衡钢1000m3高炉炉凉冻结事故

衡钢1000m3高炉炉凉冻结事故
衡钢1000m3高炉炉凉冻结事故

衡钢1000m3高炉炉凉冻结事故

湖南衡阳钢管集团公司炼铁厂的一座1000m3高炉于2009年5月1日建成投产。该高炉有风口20个,铁口2个,无渣口。开炉后头几个月炉况顺行较好,进入9月以后,高炉炉况突然失常,崩料、悬料频繁,炉温骤降,最后发生了炉缸冻结事故。

(1)事故发生经过

9月2日开始,高炉炉况突然恶化,发生崩料、悬料,仅夜班就坐料4次,高炉处于慢风操作状态。当时对炉况判断不准,负荷调剂不够,加焦太少,致使低料线下达后渣铁物理热严重不足,流动性极差。由于炉前清渣难度极大,出铁间隔时间太长,炉内积存渣铁量增多,憋风严重,加风、减风操作频繁。23:03,1号主沟自动凝死,被迫改用2号铁口出铁。

9月3日夜班炉况进一步恶化,第3次铁中2号主沟及渣沟也自动凝死,高炉只能慢风作业。由于炉内积存大量凉渣铁,夜班有多数风口涌渣,铁口打开后只出铁不出渣,到中班时有部分风口自动灌渣。

9月4日夜班炉况没有好转,烧坏风口1个,白班又烧坏风口2个。高炉被迫于15:19休风处理风口,休风后发现风口全部灌渣。休风时间长达77小时31分钟才处理好风口及铁口,炉缸冻结已经形成。

这次事故造成了巨大的经济损失,处理时间历时13天。在处理事故过程中采取的措施尚属得当,所以恢复过程比较顺利。

(2)事故原因分析

总的来看,这次事故是在原燃料质量出现大的波动时经验不足,对炉况判断不准确,调剂处理不当引起的。具体表现在以下方面:

1)原燃料质量急剧恶化。进入9月以后,在高炉操作人员没有准备的情况下,烧结矿强度大大降低,入炉粉末增多,小于5mm部分从4.37%升高到8.94%,碱度波动幅度较大(1.61~2.02)。与此同时,焦炭多项质量指标变差。与8月25日相比,9月1日焦炭灰分从原来的12.64%升高到13.48%,M40由85.65%降至83.61%,特别是水分从11.40%升至13.04%。在炉料质量变差时判断和调剂幅度不准,是发生这次事故的最根本原因。

2)炉内操作不当。从9月2日夜班到9月4日白班,在炉况严重失常,悬料、大崩料不断,炉温急剧向凉,渣铁温度很低的情况下,没有及时采取大量减负荷、加净焦等措施,有的班还反向采取了加负荷、停煤和不调负荷的错误操作,不仅未提升炉温,反而加剧了炉凉。

3)炉前工作经验不足,处理不力。在渣铁温度很低,流动性极差,排放困难的情况下,炉前未将渣铁沟用河砂等材料垫起来,致使主沟全部凝死,增加了清理难度,延长了出铁间隔时间,使炉内凉渣铁越积越多,加剧了炉凉,延误高炉炉况恢复时间,增大了事故的危害程度。

4)在炉前渣铁沟凝死,长时间不能出铁的情况下,仍坚持长期慢风操作,致使炉内凉渣铁越积越多,导致风口大灌渣。在休风时决定处理全部风口,耗时3天多,导致了炉缸冻结发生。

(3)事故处理方案的制定

高炉休风后,衡钢和湘钢的炼铁技术人员共同召开了专题会,结合实际情况制定了事故处理方案,要点如下:

1)出铁方式的选择。处理炉缸冻结一般有从风口、渣口和铁口三种方案。研究后认为,这次事故主要是炉缸热量不足引起的,冻结程度不是特别严重。由于衡钢高炉没有渣口,决定采用风口出铁,等铁口烧开后立即转为铁口出铁的方案。

2)增加热源,迅速提高炉缸温度。集中加净焦30批,每批6t,共180t;空料40批,焦炭240t;最后全焦冶炼,正常料焦炭负荷2.2。装料制度的选择要保证两道气流的稳定,为炉况恢复创造条件。

3)尽快打通风口与铁口的通道,排出凉渣铁,扩大炉缸空间,加快恢复炉况进度。堵住大部分风口,用铁口周围的2个风口送风,标准风速维持120~180m/s,全风温操作。严格控制开风口的条件和节奏:①炉况稳定顺行,渣铁物理热充沛,流动性良好,铁水温度1480°C以上;②开风口前期要慢,间隔时间4小时以上;后期可稍快,间隔2小时左右,间隔铁口向两边开;③防止风口大面积烧坏,减少非计划休风。

(4)事故处理过程

1)送风前的准备工作

9月4日15:19休风后处理灌渣的风口、风管和围管,要求风口烧到见红焦为止,烧开后用炮泥堵死。将全部风口烧开用了近3天时间,直到9月7日14:26才完成清理工作。与此同时,集中力量烧铁口。9月6日14:40,烧开1号铁口后出来约20t渣铁,大量渣铁将主沟和砂口凝死。9月7日8:10开始安装临时铁口和临时渣铁沟,17:03完成。19:00左右,1号铁口主沟内凝死的渣铁处理完毕,开始烧铁口。20:10,泥套和临时渣铁沟烘烤达到要求,临时堵口用的圆杉木准备到位,高炉具备了复风条件。

2)炉况恢复

①前期采用全风温,用铁口上方的2个风口送风,严格控制好压差,保证炉况顺行。

9月7日20:50,用2号、20号风口送风,风量250m3/min,风压低于30kPa。风口明亮,21:45用1号风口出铁,出渣铁0.5t,流动性较好。22:06出第二次铁渣铁流动性较好。23:00发现2号风口涌渣,23:08打开临时铁口后涌渣消除。

9月8日0:05,铁口烧通,流出渣铁20t。0:08临时铁口打开后流出渣铁0.3t,煤气火很大,说明铁口、风口已烧通,准备转为用铁口出铁。但考虑到铁口渣铁清理可能有影响,暂时仍保留临时铁口工作。夜班和白班炉况顺行,渣铁流动性良好,排放正常,16:00风量加到300 m3/min。16:52休风取消临时铁口,20:38用3个风口送风,23:40加风到450

m3/min。

9月9日11:00净焦下达后炉温向热,炉况难行,减风100 m3/min。1:40联系送煤气,5:00布袋除尘投运。8:10和10:42,分别捅开3号和19号风口。16:35加风至600 m3/min。随后净焦下达,炉温急剧升高,生铁〔Si〕含量5.5%,铁水流动性差。23:00炉况再次难行,风压升至98kPa,随即减风调剂,并采用适当发展边缘的装料制度。

9月10日夜班,风量维持在600 m3/min左右。白班9:16休风处理风口,在随后几个小时内有16号、18号、6号风口自动吹开,并捅开4号风口。工作风口增至9个,风量约850~900m3/min。为防止开风口太快造成炉凉,16:52补回20批空焦。

