省煤器泄漏的现象、原因及处理方法【2014.12.27】

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省煤器管排泄漏常见故障分析与处理

省煤器管排泄漏常见故障分析与处理

省煤器管排泄漏常见故障分析与处理省煤器是利用排烟余热加热给水,降低排烟温度,节省燃料。

经过省煤器的给水提高了温度,降低了给水与汽包的温差,可以减少汽包的热应力,改善汽包的工作条件。

故障现象:(1)管排积灰。

(2)管子内壁结垢、外壁腐蚀。

(3)管子泄漏。

(4)管排变形。

(5)管子发生蠕胀现象。

(6)漏风。

(7)防磨罩损坏或脱落。

(8)管子磨损。

原因分析:(1)烟速过低。

吹灰器吹灰效果不佳。

(2)由于积灰,吹灰蒸汽温度低,尾部烟道漏风,给水品质不合格造成内壁结垢、外壁腐蚀。

(3)厂家焊口质量不佳,内外管壁腐蚀,管子磨损,管子焊口有附加应力,管材有缺陷,造成泄漏。

(4)管排支架或活动块损坏或脱落。

没有按时吹灰,使管排大面积挂焦造成管排变形。

(5)运行中严重超温使管子过热。

汽水品质有问题使管子内壁大量结垢,换管时管材不对,管排有异物等都会造成管子蠕胀。

(6)各人孔门、看火孔关闭不严。

内护板加装不合理,热态时拉裂造成漏风。

(7)防磨罩、防磨板开焊。

(8)管排排列不均形成烟气走廊,防磨罩、防磨板损坏或脱落,烟气流速过高,管夹子松动发生碰撞,吹灰不当,造成管子磨损。

处理方法:(1)适当提高烟速,检修吹灰器使其正常工作。

(2)清除积灰,加强吹灰,提高吹灰蒸汽温度,消除尾部烟道人孔门不严的漏风。

提高汽水品质,长期停炉时应做好充氮保护。

(3)采取有效措施防止内外壁磨损,消除管子的附加应力,换新管时应进行光谱分析,保证不用错管子,并不准使用有缺陷的材料。

换管时确保无异物落入管子中,新管必须通球,保证吹灰蒸汽温度,加强吹灰管的疏水。

(4)检查恢复已损坏的支架和固定连接板,恢复开焊或脱落的活动连接块,按时吹灰,校正已变形的管排。

(5)校正管排,消除烟气走廊,修复恢复防磨护板及防磨装置,调整烟气流速,减少对迎面管子的冲刷,调整修复管夹子装置使其牢固。

适当吹灰,校正弯曲的管子,消除管子与管子之间的碰撞和摩擦。

(6)保证各门孔关闭严密,内护板按设计要求安装、焊接。

四管泄漏原因及事故处理

四管泄漏原因及事故处理

四管泄漏原因及事故处理一、简述锅炉四管是指省煤器、水冷壁、过热器、再热器管道,管道内部承受着工质的压力和一些化学成分的作用,外部承受着高温、腐蚀和磨损的环境影响,所以很容易发生泄漏问题。

一月份京能电力发生的8起非停事件中,就包含3起四管泄露事故,其中一起再热器泄漏,两起水冷壁泄漏,威胁机组安全运行。

本文对四管泄漏原因、现象、处理几个方面进行详细分析。

二、四管泄漏原因1.管道金属材料不良、设计裕度不够,制造、安装或焊接质量不合格。

(岱海发电3号锅炉屏式再热器管爆管原因为综改后屏式再热器设计中未充分考虑材料使用性能裕量,局部管排在负荷升降过程中存在超温现象)2.飞灰、高温烟气冲刷使受热面磨损。

(盛乐热电2号机组锅炉2号角燃烧器水冷壁两次泄漏原因为扩散后的二次风携灰冲刷水冷套外侧管,管子不断磨损减薄,最终强度不足爆破泄漏)3.受热面结焦、积灰严重,管壁长期超温导致爆管。

4.氧化皮脱落堵塞或管内有杂物,受热面工质流量分配不均匀,导致受热面过热超温。

5.吹灰器位置不正确、吹灰前未能疏尽疏水或者吹灰器内漏,导致受热面吹损。

(本次1号炉检修发现水冷壁部分区域管壁被吹灰减薄,因此对炉膛吹灰器喷嘴内调约4mm,防止吹灰器吹损周边炉管)6.给水品质长期不合格,受热面内结垢严重引起垢下腐蚀。

