发电机漏氢大查找分析报告

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发电机漏氢故障分析与处理

发电机漏氢故障分析与处理

发电机漏氢故障分析与处理
故障现象:发电机漏氢量量大,一天需补氢21m3/d,
原因分析:机组正常运行补氢量应小于14 m3/d,补氢量大应是氢气系统有漏点,存在漏点的地方主要是
1)、管道、阀门法兰接合面。

2)、阀门盘根压兰处。

3)、管道丝扣接口处
4)、密封油排油风机排气口处
5)、氢管道排污阀未关严
处理方法:将所有的法兰、丝扣接口处先用测氢仪测量是否有漏氢,然后用肥皂水喷到法兰合接口处,观察是否有气泡产生就可确认是否漏氢。

然后将法兰或接口进行紧固或用胶粘。

将系统管道漏点处理完后,最后确认排油风机排气口处也泄漏。

说明发电机轴瓦处漏氢只能在机组小修时将发电机轴瓦进行调整。

防范措施:
1)、打开氢管道排污门后应及时关闭,并确认关闭牢固。

2)、大小修应对所有的接头和法兰及盘根泄漏处进行彻底处理。

发电机漏氢查找分析与处理

发电机漏氢查找分析与处理

DOI:10.19392/ki.1671-7341.201814160发电机漏氢查找分析与处理刘㊀辉徐矿集团新疆阿克苏热电有限公司㊀新疆阿克苏㊀834000摘㊀要:#1发电机漏氢量偏大,主要漏点是发电机励端端盖密封胶条老化导致密封不严漏氢,经停机置换氢气并更换胶条后,漏氢量达到优良等级,成功消除发电机漏氢重大安全隐患㊂关键词:氢冷发电机;漏氢;原因分析;处理㊀㊀发电机投运后漏氢量一直偏大,存在重大安全隐患,严重影响机组安全运行,而氢冷发电机组漏氢部位的查找是很繁琐的工作,经过反复细致查找和长期跟踪记录分析,最终找出漏氢的根源和途径并成功处理消除了重大漏点,以下是对我厂#1发电机氢气系统漏氢的查找㊁分析与处理㊂1#1发电机概述发电机由东方电机集团东方电机有限公司制造,发电机为两极㊁三相同步交流发电机,采用水㊁氢㊁氢冷却方式,定子绕组为直接水内冷,定㊁转子铁芯及转子绕组为氢气冷却㊂密封油系统采用双流环式密封瓦㊂发电机型号:QFSN-200-2,额定有功功率:200MW,定子电流:8625A,功率因数:0.85(滞后),额定转速3000r /min,额定氢压:0.3MPa,定子冷却水压力:0.1-0.2MPa㊂2#1发电机漏氢情况#1机组自2011年10月投运以来,#1发电机漏氢量一直偏大,漏氢量一直维持在10m3/d 左右(最初原因为密封油箱回氢管道回氢不畅,密封油箱内积聚的氢气外排,且投运前期#1发电机内氢气压力维持在0.3MPa,之后发电机内氢压维持在0.20-0.25MPa)㊂2014年08月#1发电机漏氢量为8m 3/d,2015年6月#1发电机漏氢量为7-8m 3/d,2015年7-8月#1机组进行大修,解决了密封油箱回氢管道回氢不畅问题,但正常运行后#1发电机漏氢量增大为12.45m 3/d(#2发电机漏氢量约1.8m 3/d)㊂发电机制造厂家合格标准要求:每天漏氢量ɤ10m 3/d㊂3#1发电机漏氢查找方法及过程2016年2-4月,公司三次组织人员用便携式漏氢检测仪(上海兆度电子有限公司SAF600)和肥皂水对#1发电机漏氢点进行查找[1]㊂(1)外部漏点查找:包括发电机外部端盖㊁发电机人孔㊁二次测量引出线端口㊁外部附属系统的氢管路阀门及表计㊁氢油差压调节系统㊁氢油分离器㊁氢器干燥装置㊁氢湿度监测装置㊁绝缘过热检测装置㊁氢气汇流排㊁氢气就地纯度仪等㊂①氢气干燥器A㊁B 