省煤器泄漏的原因分析及处理措施

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四管泄漏原因及事故处理

四管泄漏原因及事故处理

四管泄漏原因及事故处理一、简述锅炉四管是指省煤器、水冷壁、过热器、再热器管道,管道内部承受着工质的压力和一些化学成分的作用,外部承受着高温、腐蚀和磨损的环境影响,所以很容易发生泄漏问题。

一月份京能电力发生的8起非停事件中,就包含3起四管泄露事故,其中一起再热器泄漏,两起水冷壁泄漏,威胁机组安全运行。

本文对四管泄漏原因、现象、处理几个方面进行详细分析。

二、四管泄漏原因1.管道金属材料不良、设计裕度不够,制造、安装或焊接质量不合格。

(岱海发电3号锅炉屏式再热器管爆管原因为综改后屏式再热器设计中未充分考虑材料使用性能裕量,局部管排在负荷升降过程中存在超温现象)2.飞灰、高温烟气冲刷使受热面磨损。

(盛乐热电2号机组锅炉2号角燃烧器水冷壁两次泄漏原因为扩散后的二次风携灰冲刷水冷套外侧管,管子不断磨损减薄,最终强度不足爆破泄漏)3.受热面结焦、积灰严重,管壁长期超温导致爆管。

4.氧化皮脱落堵塞或管内有杂物,受热面工质流量分配不均匀,导致受热面过热超温。

5.吹灰器位置不正确、吹灰前未能疏尽疏水或者吹灰器内漏,导致受热面吹损。

(本次1号炉检修发现水冷壁部分区域管壁被吹灰减薄,因此对炉膛吹灰器喷嘴内调约4mm,防止吹灰器吹损周边炉管)6.给水品质长期不合格,受热面内结垢严重引起垢下腐蚀。

7.燃烧不正常,火焰冲刷管屏或锅炉热负荷分配不均,导致部分管材高温腐蚀。

8.受热面膨胀不良,热应力增大。

三、四管泄漏现象1.DCS四管检漏装置报警。

2.就地检查可能听到泄漏声,严重时密封不严处有蒸汽外冒。

3.泄漏区域烟气温度降低,泄漏点后管壁温度和工质温度上升。

4.炉膛压力大幅摆动。

5.水冷壁泄漏可能造成燃烧不稳。

6.引风机出力增大。

7.给水流量不正常大于蒸汽流量,两台小机出力增加。

8.锅炉排烟温度降低。

9.电除尘器可能闪络,输灰中水分增加,可能造成输灰管道堵塞。

10.两侧主再热汽温度或减温水调节门的开度可能出现明显偏差。

四、处理1.立即汇报值长、汇报锅炉主管及部门领导,通知设备部各专业人员到现场进行检查,确定泄漏区域,启动事故预案。

锅炉省煤器管泄漏原因分析及预防

锅炉省煤器管泄漏原因分析及预防

锅炉省煤器管泄漏原因分析及预防发布时间:2021-06-25T14:18:19.277Z 来源:《当代电力文化》2021年6期作者:刘天佐[导读] 本文针对某电厂锅炉省煤器管爆管的问题,从理化性能检验、断口分析、现场调查等多方面进行了分析探讨刘天佐华电国际电力股份有限公司技术服务分公司山东济南 250014摘要:本文针对某电厂锅炉省煤器管爆管的问题,从理化性能检验、断口分析、现场调查等多方面进行了分析探讨,得出爆管的原因为烟气吹损导致防磨瓦包覆与未包覆的过渡区域形成凹坑,最终引起了疲劳断裂。

针对分析结果,给出了相应的建议措施。

关键词:省煤器管、SA-210C、吹损、爆管、疲劳断裂1. 概述某电厂3号机组锅炉由日本三菱重工株式会社于1997年12月制造并交付,该锅炉采用单炉膛π型露天布置炉型,强制循环方式,四角切圆燃烧器布置,室燃燃烧方式,设计燃料为BFG、煤粉、油,固态出渣,化学除盐补给水处理。

