印染废水案例分析

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印染厂污水处理案例解析

印染厂污水处理案例解析

印染厂污水处理案例解析引言:印染厂是生产纺织品的重要环节,然而印染过程产生的大量废水对环境造成了严重的污染。

本文将以某印染厂污水处理为例,分析其处理过程和效果,并探讨相关的环境保护问题。

需要特别注意的是,本文将不涉及政治议题。

背景介绍:某印染厂位于某地区,是一家规模较大的纺织厂,每天处理的废水量较大,并且含有大量的有机物和色素等。

这些有机物和色素对环境有害,如果不经过有效处理就排放到水源中,将对生态系统造成严重危害。

污水处理过程:1.初步处理:首先,印染厂的废水经过初步分离,将废水中的固体颗粒物去除,可采用筛网或沉砂池等方式。

这样可以减少下一步处理过程中的压力,提高后续处理效果。

2.生物处理:生物处理是目前主流的污水处理方式之一。

在印染厂的废水处理中,生物处理是将废水通过生物反应器进行处理,常见的反应器有活性污泥法和生物膜法等。

通过微生物的代谢作用,降解有机物和色素等污染物,将其转化为无害物质。

这一过程需要严格控制反应器的温度、pH值、氧气供给等因素,以保证微生物的生长和降解效果。

3.深度处理:生物处理是将废水中的有机物降解,在某些情况下仍然存在难以降解的物质或过高的浓度,需要进一步进行深度处理。

常见的深度处理方式有化学氧化、吸附和膜分离等。

这些处理方式可以进一步去除废水中的有害物质,提高处理效果。

效果与问题分析:1.处理效果:经过上述处理过程,该印染厂的废水得到了有效处理,对环境造成的污染得到了控制。

水质达到了国家排放标准,不会对附近水源和土壤造成污染。

2.运行成本与技术要求:废水处理需要耗费较大的能源和人力成本,特别是生物处理环节。

此外,废水处理设备需要维护和更新,对技术人员要求较高。

厂家需要投入一定的资源来保证废水处理的稳定运行。

3.排放标准与合规要求:印染厂的废水处理必须符合当地的排放标准和环境法规要求。

对于重金属等有害物质的排放,需要特别注意控制,避免造成环境污染和健康风险。

结论:某印染厂的污水处理案例显示,采用适当的处理技术和设备,可有效地去除废水中的有害物质,并达到国家排放标准。

环保印染废水处理案例

环保印染废水处理案例

以下是一个环保印染废水处理案例:
某染料印染工厂位于城市附近,其生产过程产生大量含有有机物、重金属和色素的废水。

为了合规排放和减少对环境的负面影响,该工厂实施了一套综合的废水处理系统。

1.初级处理:废水首先通过格栅去除固体悬浮物和大颗粒物质,然后进入沉淀池进行沉淀
和分离,使废水中较重的固体沉积到池底。

2.生物处理:初级处理后的废水进入生物反应器或活性污泥系统,通过微生物降解和转化
有机物。

这个过程中,维持适宜的温度、pH值和氧气供给,以确保微生物能够有效地降解废水中的有机物。

3.其他处理技术:对于含有色素和重金属等难降解物质的废水,可能需要采用进一步的处
理技术,如化学氧化、高级氧化、吸附、离子交换等。

这些技术可以帮助去除废水中的有害物质,并提高最终排放水质的符合标准。

4.二次沉淀和消毒:经过综合处理后,废水进入二次沉淀池,以去除残余的悬浮物和沉淀
物。

然后,废水可能需要进行消毒处理,如紫外线消毒、臭氧氧化等,以确保排放水质符合环保要求。

5.污泥处理:废水处理过程中产生的污泥需要通过稳定化处理,如厌氧发酵、压滤、焚烧
等,将其转化为无害物质或能够安全处置的形式。

通过以上处理步骤,该染料印染工厂成功实施了废水处理,达到了国家和地方的环境排放标准。

这样的案例表明,通过采用适当的废水处理技术和系统,工业企业可以有效管理和减少对环境的负面影响,保护和改善水资源和生态环境。

17个最实用的印染废水案例详解

17个最实用的印染废水案例详解

想要成为印染水处理专家,就必须对印染废水有最基本的认识。

印染废水是加工棉、麻、化学纤维及其混纺产品为主的印染厂排出的废水。

印染废水水量较大,每印染加工1吨纺织品耗水100~200吨,其中80~90%成为废水。

纺织印染废水具有水量大、有机污染物含量高、碱性大、水质变化大等特点,属难处理的工业废水之一,废水中含有染料、浆料、助剂、油剂、酸碱、纤维杂质、砂类物质、无机盐等。