塔再生装置顶部接线盒漏氢,隔离系统,置换氢气后处理;②氢气干燥器底部自动疏水器漏氢,隔离系统,更换后漏点消除;③零米氢气汇流排上配气管底部取样门内漏,置换氢气后更换取样门,并加装可拆卸接头的二次针型阀;④就地氢气纯度仪入口样气两个排污门内漏,置换氢气后加装二次门;⑤合理调整就地在线氢气纯度仪流量,使其既能真实反映氢气纯度,又要尽可能减少氢气的外排量;经过将以上发现漏点进行处理和隔离系统,并将就地氢气纯度仪隔离退出运行后,观察发现#1发电机漏氢量为9m 3/d㊂(2)内部漏点查找:包括发电机定子冷却水系统;发电机密封瓦及氢侧回油管接头的密封油系统;发电机氢气冷却器的循环水系统;发电机出线套管法兰及瓷套管内部密封㊁出线罩㊁氢冷器法兰等的氢密封系统㊂①2016年03月30日16:35用便携式漏氢检测仪发现#1定子冷却水箱顶部排空门漏氢报警,漏氢仪检测显示0-120%LEL 之间来回波动(LEL 是指H2在空气中的爆炸下限,即H2在空气中的体积比为4%),周期约为5-8分钟㊂2016年04月15日东方发电机厂家来人协助分析判断:#1发电机定子冷却水箱顶部排空门间歇性测量出漏氢报警,漏氢仪检测显示0-120%LEL 之间来回波动现象属于正常漏氢范围㊂②2016年04月14日17:25用便携式漏氢检测仪和肥皂水检查#1发电机定子基座顶部四个氢冷器法兰㊁及排空管道无漏氢现象;③2016年04月14日18:15用便携式漏氢检测仪检查#1发电机底部出线套管法兰及瓷套管内部密封无漏氢现象;④2016年04月14日13:18用便携式漏氢检测仪检查#1机主油箱排烟风机出口管道烟气氢气含量0;检查#1机防爆风机(发电机两端轴瓦回油排氢风机)出口烟道排烟氢气含量为5%LEL(对比测量运行中#2机组防爆风机出口烟道排烟氢气含量为1%LEL),04月15日13:25再次检测时氢气含量为6%LEL㊂2016年4月15日16:57#1机组在停运状态,因考虑发电机两端轴承内均为负压,故停运#1机组防爆风机㊁主油箱排烟风机进行发电机两端轴瓦漏氢检测试验㊂10分钟㊁15分钟㊁20分钟分别测#1发电机#6轴瓦间隙处氢气含量为5%LEL㊁24%LEL㊁120%LEL,#1发电机#5轴瓦间隙处氢气含量始终为0㊂4发现问题汇总及处理①氢气汇流排上配气管取样门内漏,更换且增设二次针型阀;②就地氢气纯度仪两个取样门内漏,增设二次针型阀门;③氢气干燥器A㊁B 塔顶部接线柱漏氢,重新调整或更换垫片㊁O 型圈;④氢气干燥器自动疏水阀漏氢,已更换新疏水阀;⑤#1发电机励端轴承室内有漏氢可能(主要漏点),择机揭#6瓦轴承上端盖检查漏氢位置㊂2016年04月30日18:00#1机组并网后,经观察#1发电机漏氢量减小为8.47m 3/d(处理前为12.45m 3/d)㊂经过分析会讨论,怀疑#1发电机励端密封瓦间隙或发电机励端端盖密封胶条可能存在问题,建议如下:a.调整#6瓦空㊁氢侧密封油压,使励端空侧密封油压力高于氢侧密封油压力10KPa;b.如果调整密封油压后#6瓦漏氢情况无明显变化,则择机揭开#6瓦上部端盖进行漏氢检查㊂2017年05月20日-28日#1机组停运置换氢气,更换发电机两端端盖密封胶条㊁调整密封瓦间隙㊂正常运行后,经观察#1发电机漏氢量减小为0.85m 3/d(合格为10m 3/d),达到优良等级㊂5结果经过此次对#1发电机漏氢量偏大问题的分析查找及处理,最终成功消除严重影响机组安全㊁稳定运行的重大隐患,为运行及检修人员解决此类问题积累了宝贵经验㊂参考文献:[1]沙德生,陈江.火电厂设备状态检修技术与管理[M ].北京:中国电力出版社,2016.471水利电力科技风2018年5月。

