厂用电率和综合厂用电率相差太小的原因分析修订稿

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厂用电率和综合厂用电率相差太小的原因分析 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-

关于2010年7月全厂发电

厂用电率和综合厂用电率相差太小的原因分析

一、问题:

2010年7月2日2号机启机后,发现全厂发电厂用电率和全厂综合厂用电率差值偏小,只有%左右,而正常情况有%左右。针对这种情况,运行部给予了跟踪。开始怀疑为值班员抄表有误,包括关口表和发电机出口电度表。经几次核对关口表数据,均正常;连续几天,差值偏小,因此排除了发电机出口电度的抄表问题。

结合近期发现的缺陷:7月2日晚班20:06之前,2号发电机线电压Uac、Ubc、Uab相差不到。20:06时,三相电压分别为、、。到20:14时,变为、、。怀疑可能是发电量的定子电压表计出现问题影响全厂综合厂用电率。

二、分析:

1、综合厂用电率要大于发电厂用电率:

全厂发电厂用电率=(高厂变+励磁变+高备变)/发电量

综合厂用电率=(发电量-上网电量)/发电量

={发电量-(主变-高备变)}/发电量

=(主变损耗+高厂变+励磁变+高备变)/发电量

因为存在主变损耗,所以综合厂用电率要大于发电厂用电率。

2、综合厂用电率和发电厂用电率持平,主要原因在于发电量比实际小了:

全厂发电厂用电率=(高厂变+励磁变+高备变)/发电量

综合厂用电率=(发电量-上网电量)/发电量

由于综合厂用电率要大于发电厂用电率,当出现综合厂用电率和发电厂用电率持平(综合厂用电率小了,发电厂用电率大了),可能的原因有:

1)发电量比实际小了,相对使综合厂用电率小了;

2)高厂变和励磁变电量比实际大了,相对使发电厂用电率大了。

由于发电量比高厂变和励磁变电量大得多,对厂用电率的影响也大得多,所以主要原因是发电量有误,即发电量比实际小了。

3、检查2号发电机定子A相电压下降;由于定子电压用PT和电度表用PT为同一PT,电度表电压也将下降。经计算,电度指示比实际要低%,即电度表指示*才是真正的电度。此PT不仅影响2号发电机电度,还影响2号高厂变和2号励磁变电度。

4、在“7月份发电量指标统计表”,将2号发电机、高厂变、励磁变电度均乘以,发现全厂发电厂用电率和综合厂用电率差距拉大,在正常范围内。

5、对各系统在7月3日至7月12日期间的电量进行平衡如下:

三、结论:

全厂发电厂用电率与综合厂用电率相差小的主要原因是2号发电机定子A相电压下降,由于定子电压用PT和电度表用PT为同一PT,电度表电压也将下降,导致2号机发电量偏小所致。

运行部

2010-7-13

综合厂用电率偏高分析 (2)

20M 木仁高勒光伏电站综合厂用电率偏高分析 阿拉善左旗光伏电站近几月发电指标与新能源公司下发的发电计划对比如下表: 实际指标 计划指标 月份 发电量 厂用电率 综合厂用电率 发电量 厂用电率 综合厂用电率 1月份 295.620 1.60 3.16 250 0.87 3.03 2月份 270.925 1.03 2.51 250 0.86 3.03 3月份 316.577 0.46 1.73 310 0.47 1.45 完成率(%) 月份 发电量 厂用电率 综合厂用电率 1月份 118.2 183.9 104.3 2月份 108.4 119.8 82.8 3月份 102.1 97.9 119.3 由以上两表可见,三个月的发电量指标均完成,但一三月份的综合厂用电率却超出计划。 由综合厂用电率计算公式:%100?= 日发电量 综合厂用电量 综合厂用电率W W L 综合厂用电量W = 日发电量W –日上网电量W + 日购网电量W 由公式知,日发电量低、日上网电量低、日购网电量高都能导致综合厂用电率的偏高。现根据我厂站实际情况进行分析。 一、根据厂站实际情况分析,可能导致发电量降低的因素有以下几点。 1、受本地沙尘天气多发因素的影响,可能导致光伏板附尘较多影响光电转化效率,从而导致发电量的下降。基于此项,统计厂站光伏板清洗前后的发电量,得出下表: 时间 已清洗1区发电量(kw ·h ) 未清洗16区发电量(kw ·h ) 3月4日 6424.3 5771.5 3月5日 5444.5 4758.5

3月6日6595.4 5800 3月7日5406.1 4791.9 3月8日5884.2 5284.9 3月9日4017 3581.7 3月10日5166 4738.4 合计38937.5 34726.9 根据表格统计,算出清洁的光伏板全站全月(按30天计)应发333.75万kw·h。未清洗的光伏板全站全月(按30天计)应发297.66万kw·h。 根据截至3月23日的月综合厂用电率估算出3月的综合厂用电量为5.477万kw·h。 清洁后的光伏板未清洁光伏板月发电量(万kw·h)333.75 297.66 综合厂用电量(万kw·h) 5.477 5.477 综合厂用电率(%) 1.64 1.84 由此可见,光伏板的清洁程度会直接影响到场站的发电量,从而使综合厂用电率偏高。 2、由于厂站处在贺兰山脚下,早晨受山脉阻隔,日出较晚,导致厂站受光时间低于地区平均水平。若与相同装机容量和相近设计光照时间的四子王旗光伏电站相比较,我厂的发电量会与设计值有所降低,导致综合厂用电率会较高。 3、逆变器室轴流风机损耗导致厂站发电量降低 我厂轴流风机风机,采用的是墙边式方形轴流风机,电机功率为8kw,全光伏区攻击该风机40个。轴流风机随变频器同时启停,全天运行小时数为约为8h。 全月耗电量为7.936万kw·h 月份1月2月3月 平均最高气温(℃)-1 2 12 最高气温(℃)9 11 24 1-3月份平均最高气温 由于近三个月平均气温较低,轴流风机在允许条件下,可不必须运行。轴流

