SMT制程不良原因及改善对策
SMT制程不良原因及改善措施精选文档

产;
? 26、清洗钢网并用风枪吹钢网。
3
短路
? 产生原因
? 1、钢网与 PCB板间距过大导致锡膏印刷过 厚短路;
? 2、元件贴装高度设置过低将锡膏挤压导 致短路;
? 3、回焊炉升温过快导致; ? 4、元件贴装偏移导致; ? 5、钢网开孔不佳(厚度过厚,引脚开孔
过长,开孔过大); ? 6、锡膏无法承受元件重量; ? 7、钢网或刮刀变形造成锡膏印刷过厚; ? 8、锡膏活性较强; ? 9、空贴点位封贴胶纸卷起造成周边元件
锡膏印刷过厚; ? 10、回流焊震动过大或不水平; ? 11、钢网底部粘锡; ? 12、QFP吸咀晃动贴装偏移造成短路。
? 不良改善对策
? 1、调整钢网与 PCB 间距0.2mm-1mm ; ? 2、调整机器贴装高度,泛用机一般调
整到元悠扬与吸咀接触到为宜(吸 咀下将时); ? 3、调整回流焊升温速度 90-120sec ; ? 4、调整机器贴装座标; ? 5、重开精密钢网,厚度一般为 0.12mm-
0.15mm ; ? 6、选用粘性好的锡膏; ? 7、更换钢网或刮刀; ? 8、更换较弱的锡膏; ? 9、重新用粘性较好的胶纸或锡铂纸贴; ? 10、调整水平,修量回焊炉; ? 11、清洗钢网,加大钢网清洗频率; ? 12、更换 QFP吸咀。
4
直立
? 产生原因
? 1、铜铂两边大小不一产生拉力不均; ? 2、预热升温速率太快; ? 3、机器贴装偏移; ? 4、锡膏印刷厚度不均; ? 5、回焊炉内温度分布不均; ? 6、锡膏印刷偏移; ? 7、机器轨道夹板不紧导致贴装偏移; ? 8、机器头部晃动; ? 9、锡膏活性过强; ? 10、炉温设置不当; ? 11、铜铂间距过大; ? 12、MARK点误照造成元悠扬打偏; ? 13、料架不良,元悠扬吸着不稳打偏; ? 14、原材料不良; ? 15、钢网开孔不良; ? 16、吸咀磨损严重; ? 17、机器厚度检测器误测。
SMT不良原因及对策

3、上料员上料方向上反;
3、上料前对材料方向进行确认;
4、FEEDER 压盖变开导致,元件供给时方向; 4、维修或更换 FEEDER 压盖;
5、机器归正件时反向;
5、修理机器归正器;
6、来料方向变更,盘装方向变更后程序未变 6、发现问题时及时修改程序;
更方向;
7、Q、V 轴马达皮带或轴有问题。
7、检查马达皮带和马达轴。
11、检查 783 或驱动箱风扇;
12、MPA3 吸咀定位锁磨损导致吸咀晃动造成 12、更换 MAP3 吸咀定位锁。
贴装偏移。
1、PCB 焊盘上有惯穿孔; 2、钢网开孔过小或钢网厚度太薄; 3、锡膏印刷时少锡(脱膜不良); 4、钢网堵孔导致锡膏漏刷。
1、原材料不良; 2、规正器不顺导致元件夹坏; 3、吸着高度或贴装高度过低导致; 4、回焊炉温度设置过高; 5、料架顶针过长导致; 6、炉后撞件。
3、回焊炉升温过快导致;
3、调整回流焊升温速度 90-120sec;
4、元件贴装偏移导致;
4、调整机器贴装座标;
5、钢网开孔不佳(厚度过厚,引脚开孔过长, 5、重开精密钢网,厚度一般为 0.12mm-0.15mm;
开孔过大);
6、锡膏无法承受元件重量;
6、选用粘性好的锡膏;
7、钢网或刮刀变形造成锡膏印刷过厚;
4、锡膏中有异物;
4、印刷过程避免异物掉过去;
5、炉温设置过高或反面元件过重;
5、调整炉温或用纸皮垫着过炉;
6、机器贴装高度过高。
6、调整贴装高度。
错件
1、机器贴装时无吹气抛料无吹气,抛料盒毛 1、检查机器贴片吹气气压抛料吹气气压抛料盒毛刷;
刷不良;
2、贴装高度设置过高元件未贴装到位;
制程宝典SMT常见不良原因分析与改善对策

2.当温度超过28℃时E-MAIL管理部及品保部.
