如何提高抽油机平衡率
提高抽油机平衡度研究

抽油机平衡度的普查始于2009年下半年,2009年7月采油厂对
本工区35台抽油机系统效率进行检测,数据显示,平衡度不合格22 台(平衡度在80%~110%为合格),合格率37%。针对此次检测数
据工区对26台抽油机进行了调平,对所调平的抽油机使用钳形电流
表现场检测平衡度达到合格23台,不合格3台调整难度大。2009年 11月采油厂对本工区22台抽油机进行了系统效率测试,其中9台抽油
一、项目开展背景
了电动机在上冲程和下冲程给出的能量,如果平衡重或/和平衡方式
选得合适,不仅可以使电动机上冲程和下冲程给出的能量相等,并且 使曲柄轴扭矩变化很小,使电动机、减速箱的载荷均匀,改善系统的 工作状态,减少能耗,提高效率。在抽油机采油系统中,电动机和平 衡部分提高能效的潜力较大,是系统节能研究的主要方向。
2010年1月HIV-2型电流、电压传感器与功图同步测试电流平衡率统计表
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 井号 WX4 WX3-41 WX7 WX3-516 WX3-307 WX3-416 WX3-66 WX3-517 WX3-528 WX3-617 WX3-328 WX3-318 WX3-338 WX3-319 WX3-348 WX3-81 WX3-72 WX3-79 WX3-509 WX3-311 WN1-1 WX3-79 WQ5 WX3-608 WX3-438 WX7-30 WX7-42 WX7-31 WX3-418 WX3-57 WX3-716 WX3-417 日期 2010-1-15 2010-1-15 2010-1-16 2010-1-16 2010-1-16 2010-1-16 2010-1-17 2010-1-17 2010-1-17 2010-1-17 2010-1-17 2010-1-17 2010-1-17 2010-1-17 2010-1-17 2010-1-18 2010-1-18 2010-1-18 2010-1-18 2010-1-25 2010-1-25 2010-1-25 2010-1-25 2010-1-25 2010-1-26 2010-1-27 2010-1-27 2010-1-27 2010-1-27 2010-1-27 2010-1-27 2010-1-28 最大载荷 最小载荷 冲程 77.85 86.83 76.84 87.53 88.75 94.2 95.16 80.09 65.73 72.98 75.79 3.16 61.43 82.93 91.66 79.04 89.91 71.63 78.87 76.5 72.48 71.28 71.91 77.91 82.18 61.23 84.22 76.93 77.11 78.96 79.39 82.8 49.56 61.22 51.03 51.22 52.08 42.83 51.22 46.47 52.64 45.35 54.94 0.25 56.72 54.53 55.61 74.5 60.37 42.77 54.62 54.68 50.88 45.71 39.09 47.61 52.23 46.86 51.11 52.78 53.41 35.81 52.19 44.7 5.04 6.03 4.06 4.78 4.77 6.04 4.83 4.93 3.67 6 4.96 6 6.04 4.81 3.65 4.98 4.97 4.8 4.81 4.96 4.94 4.8 4.79 5.96 6.05 4.8 4.81 4.22 4.78 6.05 4.79 4.96 冲次 4.29 2.04 3.95 3.64 3.31 4.6 3.66 4.77 4.01 3.95 4.76 3.68 4.02 5.45 4.04 3.64 4.68 4.02 3.63 3.85 3.91 4.01 3.97 3.69 4.57 4.04 3.66 3.91 3.97 5.03 3.59 4.77 上电流 (A) 28.3 41.2 15.8 35.8 53.6 73.9 97.5 52.7 16.7 56.1 21.7 47.1 46.2 22.6 38.3 35.2 45.2 17.3 27.4 23.8 29.6 17.5 43.9 37.1 44.6 22.8 20.8 9.6 40.7 58.5 33.8 29.3 下电流 (A) 35.4 39 31.2 42.2 54.9 90.4 98.8 38.5 12 37.2 19.8 59.3 45.5 22.7 25.2 21.3 35 48.7 22.8 23.6 30.7 34.6 31.8 51.9 60.4 23.3 30.8 25.5 25.4 81 88.4 58.9 合格率 电流平衡 率(%) 0.80 1.06 0.51 0.85 0.98 0.82 0.99 1.37 1.39 1.51 1.10 0.79 1.02 1.00 1.52 1.65 1.29 0.36 1.20 1.01 0.96 0.51 1.38 0.71 0.74 0.98 0.68 0.38 1.60 0.72 0.38 0.50 35%
抽油机井的平衡调整