主蒸汽流量最大连续蒸发量为1210t/h,过热器出口工作压力17.24MPa,工作温度541℃。

再热蒸汽流量为869t/h,再热器入口工作压力4.8MPa,工作温度323℃,再热器出口工作压力4.4Mpa,工作温度541℃。

3号机组锅炉1998年10月由上海电力安装第一工程公司安装,1999年2月28日投运,运行时间已超过20年。

2020年12月18日14:31,3号机组在生产过程中,锅炉水位出现异常,且无法维持,进一步确定附加省煤器炉管有泄漏。

经降温、煤气置换处理,19日14:00安装盲板后,14:00进入附加省煤器炉内,检查发现附加省煤器内部一根管子断裂,同时,附近相邻区域共有15根炉管被吹损,断裂的现场照片如图1-1所示。

电厂经讨论决定,对1-7排共16根(32只接口)受损炉管平上下集箱进行连根切除。

然后,打磨坡口,并加工堵头。

按照电站锅炉焊接要求,将上下集箱管座切割处进行闷堵焊接处理。

焊接完工后,对炉内相关区域的炉管进行普查,然后,按规程给锅炉进水,再度进行捉漏检查。

省煤器泄漏的现象、原因及处理方法【2014.12.27】

省煤器泄漏的现象、原因及处理方法【2014.12.27】

一、省煤器泄漏的现象
(1)汽包水位下降,给水流量不正常地增大【因为省煤器直接连接着汽包】;
(2)省煤器处有泄漏声;
(3)炉膛负压减小或变为正值,引风机电流增大;
(4)泄漏处后的烟温降低,热风温度降低;
(5)烟道底部有水漏出;
(6)严重爆管时,附近不严密处有汽水喷出,水位保持困难;
(7)烟囱冒白汽。

二、省煤器泄漏的原因主要有哪些?
(1)给水品质不合格使管内结垢或腐蚀;
(2)给水温度、流量经常大幅度变化;
(3)管材质量不合格或焊接质量差;
(4)管外壁磨损严重;
(5)吹灰操作不当或吹灰器泄漏,吹损管子。

三、煤器泄漏后应如何处理?
(1)加强监视及调整,就地检查泄漏情况;
(2)立即停止石灰石、飞灰再循环系统和电除尘器运行;
(3)泄漏不严重时,加强给水、维持水位正常,适当降低负荷,请示停炉;
(4)泄漏严重时,若不能维持汽包水位,应严禁向锅炉上水,严禁开启省煤器再循环门;
(5)若因水位低发生MFT动作时,按紧急停炉处理;
(6)烟道汽水未完全消失前,严禁打开人孔门检查;
(7)停炉后,应尽快将电除尘器下部灰道中的灰放掉。

某电厂1号锅炉省煤器泄漏导致故障停机分析报告

某电厂1号锅炉省煤器泄漏导致故障停机分析报告
7月6日,2:00时段吹灰期间由于河南某项目部运维人员现场运行监护不 到位,整个吹灰过程未能及时发现省煤器吹灰器HL3提升阀发生内漏。
7月6日,发电部运行人员发现省煤器吹灰器HL3提升阀内漏后未及时采 取有效隔离措施,于7月6日8:00时段又进行一次吹灰。
某电厂1号锅炉省煤器泄漏导致故障停机分析报告
某电厂1号锅炉省煤器泄漏导致故障停机分析报告
二、原因分析
从2014年4月5日开始发电部根据机组实际运行工况下达锅炉吹灰规 定:要求减压后吹灰汽源母管压力控制在1.5~1.8MPa,则省煤器吹灰器 HL3进汽压力控制在1.2~1.5MPa。通过调阅吹灰运行记录和历史曲线, 调取1号炉C修后2018年6月1日至7月31日执行吹灰次数349次,其中减压 后吹灰蒸汽母管压力高于设定压力(1.8MPa)共计48次,此期间省煤器 吹灰器HL3实际进汽压力超过设计压力(1.5MPa),加速对受热面的吹薄 。 (2)1号炉执行自动吹灰期间,由于吹灰系统疏水排通不畅,在吹灰进 汽期间夹带少量疏水,加速对受热面的吹薄。综上所述,省煤器吹灰器 HL3进汽压力偏高、吹灰进汽夹带疏水是导致该省煤器泄漏的间接原因。
某电厂1号锅炉省煤器泄漏导致故障停机分析报告
二、原因分析
1、停炉抢修期间,设备管理部锅炉专业进入省煤器泄漏区域检查,发现省 煤器吹灰器HL3吹灰管支撑架变形下沉,导致吹灰管距离受热面较近(200mm ),这是导致省煤器泄漏的直接原因。 2、吹灰器系统日常运维管理经验不足。自2016年11月承接吹灰器系统日常 运维以来,由于河南某项目部运维经验不足和技术培训不到位,再加上设备 管理部、发电部对该项目部疏于管理,导致吹灰器系统故障缺陷增多,特别 是从6月15日至7月29日,1号炉省煤器泄漏区域对应的吹灰器HL3出现缺陷共 计5次,主要是提升阀漏汽、吹灰器卡涩、电机过载等。

