洗煤厂大修更新改造汇报

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洗煤厂技术改造考察报告

洗煤厂技术改造考察报告

洗煤厂技术改造考察报告一、引言洗煤厂是煤炭加工过程中的重要环节,通过对原煤进行洗选,可以提高煤炭的质量,提高利用率。

为了适应市场需求和环保要求,我单位对洗煤厂进行了技术改造考察。

本报告将详细介绍考察的目的和方法、改造前的情况、改造方案及效果评估。

二、考察目的和方法1.考察目的:(1)了解洗煤厂技术改造的必要性和紧迫性;(2)寻找合适的改造方案,以提高煤炭品质并降低环境污染;(3)评估改造后的经济效益和环境效益。

2.考察方法:(1)现场实地考察:深入洗煤厂进行了洗煤工艺流程的观察和记录,了解洗煤设备的使用情况和存在的问题;(2)数据分析和对比:通过采集洗煤厂的生产数据和环境数据,并与相应的行业标准进行对比,评估改造的必要性和改造方向;三、改造前的情况1.技术流程:洗煤厂采用重介质分选工艺,主要包括破碎磨矿、筛分除尘和重介质分选等工序。

2.设备状况:洗煤设备老化严重,存在漏沙现象,对煤炭的洗选效果产生了负面影响。

3.能耗情况:能耗较高,主要集中在破碎磨矿和筛分除尘过程,且存在能耗浪费问题。

4.环境污染问题:破碎和除尘过程中产生的灰尘和废水未得到有效处理,对周围环境造成了污染。

四、改造方案经过考察和讨论,我们制定了以下改造方案:1.设备更新:对老化的洗煤设备进行更新,包括更换破碎设备、更换筛分设备和增加废水处理设施等,以提高设备的可靠性和减少能耗。

2.工艺优化:优化洗煤工艺流程,引入先进的分选设备和技术,提高煤炭的洗选效果和质量。

3.环保措施:增加污水处理设备,对排放的废水进行处理,达到环保要求;同时增加除尘设备,减少煤尘的排放。

4.能耗管理:通过改进设备运行方式和能耗监测系统,减少能耗的浪费,提高能源利用效率。

五、改造效果评估经过改造,我们对洗煤厂进行了效果评估,主要包括经济效益和环境效益两方面的评估。

1.经济效益:改造后的洗煤厂生产效率提高,煤炭质量得到保证,产品的销售价格有所提高。

同时,能耗减少和废水处理费用的降低也带来了可观的经济收益。

2024年洗煤厂班子工作情况总结汇报

2024年洗煤厂班子工作情况总结汇报

2024年洗煤厂班子工作情况总结汇报报告概述本次汇报将对2024年洗煤厂班子工作情况进行总结,主要包括工作目标的实现情况、工作重点的落实情况、存在的问题及解决措施等方面的内容。

通过对过去一年的工作进行回顾和总结,为未来的工作提供参考和指导。

一、工作目标的实现情况2024年洗煤厂班子在工作目标上进行了明确规划,并取得了一定的成果。

首先,在安全生产方面,我们坚持“安全第一,预防为主”的原则,严格执行各项安全制度和操作规程,加强对员工的安全教育培训,全年未发生重大安全事故,有效保障了员工的生命安全和财产安全。

