石油化工油罐火灾爆炸事故案例分析-PPT精选文档-PPT文档资料

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化工行业事故案例分析报告(PPT 70页)

化工行业事故案例分析报告(PPT 70页)
典型事故案例分析
2015.12
目录
一、安全生产形势
二、典型事故案例分析
• 1.湖北省宜昌枝江市富升化工有限公司“2·19”燃爆 事故
• 2.福建腾龙芳烃(漳州)有限公司“4·6”爆炸着火事 故
• 3.山东石大科技石化有限公司“7·16”着火爆炸事故 • 4.山东滨源化学有限公司“8·31”重大爆炸事故 • 5.河北克尔化工有限公司“2·28”重大爆炸事故
(二)事故原因
1.直接原因。 石大科技公司在进行倒罐作业过程中,违规采取注水倒罐置 换的方法,且在切水过程中无人现场值守,致使液化石油气在 水排完后从排水口泄出,泄漏过程中产生的静电放电或消防水 带剧烈舞动金属接口及捆绑铁丝与设备或管道撞击产生火花引 起爆燃。违规倒罐、无人监守是导致本次事故发生的直接原因。
2.管理原因。 1.企业主要负责人重效益、轻安全,工程建设期间,工程建 设、设备设施采用最低价中标方式招标,质量较差,埋下潜在 致灾隐患多,有“豆腐渣”工程之嫌。 2.节假日开工安全风险大,管控不到位。 3.企业管理机制不顺畅,员工不稳定。 4.企业装置规划布局不科学、不合理,加热炉、罐区距离太 近,没有考虑相互间安全风险。 5.地方政府重发展、轻安全,对企业监管不到位。(视频)
2.福建腾龙芳烃(漳州)有限公司“4·6”爆炸着火事故
腾龙芳烃公司位于福建省漳州市漳浦县古雷经济开发区,台资 企业,年产对二甲苯80万吨,2013年5月22日开始试生产,同 年7月30日,发生加氢裂化装置爆燃事故,福建省安监局责令停 产整顿;2014年11月10日恢复试生产,期限至2015年11月9日。
7时40分,林朝云在中控室发现2#混合槽温度偏高 (190℃~200℃),在通知张进安排人员给2#混合槽加水 降温的同时,赶往2#混合槽,看到曹小贵正在给2#混合槽加 水,并在操作室观察到温度已降至100℃左右,安排曹小贵 关闭加水阀后离开,下塔去参加公司的调度会。在车间门口 遇到工艺员梁勇,告之2#混合槽温度偏高已作加水处理,让 他上塔按新配方组织试生产,随后离开。其间,前来上班的 一班人员与三班人员相继完成交接班。

化工厂火灾事故案例PPT

化工厂火灾事故案例PPT

化工厂火灾事故案例PPT化工厂火灾事故案例PPT是一份非常重要的文档,它记录了历史上发生的一些化工厂火灾事故,以及对这些事故的调查和分析。

这份文档对于化工行业和企业管理人员来说都非常有参考价值,可以帮助他们了解火灾事故的成因和预防措施,从而增强安全意识,减少事故发生的可能性。

以下是几个化工厂火灾事故案例和它们所带来的教训:1.台州捷成化工厂爆炸火灾事故:2019年3月21日,浙江省台州市三门县捷成化工有限公司发生爆炸火灾事故,导致6人死亡,30人受伤,大量有毒气体和化学物质泄漏。