由此可见,纺织染行业属于用水大户,同样也是污染大户,特别是浙江、广东两地更是督查大户。

想要成为印染水处理专家,就必须对印染废水有最基本的认识。

印染废水是加工棉、麻、化学纤维及其混纺产品为主的印染厂排出的废水。

印染废水水量较大,每印染加工1吨纺织品耗水100~200吨,其中80~90%成为废水。

纺织印染废水具有水量大、有机污染物含量高、碱性大、水质变化大等特点,属难处理的工业废水之一,废水中含有染料、浆料、助剂、油剂、酸碱、纤维杂质、砂类物质、无机盐等。

由此可见,纺织染行业属于用水大户,同样也是污染大户,特别是浙江、广东两地更是督查大户。

随着环保要求的不断提高,一方面需要完成印染废水的零排放,另一方面又要达到纺织染行业最新标准。

如何低成本地做到废水回用率在70%、废水排放色度在50以下?今天给各位带来一些最实用的印染废水案例详解。

案例一:1、项目名称浙江某生产毛纺等印染企业项目2、项目概况废水主含浆料、染料、助剂、表面活性剂等。

废水呈碱性,COD、色度较高,可生化性差。

进水水质:COD≤2160,BOD≤613,SS≤310,色度≤560,氨氮≤38。

日处理水量1000吨/天。

出水水质满足GB4287-1992《纺织染整工业水污染物排放标准》的一级标准:COD≤100,BOD≤25,SS≤70,色度≤40,氨氮≤15。

3、处理工艺采用“动态微电解+水解酸化+好氧生化法”为主体工艺。

4、工程运行效果实际出水水质:COD≤65,BOD≤20,SS≤15,色度≤35,氨氮≤10。

纺织印染废水深度治理案例分析探讨

纺织印染废水深度治理案例分析探讨

纺织印染废水深度治理案例分析探讨随着我国纺织印染工业的蓬勃发展,大量的废水排放问题也日益突显。

由于废水中含有丰富的有机物、色素、重金属等难以分解的有害物质,对环境造成了严重的污染,甚至威胁到了人民的健康和生命安全。

因此,实现纺织印染废水的深度治理,不仅是保障环境生态安全的需要,也是实现可持续发展目标的必然选择。

深度治理纺织印染废水,需要针对其复杂的成分和高浓度的特点,采用多种技术手段进行处理。

以下是一起关于纺织印染废水深度治理的案例分析。

案例一:利用生物反应器降解有机废水该企业主要生产无纺布产品,所产生的废水含有大量的光氧化物、苯酚、苯酮等难以有效去除的污染物。

为了解决废水排放的问题,企业引进了生物反应器技术,建造了一个大型有机废水处理系统。

该系统主要由预处理池、生物反应器、分离池等组成。

首先,预处理池对酸性、碱性废水进行中和处理,使之达到中性条件。

然后,将中性废水送入生物反应器,通过微生物的作用,将有机污染物降解为无害物质。

最后,经过分离池的沉淀和过滤处理,废水中的悬浮物和沉淀物得以剔除,处理后的废水完全符合国家的排放标准。

案例二:采用二氧化钛光催化技术处理高浓度染料废水某纺织印染企业生产的高浓度染料废水,含有大量的有机物、重金属和染料,其COD浓度高达25000mg/L,色度超过500倍。

传统的物理化学方法很难去除这些复杂的污染物,因此企业决定采用二氧化钛光催化技术进行处理。

总之,纺织印染废水深度治理是一个复杂的过程,需要考虑到废水的成分特点和处理的经济性、载体功能等多方面因素。

因此,在实践中,我们可以根据不同企业的废水特点,选择合适的技术手段和策略,实现废水的达标排放和资源的最大化利用。

同时,加强技术创新,推动智能化和数字化发展,也是实现纺织印染废水深度治理的必然选择。

纺织印染废水深度治理案例分析探讨

纺织印染废水深度治理案例分析探讨

纺织印染废水深度治理案例分析探讨近年来,随着工业化进程的不断加快,纺织生产水平也不断提高,导致纺织印染产生的废水问题日益突出。

传统的废水处理方式对废水处理效果已逐渐无法满足规定标准,需要深度治理来达到废水排放标准和环境质量要求。

本篇文章将探讨纺织印染废水深度治理的案例分析。

案例一:某染料厂印染废水处理工艺优化某染料厂在印染过程中,由于生产设备的老化和生产工艺的相对滞后,导致印染废水COD和BOD等污染指标严重超标。

为了解决这一问题,染料厂采取新型工艺进行改造优化,主要措施包括如下几个方面:一、将传统的A/O(好氧/厌氧)工艺改为SBR(序批式反应器)生物处理工艺,行程时间快、运作成本低。

