双水内冷发电机故障分析及预防

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双水内冷汽轮发电机转子漏水原因分析及预防措施

双水内冷汽轮发电机转子漏水原因分析及预防措施

半 圆 , 中分 面 处 的 间 隙是 漏 水 的 重要 部 位 。事 实 其
证 明 , 发电机转 子转 速超 过 2 0 ri 后 , 心力 在 00 / n 离 ra 带 动 的水流 就能 轻 易穿 过 中分 面 流 出 , 而后 被 转 子 旋 转带 动沿径 向甩 出。
出水支 座 出厂 时分为 上 、 2半 , 下 安装 时采 用螺 栓联 接 , 因此 , 中分 面 位置 成 为最 可 能 漏 水 的部 位 。 为 了装卸方便 , 密封 圈 和密封 环设计 为 上 、 2个 将 下
2 3 转子本 体 泄漏预 防措 施 .
转子 部 件 不仅 要 承受 水 压 , 要 承受 高 速 产 生 还 的离 心 力作 用 。 空心 线 圈 、 缘 引水 管 、 角 引线 、 绝 拐
() 3 在进 水支 座盘 根 冷却 水 回水 盒边 缘 至 碳刷
图 1 转 子 进 水 支 座 密 封 结构 示 意 图
架 边缘 之 问的转 子 底 部增 加 1个 收 水 盒 , 沿 着转 使 子 漫过来 的少 量水 滴滴 人 收 水 盒 中流走 , 不会 直 而 接滴 人 到碳 刷架 台板 上 , 成破 坏绝 缘 的隐患 。 造 ( ) 取措施 降 低 发 电机轴 振 。根 据 现 场 反馈 4采
2 2 出水 支座 漏水 预 防措施 .
流人 集水 槽 中 。因此 , 在转 子定 位 后 , 须保 证 这 2 必 个 凹槽之 间 的 预 留值 ( 2 中 的 A 值 ) 小 于 1 图 不 1
m 以保 证 转子膨 胀后 的开槽 远 离 出水支 座 的第 2 m,
级密 封 圈。
乙烯 绝缘 引水 管流 入 转 子 线棒 的空 心 导 线 , 走 发 带 电机 转子线 圈所 产 生 的 热 量后 , 在转 子线 圈 的汽 端 通 过离 心力 作用 从转 子上 的整 圈轴 向出水孔 甩至 发

水内冷发电机故障案例原因分析和防范措施

水内冷发电机故障案例原因分析和防范措施

水内冷发电机事故案例短路事故原因及防范措施我公司双水内冷发电机短路后,我公司电气专业通过查看现场、检查运行记录、调DCS运行记录等,对发电机短路发生的起因进行全面分析,并制定了相应的防范措施,在分析和处理过程中有不当的地方,请各位领导专家给予批准指正。

一、原因分析:1、造成本次短路的原因有两个方面:1.1、发电机上下层线棒连接的水电接头部分的手包绝缘受潮。

1.2、发电机端部绕组加固用的涤玻绳表面脏污,在手包绝缘受潮后,起着相间线棒短路搭桥,造成发电机AB相短路及接地短路。

2、受潮原因分析:2.1、发电机启动前停机备用10天。

备用期间,我公司维护车间在发电机冷却风室中设置了照明加热装置对发电机下面铁芯进行直接加热处理,防止发电机受潮,但因功率小(1K多瓦),达不到通过加热防止发电机受潮的目的。

2.2、在发电机停运期间,发电机内冷水系统停运,造成发电机定子线圈温度低。

夏季空气特别潮湿,空气湿度大(我公司两台空冷机组在夏天运行时要定期排除发电机冷却风室冷却器产生的积水,空气湿度非常大),容易在发电机定子线圈部分结露,使发电机定子线圈受潮。

QFS型双水内冷发电机端部上下层线棒连接的水电接头部分的手包绝缘绝缘最薄弱,该部分绝缘受潮也最严重。

定子线圈水冷手包绝缘绝缘受潮后,一般通过常规的绝缘检查是不容易暴露问题的(发电机在没有安排检修工作的时候,发电机出口与母线连接部分是连接好的,我公司的母线是采样的露天布置的母线,在天气潮湿的情况下,通常只有10多兆欧),通常只有通过定子端部手包绝缘表面电位测试才能发现该问题。

