的产生原因,并及时采取有效措施改进和优化目标,以减少夹杂物产生的可能性。
关键词:连铸胚夹杂物产生原因改进措施2012年,某钢铁厂对连铸坯进行投放生产,主要生产碳素钢和低合金钢,但连铸机生产过程中夹杂物的出现严重影响了连铸坯的质量。
针对这种情况,笔者深入分析了连铸坯夹杂物的产生原因,并提出了改进措施。
一、连铸坯夹杂物产生的原因1.人力资源管理在生产过程中,由于部分员工专业水平不高,导致一些生产出现质量问题。
例如,在注射过程中,模具页面的波动很大,影响毛坯壳的生长均匀性,导致固化壳中包含一些夹杂物,当与结晶油和保护性残留物混合时,形成相对较硬的夹杂物,难以去除。
2.使用保护性注射剂的标准不充分第一,喷嘴的安装和使用存破裂率严重增加。
4.挡渣墙寿命不长,对夹杂物的漂浮产生不利影响为了在生产期间最大化中间包的体积,在中间包的缓冲区域安装了两个挡渣墙。
然而,中间包的使用寿命仅为33小时,而炉渣挡土墙的使用寿命仅为15小时,因此无法有效地漂浮夹杂物。
二、连铸坯夹杂物改进措施1.严格按照规程操作首先,提高吹氩效果。
研究表明,钢水的成分和温度分布不均匀,具有许多气态和非金属夹杂物,吹氩操作可以使气体和非金属夹杂物大量漂浮,从而提高钢水的纯度,故要延长氩气注入时间,严格控制氩气的压力和流量。
其次,严格控制中间包渣层的厚度。
普通碳钢的排渣过程控制为每6小时进行一次,如果渣原可以在护罩和滑动喷嘴之间安装防火纤维密封圈,并使用惰性气体——氩气对注流进行密封保护,并使护罩顶部形成正压,将注流与空气隔绝,避免二次氧化。
连铸圆坯成分偏析分析及控制措施

连铸圆坯成分偏析分析及控制措施为掌握大断面连铸圆坯的成份偏析情况,为后续生产提供指导,技术中心与质检科对铸造一车间8月10日生产的φ350mmQ345B、9月9日生产的φ400mm35钢连铸坯进行了取样,分析了铸坯化学成份及存在的成分偏析问题,提出了相应的预防控制措施。
现将分析结果汇报如下:1、连铸坯成分分析1.1、φ350mmQ345B取样及成份分析1.1.1、成份分析取样炉号:ZD14108083。
钢种:Q345B。
生产日期:2014年8月10日。
对连铸坯按照图1的点位进行取样分析,分析结果见表1。
表1 φ350mm Q345B连铸坯成分分析结果备注:成品成分为中间包钢水样成分分析结果。
图1 φ350mm Q345连铸坯成分分析点分布1.1.2、偏析度分析偏析度计算:Cc/C0=[(1#+2#+3#+4#+5#+6#+7#+8#+9#)/9]/5#。
碳偏析度:上下=0.164/0.13=1.262,左右=0.16/0.13=1.231;硅偏析度:上下=0.279/0.27=1.033,左右=0.27/0.27=1.000;锰偏析度:上下=1.288/1.21=1.064;左右=1.26/1.21=1.041;磷偏析度:上下=0.0103/0.009=1.144;左右=0.009/0.009=1.000;硫偏析度:上下=0.004/0.0019=2.105;左右=0.004/0.0021=1.905。
1.1.3、偏析规律从偏析分析结果看,此炉φ350mmQ345B连铸坯成份偏析存在以下规律:⑴、偏析度从大到小依次为硫、碳、磷、锰、硅,偏析最大元素为硫元素。
成份偏析中,C的最大偏差为+0.06%,Si的最大偏差为+0.02%,Mn的最大偏差为+0.19%,P的最大偏差为+0.005%,S的最大偏差为+0.003%,其中C、Si、Mn、P元素为负偏析,S元素为正偏析,⑵、成分偏析的部位主要是二分之一半径及铸坯中心部位,即2、3、5、7、8、c、e、g点,外其他部位的成分比较接近,且能代表整个铸坯的平均成分。
连铸工作中的问题与总结

