转子称下煤不稳的原因及处理方法

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转子称常见故障处理办法

转子称常见故障处理办法

1 电气控制特点简介PFISTER转子秤是一种新型计量控制设备,它可以稳定地控制和计量粉状物料的流量,且密封性能好,无粉尘污染,机械故障少。

我厂1995年底在分解炉和窑喂煤系统改造中安装了两台转子秤,至今运行稳定,未出现重大故障,使喂煤系统故障造成的停窑时间大大减少。

转子秤的电气控制部分采用了称为MSR的智能化小型控制器,它和ABB调速单元PAD605有机的结合在一起,完成电气联锁和物料流量的调节控制。

两者均为内部带有微处理器的智能化单元。

MSR内部包含了一个流量过程控制PI调节器和一个信号联锁处理开关量的PC控制器。

其中PI调节器根据中控给定量和实际流量信号输出操作值控制调速单元PAD605实现电机转速调节。

MSR内的PC控制器对外部输入信号进行软接点联锁,避免了过多的中间继电器联锁在长期工作时故障率高的缺点。

PC控制器实时对运转过程中的各输入信号扫描监测,根据检测到的信息进行信号联锁处理,然后执行相应的输出控制动作。

如果运转中检测到故障信号,则通过PC程序处理完成安全联锁停机,并在MSR显示器上给出相应的故障信息提示。

这些故障信息提示在操作手册上仅给出了简单的说明,也没给出具体的处理方法。

这对查找故障解决问题十分不利。

笔者根据安装调试和运转中的经验,分析了控制系统中PC控制器对信号联锁处理的SPS程序,对故障信息产生的原因进行了比较全面的分析,找出了这些故障的一般处理方法,并在实践中应用。

2 常见故障信息分析MSR显示的故障信息均为英文缩写,常见故障信息中英文对照见附表。

转子秤常见故障信息表2.1 MSR自身故障2.1.1 EEPROM存贮器锁定(EEPROM BLOCKED)这是在修改MSR内部配置参数时常出现的一种故障。

为保护存储在EEPROM中的参数不被随意更改,在MSR背面设置了一个DIP开关,其中第1位和第2位开关置“OFF”为正常工作时保护模式,禁止对内部参数进行修改。

当需要修改参数时必须将上述两位开关置于“ON”,才能不出现上述故障并修改和存储有关参数。

稳定菲斯特转子秤喂煤的措施

稳定菲斯特转子秤喂煤的措施

稳定菲斯特转子秤喂煤的措施
蒙焕聪
【期刊名称】《水泥》
【年(卷),期】2016(0)2
【摘要】稳定喂煤是稳定窑热工制度的重要条件,菲斯特转子秤以其精确计量、坚固耐用的特点在水泥行业应用广泛,但在使用过程中,尤其是使用几年后,可能会出现喂煤不稳定的问题。

我们通过放低煤粉仓位、控制转子间隙、防止窜风等办法成功解决了问题。

1稳定喂煤的意义喂煤不稳定往往表现为断煤和冲煤,这两种情况又往往是相伴的。

1.1断煤这里所说的断煤是指间歇性的不出煤或者喂煤反馈值间歇性的跟不上设定值,
【总页数】2页(P58-59)
【作者】蒙焕聪
【作者单位】华润水泥(南宁)有限公司
【正文语种】中文
【中图分类】TH715.192
【相关文献】
1.浅谈菲斯特转子秤的冲煤与不下煤
2.菲斯特煤转子秤使用及维护
3.浅谈菲斯特煤粉转子秤在我公司的应用
4.菲斯特转子秤下煤不稳的原因及处理方法
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转子秤使用中常见问题及解决方法

转子秤使用中常见问题及解决方法

通讯地址:天津水泥工业设计研究院有限公司,天津300400;收稿日期:2008-07-25;编辑:沈颖1前言水泥行业中,喂煤系统对烧成段有重要的影响。

烧成段喂煤量的波动、失控,会导致煤粉不完全燃烧,造成能源浪费,还有可能造成预热器结皮、堵塞,直接影响窑的运转率和台时产量,最终影响工厂的经济效益。

德国菲斯特公司制造的转子秤具有精度高,计量准确,连续喂煤量稳定、可调,响应速度快,对煤粉(煤种、细度、水分等)适应能力强等特点,可以有效地提高熟料的产量和质量,节约能耗,降低生产成本。

