1000MW发电机假同期试验分析及预防对策
某发电厂机组整组启动试验过程中存在的问题及解决方法

某发电厂机组整组启动试验过程中存在的问题及解决方法文/吴俊杰0 引言发电厂机组整组启动试验,能够通过试验数据验证设备的性能,最大限度保证机组在投产时可靠运行、安全投入生产,发挥出投资效益。
本研究介绍某发电厂1000MW国产超超临界燃煤机组整组启动试验状况,提出整组启动试验优化处理方法,最终对启动试验结果进行分析与评价。
某发电厂1000MW 级国产超超临界燃煤机组1号机发变组整组启动试验项目,电气主接线采取发电机-主变压器组接线方式接入500kV母线,发电机出口装设断路器,发电机机端由封闭母排经出口断路器与主变压器及两台高压厂用变压器、励磁变压器连接。
项目主要以发电机短路特性试验、发电机空载特性试验、发电机空载状态下励磁参数实测试验、发电机假同期试验为研究重点,依据当前国家能源局颁布的《电力建设施工质量验收规程第6部分调整试验》及《火电工程启动调试工作规定》的要求,对1号机发变组进行整组启动试验,进而验证发变组各项试验性能,分析启动过程中存在的问题,提供解决方法。
1 启动试验项目及目的1.1 发电机短路特性试验目的发电机短路特性试验目的包括:检查发电机电流幅值、相位,保证三相电流角度的正确性;记录发电机电流上下测量值,获取定子稳态短路电流与励磁电流关系曲线;检查发电机的保护、测量电流回路,确保电流回路无开路现象;检查定子三相电流的对称性,确保三相电流平衡;用得出的特性曲线结合空载特性求取电机的参数,判断线圈有无匝间短路。
1.2 发电机空载特性试验目的发电机空载特性试验目的包括:检查发电机保护、测量、励磁系统的电压回路,检查发电机磁路的饱和程度;检查发电机定子和转子的接线的正确性,并通过它取得发电机的相关参数;检查发电机电压三相对称性、相序正确性。
1.3 发电机励磁参数实测与励磁整体试验目的(1)通过现场实测励磁系统的参数,确认励磁系统的模型,验证厂家提供的试验机组数学模型及其参数是否与实际相符,验证其是否满足国标的要求。
防止出现发电机非同期并列反事故措施

防止出现发电机非同期并列反事故措施发电机非同步并列反事故是指由于两台或多台发电机不同步运行所引起的故障。
这种情况下,电网电压和频率将发生不规律的波动,可能会严重损坏电网和发电机设备,甚至导致电网崩溃。
为了防止这种事故的发生,以下是一些措施:1.发电机的选择和设计:在规划和设计发电机系统时,应充分考虑发电机的容量、额定功率、功率因数等因素,确保发电机能够满足电网的需求,并与其他发电机同步工作。
2.定期维护和检查:发电机设备应定期进行维护和检查,包括清洁、润滑、紧固螺栓、电气连接等,以确保设备正常运行。
3.监控和控制系统:安装有效的监控和控制系统,可以实时监测发电机的运行状态,包括电流、电压、频率、功率因数等参数,及时发现不正常情况并采取相应措施。
4.同步器的使用:同步器是一种用于将两台或多台发电机同步运行的设备,它可以通过调节发电机的速度、电压和相位等参数,使其与电网同步。
安装同步器可以有效地避免发电机非同步并列的情况。
5.学术培训和技术培训:对于操作人员和维护人员来说,他们应具备足够的技术和专业知识,了解发电机的工作原理和操作规程,以减少操作失误和设备故障的风险。
6.增加备用发电机:在发电机运行期间,应该随时准备备用发电机,以便在主要发电机故障或非同步情况下能够及时切换,保障电网的稳定供电。
7.严格执行安全操作规程:制定并执行严格的安全操作规程,包括操作人员必须具备的资质、操作规程、应急措施等,以确保发电机的安全运行。