其次,在生产管理方面,我们加强了对设备的维护和管理,确保设备正常运行和高效生产。

通过优化生产工艺和提高生产效率,实现了生产计划的顺利完成。

再次,在质量管理方面,我们注重产品质量控制,加强对原材料和成品的检测和监控,确保产品达到国家标准要求。

同时,积极开展技术创新和技术改造,提高产品质量和市场竞争力。

最后,在环保方面,我们严格执行环保政策和法规要求,加强对废气、废水、废渣的治理和处理,有效降低了排放物的污染程度。

二、工作重点的落实情况2024年,洗煤厂班子在工作重点上做了一系列的落实。

首先,我们加强了员工队伍建设。

通过加强员工培训和技能提升,提高员工的专业素质和工作能力。

同时,建立健全员工激励机制,激发员工的工作积极性和创造力。

其次,我们注重优化工作流程和提高效率。

通过分析工作流程和瓶颈环节,优化管理模式和工作流程,减少工作环节和冗余操作,提高工作效率和生产能力。

再次,我们加强了与上下游企业的合作。

通过与供应商和客户的密切合作,实现了资源共享和互利共赢,提高了市场竞争力和盈利能力。

最后,我们加强了对市场的研究和分析。

通过研究市场需求和竞争态势,制定相应的销售策略和市场推广计划,提高产品的市场占有率和盈利能力。

三、存在的问题及解决措施在工作中,我们也存在着一些问题,需要采取相应的解决措施。

首先,存在安全管理不严格的问题。

洗煤厂技术改造可行性报告-可行性报告

洗煤厂技术改造可行性报告-可行性报告

洗煤厂技术改造可行性报告-可行性报告充实。

摘要
随着我国煤炭行业的和发展,洗煤厂技术改造正成为煤炭企业的重要议题。

本报告从可行性研究的角度,对洗煤厂技术改造展开深入研究,以此确定洗煤厂技术改造是否可行。

一、现状分析
1.1洗煤厂技术改造迫在眉睫
随着我国的煤炭行业和发展,企业需要跟上最新的科技发展,从而提高煤炭的加工水平。

但是,目前我国洗煤厂的技术落后,装备老旧,煤矿生产效率不高,煤炭加工水平较低,危及企业的正常运行和可持续发展。

因此,开展洗煤厂技术改造正成为必要和迫在眉睫的任务,以提高煤炭加工水平,扩大企业的洗煤产能,促进企业致富发展。

1.2洗煤厂及技术改造要求
洗煤厂技术改造是一项复杂的系统工程,需要综合考虑洗煤厂的各种参数,以确定技术改造的方案。

在进行技术改造时,需要考虑洗煤厂的设备配置、现有煤炭的性质、技术改造的目标、设备技术参数、设备要求、建设期限等因素;同时,还需要考虑设备的投入成本、节能减排、安全环保、经济效益等方面因素,以保证洗煤厂技术改造的经济性、可持续性和安全性。

洗煤厂班子工作情况总结汇报

洗煤厂班子工作情况总结汇报

洗煤厂班子工作情况总结汇报洗煤厂班子工作情况总结汇报如下:
一、工作目标完成情况:
1. 完成了每月的生产任务,并保持了稳定的产能。

2. 达到了质量控制指标,优化了产品质量。

二、安全管理:
1. 加强了安全意识和培训,无重大安全事故发生。

2. 完善了安全制度和操作规程,加强了现场管理。

三、技术改造:
1. 对设备进行了定期检修和维护,确保了设备的正常运行。

2. 开展技术改造项目,提升了生产效率和工艺水平。

四、成本控制与经济效益:
1. 严格控制原材料和能源消耗,降低了生产成本。

2. 优化了工艺流程和生产线布局,提高了产能和经济效益。

五、员工管理与团队建设:
1. 加强了对员工的培训和培养,提高了员工素质和技能。

2. 建立了良好的班组沟通机制,增强了班组合作能力。

六、环境保护与社会责任:
1. 严格遵守环境保护法规,减少了污染物排放。

2. 积极参与当地社区公益活动,履行了社会责任。

七、存在的问题与改进措施:
1. 部分设备老化,需要进一步更新和维护。

2. 要进一步加强团队协作,提高工作效率。

以上是洗煤厂班子工作情况的总结汇报,感谢大家的支持和合作。

我们将继续努力,力争在后续工作中取得更好的成绩。

谢谢!。

2023年洗煤厂班子工作情况总结汇报5篇

2023年洗煤厂班子工作情况总结汇报5篇

2023年洗煤厂班子工作情况总结汇报5篇第1篇示例:2023年洗煤厂班子工作情况总结汇报一、工作回顾2023年,洗煤厂班子在公司领导的正确指导下,全体成员紧密团结,紧随市场需求变化,努力提高生产效率和产品质量。

