玻璃窑炉高温烟道膨胀节在线改造

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催化裂化装置高温烟气管道膨胀节损坏原因分析及改进措施

催化裂化装置高温烟气管道膨胀节损坏原因分析及改进措施
关 键 词 : 胀 节 爆 裂 腐 蚀 防 护 膨
锦西 石化分 公 司 1 0 ta 化裂 化装 置烟 0k/ 催 0 机 暖机线横 管段膨 胀节 在正 常运行 过程 中突然 发
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催化 裂化 装 置 高温 烟 气 管道 膨 胀 节 损坏 原 因分 析 及 改 进 措 施
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穿孔 原 因分 析 由于 此 膨 胀 节 用 于 烟 气 轮 机 的 暖 管 上 在 暖

段 波纹 管产生 晶间腐蚀 与 晶 间 型 应 力 腐蚀 混 合型 的直接 原 因之
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属铁基 镍合金 相对 于
力腐蚀 混合 型发 生的 主要 因素如下 :
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闭阀门 , 使 烟 气 轮 机 停 运 9h 致 。爆 裂 的波 纹 管 碎 片大小不 等 , 并且 另外 两个膨 胀节 也腐蚀 穿孔 。
1 膨 胀 节 投 用 和 腐 蚀 概 况
烟 机暖机 管道 上 有 3个 膨 胀 节 , 中横 管 段 其

应力腐蚀 裂纹 的条件
发生爆裂
2

烟道膨胀节技术要求

烟道膨胀节技术要求

6-9号脱硝烟道膨胀节技术要求1、膨胀节用于补偿烟道热膨胀引起的位移。

膨胀节在所有运行和事故条件下都能吸收全部连接设备和烟道的轴向和径向位移。

2、所有膨胀节的设计无泄漏,并且能承受系统最大设计正压/负压再加上1000Pa余量的压力。

3、低温烟道上的膨胀节将考虑防腐,与烟道连接的钢结构部分由施工方负责作防腐处理。

4、烟道膨胀节将进行保温,卖方须提供保温设计图纸。

5、膨胀节须考虑烟气的特性,膨胀节外保护层考虑检修维护的方便性。

6、接触湿烟气并位于水平烟道段的膨胀节将通过膨胀节框架排水,排水孔至少为DN150,并且位于水平烟道段的中心线上。

排水配件能满足运行环境要求,由FRP、镍基合金钢材料制做,排水返回到FGD区域的排水坑。

7、烟道上的膨胀节采用焊接连接,与吸收塔连接的膨胀节靠设备侧采用法兰连接,布置上能确保膨胀节可以更换。

8、所有膨胀节框架具有同样的螺孔间距,间距为100mm。

9、膨胀节框架将以相同半径波节连续布置,不使用铸模波节膨胀节。

用螺栓、螺母和垫圈把纤维紧固在框架上,不使用双头螺栓。

10、膨胀节及与烟道的密封具有100%气密性。

膨胀节的法兰密封焊在烟道上。

11、特别注意不锈钢与普通钢的焊接(即使提供了内衬),以便将腐蚀减至最小。

12、膨胀节和膨胀节框架全部在车间制造和钻孔,并且运输整套组件。

如果装运限制,要求拆开完整的膨胀节,那么这种拆开范围也最多仅是满足装运的限定,临时设置的钢条和支架将附在膨胀结框架一起,以维持准确的接合面尺寸,直到完成FGD系统和烟道的安装工作。

13、膨胀节框架与烟道连接按现场焊接设计,但位于设备的接口处,如挡板、风机、或位于FGD供货界限处的膨胀节将用法兰螺栓连接方式。

14、邻近挡板的膨胀节留有充分的距离,防止与挡板的动作部件互相干扰。

性能要求(对性能的基本要求)15、设备性能满足设计标准及使用要求,产品结构设计紧凑、简单,检修维护方便,并有良好的密封。

16、卖方在签订技术协议后5天内应提供安装图纸并须由买方确认。

高温高压波纹伸缩节在线修复法

高温高压波纹伸缩节在线修复法

高温高压波纹伸缩节在线修复法屈娜【摘要】以冶炼烟气管道波纹伸缩节使用情况为例,介绍波纹伸缩节工作原理及使用过程中出现的问题,并对其修复方法进行研究改进,改进后的技术可广泛应用于各行各业,为类似高难度伸缩节的修复提供参考.【期刊名称】《铜业工程》【年(卷),期】2010(000)003【总页数】2页(P96-97)【关键词】波纹伸缩节;泄压包焊法;修复【作者】屈娜【作者单位】江西铜业集团公司贵溪冶炼厂,江西,贵溪,335424【正文语种】中文【中图分类】TF307含硫矿石在冶炼焙烧过程中产生大量的烟气,其中富含 SO2及其他有害物质。