发电机漏氢查找及处理措施

发电机漏氢查找及处理措施

发电机漏氢查找及处理措施一、漏氢原因1.1 漏氢原因:发电机漏氢的主要原因是氢气的泄漏,导致氢气的浓度下降,从而影响发电机的发电效率和运行时间。

发电机漏氢的原因有以下几方面:1)发电机容器(压力容器)密封不良或材料受腐蚀,出现渗透,从而使氢气渗漏出来。

2)储氢罐、氢气管路等连接处密封不良,氢气从这些连接处泄漏出来。

3)发电机设备使用寿命过长,使得部分材料老化、裂纹等,使氢气从这些裂缝、破损处泄漏。

4)发电机的安装误差和设备损坏。

5)机组的振动和过度磨损。

1.2 检测方法:1)使用氢气检测仪检测气体泄漏。

可检测到漏氢点的位置。

2)检查设备是否有震动、声音、异味等现象。

检查设备的总体状态。

二、处理措施2.1 发现漏氢点的位置,停机处理首先,应该对漏氢点进行检查,找到漏氢点的位置。

对于漏氢点无法确定的情况,应该对整个发电机进行检查,确定漏氢点或可疑部位。

2.2 修复漏氢点修复漏氢点时应注意:1)检查密封材料的完整性,如需要更换。

2)检查泄漏点是否有深刻的裂纹或明显的变形。

3)确保修复后的设备可以承受系统压力和温度。

4)确认修复后设备的功能是否正常。

2.3 检查机组全面状态1)根据修复需求调整设备的位置和保养设备。

2)查找其他可能存在的故障。

3)更换损失严重的部件。

2.4 安全措施1)在停止使用或修复发电机之前,应该减压,以防止氢气泄漏。

2)使用安全设备来保护工作场所。

3)根据实际情况做好现场安全管理。

总之,为了预防发电机漏氢现象,除了准时进行发电机维护外,还需要对发电机进行不定期维护和检查。

只有做到这些,才能保证发电机的正常运行和安全使用。

发电机出线套管漏氢处理分析

发电机出线套管漏氢处理分析

发电机出线套管漏氢处理分析电力系统中,发电机是一个关键的组成部分,其出线套管的密封性能直接影响到电气设备的正常运行和安全性。

然而,在实际运行过程中,发电机出线套管可能会出现漏氢的情况,这不仅会导致能源损失,还可能会对发电机造成损坏和安全隐患。

因此,对于发电机出线套管漏氢的处理是非常重要的。

首先,需要对发电机出线套管漏氢的原因进行分析。

发电机出线套管漏氢可能是由于材料失效、装配不当、温度过高等原因引起的。

例如,发电机出线套管材料老化、破损或腐蚀等都可能导致氢气泄漏。

另外,由于发电机长时间运行产生的高温环境,也可能使得出线套管的密封性能下降,从而导致氢气泄漏。

对于发电机出线套管漏氢问题的处理,可以采取以下几个方面的措施。

首先,检查发电机出线套管的材料情况,如果出现老化、破损或腐蚀等情况,应及时更换出线套管。

其次,对于装配不当导致的漏氢问题,应进行调整和修正,确保出线套管与其他设备的连接紧密,密封性良好。

此外,对于温度过高导致的氢气泄漏,可以考虑增加冷却设备,降低发电机的工作温度,以提高出线套管的密封性能。

此外,可以采取一些预防措施来降低发电机出线套管漏氢的发生概率。

首先,对于新建的发电机出线套管,应选择优质的材料,并且在装配时遵循正确的操作规程,确保套管与其他设备的连接紧密。

其次,在发电机运行过程中,定期检查和维护出线套管,及时发现并解决漏氢问题。

另外,通过提高发电机的绝缘性能,可以降低漏氢的概率。

综上所述,发电机出线套管漏氢问题需要引起重视。

我们应该对漏氢的原因进行深入分析,并采取相应的措施来解决和预防。

通过控制温度、选择优质材料、调整和修正装配等方式,可以有效地减少漏氢问题的发生,提高发电机的运行效率和安全性。

1000MW发电机漏氢的原因分析及治理

1000MW发电机漏氢的原因分析及治理

1000MW 发电机漏氢的原因分析及治理对某1000MW机组正常运行过程中发电机漏氢的部位及现象进行了调查分析,并根据其原因和处理过程对今后的发电机检修提出预防措施。

关键词:氢冷发电机组;漏氢;分析处理一、概述:氢气的粘度最小,导热系数最高,不仅化学性质活泼;而且渗透性和扩散性也很强,因此,在充满氢气的发电机中是根容易造成漏泄的。

