台达A2伺服AL028报警的解决

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台达伺服常见故障分析与解决

台达伺服常见故障分析与解决

1.增量型伺服初次上电报警解决步骤:报警代码涉及参数设定值AL013 P2-15 0AL014 P2-16 0AL015 P2-17 0更改完参数,需重新上电。

2.绝对值伺服初次上电报警解决步骤:除了以上问题,还有绝对值伺服本身的设定参数。

绝对值伺服上电会报AL060绝对值伺服设定步骤:2-08先设30再设28(断电上电)2-6912-082712-7110-491看0-510-523.测试过程中,出现报警及解决方法:报警代码涉及参数(故障原因)设定值(或修改方法)AL006 启动短时间报警电机堵转,UVW接错AL011 位置检出器异常查看编码器线,或排除干扰AL018 若是伴随AL011出现按AL011处理AL009 P2-35上限值检查负载或者电子齿轮比设定AL018 确认以下条件是否产生:P1-76<电机转速与146419.810660电机转速?P???正确设定参数P1-76与P1-46:P1-76>电机转速与146419.8106AL024 编码器初始磁场错误(磁场位置UVW错误电机接地端是否正常接地2.编码器讯号线,是否有与电源或大电流的线路分开,避免干扰源的产生3.位置检出器的线材是否使用隔离线AL026 1.电机接地端是否正常接地2.编码器讯号线,是否有1.请将UVW接头的接地端(绿色)与驱动器的散热部分与电源或大电流的线路分开,避免干扰源的产生3.位置检出器的线材连接2.请检查编码器讯号线,是否有与电源或大电流的线路确实的分隔开3.请使用含隔离网的线材4.当运行过程中电机出现明显的抖动或震动:需手动调增益看看效果手动模式调增益:当P2-32设定为0时,速度回路的比例增益(P2-04),积分增益(P2-06),和前馈增益(P2-07),可自由设定。

比例增益:增加增益会提高速度回路响应带宽积分增益:增加增益会提高速度回路低频刚度,并降低稳态误差。

前馈增益:降低相位落后误差另外在排除干扰的过程中需要注意:信号线归结在一起,电源线归结在一起。

台达伺服报警一览表

台达伺服报警一览表

台达伺服报警一览表在工业自动化领域,台达伺服系统因其出色的性能和稳定性而备受青睐。

然而,在使用过程中,可能会遇到各种报警情况。

了解这些报警信息对于及时排除故障、保障设备正常运行至关重要。

下面为您详细介绍台达伺服的常见报警。

首先是“AL001 过电流”报警。

当驱动器侦测到输出电流超过硬件保护值时,就会触发此报警。

造成过电流的原因可能有多种,比如电机短路、驱动器硬件故障、电机负载突然增大等。

解决方法通常包括检查电机和线缆是否短路、减轻电机负载、更换驱动器等。

“AL002 过电压”报警也是较为常见的一种。

电源电压过高或者驱动器内部的再生能量无法及时消耗,都可能导致过电压报警。

这时,需要检查输入电源电压是否稳定在规定范围内,合理调整加减速时间以减少再生能量的产生,必要时安装外置再生电阻来消耗多余能量。

“AL003 低电压”报警则表明电源输入电压低于驱动器的正常工作范围。

可能是电源故障、线路接触不良或者供电不足等原因引起。

解决措施包括检查电源线路、确保输入电压符合要求、修复或更换电源设备。

“AL004 电机匹配异常”报警一般是由于驱动器和电机的参数不匹配导致的。

比如电机型号设置错误、编码器参数不正确等。

需要重新确认电机型号和参数,并在驱动器中进行正确的设置。

“AL005 回生异常”报警通常与再生电阻相关。

可能是再生电阻未连接、阻值不正确或者再生电阻过热等原因。

解决办法是检查再生电阻的连接情况,确保其阻值符合要求,并检查散热条件。

“AL006 过载”报警意味着电机负载超过了驱动器的额定负载能力。

可能是机械部件卡住、负载过重或者电机选型不当等原因。

此时需要检查机械传动部分是否正常,减轻负载,或者更换更大功率的电机和驱动器。

“AL007 速度偏差过大”报警表示电机实际运行速度与设定速度偏差超过允许范围。

这可能是由于速度指令异常、编码器故障或者控制参数设置不当等引起。

应检查速度指令的输入是否正常,检测编码器的工作状态,以及优化控制参数。

台达伺服常见报警及处理方法(14.08.15)

台达伺服常见报警及处理方法(14.08.15)

伺服常见报警及处理方法
一.伺服使用前的准备
1.产品检查
a.分别检查电机和驱动器的产品型号,确保型号正确;
b.电机转轴是否平稳,对于带刹车的电机,在刹车线圈上加上24V之后再检查;
c.驱动器和电机外观是否有损坏,对于安装在机械上的电机,要检查螺丝是否有松动的地方。