在全国煤炭产业整体增长的形势下,我们积极应对各种挑战,完成了年初制定的各项工作任务,并取得了较好的成绩。

1. 生产方面:本年度,洗煤厂全年产量稳步增长,达到了预定计划。

我们加大了设备维护保养工作力度,确保了生产线的稳定运行。

通过技术改进和管理优化,我们有效提升了生产效率,降低了生产成本。

2. 质量方面:我们注重质量管理,建立了严格的质量控制体系,严格按照国家标准进行产品检测。

通过技术培训和质量提升计划,产品质量得到进一步提高,得到了客户的认可和好评。

3. 安全环保方面:安全生产一直是我们的重中之重。

我们加强了安全教育和培训,提升了员工安全意识和应急处置能力。

加强了环保治理,做到了生产与环保的双赢。

二、存在问题虽然我们取得了一定的成绩,但也存在着一些问题和不足之处:1. 人员素质不高:部分员工工作态度不端正,素质有待提高。

需要加强员工培训和管理,提升员工工作能力和综合素质。

2. 设备老化:部分设备老化严重,影响了生产效率和产品质量。

需要加大设备更新改造力度,提高设备稳定性和可靠性。

3. 市场竞争激烈:随着煤炭市场供应过剩,市场竞争日趋激烈。

我们需要加强市场调研和产品创新,拓展市场渠道,提高市场竞争力。

三、未来展望面对新的一年,我们将继续秉承“安全第一,质量为本,科技创新,绿色发展”的理念,努力开拓进取,全力以赴,为公司的发展贡献自己的力量。

1. 加强团队建设:我们将加强班子成员之间的沟通与协作,提升团队凝聚力和执行力,共同为公司的发展努力奋斗。

2. 提升产能扩张:我们将进一步提升生产效率,加大设备更新改造力度,拓展生产规模,提高产能扩张,满足市场需求。

3. 强化质量管理:我们将持续加强质量管理,严格执行质量标准,加强对产品质量的监控和检测,提供更优质的产品和服务。

洗煤产能情况汇报怎么写

洗煤产能情况汇报怎么写

洗煤产能情况汇报怎么写洗煤产能情况汇报。

近年来,我国洗煤产能持续增长,为满足国内外市场需求,我公司不断加大洗煤产能建设和技术改造力度,取得了显著的成绩。

以下是我公司洗煤产能情况的汇报:一、洗煤产能总体情况。

截至目前,我公司共拥有洗煤生产线10条,年产洗煤能力达到2000万吨。

其中,大型洗煤生产线3条,年产能占比达到60%,中型洗煤生产线4条,年产能占比为30%,小型洗煤生产线3条,年产能占比为10%。

洗煤生产线的规模化、自动化程度不断提高,生产效率和产品质量得到了有效保障。

二、洗煤产能利用情况。

我公司洗煤产能利用率稳步提升,目前已达到85%。

通过优化生产计划和提高设备利用率,有效降低了生产成本,提高了产能利用效率。

同时,我公司还加大了对洗煤设备的维护保养力度,确保设备长期稳定运行,最大限度地发挥产能潜力。

三、洗煤产能优化情况。

为了提高洗煤产能的竞争力和稳定性,我公司积极进行产能优化调整。

通过技术改造和设备更新,不断提升了洗煤产能的适应性和灵活性,满足了不同市场需求的个性化要求。

同时,我公司还加强了洗煤产能的节能减排工作,推进了清洁生产,提高了资源利用效率,减少了对环境的影响。

四、洗煤产能发展前景。

展望未来,我公司将继续加大洗煤产能建设和技术改造的投入力度,提高洗煤产能的稳定性和可持续性。

同时,我公司还将积极拓展国内外市场,加强与客户的合作,不断提升产品的附加值和市场竞争力,实现洗煤产能的良性发展。

在未来的工作中,我公司将继续密切关注洗煤产能的动态变化,及时调整产能布局和结构,确保产能利用效率和经济效益的最大化。

同时,我公司还将加强产能管理,提高生产效率和产品质量,为我国洗煤产业的发展做出更大的贡献。

以上就是我公司洗煤产能情况的汇报,希望能够得到您的认可和支持。

如有任何意见和建议,欢迎随时与我们联系,共同推动我国洗煤产业的健康发展。

大修总结报告

大修总结报告

大修总结报告前言2019年10月,我公司开始对厂房进行了总体的大修,这是我们自2005年建厂以来第一次大规模的翻新。

经过近一年的施工和改造,我们取得了一定的成果。

现在,我将简要地总结一下这次大修的过程和成果。

设备改造首先,我们对厂房的设备进行了一次全面检查,并对老旧的设备进行了更换和升级。

由于设备的更新换代非常迅速,我们不得不对一些设备进行了大规模的改造,以适应现代生产的需要。