经调查,这起事故的主要原因是企业违反国家规定,未按照标准建设管理储罐区和运输管道,管理不到位,存在严重的安全隐患。

教训:企业必须严格遵守国家和地方的安全生产法规,加强安全生产管理和监管,对重点部位实行严格的封闭管理,及时处理安全隐患,切实保障员工和周边居民的生命安全。

2.爆炸性气体泄漏引发化工厂火灾事故:2016年12月2日,江苏省泰州市海陵区化工厂发生爆炸性气体泄漏引发火灾事故,致使9人死亡,18人受伤。

经调查,事故起因是企业违法违规生产,对压力容器制造、运输、堆放和使用等过程中的安全管理不到位,造成气体泄漏,最终引发火灾。

教训:化工企业必须加强安全防范意识,严格遵守压力容器安装及运输标准,在容器的设计、制造、运输、安装、使用等方面加强安全监管和管理。

3.火灾事故引发化学品泄漏:2013年4月20日,河南省安阳市北关区一家化工厂发生火灾事故,导致大量化学品泄漏,造成7人死亡,128人受伤。

初步调查发现,该企业没有生产许可证,生产过程中存在伪造检测报告、投机取巧、违规存放等问题。

教训:化工企业应当对化学品配制、储存、运输、使用等环节进行全面管理,加强相关人员安全教育和培训,避免违法生产、低价投标、商家坑蒙拐骗等问题的发生。

通过以上三个案例,我们不难看出化工厂火灾事故的危害性和可怕程度,我们不能因为盲目追求经济效益而忽略安全生产,化工企业必须认真遵守相关安全规定,加强员工安全教育和培训,提高安全生产意识和管理水平,以实现可持续发展和安全生产双赢的局面。

原油储罐的火灾爆炸危险分析和安全技术对策(ppt 20)

原油储罐的火灾爆炸危险分析和安全技术对策(ppt 20)
原油储罐的下部一般有1m左右的水层,发生火灾后, 热波不断向液面下传递,若油罐底部的沉积水温度被加热 到气化温度(100℃),沉积水变成水蒸汽,体积扩大,将 抬高上部的原油冲向天空而造成喷溅。
三、原油储罐应采取的安全技术对策
3.1控制罐内火灾爆炸事故的安全技术对策
(1)原油固定顶储罐呼吸阀处应装设阻火器,以防 止外部火源进入罐内,并定期检查。 (2)原油储罐内应装设火灾探测装置,如固定顶油 罐设防爆型定温控测器,对扑救和控制油罐内初期火 灾是非常必要的,可及时预知并采取措施防止火灾扩 大和蔓延。 (3)原油储罐根据罐容量大小选择半固定式或固定 式消防冷却水系统和低倍数泡沫灭火系统,储罐区和 罐顶配置相应数量的移动式灭火器。
原油储罐的火灾爆炸危 险分析和安全技术对策
(ppt 20)
2021年7月7日星期三
前言
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结语

吉林石化公司爆炸事故案例分析 PPT

吉林石化公司爆炸事故案例分析 PPT
塔发生堵塞,循环不畅, 因处理不当,发生爆炸。(11月14日) 由吉林省安全生产监督管理局牵头的调查组经过认真勘察, 依据现场勘察、证人笔录、岗位操作记录等相关资料,事 故调查组专家组经分析一致认为:该事故直接原因是由于 当班操作工停车时,疏忽大意,未将应关闭的阀门及时关 闭,误操作导致进料系统温度超高,长时间后引起爆裂, 随之空气被抽入负压操作的T101塔,引起T101塔、T102塔 发生爆炸,随后致使与T101、T102塔相连的两台硝基苯储 罐及附属设备相继爆炸,随着爆炸现场火势增强,引发装 置区内的两台硝酸储罐爆炸,并导致与该车间相邻的55#灌 区内的一台硝基苯储罐、两台苯储罐发生燃烧。


事故中有60多人入院检查,其中两人重伤(一人 为腿伤,一人为肚皮伤),另有6名双苯厂职工下 落不明。18时许,记者在现场东侧一带看到,路 边诸多建筑物玻璃破碎散落于地,由于爆炸造成 暂时停水停电,部分路段马路漆黑。通往双苯厂 的4座松花江桥已被封闭,实行交通管制的交警均 面戴口罩,因空气中仍有明显异味,个别行人也 戴上了口罩。从清源桥至双笨厂,一路罕有行人, 只见消防车、警车不断呼啸往来。
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吉林石化方面人士强调,爆炸产生的是二氧化碳和水,绝对不会 污染到水源,而吉林石化也有自己的污水处理厂,不合格的污水 是不会排放到松花江的。 一天后,国家环保总局定性了松花江污染事件,吉林地方政府、 中石化才被迫承认松花江被污染的事实和原因,同时宣称松花江 吉林段的松原市早已停水,而且早在11月18日就已经向黑龙江地 方政府通报了松花江污染情况。通过国家环保总局,吉林公开了 他们早在爆炸当天就已经掌握的数据和所谓的具体措施: 这位负责人(环保总局)说,污染事件发生后,吉林省有关部门 迅速封堵了事故污染物排放口;加大丰满水电站的放流量,尽快 稀释污染物;实施生活饮用水源地保护应急措施,组织环保、水 利、化工专家参与污染防控;沿江设置多个监测点位,增加监测 频次,有关部门随时沟通监测信息,协调做好流域防控工作。

全国范围石化企业火灾爆炸事故案例汇总讲解.

