500kv变压器色谱异常故障的原因分析及处理
某500kV主变压器故障的分析及处理

ma e t r u h i p l u r n e h d, d s h r e o cl g a me s e n , u ta o i o ii n n d h o g m us c re tm t o e i a g s i o r m a u me t c l r lr s n c p sto i g, o l c r m a o r p c i h o t g a hi ts , e c e t t ., a d i wa o cu e h tt e e e itd a c d s h r e i h r n f r r The p o l m s s c e su l tl d n t s c n l d d t a h r x e r i a g n t e t a s o me . c r b e wa u c sf l s t ye e a t rr p ii g t e t a s o me n t e f c o y fe e a r h r n f r r i h a t r . n
Ke r s t a so me ; i s lto a l ;e a i e a d r par y w0 d : r n f r r n u a i n f u t x m n n e i
变压器油色谱数据异常分析及处理

变压器油色谱数据异常分析及处理1.前言变压器是变电站中最重要的电气设备之一,其安全稳定运行直接影响了变电站的运行及用户用电的可靠性。
绝缘油作为变压器的“血液”,它的性能指标能够直接反映出变压器的设备状态。
变压器油色谱试验作为变压器一项重要检测项目,能够在不停电的状态下对设备进行取样分析,及时发现设备故障隐患。
本文通过巡检发现一起110kV主变油色谱数据异常情况,采用特征气体法及三比值法[1]进行异常数据分析,查找并排除了设备故障,保证了电网的安全稳定运行。
2.背景2022年3月8日上午,对110kV某变电站2台主变进行主变取油工作,经油色谱试验分析发现2号主变油色谱数据异常,其中氢气,乙炔,总烃含量均超过Q/GDW1168-2013《输变电设备状态检修试验规程》[2]注意值要求。
3月8日下午,再次取样进行复试,发现试验数据仍不满足规程要求。
两次试验数据如下。
可以看出,2号主变两次取样试验数据氢气、乙炔、总烃含量均超过规程注意值要求。
1.异常数据分析3.1历年试验数据对比。
根据规程要求,110kV主变压器油色谱试验周期为一年,该站2号主变2021年、2020年试验数据如下。
可以看出2020年、2021年检测数据均满足试验规程要求。
现对异常试验数据进行分析。
3.2异常数据分析(1)特征气体法。
变压器绝缘介质包括绝缘油及绝缘纸。
绝缘油主要由碳氢化合物组成,而绝缘纸的主要成分是纤维素。
正常运行时,在电和热的作用下,会逐渐老化和分解,产生少量的氢气和低分子烃类气体以及CO和CO2等气体。
特征气体就是指对判断充油电气设备内部故障有价值的气体,即H2、CH4、C2H6、C2H4、C2H2、CO和CO2。
当设备发生故障时,除生成一定量的特征气体外,还可能生成碳的固体颗粒及碳氢聚合物。
以3月8日下午检测异常数据进行分析,主要特征气体为CH4、C2H4,次要特征气体为H2、C2H6,根据DL/T722-2014《变压器油中溶解气体分析和判断导则》[3]特征气体判断方法,属于油过热故障,且由于C2H4含量较为明显,认为故障点温度较高。
电厂变压器油色谱异常的分析及处理措施

电厂变压器油色谱异常的分析及处理措施摘要:变压器是电厂的主要电气设备,其主要作用是:电压变换、电流变换、阻抗变换、如果将电压升高,那么能够有效的减少电压的损耗,是电力传输的重要环节,在电厂中发挥着重要的作用。
随着技术的发展,电厂变压器的检修是主要任务之一,通过分析变压器油色谱图的变化来实现快速、准确地诊断和维护,可以有效地降低维护成本,极大地改善电厂的安全和稳定性。
基于此,本文对电厂变压器油色谱异常进行了分析,并提出了相应的处理措施,以供借鉴。
关键词:变压器油;色谱分析;故障;变压器检修0引言当前,电力需求的增长是当今社会面临的一个重大挑战,而发电厂也承担着巨大的供电压力。
