“9E联合循环”机组试验、检验施工总结

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汽机试运行工作总结

汽机试运行工作总结

第机殂凫机械运总给一、工程概况:******项目2#机组设计安装一台***汽轮机厂生产的N60—5.6/0.56/527/255型凝汽式汽轮机组。

本汽轮机为双压、单缸、单轴、冲动凝汽式汽轮机,本汽轮机双压供汽,整体设计考虑燃机快速启动的特点。

除氧器与给水泵(分高、低压两种)在余热炉范围内布置,控制系统为电调,设置有EH油系统。

汽缸前部(第1级至第6级)双层结构,之后为单层结构。

通流部分由18级压力级组成。

转子为整锻加套装结构,装有18级压力级铭铝钢合金锻造叶片,转子主轴采用无中心孔结构,材料为铭钥机合金锻造钢,机组额定转速为3000r∕min,从汽轮机头向发电机端看为顺时针方向。

额定蒸汽参数(重油30℃工况).高压进汽压力:5.6Mpa,高压进汽温度:527℃,高压进汽量:176T/H,低压进汽压力:0.60MPa,低压进汽温度:255℃,低压进汽量:30T/H,低加运行方式:投入,背压:7.6Kpa,净电功率:60MMo最大出力工况(天然气功15°C工况),高压进汽压力:5.97Mpa,高压进汽压力:5.97Mpa,高压进汽温度:529℃,高压进汽量:180T/H,低压进汽压力:0.65Mpa,低压进汽温度:257℃,低压进汽量:30.4T/H,净电功率:>60MM°其主要参数为:视在功率:77.65MW,有功功率:66MW,额定电压10.5KV,频率:50HZ,功率因数:0.85,冷却方式:空冷。

其主要系统为:主蒸汽系统,低压补汽系统,旁路系统,凝结水系统,抽汽系统和除氧加热蒸汽系统,余热锅炉汽水系统,抽真空系统,工业水及冷却水系统,仪表及检修压缩空气系统,加热器疏水系统,循环不系统,全厂补给水系统。

本机安装工作开始于2003年11月,到2004年5月完成168小时试运移交试生产。

168小时试运期间,实现了,厂用电切换,吹灰系统投入,汽水品质合格,热控自动投入率98.5%;保护投入率100%;主要仪表投入率100%,连续运行168小时;连续平均负荷率90.71%o168小时期间最大负荷60MW,最小负荷20MW,所有系统能够投入使用,各参数都达到了设计值。

2021年查验总结报告

2021年查验总结报告

查验总结报告电厂生产标准化达标-------汽机、化学检查细则总结李伟一、化学1、补给水设备和精处理设备完好标准(1)转动设备正常,泵的本体和周围应清洁,无杂物和积水。

