改善烧结矿表面点火质量提高成品率
改善烧结矿质量,提高武钢炼铁技术经济指标[1]
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Tfe Fe % 55.68 56.14 56.97 57:45 CaO % 5.18 4.00 7.27 3.89
2002年~2005年烧结矿化学成分
舢203
% 2.98 4.69 2.65 3.44 S % 1.97 1.65 2.17 2.73 P
%
Si02
% 10.24 7.10 9.76 9.92
改善烧结矿质量,提高武钢炼铁技术经济指标
潘协田
(武汉钢铁股份有限公司430080)
摘要通过提高烧结矿的强度及冶金性能,加之炼铁厂加大对烧结矿筛的改造力度,减少入炉烧结矿的粉末,高
炉技术经济指标逐年提升。
关键词烧结矿质量高炉指标
1
概述
近年来,随着武钢高炉的大型化和设备的更新换代,精料工作更加显得突出和重要。高炉指标能否上一
三烧
2002 2003 2004 2005 57.06 58.53 58.95 59.34 3.85 4.32 6.20 6.64 9.45 7.88 8.42 8.08 5.46 4.32 3.45 3.01 2.44 3.18 1.71 1.64 1.87 2.37 0.012 0.012 0.019 0.010 0.076 0.080 0.010 0.010 0.019 0.100 0.038 0.065 0.026 0.017
2002 2003 2004 2005 56.60 57.12 58.28 58.87 4.54 3.13 7.45 7.59 9.32 5.33 9.19 9.53 5.04 3.02 5.05 4,32 3.33 2.96 2.24 3.31 1.79 1.57 2.36 2.21 0.022 0.030 0.034 0.021 0.082 0.086 O.013 O.010 0.230 0.160 0.140 0.170 0033 0.035
提升烧结品位的措施方法

提升烧结品位的措施方法随着集团公司炼铁生产的快速发展,高炉对烧结矿的要求更加严格,特别是对烧结矿中小颗粒含量的要求更为明显。
如何提升烧结品位,稳定亚铁、碱度。
成为烧结生产中重要课题。
在烧结过程中,固体燃料的燃烧为烧结混合料进行一系列物理化学反应、熔蚀、固结提供了绝大部分热能,因此,固体燃料的配加量及其粒度的大小对烧结矿的粒度组成、强度、还原性、FeO含量、出矿率及产量有着至关重要的影响。
烧结一车间对于粒级偏高,品位不好,究其原因主要有以下几方面存在不足:1、点火效果波动烧结机采用的点火材料是高炉煤气,点火温度一般只有11000C左右,当点火温度低于10000C时,会导致表层混合料无法形成良好熔体,表层及其两侧呈黄色或土灰色。
烧结混合料的烧结过程是自上而下地进行,上层混合料中碳的燃烧及混合料烧结时产生的废气在通过下部料层时,与下部料层的混合料产生热交换,将其一部分热量传递给下部料层的混合料,上层烧结不充分处将影响下部料层燃烧,从机尾断面呈现弯曲或是倾斜的红火层。
2、混合料水分往往在卸灰过程中有波动,造成混匀效果差混合料从配料到达一混开始加水混匀,混合料在混合机内停留时间很短,在灰量过大时无法及时补充水分造成混匀效果变差,也就成球性能。
对烧结料层透气性产生很大的影响,严重的破坏了正常的烧结进程。
3、烧结矿转运及贮存过程中易摔碎本车间四个成品仓高度为10米,如若成品仓内无成品矿时,从10米高度物料下落的速度所产生的力,很难保证底部成品矿的粒级要求。
及时预留3米的仓位也很难降低成品矿粒级。
再者烧结一车间到高炉的下料口众多。
也是制约粒级居高不下的因素。