7.燃烧不正常,火焰冲刷管屏或锅炉热负荷分配不均,导致部分管材高温腐蚀。

8.受热面膨胀不良,热应力增大。

三、四管泄漏现象1.DCS四管检漏装置报警。

2.就地检查可能听到泄漏声,严重时密封不严处有蒸汽外冒。

3.泄漏区域烟气温度降低,泄漏点后管壁温度和工质温度上升。

4.炉膛压力大幅摆动。

5.水冷壁泄漏可能造成燃烧不稳。

6.引风机出力增大。

7.给水流量不正常大于蒸汽流量,两台小机出力增加。

8.锅炉排烟温度降低。

9.电除尘器可能闪络,输灰中水分增加,可能造成输灰管道堵塞。

10.两侧主再热汽温度或减温水调节门的开度可能出现明显偏差。

四、处理1.立即汇报值长、汇报锅炉主管及部门领导,通知设备部各专业人员到现场进行检查,确定泄漏区域,启动事故预案。

锅炉螺旋翅片管式省煤器泄漏故障预防与处理

锅炉螺旋翅片管式省煤器泄漏故障预防与处理

锅炉螺旋翅片管式省煤器泄漏故障预防与处理摘要:近年来的锅炉脱硝改造中,为满足目前烟气污染物排放的环保要求,配置选择性催化还原技术(SCR)需对锅炉进行尾部受热面改造,很多企业将省煤器结构型式由光管式改造为螺旋翅片管式。

改造后的螺旋翅片管式省煤器与原先的光管式省煤器相比,安装难度明显增加,在投运早期因产生的焊接缺陷易导致泄漏;另外,因在光管基础上增加了螺旋翅片,管排间隙相对较小,寿命中后期管排受到高温烟气的冲刷磨损导致壁厚严重减薄也易产生泄漏,这些泄漏故障的产生,造成锅炉频繁停炉检修,影响了锅炉运行安全及使用经济性。

省煤器泄漏故障的预防与处理已成为我部保证锅炉装置安全稳定运行的重要课题。

关键词:锅炉螺旋;省煤器从设备采购到检修阶段,通过保障设备制造质量、提高设备安装质量及改进设备检修工艺从根本上减少锅炉非计划停车并且尽可能延长省煤器使用寿命具有长期意义。

1 脱硝改造以来锅炉三管泄漏故障省煤器泄漏是严重影响电站锅炉安全稳定运行的常见故障,某锅炉装置自2013年10月开始实施脱硝改造以来累计运行近8年,期间累计发生29次非计划停车,其中26次与省煤器、水冷壁、过热器等三管泄漏相关,而由省煤器泄漏导致的非计划停车共22次,占比高达75.8%,表1为某热电部锅炉三管泄漏台账。

表1 某热电部锅炉三管泄漏台账2 改进措施2.1 采购环节—采购质量监控制造焊缝一般有管管对接焊缝、接管座角焊缝两种,由于管管对接焊缝的制造自动化程度高,而且20G的焊接性非常好,只要焊接工艺参数控制正确,出现缺陷的概率非常低(表1记录也表明产品制造时对接焊缝质量较好,未发生过因对接焊缝质量问题出现的泄漏),所以应该重点对焊接难度较大且难以实施检测的接管座根部角焊缝质量加强监督检查,必要时进行全程旁站监督。

因省煤器管壁壁厚较小,对容易导致泄漏的裂纹、气孔、夹渣之类的面积或者体积型缺陷的容忍率很低,水压试验往往能够发现存在缺陷的焊缝,所以在设备验收环节应重点跟踪管排的水压试验,确保每一片管排的试验压力和保压时间都完全符合设计规范要求。

省煤器泄漏的原因分析及处理措施

省煤器泄漏的原因分析及处理措施

锅炉省煤器泄漏原因分析我厂锅炉为济南锅炉厂生产的75t/h循环流化床锅炉,其中燃料有混煤、煤泥、煤气。

从04年11月份投产运行至今。

自2010年12月至2011年2月因省煤器泄漏停炉共计4次,其中2#炉两次,3#炉两次,目前1#炉已堵管8根,2#炉堵管9根,3#炉堵管10根。

锅炉省煤器的频繁泄漏,致使电厂生产组织比较被动,针对省煤器的磨损、腐蚀、设备结构、生产操作等方面4月8日厂部组织召开分析讨论会,参会人员有技术装备部、总工办、生产运行部以及电厂司炉以上专业人员。