室外设备应加防雨、防冻措施。

(2)泵和电机的地脚螺丝完整牢固,靠背轮连接牢固,保护罩完好紧固,无卡涩和摩擦。

联轴器安全罩外表应标明转动方向。

(3)电动机电源安全可靠,外壳接地良好。

(4)轴承和轴承箱内应有充足的清洁润滑油,油位保持在1/2以上。

(5)泵有冷却水的,冷却水应畅通。

泵应无漏油、漏水现象。

(6)各水箱、药液箱内液位计正常,盘上和就地液位一致。

(7)压力表应完好,指示正确,压力表应贴有定期校验合格证标签。

(8)带有皮带的转动装置皮带罩完好牢固。

(9)电机事故按钮正常,开关易于触及,并且加有防护装置,防止误碰。

(10)水处理储气罐正常完好,应具有压力容器检验合格证书。

(11)储酸罐、储碱罐正常完好,附近设有安全淋浴器,酸碱罐地面附近应有一定容积的围堰和冲洗设备,周围应有醒目的“当心腐蚀”和防护急救措施标志。

(12)水处理各种水池周围应设有栏杆围护。

(13)水处理设备标志牌完整,管道介质流向标志牌完整。

(14)水处理药瓶储存间应有通风设施,开关布置于门口,加药设备周围应有围堰和冲洗设施,联氨储存罐应存放在单独的房间内。

(15)水处理化验室应有硼酸和碳酸氢钠等急救药瓶,设有紧急洗眼装置。

2、检查水汽质量日报表,月报表,启机前水汽质量报表,各项指标符合标准,运行日志、巡检日志填写规范、正确。

(扣3分)3、水汽在线仪表正常投入,准确率和投入率达到标准要求。

(扣5分)4、凝结水精处理设备正常投入。

5、制氢设备及氢气系统风险控制(1)制氢站与其他建筑的距离符合标准,周围围墙应写有醒目的醒目的“禁止烟火”的字样,氢站门口应设有静电消除装置。

(2)制氢装置完好,制氢装置设有设置压力调整装置,设有配备在线氢中氧含量表和氧中氢含量表,并且定期校验。

锦州地区热电联产机组年度核验技术工作总结

锦州地区热电联产机组年度核验技术工作总结
环保排放
所有机组均配备了先进的脱硫 、脱硝和除尘设备,烟气排放
符合国家环保标准。
03
年度核验工作实施情况
核验计划制定与执行
计划制定
结合锦州地区热电联产机组的实际情况,制定了详细的年度 核验计划,明确了核验目标、范围、时间和人员分工。
计划执行
按照计划安排,有序开展了各项核验工作,包括设备检查、 性能测试、数据分析等,确保了核验工作的顺利进行。
准。
节能减排效果显著
综合能源消耗降低和污染物排放 减少两方面的成果,锦州地区热 电联产机组在节能减排方面取得
了显著效果。
安全运行保障
安全管理体系建设
建立完善的安全管理体系,包括安全制度、安全培训、安全检查 等多个方面,确保热电联产机组的安全运行。
设备维护与检修
加强设备维护与检修工作,定期对热电联产机组进行全面检查和维 护,确保设备处于良好状态。
部分热电联产机组设备老 化严重,影响了机组的运 行效率和安全性。
技术水平有待提高
一些技术人员对新技术、 新方法的掌握不够熟练, 需要加强技术培训和交流 。
管理不规范
部分企业管理不够规范, 存在一些管理漏洞和安全 隐患。
04
技术工作成果与亮点
技术创新与应用
智能化控制系统
余热回收利用
成功研发并应用了智能化控制系统, 实现了热电联产机组的自动化、智能 化运行,提高了运行效率和稳定性。
加强团队协作和沟通
此次核验工作中,我们加强了团队协作和沟通,提高了工 作效率和质量,展现了良好的团队精神和协作能力。
未来发展趋势预测
01
智能化和自动化技术的应用
随着科技的不断进步,智能化和自动化技术在热电联产领域的应用将越

联合循环发电机组的验收和试验

联合循环发电机组的验收和试验
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二、试验前机组的运行方式
(1)甩负荷试验前,燃气轮机应在基本 负载进入温控满负载运行2h以上; (2)在满足电压品质时,尽可能将发电 机功率因数调高,并检查备用厂用电电 源,使其在必要时能可靠地投入供电; (3)若上述检查一切正常,则机组稳定 运行2h后,所有参加试验的工作人员均 进入各自的岗位,准备进行甩负荷试验。
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联合循环发电机组的验收和试验
燃气轮机的性能试验 联合循环的性能试验 燃气轮机甩负荷试验


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§18.1 燃气轮机的性能试验

分析简单循环的热力过程,可以知道比 功和热效率与温比、压比、压气机效率、 透平效率、燃烧效率及部件压损的关系。 我们可以用比功和热效率来集中反映燃 气轮机的热力性能。然而在实际应用中, 对于一台已安装好的燃气轮机,则是用输 出功率和热耗率来考核它的热力性能, 它们是通过性能试验得到的。
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三、燃气轮机性能修正曲线
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四、试验数据的修正整理
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四、试验数据的修正整理
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燃气轮机的性能试验 联合循环的性能试验 燃气轮机甩负荷试验


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联合循环发电机组的验收和试验
2、试验前的准备工作 为保证热力特性试验的顺利进行和测定 的数据准确可靠,应该认真仔细地进行 试验前的准备工作,主要有:拟订试验 大纲,检查测点的安装、配置以及测量 仪表的精度是否符合要求,试验机组的 热力系统是否符合试验要求,建立试验 组织,训练试验人员等。

联合试运转总结报告

联合试运转总结报告

纳雍县新房乡大圆煤矿联合试运转总结报告建设规模30万吨/年二O一三年九月一日目录第一节矿井建设项目基本概况 (2)第一节矿区概况 (2)第二节地质特征............................................................。

3 第三节试运转依据和指导思想 (6)第四节项目建设批复及建设概况 (7)第五节建设项目联合试运转其他条件 (21)第二节各系统安全设计及建设情况 (22)第一节供电系统......................。

.................................。

.22 第二节提升系统...................................................。

(24)第三节运输系统............................................................。

26 第四节通风系统. (26)第五节供排水系统.........................................................。

27 第六节采掘系统............................................................。

28 第七节防尘洒水系统. (29)第八节压缩空气系统 (30)第九节通讯系统............................................................。

30 第十节安全监测监控系统................................................。

31 第三章试运转时的安全技术保障措施...........................。

(31)第一节提升系统试运转时的安全技术措施..............................。

9E联合循环机组电气整套启动方案.