降低厂用电率办法及措施

降低厂用电率办法及措 施 文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

2015年降低厂用电率的办法及措施 1、组织措施 1.1、加强节能管理 成立节能降耗组织机构,发挥节能监督作用。节能降耗专工认真开展节能降耗工作,坚持月分析、月总结办法,及时分析原因并采取对策; 1.2、制定目标,落实责任 严格执行节能目标责任考核体系,将指标细化分解到部门、专业、班组和员工。对影响技术经济指标的因素,实行“谁影响、谁负责、谁未按期落实完成、考核谁”的原则;对提升并优化技术经济指标的因素,实行“谁提出、谁完成,奖励谁”的原则。将经济指标的好坏纳入考核机制,督促各级人员各尽其责,切实将节能工作落到实处; 1.3、积极推进小指标活动,优化运行方式 积极开展小指标竞赛活动,提高员工经济调整参数的积极性,要求员工懂调整、能调整、勤调整,力争机组初终参数压红线运行。加强各值小指标调整技术交流,通过小指标竞赛活动,逐步提升机组经济指标运行水平; 1.4、积极开展技措、技改及合理化建议等活动,攻克节能技术难题 为使节能工作上一个台阶,可通过收集合理化建议等活动,号召全员积极参与,对于在生产中遇到的一些节能技术难题,集思广益,通过收资、讨论、技术交流等方法,逐一攻克。提高全员节能意识,提高全员技术水平,使节能工作取得实效; 1.5、积极开展节能评价工作,实行节能规范管理

认真开展节能评价工作,规范节能管理流程,完善节能管理制度,细化节能各项措施,督促节能项目的实施和检查,对完成的措施进行节能效果评价,实行闭环管理,通过节能评价工作平台,挖潜增效、提升指标; 1.6、加强非生产用电管理 制定《非生产用电管理办法》,加强非生产用电的管理与监督,倡导节能意识,办公、生活场所等电气设备做到人走关停,尽量减少使用时间。将非生产用电的管理纳入考核机制,实行定额使用; 1.7、努力提高机组负荷率 机组负荷率与发电厂用电率存正比关系,机组负荷率越高,发电厂用电率越低;同时机组调停次数越少,发电厂用电率越低。充分与电力公司沟通并协调,提高发电量计划,同时要求运行人员多带负荷上限,可一定程度上降低厂用电率; 1.8、整治设备,提高设备运行率,有效降低厂用电率 根据机组运行情况,跟踪好设备、了解设备的性能,提高辅机出力。通过各类大小修,进行有计划的设备整治及节能改造,通过检修及技改逐步降低机组厂用电率; 2、技术措施 2.1、生产运行调整 2.1.1、由生技处制定机组启动单风机运行方案,每次启动机组时执行此方案,可节约启动机组过程中厂用电耗。估算每次启动机组可节约厂用电14280千瓦时;

厂用电率

电厂建设技术经济的考核指标主要有厂用电率、汽机热耗、锅炉效率、发电机效率、变压器损耗等,这些指标在工程建设过程中控制的好坏,直接影响电厂长期运行的经济效益。控制和减少消耗在电厂内部的能量。就增加了电厂输出的能量。现在国内外电厂已在逐步重视和解决这个问题。下面仅就厂用电率谈一些看法。 厂用电率是电厂主要技术经济指标之一,我国电力行业一般认为是发电厂电力生产过程中所必需的自用电量占发电量的百分比。厂用电量包括电力生产过程中电动机、照明、采暖通风以及其它控制、保护装置等所耗用的电能,不包括非发电(如机修厂、基本建设、大修理后试运转以及食堂、宿舍、办公室、道路照明等)用电。 近年来,我国电厂向大装机容量发展,厂用电率有所降低,这也是大机组效益好的一个体现。现在相同装机容量的机组的情况与过去比较是有变化的,厂用电率随着电厂自动控制水平提高而使机组运行状态逐步趋于合理。同时,设备性能的改善,设计水平、管理水平的提高使电厂厂用电率也有所降低。 2.3国内外电厂过去对厂用电的要求 胜利发电厂2×210MW发电机组工程(1987年开始建设)在设计中提出厂用电率是8.3%。 近年来,随着市场经济的发展,招标的发展,业主对厂用电率是重要的技术经济指标的认识有了提高,国内外业主有了新的要求。从下面的叙述可以看到,现在业主不仅提出技术性能指标要求,还提出对超标者给予严厉的经济制裁的要求,表现出对厂用电率的极大重视。 电厂本身是用电大户,业主应该对厂用电率给予重视。现在国内外用户对厂用电率(厂用电量)超过标准就罚款的做法是正确的,尤其在市场经济的情况

下,更是有必要的。承包电厂建设的单位在这个问题上首当其冲。此外,还要靠设计管理部门、设计部门、制造厂、安装单位、运用单位共同努力,共同把关,厂用电率才会降低,电厂综合技术经济指标才会从计划变成现实。 设计规程应适应市场要求 设计规程(2000版)总则中提到“应选用高效率的大容量机组”,在总体规划中提到“应符合工程造价低,运行费用小,经济效益高”的要求。规程同时在对一些风机选用时提出要留压头裕量达到5%~35%,风量裕量有些达到5%~35%,却没有对风机的运行效率选择提出要求。一些泵也提出压头和流量裕度的要求,但没有对运行效率提出要求。实际上还是没有把电厂技术经济指标(如厂用电)的事情放在要求和必保的规程内,也说明有关部门组织编写的规程应随着市场经济的要求进行调整。否则,作为电力工程设计的依据将没有保证用户需求,也无法适应国内外电厂建设的要求。 系统设计优化 布局选型合理性 尽量达到满足规范、经济合理、适合运行、便于管理的要求,最大限度地发挥设备的功能。如: (1)送引风机及其它风机的烟风道的位置、距离、通径、转弯半径等,降低烟风道系统阻力,风门正常工作时的开启状况; (2)储煤场的位置,输煤设备的输送距离、倾角、输送能力等; (3)循环水泵房的位置、取水口的位置、转弯的半径等直接影响泵的输送距离和管道阻力;