通过大家讨论分析对电厂省煤器泄露得到以下结论:一、省煤器泄漏机理分析锅炉省煤器泄漏的原因非常复杂,主要由磨损、腐蚀引起。

以下主要就这两方面探讨省煤器泄漏的机理。

1.磨损由磨损导致的泄漏中,飞灰磨损是主要原因,影响的因素包括飞灰浓度、烟气流速、飞灰的磨损性能等方面;另外,省煤器的结构也会磨损。

1.1 飞灰浓度飞灰浓度大,表明烟气中含灰量多,灰粒撞击受热面的次数增多,引起磨损加剧。

煤质变差,灰分增加,发热量低,燃煤量也增加,造成烟气中飞灰浓度剧增,增加了省煤器的磨损。

从去年8月份到今年二月份所消耗燃料统计如下:从上表可以看出,最近4个月所消耗混煤明显增多,且灰分相对较高。

这样所消耗燃料相等于去年单月的2—3倍,锅炉飞灰浓度也就增加了2—3倍,对受热面的磨损程度也就可想而知。

1.2烟气流速烟气流速是影响受热面磨损的最主要因素。

研究表明,磨损量与烟气流速的2.3次方成正比。

烟气流速越高,则省煤器的磨损越严重。

磨损量甚至能与烟气速度成n(n>3)次方关系。

原因可以解释为:冲蚀磨损源于灰粒具有动能,颗粒动能与其速度的平方成正比。

磨损还与灰浓度(灰浓度又与速度的一次方成正比)、灰粒撞击频率因子和灰粒对被磨损物体的相对速度有关。

若近似地认为vp≈vg时,磨损量就将和烟气的三次方成正比。

烟气速度的提高,会促使上述原因的作用加强,从而导致冲蚀磨损的迅猛发展,所以烟气流速越大时,n值也就越大。

论文循环流化床锅炉省煤器泄漏事故的原因分析及预防措施

论文循环流化床锅炉省煤器泄漏事故的原因分析及预防措施

论文循环流化床锅炉省煤器泄漏事故的原因分析及预防措施循环流化床锅炉省煤器泄漏事故可能有多种原因,包括以下几个方面:1. 应力引起的泄漏:循环流化床锅炉中,省煤器受到高温、高压和烟气腐蚀等多种应力的作用,可能导致泄漏。

应力可以来自于燃烧过程中的温度梯度、容器内部的压力变化等因素。

2. 材料腐蚀引起的泄漏:烟气中含有硫、氧化物等腐蚀性物质,长期作用下可能导致省煤器材料的腐蚀破损,从而引发泄漏。

3. 不当操作或维护引起的泄漏:操作人员在操作或维护过程中,可能存在不当操作或维护不及时的情况,如未及时清理清灰系统、未检修石灰石给料系统等,这些问题可能导致省煤器的堵塞或过载,增加泄漏的风险。

为了预防循环流化床锅炉省煤器泄漏事故,可以考虑以下预防措施:1. 材料选择和涂层保护:选择抗高温、抗腐蚀性能好的材料用于省煤器的制造,并在表面进行涂层保护,以提高材料的耐腐蚀性。

2. 定期检查和维护:定期对省煤器进行检查,清理积灰和残渣,确保通风不阻塞,减少烟气对省煤器的腐蚀和堵塞风险。

此外,及时维修或更换破损的部件,防止泄漏问题的进一步恶化。

3. 控制燃烧过程:通过控制燃烧过程的参数,如温度、氧气含量等,来减少煤气中的腐蚀性物质含量,从而降低省煤器的腐蚀风险。

4. 建立健全的安全管理制度:加强对操作人员的培训,确保他们了解循环流化床锅炉的工作原理和安全操作规程,建立健全的安全管理制度,包括事故报告和事故调查机制等。

5. 安全监测和预警系统:安装监测设备,监测省煤器的温度、压力和泄漏情况,及时发现异常并采取措施,防止事故发生。

通过采取上述预防措施,可以有效降低循环流化床锅炉省煤器泄漏事故的发生概率,并保障系统的安全运行。

另外,还建议定期进行全面的安全评估和风险分析,以识别潜在的安全隐患,并采取相应的措施加以解决。

一起省煤器漏水事故的原因分析

一起省煤器漏水事故的原因分析

构 ,如 图 1所示 ,由上 级省煤 器和 下级省煤 器 管 有水 流 出,经水 质化 验 ,确认 该 水 为炉 水 。 组 成 ,上 下级 省煤 器管 箱 的 管板 之 间是 基管 为 根 据锅炉结 构判 断应该是 省煤器 管漏水 。 ( 5 x 的 螺 旋 肋 片 管 ,基 管 材 质 为 p l3
煤 器管 的焊接处 未发 现裂纹 ; ()未 发 现省 煤 器 管及 肋 片 有 过 热 现象 或 2
因过热 而产 生 的变 形 、裂 纹 、烧 蚀等 ;
()未 发现 肋 片 管 内结 垢 和 内外表 面 的腐 3.
蚀;
() 4 未发 现省煤器 的座架 有较大 的变形 ; ()省煤 器 现 场检 查 排 除 了锅 炉水 质 和 运 5 图 1 省 煤器结 构示 意 图 管束横 向节距与纵 向节距 均为 12 0 mm,横