全国范围石化企业火灾爆炸事故案例汇总讲解.

全国范围石化企业火灾爆炸事故案例汇总讲解案例一:上海某石油化工公司炼油厂液化气爆炸一、事故概况及经过1988年10月22日凌晨,上海某石油化工公司炼油厂小凉山球罐区发生液化气爆燃事故,死亡25人,烧伤17人,直接经济损失9.8万余元。

10月21日23时40分,该厂在三区14号球罐开阀放水,违反操作规程,没切换开关,阀门全部打开,致使液化气随水外溢达9.7吨,通过污水池扩散到罐区西墙外,与工棚明火相遇,在连续沉闷的爆炸声中,南北350米、东西250米的地带燃起熊熊大火。

毗邻球罐区的10多间简易工棚代为灰烬,围墙内建筑受到破坏,变压器、电缆、电讯仪表等严重损坏,变电室房顶开裂,一扇铁门飞出60多米远。

二、事故原因分析这是一起违章操作,纪律松驰,管理混乱,领导上的官僚主义引起的重大责任事故。

班长在接到门岗保安人员发现异常气味的报告后麻痹大意,保安队书记、保卫科、值班室等接到门岗电话后不及时处理,贻误了时机。

当班的7个工人中,3个拨葱做饭,后又有2人关门睡觉。

球罐区民工安炉灶,各级领导熟视无睹,无人制止。

案例二:某石化公司炼油厂储油罐爆炸起火一、事故概况及经过1993年10月21日18时15分,南京某石化公司炼油厂油品分厂罐区发生爆炸,引起310号油罐燃烧,造成2人死亡,直接经济损失约39万元。

1993年10月21日13时许,某石化公司炼油厂油品分厂半成品车间工人黄某某在当班期间,发现310号油罐油面高度已达14.21米,接近警戒高度14.30米,黄马上向该厂总调度进行了报告,并向总调度请示310号油罐汽油调合量。

根据总调度的指示,黄某某进入罐区将油切换至304号油罐。

13时30分许,黄在给31O号油罐作汽油调合流程准备时,本应打开310号罐D400出口阀门,却误开了311号油罐D400出口阀门。

15时许,黄开启11A号泵欲对310号油罐进行自循环调合,由于错开了311号B400出口阀门,实际上此时310号油罐不是在自循环,而是将311号罐中的汽油抽入310号油罐。

石油化工火灾爆炸事故案例分析

石油化工火灾爆炸事故案例分析
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石油化工火灾爆炸事故案例分析
可燃气体积聚 明火引起爆炸
事故经过 事故原因 事故教训
•上一案例
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•下一案例
石油化工火灾爆炸事故案例分析
可燃气体积聚 明火引起爆炸 ——事故经过
1993年10月8日17时30分,吉化集团
公司炼油厂成品车间汽油罐区发生一 起火灾事故,当场死亡1人,重伤2人 (其中1人经抢救无效,于10月26日 死亡),轻伤5人。直接经济损失3.5 万元,间接经济损失7万元。
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石油化工火灾爆炸事故案例分析
违章开泵 罐爆伤人 ——事故原因
1. 司泵工违章操作。
2. 设备有一定缺陷,高压注水泵出口至换热器管线 安装的二道止逆阀不起作用。
3. 设计留有隐患。低压脱氧水罐没有设计安装安全 阀,只装了止逆阀,但效果不好。
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石油化工火灾爆炸事故案例分析
• 石油化工火灾爆炸事故案例分析
违章指挥引发火灾 一人死亡 ——事故教训
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⑴“4.16”事故反映了一些基层管理人员在“12.23”事故后, 没有对安全生产的重要性引起足够的重视。
⑵基层仍然存在严重的违章指挥、违章操作行为。
⑶要加强新建、改建、扩建和检维修作业的安全管理。要加 强施工作业的风险管理,严格动火作业、进入有限空间 作业、动电作业、动土作业等作业票管理制度,加强承 包商管理,严格承包商安全生产合同制度。
催化两器检修 引起爆炸伤人 ——事故经过
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1995年7月31日,乌鲁木齐石油化工总厂炼油厂催裂化装置因两器
流化不正常停工检修。按停工统筹安排,当日22时15分,管焊车 间检修人员持工作票开始卸DN800mm大油气线法兰螺栓,准备翻盲 -201。