二、采用CFS(高效板片过滤器)作为二级处理工艺,能有效清除微小颗粒物质,使废水达到规定标准。

三、通过在线监测仪器实时监测废水的处理效果,及时发现废水处理的欠佳情况,调整处理方案。

经过功能试验,在改造的工艺下,染料厂印染废水的COD和BOD平均去除率分别达到80.2%和90.5%,均达到了国家排放标准。

案例二:某纺织厂印染废水的三级处理方案某纺织厂在印染生产过程中,废水中含有大量的染料、硫化物、重金属等有害物质,严重影响地下水质量和当地生态环境。

为此,该厂采取了三级处理方案进行废水处理,主要措施包括:一、采用MVR(机械气化蒸发器)进行初级处理,通过蒸发、浓缩和分离等技术,将废水浓缩到一定浓度,增加后续处理工艺的效果。

同时,MVR可以回收处理过程中的热能,减少能源消耗。

二、采用MBBR(流化床生物反应器)作为中级处理工艺,通过生物菌群代谢消化废水中的有机物质,将废水中的COD、BOD等指标降低。

三、采用膜生物反应器进行深度处理,包括反渗透膜和超滤膜两种膜组件,通过高压反渗透和微孔过滤过程将废水中有害物质和微生物拦截,使排放水质量达到国家排放标准。

通过三级处理方案的实施,该厂印染废水中COD和BOD等污染指标大幅度降低,达到标准排放,实现了环保治理和可持续发展。

梭织布印染废水处理的典型工艺及工程实例

梭织布印染废水处理的典型工艺及工程实例

梭织布印染废水处理的典型工艺及工程实例谢海松纺织印染行业是工业废水排放大户,而梭织布印染则在纺织印染行业中所占的比重相当大。

近年来,随着染料工业的发展和印染加工技术的进步,染料结构的稳定性大大提高及新型助剂的不断应用,使很多难生化降解有机物大量进入印染废水中,大大增加了废水的处理难度,传统的生物处理、气浮处理、化学处理等对COD的去除率大大降低。

梭织布印染废水是一种水量大、色度高、组分复杂的废水,处理难度比较大。

废水来源梭织布印染废水主要来自染整工段,包括退浆、煮炼、漂白、丝光、染色、印花和整理等,织造工段废水排放较少,其废水主要是以上各工序所排废水的混合废水。

废水水质及特性(1)退浆废水:退浆废水一般占废水总量的15%左右,但污染物浓度高约占总量的一半,废水呈碱性,pH值为12左右,其污染程度视浆料的种类而异,使用淀粉浆料的退浆废水,COD 和BOD值都很高,但可生化性好,使用化学浆料的退浆废水,COD值高BOD值低,可生化性比较差。

(2)煮炼废水:水量大,呈强碱性,水温高,颜色呈深褐色,污染物浓度大,BOD和COD 均高达每升数千毫克。

(3)漂白废水:水量大,但污染程度小,BOD和COD均较低,基本上属于清洁废水。

(4)丝光废水:含碱量高,含氢氧化钠3~5%,很多厂回收氢氧化钠,所以丝光废水很少排出,丝光废水呈强碱性,COD、BOD、SS均比较高。

(5)染色废水:水量大,水质变化大,随所用的染料的不同而不同,染色废水一般色度很高,含有染料、助剂、表面活性剂等,一般呈强碱性,COD和BOD比较高,可生化性较差。

(6)整理废水:水量小,污染程度比较低。

3 典型工艺流程梭织布印染废水处理典型工艺流程如下:(1)流程一(2)流程二4 工程实例中山某纺织厂有限公司是一家以纯棉、麻棉布料为主的外资企业。

所用染料主要有活性染料和还原染料,还有少量的硫化染料和直接染料等,同时使用烧碱、匀染剂、渗透剂等多种印染助剂,每天排出近4000m3的高色度、高有机物含量的废水,经过处理后,该企业废水的各项指标均达到广东省地方标准《水污染物排放限值》DB44∕26-2001中的第一时段的“一级标准”。