9月11日夜班,正常料下达,生铁〔Si〕含量4.0%左右,铁水流动性良好。1:30加风至1000m3/min,风温退至950°C。大量空焦下达后出现铁水硅高、炉渣碱度高的情况,渣铁流动性差,影响加风。空焦过后渣铁排放改善,14:37捅开5号风口,20:38风量增加到1200m3/min。

9月12日夜班,随着风量增大,生铁〔Si〕含量由4.75%降至2.0%左右。6:50改冲水渣。第4次铁〔Si〕含量1.65%,铁水温度1420°C。见铁水温度低,8:50加净焦48t。16:43捅开7号风口,风量逐步增至1400 m3/min,顺行较好。17:42喷煤,喷煤量为2t/h。20:04捅开15号风口,风量加至1500 m3/min。

9月13日1:17捅开8号风口,加风至1560 m3/min。从夜班到白班,打开4个风口,14:28风量达到1950 m3/min,炉温充沛,生铁〔Si〕含量2.0%,铁水温度1485°C。中班风量稳定在2000 m3/min左右。

9月14日夜班捅开10号、12号风口,风量增至2200 m3/min。14:20,TRT投入运行。16:20捅开11号风口,全部风口送风,炉况逐渐正常。

②采用集中加焦和分散加焦的方式来增加炉缸热量。9月7日送风后就按要求加净焦30批,9月8日因工作失误,加完空焦21批后就加正常料,比计划少加空焦19批。9月10日,考虑开风口节奏比正常快,炉温下行幅度较大,铁水温度偏低,于16:52补回空焦15批。整个恢复期间,根据实际情况对装料制度进行适当调整,保证两股气流的稳定,为风量恢复创造了条件。为防止炉况出现反复,在焦炭负荷的调剂上采取前期慢、后期快的原则,为后期炉况快速恢复奠定了良好的基础。

③炉前采用高压、大流量吹氧、强行烧开铁口与风口之间的通道,扩大炉缸空间,烧通渣铁隔断层。从9月7日20:50复风后就开始烧铁口,用时298分钟,出渣铁约20t。此后,炉前增加出铁次数,把出铁时间间隔控制在50分钟以内,为高炉快速恢复创造了良好条件。

(5)本节案例点评

这是近几年在中型高炉上发生的一次比较严重的炉缸冻结事故。事故的起因并不复杂,主要是原燃料质量变差,导致高炉顺行较差,炉温下降。如果前期能围绕“改善顺行、提高炉温”的原则操作,加入足够的焦炭,保持较低负荷全焦冶炼,将风量降至高炉能接受的水

平,也许不要很长时间炉况就能恢复正常。由此文看出,在炉况变差时操作思想不明确,常在炉况略有好转时就急于加风、恢复负荷,造成炉凉和顺行的基本状况没有改变,反而因炉内积存凉渣铁过多,引起风口灌渣,加上炉前工作被动,最终酿成了炉缸冻结事故,带来严重损失。

这次事故处理总的指导思想是明确的,符合该厂的实际情况。虽然处理过程中出现了风口未堵严过早吹开、延长恢复时间等不足,但处理过程中采用的只开铁口上方两个风口送风,以及先用风口出铁,并尽快转为铁口出铁的措施是有效的。这些经验对没有渣口的现代高炉处理炉缸冻结事故有重要的参考价值。

建筑工程事故应急预案编制

编号:AQ-BH-03224 ( 应急管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 建筑工程事故应急预案编制Preparation of emergency plan for construction engineering accidents

建筑工程事故应急预案编制 备注:应急预案明确了应急救援的范围和体系,有利于做出及时的应急响应,当发生超过应急能力的重大事故时,便于与应急部门的协调,降低事故的危害程度。 1建筑工程事故应急预案 《建设工程安全管理条例》关于应急预案有如下规定: 第四十七条县级以上地方人民政府建设行政主管部门应当根据本级人民政府的要求,制定本行政区域内建设工程特大生产安全事故应急救援预案。 第四十八条施工单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案,建立应急救援组织或者配备应急救援人员,配备必要的应急救援器材、设备,并定期组织演习。 第四十九条施工单位应当根据建设工程施工的特点、范围,对施工现场易发生重大事故的部位、环节进行监控,制定施工现场生产安全事故应急救援预案。实行施工总承包的,由总承包单位统一组织编制建设工程生产安全事故应急救援预案,工程总承包单位和分包单位按照应急救援预案,各自建立应急救援组织或者配备应急

救援人员,配备救援器材、设备,并定期组织演习。 因此,建设工程应急预案体系由政府建设工程特大生产安全事故应急预案、施工单位生产安全事故应急预案、施工现场生产安全事故应急预案三级预案构成。其中政府建设工程特大生产安全事故应急预案由县级以上人民政府建设行政主管部门制定。施工单位生产安全事故应急预案、施工现场生产安全事故应急预案由施工单位制定。 1.1施工单位生产安全事故应急预案 施工单位生产安全事故应急预案是施工单位为应对生产安全各类事故制定的综合预案,用于指导施工单位进行不同施工现场,各类事故的应急救援。 施工单位生产安全事故应急预案的框架和主要内容一般包括以下几个方面: 1.总则; 2.组织机构和职责; 3.应急预案的启动依据;

最新一起燃气锅炉爆炸事故案例汇编

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(5%~35%),烟气流程总容积17.97m3,l.0m3的煤气就能达到爆炸极限,调试人员强行启动点火程序,一点火炉膛即发生爆炸。 三、预防同类事故的措施 1、严格执行持证上岗制度,同时要求操作人员按照操作规程进行作业; 2、燃油、燃气锅炉在调试过程中要仔细检查,发现异常立即停炉,避免事故的发生。 四、燃气锅炉操作规程的学习 1启动、升压、供汽 1.1启动前的准备工作 1.1.1内外部检查:确认锅炉本体、燃烧机、附属设备状态良好;安全附件、各阀门,仪表等作用灵活,位置正确; 1.1.2检查线路电压是否符合要求,各种开关位置是否正常,分别启动水泵、燃烧机的风机、油泵等各种辅机的运行是否正常。 1.1.3锅炉上水:打开排空阀,使水位上至正常水位(略低于中水位)。 1.2启动 1.2.1燃气锅炉为程序启动,按下控制柜上的启动按钮,燃烧机风机电机进入程序启动,首先进行炉膛吹扫,时间通常为2分钟左右,然后自动点火,稳定燃烧。 1.2.2点火完毕后根据所需要的负荷调整燃烧量,锅炉投入正常运行。

