空压机调试报告

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空压机调试情况

空压机调试情况

空压机运行方式调试方案厂家将4台空压机自动调试情况如下:#1空压机卸载压力:8.5 bar 加减压差:0.8bar 加载压力:7.7 bar因#1空压机正在加油,暂设置好参数待试运正常后投入自动。

#2空压机卸载压力:8.3 bar 加减压差:0.8bar 加载压力:7.5 bar#2空压机已投入自动运行。

#3空压机卸载压力:8.1 bar 加减压差:0.8bar 加载压力:7.3 bar#3空压机已投入自动运行。

#4空压机卸载压力:7.8 bar 加减压差:0.8bar 加载压力:7.0 bar因#4空压机传感器坏,暂设置好参数待备件到更换试运正常后投入自动。

空压机自动运行状态下,连续卸载时间超过15分钟后自动停机进入待机状态。

在待机状态,当出口母管压力低于加载压力时自动启动并加载运行。

压缩机的运行模式压缩机可有以下几种运行模式。

(1)手动运行模式(此时选择控制模式为“挂起”)按下键,起动压缩机。

这时,压缩机被置于手动运行的模式。

如果压缩机正在运行,并处于自动运行的模式,按下键时,可将自动模式转换为手动模式。

如果压缩机已经处于手动模式的运行状态,则按下键时,可清除报警信号,熄灭指示灯。

若要关机,可按键。

如果已经停机,再按键,可清除报警信号,熄灭报警指示灯。

(2)自动运行模式(此时选择控制模式为“挂起”)按下键,起动压缩机。

这时,压缩机便被置于自动运行的模式。

如果压缩机处于手动运行的模式,则按下键时,可将手动模式转换为自动模式。

如果压缩机处于自动运行的模式,则按下键时,可清除报警信号,熄灭指示灯。

在自动运行模式下,按下键,可使压缩机停机。

此时,监控器将处于手动停机的状态。

螺杆空压机运行报告

螺杆空压机运行报告

螺杆空压机运行报告1.引言2.运行概况该螺杆空压机于xxxx年x月x日启用,至今已运行xx个月,总累计运行时间为xxxx小时。

按照规定,每个月需要进行一次例行检修,维护人员对设备进行清洁、润滑和检查,以保证其正常运行。

3.性能评估3.1压缩效率根据实际测试数据,螺杆空压机的压缩效率达到了xx%,符合设计要求。

在不同负荷下的运行情况显示,负荷越高,压缩效率越高。

3.2噪音水平在正常运行情况下,该螺杆空压机的噪音水平为xx dB,低于国家标准要求。

这得益于设备优质的隔音设计和高效的工作原理。

3.3温升情况4.故障分析与处理在运行过程中,该螺杆空压机出现了偶尔的故障,但大多数都能够及时处理。

常见的故障包括润滑系统堵塞、过载保护触发等。

通过及时维修和替换关键部件,避免了故障的扩大化。

5.维护情况根据维护记录,该螺杆空压机得到了定期的维护和保养。

清洗滤芯、更换油封、检查温度控制等细节操作都得到了认真执行。

这些工作的开展保证了设备的可靠运行,并延长了设备的使用寿命。