高浓度印染废水处理工程实例

高浓度印染废水处理工程实例

采用酸析+UASB的组合工艺处理高浓度印染废水,工程运行结果表明:退浆水进水pH 值10~13,CODCr≤25000mg/L,SS≤600mg/L,碱减量水进水pH值10~13,CODCr≤25000mg/L,SS≤400mg/L,处理后出水pH值6~9,CODCr≤2500mg/L,SS≤300mg/L。

该工程可有效降低高浓度废水的pH值调节费用,减少末端综合废水的处理成本和难度。

印染行业一直是排污大户,而印染工艺中以退浆工艺和碱减量工艺为代表的前处理工艺因其排放的污染物浓度高、碱性强,一直是印染行业废水处理的难点。

近年来,随着国家对节能减排的重视,以及排放标准的日趋严格,印染企业越来越重视清洁生产和环境保护,针对高浓度前处理废水的污水处理工艺也逐渐被推广使用。

某企业采用混凝气浮/水解酸化/好氧生化/混凝沉淀的组合工艺处理印染废水,系统出水水质波动较大,经常超标排放,主要超标项目为CODCr。

经现场踏勘和专家论证,企业污水处理的难点为高浓度退浆废水(退煮漂工艺)和间歇排放的碱减量废水,故企业于2016年3月投资建设高浓度废水处理系统,2016年10月设备安装完毕开始进入调试运行阶段,2017年5月验收交付。

调试期间的监测数据表明,该系统运行效果良好,大大降低了末端综合废水处理的费用和难度。

1工程概况绍兴市滨海工业园区某印染厂主要从事棉、化纤布的染色和印花加工,需要进行退浆和碱减量处理。

其中退浆废水为24h连续排放,日排放量在250t左右;碱减量废水为间歇排放,日排放量在400t左右。

为降低末端综合废水处理难度,确保污水稳定达标排放,2016年8月企业投资建设了一套800m3/d的高浓度废水预处理系统,系统设计进出水水质如表1所示。

表1进水及出水水质2工艺设计2.1工艺流程该工程采用酸析+厌氧的工艺路线,工艺流程如下:2.2主要处理单元(1)减量水调节池1座,尺寸为5m×10m×5m,有效水深4.5m,池内壁进行防腐处理;HRT(水力停留时间)为13.5h,为地下式钢砼结构。