锡膏
锡膏太干.
1.锡膏充分搅拌.
1.加适量稀释剂.
2.换另一瓶新锡膏.
1.与锡膏厂商联系,要求改善锡膏品质, 2.换别的厂牌的锡膏.
锡膏颗粒大.
换另一瓶新锡膏.
锡膏有杂质.(附上图片)
印刷
印刷位移.
调整Offset X(Y),由??mm改为??mm.
请操机员注意检查,一有印刷位移马上请技术员调正.
贴片
贴片位移.
调整坐标X(Y),由??mm改为
??mm.
一有贴片位移请技术员马上调正,然后再追踪50片看结果.
Profile设置不当. (附上Profile图片)
第?区炉温由??改为??
在标准参数规定的范围内调整炉温到最佳状态.
N2加得太小.
将O2PPM由??调到??.
将O2PPM调整到最佳.
作业
印刷后锡膏被抹.
要求作业员小心作业.
教导并监督作业员小心作业.严格按SOP作Biblioteka .作业员不小心造成零件脚翘.
空手接触PCB造成PAD氧化.
要求作业员戴手套或手指套作业
贴片位移,炉前作业员用手拨正时,锡膏被碰到形成空焊.
要求作业员半小时用量规测量一次钢网上锡膏滚动直径是否在15mm±5mm之范围.
要求作业员半小时用量规测量一次钢网上锡膏滚动直径是否在15mm±5mm之范围.
刮刀两边的锡膏未及时收拢.
在锡膏添加作业规范中加入一条"每半小时将刮刀两边的锡膏收拢一次.
在锡膏添加作业规范中加入一条"每半小时将刮刀两边的锡膏收拢一次.
最新smt制程不良原因及改善措施分析ppt课件

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目录
• SMT制程概述 • SMT制程不良原因分析 • SMT制程改善措施分析 • 案例分析与实施效果评估
01
SMT制程概述
SMT制程简介
表面组装技术
SMT是表面组装技术(Surface Mounted Technology)的缩写,是一种将电 子元件直接安装在印刷电路板(PCB)表面的技术。
降低成本
SMT技术提高了生产效率 ,降低了生产成本,使得 电子产品更加普及和个性 化。
SMT制程常见问题
锡膏印刷问题:锡膏印刷是SMT制程中的关键步 骤之一,常见问题包括锡膏量不足、偏移、桥接 等,影响焊接质量。
焊接问题:焊接过程中可能出现虚焊、冷焊、焊 接不良等问题,主要原因包括温度设置不当、焊 接时间不足、PCB污染等。
元件贴装问题:元件贴装过程中可能出现元件偏 移、翻转、损坏等问题,主要原因包括设备参数 设置不当、元件供料器故障等。
针对以上问题,我们将详细介绍不良原因分析及 改善措施,以提高SMT制程的良率和生产效率。
01
SMT制程不良原因分析
设备故障导致的不良
设备老化
长时间运行的设备可能出 现磨损和老化,导致定位 不准、传输错误等不良现 象。
维护不足
设备缺乏定期维护和保养 ,可能导致精度下降、故 障率增加。
操作不当
操作人员对设备不熟悉或 操作不规范,可能引发误 操作,造成产品不良。
材料问题导致的不良
原材料缺陷
原材料本身存在缺陷,如PCB 板翘曲、元器件引脚氧化等,
影响制程质量。
储存条件不当
材料储存环境湿度过高、温度过高 或过低可能导致材料性能发生变化 。
smt制程不良原因及改善措施

03 员工技能水平参差不齐,操作不规范,导致不良 品率上升。
展望未来发展趋势并提出应对策略建议
未来SMT制程将朝着高 精度、高效率、高自动
化方向发展。
01