高炉炉况判断总结

高炉炉况判断总结 常见的炉况判断方法:直接判断法和利用仪器仪表进行判断。 一.直接观测法 1.看出铁 主要看铁中含硅与含硫情况。 ◆看火花判断含硅量 ①冶炼铸造生铁时: 当[Si]大于2.5%时,铁水流动时没有火花飞溅; 当[Si]为2.5%~l.5%时,铁水流动时出现火花,但数量少,火花呈球状; 当[Si]小于1.5%时,铁水流动时出现的火花较多,跳跃高度降低,呈绒球状火花。 ②冶炼炼钢生铁时: 当[Si]为1.0%~0.7%时,铁水流动时火花急剧增多,跳跃高度较低; 当[Si]小于0.7%时,铁水表面分布着密集的针状火花束,非常多而跳得很低,可从铁口一直延伸到铁水罐。 ◆看试样断口及凝固状态判断含硅量 看断口 ①冶炼铸造铁时: 当[Si]为1.5%~2.5%时,模样断口为灰色,晶粒较细; 当[Si]大于2.5%时,断口表面晶粒变粗,呈黑灰色; 当[Si]大于3.5%时,断口逐渐变为灰色,晶粒又开始变细。

②冶炼炼钢生铁时: 当[Si]小于l.0%时,断口边沿有白边; 当[Si]小于0.5%时,断口呈全白色; 当[Si]为0.5%~l.0%时,为过渡状态,中心灰白,[Si]越低,白边越宽。 看凝固状态 铁水注入模,待冷凝后,可以根据铁模样的表面情况来判断。 当[Si] 小于1.0%时,冷却后中心下凹,生铁含[Si]越低,下凹程度越大; 当[Si]为1.0%~l.5%时,中心略有凹陷; 当[Si]为1.5%~2.0%时,表面较平; 当[si]大于2.0%以后,随着[Si]的升高,模样表面鼓起程度越大。 ◆用铁水流动性判断含硅量 ①冶炼铸造生铁时: 当[Si]为1.5%~2.0%时,铁水流动性良好,但比炼钢铁黏些; 当[Si]大于2.5%时,铁水变黏,流动性变差,随着[Si]的升高黏度增大。 ②冶炼炼钢生铁时: 铁水流动性良好,不粘沟。 ◆生铁含[S]的判断 ①看铁水凝固速度及状态: 当[S]小于0.04%时,铁水很快凝固; 当[S]在0.04%~0.06%时,稍过一会儿铁水即凝固,生铁含[S]越高,凝固越慢,含[S]越低,凝固越快;

冶金企业安全事故综合应急预案

冶金企业安全事故综合应急预案 1 总则 1.1 编制目的 为了控制生产现场及其它场所可能发生的火灾、爆炸、触电、可燃助燃气体及化学危险品泄漏造成人员伤亡、急性中毒或重大经济损失等突发事故发生,结合公司实际制定《××公司生产安全事故综合应急预案》,通过预案实施使应急预案工作协调统一、紧急有序,从而达到迅速控制事态发展,减少或消除人员伤亡和各种经济损失的目的。 1.2 编制依据 1.2.1《中华人民共和国安全生产法》 1.2.2《中华人民共和国消防法》 1.2.3《中华人民共和国职业病防治法》 1.2.4《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》—国务院令第302号 1.2.5《危险化学品安全管理条例》—国务院令第344号 1.2.6《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》—国务院令第352号 1.2.7《特种设备安全监察条例》—国务院令第373号 1.2.8《重大危险源辨识》—GB18218—2000 1.2.9《工业企业煤气安全规程》—GB6222—2005 1.2.10《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》AQ/T9002—2006 1.2.11《生产安全事故报告和调查处理条例》国务院(493号令) 1.2.12《国家安全生产事故灾难应急预案》(国务院2006-1-22发布) 1.2.13《冶金事故灾难应急预案》(国家安全生产监督管理总局2006年10月)

1.2.14《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》(安监管协调字[2004]56号) 1.2.15《××省重大危险源分级评定办法》冀安监管应急〔2011〕12号 1.3 适用范围 本预案适用于公司内所发生的响应级别为Ⅰ、Ⅱ级的爆炸、中毒和窒息、火灾事故等安全生产事故的应急处置。 1.4 应急预案体系 根据相关要求,本公司编制了安全生产事故综合应急预案,是公司应对各类安全生产事故的综合性文件。 1.5 应急工作原则 1.4.1以人为本,减少伤害。各单位要把保障职工生命安全和健康作为首要任务,调用所需资源,采取必要措施,最大程度的减少重大事件及其人员伤亡和环境危害。 1.4.2 依法规范,加强管理。依据国家法律法规和公司规章制度,加强应急管理,使应急管理工作规范化、制度化、法制化。 1.4.3 居安思危,预防为主。强化安全主体责任落实,减少未遂事件发生,做好应对重大事件的各项准备工作,常抓不懈,防患于未然。 1.4.4 统一领导,分级负责。在公司应急指挥中心的统一领导下,建立健全应急机制,落实应急职责,实行应急分级管理制度,充分发挥各级应急机构的作用。 1.4.5 快速反应,协同应对。建立和完善公司应急指挥处置系统,整合公司现有应急资源,充分利用社会资源,实现组织、资源、信息的有机整合,形成统

挖断电缆应急预案

挖断电缆应急预案 1、目的 为预防和控制在施工过程中挖断电缆造成通信、信号、电力中断,给行车安全造成危害,以待发生事件时能有效地应急控制,正确有效的实施响应,最大限度的减少造成的损失。 2、事故性质、后果 若在施工过程中发生挖断电缆事故,不但势必造成列车停运和经济损失,而且对企业和社会带来严重的不良影响。 3、组织机构 3.1应急领导小组 组长: 副组长: 组员: 3.2、组织机构框图 3.3指挥中心地点 3.4联系电话 常设领导小组电话: 4、与外部机构的联系: 救护:120 公安:110 工务段:(调度) 电务段:(技术科) 车务段:(安检科) 水电段: 铁通公司: 应急响应工作流程 应急响应工作流程图

5、预防与预警 5.1 事故预防措施 5.1.1建立健全各种规章制度,落实安全生产责任。 5.1.2定期进行安全检查,强化安全生产教育。 5.1.3做好施工前技术准备工作,编制详细的施工方案和专项安全技术措施,明确每道工序的工艺标准和安全操作要求。并对现场施工负责人和每个作业人员进行详细的书面交底和现场交底。 5.1.4施工前,必须请设备管理单位采取书面交底和现场标明既有地下管线位置,地下管线不明不得施工。 5.1.5在地下敷设有既有电缆等管线的地段,施工作业前必须在施工范围内采用人工挖探槽探明管线准确位置,采取有效防护措施后,方可施工。 5.1.6在地下敷设有既有电缆等管线的地段,严禁采用大型施工机械作业。 5.2预警 5.2.1沿地下管线敷设位置用白灰标示出地下管线边界,防止挖断。 5.2.2在敷设有地下管线地段施工作业时,必须有专人监控作业。 6、报警、联络步骤: 事故发生后,当事人或最先发现的人应立即大声呼叫停止作业,并有责任、权利将信息准确传递出去,信息应包括以下内容:事故发生的地点,有关人员有无伤亡,列车是否受损、铁路其他设施设备是否能正常运作、事故类型等。听到呼叫的任何人,均有责任将险情信息报告给与其最近的负责领导、抢险队员,使消息迅速报告到应急响应小组组长处。