为了迅速应对这一挑战,发电厂应当加强科技创新,改进发电技术,提升管理水平,以满足人民的用电需求。
在发电厂的日常运行中,仪器故障是司空见惯的事情,但是,如果频繁发生故障,将会严重影响电力供应的正常运行。
变压器在发电厂的运行中扮演着至关重要的角色,因此,加强对它的维护和管理,是确保发电能够顺利进行的关键。
当变压器发生故障时,其主要原因是油色谱出现异常。
因此,操作人员应尽快确定问题所在,并采取有效措施来解决,以确保变压器能够及时运行,不影响发电厂的正常供电。
1变压器油色谱概念通过使用色谱分析仪,能够准确地测定变压器油中的7种气体的组分含量,从而确认变压器的正常运行。
这种仪器的最低检测浓度为0.1ppm,因此,它在确认变压器的安全性和可靠性方面发挥着至关重要的作用。
此外,通过使用油色谱分析仪,电气设备制造厂商可以实现对产品的实时监测,并且拥有高精度、稳定可靠的温度控制系统,从而保证产品质量[1]。
2电厂变压器油色谱出现异常的原因变压器的油色谱异常有很多原因,包括但不限于:设备的制造工艺不当,例如螺栓没有按照标准拧紧、铁芯部件没有进行正确的处理;支撑杆长时间暴露在外界环境中,使得局部温度升高,最终导致碳化的出现;潜油泵出现严重故障,导致局部电路短路等问题。
一起500kV变压器油色谱数据异常的分析

关 键 词 :主 变 ;试 运 行 ;溶 解 气 体 ;产 气 速 率 ;高 温 过 热
中 图分 类 号 : M4 7 T 0 文献 标 志 码 : B 文 章 编 号 :1 0 —1 8 (0 0 0 — 0 5 0 0 7 8 12 1 )8 0 1— 3
出现 异 常 .经 过 分 析 后 判 断设 备 内 部 发 生 过 热 故 障 ,在 试 运行 期 间 及 时 退 出运 行 ,进 行 缺 陷 分 析 和 故 障 点 的查 找 ,最 终 找 到 了故 障 点 ,避 免 了变 压 器 故 障 的进 一 步发 展 和 事 故 的 发 生 ,为 今 后 新 设 备 投 运
trt l t d a lfo ti1r n s h ti p e e t r e i g o r n fr rf u ta d a c d ns a d p o e i y wi r wa rm ra u o ta t r v n s wo s n n fta so me a l n c ie t n r — me h rd se p re c sfrtc n c ls pevso fn w q i me to e ain i uu e i e x e n e o e h ia u r iin o e e u p n p r t n f tr . i o Ke r s y wo d :man ta so e ;t a u i r n f r r r lr n;ds ov d g s;g sg n rto ae;hih tmp r t r v r e tn m i is l e a a e e ain r t g e e au e o eh ai g
7月 1 日上 午 .带负 荷 试运 行 l 再 次 取 2 1 h后
电厂变压器油色谱异常的分析及处理

电厂变压器油色谱异常的分析及处理关键词:变压器;色谱分析;故障诊断对变压器油进行色谱分析,检测变压器油中溶解气体的成分、特征气体含量、变化趋势,可以判断变压器内部是否存在故障及潜伏性故障。
油色谱分析技术的灵敏性、便利性和准确性,在变压器状态评估中发挥着关键性的作用。
1变压器油色谱分析技术概述通过对于变压器内部的油脂进行分析,我们发现其构成为不同分子量的碳氢化合物混合构成。
在运行的过程中由于变压器温度较高的原因,这些多分子化合物会因为高温分解成氢气和烃类气体。
这些气体普遍具有可燃性。
当变压器出现运行故障时,常常会出现发热的情况,高热量使得绝缘油产生包裹了上述气体的气泡,经过对流等运动溶于油脂中。
而这些气体的含量和形成从侧面可以反映出变压器的故障情况,因此油色谱分析技术就是通过对于绝缘油内的溶解物进行分析来判别变压器出现故障的类型和原因。
具体流程为:首先对于变压器内部气体进行脱气处理,得到绝缘油内部溶解的气体。