这些烟气在制酸系统中经过净化、干吸、转化、工序后生成硫酸。

在转化工序中,转化器各层出口烟气温度比较高,达 400~600℃,压力高达 10~25KPa,运行环境较差。

为了保护转化器,在各层出口管道上安装了耐高温高压的不锈钢波纹伸缩节[1]。

本文主要以转化器出口波纹伸缩节为例,介绍使用过程中出现的问题及修复方法。

基本结构包括依次连接的左接管、伸缩节和右接管。

其特征在于:在波纹管伸缩节处设置一个内支撑筒,左接管、伸缩节和右接管与内支撑筒组成伸缩节密封腔,密封腔内设置有弹性密封体。

所述的伸缩节密封腔是在内支撑筒与左接管或右接管的接触面设置定位挡环和固定板,弹性密封体设置于定位挡环和固定板之间,弹性密封体中间设置铸铁环分隔;内支撑筒与左接管或右接管的另一个接触面焊接[2]。

波纹伸缩节:也称补偿器、膨胀节,主要为保障管道的安全运行。

其工作原理是:波纹伸缩节的主要弹性元件为不锈钢波纹管,依靠波纹管伸缩、弯曲来对管道进行轴向、横向、角向补偿。

其作用主要有:(1)补偿吸收管道轴向、横向、角向热变形。

(2)吸收设备振动,减少设备振动对管道的影响。

(3)吸收地震、地陷对管道的变形量。

由于各种因素的影响,转化器出口伸缩节会出现开裂现象,致使大量 SO2、SO3等有害气体外泄,不仅影响了生产,而且严重污染了周围环境。

带压堵漏新技术在烟道膨胀节上的应用 刘茂红

带压堵漏新技术在烟道膨胀节上的应用 刘茂红

带压堵漏新技术在烟道膨胀节上的应用刘茂红发表时间:2018-01-06T19:45:10.550Z 来源:《电力设备》2017年第26期作者:刘茂红[导读] 摘要:本文从保证发电机组正常运行的前提,分析和论证了在电站锅炉烟风道非金属膨胀节蒙皮发生大面积破损而无法修补时,采取的带压堵漏补救措施是解决电站设备缺陷导致发电机组停机而影响发电量的一种行之有效的方法。

(辽宁清河发电有限责任公司)摘要:本文从保证发电机组正常运行的前提,分析和论证了在电站锅炉烟风道非金属膨胀节蒙皮发生大面积破损而无法修补时,采取的带压堵漏补救措施是解决电站设备缺陷导致发电机组停机而影响发电量的一种行之有效的方法。

关键词:电站锅炉非金属膨胀节蒙皮破损带压堵漏引言在火力发电厂及类似的工厂的风道和烟道上,都布置安装有用于补偿金属风道或烟道的热胀冷缩的非金属膨胀节(常见型式为内衬保温层的橡胶蒙皮)。

正常运行工况下,膨胀节连接蒙皮的使用寿命一般为3年左右,之后,蒙皮的局部或大部分将发生表面皲裂、内衬破损吹光等缺陷,发展下去最终导致蒙皮裂口撕开,烟风道内的烟气或空气就会从破口处大量喷出,一方面对环境造成污染,造成环保超标排放,同时也对机组的安全运行造成极大的威肋。

在机组运行状态下,以往的做法根本无法彻底治理这一缺陷,只能维持现状或者停运机组对损坏的蒙皮进行更换,而这一方案会直接影响机组的发电负荷与环境保护。

这就造成了消缺与保发电量和环保的对立矛盾。

为了解决这一矛盾,经过认真的分析和比对,并结合相关带压堵漏方案的原理,取其精华,用其所长,发明了一种在机组正常运行工况下带压堵漏的施工方法,有效地解决了机组运行状态下普通堵漏方法解决不了的难题。