连铸工作中的问题与总结连铸工作中的问题与总结连铸是钢铁生产过程中相当重要的一环,它直接关系到钢铁工业的精度和效率。
然而,在连铸工作中也常常会出现各种问题,这些问题往往会导致工作效率的降低,甚至还会对钢铁质量带来影响。
因此,正确的总结连铸工作中存在的问题,以及对这些问题的解决方案的总结,不仅可以提高连铸工作效率,而且可以保障钢铁生产的精度和效率。
一、连铸工作中存在的问题1.1 温度控制难度大对于连铸来说,温度控制非常重要,无论是高温还是低温,在控制方面都有一定的难度。
在高温方面,温度过高会导致钢水氧化,以及表面起鼓等情况的发生。
而在低温方面,孔洞出现和内部缺陷的出现也会使钢铁的质量受到影响。
温度过高或者过低都会导致钢铁质量下降、浇口变形,以及连铸设备的损坏变形等情况。
1.2 浇口压力不易控制在连铸过程中,浇口的压力也是一个很重要的因素。
因为,当浇口的压力不稳定的时候,就会导致钢水流速的不稳定,出现一些问题,如不稳定的流速就会导致钢铁坯面整平不良、表面有凸起等问题;如果压力太大,就会导致过削钢铁表面,影响钢铁的外观质量。
1.3 浇注速度控制困难在连铸中,加工铸坯的速度对钢水流体的控制也会有影响。
高速浇注增加了钢水氧化和钢水粘滞度的风险,同时也并不利于钢水的混匀,会对钢铁产品的质量产生负面影响。
低速浇注的阻力较大,只能增加钢水流体的切应力,不能达到良好的混合效果。
因此,快并不一定好,慢也不一定准确,调节浇注速度是一项十分困难的任务。
1.4 非均匀铸坯厚度虽然连铸设备可以控制铸坯的厚度,但越往两端,铸坯的厚度也越难控制。
对于非均匀厚度的铸件,在铸造过程中,可能会出现鱼鳞状的铸态,严重影响铸件表面质量。
同时,厚度的不均匀也会导致温度不均匀,进一步影响铸坯质量。
二、针对问题的解决方案2.1 温度控制温度控制是一项非常重要的工作,如果能保持均衡的温度,并且能够避免过高或者过低的温度,就可以使得铸坯的质量得到保证。
铸坯低倍优良品浅析及改进措施

技师论文论文题目:铸坯低倍优良品浅析及改进措施单位:电炉厂连铸工段姓名:谈正军二O一O年十一月二十二日铸坯低倍优良品浅析及改进措施摘要:根据电炉厂“质量兴厂、精品强厂”战略,新的时期,钢材外部竞争日趋激烈,铸低倍优良品率,作为标示钢钢材质量的重要质量指标,有利于扩大鄂钢重量水平的影响力,使公司产品用户建立对鄂钢产品的好感与信任,为公司市场战略提供支持,也是电炉厂发展的必由之路。
关键词:低倍组织优良品冷却制度过热度目录1、前言2、铸坯优良品跟踪检查结果3、影响低倍优良品的原因分析3.1 冶炼工艺影响3.2 连铸设备影响3.3 冷却制度的影响3.4 拉速温度的影响3.5 操作影响4.提高低倍优良品的改进措施4.1促进冶炼条件转变,有效改善钢水内部质量4.2 加强对原材料的使用控制和管理4.3 加强铸机对弧对中调整,提高检修质量4.4 水质改善,冷却水、电搅、振动参数的优化,提高铸坯优良品4.5 “两化”的推进,更加提高了我厂低倍优良品的质量5、效果检查6.结束语1、前言电炉厂是EAF+LF+VD+CCM“四位一体”短流程设备,质量问题一直是生产达产达效的一个瓶颈,质量抑制了电炉厂的发展,只有生产高质量、高负加值的产品,才能赢得市场,才能立足于不败之地,经过不断地摸索探索,总结我厂铸坯质量有了明显改善,特别是铸造坯优良品得到了很大幅度提升,同时也赢回了用户的信任和市场。
2、铸坯优良品跟踪检查结果铸坯低组织就是当铸坯完全凝固后,从铸坯上取下一块横断试样,经磨光配洗后,用肉眼看见到的组织叫做低倍组织。
优良品就是指铸坯中心缩孔达到1级,中心偏析1级,中心裂约1级,角裂1级,皮下裂约1级,夹杂1级。