加强原材料质量管控, 确保产品品质稳定。
03
建立完善的品质管理体 系,加强品质监控和数 据分析,及时发现并解
决问题。
05
建议企业加大设备投入 ,引进先进技术和设备
,提高制程效率。
02
定期对员工进行技能培 训和操作规范教育,提
高员工技能水平。
04
THANKS
谢谢您的观看
案例背景介绍
01
某SMT生产线在生产过程中出现 多种制程不良,如焊点不良、元 件偏移等,导致产品良品率下降 。
02
生产线面临生产压力大、交期紧 张等挑战,急需解决制程不良问 题。
原因分析及定位关键问题
对生产线上的各个环节进行详细分析 ,找出可能造成制程不良的原因,如 设备老化、操作不规范、物料问题等 。
建立原材料库存管理制度
对原材料进行分类管理,建立合理的库存管理制度,避免原材料积 压和浪费。
加强设备维护与保养
制定设备维护计划
01
根据设备的使用情况和生产需求,制定合理的设备维护计划,
包括定期检查、保养、维修等。
提高设备维护水平
02
加强设备维护人员的培训和管理,提高设备维护水平,确保设
备的正常运行。
smt制程不良原因及改善措施
汇报人: 2023-12-19
目录
• SMT制程简介 • SMT制程不良原因分析 • SMT制程改善措施探讨 • 案例分享:成功改善SMT制
程不良的实践经验 • 总结与展望:未来SMT制程
SMT制程不良原因及改善对策

SMT制程不良原因及改善对策SMT制程(Surface Mount Technology)是一种常用的电子组装技术,广泛应用于电子产品的制造过程中。
然而,由于各种原因所引起的不良现象在SMT制程中时有发生。
本文将讨论SMT制程不良原因以及改善对策。
1.焊接不良:焊接不良可以导致焊点虚焊、焊接断裂等问题。
常见的原因包括焊接温度不够、焊接时间不足、焊接设备不稳定等。
改善对策包括提高焊接设备的质量和稳定性、增加焊接温度和时间的控制精度等。
2.贴装不良:贴装不良可以导致元件偏移、元件漏贴等问题。
常见的原因包括贴装位置错误、贴装头磨损、胶垫损坏等。
改善对策包括提高贴装机的精度和稳定性、定期更换贴装头和胶垫等。
3.元件损坏:元件在SMT制程中容易受到机械损伤、电静电等因素的影响而受损。
改善对策包括提供合适的防护措施,如使用防静电设备、增加元件存储和运输的保护等。
4.焊盘不良:焊盘不良可以导致焊点接触不良、导致电路连通性问题。
常见的原因包括锡膏质量不佳、焊盘形状不准确等。
改善对策包括使用高质量的锡膏、提高焊盘生产过程的精度等。
5.引脚弯曲:引脚弯曲会导致元件无法正确插入或连接。
常见的原因包括元件存储和运输过程中引脚受到碰撞、搬运过程中的不当操作等。
改善对策包括提供合适的存储和运输保护措施、培训操作人员正确操作等。
改善SMT制程不良有很多对策,下面列举了其中一些常见的:1.提高设备的质量和稳定性:定期对设备进行维护和保养,确保其正常运行和精度稳定。
采用高质量的设备和工具,可大大降低不良率。
2.优化工艺参数:根据产品要求和设备特性,合理的调整焊接温度、焊接时间等工艺参数,以确保焊接效果和质量。
3.加强员工培训:提供必要的培训和指导,使操作人员熟悉SMT制程的原理和操作技巧,减少人为失误和操作不当导致的不良。
4.严格品质管理:建立完善的品质管理体系,包括设备校验、材料检测、过程控制等环节,确保产品质量稳定。
5.提供合适的存储和运输保护:对元件进行正确的存储和运输保护,避免机械损伤、静电损伤等因素导致的元件损坏。