这一方法首先在九号机组空预器热一次风道非金属膨胀节破损严重漏风的在线消缺中得到了实际的验证,被证明是一种行之有效的带压堵漏方法。

[正文]烟道膨胀节带压堵漏方法的主要原理就是首先用准备好的方形槽钢绑扎密封蒙皮强行压紧密封已经存在破损漏泄的膨胀节,再在外面焊接U型薄钢板做二次密封,最后将预留的泄压孔用阀门关死,从而实现带压堵漏的目的。

低温烟道出口膨胀节更换方案

低温烟道出口膨胀节更换方案

2011年炼油厂300万吨/年重催大检修烟道出口膨胀节更换施工方案编制:审核:审定:部门会签:批准:中石油第二建设公司二O一一年三月审批意见单1工程概况1.1工程概述根据兰州石化公司2011年炼油厂300万吨/年重催大检修计划,对热工系统低温烟道出口DN4000mm/2个金属膨胀节、高温烟道DN4200mm/1个非金属膨胀节进行更换。

1.2工程特点1.2.1 两个金属膨胀节位于锅炉北侧低温烟道(架4及架7之间)上,膨胀节中心距地面大约6.5m,烟道外有保温,保温为80mm的硅酸铝纤维板,外包0.7mm厚镀锌铁皮。

1.2.2 非金属膨胀节位于烟囱东南侧及高温烟道连接处,膨胀节中心距地面大约7.2m,内有衬里,衬里厚度120mm。

1.2.3本次膨胀节更换是对原来损坏的膨胀节损坏进行更换,不对膨胀节两边的管线更换,对膨胀节的尺寸及椭圆度要严格复查,并有复查记录单;必要对膨胀节两边的管线的尺寸及椭圆度要严格复查,并有复查记录单。

图1.2 膨胀节位置图1.3工程难点1.3.1 拆除时必须先搭设外脚手架,对膨胀节两端管道进行加固,防止管线因拆除发生位移错位;烟道直径较大,烟道内要做好防护,拉警戒线。

1.3.2因为膨胀节直径较大,很容易扭曲变形,在运输吊装过程中一定要做好防止扭曲变形的措施;因金属膨胀节的膨胀波纹容易受损,非金属膨胀节蒙皮部分容易烫伤,所以必须做好膨胀节的成品保护工作。

1.4主要实物工程量2编制依据2.1兰州石化公司2011年炼油厂300万吨/年重催大检修计划。

2.2兰州石化公司机动处及300万吨/年重催车间技术交底。

2.3施工图:“300万吨/年重油催化裂化装置余热锅炉高温烟道”B9103-3-EQ64。

2.4施工图:“300万吨/年重油催化裂化装置余热锅炉低温烟道”B9103-3-EQ65。

2.5《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-1997。

2.6《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-1998。

膨胀节施工方案

膨胀节施工方案

#7炉脱硫原净烟道膨胀节上下部铁板修复及防腐施工方案施工组织设计副总经理:副总工程师生产部专工安监部主任:安监部专工:生产部主任分厂主任生产部副主任: 编制编制:河南长兴建设集团有限公司2014年7月25日一、工程名称:#7炉脱硫原净烟道膨胀节上下防腐二、#7炉脱硫原净烟道膨胀节结构数据:膨胀节:膨胀节导流板及防腐,膨胀节上500mm,下500mm,导流板500mm,四面总长26mX2三、工程内容:1,钢板更换后作玻璃鳞片防腐。

防腐要求: 底层处理采用电动机械除锈,要求除锈后基面露出金属底色;碳钢表面做高温乙烯基玻璃鳞片衬里,厚度要求2.5mm.整个工艺流程底涂两道--—-中间层两道—---—面涂层两道;进行两次打底,其间应自然固化24h以上;底涂厚度不应超过0。