风电场综合厂用电率分析

四子王风电场综合厂用电率分析 一、概述 四子王风电场装机49.5MW,共安装33台华锐SL1500双馈异步风力发电机。于2008年8月21日升压站全站顺利带电,8月31日首台风机并网发电;2008年11月31日,33台风机全部并网发电。 二、综合厂用电率分析 (一)、四子王历年每月综合厂用电率情况 从上图中分析,自2009年以来四子王风电场综合厂用电率每年呈上升趋势。2009年、2010年、2011年在3月-10月份基本相近,2009年、2010年在6月-12月份综合厂用电率相近,2012年每月综合厂用电率最高。由于四子王风电场无功补偿设备自2011年以来开始全部投运,且风速、限电形势基本一致,所以以下就详细对比分析2012年高于2011年综合厂用电率的原因。

(二)、四子王2011年及2012年1-9月份综合厂用电率分析1、2011年-2012年总体指标情况 2012年与2011年综合厂用电率曲线图如下:

2、具体分析 综合厂用电率=(发电量—上网电量)/发电量=综合厂用电量/发电量。综合厂用电量=站用电+主变及场内线路损耗电量+电抗器用电量,以下将对影响综合厂用电率的几个量进行比较:(1)站用电量 由上图可以看出,2012年2月、3月、6月高于2011年同期,2012和2011年站用电量基本相同,可见站用电并不是导致综合厂用电率较高的主要原因。 (2)主变及场内线路损耗情况 2011年和2012年主变及场内线路损耗电量基本相近,但占总发电量的损耗率却相差较多,见下图。

从图中观察2012年每月主变及汇集线路损耗率都高于2011年。2012年1-9月累计损耗率高于2011年约1.23个百分点。①汇集线路损耗 场区汇集线路损耗=风机侧发电量-35KV侧发电量+35KV 侧下网电量 从上图中分析,2012年每月风机汇集线路损耗率高于2011

电厂厂用电率及对策

电厂厂用电率及对策 2007-03-06 17:06:54| 分类:论文| 标签:无|字号大中小订阅 电厂厂用电率及对策 中国东方电气集团公司刘玉宁 摘要简介国内外电厂厂用电率的状况,从业主对电厂厂用电率提出的要求谈谈总承包单位采取的对策。 关键词发电厂;厂用电;对策 1 引言 电厂建设技术经济的考核指标主要有厂用电率、汽机热耗、锅炉效率、发电机效率、变压器损耗等,这些指标在工程建设过程中控制的好坏,直接影响电厂长期运行的经济效益。控制和减少消耗在电厂内部的能量。就增加了电厂输出的能量。现在国内外电厂已在逐步重视和解决这个问题。下面仅就厂用电率谈一些看法。 2 国内外电厂厂用电率的状况 2.1 概念 厂用电率是电厂主要技术经济指标之一,我国电力行业一般认为是发电厂电力生产过程中所必需的自用电量占发电量的百分比。厂用电量包括电力生产过程中电动机、照明、采暖通风以及其它控制、保护装置等所耗用的电能,不包括非发电(如机修厂、基本建设、大修理后试运转以及食堂、宿舍、办公室、道路照明等)用电。 2.2 一些国家火力发电厂厂用电率 下表记载的是一定时期里国际上认可的一些数据。但由于没有反映出机组容量、燃料(煤、油或天然气)、水质和电厂的特定条件(如地理位置、电厂布置、锅炉和汽机发电机整套机组的水平等)等,故只能宏观参照比较数,而不能认为是某些电厂准确的厂用电率数值。 近年来,我国电厂向大装机容量发展,厂用电率有所降低,这也是大机组效益好的一个体现。现在相同装机容量的机组的情况与过去比较是有变化的,厂用电率随着电厂自动控制水平

提高而使机组运行状态逐步趋于合理。同时,设备性能的改善,设计水平、管理水平的提高使电厂厂用电率也有所降低。 2.3 国内外电厂过去对厂用电的要求 胜利发电厂2×210MW发电机组工程(1987年开始建设)在设计中提出厂用电率是8.3%,有要求,但合同没有惩罚条款。 成都热电厂扩建1×200MW发电机组工程也是在设计院设计时提出了厂用电率,合同没有惩罚条款(1988年开始建设)。 孟加拉国吉大港电厂2×210MW燃汽机组建设项目(1990年和1994年各1台议标的项目)技术建议书提出厂用电率6%,业主没有提出超标罚款的要求,。 伊朗阿拉克4×325MW燃油电厂建设工程(1995年中标项目)仅为汽机岛和锅炉岛,业主没有提出要求也不进行考核。 马来西亚古晋2×50MW燃煤电厂建设项目(1994年议标项目)是1994年5月签的合同,设计院的设计说明书提到该厂的厂用电率为85%,业主也没有提出超标罚款的要求。 综上所述,过去,不论国外还是国内业主,对这个关系到电厂长期运行经济效益的重要技术经济指标重视是不够的。 3 厂用电率的考核和罚款 近年来,随着市场经济的发展,招标的发展,业主对厂用电率是重要的技术经济指标的认 识有了提高,国内外业主有了新的要求。从下面的叙述可以看到,现在业主不仅提出技术性 能指标要求,还提出对超标者给予严厉的经济制裁的要求,表现出对厂用电率的极大重视。 3.1 孟加拉国库尔纳电厂1×210MW燃油或天然气的火电机组扩建项目(2000年开始投标的项目) 业主在招标书中要求电厂辅助用电超过计划保证值,业主有权根据辅助用电超过的功率,减少合同价格。同时提出厂用电的测量计算:在发电机出口测量发电总功率,减去在输出功率系统测量得到的净功率。 厂用电率每增加1%,合同总价相应降低1%。也就是说,如果厂用电率绝对值每提高1%,罚款将如下式: (性能实测厂用电率-投标厂用电率)÷投标厂用电率=厂用电率提高百分比 也就是说在性能实测时的厂用电率比合同厂用电率高出0.1%时,罚款将超过合同总价的1%。