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1. 鞍钢某选矿厂锅炉烧坏事故 一、事故概况及经过 1990年2月16日,鞍钢矿山公司某选矿厂,动力车间2#锅炉——SZZl0—1.25蒸汽采暖锅炉发生重大缺水事故,造成炉膛内71根水冷壁管变形,其中严重变形21根,锅筒部分脱碳,直接经济损失39000元。 2月15日14时30分,司炉工在清理锅炉房时,2号锅炉处停炉压火状态,甲班司炉长发现双色水位计失灵,找仪表工检修。仪表工检查认定双色水位计12孔插头进水,暂时不起作用,便将双色水位计电源开关拉开断电,并告诉司炉班长。22时40分交接班时,甲班司炉班长未交待给乙班上述情况,乙班起动2#锅炉时发现水位计全绿色指示,就认为锅炉满水,当即开启两组排污阀放水,排污20分钟后见水位绿色指示还不下来就开启总排污阀。直到23时45分,才发现炉膛正压,到炉顶看水位时,发现水冷壁已经烧红,等到关闭排污阀、停炉已是16日0点10分。 二、事故原因分析 1.交接班不清,甲班已知道双色水位计失灵,不能再用,但没有将此情况交待给乙班,交接班记录也未填写。 2.司炉工未认真执行操作规程,锅炉启动前未认真检查水位。 3.乙班司炉发现水位连续长时间报警却不作认真检查,长时间排污却不去核查实际水位。 4.领导管理不力,规章制度不落实。 三、防止同类事故的措施 严格执行交接班制度,并认真填写交接班记录。水位计失灵应有标记,可有助于接班人员注意。接班人员在接班时应全面检查锅炉运行状态。 2. 南京化学纤维厂锅炉爆管 一、事故概况及经过 1986年4月22日,南京化学纤维厂SHL20—1.27型蒸汽锅炉因缺水而造成严重损坏,直接经济损失达30000元以上。 4月22日11时,该锅炉升火给车间供汽,至14时锅炉负荷开始增大,15时司炉工在仪表控制室听到高水位报警并看到黄色指示灯亮,仪表盘上的色带水位指示偏高便开始排污50秒钟, 但这样处理后半小时,色带指示又在高水位的位置。而炉前平板玻璃水位计已看不见水位,只认为是轻微缺水,于是到炉顶叫水, 看到有少量的水上来(实际上是因水连管连接不当造成的假水位),就按轻微缺水处理,加大进水,可仍不见水位上升,而见到省煤器安全阀有汽喷出。于是立即停泵,到炉前打开看火门时,听到炉内有响声,这时才判定是炉管爆破,采取紧急停炉措施。后经检查发现,34根炉膛水冷壁管和259根对流管均已不同

高炉炉况的判断和失常炉况处理概要

高炉炉况的判断和失常炉况处理 要保持高炉优质、高产、低耗、长寿,首先就是维持高炉炉况的稳定顺行。从操作方面来看,维持高炉炉况的稳定顺行主要是协调好各种操作制度的关系,做好日常调剂。正确判断各种操作制度是否合理,并准确地进行调剂,掌握综合判断高炉行程的方法与调剂规律,显得尤为重要。观察炉况的内容主要就是判断高炉炉况变化的方向与变化的幅度。这两者相比,首先要掌握变化的方向,使调剂不发生方向性的差错。其次,要掌握各种参数波动的幅度。只有正确掌握高炉炉况变化的方向和各种资料,调剂才能恰如其分。 常见的炉况判断方法有直接判断法和利用仪器仪表进行判断。 一.直接观测法 高炉炉况的直接判断包括看出铁、看渣、看风口、看料速和探尺运动状态等,这是判断炉况的主要手段之一,尤其是对监测仪表不足的小型高炉更为重要。虽然直接判断法缺乏全面性,并且在时间上有一定的滞后性,但由于其具有直观和可靠的特点,因此是一项十分重要的观察方法,也是高炉工长必须掌握的技能。 (一)看出铁 主要看铁中含硅与含硫情况,它的变化能反映炉缸热制度、造渣制度、送风制度、装料制度的变化情况。判断生铁含硅高低,主要以铁水流动过程中火花大小、多少,以及试样冷却后的断口颜色为依据。 铁水含硅低时,在出铁过程中,火花矮而多;铁水流动性好,不粘铁沟,铁样断口为白色。随着铁水含硅量的提高,火花逐渐变大、变少,当含硅量超过3.0%时就没有火花了,同时铁水流动性也越来越差,粘铁沟现象越来越严重,铁样断口逐渐由白变灰,结晶颗粒加粗。 看火花估计含硅量要综合看出铁的全过程。既要看主沟火花的多少,又要看小坑出口及其它地方的火花情况,同时还要注意铁水的流速对火花的影响,一般流速快时火花多,这要与硅过低的情况区分开来。目前大型高炉铁沟都加沟盖,很难通过看火花来判断含硅量,这时可以通过看铁样断口来判断炉温。 看生铁含硫情况是以铁水表面“油皮”多少和凝固过程中表面裂纹的变化及铁样断口来观察。铁水表面“油皮”多,凝固时表面颤动,裂纹大,形成凸起状,并有一层黑皮,铁样断口为白色,呈放射状针形结晶,铁样质脆易断时生铁含硫高。随着生铁“油皮”减少,凝固时裂纹变小,形状下凹,铁质坚硬,断口白色减少则生铁含硫降低。高硅高硫时铁样断口虽然是灰色的,但布满白色星点。生铁含硅含硫量直接反映了炉缸热制度与造渣制度是否合理。 高炉炉温充足时,生铁中[Si]升高而[S]降低。炉凉时,生铁中[Si]降低而[S]升高;当炉缸温度发生变化时,生铁中[S]的波动幅度比[Si]大。在炉渣成分基本不变的条件下,生铁含[Si]量增加,炉缸温度也相应增加。因此,在其它条件相同时可以用生铁含[Si]量来判断炉缸温度,生铁中含[S]量的变动成为判断炉缸温度变化趋势的标志。

轧钢车间事故应急预案

轧钢车间试车规定及应急预案为保证轧钢车间试车顺利进行,成功复产,特制定本试车安全规定及应急预案。 一、试车的安全规定 安全生产人人有责。所有试车人员都应认真遵守各自岗位的安全规程,履行安全职责,对本岗位的安全生产负有直接责任。为保障试车安全,特制订本规定。 1、试车前应组织安全教育,明确安全操作规程和试车安全注意事项。 2、进入试车现场必须穿載好劳保用品,注意周围环境,防止意外伤害。 3、划定试车范围,非试车人员不得进入工作区。非试车人员进入现场必须得到许可。非试车人员等参观人员一律走参观楼梯。 4、参加试车的人员要监守岗位,听从总指挥的统一指挥,分工合作,紧张有序。 5、试车设备的保险、防护和信号装置应齐全、有效,警告标志明显、正确。皮带轮、转动轴、齿轮等转动部位应有完好的防护装置,由专人检查确认,否则不准试车。禁止在未停稳时用手角摸旋转部位。停止生产时,停转的设备开关必须拉回零位。 6、试车设备本体及周围无检修遗留物(如工具、备件、检修辅助设施)和其他杂物,周围环境符合试车安全要求。 7、电气设备绝缘良好。有故障时应找电工维修,不准自行乱动。