2009年,电炉炼钢厂铸坯低倍一级品合格率达到97.86%,而优良品合格率仅为60.33%,两者悬殊很大,说明铸坯还有很多精细工作要去做。
表I 2009年低倍优良品合格率统计数据受市场影响1月份只生产了几天,全年优良品率偏低,是高低波动大,不稳定,严重影响了电炉钢形象。
连铸坯夹杂物产生原因分析及改进

连铸坯夹杂物产生原因分析及改进连铸坯夹杂物是指在连铸过程中,坯料中夹杂有杂质或者非金属夹杂物的现象。
这会影响到连铸坯料的质量,增加生产的成本,降低产品的市场竞争力。
分析连铸坯夹杂物的产生原因,并提出相应的改进措施,对于提高连铸生产线的效率和产品质量具有重要的意义。
连铸坯夹杂物的产生原因主要有以下几个方面:1. 原料质量不合格:原料的质量直接影响着连铸坯料的质量。
如果原料中含有过多的杂质或者非金属夹杂物,这些杂质在连铸过程中容易进入到坯料中,从而导致夹杂物的产生。
2. 连铸设备失效:如果连铸设备的密封性能不好,就会导致外界的气体和杂质进入到连铸坯料中,增加夹杂物的产生。
如果连铸设备的冷却系统不够完善,温度控制不准确,也会导致坯料中夹杂物的产生。
3. 连铸操作不当:如果操作人员在连铸过程中不按照标准操作流程进行操作,比如倾注速度过快,结晶器结晶不良,就容易产生夹杂物。
4. 连铸模具磨损严重:连铸模具是连铸过程中最重要的部件之一,如果连铸模具使用时间过长,容易出现磨损现象。
磨损的模具表面容易产生凹坑和疲劳裂纹,从而引起连铸坯中的夹杂物。
为了降低连铸坯夹杂物的产生,可以采取以下改进措施:1. 优化原料选择:选择质量好、含杂质少的原料,避免原料本身的质量问题对连铸过程造成影响。
2. 加强连铸设备维护:定期对连铸设备进行检查和维护,确保设备的密封性能和冷却系统的正常工作。
及时更换磨损严重的连铸模具,保证模具表面的光滑度。
3. 加强连铸操作培训:加强对操作人员的培训,提高他们的操作技能和操作规范意识,确保按照标准操作流程进行连铸操作。
4. 引入先进的连铸技术:引入先进的连铸技术,如真空连铸技术、气体抽吸技术等,可以有效减少坯料中的夹杂物。
连铸坯夹杂物产生原因分析及改进

连铸坯夹杂物产生原因分析及改进
连铸坯夹杂物是指钢铁连铸过程中在浇注的过程中,因为一些原因混杂进去的杂质,
这些杂质会影响钢铁的质量和成材率。
夹杂物主要包括氧化物、硫化物、氮化物、矽夹杂等,这些夹杂物可能来自于原料、工艺流程、设备和人为因素等多个方面。
1.原料原因:原料中可能含有硅、锰、硫等杂质,在钢水中形成相应的氧化物、氮化物、硫化物等夹杂物。
2.钢水的气体夹杂:钢水中可能残留气体,当钢水在浇注时,气泡被涡流或不良的结
晶生长引起了空穴,形成气体夹杂物。
3.脱气工艺问题:连铸坯在脱气过程中,如果处理不良,残留大量的气体就会在浇注
过程中形成大量气体夹杂物。
4.连铸工艺问题:浇注工艺不正确,液相氧化被带到坯子内部形成氧化物,结晶器收
缩率不同,产生结合夹杂物。
或者结晶器壁面不平整或有损伤,发生较强的涡流,夹杂物
就会被带进钢水中。
针对夹杂物产生的原因,改进措施如下:
1.原料优化:原料筛选、预处理,降低杂质含量,保证原料的质量。
2.脱气处理:改进脱气工艺,通过增加脱氧剂和还原剂的投加量,在改善气体脱出的
同时,减少气体再进入钢液的可能性。
3.连铸工艺优化:优化连铸工艺,增加浇注速度,减少在坯子内部形成的氧化夹杂物。
4.设备维护:定期对连铸设备进行检查和维护,确保连铸设备的完好性和稳定性,避
免设备问题引起的夹杂物问题。
5.加强管理:加强对人工操作的监管,培训工人正确操作流程,提高工人的专业技能,降低人为因素造成的夹杂物产生率。
总之,针对夹杂物产生原因,可以从原料、工艺、设备和人力资源等多个方面进行改进,进一步提高钢铁的品质和成材率。
连铸小方坯常见的质量缺陷
.