中国石油七起典型事故案例分析-PPT精选文档

中国石油七起典型事故案例分析-PPT精选文档
井喷事故案例分析
案例三
西南“1.20” 爆炸着火事故案例分析
火灾爆炸事故分析
一、基本情况 西南油气田分公司输气管理 处富加站位于四川省眉山市仁寿 县富加镇,是集过滤、分离、调 压、计量、配气等为一体的综合 性输气站。 2019 年 1 月 20 日,在对威青、 威成线场站进行适应性大修、改 造过程中,相继发生三次爆炸事 故,造成 10 人死亡、 3 人重伤, 直接经济损失995万元。
案例二
辽河黄26-34井井喷 着火事故案例分析
井喷事故案例分析
一、基本情况
黄26-34井是一口生产 井,地质构造位于黄 5 井 区,属低压油层。 辽河石油勘探局兴隆工 程技术处作业十五队承担 该 井 的 调 层 作 业 。 2019 年2 月4 日3 时05 分,测井 公司射孔16队进行电缆输 送射孔作业施工时,发生 井喷失控着火事故。
井喷事故案例分析
2、 间接原因
射孔过程中没有专人观察井口 放炮闸门失效,导致井口关闭失败。
井喷事故案例分析
3、管理原因 作业队未执行施工前的申报批准制度;未建立作业 施工方案设计与分级审批程序;作业前没有进行风险 识别,没有制定有关的防范措施和应急措施。 安全监督人员配备不足,现场监督不到位,致使基 层作业队在未按照设计要求进行压井作业时,没有及 时发现。 井控日常演练没有落到实处,实战性差,井喷初期 延误时机,造成事故扩大。 放炮闸门没有定期进行检测、试压。
井喷事故案例分析
三、原因分析
1、直接原因
在液柱压力没有 平衡地层压力的情 况下,进行拆井口 作业,是导致井喷 失控事故的直接原 因。
井喷事故案例分析
2、间接原因
违反了压井之后再观察 8-12小时进行作 业的技术指令。压井之后,只观察了 10 分钟。 违反了正反挤压井作业的指令,只进行 了反挤压井。 作业前,没有将油管变扣接头与钻杆旋 塞进行连接,延误了抢装井口时间。

总厂“”油罐爆炸事故案例分析

总厂“”油罐爆炸事故案例分析

2000年7月2日,山东省青州市潍坊弘润石油化工助剂总厂,在油罐区违章焊接作业,因未堵盲板,造成2个500m3油罐爆炸起火,10人死亡,部分操作室及管排、管架烧毁,直接经济损失200余万元。

一、事故经过2000年7月1日,为解决柴油存放一段时间后,由棕黄色变为深灰色的质量问题,厂领导决定采用临淄某个体技术人员的脱色技术,在柴油罐间加活性剂罐、混合罐、管道泵,将307号罐、308号罐的柴油,经管道泵注入混合罐,同来自活性剂罐的活性剂混合脱色后,注入204号罐储存外销。

分管生产的副厂长直接安排生产设备部牵头,由机动车间维修班负责焊接安装。

整个作业,采用先将混合罐、活性剂罐、管道泵定位后,再对接同柴油罐相连接的阀门、法兰、管道,现场进行焊接的方法。

7月2日上午,已将混合罐、活性剂罐、管道泵定位,并同308号罐对连焊接完毕,下午继续进行与204号罐的对接。

18时45分,在焊接与204号罐相接的管道时,发生爆炸,204号罐罐体炸飞,南移3.5m落下,罐内柴油飞溅着火,同时将该罐同307号罐之间的管道从307号罐根部阀前撕断,307号罐中400余吨柴油从管口喷出着火。