4mm,不得有流淌、气泡等;鳞片胶泥层施工,应在上道底漆涂刷24小时后进行。

在鳞片内衬施工以前底漆不应粘手;鳞片层施工可通过用镘涂/刮涂或/和喷涂来完成,并用抹刀单向均匀地涂抹,以增加鳞片层的密实度;一次施工厚度不宜超过1.0±0.2mm。

厚度要求2mm以上时,应分两次完成,层间间隔时间24小时以上;第二道鳞片胶泥涂抹后,在初凝前应及时滚压至光滑均匀为止;底漆涂层干燥并清扫干净后才可实施鳞片涂抹施工;在混合料及涂敷过程中,要求施工面始终保持清洁无尘、无溶剂、无水污染,若有流淌、滴痕或凸起物,应打磨平整;若两区域施工时间间隔在30min以上,应特别注意两区域结合端面的施工质量,需通过斜面搭接保证端面质量;同一层面涂抹的端部界面连接,不得采用对接方式,应采用斜槎搭接方式。

鳞片树脂胶泥层涂抹完毕,应在24小时后涂刷两道与鳞片胶泥相配套的面层涂料,两次涂敷时间间隔应大于24h。

面涂可以采用刷涂、滚涂、喷涂方法施工。

一次成膜厚度以100-200μm为宜。

鳞片衬里层施工完成后,常温下正常养护时间为10天以上,在此期间不允许投入使用.养护期间避免重物对防腐蚀衬里层产生敲击等破坏。

重油催化装置高温烟道膨胀节开裂分析及改进

重油催化装置高温烟道膨胀节开裂分析及改进

3 . 高温 烟道 柔性 布局 优化 把 该装 置 的高温 烟 道 的维立体 z型 布置 ,在 垂直 管 道 中部 设置 固定承 重 支架 ,分 为 以三旋 出 口和 烟 机入 口
为支点的两个 “ L ” 型 平面 管 系 ,各 设 1组 3个 单 式 铰 链 型膨胀 节 ,来 吸取管 系 的整体 位移 ,具体如 图 3所示 。
三 、 改 进 措 施
通 过 对 该 金 属 波 纹 管 原 样 品 金相 分 析 研 究 观 察 , 它 的 组 织 是 奥 氏 体 +微 量 碳 化 物 , 晶 粒 直 径 平 均 为 1 5 0 I . L m,晶 粒度 3 级 ,说 明膨 胀节 原材 料是 退火 态 固溶
板 材 ,检 验项 目全部 符合 标准 要求 。 对 该波 纹管 开 裂处 的样 品金 相 分析 研究 ,组 织是 奥 氏体 +微 量碳 化 物 ,平均 晶粒 直 径和 晶粒 度 与原 母材 样 品相似 ,这证 实 了波纹管 的金 相组织 无较 大变化 。
膨胀节
固 定 支 架
弹 簧 吊 架
图 2 开裂的波纹管 中的微观裂纹金相照片 6 . 裂纹 在金相 组织 中 的走 向
导 向 支 架

从膨 胀 节 的失效 波 纹管 断 口部 位取 样 ,光学 显微 镜 通 过观 察 对 比 ,把 它 的断 面进 行抛 光 取样 ,发 现 断 口表 面 的裂 纹 ,该裂 纹深 度 有 2~3个 的晶粒 大 小 ,抛 光试 样经 王水 腐 蚀后 ,再 到 显微 镜 下分 析观 察 ,发现 裂 纹形 状成 网状外 貌 ,以沿晶 裂纹 为主 ,也 存在 少量穿 晶裂 纹 。 图 3 高温烟气管道各支点分布图 通过 C AE S AR I I 软 件 建 模 ,从 应 力校 核 和 管 道 软

简述CFB锅炉高过吊屏顶部膨胀节优化改造方式

简述CFB锅炉高过吊屏顶部膨胀节优化改造方式

简述 CFB 锅炉高过吊屏顶部膨胀节优化改造方式【摘要】本文针对350MW级超临界循环流化床锅炉易出现的高过、高再吊屏顶部膨胀节内鳍片焊止处,频繁出现裂纹,而金属膨胀节不便于经常拆装检修带来的问题,进行分析探讨,并提出对该金属膨胀节装置进行改造的实施方案,经现场实际应用,取得了较好的效果。