氢气也是一种易燃易爆的危险性气体,在空气中的爆炸极限是4%~75.6%(体积浓度),如果氢气泄漏并不能及时排放时,会在厂房内聚积与空气混合,有可能发生氢爆的危险。

以下就某火力发电厂一起水氢氢汽轮发电机漏氢事件,分析探讨大型氢冷发电机运行中遇到漏氢故障后的原因分析方法及治理方法。

二、水氢氢冷发电机漏氢问题检查及处理某发电有限责任公司1000MW机组正常运行过程中发电机漏氢高报警,对此现象进行了调查分析。

该发电机型号为:QFSN2-1169-2,额定容量:1120MVA,转速:3000rpm,额定电压:27KV,额定电流:23950A,频率:50HZ,额定氢压:0.5MPa,转子重量:96t,定子重量:461t,电机总重:630t。

发电机采用水-氢-氢型冷却方式,即发电机定子绕组及出线套管采用水内冷,转子绕组采用氢内冷,定子铁芯及结构件采用氢气表面冷却,哈尔滨电机厂生产。

该发电机A级检修后,自2020年10月份机组启动后漏氢量持续增大,目前(2021年3月26日)24小时泄漏量最大在34m³/d左右,超过标准值造成发电机漏氢高报警,检修前漏氢量9-10m³/d内。

因为机组运行暂无法停运。

主要从以下几个方面做工作:1、问题检查、分析及处理:A、氢冷发电机的漏氢部位有两部分;一是氢冷发电机内部本体结构部件的漏氢,二是发电机外部附属系统的漏氢。

氢冷发电机本体结构部件的漏氢涉及四个系统;水电连接管和发电机线棒的水内冷系统,发电机密封瓦及氢侧回油管接头的油系统,发电机氢气冷却器的循环水系统,发电机人孔、端盖、手孔、二次测量引出线端口、出线套管法兰及瓷套管内部密封、出线罩、氢冷器法兰、转子导电杆等的氢密封系统。

#2发电机漏氢处理情况总结

#2发电机漏氢处理情况总结

#2发电机检修后漏氢处理情况一、上次检修(U202D)情况简述:#2发电机在运行中存在漏氢量大以及定子水箱内有氢气等缺陷。

在U202D 检修时重点对#2发电机进行了倒氢前的查漏和检修后的定子绕组气密试验工作。

具体检查、处理情况如下:1、#2发电机倒氢前漏点检查、处理情况:发电机两端端盖升压站侧水平面(内侧)、A相出线套管底部排污管接头漏;处理:将两端端盖进行注胶处理,A相套管排污管接头拆出,在丝扣上抹胶后重新安装。

2、#2发电机定子绕组气密试验情况:10月9日,17:40压力升到0.40Mpa,温度26.7℃,到10日1:10,压力0.400Mpa,温度24.5℃, 7个半小时,1压力基本不变。

从1:10压力0.400Mpa,到次日上午8:10,压力为0.388Mpa,温度23.8℃,压力有所下降。

因发电机轴瓦挡油板此时已装复未能做进一步查漏工作。

二、检修后发电机漏氢情况及原因分析漏氢情况:#2发电机检修后日漏氢量在60~70m3/天,达到允许漏氢量的5倍,连续对发电机本体进行查漏、封堵,漏氢量没有明显降低,详细检查情况如下:1、#2发电机密封油排烟风机出口氢气含量是5.0%,#1发电机密封油排烟风机出口氢气含量是1.0%。

(测量方法:取样色谱分析)2、发电机汽端端盖水平结合面外漏比较明显,多次注胶、封堵没有好转,还有一个注胶孔被堵死,也影响注胶密封效果。

3、考虑到运行风险,未对励端下部发电机出线部位检查,除此之外,其它氢系统与发电机连接的所有法兰、管道都已检查,均无泄露情况。

漏氢原因分析及处理方案:根据以上查漏结果分析,怀疑主要漏点可能在发电机密封瓦、密封座与端盖的结合面、发电机汽端端盖,但该处泄露运行期间,无法彻底处理,为此公司组织召开了专题会,要求做好跟踪检查,同时做好停机时的检修准备。