现场施工的10人,突然被柴油烈火掩盖,瞬间即被烧死。

307号罐在204号罐爆炸起火后45分钟,再次发生爆炸,罐底焊缝撕开12m左右,罐内剩余柴油急速涌出,着火的柴油顺混凝土地面流至附近的操作室,操作室被烧毁;流至装置管排底部,管排管架被烧塌;流至厂区大门以外,将部分大树烧死。

事故发生后,地市县及厂消防队及时赶到扑救,大火于20时45分被扑灭,没有造成罐区其他汽油、柴油罐的爆炸,避免了更大的损失。

二、事故原因分析1、直接原因事故是在焊接与204号罐底部闸板阀对接的管道时发生的。

204号罐以前装过柴油,但已长时间没有使用,只是偶尔当作生产中吹扫管道时的储气罐使用。

在罐内约有15m3放不出来的柴油,阀门以上无油,有充分的挥发空间,挥发后的柴油与罐内的空气混合,形成爆炸性混合气体。

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青岛输油管线爆炸事故
青岛输油管线爆炸事故
青岛输油管线爆炸事故
青岛输油管线爆炸事故
安监总局局长杨栋梁针对事故提出的十五个问题
为什么不警戒 ? 为什么不封路 ? 为什么不疏散群众 ?
为什么不通知群众 ?
为什么引起爆炸 ? 为什么会发生泄漏 ? 泄漏的原因是什么 ? 直接原因是什么 ?
青岛输油管线爆炸事故
石油化故
事故经过
11月22日凌晨3点,位于黄岛区秦皇岛路与斋堂岛路交汇 处,中石化输油储运公司潍坊分公司输油管线破裂,事故 发生后,约3点15分关闭输油,斋堂岛街约1000平方米路
面被原油污染。部分原油沿着雨水管线进入胶州湾,海面
过油面积约3000平方米。黄岛区立即组织在海面布设两道 围油栏。处置过程中,上午10点30分许,黄岛区海河路和 斋堂岛路交汇处发生爆燃,同时在入海口被油污染海面上 发生爆燃。
茂名石化公司北山岭原油罐区火灾事故
事故暴露安全管理的问题
1、原油储罐区施工管理的责任不落实,对外来施工人员的监 督管理极不严格。外来施工人员在要害部位的重大危险源区 作业,施工单位无人管理;港口公司机动科没有人负责,也 没有指派人员管理;北山岭原油罐区也没有人在现场监督和 采取有效的坚督措施。5名外来施工对伍的临时工在充满油气 的阀室内冒险作业无人管理,无人监督,无人制止,以致造 成重大火灾事故,外加施工人员失管失椌。
中石油乌鲁木齐石化分公司轻油罐着火
事故经过
2009年7月12日9 时50分左右,乌石化炼 油厂工作人员在巡检时 发现13号轻油罐出现明 火,立即进行灭火处置 并报警,乌石化接警后 紧急出动,10时30分左 右,明火被扑灭。
江苏泰州市5· 4油罐爆炸事故
事故经过
2009年7月12日9时50分左右,乌石化炼油厂工作人员 在巡检时发现13号轻油罐出现明火,立即进行灭火处置并报 警,乌石化接警后紧急出动,10时30分9时50分左右,乌石 化炼油厂工作人员在巡检时发现13号轻油罐出现明火,立即 进行灭火处置并报警,乌石化接警后紧急出动,10时30分左 右,明火被扑灭。
茂名石化公司北山岭原油罐区火灾事故
茂名石化公司北山岭原油罐区火灾事故
茂名石化公司北山岭原油罐区火灾事故
茂名石化公司北山岭原油罐区火灾事故
事故原因分析
茂名石化公司报告事故原因一是施工人员起吊2#阀门时 ,管线内部分原油溢出,阀室内通风不良,油气弥漫,施工 人员仍然冒险作业,在拉动手动葫芦时速度过快,导致阀门 端面和管线法兰端面碰撞摩擦打火,引燃原油;二是施工现 场使用的非防爆潜水泵,抽原油时产生电火花引爆原油。
茂名石化公司北山岭原油罐区火灾事故