3、涤玻绳表面脏污原因分析:3.1、我公司发电机在2000年投入运行后,汽轮发电机励端轴承大量漏油,漏油通过发电机励端上端盖缝隙进入发电机内部,附着在发电机铁芯、定子线圈上。

2006年,该发电机进行了大修,对汽端轴承进行了处理,较大程度的缓解了漏油问题,同时在大修中清理了发电机内部,但附着在上下层线棒之间和铁芯缝隙处油无法完全清理干净,发电机内部有少量的油长期存在。

双水内冷汽轮发电机漏水故障成因及预防研究

双水内冷汽轮发电机漏水故障成因及预防研究
TI AN a — o g Ji n d n (in s a g h o rP a t Ja g u Ch n s u P we ln ,Ch n s u 2 5 3 a g h 1 5 6,Ch n ) ia
Ab t c :Th sp p rm an y ito u e h a s fwa e e k g fd u l- tri tr a o i sr t a i a e i l n r d c st e c u eo trla a eo o b ewa e n en lc o— ig se m e e e ao ,t em eh d o ee t g t ef u ta d wa fh n l g i n t a rg n r tr h t o fd tci h a l n y o a di t n n . Ke r s ta e e ea o  ̄wa e e k g f utd tcin y wod :se m rg n r t r trla a e a l ee t o
警, 并把 握 电力部 事故 措施 要 点 , 合各 厂实 际运行 结 经 验 , 保人 身及 设备 安全 。 确
“ 双水 内冷汽 轮 发 电机 ” 指 定 子 、 子 绕 组 均 是 转
1 双水 内冷 发 电机 漏水 故 障 的成 因分 析及
监 测
双水内冷汽轮发 电机的绝大多数漏水原 因是结 构、 材质 、 艺等先 天 性缺 陷引 起 的 。转 子等 转动 部 工 件, 既要 承受 高 速离 心 力 , 又要 承 受 高 水 压 的作 用 ,
重要 。
机械故障等三类 。根 据长期 的运行经验表明: 双水 内冷汽轮发电机漏水故 障是最常见 、 最频发的故障, 也是火电机组最严重的事故之一[ 。其危害轻则停 4 ]

双水内冷发电机组空冷器泄漏的分析及措施

双水内冷发电机组空冷器泄漏的分析及措施

双水内冷发电机组空冷器泄漏的分析及措施2.广东粤电云河发电有限公司广东云浮527300摘要:通过某电厂汽轮发电机组的管式空气冷却器泄漏,分析了泄漏的原因,并设计了一套高效快捷的在线专用查漏装置,为同类型发电企业在发生空气冷却器泄漏时,能够快速高效进行堵漏,减少设备的次生危害,确保机组安全可靠运行。

关键词:汽轮发电机、铜管空冷器、泄漏分析、查漏装置中图分类号:TK1 文献标志码:0引言目前国内发电机外冷却方式主要有2种,一种是氢气冷却方式,一种是水冷却方式。

该两种方式可以相互配合,国内机组大都采用双水内冷或者水氢氢的方式,随着单机装机容量的不断加大,制氢系统安全可靠性得到不断提高,因氢气的换热效率大于水,所以发电机采用水氢氢冷却方式越发普遍,但国内仍有相当一部分机组因厂情不同,选择双水内冷的机组亦不在少数,本文主要介绍双水内冷出现泄漏的一些现象、分析和制作了高效专用的查漏工具。

1设备概况该厂发电机为上海电机厂生产的同步电机,型号为型号:QFS-135-2。

发电机空气冷却器(简称空冷器)型号为QKCW1000—92T6,于2001年投入使用。

铜管翅片式空冷器,空冷器由6组冷却器组成,其每组冷却器又分为上、下两个小组,每个小组冷却器有铜管46根,每组冷却器92根,一共552根。

具体参数如下:表1 空冷器参数表2泄漏现象及分析处理2.1泄漏现象1月9日,运行值班人员发现发电机空冷器湿度检漏仪报警,检查发现发电机空冷器底部有积水,发电机空冷器底部右侧墙面有明显水迹,发电机空冷器管箱中部有水滴下。

检修人员打开发电机空冷器室汽机侧观察窗,并由运行配合逐一退出上下层各组冷却器进行检查。

由于发电机空冷器上下层冷却器重叠且观察位置受限,无法准确判断泄漏管组及具体泄漏点,仅能初步判断上层#5、6和下层#7~12冷却器有漏,其中#5、6、9、10冷却器中部有漏,#7、8、11、12冷却器进出水端部位置墙体有水迹,如图2所示。