8.监测和报警系统:安装有效的监测和报警系统,可实时监测发电机的运行状态,并在发现异常情况时发出警报,以便及时采取相应措施。
9.及时修复和更换设备:在发现发电机存在故障或工作不良的情况时,及时进行修复或更换设备,以确保发电机能够正常工作。
通过以上措施的实施,可以有效地防止发电机非同步并列反事故的发生,确保电网的稳定供电和发电机设备的正常运行。
然而,由于每个发电机系统的特点不同,因此还需要根据具体情况采取适当的措施来保证安全。
防止出现发电机非同期并列反事故措施

防止出现发电机非同期并列反事故措施为确保机组的安全并网的顺利进行,针对电气事故,预先做好准备,使运行人员在发生事故时,临场不乱、能快速反应处理事故,限制事故的发展,防止发电机发生非同期并列重大事故的发生,特制定本措施。
一、发电机同期并列前的检查及试验1.1认真执行规程中有关发电机并列的规定,严格控制并列允许条件,防止非同期合闸,处理发电机断路器合不上故障时,应将主变出口隔离开关拉开并降压,防止出现人为非同期并列. 1.2利用停机检修机会对同期装置、同期定值进行检查,(经常校核同期装置定值,保证定值无误.)确保装置可靠运行。
1.3发变组大(检)修后,进行发电机一变压器组带空载母线升压试验。
校核同期电压检测二次回路的正确性,并对同期继电器进行实际校核,并录波.1.4发变组大(检)修后,进行假同期试验。
进行断路器的手动准同期及自动准同期合闸试验,(同期(继电器)闭锁试验,)检查自动准同期装置的一致性.1.5并网前对断路器动力电源、操作控制电源进行检查,确认将要并网开关两侧隔离开关(3、4号机还须确认主变出口隔离开关)三相合闸良好。
1.6为避免发电机非同期并列,对于新投产机组、大修机组及同期回路(包括交流电压回路、直流控制回路、整步表、自动准同期装置等)进行过更换或变动后,第一次并网前均应进行下面的工作:1.6.1应认真检查发电机同期回路的绝缘电阻,防止因直流接地导致继电器误动而造成非同期并列。
1.6.2断路器操作控制二次回路电缆绝缘满足要求,核实发电机电压相序与系统相序一致。
1.6.3在检查发电机同期回路时防止仪器、仪表内阻过低引起非同期并列.1.6.4应对同期回路进行全面、细致的校核,检查整步表与自动准同期装置的一致性。
1.7在发电机转速未达到额定转速前,禁止对发电机进行加励磁升压。
发电机升压时,注意转子空载电流,定子电压是否平滑上升,不得超过额定值,定子电流,零序电压表无指示,并检测励磁回路有无接地现象。
发电机假同期试验措施

发电机假同期试验安全、组织和技术措施电气检修【三措】2011-001批 准:审 核:编 制:发电机假同期试验安全、组织和技术措施发电机微机自动准同期装置在全部检验后,为确保机组的安全并网,需在正式的并网操作前进行一次发电机假同期试验,以检查自动准同期回路的正确性,避免发电机遭受较大的电气冲击。
我司发变组所采用的同期方式为选取发电机出口PT二次电压与220kV母线PT二次电压进行比较同期。
同期装置采用深圳智能设备开发有限公司生产的SID-2CM微机准同期控制器。
同期系统中还配备了同期检查继电器和SID-2SL-A型微机多功能同步表,主要用于手动同期操作。
为确保发电机假同期试验的安全顺利进行,特编制本试验措施。