4、工人技术水平较差,人员流动频繁炉前工、配料工、混料工是目前这部分人员的流动性较大,管理难度也大,操作上随意性很大,加之环境及其它因素,工人很难坚守岗位。
严重的破坏了烧结的正常进程。
5、原料结构及其配矿对烧结的影响根据研究和有关烧结厂的实践,一致认为:决定烧结矿强度的主要因素是原料结构,优化配矿是改善烧结矿强度的基础。
通过精细操作改善烧结矿质量生产实践

3 . 2 控 制好烧 结配 炭量 烧 结配炭 的合 理是 实施烧 结厚料 层 的根本 保 障 , 同一 种料 比结 构 , 最佳 配 炭 量 是一定 的 , 生产 实 际根据 焦粉 中外进 焦和 自备 焦 比例 进行 调整 。 事 先与 烧 结原料 进行 勤 沟通 , 掌握 焦粉 中外购 焦 和 自备 焦 比例的变 化 ; 烧结 料要 烧好 烧 透, 才能 保证 烧结 返矿 的 稳定 。 3 . 3 掌 握好原 料 的粒度 精 粉的 粒度 取决选 矿工 艺的需 要 。 由于精 粉 的粒度 较细 , 不 利于烧 结料 层 的透 气性 , 应 强化精 粉 的造球作业 , 以获得粒 度 照好 的混合 料 , 矿 粉有 一定 的粒 度, 以便在 造球 时起 骨架作 用 。 起骨 架 作用 的矿粉 的适宜 粒度 应在0 . 7 ~6 am r 熔 剂 的粒度 应小 于 3 am, r 以保 证 烧结 过程 中充分 的 分解 和矿 化 ,以免 在 烧结 矿 中出现 C a O“ 白点 ” 。 为 了保证 烧结 矿 的质量 , 要求烧 结原 料粒 度应 小于
3 5 生 石灰质 和量 的控 制
生石 灰要 随 时监控 , 定时检 测生 石灰 的生烧 率 以及 生石 灰的 活性度 , 同 时 要求 生石 灰加 水保 证7 0  ̄ C以上 , 加 水量 要保 证能 够保 证生 石灰 的充 分消 化 。 3 . 6 观 察料 的颜 色 , 粒度 状 态变 化。 每一种料 变化都可 能导致 配料成 分的变化 , 同时也要注意每 个料 品种发 生 和是 否混有其 他料 , 通过 观察料 的颜 色 , 粒度状 态 , 料 的黏度 、 松 实度 的变化 , 分 析这 些变 化 带来 的不 利 因素 , 必须 做 出及 时的 反馈 , 以便 及时调 整料 比。 4 、 生 产效 果 通钢老 烧通 过 精 细配 料烧 结 , 实现产 量 、 质量 的全 面提 升 , 成 品率提 高0 . 8 9 %, 利 用 系数提 高 0 . 0 5 t / mrh, 成 品烧 结矿 的粒 度 组成 中5 —1 0 am的成 品烧 r
提高烧结产能的具体措施

提高产能具体措施目前国内外烧结机向着大型化方向发展,已成为必然趋势,如何提升固定烧结面积的烧结机产能?对于180㎡烧结机进行设备、工艺、操作等方面改进,对产能的提升仍就有很大的提升空间。
为更好的完成集团公司产能任务,并针对烧结一车间现状,制定下列几项措施:一、新型节能项目提升产能1、焦炉煤气替代高炉煤气,降低煤气消耗,提高烧结效果。
2、热风点火项目把环冷机3段热风除尘后用引风机引入点火炉直接作为点火助燃空气,风温达到200℃以上,降低煤气消耗,保障点火温度。
3、无动力热风烧结项目充分利用烧结系统路端存在的工艺压差,实现无动力消耗的热风烧结,可降低固体燃耗,提高烧结矿质量。
并且烧结机后部几个风箱的温度和主烟道的排烟温度也会同步升高,为后部风箱余热回收创造更好的条件。
二、高负压大风量烧结技术的应用与改进1、将上料量由现在的360t/h,提高到400t/h。
紧抓工艺参数达标率,抓好生产过程控制。
2、提高栏板高度5-10cm,由原有的厚度680mm上升至720mm。
3、采取低负压点火装置,将1#-3#风箱做微负压点火处理,降低煤气流量,使料面点火均匀充分。
提升料面烧结矿强度。