8、使用乙炔瓶时必须配用合格的乙炔专用减压器和回火防止器。使用时瓶体立放,切勿横放、倒置,且氧气和乙炔瓶直线距离在5米以上。气瓶不得受剧烈振动和猛烈撞击。严禁在运行中的油、汽、水管上进行焊割作业。 9、用吊车吊运物件时,必须先检查钢丝绳、链子等吊具是否完好,不准有三角带、铁丝等物品吊挂。使用吊车作业必须有专人指挥,手势明确,吊挂牢固。不准在吊有重物的吊车下面行走或站立。吊车工严格遵守“十不吊”。 10、无关人员不准进入主电室、操作室、仪表室、电磁站、水泵房等要害部门,更不准与操作人员闲谈。任何人不准擅自开磁电气开关、水阀、汽门、风门等,需要时应找有关人员来处理。 11、各控制台操作人员接到开车指令后,必须认真检查核实设备及周边情况,确认具有安全开车条件方可发出开车信号,然后启动设备。 12、处理事故时,各控制台操作人员听从台下人员指挥,手势不清楚时不许开车,以确保台下人身设备安全。 13、试车人员离开岗位前必须将岗位试车情况详细向接班人交代清楚。执行安全操作作牌制度,无牌不准开动设备。 二、试车应急预案 1、目的: 在试车过程中,由于突然停电、停水和煤气泄露等原因,可能会导致加热炉等一些单体设备损坏、作业人员中毒、火灾、爆炸等事故,

第13章挖断通信管道事故应急预案

第13章挖断通信、天然气管道等事故专项应急预案 一、事故类型 我合同段承建工程范围内存在多处通信及天然气管道,在施工过程中, 如果不小心挖断管道,可能发生因天然气泄露导致的爆炸、火灾等重大安全生产事 故,危害性较大。 二、应急处置的基本原则 1、抢救人员优先的基本原则; 2、控制事故扩大优先的基本原则。 三、应急组织机构及职责 (一)项目部成立以项目经理为首的安全应急组织小组,具体成员如 下: 组长:王洪斌 副组长:王玉波 成员:张继云代云敬翟红福黄广臣李新春刘性帅 吴振业张海涛杨立腾牟江亭 (二)项目部应急小组职责如下; 评估事故规模和应急级别,决定所需要的内部或外部应急机构;根据事故情况,建立应急步骤以确保人员安全和减少财产损失;在外来协助部门到来之前,指挥专业抢险救护队进行相关的紧急救护工作工作;疏散无关人员撤离到安全地带,维护现场秩序;搜集事故现场各种信息,并向当地监管部门汇报,提供决策依据和建议;负责项目部应急救援工作的日常管理,包括召集会议、应急救援培训、应急

救援演习,以及对项目部应急建设提出建议等。 四、挖断通信及天然气管道等事故预防措施 1、工程在施工前,认真研究设计图纸,明确施工管道的具体位置,同时对各种管道根据现场实际情况进行有效防护措施。 2、安排专人对现场迅速开展调查,避免设计图纸上有未标示的管道,引发可避免的安全生产事故。 3、及时的同管道所属公司单位进行联系,商定管道拆迁方案,针对不能及时拆除的管线,由管道所属公司单位定出防护方案。 4、加强存在管线位置施工的日常巡视,对施工机械或人员进行施工指导和培训,杜绝因操作失误引发挖断事故。 5、管线附近50m范围内严禁爆破,尽可能的采用机械施工。如若必须采用爆破施工,应及时的通知管线公司对该处管线进行拆迁,未拆迁前严禁爆破。 五、事故信息上报程序以及事故报告流程图 1、事故应急报告专项接受部门为安全事故应急救援办公室,专项接受人为现场各工区负责人以及专职安全员。 2、现场发生事故,事故人或目击者应立即向现场负责人或专职安全员报告事故的基本情况,基本情况包括:⑴事故发生的单位、时间、地点;⑵事故的简要经过、伤亡人数、伤害程度、涉及范围;⑶事故发生原因的初步判断;⑷事故发生后已米取的措施及当前事故的抢险情况等。

锅炉事故案例

新密市某镇造纸厂锅炉爆炸事故 1998年9月16日下午4时10分,新密市某镇造纸厂一台WNG4—1.2MPa(卧式内燃回火管)型锅炉在运行中爆炸,造成1人死亡,1人重伤的重大事故,直接经济损失30多万元。 该锅炉系鞍山锅炉厂生产,1982年11月制造,出厂编号A82075,1996年9月移装到该镇造纸厂,当年10月投入运行。 一、事故发生经过 9月16日上午10时30分,当班锅炉操作工周国亭对锅炉进行点火升压。1个多小时后,锅炉压力达到0.2MPa,因为纸机车间没有生产(此时纸厂已停电),操作工周国亭就擅自脱离工作岗位回家吃饭,中午1时多才返回工作岗位,开始操作锅炉。当锅炉压力升至0.3MP时,开始向车间供气。下午2时50分左右。因整个造纸厂全部停电,锅炉也停止运行。当第二次来电时,因锅炉房灯泡不亮,周国亭让相邻锅炉房操作工张少华照看自己操作的锅炉,他去找锅炉班长领灯泡,就在周国亭返回距锅炉房20多米远时,锅炉突然爆炸,时间是下午4时10分。 二、事故原因分析 事故发生后,新密市人事劳动局锅检所对锅炉爆炸现场进行了勘查和对锅炉的损坏情况进行了全面的检查,结果如下: 1.现场勘查情况是: 锅炉爆炸后,强烈的冲击波造成锅炉房全部倒塌,相邻21.4米的另一锅炉房门横梁倒塌,周围的车间、库房遭受不同程度的破坏。 2.爆炸锅炉情况是: (1)锅炉前烟箱盖冲出距锅炉本体15米远;后烟箱盖冲出4米;炉门、炉条分别冲出距锅炉本体28米和46.4米;操作工张少华倒卧在距锅炉正前方向26米处。 (2)锅炉前管板烟管以上区域,存在着明显的过热现象,在炉胆的正上方大面积已变色,存在着严重过烧现象。