吹灰引起省煤器爆管泄漏的事件分析

吹灰引起省煤器爆管泄漏的事件分析

吹灰引起省煤器爆管泄漏的事件分析摘要:火力发电在我国电力生产中占有重要的地位,其中燃煤发电更是占到了全国总发电量的70%。

吹灰在燃煤机组中是一项不可缺少的定期工作,它可以避免受热面积灰、结焦;提高锅炉的热效率,保证锅炉的安全、高效运行。

但吹灰不当也会造成锅炉受热面的磨损,严重时会造成爆管,使机组被迫停止运行。

本文以某电厂吹灰不当导致省煤器爆管为例,希望能给其他电厂提供参考借鉴。

关键词:吹灰爆管1 系统概况某电厂#1机组型号为DG1025/18.2——Ⅱ15型。

具体形式为亚临界压力、一次中间再热、自然循环、双拱型单炉膛、尾部双烟道,“W”型火焰燃煤锅炉。

设计容量300WM。

机组采用了锅炉承压管泄漏在线监测系统。

该系统利用声学原理,采用计算机技术,以软件为主,硬件为辅的人工智能数字信号处理方式,提高了信号分析的准确率,保证泄漏报警的正确性。

2 事件经过2009年7月26日23:00,#1炉管泄漏装置#28点报警,就地检查听不到明显异常的声音;27日1:00炉管泄漏装置报警自动消失。

7月27日13:45,#1炉管泄漏装置#28点报警,就地检查未发现明显异常的声音,运行加强对机组运行参数的监控和分析,同时设备部、检修部人员对尾部烟道报警区域和炉管泄漏装置进行了全面检查,均未发现明显异常。

检查过程为:锅炉停止吹灰,因吹灰电动总门关闭不严,系统存有0.4MPa~0.5MPa压力,检查未发现异常响声及水迹;吹灰系统压力升为1.5MPa继续检查,仍未发现异常响声及水迹,尾部烟道蒸汽吹灰器检查均无内漏现象。

15:30热控复位及吹灰系统进行疏水,19:00检查报警未消失,现场未发现异常响声及水迹,锅炉补水及蒸汽温度无明显变化。

28日上午热控更换炉管测点报警仍然存在,报警数据传给厂家远方协助分析,共同判断内部发生微漏,人工暂时无法检测到异常声音。

7月28日13:00发现B侧省煤器灰斗有水流出,空气预热器及低再出口烟温有明显变化,确认低温再热器区域受热面管泄漏,当时#1机组带254MW负荷,主给水压力17.49MPa,主给水流量741t/h,机组迅速降低参数运行,在征得中调同意后,于14:00开始滑参数停炉,15:31与系统解列。

燃气锅炉省煤器泄漏原因分析及对策

燃气锅炉省煤器泄漏原因分析及对策

燃气锅炉省煤器泄漏原因分析及对策李贵兴①(武钢集团昆明钢铁股份有限公司)摘 要 省煤器作为锅炉本体中的对流管束,是锅炉尾部烟道的重要换热实施,经过对昆钢25MW发电站130t/h燃气锅炉省煤器频繁泄漏的跟踪砖研,总结出了解决问题的方法措施并实施技改消缺,成果明显,对锅炉省煤器泄漏的处理提供了技术方法和解决方案,为电厂燃气锅炉的安全运行提供了积极有力的保障。