双水内冷发电机转子振动原因分析及处理

双水内冷发电机转子振动原因分析及处理

天津 电力 技术



石棉 泥状 异物 及纤 维絮状 异物 。为 了彻底 清 除堵塞
异物 , 9月 1 于 2日晚 2 :0 停 止盘 车 。 检修 人 员 20 ,


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07 P20 1 : 8: .T 5E 09 2 l 59 SOl 8T 山・ 脚 2 0*
及绝对 振动正 常 , 点检 员就地测 量各 瓦瓦振 , 振动正 常, 运行 人员全 面检查机组 系统无 异常 , 申请 中调并 网 , :8, 机并 网。 32 2 机组 、 6瓦振动经 过及处 理过程 20 0 9年 9月 7 1 4 2 , E :9 D H显 示 # 、 3 5 6瓦轴 振 比机组停 机 前 运 行 状 态 有 所 增 大 , 时 # 当 9机 负 荷 6 MW( 色 线 ) D H 显 示 } 0 黑 ,E } 6瓦 轴 振 x 向 ( 色 兰
天津 电力技术
21 年第 1 01 期
双 水 内冷 发 电机 转 子振 动原 因分析 及 处理
天津陈 塘热 电有限公 司 ( 津市 30 2 ) 孙 玉华 天 0 2 1
【 摘 要 】 介绍 了天津陈热择 电机 因转子冷却水部分 回 9发
6 u 与机组 停 机前 运 行 状 态 振 动 比较 略有 增 大 。 0 m, D S显 示# 、 承温 度 、 C 5 6轴 回油 温度 正 常 , 检修 人 员 就 地检 查 # 6瓦 瓦座 螺 栓无 异 常 。具体 振 动变 化 趋 势 曲线如 图 1 :
承联 接刚度 稍差 , 不是 引起 振动 的主要原 因 , 承 但 轴
支撑 刚度变 化产生振 动基本 可 以排 除 。 接下来进 行 了改 变发 电机励 磁 试 验 :0 9年 9 20 月 7日 1 :7 在 维持有 功功 率 19 22 , 1 MW 不变 的情况

关于350MW双水内冷汽轮发电机组振动异常处理及分析

关于350MW双水内冷汽轮发电机组振动异常处理及分析

关于350MW双水内冷汽轮发电机组振动异常处理及分析汽轮机组的运行情况直接影响着与之相关的工艺工序和设备,一旦汽轮机组发生故障,将会造成严重的后果,基于此本文分析350MW双水内冷汽轮发电机组的振动异常,首先从振动异常原因展开分析,探索诊断理论,接着分析机组振动异常的现象,提出现场动平衡的处理手段,并根据发电机转子动平衡后振动的分析,提出停机检修,冲洗堵塞根管的手段,供相关研究学者参考借鉴。

标签:振动异常;热不平衡;刚性联轴节0 前言目前300MW的双水内冷汽轮发电机组在实际的运营中已经得到广泛的推广,适用的环境是易于产生静电的区域,这种区域的普遍状态是干燥缺水,而且在机组内部定子和转子需要用水冷却,另外定子的铁芯和端头结构使用的是空气冷却方式。

因为机组底座和端盖是不需要安装防爆和密封装置的,所以发电机的结构就比较简洁。

1 振动异常原因分析及诊断在350MW双水内冷汽轮发电机组的内部结构中,负责冷却回路的发电机转子是均匀排列布置的,回路呈对称分布,要想使机组的转子在纵向和横向上实现均匀散热,就要让各支管保持通流性的良好。

如果在发电机带负荷运行的过程中出现管道过热弯曲的现象,机组就会产生振动异常[1]。

当发电机转子的冷却水流量不均匀也会出现振动异常的现象,而流量水不均匀的原因是分支路存在堵塞现象,不同程度的堵塞使得回路中水流速度大小不一,水流量的过多或过少破坏转子动平衡。

另外转子具备热量不易被带走的特点,当结构内组成负荷逐渐升高,温差逐渐加大,支管就会发生热弯曲。

上述现象称为转子热不平衡。

相关的理论计算得出结论,转子的热不平衡随着转子的径向温差的升高而升高。

例如在某实验中对机组进行变有功的实验,实验设定在机组无功且数据不变时,调整机组至有功状态,发现其中编号为5、6的机组瓦振动与有功大小成正比,当有功增大到350MW时,5号瓦振动最终提升到109μm,在30min内,振动持续变化,数值达123μm,在此之后,数据未发生明显变化,达到平衡稳定状态。