b.钢液在拉漏处溢出,被结晶器冷却,在铸坯外表形成缺陷.c.拉 速波动过大且频繁. 1.2.2 控制措施 a.提高操作人员的技术素质和工作责任心,保证结晶器液面的稳 定 .b.改善保护渣的性能,增加熔渣层厚度,使之提高对夹杂物的吸 收能力 .c.严格工艺操作规程,稳定拉速.d.提高中间包水口和塞头的抗 侵蚀性能. 1.3 划痕 1.3.1 形成原因 a.二冷段机架足辊上有废钢,造成铸坯外表划痕. b.拉矫辊不平或二次冷却不均匀,造成铸坯跑偏,铸坯与拉矫机 架接触划伤铸坯外表. 1.3.2 控制措施 a.加强二冷段的维护,发现漏钢要及时处理干净 .b.加强拉矫系统的维护,保证拉矫辊的水平度,并安装侧导向装 置,防止铸坯跑偏. 1.4 振痕 1.4.1 形成原因 a.振痕是结晶器振动的必然结果,难以完全消除,结晶器液面波 常 见 的 质 量 缺 陷 进 展 了 分 类 ,对 质 量 缺 陷 形 成 的 原 因 进 展 了 分析,提出了控制小方坯质 量缺陷的技术措施. 关键词 小方坯;质量缺陷;成因; 控制近年来,随着连铸技术的开展,连铸坯的热装、热送及热轧技 术取得了很大进步,产生了明显的经济效益.这一生产工艺对连 铸坯的质量提出了更高的要求.本文对连铸小方坯中常见的质量 缺陷及其形成原因和控制措施进展讨论 .1 小方坯的外表缺陷 1.1 重接 1.1.1 形成原因 a.因各种操作故障引起浇注中断,重新开浇后在铸坯外表易造成 重接缺陷 .b.拉速慢导致铸坯外表振痕太深,形成重接. 1.1.2 控制措施 a.充分做好浇钢的各项准备工作,保证浇钢的正常与稳定,防止 停流事故. b.保证拉速的正常与合理. 1.2 夹杂与结疤 1.2.1 形成原因 a.结晶器液面波动剧烈,使钢液面上的保护渣或其它夹杂物卷入 铸坯,在铸坯外表形成夹杂.