事故暴露安全管理的问题
2、对罐区阀室的施工作业监督不力,重要区域施工作业的5 名外来施工人员全部都是临时工;作业许可证制度执行不严 格,作业前没有认真办理作业许可证,没有认真落实各项安 全措施,在抽原油时,竟然使用了非防爆潜水泵。 3、消防设施管理很不到位。北山岭原油罐区的消防水池有 8000立方米,2台消防水泵供水能力各为750m3/h,压力 0.78Mpa,有良好的消防管网和消防设施。但是,事故发生 后,消防管网内无水,临时启动泵又启动不起来,以至贻误 了扑灭初期火灾的最好时机。
安监总局局长杨栋梁针对事故提出的十五个问题
管理上的原因又是什么? 爆炸的直接原因是什么? 为什么泄漏的原油会进入市政排水涵道?
是规划的问题还是设计的问题?
是技术上的问题还是管理上的问题? 是企业的问题还是政府的问题? 为什么泄漏以后没有采取安全防范措施?
茂名石化公司北山岭原油罐区火灾事故
事故经过
2019年9月6日,茂名石化公司北山岭原油罐区共有12台 5万立方米的原油罐,总容量为60万立方米。9月6日上午8: 30,因12#油罐的2#阀门阀板脱落,港口公司机动科安排茂 名市众和恒泰公司建安公司承担更换阀门任务。拆卸前,已 先后三次开污油泵倒管线内原油,但管内仍存有部分原油, 并且有原油流淌在地面。14:03,众和恒泰公司的5名施工 人员(均为临时工)在拆卸旧阀施工过程中引燃阀室地面上 原油,造成阀室一层管线区域火灾。14:05,北山岭原油罐 区消防中队到达着火现场进行灭火。
青岛输油管线爆炸事故
青岛输油管线爆炸事故
事故后果
事故造成55人死亡、9人失踪。现住院伤员145人,其中危 重10人(8人仍未脱离危险期),重症32人,轻症103人。 爆裂管线长度达3.5公里 5515米排水暗渠遭冲击
青岛输油管线爆炸事故
输油管线情况介绍
这条爆炸的东黄输油管道,于1986年7月建成投产。管道 长度248.5公里,管径711毫米,年输油能力1000万吨。 东黄输油管道已经服役二十余年,在两次腐蚀性调查中, 发现管道防腐层已严重老化。
青岛输油管线爆炸事故
爆炸事故定性
调查组组长、国家安全监管总局局长杨栋梁指出,这次事 故损失惨重,暴露出的突出问题是,输油管道与城市排水 管网规划布置不合理;安全生产责任不落实,对输油管道
疏于管理,造成原油泄漏;泄漏后的应急处置不当,未按
规定采取设置警戒区、封闭道路、通知疏散人员等预防性 措施。这是一起十分严重的责任事故。
青岛输油管线爆炸事故
爆炸事故前期处理
警方已控制11· 22东黄输油管线泄漏爆炸事故中石化相关人 员7人,青岛经济技术开发区相关人员2人。
青岛输油管线爆炸事故
青岛输油管线爆炸事故
青岛输油管线爆炸事故
青岛输油管线爆炸事故
青岛输油管线爆炸事故
青岛输油管线爆炸事故
青岛输油管线爆炸事故
青岛输油管线爆炸事故
茂名石化公司北山岭原油罐区火灾事故
事故经过
施救过程中发现管网无水,原来罐区人员没有开消防泵,随 即开泵又开不起来,只好启动另一台泵供水。14:10分,阀 室内一根原油管线因受热发生爆裂,火势加大,施救过程中 又有二根原油管线受热爆裂,三台车消防能力不足。15:30 ,炼油厂、茂名乙烯进口大功率消防车5辆、黄河车5辆,茂 名市的12辆消防车赶到火场增援,因供水不足,只够2辆车 用水。施救灭火全过程因供水不足,进口大功率消防车也不 能发挥战斗力,17:10分将火扑灭,事故发生时有一名作业 民工20%轻度烧伤。
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