1 编写依据1.1 《继电保护和安全自动装置技术规程》1.2 《继电保护及电网安全自动装置检验条例》1.3 《电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点》1.4 《防止电力生产重大事故的二十五项重大要求》1.5 《“防止电力生产重大事故的二十五项重大要求”继电保护实施细则》1.6 《广东省电力系统继电保护反事故措施2007版》1.7 设计原理图,厂家屏柜接线图,同期装置技术及使用说明书2 试验前应具备的条件2.1 发变组自动准同期装置已检验完毕并确定无缺陷,满足发电机安全并网要求;2.2 发变组同期系统的相关二次设备(如继电器、同步表等)均已校验完毕;2.3 发变组同期系统二次回路接线结束并核对完毕;2.4 发变组出口断路器本体检修试验工作已全部结束,控制回路接线已恢复完毕;2.5 发变组出口断路器的远方控制回路操作试验结束并正确;2.6 发变组自动准同期装置参数已按定值书设定,并检查正确;2.7 发变组处于冷备用状态,发变组保护正常投入。
3 试验步骤3.1 发电机组冲转至3000rpm,发电机运转正常。
3.2 确认发变组出口隔离开关在断开位置,送上发电机出口断路器控制电源,检查断路器压力应正常。
1000MW发电机假同期试验分析及预防对策

1000MW发电机假同期试验分析及预防对策作者:乐先涛来源:《山东工业技术》2017年第10期摘要:针对某电厂1000MW发电机假同期试验过程现象、原因进行分析,通过查找和分析,并提出了相应对策,对确保1000MW机组安全、经济运行具有指导意义。
关键词:发电机;假同期;异常;对策DOI:10.16640/ki.37-1222/t.2017.10.1511 设备概述某电厂1000MW发电机为东方电机厂生产的三相同步发电机,型号:QFSN-1000-2-27。
该电厂机组500kV电气接线方式采用3/2接线,共2串,各自以发电机-变压器—线路组单元接线形式,发电机出口未设置出口开关,电气主接线图如下:2 操作过程在运行值班员与继保、热工维护人员的共同参与配合下,该厂#4发电机假同期试验过程较为顺利且试验结果均正常。
具体操作如下:(1)检查#4汽轮机转速3000r/min,励磁系统正常。
(2)检查试验开关5022、5023在冷备用状态,#4机主变高压侧刀闸在断开位。
(3)同期装置上电,断路器开关操作电源4K1、4K2上电。
(4)CRT发变组系统选择/启动并列点画面中,选择并列点,随后启动并列点。
(5)在CRT发变组同期装置画面中确认选线器所发的“同期准备就绪”信号(就绪为闭合点)。
(6)就地检查同期装置已通电并处在“待令”状态。
(7)发DCS至DEH请求同期。
(8)确认有同期请求信号后投入自动同期。
(9)确认满足启动同期工作条件后发启动同期工作指令。
(10)条件满足同期,同步表面板指示灯开始转动,角差满足后同期装置发合闸令至断路器。
(11)检查断路器同期合闸成功,DEH自动控制画面机组并网状态仍为解列状态,发电机定子电流保持稳定(40A左右),机组转速稳定,汽机高中压调门无动作,CRT显示各状态无异常,假同期试验正常。
(12)断开断路器及其操作电源4K1、4K2,DCS复位同步表、同期装置、选线器,按相同步骤执行另一个开关的假同期试验。
如何做发电机假同期

进行假同期实验时,应将发电机母线隔离开关断开,认为的将其辅助触点放在其合闸后的状态(辅助触点接通),这时,系统电压就通过这对辅助触点进入同期回路。
另外待并发电机的电压也进入同期回路中。
这两个电压进行同期并列条件的比较,若采用手动准同期并列方式,运行人员可通过对发电机电压频率的调整,待满足同期并列的条件时,手动将待并列发电机出口断路器合上,完成假同期并列操作;若采用自动准同期并列方式,则自动准同期装置就会自动对发电机进行调速、调压,待满足同期并列条件后,自动发出合闸脉冲,将其出口断路器合上。
显然,若同期回路的接线有错误,其表计将指示异常,无论手动准同期或是自动准同期,都无法捕捉到同期点,而不能将待并发电机出口断路器合上。