方坯连铸机漏钢原因分析及改进措施
摘要关于钢厂方坯连铸机漏钢情况,分析了夹渣漏钢、粘结漏钢和角部裂纹漏钢的特点及机理。
产生各类漏钢的主要原因是保护渣的性能、结晶器的精度、钢水过热度、拉速及浸入式水口的对中、操作等因素。
通过采取相应的措施,铸机的漏钢率有明显的降低。
关键词:方坯连铸机、漏钢、粘结、夹渣、角部裂纹1概述在连铸生产中,漏钢是危害很大的事故,轻则影响铸坯质量,造成废品,重则影响连铸机作业率,损坏设备,危机操作人员安全。
近年来,随着连铸工艺技术的进步,漏钢事故得到了有效抑制,但仍不能完全避免。
在连铸日趋高效化的今天,要保障生产的顺利进行,提高连铸机作业率,就必须减少和控制漏钢次数。
唐钢漏钢事故较多,漏钢率达到了0.209%,严重影响生产的畅行,对漏钢的成因进行分析,并采取相应措施,从而控制了漏钢事故的发生。
2铸机参数及漏钢情况2.1连铸机的主要工艺参数唐钢二钢轧厂有两台四机四流、三台六机六流方坯连铸机,实际年产能力400万t,浇铸的断四种:150 mmX 150 mnl、165 mmX 165 Innl、165 InnlX225 nlITl、165 mmX280 nnTl,所生产的钢种主要有建筑用钢、低合金钢、硬线钢、轴承钢、焊接用钢等近100个品种。
铸机采用定径水口和塞棒控制两种,浸入式水口加保护渣进行保护浇铸。
2.1.1 漏钢情况对该厂一年全年的漏钢情况分类统计,以夹渣漏钢、粘结漏钢和角部裂纹漏钢为主要漏钢类型,分别占漏钢总数的33.2%、26.5%和22%。
2.1.2夹渣漏钢、粘结漏钢和角部裂纹漏钢的原因分析2.1.3夹渣漏钢特点及机理第二钢轧厂方坯连铸机发生夹渣漏钢主要有以下特点。
1)漏钢处坯壳有一定的弧度,不像裂纹漏钢,有撕裂的感觉。
同时一般在漏钢后结晶器内没有残余坯壳。
2)夹渣漏钢主要是由于坯壳形成时夹带保护渣或大颗粒高熔点杂物导致传热减少,形成薄坯壳而漏钢。
方坯连铸时二次氧化产物、低碳钢冶炼时高粘性渣中不当的脱氧产物、结晶器中铝丝喷加不当造成氧化铝偏高、各种耐材脱落、浇铸过程中结晶器液位波动等,都会促使坯壳夹渣,抑制坯壳生长,造成漏钢。
连铸坯缺陷分析
40.二次冷却与铸坯质量有什么关系?经过二次冷却的铸坯,易存在表面缺陷、内部缺陷和形状缺陷,它影响了铸坯的质量。
通常表而缺陷起源于结晶器,内部缺陷也起源于结晶器,在连铸界己成共识。
但二次冷却区若软硬件配置不合理,将进一步扩大各种缺陷的发展。
在这里我们只分析二次冷却的影响。
a表而缺馅(1)表面纵向裂纹:主要原因是二次冷却局部过冷产生纵向凹陷从而导致纵向裂纹。
(2)表而、角部横向裂纹:二次冷却的水量过大、喷嘴偏斜直射铸坯角部等造成了表而横向裂纹。
(3)表面对角线裂纹:一般出现在方坯中,主要是由于四个面喷水不均匀、喷嘴堵塞等造成。
b内部缺陷(1)中间裂纹:它是由于铸坯在凝固过程中过冷或不均匀二次冷却产生的热应力作用在树枝晶较弱的部位而产生的、也称为冷却裂纹。
(2)中心星状裂纹(轴心裂纹):原因是二次冷却过激造成了中心星状裂纹。
(3)中心偏析与中心疏松:中心偏析与中心疏松是对应的,它的形成是铸坯在二次冷却区凝固过程中,由于喷水冷却不均,柱状晶生成不规则;产生了“搭桥•现象。
c形状缺陷(1)菱形变形:它主要是在结晶器中形成,二次冷却不均匀会加剧菱形变形的形成,原因是喷嘴堵塞及安装时不对中、四侧水量不均匀、喷射角过大造成角部过冷。
(2)纵向凹陷:原因是二冷装置对弧不准,二次冷却局部过冷(特别是二次冷却装置的上部)。
41.高效连铸的二次冷却与传统连铸有什么不同?高效连铸与传统连铸相比,拉坯速度明显提高。