44.双水内冷发电机定子端部故障现场处理及分析预防3

44.双水内冷发电机定子端部故障现场处理及分析预防3

双水内冷发电机定子线棒绝缘损伤现场处理及端部故障分析预防 119双水内冷发电机定子线棒绝缘损伤现场处理及端部故障分析预防张 斌(四川华电西溪河水电开发有限公司)摘 要:50MW 双水内冷发电机定子线棒出槽口处主绝缘受发电机出口短路电磁力作用断裂的现场处理工艺,发电机定子线棒端部故障原因分析及预防措施。

关键词:发电机定子线棒 端部故障 现场处理 分析预防攀枝花发电公司装有4台50MW 双水内冷汽轮发电机组及2台135MW 空冷汽轮发电机组。

50MW 机组均为我国70年代初期的产品,由于受当时形势的影响,制造时在线圈结构,端部紧固措施等方面,考虑抗震、防磨及应具备的机械强度不够,在运行中暴露出多种问题,我公司以新庄站2号机问题尤为突出。

新庄站2号发电机型号SQF-50-2 50MW,定子额定电压10.5KV,额定电流3440A,冷却方式双水内冷,定子线圈主绝缘为黄绝缘结构,1973年3月北重出品,1977年4月安装移交我厂生产使用。

该机投运以来,多次发生漏水、端部松动、脱落黄粉、电腐蚀严重等缺陷,在运行中曾经受过3次出口短路冲击,其中前两次未造成后果,事后检查试验顺利通过,但危害一定是存在的,只是暂时没反应出来。

1990年7月定子上层线棒第21槽在小修预试直流试验1.5Ue 时击穿进行更换处理,在更换线棒过程中发现几处黄粉,端部绑线少量垫块松动。

1996年9月定子上层线棒第15槽、第32槽在大修前直流试验2Ue 时击穿更换,同时处理了几处端部铁芯松动缺陷。

1999年7月及2002年4月两次分别因受潮严重损坏主绝缘及出口短路大面积线棒绝缘击穿,更换了大量线棒。

2002年4月定子线棒绝缘击穿事故中上层线棒全部取出,下层线棒取出10根进行修复处理,部分更换。

2003年7月请都江堰电力修造厂主持更换了76根新线棒(有6根下层线棒是2002年4月才更换的新线棒,此次未更换)。

2006年8月16日2号发电机开始计划大修,8月19日吹干定子线圈内水后测绝缘三相均超过5000M Ω,绝缘合格,修前试验做直流耐压时励端靠控制室侧18槽上层出槽口处线棒绝缘击穿(B 相),抽出转子将该槽线棒从B 相断开后对其余线棒做耐压试验又陆续发现A、C 两相有线棒绝缘击穿,估计上层线棒大部分都存在绝缘缺陷。

双水内冷发电机冷却系统故障分析与处理

双水内冷发电机冷却系统故障分析与处理

其 直 接反应 的是 发 电机轴 的运行 情况 。在发 现机
组 振 动增大 时 , 时对 整个 系统进 行 了检查 , 及 发现 只有 内冷水 系统 有异 常 。 由于此 前切 换过 内冷水 泵, 故检查 内 冷水 泵运 行情 况 , 现 电流 出 口压力 发
匀 , 子此 时将 发生 热弯 曲 , 曲所造 成 的离 心力 转 弯
同时 , 1号瓦 也有 不 同程 度 的增大 变化 值 5I m。 x
2 5

图 2 汽轮机 运 行振动 曲线
- 二 莛 1 "  ̄ "
2 12 振 动 原 因分析 ..
图 1 发 电机 内冷 水 系统
造成 机组 振动 的 因素 多种 多样 , 流激振 、 汽 油