关键词 锅炉 省煤器 过热 低温腐蚀 沸腾率中图法分类号 TG155.4 文献标识码 BDoi:10 3969/j issn 1001-1269 2023 Z2 0451 前言能源动力厂JG-130/3.82-Q中温中压自然循环锅炉,“π”型布置,由汽包、汽包内部装置、汽水系统、水位计、安全阀、过热器、省煤器、空预器、烧嘴、稳焰塔、支吊架、楼梯平台和辅机设备等主要部件组成。

该锅炉2005年9月投产至2014年,9年时间省煤器泄漏共计29次之多,导致锅炉多次停炉检修,既影响生产又增加了检修成本。

于是考虑实施技术改造,通过对省煤器运行参数历史趋势的查阅统计以及对泄漏部位、漏点大小的分析,未发现明显的原因。

为保证设备安全,需尽快找出造成煤器泄漏的原因并进行分析消缺。

1.1 锅炉主要参数额定蒸汽流量:130t/h额定蒸汽压力:3 82MPa额定蒸汽温度:450℃给水温度:104℃排污率:2%锅炉出口烟气设计温度:≤150℃锅炉设计效率:≥89 83%燃料结构:点火煤气:焦炉煤气或液化气,主煤气:高炉煤气燃料高炉煤气成分:表1 锅炉燃料高炉煤气成分表燃气名称发热值kJ/Nm3CO/%CO2/%H2/%CH4/%N2/%O2/%CmHn/%高炉煤气3511 121 217 40 672 457 10 94- 130t/h锅炉热力数据汇总:表2 130t/h锅炉设计热力数据汇总表名称符号单位炉膛凝渣管高过低过上组省煤器上组预热器下组省煤器下组预热器烟气入口温度θ1℃1065 1856 2838 6725625451368222烟气出口温度θ2℃856 2838 6725625451368222155烟气平均速度Wym/s7 338 8114 7915 9313 8115 6510 8913 16工质平均速度Wm/s--22 821 81 057 930 826 4工质入口温度t1℃256256342 1256216 517310420工质出口温度t2℃256256450382 1256370216 5173温压t℃-641 2425 6373 7292 5120 3118 4965 8传热系数KW/m2℃-71 8682 7487 860 9912 3275 8614 56受热面积Hm2557 15028137278142191444 35378传热量QkJ/Nm31074 890 8389 8480 9548 9246 4511 4203 2TotalNo.285Extraedition2023 冶 金 设 备METALLURGICALEQUIPMENT 总第285期 2023年增刊(2) ①作者简介:李贵兴,男,热能工程师。

火电厂锅炉四管泄漏原因分析及防范措施

火电厂锅炉四管泄漏原因分析及防范措施

火电厂锅炉四管泄漏原因分析及防范措施石川(国电汉川发电有限公司,湖北武汉431614)摘要:锅炉四管不发生泄漏是锅炉安全运行的重要保障,火力发电厂应着重研究锅炉四管中产生的各类泄漏情况。

针对泄漏原因,制 定相应防范措施。

火力发电厂管理人员应重点针对锅炉开展一系列检测分析,定期开展设备的维护管理,确保锅炉能够稳定运行。

关键词:锅炉泄漏;分析原因;防范措施中图分类号:TM 621.2 文献标识码:BDOI : 10.16621/j .cnki.issn 1001 -0599.2021.05D .26引言锅炉四管包括过热器、省煤器、水冷壁和再热器。

四管泄漏 是指这些受热面因过热、腐蚀和磨损等原因引起破裂、泄漏,导 致炉管失效,甚至引起锅炉事故停机。

四管安全是锅炉安全运 行的重要保障。

根据公司非停事故统计分析,50%以上的事故发 生是因为锅炉四管泄漏。

轻视锅炉防磨防爆工作和检修工艺是 四管泄漏的根本原因。

近年,随着公司创建一流火力发电企业, 对机组运行可靠性提出了更高要求,锅炉四管防磨防爆尤为重 要。

爆口特征判断法是现场确定爆管原因的重要手段,爆口特 征主要有以下方面。

(1) 爆口位置。

位于受热面的具体部位是向火侧。

(2)爆口形状。

①断口面是否垂直于轴向;②爆口边缘有无 明显变薄情况,是锐边还是钝边;③爆口内壁有无积垢,外壁氧 化情况,爆口附近宏观裂纹;④爆口附近内外壁有无明显的腐 蚀坑;⑤爆口附近内外壁上的裂纹走向。