在高拉速浇铸情况下, 结洁净器出口处坯壳较薄,冶金长度增加。
高效连铸的二次冷却与传统连铸二次冷却相比的特点是:①冷却强度提高。
在国外高速连铸中,二冷比水量己达到2.5〜3. 0L / kg。
②二次冷却要求均匀,即根据铸坯不同情况实现控制冷却。
为了满足连铸高效化的要求,达到均匀强冷的效果,获得具有恒定高温的连铸坯,在板坯连铸中趋向于采用有直线段的二冷段(立弯式) 冷却,以获取对称的均匀冷却,在方坯连铸中尽量采用无障碍喷淋冷却,己获得更有效、更均匀的冷却效果,因此多采用刚性引锭杆。
连铸常见质量缺陷
连铸常见质量缺陷1 连铸工艺流程大包钢水→回转台→中间包→结晶器→二冷室→拉矫机→脱坯辊→中间辊道→夹持辊→火切机→切割平台→翻钢机→冷床→移坯车→(打号)铸坯集积2 常见质量事故的原因及处理连铸过程只是一个保持过程,不可能修正炼钢及设备的问题,因此才有了“炼钢是基础,设备是保证,连铸为中心”。
影响铸坯缺陷的因素归纳为三个方面:①钢水条件:脱氧情况、碳含量、锰硅比、锰硫比和杂质元素含量等。
②操作工艺:钢水温度、拉速、保护浇注方式、冷却水量及分布、钢水吹氩搅拌、喂丝等。
③设备状况:结晶器和二次冷却装置等主要在线设备的运行状况。
最终产品质量决定于所提供的铸坯质量。
根据产品用途的不同,提供合格质量的铸坏,这是生产中所考虑的主要目标之—。
从广义来说,所谓铸坯质量是得到合格产品所允许的铸坯缺陷的严重程度。
所谓铸坯质量的含义是指:铸坯的纯净度(夹杂物含量、形态、分布)、铸坯表面缺陷(裂纹、来渣、皮下气泡等)、铸坯内部缺陷(裂纹、偏析等)。
铸坯的纯净度主要决定于钢水进入结晶器之前的处理过程,也就是说要把钢水搞“干净”些,必须在钢水进入结晶器之前各工序下功夫,如选择合适的炉外精炼,钢包----中间包---结晶器的保护浇注等。
铸坯的表面缺陷主要决定于钢水在结晶器的凝固过程。
它是与结晶器内坯壳的形成、结晶器振动、保扩渣性能、浸入式水口设计及钢液面稳定性等因素有关的,必须严格控制影响表面质量的各参数在合理的目际值以内,生产无缺陷的铸坯,这是热送和直接轧制的前提。
铸坯内部质量主要决定于铸坏在二冷区的凝固冷却过程和铸坯的支撑系统的精度。
合理的二冷水量分布、支承辊的严格对中、防止铸坯鼓肚变形等,是提高内部质量的关键。
因此为了获得良好的铸坯质量。
我们可以根据钢种和产品不同要求,在连铸的不同阶段如钢包、中间包、结晶器、二冷区采用不同的工艺技术,对铸坯质量进行有效的控制,以消除铸坏缺陷或把缺陷降低到不影响产品质量所允许的范围内。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
连铸车间铸坯质量问题分析解决报告
本月19日轧钢厂反应铸坯存在质量问题,随即进行取样、切割、分析、调整(详见附表)。
一、具体采取措施如下:1、根据实际情况调整配水系数(由1.2L/kg调至
1.18L/kg)、配水比例(0段35%、1段50%、2段15%调至0段35%、1段45%、2段20%)。
2、控制钢水过热度。
3、调整结晶器铜管冷却水(由150m3/h调至130m3/h)。
4、整理喷淋架。
5、调整V流1段喷嘴。
6、堵0段4角2个下喷嘴。
二、具体效果:裂纹有所减轻,但不可完全消除。
V流效果明显。
三、存在问题:
1、因铸坯切后切割面发现不了裂纹,使在生产中调整滞后。
2、二冷水喷淋架、支撑架、分水环变形,铸坯跑偏导致配水不均匀,。
虽经整理,但偏差仍然存在。
影响调水结果与分析判断。
四、下步措施:
1、按流标准调整配水,进一步跟踪、分析。
2、尽快完善喷淋冷却系统,解决铸坯跑偏。
3、继续控制中包钢水过热度及生产节奏稳定拉速。