9E联合循环机组电气整套启动方案.

**公司9E联合循环机组电气整套启动试验方案编制审核批准**公司**年**月**日目录一、编制目的 (4)二、编制依据 (4)三、主要设备参数 (4)四、启动试验范围 (6)五、启动试验项目 (7)六、启动试验前应具备的基本条件 (9)七、启动前的准备工作 (9)八、启动试验步骤 (10)九、安全措施及注意事项 (16)附图一、#5发变组短路试验一次系统图附图二、#5发变组带220kV副母空载试验一次系统图附图三、#6发电机短路试验一次系统图附图四、#6发电机带#6主变空载试验一次系统图附录一、#5发变组短路试验方案附录二、#5发变组空载试验方案附录三、#6发电机短路试验方案附录四、#6发电机带#6主变空载试验方案附录五、各开关同期回路检查记录表附录六、220kV母差保护带负荷校验方案及发变组等保护装置带负荷校验记录表附录七、#5、#6机组低励限制特性曲线校核试验方案附录八、6kV微机厂用电快切装置满载快切试验方案附录九、浙江电试院提供的#6机励磁模型辨析试验补充试验方案一、编制目的本公司#5、#6机组从2008年5月4日开始检修,现已完成#5发电机、#6发电机大修工作,完成#5主变、#6主变、#2高厂变、#1高备变、220kV升压站电气设备的年检和预防试工作,完成#5、#6机组所属高、低压电机大修工作,完成6kV I段母线及母线上设备、6kV备用段母线及母线上设备的检修、预试工作,完成相关的继电保护装置大修工作,完成电测仪表的年检工作,完成#5、#6机组直流系统、UPS系统检修试验工作等。

经过检修消缺处理,质量监督和验收,部分电气设备已经过分步试运情况正常,已具备启动条件。

为检验本次检修设备的检修质量和检查测量、控制、保护、同期、自动装置及其回路的正确性,特编制此方案。

二、编制依据1、设计院提供的相关图纸与资料;2、设备制造厂提供的图纸、资料及调试大纲;3、G B50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》;4、G B/T 7261-2000《继电器及装置基本试验方法》;5、G B7409-87《大中型同步发电机励磁系统基本技术条件》6、G B/T 14285-2006《继电保护和安全自动装置技术规程》7、《火电厂电气设备起动调试》三、主要设备参数1、#5发电机及励磁机1.1 #5发电机参数:1.2 #5 发电机励磁机参数:2、#6发电机及励磁机2.1 #6发电机参数:2.2 #6发电机励磁机参数:3、#5、#6主变参数:四、启动试验范围本次启动试验的范围包括#5、#6联合循环机组的所有电气一次设备、二次设备及远动监控系统。

机组检修工作总结

机组检修工作总结

机组检修工作总结篇一:大检修总结20XXX年5月10日随着化工一期为期一个月大检修任务的开始,回顾这次大检修时间,无论是从检修前的准备工作,还是检修期间发现的一些状况,再到检修结束。

虽然工作量大,时间紧,但通过机修厂全厂参加检修人员的共同努力,起重班作为配合辅助检修,还是顺利而安全的完成了任务。

现就检修期间起重班的如下:一、检修前的准备工作今年大检修,起重班承担了化工一期各个装置配合个检修专业对相应设备的吊装工作任务及搭设脚手架的任务。

本次大检修体现了点多面广,时间紧、任务重。

一方面是要保证大检修各检修专业对起重工、架子工的需要,另一方面是还要保证部分检修装置设备的维护对起重工、架子工的需要。

特别体现在各装置停车后,部分大型设备整体吊装跟换或解体检修、检修搭设脚手架比较集中,面对起重(转载于:检修总结)工、架子工任务量大而且在时间上相当集中这一难题,我们采取了提前介入的方法,大检修前主动与各检修专业联系,对能提前吊装、搭架子的检修项目就提前做出吊装方案及搭设脚手架的工作,在检修项目上要明确主要负责人,将检修项目逐级落实。