4、推行高负压厚料层烧结,改善烧结矿强度与成品率。
5、在设备允许的情况下,采用高负压大风量转子。
三、提高成品率,降低返矿技术研究1、除尘卸灰对烧结产质量的影响很大,为改善这一现状,采用单仓配加除尘灰的方式。
2、适当提高亚铁,增加烧结热量与液相量,提高成品率。
3、高碱度高硅烧结提高强度改善成品率。
4、成品系统优化运行,控制放料仓仓位,改变落料仓落料点高度。
5、减少成品矿下料口个数。
四、完善点检定修模式,提高设备作业率增加产量。
良好的设备点检标准,可以让岗位工清楚岗位设备的运行情况,将发现的设备隐患,能处理的及时处理,无法处理的统计起来,在定期检修时处理。
根据设备运转情况制定合适的检修计划与周期。
烧结一车间的检修周期为40天左右为最适合。
提高烧结矿质量的措施

提高烧结矿质量的措施许伟【摘要】分析了影响天铁冶金集团炼铁厂烧结矿质量的因素.提出了提高烧结矿质量的措施, 包括改善和优化入烧原料结构、适度提高烧结矿的碱度、采用自动配料技术、低温点火、强力造球以及改善设备性能等.实施后, 烧结矿合格率达到95.23%, 烧结矿质量明显提高.%The factors affecting the sinter quality of Iron Making Plant of Tianjin Tiantie Metallurgical Group Co., Ltd.are analyzed.The measures to improve the quality of sinter are put forward, including improving and optimizing the raw material structure of sinter, increasing the basicity of sinter moderately, adopting automatic proportioning technology, igniting at low temperature, making ball with strength and improving the performance of equipment, etc.After implementation, the qualified rate of sinter reaches95.23%and the quality of sinter is improved obviously.【期刊名称】《天津冶金》【年(卷),期】2018(000)006【总页数】3页(P28-29,32)【关键词】烧结矿;配料;碱度;空气炮;筛分【作者】许伟【作者单位】天津天铁冶金集团炼铁厂, 河北涉县 056404【正文语种】中文0 引言烧结矿作为高炉炉料的重要组成部分,其质量对于高炉生产起到十分重要的作用。
探讨提高烧结矿质量的措施

探讨提高烧结矿质量的措施烧结矿是一种重要的铁矿石产品,其质量直接影响到冶金工业的发展和钢铁品质。
因此,提高烧结矿质量是一个重要的课题。
以下是一些可以采取的措施来提高烧结矿质量:1.优化矿石筛分过程:合理控制矿石的粒度组成是提高烧结矿质量的关键。
通过合理筛选矿石,可以降低非烧结物的含量,提高矿石的综合利用率和产率。
2.提高粉煤灰矿石比例:在烧结矿生产过程中加入适量的粉煤灰可以降低烧结矿的碱度和矿石的熔融温度,从而提高烧结矿的质量和烧结性能。
3.优化烧结炉燃烧系统:通过合理调整烧结炉的燃烧系统,可以实现煤粉的充分燃烧,减少燃烧残留物和有害气体的排放,提高烧结矿的质量和环保性能。
4.优化烧结矿矿石配比:烧结矿的矿石配比直接影响到烧结矿的质量和性能。
通过合理选择不同的矿石组分和配比比例,可以改善烧结矿的矿物相组成和结构性能,提高烧结矿的强度和耐高温性能。