例如,我们完成了生产线的调整,使之更加智能化、自动化,进一步提高了生产效率和品质。

针对一些相对简单老旧的设备,我们进行了翻新,并安装了高效节能设备,使之更加环保和美观。

这不仅提高了企业形象,也为了更好地辅助我们的生产和管理工作做出了珍贵贡献。

环保措施作为一家现代化工厂,我们高度重视绿色环保和社会责任。

在大修期间,我们主要从以下几个方面做了环保措施。

首先,我们对厂房进行了全面的清洗,清除了大量的工业污垢和垃圾。

这不仅仅对环境卫生方面有帮助,也为之后的工程施工提供了良好的基础条件。

其次,我们加强了环保意识,推广全员环保意识和行动,注重对生态环境的保护,维护了厂区绿化,促进了生态文明建设。

到了最后,针对我们厂房的一些高污染设备,我们对其进行了环保升级,使之达到或超过环保要求的标准。

这不仅能为我们企业带来更好的信誉和口碑,也给环保事业贡献了自己的一份力量。

施工管理在大修期间,我们的工程管理团队已全程跟进,监督的力度也很大。

在具体的施工过程中,我们采用了进度管理和质量检查相结合的方式,不断地优化施工方案,保证工期和质量。

在施工的过程中,由于我们厂区内职工众多,我们做好了施工期间的安全管理。

我们在大规模施工前,委托专业安全团队,对厂区进行了严格的安全检查。

我们先后进行了多次班前安全会,定期检查工作场所和工人的安全设施。

同时,为了提高安全意识,我们还针对厂区不同的工种,进行了不同的安全培训和练习活动。

总结大修虽然是一项繁琐的工作,但是它带来的成果是非常可喜的。

2024年洗煤厂的工作总结范文(二篇)

2024年洗煤厂的工作总结范文(二篇)

2024年洗煤厂的工作总结范文一、工作概况2024年是我们洗煤厂的发展之年,全年总产量达到了历史新高。

我们充分发挥团队协作精神,兢兢业业,为公司的发展做出了积极贡献。

二、工作内容1. 优化流程:针对洗煤过程中的问题,我们进行了一系列流程优化,如调整了原料投放比例,提高了洗煤效率,减少了能耗。

通过科学管理,我们成功降低了煤炭中的硫、灰含量,提高了煤质。

2. 安全生产:安全是我们工作的首要前提,我们严格遵守各项安全规定,定期组织安全培训,加强安全意识,做好职工安全防护工作。

全年安全事故率为零,为公司的稳定发展提供了保障。

3. 质量管理:我们建立了完善的质量管理体系,加强对原料和成品的把控,严格遵守标准操作规程,保证了产品的质量稳定性。

与客户保持紧密沟通,及时解决问题,赢得了客户的高度认可。

4. 节能减排:我们积极响应国家环保政策,提升了工艺技术水平,减少了煤炭燃烧产生的二氧化碳排放,降低了能源消耗。

通过对后处理设备的改造,有效减少了废气、废水的排放,为环保事业贡献了一份力量。

5. 管理创新:我们不断推进管理创新,在现有制度基础上,引入信息化系统,提高了生产计划、库存管理的精准度。

建立了绩效考核制度,激发员工的工作积极性,提升了整体团队的综合素质。

三、工作亮点1. 内部协作:团队成员之间形成了良好的沟通合作氛围,大家相互帮助,共同解决问题。

在关键节点,紧密配合,确保了生产的顺利进行。

2. 技术创新:我们对现有设备进行了改造和升级,提高了工艺流程的自动化程度,减少了人工操作,降低了劳动强度。

同时,引进了煤质检测设备,提高了产品质量检测的准确性和效率。

3. 固定客户订单:通过主动拜访,了解客户需求,我们成功签订了一批长期合作的订单,确保了厂区的稳定运营。

与客户的合作不断深化,积累了宝贵的合作经验。

4. 环保宣传:我们通过组织员工参加环保公益活动、开展环保知识培训等方式,加强了员工对环保的认识和意识,营造了浓厚的环保氛围。

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洗煤厂大修更新改造汇报
为配合公司110万吨捣固焦生产需要及目前洗煤工艺现状和设备状况,需要对公司洗煤厂做大修更新改造,为此扩建项目指挥部组织技术设备部、物资供应部、工程部及洗煤厂有关人员,对平顶山地区同规模洗煤厂改造做实地考察,并和安装技术人员进行交谈;我们还组织唐山联重、唐山建华、山西森特有关技术人员对我公司洗煤厂进行了实地勘察,双方就技术方面的问题进行交谈,三家及我们分别拿出改造方案及概算投资。