风电场厂用电率分析报告

风电场厂用电率偏大的分析 我风电场(Ⅰ期)33台风机采用国电联合动力UP82/1500型变速恒频双馈异步发电机,箱变为江苏华鹏ZGS11-Z.F-1600/35型箱式变压器,主变为天威特变SZ10-50000/110型油浸自冷有载调压变压器,自从2010年11月27日33台风机全部并网运行以来,设备运行平稳,由于巡检到位,消缺及时,未发生大的设备异常事故,超额完成了公司下达的发电任务,但厂用电率偏大引起了大家的广泛关注。现对厂用电率偏大的原因进行分析,以便积极采取对策,为本风电场的经济指标做出贡献。 风电场不同于火电厂,对环境(风)的依赖性很大,有风了就发电,风大了就满负荷发电,当风速小于3米∕秒时就不发电了,还要用电,这就要从网上吸收电量以满足风机安全停机,部分用电设备还要继续运行,消耗电量。风机的自用电主要有以下设备消耗:偏航电机4×3KW,变桨电机3×2.2KW,液压站油泵电机0.75KW,高速油泵电机6KW,低速油泵电机3.6KW,发电机风扇1×4.75KW,发电机风扇2×5.5KW,机舱加热器4×5KW,机舱柜加热器2×500W,塔底柜加热器2×500W,发电机加热器3×230W,变流器控制柜加热器800W,齿轮箱加热器,齿轮箱风扇等。 偏航电机在风向稳定时,1小时偏航运行一次,一般情况下1小时两次,每次10秒左右;变桨电机只有当风速超过12米∕秒时才频繁使用,启动并网开桨时运行45秒左右;液压站油泵电机在偏航时运行,正常时1到2小时运行一次,维持偏航及刹车压力,每次

10秒左右;并网时油泵一直低速运行,当油池温度超过35℃时,油泵高速运行,启动时油温低于35℃时,油泵低速运行;所有加热器温控可以人为设定,一般0℃以下投入运行,5℃以上退出运行;当发电机温度高于50℃发电机风扇运转,低于30℃发电机风扇停运;当油池温度高于齿轮箱散热风扇投运;发电机加热器、齿轮箱加热器、变流器控制柜加热器一般不运行,只有当检修后上电前运行。综上所述,风机的主要用电设备为油泵和机舱加热器,由于在箱变低压侧未安装计量表,故风机的自用电不能精确统计,只能估算,每天每台风机、箱变的损耗与发电量密切相关。以下举例说明: 2011年2月1号发电量251740度,上网电量为232320度,风机、箱变、35KV线路损耗14440度,不考虑35KV线路损耗,每台风机、箱变的耗电量约为437.57,生活厂用电率为0.66,生产厂用电率为5.73,综合厂用电率为8.50;2011年2月19号发电量426度,上网电量为0度,风机、箱变、35KV线路损耗5676度,不考虑35KV 线路损耗,每台风机、箱变的耗电量约为172度,生活厂用电率为335.21,生产厂用电率为1332.39,综合厂用电率为2114.08;2011年2月25号发电量914701度,上网电量为865920度,风机、箱变、35KV线路损耗40051度,不考虑35KV线路损耗,每台风机、箱变的耗电量约为1213.6度,生活厂用电率为0.16,生产厂用电率为4.37,综合厂用电率为 5.33。由此可见,发电量越大,风机、箱变、35KV 线路损耗越大,厂用电率越小。 自从无功补偿装置投运以来,生产厂用电率及生活厂用电率均

降低综合厂用电率措施

降低综合厂用电率措施 一、综合厂用电率构成: 综合厂用电率=发电厂用电率+供热厂用电率+主变损耗+非生产用电率 二、降低发电厂用电率措施: 1、提高机组负荷率: (1)积极配合省公司相关部门,落实年度电量计划。 (2)加强与调度沟通协调,争取日调度计划完成率达到100%,努力提高机组负荷率。 (3)加强设备维护,确保高峰时段满发,杜绝因设备原因影响发电量完成。 (4)加强设备巡回检查,及时发现设备缺陷,防止因缺陷发现不及时影响发电量完成。 2、优化设备系统运行方式: (1)加强绩效管理,根据锅炉蒸发量合理控制锅炉氧量,降低锅炉辅机耗电率。 (2)加强对空预器堵灰的控制,根据积灰程度,优化空预器吹灰,降低系统阻力,降低锅炉辅机耗电率。 (3)优化机组启停方式,机组启停实行单侧风机运行,降低启停机过程中电能消耗;除氧器上水使用供热减温水泵,严禁使用凝结水泵。