各级管理人员根据检修项目的具体情况,合理安排施工力量。

对部分工作量较大的检修项目进行加班加点。

并且要求工艺车间尽早与机修厂进行工艺处理对接,把每个项目都让检修负责人详细了解,防止出现安全事故及检修工器具的准备问题。

防止不能按时到达检修现场,耽误检修时间。

为了更好地完成大检修、提前对所用的起重工具、架子搭设材料进行了筛选检查、维修,消除有问题的手拉葫芦、钢丝绳、卸扣、架杆、架板、卡扣,对新进的架杆进行了除锈刷漆,做记号。

并根据所需要的长度进行切割架杆,为大检修的顺利完成从材料上做了充分的准备。

在此次大检修期间,氯碱厂1100米钛管材的更换是氯碱厂大检修计划的重中之重,公司领导及机修厂领导特别重视,由于工作量大,机修厂对此项工作任务成立专业检修小组。

此次更换管材对架子需求及起重工要求专人负责,加班加点确保按时完成此项工作任务。

2 第二章检修后的检查及试验(燃气蒸汽联合循环)

2 第二章检修后的检查及试验(燃气蒸汽联合循环)

第二章检修后的检查和试验第一节检查项目及要求一、适用范围1.调试工作进行前,必须根据本节内容对各系统进行全面的检查,并符合要求状态。

2.机组中、小修和临时性检修工作结束后第一次启机前,凡是中、小修和临时性检修涉及的系统,必须逐一完成该系统的检查项目,并符合要求状态。

二、责任划分1.机组大修后由公司组织调试小组,负责设备的检查和调试工作。

2.中小修后的检查工作由运行专责负责设备的检查和调试工作。

3.临时性检修后的检查工作,由主值班员负责。

三、锅炉检查项目及要求1. 锅炉内部检查:1)炉内无杂物,烟道炉墙、护板、内衬板无变形脱落。

2)各受热面清洁,挂勾与固定卡件牢固。

3)各种炉内测量仪表齐全,指示正确。

4)锅炉内部检查完毕,确认无人后关闭人孔门。

2.锅炉外观检查:1)炉墙外表面保温完好,护板完好,固定牢固;2)锅炉钢架稳固,悬吊架连接牢固;无晃动。

无偏斜;3)锅炉上下楼梯完好,扶手完好牢固;4)锅炉水洗底部排污管道封堵严密;挡板下部排水管道阀门关闭;3. 锅炉高压、低压汽包检查:1)管道联接完好,汽包保温及护皮无脱落。

2)汽包内部装臵齐全,联接正确。

3)汽包水位计、压力表等测量元件完整、清洁,刻度指示清晰,各一、二次阀门开关灵活,位臵正确。

4)安全门弹簧无变形,并己适度压紧,排汽管固定牢靠,手动装臵操作灵活。

5)汽包紧急放水手动门打开,汽包空气门打开;高压汽包疏水门关闭;汽包的加药手动门打开;其它压力表。

水位计一二次门打开;6)汽包人孔门密封严密,确认无人后关闭。

7)汽包左右膨胀指示器完好,指示在零位;4. 除氧器系统的检查:1)除氧蒸发器系统管道连接完好,保温及护皮无脱落。

2)除氧器水位、温度、压力等热工测量元件安装完整,刻度指示清晰、准确。

经过校验后全部投入;3)除氧器人孔门确认关闭且密封严密;安全门已适度压紧,不内漏;4)低压过热器供除氧电动门,除氧器紧急放水电动门,除氧器连排电动门,除氧排气电动门,除氧器补水电动门等电动门电源正常,开关正常,反馈正确,DCS远操正常;电动门前手动门打开;5)除氧器水箱左右膨胀指示器正常,指示在零位;5. 锅炉高压、低压给水泵检查:1)高压给水泵电机绝缘值大于6.6MΩ,低压给水泵绝缘值大于0.5MΩ,转向、出口压力、温度及振动符合运行要求。

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“9E联合循环”机组试验、检验施工总结
“9E联合循环”机组的试验、检验施工总结
1、“9E联合循环”机组的工程概况及特点
“9E联合循环”机组是装机容量为120+60MW的S109E多轴燃气—蒸汽联合循环发电机组。