(3)爆口附近的金相。

包括组成、数量、形态、大小和分布, 以及各类金相裂纹(性质、大小、形态、走向及其与显微组织的 关系等),显微孔洞的大小和分布,珠光体球化程度和石墨化程 度,脱碳、过烧、过热等。

1省煤器泄漏锅炉省煤器泄漏的原因较为复杂,主要因磨损、腐浊引起。

省煤器设备产生泄漏的原因,多数都是由于设备产生磨损。

因 此,设备管理人员要重点研究省煤器出现磨损的原因,以及避 免省煤器磨损的方法,加强锅炉检修。

锅炉省煤器管道泄漏原因分析与对策

锅炉省煤器管道泄漏原因分析与对策

维护与修理
m ■ …_ 一 *

时针旋转 的炉 内火焰产生 反 向的制 动作用 ,从而使 炉膛 出
器煤 器 / l 一 , 二 一 级 空 省 气 预 器 热


口的气流 旋转强 度减弱 ,减小两侧 的烟速 差 ,减少 烟道 中 温度分布不均。 ()加强 高 、焦 炉煤气 的净化 力度 。对高炉煤 气采 用 2 二 次净化 ,以提 高燃用煤 气品质 ,减少燃烧 生成 的硫酸 盐 混入灰粉溶 附于管壁表 面 ,导致对管壁金属产生腐蚀。
要 长。在询 问现场操作人 员时 ,无 人能够 确认 电机旋转 方
向 ,根 据探尺设 备特点 ,分析解释如 下 :检修人 员发现探 尺 动作 的时 间应 为 电工 手动捅抱 闸的时 间 ,此 时应为探 尺 由上超位 到料 线6 m的动作 时 间 ,需要 下放 长度 应 为7 左 m
右 ,滚 筒每 圈周长为 1 m,那 么就需 要转 动五 圈左右 ,而 . 4
j气’ /预 卜热 器 级 空
\ <
图1 尾部烟道竖井图
() 采用 低 氧燃 烧技 术 。适 当减 少 过量 空气 系数 到 3
1 5 1 ,通过 采取 合理 的配风 及强 化炉 内的湍 流混 合 , . . 0 1
对 其受热 面的合理 布置 ,可以减少 烟气涡 流造成 的管束 间
关键词 :锅炉 ;省煤 器泄 漏 ;磨损 ;பைடு நூலகம்蚀
中 图分 类 号 :T 6 1 M 2. 2 文 献标 识 码 :B


省煤器结构
给水温度 达N2 5 5 ℃,同时降低 了排烟温度 ,提高 r锅炉热
效 率 ,见 图 1 。 二 、省 煤 器 泄 漏 情 况及 原 因分 析
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锅炉省煤器泄漏原因分析
我厂锅炉为济南锅炉厂生产的75t/h循环流化床锅炉,其中燃料有混煤、煤泥、煤气。

从04年11月份投产运行至今。

自2010年12月至2011年2月因省煤器泄漏停炉共计4次,其中2#炉两次,3#炉两次,目前1#炉已堵管8根,2#炉堵管9根,3#炉堵管10根。

锅炉省煤器的频繁泄漏,致使电厂生产组织比较被动,针对省煤器的磨损、腐蚀、设备结构、生产操作等方面4月8日厂部组织召开分析讨论会,参会人员有技术装备部、总工办、生产运行部以及电厂司炉以上专业人员。