SMT制程不良原因及改善措施分析

14、机器贴装高度设置不当; 15、锡膏较薄导致少锡空焊; 16、锡膏印刷脱膜不良。 17、锡膏使用时间过长,活性剂挥发掉; 18、机器反光板孔过大误识别造成; 19、原材料设计不良; 20、料架中心偏移; 21、机器吹气过大将锡膏吹跑; 22、元件氧化; 23、PCB贴装元件过长时间没过炉,导致活性 剂挥发; 24、机器Q1.Q2轴皮带磨损造成贴装角度 偏信移过炉后空焊; 25、流拉过程中板边元件锡膏被擦掉造成 空焊; 26、钢网孔堵塞漏刷锡膏造成空焊。
产生原因
1、真空泵碳片不良真空不够造成缺件; 2、吸咀堵塞或吸咀不良; 3、元件厚度检测不当或检测器不良; 4、贴装高度设置不当; 5、吸咀吹气过大或不吹气; 6、吸咀真空设定不当(适用于MPA); 7、异形元件贴装速度过快; 8、头部气管破烈; 9、气阀密封圈磨损; 10、回焊炉轨道边上有异物擦掉板上元 件; 11、头部上下不顺畅; 12、贴装过程中故障死机丢失步骤; 13、轨道松动,支撑PIN高你不同; 14、锡膏印刷后放置时间过久导致地件无 法粘上。
产生原因
改善对策
1、更换活性较强的锡膏; 2、开设精确的钢网; 3、将来板不良反馈于供应商或钢网将焊 盘间距开为0.5mm; 4、调整刮刀压力; 5、将元件使用前作检视并修整; 6、调整升温速度90-120秒; 7、用助焊剂清洗PCB; 8、对PCB进行烘烤; 9、调整元件贴装座标; 10、调整印刷机; 11、松掉X、Y Table轨道螺丝进行调整; 12、重新校正MARK点或更换MARK点; 13、将网孔向相反方向锉大;
SMT制程不良原因及改善

(1) WHY——為什麼?為什麼要這麼做?理 由何在?原因是什麼?造成這樣的結果為什麼?
2、對象 (what) 公司生產什麼產品?車間生產什麼零配件?
為什麼要生產這個產品?能不能生產別的?我到 底應該生產什麼?例如如果現在這個產品不掙錢 ,換個利潤高
3、場所 (where)
生產是在哪裡幹的?為什麼偏偏要在 這個地方幹?換個地方行不行?到底應該 在什麼地方幹?這是選擇工作場所應該考 慮的。
5W1H分析法
什麼是5W1H分析法? 5W1H分析法也叫六何分析法,是一種
思考方法,也可以說是一種創造技法。是對 選定的項目、工序或操作,都要從原因(何 因why)、對象(何事what)、地點(何地 where)、時間(何時when)、人員(何人 who)、方法(何法how)等六個方面提出 問題進行思考。這種看似很可笑、很天真的 問話和思考辦法,可使思考的內容深化、科 學化。具體如下:
件; 11、頭部上下不順暢; 12、貼裝過程中故障死機丟失步驟; 13、軌道鬆動,支撐PIN高你不同; 14、錫膏印刷後放置時間過久導致地件無
法粘上。
改善對策
1、更換真空泵碳片,或真空泵; 2、更換或保養吸膈; 3、修改元悠揚厚度誤差或檢修厚度檢測
器; 4、修改機器貼裝高度; 5、一般設為0.1-0.2kgf/cm2; 6、重新設定真空參數,一般設為6以下; 7、調整異形元件貼裝速度; 8、更換頭部氣管; 9、保養氣閥並更換密封圈; 10、打開爐蓋清潔軌道; 11、拆下頭部進行保養; 12、機器故障的板做重點標示; 13、鎖緊軌道,選用相同的支撐PIN; 14、將印刷好的PCB及時清理下去。
•知識改變命運,學習成就未來
缺件
產生原因