随后通过气相色谱仪,经由氮气等惰性载气引入色谱柱进行分析,最后检测各个气体的成分含量得到检测结果。
气相色谱仪的结构包含了:用于测量氢气和氧气的热导检测器、测量烃类的氢焰离子化检测器以及负责转化一氧化碳和二氧化碳的镍触媒转换器。
1.1变压器油色谱(GDA)在线监测系统的构成GDA系统主要是通过对于绝缘油进行取样,随后经过油气分离来取得内部气体,最后对气体进行测量后得到检测结果的方式来判断变压器故障情况。
对于最终的检测数据则通过DSP技术进行分析,通过分析后可以得到关于变压器故障的相关诊断结果,以此来实现在线监测的技术手段。
由于是在线监测系统,那么对于样本的采集和数据传输则是整个系统的核心环节,二者都能够对于最终的分析诊断结果造成直接的影响。
因此在设计在线监测系统是提高对于采集功能和传输功能的建设。
通常采集系统依赖于半导体传感器进行数据收集,传感器的材料通常为固体电解质材料。
2变压器故障诊断方法根据相关的规范我们得知,220KV及其一下的变压器规格,其绝缘油中的烃类气体总量或者氢气含量不得超出150uL/L,或者内部乙炔气体溶解量不得高于5uL/L。
500kV变电站主变套管油色谱异常分析及处理

关键词 : 主变压器套管 ; 油色谱 ; 红外检测
Ab s t r a c t :T e s t r e s u l t s o f o i l e h r o ma t o g r a m o f No . 2 P B t r a n s f o r me r i n 5 0 0 k V P i n g g u o s u b s t a t i o n s h o w t h a t t h e c o n t e n t o f e t h ne a o f p h a s e B b u s h i n g o n t h e me d i u m v o l t a g e s i d e i s o v e r l i mi t . Ac c o r d i n g t o t h e a n a l y s i s o f t e s t d a t a o f t h e b u s h i n g a n d i n f r a r e d d e t e c t i o n r e s u l t ,
压器停 电检修 , 按照广西 电网反事故措施要求 , 对该 主变压 器套管 进行 油色谱 试验 。油 色谱试 验结 果显 示, P 2 B号 主变压 器 2 2 0 k V侧 B相套 管油 中的总烃
含量达 6 7 1 . 0 L / L ,其 中 甲烷 6 3 . 9 饥 , 乙 烷 5 1 1 . 5 I 几, 乙烯 9 5 . 5 L / L, 与 另外 两相试 验数 据相 比明显 偏大 。 对 该套 管再 次进行油 色谱 试验 , 复核测 试 结果 与前 次测试 值基 本一致 。为保证设 备 的安 全 运行 , 对该套 管 缺陷情 况进行 分析 并提 出处理 建议 。 C P OWER
分析500kV变电站变电运行故障分析及处理

分析500kV变电站变电运行故障分析及处理500kV变电站是电网系统中重要的一个组成部分,它承担着输送电力、升压电压、分配电能等重要功能。
但是在运行过程中,难免会出现各种故障,如何准确快速地分析并处理变电运行故障,对于保障电网安全稳定运行具有重要意义。
本文将围绕500kV变电站变电运行故障的分析及处理进行深入探讨。
1. 电压异常500kV变电站作为电网的关键节点,电压异常可能会对电网产生重大影响。
电压异常故障可能有多种原因,如变压器内部故障、负荷突然变化、短路等。
对于电压异常故障,需要及时进行分析并处理,以减少对电网的不良影响。
2. 母线故障母线是500kV变电站的重要组成部分,承担着输送电能的重要任务。
母线故障可能会导致对电网主干的影响,甚至导致电网的瘫痪。
及时分析母线故障的原因,并采取有效措施进行处理是非常必要的。
3. 设备故障500kV变电站内的设备包括变压器、断路器、隔离开关等,任何一种设备的故障都可能对电网产生不良影响。
设备故障的分析及处理需要具有一定的专业知识和经验。
及时排查设备故障的原因,并进行维修或更换是保障电网运行的关键。