通过大家讨论分析对电厂省煤器泄露得到以下结论:
一、省煤器泄漏机理分析
锅炉省煤器泄漏的原因非常复杂,主要由磨损、腐蚀引起。

以下主要就这两方面探讨省煤器泄漏的机理。

1.磨损
由磨损导致的泄漏中,飞灰磨损是主要原因,影响的因素包括飞灰浓度、烟气流速、飞灰的磨损性能等方面;另外,省煤器的结构也会磨损。

1.1 飞灰浓度
飞灰浓度大,表明烟气中含灰量多,灰粒撞击受热面的次数增多,引起磨损加剧。

煤质变差,灰分增加,发热量低,燃煤量也增加,造成烟气中飞灰浓度剧增,增加了省煤器的磨损。

从去年8月份到今年二月份所消耗燃料统计如下:
从上表可以看出,最近4个月所消耗混煤明显增多,且灰分相对较高。

这样所消耗燃料相等于去年单月的2—3倍,锅炉飞灰浓度也就增加了2—3倍,对受热面的磨损程度也就可想而知。

1.2烟气流速
烟气流速是影响受热面磨损的最主要因素。

研究表明,磨损量与烟气流速的2.3次方成正比。

烟气流速越高,则省煤器的磨损越严重。

磨损量甚至能与烟气速度成n(n>3)次方关系。

原因可以解释为:冲蚀磨损源于灰粒具有动能,颗粒动能与其速度的平方成正比。

磨损还与灰浓度(灰浓度又与速度的一次方成正比)、灰粒撞击频率因子和灰粒对被磨损物体的相对速度有关。

若近似地认为vp≈vg时,磨损量就将和烟气的三次方成正比。

烟气速度的提高,会促使上述原因的作用加强,从而导致冲蚀磨损的迅猛发展,所以烟气流速越大时,n值也就越大。

造成烟气流速高的原因:
受煤质影响,运行中一次风较大、总风量过大,使引风机电流偏高处于44-47A之间(正常应为38-41A),尾部烟道负压大(过热器前烟气温度经常处于980度以上),造成烟气流速高,加剧了对省煤器的磨损。

1.3煤颗度大,按要求应为0-8mm,但实际上有三分之一煤颗粒度最大能粒达到45mm,这样导致飞灰颗粒变大,对省煤器的冲刷加重。

1.4设备结构的影响
所选省煤器的型式和结构不同,其磨损程度不同。

(1)在相同条件下,光管、鳍片管、膜式管束其抗磨性能依次减弱,本厂属于鳍片管式省煤器。

(2)省煤器管束顺列布置比错列布置磨损要轻,本厂属于顺列布置。

(3)错列布置磨损最严重的为第二排管子,顺列布置磨损最严重的则在第五排之后;
(4)鳍片管省煤器的鳍片越高,磨损越严重。

当鳍片高度较小(h=3㎜)时与光管的磨损程度较为接近。

故加装小高度鳍片对防磨有利;
(5)膜式省煤器错列布置时,大管径比小管径的管子磨损要轻。

2、腐蚀
2.1省煤器腐蚀的类型
省煤器的腐蚀包括管内腐蚀和管外腐蚀。

管内腐蚀属于氧腐蚀,也叫吸氧腐蚀,是指锅炉给水虽然经过处理,但仍含有一定量的氧,而氧的化学性质很活泼,能与钢铁设备的铁元素发生反应,造成钢铁设备的腐蚀,生成铁的氧化物Fe2O3和Fe3O4,便是日常所说的铁锈。

我厂近几年的运行除氧器的效果不好,锅炉给水的含氧量应低于15ug/L,而实际运行过程中除氧器的温度参数虽然能达到,但压力控制不下来,含氧量应远高于设计值。

根据上述氧腐蚀原理,在给水流经省煤器管内时,由于温度较高,极易发生省煤管内氧腐蚀,在管内壁上形成溃疡状腐蚀坑陷,危及省煤器的安全使用。

省煤器的管内氧腐蚀通常是高温段轻于低温段,这是给水中的氧被逐步消耗的结果。

管外腐蚀属于硫酸腐蚀,也叫低温腐蚀,是指锅炉烟气在通过省煤器段时,由于省煤器管壁温度较低,烟气中的硫酸蒸汽便凝结成酸液而附着在省煤器外管壁上,从而造成对省煤器的酸腐蚀。