月份高炉炉况分析

月份高炉炉况分析

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2014年7月2#高炉炉况分析 7月份2#高炉整体顺行,月平均压差水平在129kpa,与上月相比升高3kpa。月初受上月堵3个风口后炉缸工作状态变化使得使炉况稳定性变差、下雨料湿等因素的影响,综合燃料比水平偏高。后随着捅开1#风口、料制的及时调整、炉料水分渐干等变化,燃料比逐渐下行稳定在510-513kg 水平。下旬受烧结矿质量变化、因炉缸局部温度上涨较快重新堵上3个风口后炉缸工作状态变化、下雨料湿等因素的影响,燃料比相对又有所升高,压量关系有渐紧的趋势。本月炉缸温度变化从下图看出,月初捅开1#风口后其临近区域(8A、7J、8J)在堵着2#风口的前提下温度仍呈上行趋势,24日重堵1#风口送风后,该区域有下行趋势,但受月末理铁升高影响,温度又有所抬头。16#风口区域(8E、8D、7D)内温度前期相对稳定,月底呈上行趋势。13#风口附近温度临近下旬上涨较快,24日加堵13#风口后,该区域内(8F)呈下行趋势。炉底中心碳砖温度前期随着捅开1#风口整体呈上行趋势直至稳定,但24日加堵风口以后略有下行趋势。全月主要技术指标完成情况,本月煤比完成145.33kg/tfe,小焦比27.83kg/tfe,大焦比356.64kg/tfe,燃料比529.80kg/tfe(亏摊后)。 一、主要技术指标完成情况 指标名称实产铁量合格率内控率利用系 数 焦比小焦比煤比 综合 焦比 单位t % % t/m3d kg/t kg/t kg/t kg/t 2BF 当月110125.355 100.00 84.49 2.000 356.64 27.83 145.33 495.17 累计783640.698 100.00 84.26 2.104 352.45 31.55 146.26 494.70 指标名称风量风温热压顶压顶温铁水温 度 入炉矿 品位 富氧率

生产车间应急预案

For personal use only in study and research; not for commercial use 公司生产车间事故应急预案 为了在公司面临突发安全事故时,能够统一指挥,及时有效地整合人力、物力、信息等资源,迅速针对火势实施有组织的控制和扑救,避免火灾现场的慌乱无序,防止贻误战机和漏管失控,最大限度地减少人员伤亡和财产损失。特制定本 一、组织机构及职责。 我厂内部成立消防安全应急指挥部,负责厂内火灾现场指挥, 消防安全应急指挥部由厂长和厂安全员组成。总指挥:由厂长和安全组组长担任。消防应急指挥部职责:指挥协调各工作小组和义务消防队开展工作,迅速引导人员疏散,及时控制和扑救初起火灾;协调配合公安消防队、应急分队开展灭火救援行动。下设六个专门工作组: (一)义务消防队职责:现场灭火、抢救被困人员,义务消防队可进一步细分为灭火器灭火小组、水枪灭火小组、物资疏散小组等。 (二)疏散引导组职责:引导人员疏散自救,确保人员安全快速疏散。在安全出口以及容易走错的地点安排专人值守,其余人员分片

搜索未及时疏散的人员,并将其疏散至安全区域。 (三)安全防护救护组职责:对受伤人员进行紧急救护,并视情转送医疗机构。 (四)火灾现场警戒组职责:控制各出口,无关人员只许出不许进,火灾扑灭后,保护现场。 (五)后勤保障组职责:负责通信联络、车辆调配、道路畅通、供电控制、水源保障。 (六)机动组职责:受指挥部的指挥,负责增援行动。 二、火灾处置一般程序。 (一)报警:公司员工、值班人员发现火情后应立即向公司消防中心和保卫部报警,根据火情可直接报“ 119”火警或上报金华开发区人民政府应对突发事件领导组办公室。 (二)发现火情。发现火情后,应立即向厂长和消防应急指挥部报告,通知各工作小组和义务消防队启动应急预案。 (三)处置:指挥各工作小组、义务消防队迅速集结,按照职责分工,进入相应的位置开展灭火救援行动。 四)清点:处置结果后或在公安消防队到场后,及时清点人员

地下管线挖断事故应急预案-通用版本

地下管线挖断事故应急预案 1 适用范围 本预案为****施工中可能发生挖断天然气管道、地下网线事故的应急救援。 2 编制目的 为了防止和减少便道修建及路基挖方或桥梁施工中挖断天然气管道、地下网线事故造成的财产损失,促进安全生产形势的稳定,明确本单位安全生产工作的重大问题和工作重点,提出预防事故的思路和办法,全面贯彻“安全第一,预防为主”的方针,并有针对性地采取救援措施,防止事故的进一步扩大,减少人员伤亡和财产损失,特制定本预案。 3 编制依据 《中华人民共和国安全生产法》 《重大事故应急预案编制指南》 《应急救援预案编制知识》 4 应急救援原则 1 常备不懈 2 统一指挥、分级负责、区域为主、单位自救和社会救援相结合 3 迅速、准确 5 工程基本情况 我部承建的****工程((K0+000~K54+946.424))段、机电、交安、绿化及房建工程,位于陕西省****和****境内,长度为54.946公里,为高速公路,地形平缓。 6周边环境、社区情况 本段地势平坦,线路在204省道、神延铁路中间,区域内主要为农田、村庄、煤矿。 7危险源的分布情况 天然气管道主要处于K32+150-250、K33+200-250、K51+550-600、K51+700-800段,地下网线主要沿204省道布置。挖断事故危险源主要分布情况: 1 钻孔桩施工

2 承台开挖 3 便道施工 8 专家咨询系统 与所在地****建立对口联络,聘请相关专家及专业技术人员组成专家咨询小组,对我部的安全生产管理进行咨询与指导。并****人民医院建立救援联络,负责我单位伤害事故的救援咨询和指导工作。同时,建立和****当地消防、派出所的联系,定期聘请专家和专业技术人员来我单位进行天然气管道、地下网线挖断事故的预防以及其他有关安全生产方面问题的指导。 9 指挥机构的设置和职责 9.1指挥部成立地下管线挖断事故安全救援处理领导小组 组长: 副组长: 成员:指挥部各部门负责人、调度,各经理部经理、总工程师、安质部长 领导小组下设办公室,办公室主任: 联系电话:**** 手机 9.2职责 应急救援领导小组在接到事故报告后: 1 根据应急救援预案和事故的具体情况迅速采取有效措施,组织抢救; 2 千方百计防止事故扩大,减少财产损失; 3 严格执行有关救护规程和规定,严禁救护过程中的违章指挥和冒险作业,避免救护中的二次损害和财产损失; 4 要保护好事故现场,不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。 10 装备及通讯网络和联络方法 10.1常备急救装备 体温计、血压计、听诊器、冰袋、各种消毒液及物品、一次性注射器及输液装置、急救包、担架、止血带、氧气袋及各种常用小夹板或石膏绷带等。