2工作原理转子秤采用的是重力检测的天平计量式的工作原理(图1)。

转子是转子秤的核心部件,它置于上、下密封板之间,并设有专门的调整螺栓,用来调整间隙,保证其密封性能良好。

转子环上具有许多小格,整个转子安装在转子轴上由电机拖动,煤粉经进料管在重力的作用下,从进料口直接注入转子的小格中。

整个转子秤支承在一根称量轴A-A铰链和称重点B上(悬挂),A-A轴心通过进料管、出料管、进风管的中心,这三根管的同一水平面上均有弹性补偿节,对外部压力波动造成的计量偏差进行补偿,避免转子秤受到任何外力的影响。

同时为了使预先确定的设定值和储存在存储器内的物料量相适应,通过先期控制原理,转子喂料秤可对任何波动给予校正并给出短期高精确度。

该系统的特点是秤密封性能好、机械故障率低、计量精度高、运行稳定可靠。

3转子秤在使用中常见问题及解决措施连续准确稳定地对回转窑(包括分解炉)进行喂煤,是稳定窑的热工制度、降低能耗、提高熟料产量与质量、保证设备安全正常运转的关键因素。

通过查阅有关文献资料,并走访有关转子秤的使用单位,对转子秤使用过程中常见的问题及解决措施总结以下几点:3.1下煤不稳定这是最常见的问题之一,其实涉及到下煤不稳的情况,大部分并不是出自计量设备本身,从所了解的情况看,它与煤粉水分与质量、煤粉仓的密封及保温、收尘管、压缩空气、罗茨风机选型等因素有关。

煤炭铁矿矿山电子皮带秤 常见的误差来源与对策

煤炭铁矿矿山电子皮带秤 常见的误差来源与对策

煤炭铁矿矿山电子皮带秤常见的误差来源与对策随着环保政策的不断践行,煤炭行业将何去何从?绿色发展是必然之路,既要深挖内部潜力,也要发展绿色矿山。

电子皮带秤作为煤矿的重要计量设备,具有系统准确度高、称重稳定性好、可在恶劣环境下长期可靠工作等特点。

想要在煤矿恶劣的环境下长期地保持高精度运转,要学会以下几招!
1、计量皮带段需要重点关注
皮带秤安装使用时要求计量皮带接头尽量少,皮带厚度一致。

为了节约预算混用新旧皮带是不可取的,千万不要哪段损坏更换哪段,这将会造成计量皮带接头数目增加。

新旧皮带混用,厚度不一致,磨损程度不同等使电子皮带秤零点校准不稳定。

2、做好数据对比工作
一直以来,计量人员坚持积累数据,并通过固定使用船舶,对单一船舶的水尺进行的多次测量对比来确保数据的准确性和可靠性。

通过将电子皮带秤数据与船舶水尺数据的对比,可以简单地确定皮带秤数据目前是否准确。

3、梅雨季维护不可少
在北方,装港装船开启水喷淋现象十分普遍。

而南方夏季多雨,特别是梅雨季的连续阴雨天,原煤是湿度较大,煤炭比较粘。

如果皮带秤调零不及时,次数不够,或皮带清扫器效果不好时,对皮带秤计量数据准确性有较大影响。

4、校验装置的日常维护
为皮带秤的校准而准备的皮带秤料斗秤(实物)校验装置通常用于自我检验或核查。

因此,为确保其正常运转,需要对某些机械部件进行防腐处理,特别是需要进行防潮措施。

同时,应经常对料斗秤的四个传感器进行平衡性检查,以及时发现故障。

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技术菲斯特转子秤断煤的解决方法

技术菲斯特转子秤断煤的解决方法

技术菲斯特转子秤断煤的解决方法某公司5000t/d熟料水泥生产线,窑头、窑尾采用菲斯特DRW3.12转子秤,2016年8月开始出现煤秤频繁断煤,且越来越厉害,严重时长时间不下煤,影响正常的生产。