行 方面 的原 因 ; ()发 现管 板 内侧 大片 的管 孔周 围有 呈 放 6
2 9—
射状 的水迹如 图 2 示 ; 所 ()发 现两 处管 子 内侧距 管 子 与 管板 的 角 7 焊缝根部 2~ 8 m 范 围 内有 明显的环 向裂 纹 , a r
性破 坏 , 即疲劳裂纹 。
t = t +3 b J 0=1 6 0=2 6C 7 +3 0  ̄
3 伸长量 : .
A = ct一0/ I 0( 2 ) b
图 4 渗透探伤

0 1 ( 6 2)3 .3 2 —0 . 0 x0 x2
77 . mm
3 2分析试验 . 省煤器 管 的裂纹样 品送 权威 部 门做裂 纹 的 验, 检验结果 如下 : G 3 8— 0 8 B 0 7 2 0 关于 2 0号钢管 的标准规 范 ; () 2 金相试验组 织正常 ; () 3 渗透探伤 显示有环 向裂纹 , 图 4 如 。

循环流化床锅炉省煤器泄露的原因分析及改造

循环流化床锅炉省煤器泄露的原因分析及改造

循环流化床锅炉省煤器泄露的原因分析及改造作者:张薇来源:《科学与财富》2014年第07期摘要:YG-75型锅炉上级省煤器前几排蛇形管在运行中发现磨损严重,因省煤器磨损泄露造成事故停炉,通过改造将省煤器前几排磨损严重的管子作为防护假管,一是节约检修维护费用,缩短检修时间,二是延长下排省煤器管的使用寿命,保证锅炉的安全稳定运行。

王晁电厂75t/h中温中压循环流化床锅炉2003年7月投入运行,锅炉满负荷运行省煤器各级运行烟气温度均正常。

2006年9月中旬该锅炉运行中省煤器中下级左侧出口烟气温度明显下降,左右两侧最大温差达50℃,锅炉引风机开度增大20%,炉膛出口负压波动较大,锅炉尾部烟道左侧出现明显滴水现象。

判断锅炉省煤器泄露,停炉后处理。

2008年1月、2009年4月、2010年4月三次出现上级省煤器泄露,严重影响了锅炉的安全运行。

一、现象及原因分析2010年4月因省煤器泄露,停炉检查,发现上级省煤器前两排防磨罩磨损严重,两端弯头部位防磨罩已经磨穿,约有1/3省煤器管子已经被磨损,局部有泄漏点(已修复),第三排省煤器管子60%出现明显磨损,厚度由原来的3.5mm减薄至1.9-2.1mm,第四排管子亦有轻微磨损。

YG75-3.82型锅炉系济南锅炉厂生产,省煤器为钢管式,三级布置,均为32×3 .5的20#无缝钢管弯制的蛇形管组成。

给水在蛇形管内自下而上流动,烟气在管外自上而下横向冲刷管壁,成逆向流动,省煤器管52排,错列布置,横向节距S1=80mm,纵向节距S2=50mm由省煤器支架支撑在空心梁上。

此种布置方式可增大传热平均温差,提高对流传热量。

但是32mm 直径的管子刚性相对较差,壁厚也较薄,在烟道中难以维持相同节距,使排列参差不齐,并易形成烟气走廊,从而造成管壁的局部严重磨损。

二、省煤器改造方案针对以上情况,为避免因省煤器泄露造成频繁停炉,影响正常的安全生产,决定对上级省煤器进行改造。

改造方案一:上级省煤器管子全部更换施工技术措施及费用:首先将该级省煤器一侧炉墙拆除,将原省煤器管子全部割掉,更换新省煤器管子,按照安装要求逐一与省煤器集箱接口对接,然后重新修筑炉墙。