山西锅炉爆炸事故案例

山西锅炉爆炸事故案例 2000年11月28日4时30分,山西省文水县嘉宝酒业有限公司一台锅炉造成2人死亡,2人重伤,2人轻伤。直接经济损失30万元,间接损失20万元。 1.事故发生主要经过 2000年11月21日,文水县嘉宝酒业有限公司从交城县安定村鑫宇焊接厂拉回一台锅炉。锅炉的钢板、封头、冲天管、火管是由嘉宝酒业有限公司自备,由交城县安定村鑫宇焊接厂制造成没有任何附件的立式火管蒸汽锅炉,经嘉宝酒业有限公司维修人员开孔安装了安全阀、压力表、水位计、上水、主汽管、排污附件后,就位安装。于2000年11月27日上午安装完成,接着进行了0.7~0.9MPa的冷态试压两次后,调整了安全阀,公司领导安排司炉人员下5点开始点火煮炉,晚上10点压火,司炉人员下班,2000年11月28日4时,早班司炉工上班开如启动锅炉,通火升温,大约在4时30分左右突然一声巨响,锅炉发生了爆炸,炉体骤然释放出强大气流,锅炉失稳倒落在距锅炉原地6地米外的空地上,烟囱落在距锅炉本体10余米处的空地上断为数节,锅炉底部在灰坑炸成一个1.5×4米的大坑,原炉的燃煤灰四周飞落,在声的4人2人死亡,2人重伤,距锅炉较远的2人也不同程度地受了轻伤。 2.事故前设备状况 事故发生后,通过现场勘察,向有关当事人和群众调查了解该锅炉是嘉宝酒业有限公司从太原买回两个废旧碟形封头(Φ2200×10)和(Φ108×6)的钢管,榆次制做两个封头。(2500×14、 2200×14),交城购买10mm钢板,由交城县安定村鑫宇焊接厂制做的

一台(6200×2500)立式火管锅炉,装有安全阀一个,压力表一个,水位计两个,排污阀一组,从锅炉的设计、制造、安装直到投入使用,均无任何资料、图纸、材质证明,也未向有关部门输过任何手续,属非法制造锅炉。 3.事故破坏情况 锅炉的爆炸点是在上烟室上封头,与冲天管的角焊缝根部初裂,尔后沿碟形封头两端撕开长1700MM的大口,未撕开的部分有明显的不规则向下鼓包变形,烟囱的第一道法兰螺栓断开折成数段,炉坑下部炸出一个1.5×4m的大坑,由于没有锅炉房,没有造成建筑物的损失。通过事故调查了解,该锅炉是私自设计、土法制造、自行安装投入使用的非法私造锅炉,各个环节均没有任何资料与合法手续,整个制造、安装,使用过程中的人员都没有经过专业方面的培训学习,锅炉知识比较溃乏。是造成这次事故的主要原因。 从锅炉的状况看,属粗制滥造,所有材料均非锅炉专用,特别是上烟箱的两个封头,是从原废旧化工设备上割下来的,外表面有黄色漆防腐涂层内表面腐蚀比较严重,部分部位的腐蚀凹坑接近板厚的一半,从断口看,钢板已成层状断面,没有塑性变形,氢脆明显,且与冲天管直角焊口连接,结构极不合理,焊缝超宽,且有较长而深的咬边。碟形封头水平直面较大,板材较薄,在变形外向受力的情况下,鼓包变形直到从焊口根部开裂,继而向两端撕开,导致大量汽流向烟管、烟囱涌出,是形锅炉爆炸事故的直接原因。 锅炉在制造完工后,在无任何科学依据的情况下,进行了两次0.7~0.9MPa的冷态水压试验,操作方法是用锅炉多级给水泵加压,也未保压,难以发现缺陷。锅炉安全阀定压与工

高炉炉况管理规定

高炉炉况管理规定 1.目的 因料制宜,实施精细化、数据化炉况管理,实现高炉长期“均衡、稳定、高效”的生产理念。 2.适用范围 龙钢公司炼铁高炉生产工序。 3.定义 炉况管理内容包括炉况分级管理、原燃料质量管理、高炉操作管理、炉型管理、数据化管理、高炉休/复风管理、预案管理。 正常炉况:全风作业、压量稳定、下料顺畅、渣铁热量充沛、流动性好、生铁质量良好,对冶炼条件有较强的适应能力,休减风后容易恢复到正常水平。 失常炉况:采用日常调整炉况失效,不能在短期内恢复正常的炉况,通常可分煤气流失常和热制度失常两大类。 4.职责 4.1总工程师办公室(以下简称“总工办”) 4.1.1负责入炉原燃料内控标准的制、修定。 4.1.2负责入炉原燃料质量监控和相关事宜的协调。 4.1.3负责炉料结构调整的审批。 4.1.4负责配料方案的审批。 4.1.5负责高炉炉况重点参数的检查、纠偏。 4.2炉料优化办公室(以下简称“炉料优化办”) 4.2.1负责配料方案的制定。 4.2.2负责炉料结构的制定。 4.2.3负责入炉原燃料达到内控标准要求及配料要求。 4.3炼铁厂 4.3.1负责高炉操作方针的制定、执行。 4.3.2负责入炉原燃料质量的跟踪。 4.3.3负责炉料配比的执行。 4.3.4负责高炉操作预案的制定、执行。 4.3.5负责高炉休、复风方案的制定、执行。 4.3.6负责炉况信息的传递工作。 4.3.7负责日常炉况的操作管理工作。

4.3.8负责按要求召开炉况分析会,并严格落实所定操作要求。 4.4生产部 负责生产信息及重大工艺信息的传递工作。 4.5质量保证部 4.5.1负责按检验计划对入炉原燃料检验分析。 4.5.2负责按检验计划要求及时上传检验数据、并将不达标数据进行通报。 5.管理程序 5.1炉况管理 5.1.1炉况管理分为公司级、分厂级、车间级三级管理。 a.公司级 a)当原燃料质量(炉料结构)出现较大幅度波动(需调整),可能引起各炉炉况波动时。总工办确认后报公司主管副总批准,炼铁厂启动高炉原、燃料理化指标变化预案;同时总工办组织相关部门/单位人员分析原因,制定措施,使原燃料质量限期达到内控标准要求,原燃料质量达至内控标准要求二日后,预案解除,高炉在二日内操作参数调整控制到正常水平(核心为产量、炉温、风温、喷煤、焦比、炉料结构达到计划控制要求)。 b)当外部条件或内部炉况等原因需调整风口配置时。炼铁厂提出调整计划(方案和分厂炉况组组长组织的,成员参加的,主管厂长审批的专题会分析材料),经总工办审核,报公司主管副总批准后,炼铁厂利用修风或检修机会执行,总工办负责监督。 c)正常生产中需调整炉况:布料矩阵需增减环带或调整角度,或矿石批重1、2需大于27吨,3、4需大于48吨时。由炼铁厂提出(方案和分厂炉况组组长组织的,成员参加的,主管厂长审批的专题会分析材料),总

生产车间应急预案57730

公司生产车间事故应急预案 为了在公司面临突发安全事故时,能够统一指挥,及时有效地整合人力、物力、信息等资源,迅速针对火势实施有组织的控制和扑救,避免火灾现场的慌乱无序,防止贻误战机和漏管失控,最大限度地减少人员伤亡和财产损失。特制定本 一、组织机构及职责。 我厂内部成立消防安全应急指挥部,负责厂内火灾现场指挥,消防安全应急指挥部由厂长和厂安全员组成。总指挥:由厂长和安全组组长担任。消防应急指挥部职责:指挥协调各工作小组和义务消防队开展工作,迅速引导人员疏散,及时控制和扑救初起火灾;协调配合公安消防队、应急分队开展灭火救援行动。下设六个专门工作组:(一)义务消防队职责:现场灭火、抢救被困人员,义务消防队可进一步细分为灭火器灭火小组、水枪灭火小组、物资疏散小组等。 (二)疏散引导组职责:引导人员疏散自救,确保人员安全快速疏散。在安全出口以及容易走错的地点安排专人值守,其余人员分片搜索未及时疏散的人员,并将其疏散至安全区域。 (三)安全防护救护组职责:对受伤人员进行紧急救护,并视情转送医疗机构。 (四)火灾现场警戒组职责:控制各出口,无关人员只许出不许进,火灾扑灭后,保护现场。 (五)后勤保障组职责:负责通信联络、车辆调配、道路畅通、供电控制、水源保障。 (六)机动组职责:受指挥部的指挥,负责增援行动。 二、火灾处置一般程序。