6 0・
( n ryC mpn f i a rn& Sel o , aj g2 0 3 ) E eg o ayo s nI Me h o t . N ni 1 0 9 eC n
Ke r s:n e o ln tr vbr t n; e e a o oo y wo d i n rc o ig wa e ; i a i g n r trr t r o
梅源 能 源公 司 现 有 汽 轮机 组 4台 , 1号 机 除
2 系统 故 障分析 与处 理
组 为背压 机 组外 , 他 3台均 为 上 海 某 汽 轮 机 厂 其 生产 的 抽 汽 凝 汽式 机 组 , 电 机 为 Q S一6 发 F 0—2. 型双 水 内冷发 电机 组 , 即定 子 和 转 子 均采 用 水 进 行 冷却 的发 电机组 。
将使 转子 发生 振动 。
2 13 转子 内冷 水堵 塞处理 ..
首先 , 转子进 水压 力 进行 调 整 , 表 1 对 见 。通 过周 期性 增加 和 降低 内冷水压 力对 系统 管路 进行 冲洗 , 障依 旧 。于 是 , 定停 机 处 理 , 机 后 根 故 决 停 据 现场情 况 , 采用 从 猫 爪 冷却 水 进 水 门处 接 临 时 管, 从转 子冷却 水 出水 口对转 子管 路进行 反 冲洗 , 通 过反 复 冲洗 , 冲洗 的 出 口( 子 冷 却水 进 口) 在 转 处发 现较 多 的絮状 垃圾 , 经仔 细检 查多 为填 料 , 冲 洗完 毕 , 系统 恢复 , 内冷水 冲洗定 子 和整 个管路 用 系统 , 质合 格后 机组 投入运 行 , 水 振动恢 复 。
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双水内冷电机的特点、故障及预防
1双水内冷发电机的特点
双水内冷冷却方式:定子线圈和转子线圈双水内冷,定子铁心及其他结构件空冷,定子端部铜屏蔽冷却为水内冷。

20世纪30年代末期以前,汽轮发电机基本上处于单一的空气冷却阶段。

空气冷却在结构上最简单,费用最低廉,维护最方便,这些显著的优点使得空气冷却首先得到了应用和发展。

随着电网容量的增大,要求提高汽轮发电机的容量。

为了提高容量,需要增加电磁负荷,导致电磁损耗增大,从而引起电机发热量的增加,要强化冷却就必须加大通风量,这必然引起通风损耗的增大,而通风损耗(含风摩耗)占总损耗的40%,这就使得电机的效率降低。

另外,空气冷却的定转子绕组的温升也较高,影响绝缘的寿命。

同时,水的比热容大、化学稳定性好、便于获得,是理想的液体冷却介质。

1958年中国上海电机厂制成了第一台定子和转子绕组都用水在内部直接冷却的12 MW双水内冷发电机。

此后上海电机厂生产的50 MW、60 MW、125 MW、300 MW发电机也采用这种冷却方式。

氢气比热容大、导热性能好、密度小,是良好的气体冷却介质。

水的比热容大、化学稳定性好、便于获得,是理想的液体冷却介质。

当前,功率超过250 MW的发电机广泛地采用氢、水或几种冷却介质分别冷却各个部件。

双水内冷发电机结构简单,外部辅助系统单一。

由于双水内冷发电机采用水、水、空冷却方式,因此与水氢冷相比,取消了氢系统和密封油系统,仅有水系统。

外部辅助系统单一,安装、运行、维护方便,可维护性好。

由于转子线圈采用水内冷。

线圈绕组温度低,匝间采用连续绝缘,不与冷却介质接触,运行可靠。

由于定子铁心采用空冷。

无氢爆和漏油可能性,机座设计不需防氢爆措施和氢密封结构。

结构简单,重量轻,发电机最大运输件定子的运输重量和尺寸减少,便于运输和降低运输成本。

但是于转子内冷水系统的密封非常困难, 从转子出水支座中不断溶入新鲜空气,
造成内冷水PH值不断下降, 在氧的作用下铜芯导线的腐蚀就持续发生, 从而导致内冷水水质的控制相当困难。

内冷水的水质超标问题会导致发电机定子线芯过热被迫停机进行酸洗。

同时,双水内冷机组的水电故障问题也是值得关注的。

QFS2型汽轮发电机是在总结QFS双水内冷发电机制造运行经验基础上,移植了西屋公司联合优化设计技术,吸取了近年来国内外大型汽轮发电机的先进成熟技术,进行的优化设计,在95年试制成功的改型产品。

该设计的技术性能比原QFS型发电机的许多
方面有较大的提高,达到当代先进技术水平。

该机在大坝电厂进行了温升及发电机效率实测,试验结果表明发电机各部分温升比经前的QFS型有较大的降低,并具有相当的裕度。

QFS2型300MW自从95年在上海电机厂试制成功后,在多家电厂应用,如大坝、曲靖、洛河、苏龙、桥头电厂。

2 空冷或氢冷发电机与双水内冷发电机的比较
1)体积比较
空冷或氢冷发电机是采用空气或氢气对线圈和铁芯从表面冷却,因为冷却效果较差,为了使线圈和铁芯的温度控制在允许的范围内,线圈的导线和铁芯的截面较大,发电机的铜损和铁损较小,产生的热量较少。