并讨论#2机停机发电机漏氢处理方案如下:1、停机后立即打开#9轴承外挡油板,检查汽端端盖密封胶密封情况,同时检查#9密封座与发电机端盖的密封面;2、仔细检查发电机出线仓各部位的漏氢情况;3、拆除两组氢冷却器的进出水管,检查冷却器是否泄露;4、以上检查结束后,发电机立即排氢,排氢结束处理漏点,同时处理汽端端盖的注胶孔,并再次注胶。

1000MW氢冷发电机漏氢量大原因分析

1000MW氢冷发电机漏氢量大原因分析

1000MW氢冷发电机漏氢量大原因分析氢气冷却的汽轮发电机组漏氢率的大小直接影响机组的安全经济运行,而且由于氢气是易燃易爆气体,漏氢给安全生产带来极大的安全隐患,因此,必须足够重视机组漏氢量,并对漏氢原因分析,采取可靠措施降低漏氢量,确保机组安全经济运行。

本文主要分析某电厂发电机大修后漏氢量大原因及采取应对措施。

标签:发电机;漏氢;密封瓦;油氢差压1 设备概述某电厂发电机为东方-日立制造,发电机为隐极式、两极、三相同步交流发电机。

发电机采用水/氢/氢冷却方式,定子绕组为直接水冷,定、转子铁芯及转子绕组为氢气冷却,密封油系统采用单流环式密封瓦。

氢气由装在转子两端的旋浆式风扇强制循环,并通过设置在定子机座顶部两组氢气冷却器进行冷却。

氢气系统由发电机定子外壳、端盖、氢气冷却器、密封瓦、密封油系统以及氢气管路构成全封闭气密结构。

发电机型号:QFSN-1000-2-27;额定功率:1230MV A;额定电流:23949A;额定氢压:0.52MPa、冷却水压力:0.41MPa、冷却水温:45~50℃。

2 漏氢排查过程及结果2.1 漏氢情况发电机大修后盘车状态下气密性试验得出24小时漏氢量为10.86标准立方米(设计12 m?/天)。

机组启动后漏氢变化如下:4月9日9:20,机组负荷621MW,氢温39.84℃,环境温度20℃,发电机内氢气压力495.6kPa,发现24小时漏氢量为20.86标准立方米,氢气系统漏氢量大。

2.2 排查漏氢进行的工作对发电机本体可能存在的漏氢部位,使用手持漏氢检测仪进行了排查,未发现漏点。

将发电机密封油油氢差压由62kPa调整至70kPa,隔离发电机氢气纯度仪,观察发电机漏氢无明显减小。

相继隔离发电机A、B、C、D氢气冷却器,发电机内氢压变化无明显变化,各氢气冷却器放空气门处测量无漏氢。

手测机密封瓦汽端、励端空侧回油管氢气含量均为0LEL。

测量空气析出箱排气口氢气含量均为113LEL,且排气量大。

发电机漏氢查找分析及处理

发电机漏氢查找分析及处理

发电机漏氢查找分析及处理摘要:发电机若出现氢气泄漏,必然对发电机组的安全稳定运行产生威胁。

因此,分析电厂300MW机组氢气发电机出现氢气泄漏的危险状况,研究氢气泄漏位置,了解氢气泄漏渠道,并总结分析在第一时间内找出发电机氢气泄漏部位的方法。

关键词:发电机;漏氢查找;处理措施引言发电机投运后漏氢量一直偏大,存在重大安全隐患,严重影响机组安全运行,而氢冷发电机组漏氢部位的查找是很繁琐的工作,经过反复细致查找和长期跟踪记录分析,最终找出漏氢的根源和途径并成功处理消除了重大漏点。

1漏氢问题概述某电厂4×300MW机组由哈尔滨电机厂负责生产,是该厂首批30万机组之一。

截止到目前,4台机组已安全运行超过20年,且进行过增容。

氢气系统是发电机冷却系统的核心部分,在机组运行中,如果发生大量漏氢现象,机组安全和发电效益水平都会承受极大影响。

在电厂4台发电机投入运行的20年中,由于操作不当等原因,多次出现漏氢,甚至在一季度内发生数次漏氢。

在发电机膛内,若氢压下降速度低于1kPa/h,则氢气泄漏已经超出正常可控的指标。

当前,发电机系统存在明显缺陷,应及时分析、查找原因,并在第一时间内予以消除。

在发电机氢气系统工作的所有环节中,查漏尤其具有紧急性和危险性的特征。

2发电机漏氢的主要原因2.1定冷水系统漏氢在发电机的正常运行过程中,为避免冷却水系统漏水,需要设定定冷水压低于氢压,内冷水箱在正常运行过程中,由于氢气的强渗透能力,会造成水箱内部含有少量氢气。