【关键词】循环流化床锅炉、膨胀节、高过、裂纹、吊屏某公司循环流化床锅炉高温过热器、高温再热器炉内吊屏均为TP347材质,受热面管与管之间用鳍片焊接,鳍片焊止处位于吊屏出顶棚水冷壁的膨胀节内,运行期间多次发现鳍片焊止处受热面出现裂纹,且数量较多,威胁锅炉安全稳定运行。

虽按照锅炉厂提供方案采取措施,但仍需要定期对该处进行PT检测,发现裂纹及时处理。

因该处膨胀节设计为金属膨胀节,不利于经常拆装,影响膨胀节使用效果。

为此,该公司采取了一些列措施,处理鳍片处裂纹及金属膨胀节技术改造问题。

1.高过顶部鳍片焊止处裂纹处理方案该公司两台锅炉高过、高再材质均是SA-213TP347H不锈钢无缝钢管,管径分别是Ø63.5*12和Ø76*6。

该材质具有很多优点,非常适合在亚临界、超临界压力参数的大型发电锅炉上。

但由于其存在奥氏体钢所具有的缺点,当管屏因温度差等产生的应力时,则会在在其薄弱处(管屏鳍片焊接收口处或焊口处)产生裂纹。

1、对所有产生裂纹的管子全部更换。

2、在所有高过、高再顶部鳍片向下做10cm止裂缝,端点打磨圆滑。

1.膨胀节改造方案1、切除原金属膨胀节的波纹,打磨光滑。

由于上部受热面小管是P91材质焊接后需要进行热处理,施工难度较大;而下部为锅炉顶棚穿墙管的密封盒,为了避免切割造成密封损坏。

因此保留其金属膨胀节上、下保护套管,同时可较好的对受热面小管排进行有效高温隔热。

2、对受热面小管排保温处理。

50mm厚硅酸铝棉毯内、外层错口包裹,以保证对受热面小管排的有效隔热,最外层用铁丝网包裹保护保温层规整性。

膨胀节下部套筒增加迷宫式密封密封处理,大大降低热烟气、粉尘外溢,以保护非金属膨胀节蒙皮。

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玻璃窑炉高温烟道膨胀节在线改造作者:曹世兰来源:《中国新技术新产品》2016年第11期摘要:科立视材料科技有限公司玻璃窑炉高温烟道膨胀节在2013年5月投入使用至2014年11月,发现膨胀节已经完全腐蚀,经过对膨胀节损坏原因、设计要求及膨胀节的作用分析,采取了同钢烟道同材质同壁厚直管段在线更换措施,运行到2016年3月还保持完好,避免定期在线更换膨胀节影响炉压波动,从而造成对生产影响,取得预期效果。

关键词:玻璃窑炉;高温烟道膨胀节;在线改造中图分类号:TQ171 文献标识码:A1 高温烟道膨胀节损坏基本情况该膨胀节于2013年3月安装,5月投入运行,经过18个月的运行,已经完全腐蚀,烟道变形严重,影响烟道的安全平稳运行,如图1所示。

2 膨胀节的设计参数该膨胀节设计压力0.2MPa,介质温度为800℃,波数6、层数1、波纹管厚度1mm、直径450mm、长度450mm、法兰厚度10mm,波纹管及法兰材质均为SUS316L不锈钢,轴向最大补偿量70mm,刚度100N/mm。

3 膨胀节腐蚀原因分析该膨胀节使用场合(如图2所示)为玻璃窑炉高温烟气,烟气温度设计为800℃,由于现场调节的不可避免时而达到850℃,烟气含有NOx、NaO等酸碱性腐蚀性物质,在高温下容易对钢烟道及膨胀节腐蚀。

由于该膨胀节靠近窑炉出口,后段长度2.63m,升温800℃膨胀量约40mm,如波纹管厚度加厚,寿命可以延长,但在膨胀节长度有限情况下,膨胀节的刚度将提高,膨胀时对窑炉出口处的砖面形成很大的反作用力,可能破坏出口处的砖结构,引起倒塌,膨胀节波纹管厚度通过测算最佳选择取1mm。