燃气锅炉省煤器泄漏原因分析及对策

燃气锅炉省煤器泄漏原因分析及对策

燃气锅炉省煤器泄漏原因分析及对策李贵兴①(武钢集团昆明钢铁股份有限公司)摘 要 省煤器作为锅炉本体中的对流管束,是锅炉尾部烟道的重要换热实施,经过对昆钢25MW发电站130t/h燃气锅炉省煤器频繁泄漏的跟踪砖研,总结出了解决问题的方法措施并实施技改消缺,成果明显,对锅炉省煤器泄漏的处理提供了技术方法和解决方案,为电厂燃气锅炉的安全运行提供了积极有力的保障。

关键词 锅炉 省煤器 过热 低温腐蚀 沸腾率中图法分类号 TG155.4 文献标识码 BDoi:10 3969/j issn 1001-1269 2023 Z2 0451 前言能源动力厂JG-130/3.82-Q中温中压自然循环锅炉,“π”型布置,由汽包、汽包内部装置、汽水系统、水位计、安全阀、过热器、省煤器、空预器、烧嘴、稳焰塔、支吊架、楼梯平台和辅机设备等主要部件组成。

该锅炉2005年9月投产至2014年,9年时间省煤器泄漏共计29次之多,导致锅炉多次停炉检修,既影响生产又增加了检修成本。

于是考虑实施技术改造,通过对省煤器运行参数历史趋势的查阅统计以及对泄漏部位、漏点大小的分析,未发现明显的原因。

为保证设备安全,需尽快找出造成煤器泄漏的原因并进行分析消缺。

1.1 锅炉主要参数额定蒸汽流量:130t/h额定蒸汽压力:3 82MPa额定蒸汽温度:450℃给水温度:104℃排污率:2%锅炉出口烟气设计温度:≤150℃锅炉设计效率:≥89 83%燃料结构:点火煤气:焦炉煤气或液化气,主煤气:高炉煤气燃料高炉煤气成分:表1 锅炉燃料高炉煤气成分表燃气名称发热值kJ/Nm3CO/%CO2/%H2/%CH4/%N2/%O2/%CmHn/%高炉煤气3511 121 217 40 672 457 10 94- 130t/h锅炉热力数据汇总:表2 130t/h锅炉设计热力数据汇总表名称符号单位炉膛凝渣管高过低过上组省煤器上组预热器下组省煤器下组预热器烟气入口温度θ1℃1065 1856 2838 6725625451368222烟气出口温度θ2℃856 2838 6725625451368222155烟气平均速度Wym/s7 338 8114 7915 9313 8115 6510 8913 16工质平均速度Wm/s--22 821 81 057 930 826 4工质入口温度t1℃256256342 1256216 517310420工质出口温度t2℃256256450382 1256370216 5173温压t℃-641 2425 6373 7292 5120 3118 4965 8传热系数KW/m2℃-71 8682 7487 860 9912 3275 8614 56受热面积Hm2557 15028137278142191444 35378传热量QkJ/Nm31074 890 8389 8480 9548 9246 4511 4203 2TotalNo.285Extraedition2023 冶 金 设 备METALLURGICALEQUIPMENT 总第285期 2023年增刊(2) ①作者简介:李贵兴,男,热能工程师。

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一、省煤器泄漏的现象
(1)汽包水位下降,给水流量不正常地增大【因为省煤器直接连接着汽包】;
(2)省煤器处有泄漏声;
(3)炉膛负压减小或变为正值,引风机电流增大;
(4)泄漏处后的烟温降低,热风温度降低;
(5)烟道底部有水漏出;
(6)严重爆管时,附近不严密处有汽水喷出,水位保持困难;
(7)烟囱冒白汽。

二、省煤器泄漏的原因主要有哪些?
(1)给水品质不合格使管内结垢或腐蚀;
(2)给水温度、流量经常大幅度变化;
(3)管材质量不合格或焊接质量差;
(4)管外壁磨损严重;
(5)吹灰操作不当或吹灰器泄漏,吹损管子。

三、煤器泄漏后应如何处理?
(1)加强监视及调整,就地检查泄漏情况;
(2)立即停止石灰石、飞灰再循环系统和电除尘器运行;
(3)泄漏不严重时,加强给水、维持水位正常,适当降低负荷,请示停炉;
(4)泄漏严重时,若不能维持汽包水位,应严禁向锅炉上水,严禁开启省煤器再循环门;
(5)若因水位低发生MFT动作时,按紧急停炉处理;
(6)烟道汽水未完全消失前,严禁打开人孔门检查;
(7)停炉后,应尽快将电除尘器下部灰道中的灰放掉。

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