长期的运行过程中,定子绝缘会受潮,最严重时会引起定子绝缘的击穿。

而定冷水系统产生泄漏时,漏氢问题就会出现,造成内冷水箱中含氢量突然增大。

2.2电机整体密封性能变差发电机的密封系统是一个复杂庞大的整体,很多的管道和设备连接在其中,当存在管道、端盖密封圈失效等节点出现漏点时,氢压将会出现下降。

2.3转子与定子漏氢从励磁机转子引来的励磁绕组的引线,由于需要经过转子中心,因此在转子表面上需要一紧固密封点进行密封。

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#8发电机漏氢大查找分析摘要:本文主要针对我厂三期#6锅炉汽包长期低水位运行现象,结合2020t/h 锅炉汽包部的结构,针对水位计运行中存在的水位偏差以及汽侧云母片结垢等问题,系统的分析了造成低水位运行的原因和低水位运行带来的危害,提出了预防的建议。

关键词:汽包低水位原因分析1 概述邹县发电厂总装机容量2540MW。

Ⅲ期工程2×600MW机组,#5炉1997年1月17日投产,#6炉1997年11月5日投产。

该锅炉是美国Foster Wheeler公司生产的亚临界中间再热自然循环单汽包2020t/h燃煤锅炉。

汽包总长28273mm,其中直段长25244mm,径1828.8mm,壁后204mm,封头厚168mm,材质为SA-516GR70碳钢。

汽包部两侧沿轴向错列布置224只螺旋臂式蒸汽分离器给水(见图1),汽包顶部布置123只百叶窗式干燥器,在汽包水空间还布置连续排污管、加药管、给水分配管以及各水位计的水连通管。

在汽包下半部沿直段长度布置的环形板形成汽包底部的环形空间,就是我们所说的汽包夹层。

锅炉水循环系统包括270℃的给水通过逆止阀和电动截止阀进入省煤器入口联箱,经过省煤器加热到310℃左右,从省煤器两侧出来,由两根外径432mm的管进入汽包,经过分水联箱分成4路,进入4条44″(Φ108mm)的给水连通管(见图2)。

外侧两路(占给水量50%的)给水连通管进入汽包前后夹层,直通另一端与夹层头部的分水联箱连通管相接,侧两路直接从汽包底部(下降管两侧)经过的水空间通到另一端的分水联箱(见图2)。

从给水连通管两端向880mm处垂直向上开孔,每隔400mm开一个Φ10mm的出水孔。

给水经过汽包下部14根外径为406mm的下降管,再经155根Φ141mm的分散给水导管,进入814根水冷壁管加热。

366℃的饱和汽、水混合物经201根外径为168mm的汽水导管,分别从汽包的前后进入汽包夹层空间,然后饱和蒸汽经分离器、干燥器、干燥箱干燥后,通过汽包顶部的蒸汽导管进入过热器系统(见图1)。

夹层的水经过分离器分离后重新回到水空间。

2 运行中存在问题2.1 锅炉汽包水位经常在偏低状态下运行锅炉汽包的正常运行水位应在汽包中心线以下95mm。

通过表1可以看出,#6锅炉负荷在80%左右时,变送器水位计显示水位0mm,但此时就地水位计显示水位在-150mm。

而当锅炉满负荷时,汽包就地牛眼水位计的水位在-225mm处,变送器水位计却显示水位在0mm处。

而牛眼玻璃的可见孔径为Φ25mm,由此可见水位一般在-212.5mm (-8.37″)~-237.5(-9.35″)之间波动。

由此可见已经在接近低三值(-11″)跳闸的水位线运行,也就是说,当锅炉高负荷运行时,不但就地牛眼水位计显示低水位运行,从电接点水位计也反映出锅炉是在低水位运行(见表1)。

附表1 2004年#6锅炉不同负荷下汽包各水位计显示水位* 表1备注栏中的“日志”为当时机组长日志记录;“实际”为当时笔者现场采集。

2.2 汽包两端水位偏差大通过表1还可以看出,#6锅炉正常运行中,汽包水位不仅偏低,而且A、B两侧各水位计所显示水位偏差较大,变送器水位计与牛眼水位计相差最为明显。