该公司通过增加仓内消风锥体和秤内消风管道、辅助放低煤粉仓位、控制转子间隙、防止窜风等方法成功解决了问题。

一、断煤原因及分析断煤时,转子转速加快,变频器显示达到最大速度,负荷率由98%下降到0%,送煤风机电流由9.8A下降到6.5A,窑前温度下降,窑电流迅速下滑。

断煤原因分析:(1)风力输送过程中,一部分风窜入煤粉仓内,形成气拱,阻碍下煤;(2)煤粉水分过大或压缩空气含水量和油量高,在空气助流时将水分带到煤粉中,导致煤粉含水量上升,出现结露黏附。

二、解决方法2.1 煤粉仓内增加消风锥体及管道为解决煤粉仓内气拱,该公司自行设计加工,增设煤粉仓内消风锥体,通过管道引到仓顶袋收尘器,并将原转子秤内消风管道连通到负压更大的煤磨出磨风管,新增消风管道直径为120mm,安装有可调节蝶阀,用于控制煤粉仓内的负压大小,仓内管道及锥体材质为不锈钢。

新增消风管道内的通风量增加了仓顶袋收尘器收尘负荷,但是该风量较小,收尘器处理风量设计本身有一定富余,所以对袋收尘器没有影响。

原煤粉转子秤的消风管道直径为160mm,安装有可调节蝶阀,磨机运行时,打开该蝶阀,利用磨机系统通风为转子秤消风,煤磨停机时,关闭消风管道蝶阀,用煤粉仓顶收尘器为转子秤消风,确保煤粉不会反流到出磨风管内。

该解决方案对煤质无特别要求,适应性强。

改造后消风管道见图1,改造实景见图2。

改后仓内、秤内气阻现象明显改善,煤秤断煤现象得到控制,为窑提产创造有利条件。

图1 改造后消风管道示意图2 消风管道改造实景2.2 调整转子间隙转子间隙调整时,综合考虑电动机电流变化情况、煤粉细度、水分等因素,确定合适的转子间隙,一般为0.2~0.4mm,过大引起窜风,下煤不稳,过小电动机电流大,容易过负荷跳停。

转子秤下煤不稳的原因与解决措施

转子秤下煤不稳的原因与解决措施

要 求 厂家 发运 P,0 含 量 <2.O%的磷 石 膏 ,并 且 存仓方形下料 口的对 角各增设两套压缩空气 和空气炮
质量 要均 匀 ,避免 P,0 含量 过 高 、质量 波 动影 响水 装置 。生产实践证 明 ,经过压缩空气 的定 时喷吹 和空
泥强度 和水 泥凝 结时 间 。
气炮 的定 时轰打 ,解决 了磷石膏 的起拱 、卡料 ,保证
少 产 水 泥2 500 t,减 少 直接 经 济效 益 5万 元 ;累计
多 耗 电能30万 kwh,多 支付 电费 15万元 。
(2)2008年 6月 ~2009年5月 累计 掺 加磷 石 膏
2.1万t,创直 接经 济效 益 120万元 。扣 除减 少 的20万
元效 益值 ,每 年 可创直 接经 济效 益 100万元 。
工作原 理 ,主要 由转 子腔 、进 料管 、进 风管 、送 风 管 、称 重装 置 和驱 动装置 等组 成 。工作 时 ,煤粉从
:=I j::¨ 通j{r 厂
一 j:≥ j=} :=I 土}
超标 的拒 收 。
加 到破 碎机 进行 破碎 ,使 他们得 到 较好 的均化 。
(2)利 用 厂 内 储 库 ,多 储 水 分 合 格 的 磷 石
我公 司5 000 t/d生 产 线 2009年 9月 投 产 ,其 窑 头 、窑尾 喂煤 均采用 了某 进 口煤粉 转子 秤 。运行半 年来 ,出现 了两次较 为严 重 的下煤 不畅 甚至 断煤 现 象 ,影 响了窑 系统 的稳定 运行 。
1转 子秤 基本 工作原 理和 结构 特点 该 煤 粉转 子秤 采用 的是 重力 检测 的水 平转 子 的
满 转子 的相应 部位并 被称 重 ,同时根据 设定 流量 调 控 制 值 相 距 甚 远 。 由于煤 粉 湿 度 大 ,细 度 细 ,煤