(一)报警:公司员工、值班人员发现火情后应立即向公司消防中心和保卫部报警,根据火情可直接报“119”火警或上报金华开发区人民政府应对突发事件领导组办公室。 (二)发现火情。发现火情后,应立即向厂长和消防应急指挥部报告,通知各工作小组和义务消防队启动应急预案。 (三)处置:指挥各工作小组、义务消防队迅速集结,按照职责分工,进入相应的位置开展灭火救援行动。 (四)清点:处置结果后或在公安消防队到场后,及时清点人员和已疏散的重要物资,查清有无人员被困于火场中以及有哪些重要物资需要疏散,并将情况及时告知火场指挥员。 三、应急措施: (一)及时报警获得相关部门有效及时的援助:火警119、匪警110、急救120、交通事故122、武进安监站6310418; (二)火灾现场的逃生:生产车间、油漆仓库如遇火灾,首先冷静判断火源火势和蔓延方向以选择合适的逃生路线,当被烟火包围时要用湿毛巾捂住口鼻低姿势行走或匍匐穿出现场,当逃生通道被烟火封住可用湿棉被等捂在身上弯腰冲过火场;当逃生通道被堵死可通过阳台排水管道或在固定物体上栓绳子,顺绳子逃离火场;如上述措施行不通,则退回室内,关闭通往火区的门窗,减少火焰、烟气入侵,躲到窗户或阳台避烟,等待消防人员的解救。 (三)触电事故的解救:事故发生后立即展开急救工作,动作迅速方法正确最关键:首先应切断电源或用绝缘体拉开伤者身上的电线,切勿用手、金属材料或潮湿物体作救护工具更不可接触触电者身体以防抢救人员自身触电;切断电源时要事先采取防御措施防止触电者脱离电源后因肌肉放松而摔倒,脱离电源后应根据具体情况现场先

锅炉爆炸事故专项应急预案

锅炉爆炸事故专项应急预案 1 事故风险分析 燃气锅炉事故属于工业热灾害三种主要事故类型中造成损失最大的爆炸事故。主要可分为两种爆炸原因,一是炉膛爆炸,另一种是炉体爆炸。燃气锅炉发生爆炸事故频率较高。 (1)燃气锅炉的火灾危险性分析 燃气锅炉的燃料是可燃气体,主要是天然气或煤气。天然气和煤气的主要成分都是甲烷,还搀杂一些简单的烷烃,这些组分都是高度易燃易爆的气体,天然气的爆炸下限为4%,煤气的爆炸下限为6.2%,极易发生爆炸事故。 (2)炉膛爆炸火灾危险性 炉膛爆炸是由于可燃气体漏入并与空气混合形成爆炸性混合物,这种混合物处在爆炸极限范围时一接触到适当的点火源就会发生爆炸事故。伴随着化学变化,炉内气体压力瞬时剧增,所产生的爆炸力超过结构强度而造成向外爆炸,由于在极短时间内大量能量在有限体积内积聚,造成锅炉炉膛处于非寻常的高压或高温状态,使周围介质发生震动或邻近的物质遭到破坏。炉膛爆炸主要由以下因素造成。 1)点火不当 在点火时,如启动操作不当,出现熄火而又未及时切断气源、配气管进行可燃气体吹扫,或吹扫不彻底、打开阀门时喷嘴也点不着火或者被吹灭,或其他可能使炉膛中存积大量高浓度可燃气体并处于爆炸极限范围内的情况,则再次点火时引燃这些可燃气体,引起爆炸。 2)火焰不稳定而熄灭 如果煤气燃烧器出力过大,火焰就会脱开燃烧器,发生脱火现象;相反出力过小,火焰就会缩回燃烧器内,发生回火现象,使锅炉运行中火焰不稳定而熄灭,由于炉膛呈炽热状态,达到或超过可燃气体与空气混合物的着火温度,且继续进入可燃气体时,就有可能立即发生爆炸。 3)设备不完善 阀门漏气,设备不完善,没有点火、灭火保护装置和火焰检测装置,可燃气体充满炉内点火发生爆炸。 4)输气管道泄漏

工厂应急预案汇总

安全生产事故应急预案

目录 1.机械伤害人身伤亡事故应急预案 (3) 2.消防事故应急预案 (6) 3.高温中暑人身事故应急预案 (10) 4.交通人身伤亡事故应急预案 (13) 5.配电房应急预案 (16) 6.煤气站应急预案 (19) 7.抗洪减灾应急预案 (24) 8.危害物品泄漏人身伤亡应急预案 (26) 9.环境污染突发事件应急预案 (28)

机械伤害人身伤亡事故应急预案 1、总则 1.1 为及时、有效、迅速地处理由于机械伤害造成的人身伤亡事件,避免和减轻因机械伤害造成人身 伤害和财产损失,根据《肇庆市恒球陶瓷有限公司安全生产危管理工作规定》的通知精神要求,特制定《肇庆市恒球陶瓷有限公司机械伤害人身伤亡应急预案》。 1.2 本预案按照“安全第一,预防为主”方针,以“保人身、保电网、保设备”为原则,以《肇庆 市恒球陶瓷有限公司安全工作规定》、《各岗位安全操作规程》有关内容为指导,根据生产的特点,结合本单位实际情况进行制定。 2、内容 2.1、组织机构及其职责 2.1.1应急救援指挥部 总指挥:厂长 副总指挥:生产厂长 成员:车间主任、机修主任 2.1.2指挥部职责: 事故发生后,总指挥或总指挥委托副总指挥赶赴事故现场进行现场指挥,成立现场指挥部,批准现场救援方案,组织现场抢救。负责组织有关部室定期进行事故应急救援演练。 在发生机械伤害威胁人身安全事件后,接到事故报告后根据本预案规定程序,组织力量对现场进行事故处理,必要时向地方政府汇报。组织和提供在抢险过程中善后处理工作的物资和车辆供应 2.1.3各成员职责: 办公室职责: (1)明确本应急预案修订周期及日常检查工作。 (2)组织对本应急预案进行演练。 (3)根据事故报告宣布启动本预案。 (4)当危及状态消除,宣告应急行动结束。 (5)负责发生事故后(原因、处理经过,人员伤亡情况及经济损失情况),调查报告的编写和上报工作。 2.1.4应急通讯: 领导小组组长、副组长电话号码 日常管理办公室电话

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