以上各不利因素不可避免,如本次还使用膨胀节进行更换,后期只能定期被动对膨胀节实施更换作业,影响生产的稳定性。

4 膨胀节腐蚀损坏改进措施4.1 膨胀节更换难度分析由于窑炉运行后无法停机,高温烟气无法停止,必须在线更换,这给定期更换膨胀节增加很大难度,表现为以下几点:(1)拆除难度如图2所示:膨胀节波纹管已经完全腐蚀,法兰及螺栓虽没有完全腐蚀,但在高温环境下已无法拆除,只能在高温下实施危险切割作业。

(2)安装难度切割原法兰后,必须制作新法兰且在线焊接,由于管道温度采取降温措施后预计还达650℃,在这种环境下严重影响焊接质量,焊接时间。

(3)影响生产时间以8人(2班作业,每班4人,高温环境交替作业)测算:拆除原管道保温棉,切割法兰、安装法兰、安装保温需10h,影响窑炉正常运行达12h,破坏原来生产线的各工艺参数,影响生产时间将达24h(工艺参数的恢复稳定等需很长时间)4.2 膨胀节替代品的设计分析膨胀节损坏后,若还用新膨胀节更换,寿命还是小于烟道寿命,在钢烟道寿命前还需更换,且更换难度逐步加大、影响生产时间加长,故拟取消膨胀节,直接用和烟道同材质、同壁厚的316L不锈钢直管段替代,靠窑炉一端和原管件焊接,一端预留伸缩缝并安装支架,这样寿命就有条件达到烟道的寿命,再不会出现因更换膨胀节而影响生产的事情,下面就可行性进行分析。

(1)该膨胀节的作用(a)补偿钢烟道温度变化(从常温到800℃)的轴向热膨胀量,且补偿轴向力小于一定值,避免对窑炉砖结构产生破坏。

(b)避免烟气外泄或漏风。

(2)膨胀量计算膨胀量δ=材料热膨胀系数×长度×温度变化值该膨胀节后段316L钢烟道长度为2.63m,使用温度800℃,升温前温度设为20℃,316L 不锈钢在800℃时线膨胀系数取19×10-6/℃,膨胀量δ=19×10-6× 2630× 780≈39mm。

现场情况:由于钢烟道已运行在800℃情况下在线更换膨胀节,更换时由于该段烟气为负压,拆除时会有外气吸入,后段温度经预估将降低到650℃,故更换安装保温后温度只提高150℃,这个时候的安装膨胀量δ=19×10-6×2630×150≈7.5mm。

(3)烟道通气量计算分析烟道抽烟风机的运行频率:更换时运行频率为32Hz,最大可达50Hz,功率为37kW,烟道抽烟风机的抽烟量:50Hz时3.5Nm3/s,在32Hz时抽气量可近似取为:2.24Nm3/h。

(a)预留膨胀缝的必要性及对烟道抽烟风机运行及炉压的影响:考虑到极限情况,窑炉烟道烟气冷却风机损坏时,窑炉排气温度可达1000℃,这个时候为保证(由于没有膨胀节补偿)增加的膨胀量对窑炉砖结构造成反作用力而破坏,故须预留膨胀缝且膨胀缝预留量要大于从800℃~1000℃情况下的新增膨胀量。

预留膨胀缝δ=19×10-6×(2630+374)×(1000-800)=11.4mm(374来源见后)预留膨胀缝的通气面积A1=π×D× δ=3.14×450×11.4= 16108mm2烟道通气面积A=π×D2/4=3.14× 4502/4≈158961mm2预留膨胀缝通气面积占烟道通气面积比为A1/A×100%≈10%,若没有加保温棉阻止漏气(经测试该段烟气压力约为-10Pa)风机频率将会提高10%达35.2Hz(风机运行频率和抽风量线性近似计算),在未加保温棉裸露情况下,预留膨胀缝影响抽烟量问题可以接受,不会影响炉压。

(b)保温棉的通气能力测试(部分数据模拟现场)如图3所示,压力表量程为0~60Pa,气体温度21℃,管道及气管接头体积V0约为286132mm3,保温棉(ISOWOOL1000)尺寸为100mm×100mm×50mm,以厚度方向堵住(压紧力约为2kg)内孔Φ27的钢管,检查其它无漏气情况下,进过10次简易测试,压力表值从30Pa减到10Pa用时1.5s,根据理想气体动态方程P0V0/T0=P1V1/T1.,设P0为101325+30(Pa),V0为286132mm3,T0、T1均为273+21(k),P1为101325+10(Pa),则V1=286188mm3,漏气量V漏=V1-V0=286188-286132=56mm3。