生产调试各现场计量秤问题对策

生产调试各现场计量秤问题对策

生产调试各现场计量秤问题对策窑头或窑尾出现不规律的冲煤现象。

造成该问题的原因较为复杂,常见原因有秤转子间隙大导致密封不严在秤上方产生涡流、煤粉输送风压或者风量不合理、输送距离太远、弯头太多、煤粉仓负压不足、助流空气不合理、煤磨收尘器喷吹程序不合理、秤转子和顶盖磨损不平、稳流小仓搅拌电机工作不正常等诸多因素。

该问题一旦出现处理难度较大。

一般情况下,水泥厂对转子秤的维护保养非常粗糙,即使国内很多大集团也会出现几年不打开稳流小仓或秤体进行检查一下的情况。

导致了秤在使用一定时间后由于结皮或者磨损等原因产生异常,但是只要还能转,就会继续一直转下去的现象。

以葛洲坝现场为例,集团多条生产线仅发现一条生产线秤工作正常,其他现场或多或少均有冲煤、送煤量异常波动、负荷率异常波动的问题。

该情况也会对煤耗和系统稳定性造成或多或少的影响。

煤粉秤动态漂移和实物标定的难题。

煤粉秤在运行中频繁动态漂移,以及缺乏各方统一认可的标定标准。

煤粉秤动态漂移的问题,主要是由于仓位、仓压、助流、漏风等情况引起。

目前无较好的方法解决。

只能将时间段拉长,确认拉长后动态漂移的问题缓解到可以忽略不急的程度。

同时除了带稳流小仓的菲斯特秤外可以进行自标定,其他秤不具备自标定能力。

如果日常生产中可以每天使用煤粉仓重对秤进行校正,来使最终盘库结果准确。

考核中业主多不认可该方式标定。

存在反复扯皮现象。

该问题也是目前行业难题。

国内各大集团煤粉秤都或多或少存在该问题。

导致生产管理人员和操作员不信任煤粉秤的计量结果。

目前多数煤粉秤设计窑头与窑尾选型一致,以6000tpd生产线为例多数为28+28tph选型。

该选型通常情况下没有问题,但以缅甸旦多淼项目和Obajana-5线为例,业主承诺使用热值6000+Kcal和4800+Kcal的原煤。

但是由于市场、成本、虚高报数等原因,导致实际生产所用的原煤从6000降低到4000Kcal、从4800Kcal降低至3500Kcal,此时尾煤通常用到量程后也只能达到300tph 喂料量。

菲斯特转子秤下煤不稳的改造

菲斯特转子秤下煤不稳的改造

菲斯特转子秤下煤不稳的改造煤粉秤的准确计量和下煤稳定,是保证窑炉热工制度正常稳定、提高煤粉燃烧质量、稳定高产和节能减排的关键因素。

菲斯特转子秤把传统的煤粉定量喂煤、计量和锁风功能集成到一台装置中。

该系统噪音小、结构紧凑、维护方便,已广泛应用于水泥行业的喂煤计量。

但近年来许多使用单位出现了不同程度的下煤波动、甚至断煤现象,给生产运行带来了较大的影响。

一、出现的问题我公司窑尾喂煤秤为菲斯特DRW4.12转子秤,近年来运行中常出现下煤波动、断煤问题,在尾煤仓仓位偏高时波动更加明显,生产中仓位控制是越控越低的状态,后期仓位降低到30吨左右即停磨空仓,下煤波动时通常采用现场敲打锥体的方法来处理,时间长时达十几分钟,给分解炉出口温度、窑工况、产质量的稳定带来了较大的影响,回转窑常因尾煤断煤减产降窑速,窑内热工制度不能处于稳定状态。