因此,假同期实验是检查并列点同期回路接线是否正确的有效方法,新设备或新线路的并列点试运行时,均应进行假同期实验。
根据录波情况及主开关实际合闸时间,调整同期装置的导前时间参数等。
正常后就可进行真正的同期并网了。
而投同期闭锁开关则是开关的强合,一般用在开关一侧带电而另一侧不带电的情况。
在做假同期实验时有2个必须条件:一个是发电机隔离刀闸拉开,但其辅助接点要短。
另一个是将发电机并网带初试负荷的回路拆除,防止汽机超速。
1、发电机并网前假同期试验无法确认同期电压回路是否正确。
例如系统侧取a 相相电压、待并侧应取a相相电压作为同期电压,然而由于某种原因,待并侧接入的是b相相电压。
因为是准同期并网两侧电压频率并不相同(一般待并侧稍高于系统侧)在某一时刻待并侧的b相电压与系统侧的a相电压会有同相位的情况,这时同期装置依然会判定同期条件满足而发出合闸命令。
2、发电机并网前假同期试验的真正目的:在于检查同期装置是否可靠动作,并网开关控制回路是否完好,并网开关的合闸反馈时间。
3、发电机并网前假同期试验时需注意的问题:断开并网断路器至汽机调速系统的并网信号,防止汽机切换为功率控制。
断开并网开关间隔的隔离刀闸,停电并挂牌。
1000MW发电机假同期试验分析及预防对策

172电力技术1 设备概述 某电厂1000MW 发电机为东方电机厂生产的三相同步发电机,型号:QFSN-1000-2-27。
该电厂机组500kV 电气接线方式采用3/2接线,共2串,各自以发电机-变压器—线路组单元接线形式,发电机出口未设置出口开关,电气主接线图如下:1000MW 发电机假同期试验分析及预防对策乐先涛(广东粤电靖海发电有限公司,广东 惠来 515223)摘 要:针对某电厂1000MW 发电机假同期试验过程现象、原因进行分析,通过查找和分析,并提出了相应对策,对确保1000MW 机组安全、经济运行具有指导意义。
关键词:发电机;假同期;异常;对策DOI:10.16640/ki.37-1222/t.2017.10.151 (1)在5023开关假同期试验中,同期合闸5023开关时,同期装置最初出现了同频现象。
此时同步表无法捕捉同期点,随后待同频消失,开关同期合闸成功。
从CRT 数据来看,此次假同期试验并网时的转速在3003-3004r/min 之间。
(2)进行5022开关假同期试验时,“选择并列点1”被禁操,且发现DEH 画面“同期请求”信号处于常亮状态,DCS 画面以及就地对同期装置复位均无效。
后经分析得知,在完成5023开关假同期试验后,“已选择并列点2”指示仍存在,由于逻辑闭锁同时存在选择两个并列点,此时“选择并列点1”被禁操,随后退出“选择并列点2”,“选择并列点1”禁操解除。
“同期请求”信号处于常亮状态,这是由于热工维护人员短接了并网信号至DEH 接点,DEH 无法接受并网信号,“同期请求”信号便无法自动复位,但此信号不影响后续并网操作。
4 预防对策 (1)试验前应在DCS 画面与就地现场分别检查确认#4主变高压侧刀闸50236在分闸位。
确认#4主变高压侧5022、5023断路器及其两侧隔离开关、接地刀闸均在分闸位,检查各气室压力正常。
将#4主变高压侧5022、5023断路器两侧隔离开关动力电源断开,防止试验过程中误合。
1000mw发电机短路试验方案

1000mw发电机短路试验方案
进行1000mw发电机的短路试验时,需要注意安全防护措施,并遵循以下步骤:
1. 确保所有操作人员都佩戴符合标准的个人防护装备,如安全帽、安全鞋、护目镜、防护手套等。
2. 关闭发电机的输出开关,并将所有电气设备的电源断开。