2.接线检查
确保电源线,电机动力线和编码器接线正确;
对于电源线,要注意电压等级和形式,电源电压符合伺服要求,且电压稳定;
初次使用,务必提醒客户先看明白接线图再接线。

二.初次上电
驱动器恢复出厂值:P2—08=10;
断电后重新上电;
消除原始报警信息:P2—15=0,P2—16=0,P2—17=0;
断电后重现上电,设定用户参数,或点动试机。

三.常见报警信息及处理
位置误差过大,通俗的讲就是伺服接收到的脉冲多反馈的脉冲少,遇到这个故障要排除几个点:
1.伺服的动力线是否有问题(有客户出现过,伺服动力线焊点脱落,也就是说,发再多的脉冲,电机也不动作),如果伺服上电就报ALE09,如果排除动力线相序没有问题,这样可以粗略判断是动力线的故障;
2.机械结构卡死,出现这种情况,一般是伺服在运行的过程中突然出现ALE09并伴随者ALE06报警,这时候,可以去检查机械结构。

伺服常见的报警,大多是因为接线或参数的调整引起的,所以当出现报警时,首先要检查的就是接线,确保接线正确,其次就是能恢复出厂值的,就恢复一下出厂值,然后再试。

台达驱动器报警代码

台达驱动器报警代码

台达驱动器报警代码
Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998
台达驱动器报警代码
AL001 过电流 AL002 过电压 AL003 低电压
AL004 电机匹配异常驱动器所对应的电机不对 AL005 回生错误
AL006 过负荷电机及驱动器过负荷时动作
AL007 过速度电机控制速度超过正常速度过大时动作
AL008 异常脉冲 AL009 位置控制误差过大 AL011 位置检出器异常
AL012 校正异常 AL013 紧急停止 AL014 反向极限异常 L015 正向极限异常
AL016 IGBT 过热 IGBT 温度过高时动作AL017 参数内存异常
AL018 检出器输出异常 AL019 串行通讯异常 AL020 串行通讯超时
AL022 主环电源缺相 AL023 预先过负载警告
AL024编码器初始磁场错误 AL025 编码器内部错误
AL026编码器内部数据可靠度错误 AL027 电机内部错误
AL028 电机内部错误 AL029 电机内部错误
Off 第九章异警排除 AL030 电机碰撞错误
AL031电机 U,V,W 接线错误或断线 AL035 温度超过保护上限
AL048 检出器多次输出异常 AL067 温度警告
AL083驱动器输出电流过大 AL085 回生异常
AL099 DSP 韧体
AL555 系统故障驱动器处理器异常无不切换
AL880 系统故障驱动器处理器异常。

台达伺服常见故障分析与解决

台达伺服常见故障分析与解决

2.绝对值伺服初次上电报警解决步骤:
除了以上问题,还有绝对值伺服本身的设定参数;绝对值伺服上电会报AL060
绝对值伺服设定步骤:
2-08 先设30 再设28断电上电
2-69 1
2-08 271
2-71 1
0-49 1
看0-51
0-52
需手动调增益看看效果
手动模式调增益:当P2-32设定为0时,速度回路的比例增益P2-04,积分增益P2-06,和前馈增益P2-07,可自由设定;比例增益:增加增益会提高速度回路响应带宽积分增益:增加增益会提高速度回路低频刚度,并降低稳态误差;前馈增益:降低相位落后误差
另外在排除干扰的过程中需要注意:
信号线归结在一起,电源线归结在一起;两者之间至少保持30公分距离,以减少在运行过程中强电对弱电造成信号上的干扰。