3月27日,技术设备部就大洗煤改造组织有关人员开会进行了讨论,初步形成了大洗煤改造方案,现就有关改造方案汇报如下:
一:大洗煤目前存在的主要问题
我公司洗煤厂始建于1990年,由北京选煤设计院设计;由于当时选煤设计技术的局限性,另外也没有充分考虑到本地区煤的特性,因此设计方面存在着诸多不足。

加上近年来煤质发生重大变化,设备在使用过程中存在着投资维护不足,所以目前洗煤厂大多数设备几乎处以报废状态,洗煤能力和产品质量均满足不了110万吨捣固焦用煤要求。

1、原煤准备系统:
1.1、受煤坑:防雨棚没有,需增加。

原煤场防尘网无,需新加。

篦子: 三分之一破损缺失需需修复。

给煤机:2台,一台报废,一台损坏严重叶轮报废,需更换整机。

104皮带:机架锈蚀严重局部托辊架变形需更换。

给煤机轨道:支架锈蚀严重,轻轨变形严重,给煤机经常掉道,需更换。

受煤坑下部混凝土取煤口局部下沉变形,给煤机无法通过(西1/3处)。

1.2、201皮带:机尾部分的机架锈蚀严重需要更换,机头机架变形,减速机齿轮磨损严重。

需更换减速机。

1.3、除铁器:无
1.4、原煤筛:筛面破损,激振器轴承室磨损变大,轴筒与筛箱脱离,无法密封,轴承易坏。

1.5、手捡皮带:已更换新胶带。

1.6、破碎机一台:皮带轮辐条断裂,齿轮箱体脱落,齿板齿牙报废,破碎效果极差。

2、主选系统:
2.1、301皮带一部:机架、胶带暂可使用,减速机齿轮过度磨损,箱体漏油严重。

2.2、缓冲仓2个,现用仓内壁铺设钢板锈蚀磨损严重,需要改造,另一个废弃。

2.3:洗煤机两部:8m²报废,14m²机体锈蚀过度,内部空气室重度锈蚀,串漏汽严重,需彻底更新。

电磁给料机两台:铁芯坏,给料量小。

2.4:矸、中斗子四部:8m²矸、中斗子已报废。

14m²矸、中斗子箱体绣烂,滑道无衬板,支架重度磨损。

5:块煤筛一部:箱体断裂,大梁、付梁断裂,激振器已更新
6:捞坑一个:现用下料漏斗及中央料筒报废。

7:精煤斗一部:现用减速机基础破碎,固定不住。

8:离心机2台;南台变速箱故障,无法运转,北台现用,润滑系统漏油,运转不良。

9;风机2台:一台报废,一台转子轴断,焊接后粗加工暂用,两端轴
承油池漏油严重。

2.3浮选系统
1:浮选机2台;机体漏料,各搅拌机构振动严重,定子、转子、导流板磨损过度。

2:矿浆预处理器2台:搅拌器报废,现充当缓冲槽用。

3:药剂罐2个:现用。

4:圆盘过滤机2台:处理量小,西台传动部分故障,运转不正常,东台现用,吹风系统不起作用。

5:真空泵5台:2台报废,1台备用。

6:压风机2台:1台报废,1台现用,风量、风压小。

7:滤液泵1台:振动大,泵体及填料室漏水严重。

2.4压滤车间
1: 入料泵3台:1台报废,2台现用,入料压力低,流量小。

2:刮板2台:1台报废,1台现用,槽体破损,支架磨损严重,机头、机尾组件磨损严重。

3:压滤机2台:一台报废,一台现用油缸磨损,漏油严重,液压站工作迟缓。

生产效率低,不能满足生产需要。

4:皮带煤泥2条:机架、胶带受损严重。

2.5浓缩车间及泵房
1:耙式浓缩机2部:现用煤泥耙子耙架刮刀锈蚀严重,中心转盘轴承总成需更换,精煤靶子周边行走减速部分机及滚轮几近报废,耙架、刮刀锈蚀严重,转盘轴承总成需更换。