(4)根据机组负荷优化辅机运行方式,包括及时启停制粉系统、给水泵等重点辅机。 (5)加强入厂煤质管理,优化存煤方式;辅网运行部加强输煤管理,严禁湿煤入仓,防止给煤机断煤造成磨煤机空转或增加制粉系统运行台数造成制粉系统耗电率上升。 (6)根据环境温度及时优化辅机运行方式,调整各配电室空调温度或及时停止空调运行。 (7)根据机组负荷,积极协调省调有关部门,优化机组停备、检修时间,降低发电厂用电率。 (8)辅控负责脱硫、除灰、除尘、化学、输煤系统经济运行,根据系统运行情况制订优化运行方式,降低辅控电耗。 3、设备治理措施: (1)每年雨季前,进行原煤仓内壁积煤清理,防止发生断煤,影响制粉系统耗电率上升。 (2)利用停炉进行水平烟道和后竖井烟道彻底清灰,空预器高压水冲洗,降低系统阻力。 (3)维护好1、2号机组凝结水泵变频器,确保安全稳定运行。 (4)二次风暖风器改造为换热片可旋转成与风向水平的暖风器,降低送风阻力。 (5)治理1号炉空预器漏风,降低锅炉辅机耗电率。

厂用电率和综合厂用电率相差太小的原因分析修订稿

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关于2010年7月全厂发电 厂用电率和综合厂用电率相差太小的原因分析 一、问题: 2010年7月2日2号机启机后,发现全厂发电厂用电率和全厂综合厂用电率差值偏小,只有%左右,而正常情况有%左右。针对这种情况,运行部给予了跟踪。开始怀疑为值班员抄表有误,包括关口表和发电机出口电度表。经几次核对关口表数据,均正常;连续几天,差值偏小,因此排除了发电机出口电度的抄表问题。 结合近期发现的缺陷:7月2日晚班20:06之前,2号发电机线电压Uac、Ubc、Uab相差不到。20:06时,三相电压分别为、、。到20:14时,变为、、。怀疑可能是发电量的定子电压表计出现问题影响全厂综合厂用电率。 二、分析: 1、综合厂用电率要大于发电厂用电率: 全厂发电厂用电率=(高厂变+励磁变+高备变)/发电量 综合厂用电率=(发电量-上网电量)/发电量 ={发电量-(主变-高备变)}/发电量 =(主变损耗+高厂变+励磁变+高备变)/发电量 因为存在主变损耗,所以综合厂用电率要大于发电厂用电率。 2、综合厂用电率和发电厂用电率持平,主要原因在于发电量比实际小了: 全厂发电厂用电率=(高厂变+励磁变+高备变)/发电量 综合厂用电率=(发电量-上网电量)/发电量 由于综合厂用电率要大于发电厂用电率,当出现综合厂用电率和发电厂用电率持平(综合厂用电率小了,发电厂用电率大了),可能的原因有: 1)发电量比实际小了,相对使综合厂用电率小了; 2)高厂变和励磁变电量比实际大了,相对使发电厂用电率大了。 由于发电量比高厂变和励磁变电量大得多,对厂用电率的影响也大得多,所以主要原因是发电量有误,即发电量比实际小了。 3、检查2号发电机定子A相电压下降;由于定子电压用PT和电度表用PT为同一PT,电度表电压也将下降。经计算,电度指示比实际要低%,即电度表指示*才是真正的电度。此PT不仅影响2号发电机电度,还影响2号高厂变和2号励磁变电度。

如何风电场降低厂用电率

如何降低风电场综合厂用电 张彦峰 摘要:分析风电场降低综合厂用电率的可行措施 建设风电场的目的是要电量、要效益,从这个意义上讲,风电场的节能管理工作显得更加重要。一个刚投运不久的风电场,在运行维护中将会出现各种各样的问题,如运行维护管理不得力,将会导致风力机等设备的非计划停运次数、停运小时增加,风电场设备可利用率下降,风电场应有的发电效益也会受到影响。所以说,如何做好已建风电场的运行管理工作,是风电企业的中心工作。在整个电力行业的工作重点转移到“以效益为中心”的轨道上来的今天,向运行管理要效益就显得尤为重要。为此,我本着相互交流、相互学习的精神,介绍一下降低风电场厂用电率的可行措施,共同提高节能管理水平。 风电场综合厂用电概念及分析 风电场是由升压站内设备、架空线及箱变、风力发电机组等三部分设备组成。从负载上来看,风电场厂用电和有功损耗主要有变压器及输电线路损耗、风力发电机组自用、站用变用电。针对以上因素分别分析如下: 一、减少损耗 1、变压器损耗分析 1.1变压器并非在额定负荷时运行最经济,当铜损和铁损相等时才是最经济的,效益最高。 1.2变压器不平衡度越大损耗也越大,因此,一般要求变压器低

压侧电流的不平衡度不得超过10%,低压干线及主要支线始端的电流不平衡度不得超过20%。我风场风力发电机组内部的很多用电设备用的是220V电源,分别取自内部干变A、B、C三相,如果负载不均匀势必导致电流不平衡,增加干变损耗。 1.3提高功率因素和降低变压器运行温度的措施可提高运行经济性。 1.4变压器铁损和铜损随着电压的变化而变化。电压升高,变压器铁损将增加;电压降低,变压器的铜损将增加。而变压器的铁损在空载和带负载的时候通常误差不会超过0.5%。这样在满足电网电压的前提下,进行优化选择变压器档位,尽可能维持高电压,便降低变压器损耗,提高其运行效率。 2、输电线路损耗 同变压器铜损一样,线路损耗随着电压降低,线路损耗增加。由P=3UIcosΦ可以看出,有功功率P和功率因数cosΦ一定时,U越大,I越小。而线路的损耗与I2成正比,因此,在允许的前提下可以提高电压来输电降低线路损耗。 二、减少风力发电机组自用电 风机内部用电设备主要有变桨电机、偏航电机、齿轮箱油泵、冷却装置电机、加热装置、变流器、机舱及塔筒照明等。我们只要根据现场实际情况优化程序参数,尽量缩短各用电设备的工作时间和启停次数,从而达到减少风机自用耗电的目的。实际工作中可以做以下工作:

综合厂用电率

综合厂用电率 .首先什么是厂用电率? 厂用电率是发电生产过程中设备设施消耗的电量占发电量的比例(一般来说这些不能计入:①新设备或大修后设备的烘炉、煮炉、暖机、空载运行的电力的消耗量。 ②设备在未移交生产前的带负荷试运行期间耗用的电量。 ③计划大修以及基建、更改工程施工用的电量。④发电机作调相运行时耗用的电量。⑤厂外运输用自备机车、船舶登耗用的电量。⑥输配电用的升、降压变压器(不包括厂用电变压器)、变波机、调相机等消耗的电量。⑦修配车间、车库、副业、综合利用及非生产用(食堂、宿舍、幼儿园、学校、医院、服务公司和办公室等)的电量。)什么是综合厂用电率? 那么,综合厂用电包括厂用电和主变损耗。所以,单纯用于发电的设备用电量与发电量之比为发电厂用电率,加上其它用电量与发电量之比为综合厂用电率。 发电厂用电率计算公式 发电厂用电率是指统计期内厂用电量与发电量的比值。 计算公式为 100 ? = f d fcy W W L (3)

W d = W cy– W kc (4) 式中: L fcy——发电厂用电率,% ; W d——发电用的厂用电量,kW·h; W f ——统计期内发电量,kW·h; W cy——统计期内厂用电量,kW·h; W kc——统计期内应扣除的非生产用厂用电量,kW·h。 厂用电率是发电企业生产技术指标中的一个重要指标,它的高低直接关系到发电企业节能降耗工作的成效。漳泽发电分公司在深入推进节能降耗工作中,将“利剑”直指厂用电率这个“老大难”问题。日前,该分公司专门召开厂用电率专题分析会,针对近期以来,厂用电率有所偏高的问题进行“会诊”,讨论分析影响厂用电率的原因,提出了下一步控制措施,并对全年厂用电率指标进行分解。 今年2月份以来,该分公司由于机组负荷率较低、燃煤质量差、负荷率下降、煤质差、#5引风机增容改造及供热量增加等因素导致制粉耗电率、送引风机耗电率、给水泵、水源泵和其它耗电率等有所升高。通过各生产部门认真分析查找原因后,该分公司从技术管理、设备改造、运行调整等方面积极采取针对性措施,严格落实责任,细化分解指标,想方设法降低厂用电率。一是将厂用电率年度控制目标逐月分

热电厂指标计算

指标计算方法 一、综合指标 入厂标煤单价=原煤入厂价格×7000大卡/千克/原煤热值 注:原煤入厂价格(不含税)=原煤价格(含税价/1.17)+运费(含税价/1.11) 入炉标煤单价=统计期燃煤成本/统计期标煤量 二、生产指标计算 1、综合厂用电率计算公式: 综合厂用电率(%)=[(全厂发电量-上网电量)÷全厂发电量]×100% 2、发电供热用标煤量计算公式: 发电供热用标煤量=发电供热用原煤量×原煤热值(J/g)÷标煤热值(J/g)注:标煤热值=29271( J/g)=7000大卡/千克 3、标准发电煤耗计算公式: 标准发电煤耗(g/kW.h)=发电用标煤量÷全厂发电量 发电用标煤量=发电供热用标煤量-供热耗用标煤量 4、供电煤耗计算公式: 供电煤耗(g/kW.h)=发电用标煤量÷(发电量-发电厂用电量) 5、供热煤耗计算公式: 供热煤耗(kg/GJ)=供热用标煤量÷全厂供热量 供热用标煤量=发电供热用标煤量×供热比 6、供热比计算公式: 供热比(%)=供热量÷机组热耗量×100%

注:机组热耗量=主蒸汽流量×主蒸汽焓+再热热端蒸汽量×再热热端蒸汽焓-主给水流量×主给水焓-再热冷端蒸汽流量×再热冷端蒸汽焓-过热蒸汽减温水流量×过热器减温水焓+补水量×补给水焓值 7、发电厂用电量计算公式: 发电厂用电量=纯发电厂用电量+发电供热共用厂用电量×(1-供热比)=纯发电厂用电量+(全部厂用电量-纯发电厂用电量-纯供热厂用电量)×(1-供热比)=全部厂用电量-供热厂用电量 注:(1)纯发电厂用电量:指凝结水泵、空冷系统、辅机冷却 水泵和励磁用电量等。 (2)纯供热用厂用电量:指热网循环水泵、热网补水泵、 热网首站等的用电量。 (3)发电供热共用厂用电量=全部厂用电量-纯发电厂用电 量-纯供热厂用电量 8、发电厂用电率计算公式: 发电厂用电率(%)=发电用厂用电量÷发电量×100% 9、供热厂用电量计算公式: 供热厂用电量=纯供热厂用电量+发电供热共用厂用电量×供热比10、供热厂用电率计算公式: 供热厂用电率(kwh/GJ)=供热厂用电量÷供热量 11、发电水耗计算公式: 发电水耗(m3/S.GW)=(中水厂来水+二水厂来水+饮马河水库来水-热网补水量)÷全厂发电量 12、机组热效率(%)计算公式:

我厂厂用电率高原因分析及采取措施

我厂厂用电率偏高原因分析及建议改进措施 自投产到现在我厂厂用电率一直偏高,以下是今年5月、6月、7月(截止至29日)份和去年5、6、7月份的发电量和厂用电率、综合厂用电率的对比: 由上表可以看出,今年虽然负荷率有所下降,并且增加了化学石灰石和循环水处理两套耗电系统,但经过一年的攻关和技术改造,厂用电率还是有了一定程度的下降。但是如果与行业内平均值相比我们还是有一定差距。 一、厂用电率高的原因分析: 1、我公司锅炉主要辅机设备选型偏大