1. 现场勘察当发生500kV变电站变电运行故障时,首先需要进行现场勘察,了解故障的具体情况。
现场勘察需要综合考虑电压、电流、温度及设备状态等因素,以尽快确定故障点和故障范围。
2. 数据分析500kV变电站通常配备有监控及数据采集系统,通过分析系统采集的数据,可以更快速地定位故障发生的位置和范围。
数据分析需要结合现场勘察的结果,综合考虑各种因素,以排除假象并准确定位故障点。
3. 设备测试在确定故障点和范围后,需要对相关设备进行测试,以确定故障设备的具体情况。
设备测试需要结合设备的技术特点和故障表现,采用合适的测试方法,以快速准确地确认设备故障。
1. 设备维修或更换当确定故障设备后,需要及时进行维修或更换。
设备维修或更换需要根据设备的具体情况和故障原因,采用合适的维修方法和技术手段,以尽快恢复设备的正常运行状态。
500kV油浸式变压器典型故障的分析与处理

500kV油浸式变压器典型故障的分析与处理摘要:在大型油浸式变压器运行维护工作当中,发现运行10年内的变压器故障率会很高,主要原因为主变压器及其相关设备投运后,其质量缺陷在10年内会逐步暴露出来。
在发生的故障当中,因套管劣化或损坏的原因而导致的故障占比较高。
红外测温成像技术具有非接触式测量、不受电磁干扰、测量精度高等优点,对能够通过温度反映出来的缺陷具有较高的检测能力,目前被广泛应用于现场维护检测中,逐渐成为开展状态检测的重要手段。
关键词:油浸式变压器;红外测温;套管末屏;故障分析引言电力是国民生产生活最重要的能源。
作为电力系统中的主要设备,大型电力变压器普遍采用油浸式、强迫油循环冷却或自然风冷。
不同制造厂家的产品型式基本相同,结构较为简单。
按照DL/T573-2010《电力变压器检修导则》规定,变压器大修周期一般都在10a以上[1]。
1油枕胶囊频繁破损造成绝缘油含气量快速升高大型油浸式变压器,按工艺要求投运前需进行严格的干燥、绝缘油真空过滤和热油循环,油中含气量普遍控制在0.5%以下。
变压器投入运行后,高电压场强环境会使绝缘油分解,产生的气体溶解在绝缘油中,使绝缘油含气量升高。
在不发生故障、本体各处密封良好的情况下,含气量升高速度是极为缓慢的,呈现长期缓慢升高趋势。
而油中含气量快速升高,通常都是由于外部空气直接进入导致,表现为溶解气体组分中O2、N2含量较高[2]。
变压器内高电场强度环境,极易使溶解于绝缘油中的气体析出,逐步形成气泡,附着在绝缘表面,使局部绝缘强度下降,加速变压器绝缘材料的老化速度,缩短主变压器的使用寿命,甚至造成主绝缘击穿。
国际大电网会议(CIGRE)以及GB/T7595-2008《运行中变压器油质量》均要求,500kV变压器运行中绝缘油含气量应不大于3%。
变压器本体密封缺陷,通常表现为缺陷处渗漏油。
一般通过全面的外观检查,可以较为明显的发现,并及时处理。
但对于安装在油枕内部的胶囊破损,只能进行停电检查,设备停运时间较长,严重影响设备利用率,对供电安全及供电可靠性有一定影响[3]。
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500kv变压器色谱异常故障的原因分析及处理
【摘要】电网的运作围绕着变压器来运行,一台变压器的稳定与否对电网的日常运行有着重大的影响。
本文通过分析一台500KV变压器的故障调查案例,来分析变压器的色谱异常、故障的原因和故障诊断方法。
【关键词】变压器;色谱异常;电网运行;故障
盛夏季节,我们在对一台500KV电网的主变压器进行例行监测时发现,变压器的A相总烃已经超出了注意值,B相也有总烃数据有大幅上升的趋势。
夏季,用电量已经达到高峰阶段,电网的总变压器正经受严峻考验,高温正严重威胁着电网的正常运转。
为了应对这种情况,电力公司立刻启动了应急预案,组织有关部门对电网变压器进行抢修,力保市民夏季正常用电。
1 故障的初步分析
1.1 故障情况
这台500KV变压器A、B相总烃数,电力公司上月峰值存档分别为145μL/L、125μL/L。
电力公司的维修人员在对这台500KV电网的主变压器进行日常色谱分析时,发现A相和B相的总烃数据比起上个月有了明显地增长,A相的总烃数据达到了184μL/L,明显超过标准值150μL/L,而B相的数据也达到了148μL/L,比起上个月也有了明显上升,且A相和B相的产气速率都超过了警戒值。