燃机为PG9171E型,是由美国GE公司生产的;汽轮机为N60-5.6/0.6/529/253型,是由哈尔滨汽轮机厂有限责任公司生产的; 180t/h 三压立式无补燃强制循环余热锅炉,由杭州锅炉厂生产的。

“9E联合循环”机组的炉本体部分为箱体式结构,它共有九大管箱:凝结水加热器管箱、除氧蒸发器管箱、高压省煤器(3) 管箱、低压省煤器管箱、低压蒸发器管箱、高压省煤器(2)管箱、高压省煤器(1)、低压过热器管箱、高压蒸发器(2)管箱、高压蒸发器(1)管箱、高压过热器管箱。

出厂时所有的受热面管均已在管箱里安装完毕,安装时九大管箱箱体通过焊接连接起来。

“9E联合循环”机组的管道焊接主要包括余热锅炉的LP(低压)系统管道、HP(高压)系统管道、除氧系统管道以及汽轮机系统管道、燃机系统管道五部分。

除了低压给水再循环管道及一些旁路、取样、疏放水、排污、放空、加药等杂项管道外,锅炉的管道焊接以中径管为主。

1台机组的射线检验焊口数量为1172道(机部分为425道,炉部分为747道);超声波检验焊口数量为6道,轴瓦28块,高温螺栓152只;测厚检验量为866点;磁粉检验焊缝323米,弯头37只;渗透检验焊缝29米,轴瓦32;涡流检验铜(钛)管3998.4米;光谱检验量为24126点;硬度检验量为1875点;金相检验27组;热处理焊口122道。

2、“9E联合循环”机组探伤检验执行标准
锅炉部分的检验要执行《蒸汽锅炉安全技术监察规程》96版的有关规定,汽机部分的检验可以执行电力行业标准。

除此之外,业主、和监理还针对焊接与金属监督部分制定了“9E联合循环”机组的监检大纲,对各类部件的检查、检验、试验比例(数量)又做了一些具体的要求,加大了检验的项目和检验比例。

3、“9E联合循环”机组探伤检验的主要特点
3.1射线检验量大。

原因之一:由于锅炉安装要执行《蒸汽锅炉安全技术监察规程》96版,蒸规要求:集箱、管子、管道,受热面管子接触焊除外,只要其外径>159mm或壁厚≥20mm时,每条焊缝应进行100%探伤,受热面管子以及锅炉汽水管道只要是采用无直段弯头与管道对接的焊缝就需做100%射线检验。

原因之二:几种探伤检验方法中业主更重视射线检验。

电力建设焊接篇中只对一定参数焊接接头的射线检验与超声波检验的总体比例做了规定,没强调主汽等高参数管道焊口的具体射线检验比例,如果其满足超声波检验的条件,可以使用超声波检验。

而“9E联合循环”机组则对射线比例做了强制性的规定:如高压主汽管道、EH油、顶轴油管道焊缝100%射线等,即使其满足超声波检验的条件也不允许超声,必须采取射线检验。

原因之三:甲方制定的监检大纲,扩大了射线检验比例。

如前面提到的高压主汽管道、EH油、顶轴油管道焊缝要求100%射线;300℃≤介质温度<450℃管道焊缝50%射线检验等。

如按电力建设焊接篇规定,高压主汽最大射线检验比例不过50%,而介质温度等于300℃的焊口(如轴封供汽管道)属于Ⅱ类焊口,射线检验最大比例不过5%。

3.2表面探伤检验(磁粉检验、渗透检验)量大。

除了轴瓦、铝母线焊接接头要做渗透检验、弯头背弧外弯面要做磁粉检验外,还有以下几方面需要做表面探伤检验。

3.2.1吊耳及管箱焊缝100%磁粉检验或渗透检验。

由于“9E联合循环”机组的炉本体部分为箱体式结构,共有九道管箱焊缝,其中有七道管箱焊缝长47.8m/道, 有两道管箱焊缝长43.8m/道。

3.2.2凝汽器钛管安装焊口100%渗透检验。

1台凝汽器两面共焊接18756道焊口,焊接完毕,焊口需要100%进行渗透检验,如果检验发现有缺陷,返修后还要重新进行渗透检验。

3.3主要轴瓦要求做超声波检验。

针对以往“9E联合循环”机组运行一段时间后,发电机主要轴瓦易发生脱胎现象,业主要求除了对主要轴瓦进行渗透检验外,还提出对其进行超声波检验的要求。

电力标准对轴瓦的超声波检验没有规定,南电集团根据哈尔滨市电机厂
企业标准OEC.621.037-87和哈尔滨市汽轮机厂企业标准B/HJ454-93综合制定了公司轴瓦超声波探伤验收标准。