省煤器的管外腐蚀通常只发生在低温段。

2.2 原因分析
电厂锅炉省煤器中面临最为严重的是管外低温腐蚀,因而着重探讨该腐蚀内在机理。

燃料中的硫烧生成二氧化硫,其中一小部分还会生成三氧化硫,而三氧化硫与烟气中的水蒸汽会形成硫酸蒸汽。

烟气中的硫酸蒸汽在得到冷却温度下降到酸漏点后,就会凝结成液酸,液酸与烟气中的飞灰粘合便附着在冷却点的管壁上。

2.3省煤器低温腐蚀的影响因素
(1)我厂燃用煤所含硫分较高。

硫分较高是引起省煤器腐蚀的一个重要因素。

另外在参烧煤气时,由于煤气中所含硫、氢,这样造成燃料中硫分、水分高,使燃烧生成的硫酸蒸汽份量多、浓度高,这就使得烟气中的酸汽漏点(即凝结温度)相对增高,而低温段省煤器的管壁温度又偏低,所以酸汽极易凝结到低温省煤器管壁上,造成省煤器的腐蚀。

(2)给水温度低是造成省煤器腐蚀的一个主要原因。

在运行中由于其它炉需要上水打压或高加检修时停运高加,造成给水温度低,使得省煤器的管壁温度下降,低于烟气中的酸汽漏点时,酸汽使凝结在省煤器管壁上与飞灰粘合在一起,形成对省煤器管的不断腐蚀。

给水温度低对新装省煤器的影响最大。

(3)过量空气系数过大,表明烟气中的含氧量增加,目前我厂三台锅炉都存在偏高现象,不能到达要求3-5%。

这给燃烧中二氧化硫及三氧化硫的生成创造了有利条件,对省煤器的低温腐蚀也有一定的影响。

根据以上理论分析,一方面,给水温度低使省煤器管排壁温降低;另一方面,燃料中硫分大、水分大,再加上燃料的过量空气系数偏大,使烟气中的酸汽份额加大,引起酸汽漏点升高。

这两方面的不利因素综合,加剧了酸汽在省煤器管壁上的凝结,促成腐蚀。

3、设备方面
3.1设备老化,电厂从投产至今已运行7年,超过了设备的大修周期,从停炉检查情况来看省煤器管已出现磨损变薄现象。

3.2中心筒变形从圆形变为椭圆形,分离器效率下降,致使大颗粒灰尘进入尾部烟道,而且烟尘浓度变大加剧对省煤器磨损。

此次2#炉停炉检查右侧小过道分离器入口切向口有裂缝,中心筒顶部耐磨砖呈鱼鳞状,按要求应该是平整光滑。

在运行中表现为锅炉出力不足,负荷不好带现象。

3.3尾部烟道膨胀节破漏风,一、二级预热器顶部有漏风地方,导致引风机电流过高,烟气流速偏大,超过5m/s,加大对省煤器磨损。

3.4仪表方面,由于风量表一直显示不准无法参考,在运行中只能依照炉膛负压及风机电机电流进行调整,这样造成炉内总风量过大,含氧量偏高,特别是在投入煤泥及煤气时,引风机电流明显增大1-2A。

使尾部烟道内温度过高,一些未燃尽的颗粒在烟道内容易发生二次燃烧,更加剧了对省煤器的冲刷及磨损。

二、省煤器泄漏预防措施
1、加强煤场管理,保障煤的库存,减少煤中所含水分。

控制好入炉煤的质量,一是发热量应按要求,最低不应低于2500大卡,二是燃料颗粒度,应控制在0-8mm之间。

2、运行中合理控制烟气流速,降低煤质灰分,适当控制燃煤粒度,尽量避免超负荷运行以及使用防磨涂料可发有效地防止省煤器磨损;合理搭配一、二次风量。

在投入煤泥及煤气时,应提前进行调整维持炉膛出口负压在-50pa 内,降低烟气流速。

3、对设备进行检修改造:一是省煤器大修更换;二是对破碎机进行改造;三是恢复热工仪表的准确性并对尾部烟道漏风地方,进行密封处理。

四是对锅炉中心筒进行更换提高分离效率。

4、给水调整方面,应保障给水温度在150℃,运行人员必须按照规程进行操作,做到勤调、微调确保水位在±15mm之间,避免给水流量大起大落,以减轻对省煤器管内的冲击。

华升电力有限公司
分析人:张国光
2011年4月8日。

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