特别是在不同负荷情况下水位变化频繁、波动幅度大。

严重时汽包A、B两侧水位偏差达50mm以上。

锅炉负荷越高,甲、乙侧水位就偏差越大,各水位计之间差别也更明显。

就是处在汽包一端的三种(牛眼、电极、变送器)水位计,显示的水位也存在较大的偏差。

2.3 锅炉汽包就地牛眼水位计云母片污染(结垢)严重#6锅炉汽包就地牛眼水位计运行半个月的时间,其云母片上脏污(结垢)程度明显超过一、二期锅炉半年的污染速度。

例如:2004年1月30日,#6炉A侧牛眼水位计因为云母片脏污看不清水位,更换全部牛眼玻璃密封组件,到4月5日因云母片结垢看不清水位,更换全部牛眼玻璃密封组件,结果到4月19日笔者检查时发现,该牛眼的上部(汽侧)云母片已经全部污染,云母片上结满水垢,看不清楚水位,除下部两个牛眼(-150 mm、-225mm)因经常处在炉水的空间,还比较清晰。

由于汽包就地牛眼水位计(特别是A侧)云母片结垢脏污,容易造成密封组件泄漏,近4年泄漏率逐年升高密封件更换连年翻番,仅2004年更换68套密封组件,造成维护费用升高。

通过观察发现#6炉牛眼水位计云母片污染规律是A侧更重于B侧,蒸汽侧更严重于水侧。

实际上#5炉运行中也存在上述问题,只是没有#6炉那样严重。

3 造成汽包低水位运行的原因3.1 汽包水位计结构方面因水位计中的水在表体中冷却后低于汽包炉水的温度,重度较大,而汽包的水不仅温度高,而且水中带有很多汽泡,重度较小,所以汽包中实际水位比水位计指示的水位略高一些。

为了减少测量误差,故在牛眼水位加装一套等温系统,即温度补偿系统(见图2)。

除了水位计汽、水进出管间有一条连通管之外,在水位计下部还有一条管路接到下降管上(就是我们说的温度补偿管),保证水位计的炉水流进流出,其热量直接输往水位计,使水位计表体的温度近似于汽包的水温,从而减少由于温差而引起的水位测量误差。

我厂#5、#6锅炉不但就地牛眼水位计加装温度补偿管,而且A、B侧差压水位计也加装有温度补偿管(见图2、3),由于电(极)接点水位计与差压水位计附表2 2004年12月实际观测#5、6炉就地水位计运行工况使用同一汽、水连通管,也就起到温度补偿的作用(变送器水位计采用电热式温度补偿)。

正常运行中,如温度补偿管道不畅通可导致甲、乙两侧水位偏差高达50mm。

锅炉各水位计确实存在温度补偿管路不畅通现象(见表2)。

水位计温度补偿管不畅通,会降低牛眼(包括各类)水位计温度补偿的作用,还将会增大汽包甲、乙侧水位计运行中的水位差。

由于各水位计之间存在偏差,所以就人为的从A、B、C三个变送器水位计中选择一个理想的参数,接近0位的信号作为基准(见附表1),传送至给水自动调节器,作为给水自动调节的依据。

汽包两端存在较大水位差,分析原因是两端变送器水位计与就地牛眼水位计自身结构和温度补偿的原因,也就出现了各水位计之间较大的偏差。

3.2 汽包部装置方面正常运行中汽包水位应处在旋风子筒体中部,严格要求旋风子筒体下缘应沉入汽包正常水位下(180~200)mm。

汽水混合物经过旋风子下部轴向进入旋风子后,蒸汽向上经过人字形分离器进入蒸汽空间,水从筒体侧流入水空间。

为了能使旋风子中的水平稳流出,在旋风子下部底版上装有扩流器(见图3)。

现在高负荷时汽包水位在-225mm状态下运行,由于水位降低,使得旋风子底部排水口接近或暴露在蒸汽空间。

从省煤器出口来的310℃左右的给水与水冷壁上升管来366℃的汽水混合物进入夹层,使得夹层(比夹层外)的压强增大,汽水混合物的扰动(比夹层外)更强烈,从旋风子下部喷出的水就会冲击液面,而汽包前后夹层的两端和外压差不一样,汽包两端旋风子露出的的高低不同,气流冲击水面的强度不一样。