5.优化烧结工艺参数:烧结工艺参数的优化对于提高烧结矿质量至关重要。
通过合理控制烧结温度、料层高度、点火时间和冷却速度等工艺参数,可以调整烧结矿的矿物相组成和结构性能,以及提高烧结矿的块度和耐磨性能。
6.引入先进的烧结技术:如热矿物相转变技术、矿石精细研磨工艺、矿石烧结前处理技术等,可以改善矿石的结构性能和矿物相组成,提高烧结矿的质量和性能。
7.控制矿石中的有害元素:矿石中的有害元素,如硫、磷等,会降低烧结矿的质量和性能。
因此,采取有效的措施控制矿石中的有害元素含量,可以提高烧结矿的质量和燃烧性能。
综上所述,通过优化矿石筛分过程、提高粉煤灰矿石比例、优化烧结炉燃烧系统、优化烧结矿矿石配比、优化烧结工艺参数、引入先进的烧结技术和控制石中的有害元素等措施,可以提高烧结矿质量,提高冶金工业的发展效益和钢铁品质。
但需要注意的是,不同的矿石成分和工艺条件对于烧结矿质量的影响是复杂的,因此需要在实践中不断探索和优化。
提高宣钢烧结机烧结矿产质量的改进措施

提高宣钢烧结机烧结矿产质量的改进措施作者:支刚来源:《科技创新导报》 2015年第2期支刚(河北钢铁集团宣钢公司生产计划处河北张家口 075100)摘要:宣钢烧结机投产运行以来,在与其它大型钢铁企业在烧结矿质量和烧结利用系数指标方面的对比一直处于中等偏下水平,没有将现有的大型化烧结机和先进的设备效能发挥出来。
为了提高烧结矿产质量水平,宣钢成立了综合攻关小组,专门监管烧结机烧结矿产质量,通过实施相关的改造措施,取得了圆满的改造效果,该文在认真分析宣钢烧结机目前运行状况的基础上,逐项对实施的改造内容进行了梳理总结,为今后同类型烧结机的技术改造工作提供一定的理论指导和依据。
关键词:烧结矿改进措施技术指标中图分类号:TF046.4文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2015)01(b)-0083-01①作者简介:支刚,(1974—),男,河北省张家口市人,本科,就职于河北钢铁集团宣钢公司生产计划处,工程师,主要从事钢铁冶金及相关工艺的生产和研究工作。
为了能够将大型化烧结机以及配套的先进生产设备的效能充分发挥出来,近两年来,宣钢多次组织课题攻关小组深入现场调研,认真梳理烧结生产各个工序的运行情况,结合生产设备实际运行情况认真分析总结出影响烧结机生产效果的重点因素,并通过与同行业单位的对标交流,吸取其它单位在稳定原料、设施改造、细化操作参数等方面的先进经验,逐步对宣钢烧结机实施了一系列的技改措施。
1 入烧原料及燃料系统的改造1.1 精确入烧铁混料配比成分宣钢公司抓住以稳定烧结机主铁料结构这一中心任务,通过实现原料优化、计划、采购、仓储模式,基本实现了每三堆铁混料一个配比,主外粉配比误差控制在3%左右,一烧品位稳定率达到98.61%同时碱度稳定率达到99.63%。
制作了篦子,以180 mm的固定间隙加装在烧结机十个铁混料仓篦子之间,这样就形成了物料过滤装置,可以将体积较大的物料块过滤;还在铁混料皮带秤出口增加了间隔为80 mm过滤篦子,杜绝了卡布料现象,也大大改善了布料平整度水平,提高了烧结机生产的稳定性。
提高烧结机烧结矿产量和质量的实践研究

提高烧结机烧结矿产量和质量的实践研究摘要:按照进一步创新管理与技术的思路,南钢第一烧结厂对于影响生产稳定的每个工艺步骤开展设备更新、技术改造以及试着采取新型的工艺操作方式,提升了烧结矿的产量以及质量,进一步满足了高炉需求以及实现了节能降耗的目标。
关键词:钢铁厂;烧结矿;产量;质量引言随着冶金工业的不断发展,高炉对原材料的需求也日益增加。
烧结和冶炼能力不匹配,烧结矿的生产缺口很大,因此,如何提高烧结矿的产量是各个公司当前的重点工作。