1、真空泵碳片不良真空不夠造成缺件; 2、吸咀堵塞或吸咀不良; 3、元件厚度檢測不當或檢測器不良; 4、貼裝高度設置不當; 5、吸咀吹氣過大或不吹氣; 6、吸咀真空設定不當(適用於MPA); 7、異形元件貼裝速度過快; 8、頭部氣管破烈; 9、氣閥密封圈磨損; 10、回焊爐軌道邊上有異物擦掉板上元
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短路
产生原因
1、钢网与PCB板间距过大导致锡膏印刷过 厚短路; 2、元件贴装高度设置过低将锡膏挤压导 致短路; 3、回焊炉升温过快导致; 4、元件贴装偏移导致; 5、钢网开孔不佳(厚度过厚,引脚开孔 过长,开孔过大); 6、锡膏无法承受元件重量; 7、钢网或刮刀变形造成锡膏印刷过厚; 8、锡膏活性较强; 9、空贴点位封贴胶纸卷起造成周边元件 锡膏印刷过厚; 10、回流焊震动过大或不水平; 11、钢网底部粘锡; 12、QFP吸咀晃动贴装偏移造成短路。
1、PCB 板上有异物; 2、胶量过多; 3、红胶使用时间过久; 4、锡膏中有异物; 5、炉温设置过高或反面元件过重; 6、机器贴装高度过高。
改善对策
1、印刷前清洗干净; 2、调整印刷机或点胶机; 3、更换新红胶; 4、印刷过程避免异物掉过去; 5、调整炉温或用纸皮垫着过炉; 6、调整贴装高度。
错件
改善对策
1、调整回焊炉温度或链条速度; 2、调整回焊度回焊区温度; 3、更换新锡膏。
偏移
产生原因
1、印刷偏移; 2、机器夹板不紧造成贴偏; 3、机器贴装座标偏移; 4、过炉时链条抖动导致偏移; 5、MARK点误识别导致打偏; 6、NOZZLE中心偏移,补偿值偏移; 7、吸咀反白元件误识别; 8、机器X轴或Y轴丝杆磨损导致贴装 偏移; 9、机器头部滑块磨损导致贴偏; 10、驱动箱不良或信号线松动; 11、783或驱动箱温度过高; 12、MPA3吸咀定位锁磨损导致吸咀 晃动造成贴装偏移。
直立
产生原因
1、铜铂两边大小不一产生拉力不均; 2、预热升温速率太快; 3、机器贴装偏移; 4、锡膏印刷厚度不均; 5、回焊炉内温度分布不均; 6、锡膏印刷偏移; 7、机器轨道夹板不紧导致贴装偏移; 8、机器头部晃动; 9、锡膏活性过强; 10、炉温设置不当; 11、铜铂间距过大; 12、MARK点误照造成元悠扬打偏; 13、料架不良,元悠扬吸着不稳打偏; 14、原材料不良; 15、钢网开孔不良; 16、吸咀磨损严重; 17、机器厚度检测器误测。
缺件
产生原因
1、真空泵碳片不良真空不够造成缺件; 2、吸咀堵塞或吸咀不良; 3、元件厚度检测不当或检测器不良; 4、贴装高度设置不当; 5、吸咀吹气过大或不吹气; 6、吸咀真空设定不当(适用于MPA); 7、异形元件贴装速度过快; 8、头部气管破烈; 9、气阀密封圈磨损; 10、回焊炉轨道边上有异物擦掉板上元 件; 11、头部上下不顺畅; 12、贴装过程中故障死机丢失步骤; 13、轨道松动,支撑PIN高你不同; 14、锡膏印刷后放置时间过久导致地件无 法粘上。
改善对策
1、更换活性较强的锡膏; 2、开设精确的钢网; 3、将来板不良反馈于供应商或钢网将焊 盘间距开为0.5mm; 4、调整刮刀压力; 5、将元件使用前作检视并修整; 6、调整升温速度90-120秒; 7、用助焊剂清洗PCB; 8、对PCB进行烘烤; 9、调整元件贴装座标; 10、调整印刷机; 11、松掉X、Y Table轨道螺丝进行调整; 12、重新校正MARK点或更换MARK点; 13、将网孔向相反方向锉大;