同时当把尾煤仓位控制偏低时,尾煤仓内料量处于安全料量以下,对煤粉供应的正常充足带来一定的隐患。

对秤体及仓内的多次检查,未发现明显异常。

图1 下煤波动时的趋势二、产生的原因1.仓助流空气中水分含量高,在助流孔周围易出现结壁现象,严重时引起下料不畅,甚至蓬仓。

该系统配套一台干燥机,对压缩空气中的水分进行干燥处理,同时利用长时间停机,煤粉仓清空时多次检查仓内壁,未发现有煤粉挂壁现象。

2.由于气流不畅容易造成气压平衡静态拱:菲斯特转子秤的助流系统利用向仓内部吹入的压缩空气,消除煤粉的结拱,短时间内有助于下料问题的解决。

但是吹入的大量压缩空气用以形成气浮,把煤粉浮在上面,更不利于下料。

3.转子秤密封板的间隙偏大,密封板磨损严重。

尾煤风机进入秤体内部后转子密封处的间隙产生窜风现象,秤上收尘管道不能及时将该部分气体抽走,在下料口处形成气柱,加上仓压的变化,影响煤粉的下料。

4.出磨煤粉水份大引起的结拱,转子秤在实际生产过程中可能存在煤粉水份偏高及煤质等客观存在的问题,导致煤粉自身流动性下降,甚至会出现仓内及Y 型管壁结皮现象,从而产生不下煤和冲煤现象,导致系统调节不稳定,引起风压波动。

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转子称下煤不稳的原因及处理方法
伊犁南岗建材(集团)有限责任公司伊犁水泥厂
二OO九年十二月
摘要:本文针对转子称下煤不稳定,进行设备工艺上的分析,并对其采取相应的措施,使其正常运转。

关键词:转子称煤波动水份
转子称下煤不稳的原因及处理方法
冯斌
我厂1000T/d生产线窑头、窑尾各配备一台德国菲斯特喂煤转子称。

该生产线自2001年12月投产以来,经常出现窑尾称下不稳甚至有断煤现象。

主要表现在送煤罗茨风机电流波动大,压力波动逐渐加大,高低相差25Pa,分解炉温度随着下煤情况也开始波动,预热器C1出口温度下降,给窑的正常生产带来很大影响。

针对转子秤长期不能正常工作。

厂领导组织技术力量经过多方面的努力,最终攻克了这一大难关,解决了转子秤喂煤波动的问题。

使得窑的运转率与台时产量大幅度提高。

确保生产任务完成。

1、喂煤稳不稳的现象
煤粉从煤粉仓卸出后进入转子称转盘内,经过转子称称重区计量,得到的实际量反馈到控制器与给定值进行比较,如反馈值偏小,则转子称转速增加,反之就会降低,计量后的煤粉由送风支管通过风力送到气力输送管路,再由罗茨风机输送到窑头或者分解炉,由于下煤量的多少直接影响到罗茨风机输送管道内的阻力,若阻力增大,罗茨风机电流增加,反之电流降低,所以从罗茨风机电流的变化就能判断下煤量的变化情况。

1.1 转子称实际下料量偏低造成送煤罗茨风机电流迅速下降,电流波动较小,分解炉温度也易于控制相对较稳定,说明下煤量比较稳定
2、煤称波动的原因分析
喂煤称出现波动后,我们重新调整了转子秤称体转子的间隙,但波动依然存在。

通过进一步的检查,我们发现造成喂煤称波动的原因主要有以下几个方面:
2.1检查煤粉仓助流系统助流不畅
检查煤粉仓助流压缩空气系统存在的问题有:
a)部分电磁阀膜片已损坏,气流通过量降低,压力降低,达不到单向阀要求的最低压力,所以压缩空气也吹不进煤粉仓里。

b)大多数金属助流过滤垫片被煤粉堵塞,压缩空气根本吹不进煤粉仓。

c)单向阀本身存在结构缺陷,压力高后单向阀被自身锥型活塞封死,气流进不到煤粉仓去。

压缩空气经由电磁阀后,由进气端进入单向阀阀体,锥形阀芯在压缩空气的作用下克服弹簧的作用力由左向右移动,气流形成通道后由出气端吹入煤粉仓,但锥形阀芯在向右移动后,阀芯端面很快与右阀体左端面贴紧,断开了气流通道,压缩空气压力越大,贴的越紧,气流反而进不到煤粉仓,起不到助流作用。