6.可改进之处根据运行报告的总结,我们认为可以在以下几个方面进行改进:6.1提高运行效率:通过进一步优化设备结构和压缩原理,提高螺杆空压机的运行效率。

6.2加强故障预警功能:在设备中加入故障预警系统,能够及时发现和处理潜在故障,避免产生重大故障。

7.结论通过本次螺杆空压机的运行报告,我们了解了设备的运行状况和性能评估。

总体来说,该设备的运行情况良好,性能稳定。

但仍有一些改进的空间和挑战存在。

我们期待在后续的运行中,能进一步完善设备的稳定性和高效性。

同时,也需要加强设备的维护和保养,确保设备的长期稳定运行。

机组调试检验报告范文

机组调试检验报告范文

机组调试检验报告范文一、背景介绍根据项目需要,我公司负责安装和调试一台新型机组。

该机组具有高效节能、可靠稳定的特点,广泛应用于工业生产领域。

为确保机组的正常运行以及满足项目要求,我们进行了全面的调试和检验工作。

二、调试过程1. 准备工作在调试之前,我们进行了机组的全面检查,确保设备完好无损。

同时,根据设备的技术要求和布置图纸,对相关管线、电缆进行布置工作,保证机组的正常供电和引流。

2. 机组启动按照操作手册的要求,我们依次启动了机组的各个设备。

首先进行了电气系统的检查,确保电源供应正常。

紧接着,我们启动了冷却系统和压缩系统,并进行了相关参数的校准和调整。

3. 运行测试在机组启动后,我们进行了一系列的运行测试。

首先检查了机组的运行状态和参数,确保其在正常范围内。

然后进行了负载测试,检验机组在不同负载下的工作情况和性能表现。

4. 故障排除在调试过程中,我们遇到了一些故障和问题。

通过仔细检查和分析,我们迅速找到了故障的原因,并采取了相应的措施进行修复。

在故障修复后,我们再次进行了全面的测试和检验,确保机组的正常运行。

三、检验结果经过调试和测试,机组的各项指标均达到了设计要求。

机组的运行稳定,各个设备间的配合良好。

在各个负载下,机组的性能表现出色,丝毫不受影响。

四、结论与建议根据调试和检验结果,我们对机组的性能和运行状态有了全面的了解。

同时,我们也发现了一些问题和改进的地方。

建议在后续的运行中,继续关注机组的运行情况,及时进行维护和保养,确保机组的长期稳定运行。

总之,通过本次机组的调试和检验工作,我们成功地完成了机组的安装和调试任务,并保证了机组的正常运行。

我们将继续努力,为客户提供更好的产品和服务,为项目的顺利进行贡献自己的力量。

空压机调试方案

空压机调试方案

空压机调试方案 The latest revision on November 22, 2020复盛牌螺杆空气压缩机单机调试方案使用方:亚东石化(上海)有限公司机型:复盛无油螺杆式空压机ZW375A预计调试日期:2015年7月27日一、开机前准备工作首先感谢贵公司选用复盛空压机,在遵循贵公司各项制度及对新设备使用规范的前提下,我方申请在具备开机条件的情况下进行空压机的单机调试工作。