台达伺服报警一览表

台达伺服报警一览表

台达伺服报警一览表在工业自动化领域,台达伺服系统以其出色的性能和稳定性得到了广泛的应用。

然而,在使用过程中,可能会遇到各种报警情况。

了解这些报警信息及其含义,对于及时排除故障、保障设备正常运行至关重要。

下面为您详细介绍台达伺服的常见报警一览表。

一、过电流报警(OC)过电流报警是台达伺服系统中较为常见的一种。

当电机的电流超过了驱动器所设定的允许值时,就会触发此报警。

造成过电流的原因可能有多种,例如电机负载突然增大、电机绕组短路、驱动器故障等。

如果出现过电流报警,首先需要检查电机的负载情况,看是否有卡顿、卡死等现象。

同时,对电机的绕组进行检测,以确定是否存在短路问题。

另外,驱动器本身的故障也可能导致过电流报警,需要对驱动器进行专业的检测和维修。

二、过载报警(OL)过载报警意味着电机所承受的负载超过了其额定能力。

这可能是由于长时间的高负载运行、机械传动部件故障或者参数设置不合理等原因引起的。

当遇到过载报警时,要对机械传动部分进行检查,例如皮带是否松动、丝杠是否顺畅等。

此外,还需要确认驱动器的参数设置是否与电机和负载匹配,必要时进行调整优化。

三、过电压报警(OV)过电压报警通常发生在电源电压过高或者电机在减速过程中产生的再生能量无法及时释放的情况下。

电源电压异常升高可能是电网波动或者电源设备故障所致。

而在电机减速时,若再生能量不能被有效消耗,也会导致母线电压升高从而触发报警。

针对这种情况,可以考虑增加制动电阻来消耗再生能量,或者调整驱动器的参数以优化再生能量的处理。

四、欠电压报警(UV)欠电压报警则表示电源输入电压低于驱动器正常工作所需的电压值。

这可能是由于电源供应不足、电源线过长导致的压降过大或者电网故障等原因。

解决欠电压报警问题,首先要检查电源的输入是否正常,确保其满足驱动器的要求。

如果电源线过长,可以考虑更换更粗的线缆以减小压降。

五、编码器故障报警(ENC)编码器是用于反馈电机位置和速度信息的重要部件。

台达伺服驱动器报警原因分析及纠正

台达伺服驱动器报警原因分析及纠正
*编码器连接出错保护
22
11编码器与驱动器之间的连接断裂。当控制电源接通时,编码器转速高于规定值。
确保编码器的电源是5VDC±5%(4.75到5.25V)。特别在长线情况下,要注意满足这要求。不应把编码器和电机的接线捆扎在一起。把屏蔽连接到机身。见编码器接线图。
*编码器通信数据出错保护
23
主要由于噪声,编码器送一个错误数据。虽然数据不对,但编码器连接不错。
用示波器监视转矩(电流波形),检查转矩是否有浪涌。检查负载因数和过载报警信息。
增加驱动器和马达的容量、延长加速/减速的斜坡时间、减少马达负载。
调整增益。
按接线图纠正电机接线、调换电缆
使机器解去纠缠物、减轻电机负载
测量制动器接线连接处的电压。断掉制动器。
纠正电机与编码器接线,以消除电机间的失配。
再生放
检查CNI/F33脚断开的原因。
*外部反馈装置断开错误保护
35
外部反馈装置断开,或反馈装置故障。
核查外反馈的电源。按图纠正
其接线和SIG连接器。
*EEPROM参数错误保护
36
保存在EEPROM参数存储区的数据被破坏了.所以得出的是错误的数据
重新设置参数。如此情况频繁发生。驱动器可能有故障。调换一个新驱动器。把旧的送经销商修理。
保 护
报警
号码
原 因
对 应 措 施
过速保护
26
电机速度超过规定的限制值
减低目标速度(指令值)。减少
Pr50(速度指令输入增益)值。
调整分频比率,使指令脉冲频
率为50Kpps或更小。如果发生
过冲,重调增益。按图纠正编码
器接线。
外部反馈出错保护
28
当Pr76(外部反馈故障无效)= 0,而驱动器运作在全闭环和外编码器混合控制状态时,外反馈出错输入为断开。

台达伺服常见故障分析与解决

台达伺服常见故障分析与解决

1.增量型伺服初次上电报警解决步调:之宇文皓月创作
更改完参数,需重新上电。

2.绝对值伺服初次上电报警解决步调:
除了以上问题,还有绝对值伺服自己的设定参数。

绝对值伺服上电会报AL060
绝对值伺服设定步调:
2-08 先设30 再设28(断电上电)
2-69 1
2-08 271
2-71 1
0-49 1
看0-51
0-52
3.测试过程中,出现报警及解决方法:
确认以下条件是否发
生:
P1-76<电机转速与
1 46 4 19.8 106
60
电机转速P
4.当运行过程中电机出现明显的抖动或震动:
需手动调增益看看效果
手动模式调增益:当P2-32设定为0时,速度回路的比例增益(P2-04),积分增益(P2-06),和前馈增益(P2-07),可自由设定。

比例增益:增加增益会提高速度回路响应带宽积分增益:增加增益会提高速度回路低频刚度,并降低稳态误差。

前馈增益:降低相位落后误差
另外在排除干扰的过程中需要注意:
信号线归结在一起,电源线归结在一起。

两者之间至少坚持30公分距离,以减少在运行过程中强电对弱电造成信号上的干扰!。

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台达A2伺服AL028报警的解决
作为设备研发生产制造商的我们公司,使用伺服电机的数量可谓不少,但最近发来的一批次伺服电机,通电后统一出现AL028报警指示,设置成增量型可用,但一旦更改为绝对值型,上电使能即报警,经查手册,此报警指向编码器线的电池盒,电池电压错误或编码器内部错误,单独拆开一个电池测量电压,发现为3.6V,为正常电压,经分析,编码器内部出问题的机率应该不会很大,还得从电池盒入手,经对比之前批次正常的电池盒,发现这次的电池盒的电路板的原器件有不同,原本应该是0欧电阻的,现在换成的色环电阻,遂与厂家联系,问题症结点应该就在此了。

原来厂家新换了一家专门做绝对值编码器线的厂家,导致此批次伺服出现同样的问题,随后邮寄电池盒内部电路板N套,全部更换,问题解决!
总结:伺服出现问题不可怕,只要有信心,总会找到问题根缘,将之攻克解决!。

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