烧结矿作为高炉的主要原材料,其比例在70%以上,因此,烧结矿的质量是否能够满足高炉的使用需求就变得尤为重要。
现代烧结法是在铁酸钙固结原理的基础上,研制出了高品位、高强度、高还原性的高质量烧结矿。
1影响烧结矿产量和质量的因素1.1烧结配料结构影响在烧结生产工艺过程中的混合料是由含铁混匀矿、各种熔剂以及燃料等按照适量配比进行混配而成,而含铁混匀矿是各种铁矿粉、含铁返回料等按照一定的比例混配而成。
烧结配料是要根据各烧结原料的供应情况、储备情况、消耗情况,综合考虑烧结矿的产量和质量指标的需求情况,同时要兼顾烧结矿成本情况。
1.2混合料温度影响通过增加料温可以有效地抑制烧结的过湿性,在料温上升到高于水分凝结的露点温度时,可以防止水分凝结,通过对烧结物料过湿形成的抑制,使其透气性得到改善,从而提高了烧结矿的产量和质量,为厚料层的生产提供了良好的条件。
1.3漏风率与料层厚度在烧结过程中,如果台车出现漏风问题,将会导致烧结矿减产、同时增加耗电成本,台车的治理漏风,是提矿产量,保证矿质量,降低制矿成本措施中最直接有效的一种。
烧结的燃烧是从上到下进行的,座椅材料越致密,中部以及下部的储热效果也就越强。
若能有效地改善烧结部分的透气性,可提高烧结层的生产质量,同时降低固体燃耗。
2提高烧结矿产量和质量的措施2.1优化烧结配矿结构根据国际市场以及港口各种铁矿石市场价格变化,及时进行各种铁矿粉的性价比测算,从而保证在满足烧结矿质量的前提下降低采购成本,实现优化配矿结构,高性价比的进行配矿生产。
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改善烧结矿表面点火质量提高成品率
摘要:对影响烧结矿表面点火质量的点火温度、点火时间、料层厚度等几个因素进行合理控制,可降低煤气消耗进而降低点火热耗,同时提高烧结矿成品率。
关键词:表面点火质量点火温度点火时间点火负压
承钢炼铁厂西区现有360m2烧结机(1#)一台,系原50m2烧结机扩建改造,这台烧结机于2006年12月投产,投产后至2009年5月中旬使用混合煤气点火。
2007年混合煤气单耗为19.921 m3/t,折合热耗204MJ/T。
而在全国冶金行业中,大多数烧结机点火热耗低于我厂,如攀钢为76 MJ/T、宣钢为89 MJ/T、柳钢二烧仅为35 MJ/T,可见我厂的指标与同行业相比均有很大差距。
1、问题的提出
为了在保证料面点火质量的前提下降低烧结矿点火热耗,我们决定从操作上进行摸索,成熟后在实际生产中应用。
2、研究内容及具体思路
造成我厂烧结矿点火热耗高的主要原因有四点:一是点火温度控制偏高,操作中助燃风和煤气比例不合适;二是点火时间控制的不好;三是烧结机料层薄。
四是点火负压控制不好。
鉴于这一情况,结合我厂生产实际,将以上四点及相关问题作为主要研究内容。
(1)在现有原料结构条件下,控制合适的点火温度。
(2)操作中根据不同的煤气热值、压力,对煤气瞬时流量进行调整,保证助燃风和煤气比例。
(3)控制合适的点火时间和点火负压,保证点火深度。
(4)提高料层厚度,在保证烧结矿表面点火质量的前提下,适当控制点火温度,通过调整煤气流量和配风比例来实现。
(5)料层厚度提高后,为保证透气性良好,应对混合料粒度组成进行合理控制,即二混后<3mm粒级比例应控制在合适的范围内。
3、实施过程及效果分析
由于涉及几个方面的内容,所以逐个进行,得出结论并稳定后再继续进行下一个。
(1)针对目前的原料结构,在煤气热值、压力及料层厚度相同的条件下,将1#烧结机点火温度控制在1100±50℃、900±50℃、1000±50℃。
通过观察发现:点火温度在1050℃以上时,出点火炉台车表面呈红色,表面结壳厚度增加,铁质工具很难戳破。
此时料层透气性变差,烧结负压升高,从机尾断面观察没烧透,烧结矿强度不好,碎矿较多。