2.2 压缩空气系统含水量太多
巡检工在定期排放压缩空气储气罐内积水的时候,发现储气罐的内积水的时候,发现储气罐内的水量较多,带水的压缩空气吹入煤粉仓内造成有害的因素,一是造成助流过滤片堵塞,二是使得仓的煤粉含水较高,造成煤粉在仓内结壁。

2.3 煤粉水分过高
进厂原煤水分偏高,高达25%在粉磨过程中,没有控制好磨机进出口温度,使得水分没有充分发挥,所得到煤粉水分,一般都在12~15%左右,而高水分的煤粉很容易在煤粉仓内结露,造成仓内结壁。

2.4 煤粉仓下料不稳
在实际生产过程中,我们发现凡煤磨因仓高停机时,转子秤是的喂煤就会出现较大波动。

我们分析出现这种现象有两个方面的原因:一是煤粉
入仓时,给仓内造成间断的冲击压力,造成下煤不稳;二是煤粉入仓过程中带有较多的空气,使仓内负压出现波动。

3、煤称波动的处理措施
3.1 对于助流不畅的问题
a)更换所有助流过滤片;
b)更换损坏的电磁阀;
c)解决单向阀存在缺陷,解决了单向阀自锁问题。

3.2 对于压缩空气管道内渗水问题
经常检查空压机的冷却器,防止因冷却器内漏,冷却水流入压缩空气管道,并且利用每次的计划检修,都对煤粉仓进行彻底清仓工作。

3.3 对于煤粉水分过大的问题
一方面,我们严格要求入厂原煤质量问题,并投资十万资金,在原煤入均化库前,加设了一台烘干炉,针对高水分的原煤,在进入均化堆棚,有效降低了原煤的水分,另一方面,加强煤磨操作,努力提高入磨温度,由于受窑投料量的影响,窑投料量越高,预热器的余热充分与物料交换,它由高温风机的出来的温度较低,到了煤磨的进口时温度也随之降低,此时,不必计较磨机的台产,可把喂料量减小,保证出磨温度有效将煤粉水分控制在8%以下,由于减少了喂料量,保证煤粉仓在一定高度上,避免断煤粉停窑。

3.4 对于煤粉仓下料不稳的问题
针对这一问题,我厂下了较大的功夫,对煤粉仓进行了技术改造,我们将煤粉仓整体向上提高70cm,把原有煤粉仓的下料管道去掉,利用上升
后的煤粉仓底和转子称的间距增设一个小型的下料仓,并在小仓下安装一台刚性给料机,这样,原来大煤粉仓的煤粉先进入窑头、窑尾转子称上的小仓内,小仓内的煤粉能顺利进入转子秤内称重计量,当小仓内煤粉称重低时,大的煤粉仓又能通过自动系统给小仓补煤,并且控制好煤粉仓仓重,在生产中我们得知只要煤粉仓仓重超过20T以上,就会出现头尾煤下煤不好,甚至不下煤而仓重低时,就没有这种现象,所以一般情况下,我们都将煤粉仓仓重控制在15t左右。

保证出磨煤粉能及时用掉避免仓重高造成下煤不稳。

4、总结
通过以上措施,转子称的运行变得相当稳定,送煤罗茨风机电流和压力的波动幅度也相应减小,在窑操过程中,分解炉的温度也易于控制,由于下煤稳定分解炉的温度,一般控制在890℃,窑的产量也能稳定在1000t/d,取得了较好的经济效益。

由于喂煤的稳定也确保了窑的长期运转,为完成生产任务奠定了基础,为了保证转子称长期高效的运转,我们应做好以下几个方面的工作:
1、确保出磨煤粉水分在8%以下,减少仓内煤粉结粒情况。

2、每班次定对储气罐放气排水,以免含水的压缩空气吹入仓内造成煤粉结壁。

3、保证煤粉仓仓重在20T以下,以免仓重过高造成下煤不好。

4、定期对助流管道进行检查,重点检查电磁阀单向阀及过滤片,防止只有压力而不通气的现象。

5、保持称体表面清洁,保证称重部位活动灵活而无卡死现象。

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