3. 断开发电机的负载端,并将负载电缆连接到一短路电阻或铜棒等。
4. 将电阻或铜棒连接到发电机的输出端。
此时,发电机处于空载状态。
5. 打开发电机的输出开关,并逐渐增加负载电流的大小,直到达到短路电流的额定值。
6. 在短路状态下进行一段时间的试验,通常为几分钟至数十分钟。
7. 在试验完成后,逐步减小负载电流,直至负载完全断开。
8. 关闭发电机的输出开关,并切断电源。
在试验过程中,应当密切观察发电机的运行状态,确保发电机的温度、振动等参数在正常范围内。
如发现异常情况,应立即
停止试验,并进行故障排除和维修。
请注意,完成该任务需要专业知识和操作经验,请在合适的场合由专业人士进行。
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1000MW发电机假同期试验分析及预防对策
摘要:针对某电厂1000MW发电机假同期试验过程现象、原因进行分析,通过查找和分析,并提出了相应对策,对确保1000MW机组安全、经济运行具有指导意义。
关键词:发电机;假同期;异常;对策
DOI:10.16640/ki.37-1222/t.2017.10.151
1 设备概述
某电厂1000MW发电机为东方电机厂生产的三相同步
发电机,型号:QFSN-1000-2-27。
该电厂机组500kV电气接线方式采用3/2接线,共2串,各自以发电机-变压器―线路组单元接线形式,发电机出口未设置出口开关,电气主接线图如下:
2 操作?^程
在运行值班员与继保、热工维护人员的共同参与配合下,该厂#4发电机假同期试验过程较为顺利且试验结果均正常。
具体操作如下:
(1)检查#4汽轮机转速3000r/min,励磁系统正常。
(2)检查试验开关5022、5023在冷备用状态,#4机主变高压侧刀闸在断开位。
(3)同期装置上电,断路器开关操作电源4K1、4K2
上电。
(4)CRT发变组系统选择/启动并列点画面中,选择并列点,随后启动并列点。
(5)在CRT发变组同期装置画面中确认选线器所发的“同期准备就绪”信号(就绪为闭合点)。
(6)就地检查同期装置已通电并处在“待令”状态。
(7)发DCS至DEH请求同期。
(8)确认有同期请求信号后投入自动同期。
(9)确认满足启动同期工作条件后发启动同期工作指令。
(10)条件满足同期,同步表面板指示灯开始转动,角差满足后同期装置发合闸令至断路器。
(11)检查断路器同期合闸成功,DEH自动控制画面机组并网状态仍为解列状态,发电机定子电流保持稳定(40A 左右),机组转速稳定,汽机高中压调门无动作,CRT显示各状态无异常,假同期试验正常。
(12)断开断路器及其操作电源4K1、4K2,DCS复位同步表、同期装置、选线器,按相同步骤执行另一个开关的假同期试验。
3 异常原因分析
(1)在5023开关假同期试验中,同期合闸5023开关时,同期装置最初出现了同频现象。
此时同步表无法捕捉同
期点,随后待同频消失,开关同期合闸成功。
从CRT数据来看,此次假同期试验并网时的转速在3003-3004r/min之间。
(2)进行5022开关假同期试验时,“选择并列点1”被禁操,且发现DEH画面“同期请求”信号处于常亮状态,DCS画面以及就地对同期装置复位均无效。
后经分析得知,在完成5023开关假同期试验后,“已选择并列点2”指示仍存在,由于逻辑闭锁同时存在选择两个并列点,此时“选择并列点1”被禁操,随后退出“选择并列点2”,“选择并列点1”禁操解除。
“同期请求”信号处于常亮状态,这是由于热工维护人员短接了并网信号至DEH接点,DEH无法接受并网信号,“同期请求”信号便无法自动复位,但此信号不影响后续并网操作。