因此,空冷或氢冷发电机的体积较大。

双水内冷发电机是用水直接从线圈导线的内部进行冷却,冷却效果非常好,即使线圈导线和铁芯的截面较小,在发电机的铜损和铁损较大的情况下,也能将线圈和铁芯的温度控制在允许的范围内。

2)造价比较
制造双水内冷发电机的材料比同容量的空冷或氢冷发电机可减少约30%。

因双水内冷发电机的重量减轻和体积缩小,不但造价降低便于起吊、运输和安装,而且还节约了发电机基础和厂房的造价。

3)效率比较
双水内冷发电机的效率却因铜损和铁损较大,导致发电机的效率较低。

大型空冷发电机效率约为97%~98%;氢冷发电机的效率约为98%~99%;水内冷的发电机效率约为96%~98%。

发电机效率降低0.5~1.0%,发电煤耗将增加0.5~1.0%。

对大型发电机组而言,采用水内冷一年增加的燃料成本也非常可观。

所以,有些大型发电机不采用水内冷,而采用冷却效果较好、发电机效率较高的氢冷。

3 冷却系统构成及特点
本机组发电机定子和转子都直接采用水冷却方式,由冷却水系统提供的干净、无杂质的水分别对发电机定子和转子绕组内部进行直接冷却,具有如下特点:1)定子和转子冷却水系统分开成二个独立的水路循环系统。

定子水箱采用充氮密封,氮气压力为0.01~0.03MPa(g),配有氮气汇流排及氮气稳压装置;
2)定子、转子线圈采用闭式循环水系统,冷水器设计进水温度为38℃;
3)定子、转子水冷系统,各配备2台100%容量冷却水的冷却器,2台100%容量的水泵及配套电动机,1台10%容量的离子交换器,1台水箱,包括管道和阀门以及其他零部件;转子水冷系统,配备2台100%容量冷却水的冷却器,2台100%容量的水泵及配套的电动机,1台水箱,管道和阀门等部件;
4)定子冷却水泵和转子冷却水泵均为两台,一台工作一台备用,当一台出故障后能自动切换到另一台;
5)发电机定、转子内冷水进水管装压力表及压力开关;
6)有完整的控制和报警装置并向DCS系统传送数据信号;
7)水冷系统的有关装置和部件,均能在发电机运行时进行清洗和检修;
8)定子水冷系统设有反冲洗管道,以满足反冲洗定子绕组水路的要求;反冲洗滤网采用不锈钢激光打孔型式;
9)系统设置3个导电仪,电导率偏离正常值时发出报警信号,向DCS系统传送信号;
10)冷水器备有温度调节装置,温度调节由DCS控制。

11)系统设置自动补水和水箱水位报警装置。

定转子冷却水系统设有蒸气加热装置;
12)为确保断水保护动作信号的可靠性,设置三只水流量极低开关;断水保护装置向DCS提供两条回路,实现发电机断水保护双重化。

4 双水内冷发电机漏水故障是最常见、最频发的故障, 是火电机组最严重的事故之一。

其危害轻则停机停炉,重则损坏主机,烧毁定子绕组或铁芯,烧坏转子绕组或大轴。

常见漏水故障如下:
1)因水电接头焊接不良(夹渣沙眼)发生渗漏;
2)因定子或转子线棒裂漏水;
3)转子出水拐角空心铜管破裂漏水;
4)因转子引水复合管爆破大漏水;
5)因铜镳杯(加工孔堵杯)腐蚀穿孔漏水。

6)转动部件既要承受水压,更要承受高速产生的离心力作用。

空心线圈、绝缘引水管、拐角引线、水电接头等部件只要存在一点隐患,就容易演变为事故。

转子漏水的风险和几率比较高,这是必然的。

5 漏水的预防与检测
1)在大修期间,坚持进行了定子和转子的水压试验,能有效发现并消除渗漏缺陷。

2)目前引进用气密封试验来检测漏点的方法。

3)在线监测发电机漏水只有励磁回路绝缘监测电压表,转子一点接地保护、高阻检漏仪、差动微漏检漏仪等几种。

各种检漏装置互有优缺点,组合应用能较准确地预报发电机漏水情况。

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