试运行工作总结报告

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试运行工作总结报告

篇一:试运行报告

xxxx自助服务一体机项目试运行报告

xxxx 自助服务一体机项目自XX 年2 月签定合同并开

始施工, XX年 1 月基本完成常熟市 334 个村社安装调试。到目前为止,已经试运行了近 4 个月,从这段时间的运行状态

和抽检情况来看,除特殊原因造成个别村社络异常外(导致

络异常的原因是由于客户自行更换络或修改配置,故障已消除),一体机的各项功能使用正常,经过试运行期间对各村

社的自助服务一体机的运行情况,符合项目的各项需求,性

能指标满足性能规定。

通过这段时间的试运行,我们认为xxxx 公司生产的自

助服务一体机设计先进,质量可靠,安全性、稳定性、先进

性、可拓展性都能满足 xxxx 自助服务一体机项目招投标书

和合同的要求及实际的需要。从试运行的情况来看,设备整体上满足终端查询的日常业务操作要求和cccc 的管理督导要求。系统业务模块已在进一步扩充完善,系统运行也日

趋稳定,可以进入系统正式运行阶段。

负责人:日期:

篇二:试运行总结报告样板a

连铸系统试运行总结

一、工程概况

连铸系统 XX年 11 月 26 日竣工完成,验收合格后,我

公司编制了连铸系统试运行方案,从XX年 11 月 26 日至 XX 年1 月 16 日进行试车运行。

试运行方案遵循先单车试运、联动试车、模拟试车的原

则。

二、试运行所具备的条件

在进行连铸机试车之前, 我车间已做好下列准备工作:

所有设备应精确安装就位、对中,连铸机的倒锥度、开

口度、弧度“三度”合格。单体设备上的运动部件应事先经

过手动盘车检查,同时要求润滑状况良好 , 所有设备上设有油

杯 ( 嘴) 的润滑点必须按要求加入足够量的润滑脂;集中润滑各

点必须打开接头将污油排出后再接好管路继续供油脂。

各种能源介质系统应按相应的安装规范进行管路吹扫、

清洗和试压,达到设计和安装要求。

所有的仪表和电控 (PLC) 以及动力电源线分别经自动

化各专业校线。

生产现场必须清除一切对试车操作有害的障碍物及施

工中遗留下的杂物。

务必做好安全及消防准备工作。

人力配备

为使试车尽快向正常的试生产阶段“转移” ,加快整个工程的建设

进度,在试车阶段,炼钢作业区必须提供以下人员配合

调试工作:

一组操作人员;

一组检修人员( 要考虑和中冶连铸的调试人员一起加班)有些专业如机械、电控、液压、仪表、计算机等专业人

员应参与了设备安装的全过程。

人数在调试之前确定。

公辅设施和电源

在调试期间必须准备好所有必要的公辅设施。

强调必须注意的两个问题:

(1)只有主机上所有润滑点和减速机加入了润滑脂和

润滑油,才能校验电动机的旋转方向。

(2)各种能源介质管线施工到主机旁,不能直接与主机

连接,只有清洗达标后,才能与主机接口连接。

在一系列的准备工作准备就绪后,已达到试运行所具备

的条件。

三、试运行过程概述

XX年 11 月 26 日至 XX年 1 月 10 日魏连福、戴宗刚、黄兴龙、王亚宾、李怀德等人员逐一对连铸系统的各设备设施

进行单车试运。单车试运行过程:传动调试( 马达控制中心 , VVVF和 VC)

旋转调试 ( 联轴器脱开、联轴器接合)

基础自动化单项功能调试( 硬件 , PLC)

设备的单机功能调试(空载和带负荷)

试运行过程中发现了若干问题,并采取相应措施进行调整,最终全部

设备设施调试合格,(单车试运行过程中发现的问题及解决措施见附表)单车试运行成功。

XX年 1 月 10 日至 XX年 1 月 16 日对连铸系统进行联动试车。联动试车运行过程:a)公辅系统

操作模式的调试

液压系统的自动化调试

润滑系统的自动化调试

水系统的自动化调试

b)浇铸平台区域

钢包回转台操作的自动化调试

中间罐车操作的自动化调试

中间罐烘烤器操作的自动化调试

c)结晶器区域

结晶器振动装置的自动化调试

d)铸流导向系统

引锭链跟踪的调试

扇形段压下辊的自动化调试扇

形段传动装置的自动化调试

e)辊道区域

引锭链跟踪的联动调试,包括脱引锭装置、引锭链存放

装置的自动化调试

切前辊道和切割下辊道在送引锭和浇注模式下的调试

切割下辊道在切割过程中前后窜动的调试

火焰切割机与测量辊的联动调试

去毛刺机、辊道的联动调试

横移台车、辊道的联动调试

上述设备的联锁调试

对中装置与引锭链存放辊道的联锁调试

f)铸流导向设备、输出区域和喷淋冷却系统的组合

插入引锭杆,检查跟踪点

拉回引锭杆,检查跟踪点

四、试运行总结

至XX年 1 月 17 日产出成品,产品经技术部检测符合(国家或企业)标准。

联动试车过程中出现了若干问题,并采取了相应的解决

措施(见附表)联动试车从XX年 2 月 1 日生产开始稳定,产品质量符合(国家或企业)标准要求。

XX年 2 月 2 日我车间又对设备做了为期 5 天的跟踪检查、记录和维护,巩固了生产的稳定性,产品质量符合(国家或

企业)标准要求。日产量已达到5000t 以上。

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