为了保证空压机的正常工作,在开机前须进行如下确认工作:1、空压机房环境,必须通风良好,防雨防暴晒(已具备)。

标准空压机房图示2、空压机摆放平整,对齐,维修空间足够(已具备)。

3、检查空压机是否有运输及安装中的损伤。

(已具备)4、空压机运输及安装过程中,可能会有个别部件松动,必须对所有连接部件进行检查确认。

(已具备)5、拆除空压机运输保护装置。

(已具备)6、空压机电源连接是否标准,线材是否符合要求。

(已具备)7、空压机远程控制部分是否按图纸连接。

(已具备)8、检查空压机出口连接管路是否规范。

(已具备)9、检查润滑水连接是否到位。

(已具备)10、检查排污管路是否连接到位。

(已具备)11、检查储气罐的压力表,安全阀,排污阀,附件是否安装齐全。

(已具备)12、检查精密过滤器是否按标准安装,标准顺序为Q级-P级-S级,排污管是否连接齐全(已具备)在以上所有条件全部具备的情况下,可以申请进行通电试机。

二、开机测试在空压机送电后,按以下规范进行单机调试。

1、检查空压机操作面板是否正常显示。

2、空压机通电后,会自动测试电源项序,如果项序错误会提醒显示并进行保护,按电气操作规定断电后更换电源连接顺序后再申请送电。

3、在空压机操作面板中检查各项参数,有电压,工作时间,出厂时间,压力设定,延时设定等。

4、按实际使用压力要求对空压机进行设定。

5、进行空压机初次使用手工加注润滑水,打开手动补水阀,待水位到指定位置时关闭手动补水阀。

6、检查空压机系统中各阀门,并关闭储气罐后的截止阀。

空气压缩机实训报告总结

空气压缩机实训报告总结

一、实训目的1. 深入了解空气压缩机的结构、原理和性能。

2. 掌握空气压缩机的安装、调试、运行和维护方法。

3. 培养动手操作能力和实际应用能力。

二、实训内容1. 空气压缩机的基本原理实训中,我们学习了空气压缩机的压缩原理、工作过程和性能参数。

通过理论学习和实践操作,我们了解了空气压缩机的压缩比、排气量、排气压力等关键参数。

2. 空气压缩机的结构实训中,我们参观了空气压缩机的内部结构,了解了其主要部件,如曲轴、连杆、活塞、气缸、进气阀、排气阀等。

我们还学习了这些部件的安装、拆卸和检修方法。

3. 空气压缩机的安装与调试实训中,我们参与了空气压缩机的现场安装和调试。

我们学习了如何根据现场条件选择合适的空气压缩机,如何进行管道连接、电气接线等。

我们还掌握了调试过程中需要注意的问题,如压力、温度、振动等。

4. 空气压缩机的运行与维护实训中,我们了解了空气压缩机的运行原理,掌握了正常运行时需要注意的问题。

我们还学习了如何进行日常维护,如润滑、冷却、排气等。

此外,我们还了解了故障诊断和排除方法。

5. 空气压缩机的应用实训中,我们了解了空气压缩机的应用领域,如工业生产、建筑工程、医疗设备等。

我们还学习了如何根据实际需求选择合适的空气压缩机。

三、实训过程1. 理论学习实训开始前,我们进行了为期一周的理论学习。

通过查阅资料、课堂讲解和讨论,我们对空气压缩机的相关知识有了初步的了解。

2. 实践操作理论学习结束后,我们进入了实践操作阶段。

在导师的指导下,我们逐步掌握了空气压缩机的安装、调试、运行和维护方法。

3. 总结与反思在实训过程中,我们不断总结经验,发现问题并寻求解决方法。

通过反思,我们提高了自己的动手操作能力和实际应用能力。

四、实训收获1. 知识收获通过本次实训,我对空气压缩机的原理、结构、性能和应用有了更为全面和深入的了解。

2. 技能收获实训过程中,我掌握了空气压缩机的安装、调试、运行和维护方法,提高了自己的动手操作能力。

空压机系统调试方案

空压机系统调试方案

xx水利枢纽坝后电站机电设备安装工程中低压空压机控制柜调试报告
编制人:
调试人:
负责人:
中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司
xx工程安装项目部
二零一四年十一月四日
中低压空压机控制柜调试报告
一、回路绝缘测试:
1.1 交流电压回路对地:≥30MΩ
1.2 1#中压空压机电动机绝缘值A相对地绝缘15兆欧;B相对地绝缘25兆欧;C相对地绝缘25兆欧。

2#中压空压机电动机绝缘值A相对地绝缘15兆欧;B相对地绝缘15兆欧;C相对地绝缘15兆欧。

1#低压空压机动力电源A相对地绝缘30兆欧;B相对地绝缘30兆欧;C相对地绝缘50兆欧.2#低压空压机动力电源A相对地绝缘50兆欧;B相对地绝缘30兆欧;C相对地绝缘30兆欧
试验结果:正确
二、中低压空压机控制柜二次回路接线检查
2.1 装置端子二次接线符合设计及厂家要求,正确。

2.2 动力电源、设备控制回路、计算机监控回路接线均符合厂家要求。

三、通电初步检查:
3.1 电源回路通电检查:电压等级(400V)符合设计要求,回路正确。

四、中低压空压机控制柜整体调试
4.1 动力电源回路检查
4.2 输入开关量检查
4.3 输出开关接点检查(至监控系统)
4.4模拟量输入接点检查
4.4 指示灯、切换开关检查:指示灯指示正确,动作可靠,转换开关转换正确,符合设计要求。

4.5 整组模拟试验
五、最终结论
合格,可以投运
六、调试人
调试人员:调试负责人员:。

空压机调试方案

空压机调试方案

空压机调试方案Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】复盛牌螺杆空气压缩机单机调试方案使用方:亚东石化(上海)有限公司机型:复盛无油螺杆式空压机ZW375A预计调试日期:2015年7月27日一、开机前准备工作首先感谢贵公司选用复盛空压机,在遵循贵公司各项制度及对新设备使用规范的前提下,我方申请在具备开机条件的情况下进行空压机的单机调试工作。