具体规定如下:
表3-1
注:b-轴承宽度
3.4凝汽器钛管的试验、检验。

深圳福华德电厂的9E机组的凝汽器采用的是钛管,东莞高埗唯美燃气电厂的9E机组的凝汽器采用的是铜管。

现行规范中没有对钛管的安装前试验、检验比例、检验项目做具体的规定。

我们参照凝汽器铜管的试验、检验要求及甲方的要求,对凝汽器钛管进行了压扁、扩张和涡流探伤三项安装前检验。

压扁、扩张试验抽查比例要求不低于0.5/1000,涡流检验比例不低于5%。

对深圳福华德电厂二期技改工程1#机到货凝汽器钛管在按5%比例进行涡流检验时我们发现有些钛管有缺陷显示,我们随后又加大了检验比例,检验比例达到了近10%,最终共发现了41根钛管有缺陷显示。

凝汽器钛管安装后要求对焊接接头进行100%的着色渗透检验。

钛管焊接质量要求非常严格:焊缝外观检查合格后,再进行着色检查。

焊缝表面不允许有裂纹、气孔、未熔合、焊偏、管翻边等缺陷;其着色检验要在4~10倍的放大镜下观察,检查结果不允许有任何缺陷显示。

凝汽器钛管焊接的渗透检验的要点在于渗透剂施加后的清洗工作要适度,既要防止过清洗,又要防止清洗不足,喷入钛管管内的渗透剂也要尽量清理干净。

4、“9E联合循环”机组凝结水加热器管箱吊耳耳板与除氧蒸发器管箱对接焊口的焊后热处理工艺。

4.1试件的材质、规格。

规格:L=1480 δ=50
材质:20G/ BHW35
4.2热处理工艺
由于现行《火力发电厂焊接热处理技术规程》DL/T819-2002及《火力发电厂异种钢焊接技术规程》DL/T752-2001中均没有规定材质为BHW35及20G/BHW35的钢材的热处理工艺参数,所以我们热处理时工艺参数的选择要执行此种钢材的焊接工艺评定的有关规定:
4.2.1加热方法: 柔性陶瓷电阻加热。

4.2.2工艺参数:
4.2.2.1焊前预热
预热温度:150-200℃。

4.2.2.2焊后热处理
4.2.2.2.1焊后热处理的升、降温速度为≤120℃/小时。

4.2.2.2.2热处理恒温温度为600~630℃。

4.2.2.2.3热处理恒温时间为3-4小时。

4.2.3加热器的选择:
规格:1600*300
功率:20kw/片
数量: 2片(每道口)
加热器的布置方式:管箱内外两面各布置一片加热器,且焊缝中心两侧的加热宽度要相同。

4.2.4热电偶的布置:在管箱内外两面各布置一支热电偶,其垂直于水平焊缝,且热电偶的热端与焊缝的中心紧密接触。

4.2.5保温棉的布置:
与加热器的布置相似,管箱内外两面对称布置,(保温棉宽:700 mm;长:1800 mm;厚80 mm),焊缝中心两侧的保温宽度要相同。

4.2.6热电偶、加热器、保温棉的布置如下图所示:
图4-1:
4.3注意事项:
4.3.1吊耳BHW35上不允许点焊,所以热电偶只能点焊在20G钢侧坡口边缘.
4.3.2焊缝为横口,且焊缝较长,加热器较重,在吊耳上方要先绑好铁丝,然后用铁丝将加热器挂住,防止其脱落。

4.3.3硅酸铝布置好后,在其外面要用两根镀锌管平行横压在其外面上、下两端。

镀锌管两端点焊在管箱上,点焊要牢固,防止热处理过程中开焊。

4.3.4热电偶、加热器、保温棉在管箱内外、焊缝上下均应对称布置。

4.3.5由于焊缝较长,壁又较厚,焊接速度慢,散热速度快,为保障层间温度,焊接过程中要伴随加热。

4.3.6两片加热器各用1个回路自动加热控温。

4.3.7由于BHW35钢易产生延迟裂纹,所以焊接结束后要立即进行焊后热处理。

4.3.8热处理过程结束要将焊点及时清理干净。

附表一:
1台“9E联合循环”机组的RT、UT检验焊口一览表
附表二:
1台“9E联合循环”机组热处理工作量一览表。

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