以7月30日19时,#2机组为例 从上表可以看出,580MW负荷时,三大风机(除增压风机外)的实际运行电流是额定电流的50%—60%,(如果考虑到#2GGH差压大的因素,实际运行电流会更小一些)几乎有一半的富裕容量,三大风机的动(静)叶开度都为60%左右。而经上表得出的锅炉吸、送、一次风机的耗电率之和为 1.3%,可见这三大风机的耗电率偏高是导致整个厂用电率偏高的一个重要原因。 2、负荷率偏低,造成厂用电率高 发电出力越高,厂用电率相对越小,经统计资料表明,大型机组负荷率每变化1%,厂用电率变化0.03%,我厂4、5、6月份发电量均未完成计划,虽然经过各种努力,但综合厂用电率还是未完成计划任务。7月份计划负荷率78%,实际完成73%,影响厂用电率升

高0.15%。 3、设备或系统缺陷原因影响厂用电率升高 1)、以下是7月20日—7月26日与厂用电率相关的参数周参数累计报表: 2)、通过上表可以看出,#2锅炉三大风机、磨煤机、脱硫系统耗电率均高于#1锅炉,原因如下: 3)、因#2锅炉空预器漏风、空预器效率低、磨煤机冷风门内漏等原因,使磨煤机出口温度偏低,为提高出口温度被迫提高一次风压,使一次风机电耗升高。 4)、因#2磨煤机磨损严重,#2炉磨煤机电耗升高。 5)、#2脱硫GGH差压大,导致#2脱硫和#2吸风机耗电率偏高。 4、环境温度升高影响 1)、今年从6月份以来环境温度比去年高,且高温持续时间长,为了保证机组真空,经常保持三台甚至四台循环水泵运行。实行“两

风电场降低综合厂用电率措施

桐风风电场降低综合厂用电率措施 一、影响综合厂用电量的因素 综合厂用电量=(发电量-上网电量)+网购电量,从公式中可以分析出影响综合厂用电量的以下几个因素: 1、风机机组、线路及箱式变损耗; 2、无功补偿装置损耗; 3、主变损耗; 4、站用变损耗; 5、220kv吉桐线路损耗;

从上图可以看出,损耗最多的为风机机组、线路及箱式变损耗占总比重的57.2%;无功补偿装置损耗为5.21%;主变损耗为7.6%;站用变损耗12.99%;220kv吉桐线路损耗为16.92%。 二、降低综合厂用电率措施 综合厂用电率={(发电量-上网电量)+网购电量}/发电量=综合厂用电量/发电量=K,从公式中可以分析出影响综合厂用电率的因素有以下几个方面: 1、不可控因素:主变损耗、220kv吉桐线路损耗、无功补偿装置损耗(调度中心调度管辖设备); 2、可控因素:风机线路及箱式变损耗、站用变损耗、综合厂用电量/发电量的比值(人为能控制的部分) 1)针对风机线路及箱式变损耗 在停机时间内风机、箱变、35KV线路一直从电网中受电,一直消耗电网电量造成损耗增多。降低损耗的措施有以下几点: ①在冬季时盖好机舱吊装孔盖,保证机舱温度,降低加热器损耗。 ②风机维护或检修完毕后,人走灯灭;

2)站用变损耗 ①桐风风电场制定了节能降耗制度,从制度上约束人。 ②开展节能降耗活动,互相学习降耗的方法,互相监督,坚决反对浪费; 3、综合厂用电量/发电量的比值K (注:因发电量和综合厂用电率数值相差太大,为形象观看趋势图,将综合厂用电率数值放大300倍) 从上表可以看出,发电量越高,综合厂用电率K越小;因此,应确保风机发电量,严格控制减少人为因素造成的发电量损失,并做好风电场保电措施。 三、总结 综合厂用电率汇总表:

发电厂厂用电率的计算

发电厂厂用电率的计算 赵满江1,陈 仓1,郝 玺2 1.西安热工研究院有限公司,陕西西安 7100322.上都发电有限责任公司,内蒙古正蓝旗 027200 收稿日期: 2011-12- 26作者简介: 赵满江(1978-) ,男,陕西西安人,硕士,工程师,主要从事电厂电气技术研发和试验工作。E-mail: zhaomanjiang@tp ri.com.cn1 厂用电率定义 以某台200MW机组为例, 其设计额定工况下的厂用电率估算方法为[ 1] :e= SccosφavPe ×100%(1)Sc= ∑( KP)(2 )式中:e为厂用电率,%;Sc为厂用电计算负荷,kVA;cosφ av为电动机在运行功率时的平均功率因数,一般取0.8;Pe为发电机额定功率,kW;K为换算系数,取表1中的数值;P为电动机的计算功率,kW。 表1 200MW机组的换算系数K 项目 数值给水泵及循环水泵电动机1.0凝结水泵电动机1.0其它高压电动机0.85其它低压电动机 0.7 由式(1)、式(2)可见,厂用电率设计值由机组全年满负荷工况按照汽轮机和锅炉各高、低压辅机电动机的容量进行计算, 其不包括发电机励磁系统的耗电率、主变压器(主变)损耗率、高压厂用变压器(高厂变)损耗率和母线损耗率。 2 厂用电率计算 图1为自并励型发电机组的电能流向示意。对于自并励型发电机组, 励磁系统用电量属于发电机系统发出电能时本体所消耗的电量,不计入厂用电量 。 图1 自并励型发电机组的电能流向示意 由于“厂网分开,竞价上网”,发电厂销售电量的计量关口从发电机侧移至电厂与电网的设备产权分界点,多数电厂将电能计量关口改在主变的高压侧。对发电厂而言, 主变损耗属于生产耗电,应计入生产厂用电量。因此,《火力发电厂厂用电设计技术规定》所给出的厂用电率定义已经不适用于当前火力发电厂的实际生产情况。对此, 本文提出新的适用于自并励型发电机组的厂用电率的计算方法: Pnet=Pg-Pex(3)ra= Pnet-Pmt Pnet ×1 00%(4 )式中:Pnet为发电机净有功功率, MW;Pg为发电机有功功率,MW;Pex为励磁变高压侧有功功率,MW;ra为生产厂用电率,%;Pmt为主变高压侧有功功率,MW;Pat为高厂变高压侧有功功率, MW。该计算方法将励磁系统用电量归于发电机系统发出电能时本体所消耗的电量, 且新的厂用电率包括汽