SMT制程不良原因及改善对策
SMT制程不良原因及改善对策 空焊
产生原因
1、锡膏活性较弱; 2、钢网开孔不佳; 3、铜铂间距过大或大铜贴小元件; 4、刮刀压力太大; 5、元件脚平整度不佳(翘脚、变形) 6、回焊炉预热区升温太快; 7、PCB铜铂太脏或者氧化; 8、PCB板含有水份; 9、机器贴装偏移; 10、锡膏印刷偏移; 11、机器夹板轨道松动造成贴装偏移; 12、MARK点误照造成元件打偏,导致空焊; 13、PCB铜铂上有穿孔;
反向
产生原因
1、程序角度设置错误; 2、原材料反向; 3、上料员上料方向上反; 4、FEEDER压盖变开导致,元件供给时方向; 5、机器归正件时反向; 6、来料方向变更,盘装方向变更后程序未变 更方向; 7、Q、V轴马达皮带或轴有问题。
改善对策
1、重新检查程序; 2、上料前对材料方向进行检验; 3、上料前对材料方向进行确认; 4、维修或更换FEEDER压盖; 5、修理机器归正器; 6、发现问题时及时修改程序; 7、检查马达皮带和马达轴。
不良改善对策
1、调整钢网与PCB间距0.2mm-1mm; 2、调整机器贴装高度,泛用机一般调 整到元悠扬与吸咀接触到为宜(吸 咀下将时); 3、调整回流焊升温速度90-120sec; 4、调整机器贴装座标; 5、重开精密钢网,厚度一般为0.12mm0.15mm; 6、选用粘性好的锡膏; 7、更换钢网或刮刀; 8、更换较弱的锡膏; 9、重新用粘性较好的胶纸或锡铂纸贴; 10、调整水平,修量回焊炉; 11、清洗钢网,加大钢网清洗频率; 12、更换QFP吸咀。
改善对策
1、开钢网时将焊盘两端开成一样; 2、调整预热升温速率; 3、调整机器贴装偏移; 4、调整印刷机; 5、调整回焊炉温度; 6、调整印刷机; 7、重新调整夹板轨道; 8、调整机器头部; 9、更换活性较低的锡膏; 10、调整回焊炉温度; 11、开钢网时将焊盘内切外延; 12、重新识别MARK点或更换MARK点; 13、更换或维修料架; 14、更换OK材料; 15、重新开设精密钢网; 16、更换OK吸咀; 17、修理调整厚度检测器。
改善对策
1、调整印刷机印刷位置; 2、调整XYtable轨道高度; 3、调整机器贴装座标; 4、拆下回焊炉链条进行修理; 5、重新校正MARK点资料 ; 6、校正吸咀中心; 7、更换吸咀; 8、更换X轴或Y轴丝杆或套子; 9、更换头部滑块; 10、维修驱动箱或将信号线锁紧; 11、检查783或驱动箱风扇; 12、更换MAP3吸咀定位锁。
改善对策
1、PCB清洗完后经确认后投产; 2、清洗钢网,并用高温胶纸把金手指封体; 3、清洗输送带。
溢胶
产生原因
1、红胶印刷偏移; 2、机器点胶偏移或胶量过大; 3、机器贴装偏移; 4、钢网开孔不良; 5、机器贴装高度过低; 6、红胶过稀。
改善对策
1、调整印刷机; 2、调整点胶机座标及胶量; 3、调整机器贴装位置; 4、重新按标准开设钢网; 5、调整机器贴装高度; 6、将红胶冷冻后再使用。
少锡
产生原因
1、PCB焊盘上有惯穿孔; 2、钢网开孔过小或钢网厚度太薄; 3、锡膏印刷时少锡(脱膜不良); 4、钢网堵孔导致锡膏漏刷。
改善对策
1、开钢网时避孔处理; 2、开钢网时按标准开钢网; 3、调整印刷机刮刀压力和PCB与钢网间距; 4、清洗钢网并用气枪。