为了保证空压机的正常工作,在开机前须进行如下确认工作:1、空压机房环境,必须通风良好,防雨防暴晒(已具备)。

标准空压机房图示2、空压机摆放平整,对齐,维修空间足够(已具备)。

3、检查空压机是否有运输及安装中的损伤。

(已具备)4、空压机运输及安装过程中,可能会有个别部件松动,必须对所有连接部件进行检查确认。

(已具备)5、拆除空压机运输保护装置。

(已具备)6、空压机电源连接是否标准,线材是否符合要求。

(已具备)7、空压机远程控制部分是否按图纸连接。

(已具备)8、检查空压机出口连接管路是否规范。

(已具备)9、检查润滑水连接是否到位。

(已具备)10、检查排污管路是否连接到位。

(已具备)11、检查储气罐的压力表,安全阀,排污阀,附件是否安装齐全。

(已具备)12、检查精密过滤器是否按标准安装,标准顺序为Q级-P级-S级,排污管是否连接齐全(已具备)在以上所有条件全部具备的情况下,可以申请进行通电试机。

二、开机测试在空压机送电后,按以下规范进行单机调试。

1、检查空压机操作面板是否正常显示。

2、空压机通电后,会自动测试电源项序,如果项序错误会提醒显示并进行保护,按电气操作规定断电后更换电源连接顺序后再申请送电。

3、在空压机操作面板中检查各项参数,有电压,工作时间,出厂时间,压力设定,延时设定等。

4、按实际使用压力要求对空压机进行设定。

5、进行空压机初次使用手工加注润滑水,打开手动补水阀,待水位到指定位置时关闭手动补水阀。

空压机检验报告

空压机检验报告

空压机检验报告一、背景介绍空压机是一种广泛应用于工业生产中的设备,用于将空气压缩成高压气体,用于润滑、喷涂、打气等工艺。

为了确保空压机的安全运行和高效性能,定期进行检验是非常必要的。

本报告将对某型号空压机的检验结果进行详细说明。

二、检验方法本次检验采用了标准的检验方法和工具,包括以下内容:1. 外观检查:对空压机的外观进行检查,包括机身、管路、电缆等部分,确保无损坏、漏油、松动等现象。

2. 冷却系统检查:检查空压机的冷却系统,包括散热器、冷却液循环系统等,确保冷却系统正常运行。

3. 油液检查:检查空压机的油液系统,包括润滑油的质量和使用情况,确保满足规定的标准和要求。

4. 驱动系统检查:检查驱动系统的工作情况,包括电机、传动装置等部分,确保正常运行。

5. 压缩系统检查:检查空压机的压缩系统,包括气缸、活塞、气阀等部分,确保无异常现象。

6. 控制系统检查:检查空压机的控制系统,包括仪表、开关、电路等部分,确保正常工作。

三、检验结果经过详细的检验,对空压机的各个方面进行了评估和测试,以下是检验结果的详细说明:1. 外观检查:空压机的外观无明显损坏和松动现象,整体外观良好。

2. 冷却系统检查:冷却系统工作正常,散热器通畅,冷却液循环顺畅,无渗漏。

3. 油液检查:空压机的润滑油质量符合要求,无污染和变质,油液使用寿命还在有效范围内。

4. 驱动系统检查:电机驱动正常,传动装置运转顺畅,无异常噪音和振动。

5. 压缩系统检查:气缸、活塞和气阀等部分工作正常,无异常排气和漏气现象。

6. 控制系统检查:仪表准确可靠,开关和电路工作正常,控制系统稳定。

四、存在的问题和建议尽管空压机在本次检验中表现良好,但仍存在一些需要改进的方面:1. 底座稳固:空压机的底座可能出现松动现象,建议加强固定,以确保稳定运行。

2. 隔音降噪:在一些高噪音环境下工作时,建议安装隔音设备,减少噪音对工作环境的影响。

五、检验结论根据本次检验的结果,空压机的大部分方面运行正常,符合设计要求和使用标准。

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空压机调试报告
经过近两个月的安装,空压机于7.19号正式进入调试阶段。

进过4天的间断性调试,1#、3#机已经稳定运行近8个小时,2#机试机1小时后由于出口后冷却器法兰破裂漏水无法试机,在此期间我们利用停机间隙要求厂家对生产维修人员进行现场培训。

目前空压机系统主要存在以下问题:
1.地沟积水严重,多次向安装单位提出仍未整改。

主排空管道设计的消音器仍未安装到位。

2.冷却水系统未正常运行,导致压缩机油温过高,出口冷却水温过高。

3.2#机后冷却器出口法兰破裂,漏水漏气现象严重,导致2#机不能正常试车。

厂家确认后答应赔付,其余两台主机后冷却器均有不同程度泄露情况,调整后正常。

4.1#机噪音过大,需测量其噪音分贝是否符合其设计值。

5.3台主机油分离器中油含水量过大(可能是空气潮湿所致),主机加载卸载过于频繁,工作压力不稳定。

油气分离器进口管道接头均有漏油现象,冷却水进出管接头也有不同程度滴漏现象。

6.1#干燥机吸附塔压力表失效,厂家确认已答应赔付,3#浮球排污阀有滴漏现象,手柄过长且阀门无法打到全开位置。

7.干燥机消音器安装到室内,噪音很大,且正常运行中排水量大,不利于文明卫生,建议安装到室外。

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