关于降低综合厂用电率的运行措施

关于降低综合厂用电率的运行措施截止8月底,我公司综合厂用电率完成6.74%,8月份综合厂用电率完成6.96%,与公司全年综合厂用电率目标差距较大。为了确保目标任务的完成,特制订以下节电措施(试行),望各部门严格执行: 一、运行调度方面: 1、严格检修申请的审批程序,控制好检修工期。维护部在提交检修申请前,要认真盘查检修同一系统上的设备缺陷,对同一系统上的检修工作要一同进行,避免同一设备多次退出运行进行检修。特别是需要降低机组负荷、启动电泵等检修工作,必须提前做好消缺的人员、工具、备品的准备工作,减少工作时间,准备工作未完成,不得办理工作开工手续(事故或紧急情况除外)。 2、出现异常情况,严格执行《运行调度管理制度》,应及时联系处理,维护人员在接到值长通知后,白天15min、晚上30min内到达指定地点,并带好必要的工具、备品进行消缺工作,缩短缺陷消除时间。 3、在煤炭供应保证情况下,加强与电网的沟通,积极争取电量计划,提高日负荷曲线,最大限度的提高机组负荷率争取更多的电量,提高机组负荷率。无否决条件下,应保证每天机组负荷率在75%以上。

二、锅炉专业方面: 1、根据入炉煤质及燃烧情况,在增减负荷时,及时进行总风量的相应调整,在保证锅炉完全燃烧的情况下,尽可能降低锅炉氧量。当发现氧量指示不准确或偏差大时,应立即联系热工校验。正常运行时氧量控制范围为3.0%~4.5%。 2、锅炉专业对制粉系统进行优化,确定适合当前各燃用煤种的煤粉细度,以及一次、二次风配比,各台磨最大出力应保证在50t/h以上。在保证燃烧效率的前提下,控制制粉单耗在20kWh/t 以内。 3、优化磨煤机运行方式,根据机组负荷安排制粉系统的启停,机组负荷高于480MW(或总煤量小于200t/h),保持五台磨煤机运行;机组负荷低于480MW(或总煤量小于200t/h)时,保持四台磨煤机运行;机组负荷低于350MW(或总煤量小于150t/h)时,停运一套制粉系统运行,保持三台磨煤机运行。 4、根据负荷变化及时调整一次风压力设定值。正常运行时一次风压力设定值保持在9.0—11kPa之间,运行人员根据负荷变化、磨煤机运行方式等及时调整一次风压力设定值。通过现场实际情况对正常运行时一次风压力设定值做如下规定: (1)根据磨煤机容量风挡板开度调整一次风压力设定值。当磨煤机容量风挡板开度小于35%时,在允许的范围内降低一次风母管压力设定值。

厂用电率和综合厂用电率相差太小的原因分析

关于2010年7月全厂发电 厂用电率和综合厂用电率相差太小的原因分析 一、问题: 2010年7月2日2号机启机后,发现全厂发电厂用电率和全厂综合厂用电率差值偏小,只有0.1%左右,而正常情况有0.4%左右。针对这种情况,运行部给予了跟踪。开始怀疑为值班员抄表有误,包括关口表和发电机出口电度表。经几次核对关口表数据,均正常;连续几天,差值偏小,因此排除了发电机出口电度的抄表问题。 结合近期发现的缺陷:7月2日晚班20:06之前,2号发电机线电压Uac、Ubc、Uab相差不到0.06KV。20:06时,三相电压分别为19.9、19.91、19.85KV。到20:14时,变为19.73、19.83、19.85KV。怀疑可能是发电量的定子电压表计出现问题影响全厂综合厂用电率。 二、分析: 1、综合厂用电率要大于发电厂用电率: 全厂发电厂用电率=(高厂变+励磁变+高备变)/发电量 综合厂用电率=(发电量-上网电量)/发电量 ={发电量-(主变-高备变)}/发电量 =(主变损耗+高厂变+励磁变+高备变)/发电量 因为存在主变损耗,所以综合厂用电率要大于发电厂用电率。 2、综合厂用电率和发电厂用电率持平,主要原因在于发电量比实际小了: 全厂发电厂用电率=(高厂变+励磁变+高备变)/发电量 综合厂用电率=(发电量-上网电量)/发电量 由于综合厂用电率要大于发电厂用电率,当出现综合厂用电率和发电厂用电率持平(综合厂用电率小了,发电厂用电率大了),可能的原因有: 1)发电量比实际小了,相对使综合厂用电率小了; 2)高厂变和励磁变电量比实际大了,相对使发电厂用电率大了。 由于发电量比高厂变和励磁变电量大得多,对厂用电率的影响也大得多,所以主要原因是发电量有误,即发电量比实际小了。 3、检查2号发电机定子A相电压下降;由于定子电压用PT和电度表用PT为同一PT,电度表电压也将下降。经计算,电度指示比实际要低0.7%,即电度表指示*1.007才是真正的电度。此PT不仅影响2号发电机电度,还影响2号高厂变和2号励磁变电度。 4、在“7月份发电量指标统计表”,将2号发电机、高厂变、

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