印染废水处理工程实例

印染废水处理工程实例

印染废水处理工程实例印染废水处理工程实例1. 引言随着纺织工业的发展,印染行业作为一个重要的环节,对环境造成了一定的污染。

印染废水中含有大量的有机物质和色素,如果不经过适当的处理,将对水体和土壤造成严重的破坏。

因此,印染废水处理工程的建设和实施显得尤为重要。

2. 印染废水特点印染废水的主要特点包括高浓度、高色度、高pH值和复杂的成分等。

其中,颜料和染料是印染废水中的主要污染物,其高浓度和高色度给处理工程带来了极大的困难。

此外,印染废水中还含有一定数量的碱液和酸性物质,这些物质的存在可能对处理工程产生不利影响。

3. 印染废水处理工程设计为了有效处理印染废水,需要进行科学和合理的工程设计。

在设计过程中,需要考虑以下几个方面:3.1 废水预处理印染废水中的颜料和染料无法直接进入处理系统,因此需要进行预处理。

通常采用沉淀、过滤和调节pH值等方法,将悬浮物和颜料从废水中分离出来。

3.2 活性炭吸附活性炭吸附是最常用的方法之一,能够有效去除废水中的有机物质和颜料。

通过将废水与活性炭接触,让有机分子和颜料质固定在活性炭表面上,从而达到净化水质的目的。

3.3 生物处理对于含有大量有机物的印染废水,生物处理技术是一种可行的选择。

通过利用微生物的活性,将废水中的有机物质转化为无害物质,从而达到净化废水的目的。

这种方法具有经济、环境友好等优点,已在工业中得到广泛应用。

4. 实例分析某印染厂废水处理工程采用了预处理、活性炭吸附和生物处理等工艺进行治理。

首先,废水进入预处理单元,通过沉淀和过滤工艺,将悬浮物和颜料去除。

然后,进入活性炭吸附单元,废水与活性炭经过充分接触,有机物和颜料被吸附到活性炭表面。

最后,废水进入生物处理单元,通过适当的调节水质和添加微生物,使有机物质被降解为无害物质。

通过长期的运行和监控,该印染废水处理工程取得了较好的效果。

经过处理后的废水在达标排放的同时,减少了对环境的负面影响。

此外,处理工程运行成本较低,减轻了企业的经济负担。

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印染废水案例分析
印染废水是较难处理的工业废水之一。

废水中含有染料、浆料、助剂、油剂、酸碱、纤维杂质、砂类物质、无机盐等。

今天我们就来看一看某印染废水案例分析。

山东某纺织印染厂主要生产棉针织产品,废水主要来源于漂炼(包括退浆、煮炼等)、染色、皂洗等生产工序,另外还有少量的生活污水。

由于该厂产品种类较多并且随客户的需求而变化,因此所用染料种类较多,且每天的用量及种类规律性不强。

采用的染料主要包括直接染料、还原染科、硫化染料及活性染料,染色过程中还需加助剂、碱等化学药剂,所用浆料为淀粉与聚乙烯醇。

因此,废水中含有大量残余的染料、助剂、浆料、废碱、纤维杂质、无机盐等,有机物含量高、色度大、pH值变化大,若不经处理,直接排放,势必对周围环境造成严重污染。

该厂每日排放废水量为400m3/d,其中:漂炼废水为140-160m3/d,印染废水为150-170m3/d。

综合废水水质为COD=700-900mg/L,
BOD=180-230mg/L,pH>9,SS=150-200mg/L,色度>400倍。

1. 工艺流程的确定
从国内印染厂运行经验教训来看,单纯的物化或生化处理很难达到甚至根本不能达到《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB4287一2012)。

特别是单纯的物化处理运行费用高,污泥(浮渣)较难处理,经济上不合理,运行不稳定,其处理效果随染料的变化会有很大的波动。

印染废水的可生化性较差,单纯生化处理工艺(特别是单纯好氧处理工艺)可以将BOD降到很低,但COD及色度却很难达标。

从该厂废水中所含染料分析:硫化染料不溶于水,多以胶体状态存在;还原性染料为离子性的疏水性染料,在水中溶解度小,主要以悬浮微粒形态存在,稳定性较差;直接染料是具有磺酸基或羧基的偶氮染料,能溶于水,但其结构具有直线展开和芳环排列同平面的特点,在水溶液中有较大聚集倾向性;活性染料以单偶氮型为主,易溶于水。

直接染料、硫化染料、还原染料经物化处理(混凝沉淀或气浮)有较高的去除率,COD及色度会大大降低,但活性染料经物化处理,若要达到满意的脱色
效果,投药量很大。

根据厂内实际情况及染料特点,确定将该厂废水采用物化-生化工艺,工艺流程图见1。

处理过程中产生的浮渣及污泥进入干化厂干化后外运。

图1 工艺流程
2. 主要处理构筑物及设备
(1)水解与调节池池体尺寸为8m×4.5m×4m,总容积144m3,平均水力停留时间8h,具有水解与调节双重功能,池体中下部为不动容积,加入污泥,池内设置配水系统,池体均匀布置布水口,上部为变水位调节容积,水泵吸水口位于二者的分界面处,污水从配水口流出上行,并通过污泥层与污泥接触。

水解菌将污水中的大分子有机物分解为小分子有机物,提高污水的可生化性。

(2)气浮装置气浮池尺寸为4m×2.3m×2.18m,处理能力为20m3/h,采用水泵吸水管射流溶气气浮方式,省去空压机,降低了系统的噪声。

(3)曝气生物滤池池体尺寸为2.5m×2.5m×4.3m,共3格,滤料层高度为2m,承托层高为0.6m,滤料粒径为3~5mm。

池体内各设置一套大阻力配水系统与一套穿孔管配气系统。

(4)清水池池体尺寸为5m×2.0m×2.8rn,用于曝气生物滤池的反冲洗。

3. 处理效果
该工程建成并开始调试运行,第二年经环保部门监测,监测结果见表1。

表1 检测结果(平均值)
从表1看出,出水指标中物化处理对COD的去除率为33%,生物处理对COD 的去除率为48.4%,水解池对色度的去除率为81%,在原水浓度为837mg/L,BOD浓度为290mg/L,SS浓度为316n0L,色度为562倍的条件下,最终出水COD为153mg/L,BOD为19.4mg/L,SS为83mg/L,色度降低到36倍。

在整个处理流程中,各构筑物均发挥了各自的作用,对色度、COD、BOD具有不同的去除率,其中水解池对色度去除明显,曝气生物滤池对各项指标处理效果均较显著,确保了出水水质达标。

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