4 预防对策
(1)试验前应在DCS画面与就地现场分别检查确认#4主变高压侧刀闸50236在分闸位。
确认#4主变高压侧5022、5023断路器及其两侧隔离开关、接地刀闸均在分闸位,检查各气室压力正常。
将#4主变高压侧5022、5023断路器两侧隔离开关动力电源断开,防止试验过程中误合。
(2)确认继保维护人员已短接50236、50221、50222、50231、50232刀闸至DCS的闭合信号接点,模拟以上刀闸在合闸位,满足启动并列点要求。
(3)按假同期试验方案投退各压板。
根据电气试验方
案,本次假同期试验压板投退卡沿用发变组空载试验中的压板投退要求。
其中A、B屏出口压板只投入FMK跳闸,功能压板则退出程跳逆功率、逆功率。
C、D屏出口压板只投入FMK跳闸、闭锁6KV快切,功能压板则全部投入。
E屏出口压板只投入FMK跳闸,功能压板则退出主变高压侧开关联跳、安稳失步解列、开关失灵保护联跳。
通过以上选择性投入出口与功能压板,可以在试验过程中保护发变组设备并减小跳闸范围,同时保证外部故障不影响机组的试验进行,以及降低保护误动影响试验进度的可能性。
(4)确认热工维护人员已拆除并网信号至DEH接点。
正常开机并网后,当并网信号发信至DEH,为保证机组并网后带最低负荷,DEH将会自动开大汽机高中压调门。
如果在假同期试验中出现此情况,将会导致汽轮机超速。
因此,运行人员不仅要确认热工维护人员是否已正确拆除此接点,还需在假同期试验前做好事故预想。
若假同期试验开关合闸后出现汽轮机调门开大导致汽轮机超速时,则按汽轮机超速事故处理。
(5)确认安稳装置A、B套从机屏#4机允切及#4机跳闸出口已退出。
虽然主机屏#4机运行压板已退出,且发变组保护柜E屏安稳及失步解列压板均已退出,但从冗余角度来看,仍需将从机屏两个压板退出。
防止由于外部系统故障或者安稳装置异常,引起切机保护动作,跳闸发电机,影响假
同期试验的进行。
(6)同期装置电源送电前,应确保发变组已升压至额定值。
因为同期装置送电后,装置将会进行自检,当检测到待并列侧电压与系统电压差压过高或者低于闭锁值时可能
会出现告警或者引起装置闭锁。
同期装置合闸工作完成后,应将选线器、同步表、同期装置进行复位,并将电源拉掉。
同期装置中选线器可以长期带电运行,同步表长期带电将会引起内部继电器等元件老化损坏。
虽然同步表只有在检测同期时才会上电,待同期合闸后自动断电,但为了保证可靠性,应将同期装置进行拉电。
(7)假同期试验开关合闸成功后,要注意监视DEH自动控制画面机组并网状态仍为解列状态,发电机定子电流保持稳定,机组转速稳定,汽机高中压调门无动作。
如若发现以上状态发生突变,经综合判断无误后应立即在NCS手动断开已合闸开关(此时由于发变组保护未投入5022、5023跳闸出口压板),并手动打闸停机。
(8)试验结束后应确认继保和热控维护人员均已将接线及解线措施恢复至正常。
对于并网信号至DEH接线是否完好,运行仍应当做好事故预想。
在机组正常并网后,应及时检查汽机高中压调门自动开大。
当出现汽机转速下降现象,应当手动调整阀位指令,恢复至正常转速。
5 结论
发电机假同期试验为新建机组或机组大修后的必做项目,通过某电厂1000MW发电机假同期试验事件异常原因分析,提出了相应的预防措施,对同类型1000MW机组假同期试验具有指导意义。
参考文献:
[1]贺卫芳.内蒙古500KV变电站同期系统全过程技术管理[D].学位论文.天津大学,2011.
作者简介:乐先涛(1983-),男,浙江建德人,工程师,主要从事火电厂集控运行工作。