1.2 主变压器故障分析
(1)与去年比较
电网主变压器的A相B相的总烃数据曾经在去年盛夏期间发生过一次突然上升的情况,虽然已经引起了维护人员的注意,但因为A相和B相的总烃数据未超出警戒值,维护人员没有对变压器采取紧急措施。
在经过一段时间地观察后,油样色谱渐渐趋于稳定。
(2)与5月比较
6月下旬和5月下旬比较,变压器A相B相总烃数值明显处于上升趋势,对A相和B相中溶解气体进行分析,甲烷、乙烯和乙烷均有明显增长,一氧化碳和二氧化碳产气速率已超过警戒值,这些现象说明主变压器已经有明显的过热现象,主变压器虽然没有出现放电现象,但变压器绝缘部位可能已经因为高温而被烧毁。
这段时间内正值盛夏,主变压器的负荷以达到高峰值,如果电力公司不采取紧急措施,电网将有瘫痪的危险。
(3)A相B相色谱数据比较
维护人员通过进行A相和B相的总烃数据的比较可以发现,A相和B相总烃值均已异常;分析A相的色谱数据时可以发现,其温度已达到了700℃的高温,已经明显超过警戒值温度。
B相的温度虽然没有超过警戒值,但产生溶解气体的速率异常。
从色谱数据上来分析,变压器已经存在过热故障现象。
1.3 处理方法
根据A相和B相的色谱实验分析,总烃数据的异常和变压器负荷过大有一定的联系,总变压器的异常现象符合过热故障的基本特征,所以在总变压器进行维护修复之前,不应再增加主变压器的工作负荷,应该通过局部限电等方式,将主变压器的工作符合维持在一个较低水平。
在维护人员对故障情况进行分析的时候,根据500kv电网2号主变压器的故障现象,和国内其他同类型产品进行比较的时候发现,可能是因为变压器套管和变压器连接处的接触不良而导致总烃值突然上升。
因为故障已经严重影响到了电网的正常运行,电力公司电网维护专家认为4号主变压器进行故障排除时需进行电气试验。
2 故障的诊断
2.1 电流实验
维修人员对500kv电网4号主变压器进行铁芯、夹件对地的电流试验,对铁芯多点接地这一现象进行排查。
经过维修人员实验后,三相的数据值均在警戒值范围之内,因而可以排除此类现象。
2.2 停电实验
电力公司维护人员对500kv电网4号主变压器进行停电试验,试验方式包括直流电阻、绝缘电阻、变压器套管同绕组等,实验结果显示B相高压电流电阻比A相和C相超出了3%~4%。
根据变压器出厂时和前几次维护的历史实验数据和本次测试的实验数据分析,C相的电流基本保持稳定,与C相相比,A相和B相的电流数据极不稳定,而B相的数据波动最大,结合色谱数据进行分析,电流电阻数据超标与变压器负荷温度过高有着一定的联系,需要对设备进行钻芯检查。
2.3 钻芯检查
(1)电阻测试
维护人员分别对A相B相的分接部位进行直流电的电阻测试,分别检查了检查A相和B相高压套管和变压器之间的连接部分,排除了套管连接部分对电
阻的影响,而B相额度高压引线的串联部位有着很大的电阻。
(2)高压串联测试
维护人员分别对A相和B相进行高压串联,A相的上半部串联绕组的电压比下半部串联组低0.5%~1%,而B相的上半部串联组的电压比下半部低4%~6%,证明了B相的串联绕组存在着缺陷。
(3)B相串联绕组的检查
维护人员对B相的串联绕组的高压引线部位进行详细地检查,没有找到异常情况。
维护人员将B相的高压串联绕组的导线分开,测试每一根导线的电阻,结果显示在绕组的10根导线中,有9根导线的电阻没有偏差,有1根导线的电阻比其他导线高了50%,测量值极不稳定,这证明了这根导线在绕组内某个位置或多个位置存在接触不良的现象。
2.4 结论
通过对500kv电网4号主变压器的A相B相的串联绕组内的导线进行电阻测试发现,因为高压绕组内导线虚焊,从而导致两相直流电阻的偏大。
经过电力公司专家的判断,将B相返回到原制造厂进行解体,彻底修复高压串联绕组的缺陷。
3 结束语
本次变压器色谱异常故障事例从故障情况、色谱比较、电流实验几个方面进行分析,本次事例证明了运行部门需要加强对主变压器进行监视,尤其是当夏季用电用电高峰来临时,应当定期对变压器的每个部位进行抽样分析,如电缆、导线等,以避免类似的故障再次发生。
参考文献:
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