2:煤泥泵2台:一台报废,一台现用,轴件及叶轮、衬板已到报废期,
不能连续运转。

3:循环泵2台:一台报废,一台现用,振动大。

4:浮选底流泵2台:1台振动大,泵体漏料停用,1台为新泵。

5 :集中水泵2台:1台报废,1台现用但泵体及进出水管漏水严重效率地下。

6 :清水泵2台:1台报废,1台现用。

7:循环水、浮选低流水管路长期使用管壁磨损度大,局部多处漏水。

2.6精煤-运输系统:
共有皮带4条,其中324、631两条现用,但胶带磨损严重,601及603两条只余有部分支架和托辊架。

7:控制系统:
集控系统现已报废,无计量设施(原、精、中煤核子称均以报废)
8:主厂房设备保暖温设施缺失,部分钢制踏梯腐蚀严重,需更换,各建筑物玻璃破损严重。

总之现有大洗煤设备绝大部分处于报废状态,即使可用的设备也难以和改造后的能力相匹配。

三:改造工艺选择:
根据以上情况,现考虑两种工艺改造方案供选择:
1:传统工艺(跳汏)改造
传统工艺改造是原煤准备系统、压滤系统、精煤运输系统保持原有工艺流程,但要加大相关设备处理能力。

主洗系统将现有的两段5室14m²跳汏机改为三段7室21m²跳汰机,改浓缩浮选为直接浮选,改真空过滤为加压过滤,加大浮选能力,以相应处理量的新设备更换老旧报废设备,完
善恢复系统缺失设施,土建做适当改造加固,以满足改造后的设备承重要求,此改造工程概算投资在2642.7万元左右。

2:重介改造工艺
该工艺是保持原有的原煤准备系统、压滤系统、精煤运输系统等其流程不变,只加大相关设备处理能力。

重介系统;使用单段跳汏机排矸除泥,剩余精煤、中煤、少量矸石混合进入三产品旋流器进行分选,然后脱介形成最终产品。

浮选系统改浓缩浮选为直接浮选,改真空过滤为加压过滤,加大浮选能力。

以相应处理量的新设备更换老旧废弃设备,完善恢复系统缺失设施,土建做适当改造加固,以满足改造后的设备承重要求,此改造工程概算投资在3174.31万元左右。

四:两种工艺优缺点分析:
传统工艺改造优点是相对投资少,改造时间短,洗煤成本低,对现有洗煤主厂房土建结构不做大的改动,缺点是不太适合本地的
难洗煤,精煤质量控制,另外对中煤含精煤和矸石含中煤控制效果
也不够理想,洗煤能力提高不大;加重介改造的优点是比较适合本
地区难洗煤的质量控制,可以有效控制中煤含精和矸石含中煤,另
外可以提高洗煤能力;缺点是投资较大,洗煤成本相对高,对现有
洗煤主厂房土建结构做适当改动,改造周期较长些。

四:投资概算情况
综合三家报价及考察了解情况,若按120万吨洗煤能力改造传统改造概算投资在2000~2500万元,加重介改造概算投资在3000~3500万元左右。

1:唐山联重传统改造报价(概算):1925.3109万元
唐山联重加重介改造报价(概算)2973.3536万元
2:唐山建华传统改造报价(概算)2342万元
唐山建华加重介改造报价(概算)2762万元
3:山西森特传统改造报价(概算)922.3 万元
4:本厂传统改造报价(概算)2642.7万元
5:本厂加重介改造工程造价(概算)3174.31万元
说明:
各厂家报价不同程度都漏项,山西森特漏项较多因此报价偏低。

四:建议
1:在两种工艺改造投资相差不太大的情况下,建议采用加重介改造。

2:公司在改造以前可以召集设计院、有洗煤厂安装经验的人员、有重介洗煤经验人员及有土建经验人员,开一次技术论证会以确定洗煤厂改造方案的工艺选择。

` 以上建议仅供领导参考
附:
1:唐山联重、唐山建华、山西森特及本厂报价清单各一份。

2:跳汏洗煤改重介洗煤考察报告一份。

2011.3.29。

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