点火温度在950℃以下时,料层呈土黄色,表面结壳很薄,烧结矿发酥,强度不好。
点火温度在950-1050℃时,料层表面结壳厚度合适,料层透气性良好,烧结负压稳定,烧结矿强度好。
(2)经过详细计算,混合煤气点火时助燃风和煤气比例大约为3:1时,煤气充分燃烧,产生的热量最多,能达到适宜的点火温度。
小于这一比例时,温度能满足要求,但煤气过剩,造成浪费;大于这一比例时,温度低,空气过剩。
由于实际生产中煤气热值和压力随时变化,必须对煤气瞬时流量和助燃风瞬时流量及时进行调整,达到点火温度要求,保证点火质量。
(3)提高料层厚度。
1#烧结机由原来的500 mm提高到700mm,因为料层增厚,料面与点火炉之间距离缩短,表面点火质量得到改善,气体燃耗降低,指标对比如下表。
(4)效果分析
①在煤气热值≥2300kcal/m3、压力≥8kPa的前提下,1#机料层厚度在700mm、助燃风和煤气比例约为3:1时,点火温度达到950~1050℃,点火深度为20~30 mm,烧结矿强度好,煤气消耗低,指标见下表。
②操作中应根据煤气热值和压力的变化,对煤气和助燃风比例及时进行调整,使混合煤气充分燃烧,点火温度达到工艺要求,保证料面点火质量。
③点火时间控制在80~120秒,通过调节点火炉下风箱阀门开度来控制合适的点火负压,保证点火深度。
风箱阀门开度在40~50%时点火负压适宜,点火深度合适。
(5)针对厚料层的工艺需要,制定出相应工艺制度:①二混实行雾化打水,强化制粒,保证混合料>3mm粒级比例>75%,改善混合料透气性;②使用好蒸汽预热,提高料温,削弱因料层厚度增加引起的过湿层增厚对透气性的影响。
要求蒸汽压力≮0.4MP;③在二次混合机内安装螺旋导料板,延长混匀时间,增强制粒效果。
4、实施效果推广应用情况
以上生产摸索实践完成后,除了在1#烧结机应用外,在其他烧结机也推广应用,即将点火温度控制在1000±50℃,煤气瞬时流量为<2400m3/h,气体燃耗有较大幅度的下降,效果明显。
5、经济效益计算
对点火温度、煤气瞬时流量和风煤比进行严格控制后,烧结料层点火质量得到改善,表面强度好转,气体燃耗降低,同时成品率提高。
1#机煤气单耗由2007年的18.24 m3/t 降低到2008年的16.65 m3/t,降低了1.59 m3/t;成品率由2007年的78.3%提高到2008年的79.5%,提高了1.2%。
产生的经济效益如下:
(1)煤气消耗降低产生的效益:0.538×1.59×234.38=200.49万元;0.538(混合煤气价格)元/立方米;1.59(煤气单耗降低数)m3/t;234.38(2008年1#机
产量)万吨。
(2)成品率提高产生的效益:234.38×1.2%×103.6=291.38万元;234.38(2004年1#机产量)万吨;1.2%(成品率提高数);103.6(2008年烧结矿加工费)元/吨。
(3)效益合计=200.49+291.38=491.87万元
6、遗留问题
(1)降低煤气消耗主要在于正确的操作,只调煤气不调助燃风的现象依然存在,致使点火温度过高,料面过熔,料层透气性变差,影响产量和强度。
(2)煤气热值和压力波动较大,对操作产生较大影响。
(3)料层厚度提高后,需进一步提高混合料水分合格率。
7、结论
(1)对点火温度、煤气用量进行严格控制后,料面点火质量得到改善,煤气消耗有所降低,同时成品率提高。
1#机煤气消耗降低 1.59m3/t,成品率提高1.2%。
(2)降低煤气消耗可以降低烧结矿成本并节约资源。
(3)料层厚度提高后,为了增强料层透气性,应采取有效措施消弱过湿层带来的不利影响。
(4)稳定煤气热值和压力是稳定操作、降低煤气消耗的前提条件。
注:本文中所涉及到的图表、注解、公式等内容请以PDF格式阅读原文。