在锅炉低负荷也就是水位差比较小时,水位处在旋风子中间,所以水位偏差小。

而当锅炉高负荷状态,加上各水位计的连通管存在问题不能及时平衡,造成低水位运行,使得旋风子下部接近或露出水面,汽流扰动液面,从而造成汽包水位波动过大或甲乙两端水位高低不同,于是也就出现汽包甲乙侧水位差。

3.3 给水信号自动选择方面锅炉的汽包水位MFT保护设计为汽包水位信号低一值-4″报警,低二值-6″跳闸,低三值-11″跳闸,高一值-4″报警,高二值-6″报警,高三值-10″跳闸,锅炉投产初期,将低二值-6″跳闸改为只报警。

汽包水位MFT保护采用3选2逻辑,即当两个水位信号低三值或高三值时跳闸保护动作,也就是A、B、C三个水位变送器信号有两个低三值或高三值同时发出,跳闸保护方会动作。

正常运行中由于各变送器水位计之间存在偏差,DCS系统将通过“三取二”算法进行计算,并将计算结果传送给水自动调节器,作为给水自动调节的依据。

而处在汽包A 端的 A、B两只水位变送器(见附图4),从同一条汽、水连通管接出(C、D 从B端接出),而变送器、电接点、差压水位计的水连通管在汽包使用同一根平衡管(见附图4)。

由于连通管细长上方开孔小,容易堵塞会产生一定的阻力,造成各水位计指示出现偏差(一般国锅炉汽包无该平衡管)。

所以当电接点水位计检修后投入运行时,就会引起差压、变送器水位计的水位波动。

也就是说处在该平衡管上的三种水位计,任一水位计的投、停或运行工况的变化,都会影响到其它的水位计。

通过以上可以看出,虽然汽包水位在人为的理想水位下运行,但不论是从电(极)接点水位计还是牛眼水位计反映出的水位,都是在低水位状态下运行。

4 低水位运行带来的危害4.1 根据汽包结构情况来看,连续排污的连通管应处于汽包正常水位下50mm运行(见图2),连通管道直径3″(76mm),长度与汽包直段长25244mm相等,在其管段上每隔250mm开一个Φ6mm的进水孔。

连排连通管中段(占管道全长1/2)的进水孔开在正上方位置,连通管道两端(占管道全长1/2)的进水孔开在侧面的位置。

而连排引出管道由一条等径管道从连排连通管道中部,向上100mm(国锅炉的引出管均从连通管的下方引出)从汽包B侧的两个方向引出,沿汽包轴向引出的为大流量放水,沿汽包径向从前面引出的一条至连排扩容器(见图2)。

我们知道向汽包加入磷酸三钠的作用,主要是处理炉水中的钙镁离子,使其形成水渣,因水渣体积轻,容易漂浮在水面,极容易被汽包连续排污时将其排除炉外,防止锅炉受热面结垢。

如果炉水的导电率升高,超过规定值,说明炉水中的杂质(硅、含盐量)升高,因此就必需进行连续排污,一般连续排污的流量控制在0.3%~1%左右,最大不超过32 t/h。

现在汽包水位处于偏低状态下运行,使连排连通管完全暴露在蒸汽空间(见图1B),所以排出的就不是炉水与悬浮物而是蒸汽。

4.2 加药连通管与连排系统的布置方式相同,由于汽包水位低于加药管就使加药连通管高于水面(见图1C),加进去的药液直接排在蒸汽空间不能与炉水很好的混合,反而使蒸汽空间的药量浓度增大,如果药液被蒸汽携带、蒸发,会造成蒸汽侧污染加重。

加药泵一般每天运行4小时左右向汽包加入磷酸三钠,根据牛眼水位计的结垢情况,可以推测出由于磷酸三钠排入蒸汽空间,将会增加蒸汽中的盐类物质钠盐的含量升高。

由蒸汽带入汽轮机的钠化物,一般为Na2SO4、Na2SiO3、NaCl、NaOH等,由于这类杂质在过热蒸汽中的溶解度不大,而且随着蒸汽压力的下降,溶解度也会很快下降,假如进入汽包的磷酸盐被蒸汽携带后凝结附着在锅炉的集汽联箱或过热器管壁的焊口及焊口部细小的裂纹处,在锅炉低负荷或减温水用量过大时与水蒸汽凝结后局部浓缩,形成苛性碱(即NaOH),就会使受腐蚀的金属发生苛性脆化,最后导致锅炉爆管。

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