则堵口处单位漏气量V单=56/(堵口面积572.3×时间1.5)=0.065mm3/mm2×s= 0.06Nmm3/mm2×s。

结论:每平方毫米孔洞在20Pa气压2kg压紧力下每秒通过ISOWOOL1000尺寸100mm×100mm×50mm保温棉流量为0.06Nmm3。

(c)加保温棉后预留膨胀缝对烟道通气的最终影响预留膨胀缝的面积为A1=16108mm2,按测试条件加保温棉后通气量为0.06×16108=966mm3,由于现场保温棉加2层(模拟测试1层),现场压差10Pa(模拟测试20Pa),故现场预留膨胀缝加保温棉后漏气量将会小于966mm3,而烟道抽烟风机频率每变化1Hz的抽风量为70000mm3/s,对烟道抽烟风机的频率影响甚微,可忽略不计,因此预留膨胀缝加ISOWOOL1000保温棉防止漏风方案可行。

4.3 膨胀节替代品——直管段的设计(1)直管段的长度确定由于烟道上原膨胀节长度为450mm,扣除没有腐蚀的法兰20mm,烟道800℃情况下膨胀量39mm,实际原膨胀节拆除后空段长度为:450-20-39=391mm,设直管段的长度为L,则:直管段长度L+直管段长度L800℃情况下的膨胀量=391-预留膨胀缝L+19×10-6×L×780=391-19× 10-6×(2630+L)×(1000-800)L≈374mm实际设计时,考虑到原膨胀节法兰螺栓腐蚀不严重,为安装方便必须查找原膨胀节图纸,预留法兰螺栓突起部分40mm,实际设计时长度应为2段组成,主段长度L主=391-40=351mm,辅段长度L辅=374-351+现场焊接重合长度27=50mm(2)直管段的外径确定考虑到原烟道直径为450mm,可以取直径450mm。

(3)直管段材料及厚度的确定为保证同原烟道的寿命相同,材料选择为316L不锈钢,厚度为5mm。

(4)直管段支架确定由于膨胀节损坏后,靠近窑炉砖结构端变形段(方孔变圆孔)只靠塞进窑炉砖结构连接部支撑,长期可能导致砖结构变形,为安全起见,直管段一端和原变形段焊接,在直管段下部安装隔热可调整支撑架。

(5)设计图(如图4所示)。

4.4 现场安装情况(如图5所示)5 用直管段替代膨胀节在线施工注意事项5.1 在拆除工作前,协调生产部门,认真研究施工方案及施工过程可能存在的问题,做好必要的预防措施和事前准备,如生产工艺参数调整,人员安全防护、防火措施等。

5.2 拆除时缓慢进行,注意人员烫伤、窑炉炉压变化、烟道抽风风机的运行情况,确认无问题后,方可继续施工。

5.3 安装时直管段逐步推进,到位时调整角度、高度达要求后,先和窑炉端的变形段焊接加固。

5.4 待直管段升温稳定后,测量直管段及后段的温度,计算升温到800℃时产生的膨胀量,加上预留膨胀缝,调整直管段的辅段位置并焊接。

5.5 安装保温棉,注意预留膨胀缝处不能塞进保温棉,保温棉固定后,再装保温棉的外层。

5.6 观察烟道抽风风机的运行频率、炉压变化情况、直管段支架的温度,待稳定且达要求后,方可整理工具收工。

5.7 做好施工总结结语本次改造通过对膨胀节损坏原因、设计要求及膨胀节的作用分析,采取了同钢烟道同材质同壁厚直管段在线更换措施,从2014年12月改造完成后运行到2016年3月共27个月一直保持完好,避免定期在线更换膨胀节影响炉压波动,从而造成对生产影响,取得预期效果。

参考文献[1]张可伟.催化装置高温烟道膨胀节开裂分析及改进[J].炼油技术与工程,2014,44(6):30-33.。

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