损件
产生原因
1、原材料不良; 2、规正器不顺导致元件夹坏; 3、吸着高度或贴装高度过低导致; 4、回焊炉温度设置过高; 5、料架顶针过长导致; 6பைடு நூலகம்炉后撞件。
改善对策
1、更换真空泵碳片,或真空泵; 2、更换或保养吸膈; 3、修改元悠扬厚度误差或检修厚度检测 器; 4、修改机器贴装高度; 5、一般设为0.1-0.2kgf/cm2; 6、重新设定真空参数,一般设为6以下; 7、调整异形元件贴装速度; 8、更换头部气管; 9、保养气阀并更换密封圈; 10、打开炉盖清洁轨道; 11、拆下头部进行保养; 12、机器故障的板做重点标示; 13、锁紧轨道,选用相同的支撑PIN; 14、将印刷好的PCB及时清理下去。
空焊
14、机器贴装高度设置不当; 15、锡膏较薄导致少锡空焊; 16、锡膏印刷脱膜不良。 17、锡膏使用时间过长,活性剂挥发掉; 18、机器反光板孔过大误识别造成; 19、原材料设计不良; 20、料架中心偏移; 21、机器吹气过大将锡膏吹跑; 22、元件氧化; 23、PCB贴装元件过长时间没过炉,导致活性 剂挥发; 24、机器Q1.Q2轴皮带磨损造成贴装角度 偏信移过炉后空焊; 25、流拉过程中板边元件锡膏被擦掉造成 空焊; 26、钢网孔堵塞漏刷锡膏造成空焊。 14、重新设置机器贴装高度; 15、在网网下垫胶纸或调整钢网与PCB 间距; 16、开精密的激光钢钢,调整印刷 机; 17、用新锡膏与旧锡膏混合使用; 18、更换合适的反光板; 19、反馈IQC联络客户; 20、校正料架中心; 21、将贴片吹气调整为0.2mm/cm2; 22、吏换OK之材料; 23、及时将PCB‘A过炉,生产过程中 避免堆积; 24、更换Q1或Q2皮带并调整松紧度; 25、将轨道磨掉,或将PCB转方向生 产; 26、清洗钢网并用风枪吹钢网。
打横
产生原因
1、吸咀真空不中; 2、吸咀头松动; 3、机器⊙轴松动导致; 4、原材料料槽过大; 5、元件贴装角度设置错误; 6、真空气管漏气。
改善对策
1、清洗吸咀或更换过滤棒; 2、更换吸咀; 3、调整机器⊙轴; 4、更换材料; 5、修改程序贴装角度; 6、更换真空气阀。
金手指粘锡
产生原因
1、PCB未清洗干净; 2、印刷时钢网底部粘锡导致; 3、输送带上粘锡。
改善对策
1、检查原材料并反馈IQC处理; 2、维修调整规正座; 3、调整机器贴装高度; 4、调整回焊炉温度; 5、调整料架顶针; 6、人员作业时注意撞件。
多锡
产生原因
1、钢网开孔过大或厚度过厚; 2、锡膏印刷厚过厚; 3、钢网底部粘锡; 4、修理员回锡过多
改善对策
1、开钢网时按标准开网; 2、调整PCB与钢网间距; 3、清洗钢网; 4、教导修理员加锡时按标准作业。
锡珠
产生原因
1、回流焊预热不足,升温过快; 2、锡膏经冷藏,回温不完全; 3、锡膏吸湿产生喷溅(室内湿度太重); 4、PCB板中水份过多; 5、加过量稀释剂; 6、钢网开孔设计不当; 7、锡粉颗粒不均。
改善对策
1、调整回流焊温度(降低升温速度); 2、锡膏在使用前必须回温4H以上; 3、将室内温度控制到30%-60%); 4、将PCB板进烘烤; 5、避免在锡膏内加稀释剂; 6、重新开设密钢网; 7、更换适用的锡膏,按照规定的时间对锡膏 进行搅拌:回温4H搅拌4M。
反白
产生原因
1、料架压盖不良; 2、原材料带磁性; 3、料架顶针偏位; 4、原材料反白;