表 2 第 七 采 油 厂 调 平 衡 井 能 耗 测 试 对 比表
上 电流 下 电流 平衡度 有功功 系统效 系统效 节电率 项目 } } / % 室/ k W 率/ % 率提高 / %
/ %
作 业 区
二 、平 衡 判 定 方 法
调平 衡前 3 8 . 4 6 3 0 . 2 1 1 1 2 0 9 6 . 9 4 4 1 2 . 1 4
O. 6 2 4 . 8 8
工 作时 ,始 终处 于 平衡 状 态 的抽油 机 是没 有 的 ,因
调平 衡后 2 7 . 6 1 2 7 . 6 7 1 0 0 . 8 3 6 . 6 0 5 1 2 . 7 6
方 法 有两 种 ,一 是测 量 驴头 上 、下冲 程 的时 间 ,二 是测
量上 、下冲程 中 的电流 。 1 . 测量 驴头 上 、下冲程 的时 间
目前 ,全 厂 主要 应 用 的平衡 方 式为 曲柄 平衡 ,就 是 将平 衡 重加 在 曲柄 上 ,这 种方 式便 于 平衡 的调整 ,同时 可避 免 在 游梁 上 造成 过 大 的惯性 力 。根 据 2 0 0 6年 1 2月
抽 油机 在平 衡 条件 下 工作 时 ,上 、下冲程 的电 流峰
值 应该相 近 。即 :
平衡 率 =, ÷, ×1 0 0
平衡 率 / %
8 1 . 4
平衡井 /口
一
不平衡 井 / 口
6 5
如 果 上冲 程 的 电流 峰 值大 于下 冲程 的 电流峰 值 ,说 明平 衡 不够 ,则 应增加 平 衡 块重 量或 增 大平衡 半 径 R ;
抽 油机 井平 衡状 况 的好 坏直 接 影响 到减速 器 、电机 的负 荷 、使 用寿 命及运 转平 稳性 。进 行抽 油机 平衡调 整 , 就 是 为了保 证抽 油机在 最 佳状 态 下 ,以降 低 能耗 、提 高
提高抽油机系统效率的方法及措施简介

对操作人员进行专业培训,提高其操作技能水平和故障处 理能力,使其能够更好地应对各种工况,提高抽油机系统 效率。
成功案例介绍
总结词
某油田抽油机效率提升案例
• 详细描述
介绍某油田通过采用先进的抽油机技术、优化设备配置、实施精细化操作管理 等一系列措施,成功提高抽油机系统效率的具体案例。详细阐述实施过程中的 关键步骤、取得的成果以及经验教训。
数据分析:建立数据监控与分析系统,实时收集 设备运行数据,为进一步提高效率提供依据。
通过以上综合措施的实施,可显著提高抽油机系 统的效率,降低能耗,为企业创造经济效益,同 时也有助于推动绿色、低碳的能源发展。
THANKS
感谢观看
建立奖惩机制
建立节能奖惩机制,对节能表现优秀的操作人员给予奖励,对能耗 较高的操作人员进行惩罚,激励操作人员积极参与节能工作。
04
CATALOGUE
实施措施与案例分享
定期维护保养
总结词
• 详细描述
预防性维护
总结词
建立定期的维护保养制度,对抽油机进行 预防性维护,包括清洁、润滑、紧固等措 施,减少设备故障,提高设备运行效率。
能耗。
改进控制方式
采用变频调速、智能控制等先进技 术,实现抽油机的经济运行。
维护管理
定期对设备进行检查、保养,确保 设备在良好状态下运行。
实用性与可行性评估
技术成熟
所提及的提高效率措施,其技术 在实际应用中已相当成熟,可广
泛应用于抽油机系统。
经济合理
虽然引入先进技术需要一定投入 ,但长远来看,能够实现节能降
优化泵挂深度
根据油井的产能和地层压力,优化泵挂深度,降低泵的吸入阻力, 减少能耗。
提高抽油机系统效率的方法及措施简介

应用节能技术的实例
要点一
总结词
应用节能技术能够降低系统的能耗。
要点二
详细描述
节能技术如变频调速、能量回收等,能够根据实际需求调 整系统的运行状态,降低系统的能耗,提高系统的效率。
05 结论与展望
研究结论
抽油机系统效率受到多种因素的 影响,包括机械损耗、电机效率
、平衡率等。
通过采用一系列的优化措施,可 以显著提高抽油机系统的效率,
增强竞争力
提高抽油机系统效率可以提高 油田的竞争力,为油田的长期
稳定发展奠定基础。
02 提高抽油机系统效率的方 法
优化抽油机设计
抽油机结构设计优化
针对传统抽油机结构存在的不足,进行改进设计,提高机械传动 效率。
抽油机材料选择
选用高强度、轻质、耐腐蚀的材料,降低抽油机自身重量,提高机 械效率。
平衡配重调整
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选用高效电动机的实例
总结词
选用高效电动机能够降低能耗,提高系 统效率。
VS
详细描述
高效电动机具有更高的功率因数和效率, 能够降低抽油机系统的能耗,提高系统的 效率。
优化抽油机设计的实例
总结词
优化抽油机设计能够提高系统的运行效率。
详细描述
通过改进抽油机的结构、材料和润滑方式等 ,能够降低系统的摩擦损耗和机械损失,提 高系统的运行效率。
通过调整平衡配重的位置和大小,降低抽油机的能耗,提高系统效 率。
选用高效电动机
选用高效电动机
选用具有高效率、低能耗的电动机,提高电动机的输出功率,降低能耗。
电动机控制技术
应用先进的电动机控制技术,如矢量控制、直接转矩控制等,提高电动机的控 制精度和响应速度。
抽油机调平衡

抽油机调平衡抽油机调平衡一、报告,几号选手报道,请求检查工具,二、检查完毕,请求开始。
三、测电流:检查电流表钳口清洁闭合良好,带绝缘手套测量。
选择最大量程,检查电流表归零;由大到小选择合适档位,(档位转换要电流表脱离导线后再调,电流表钳口不得碰线,并且要垂直居中)检查电流表归零,测电流,电流表水平,被测导线与电流表垂直居中。
测量后关闭电流表四、计算平衡率:B=I下/I上*100% h=(1-B)*100(h小于100时向曲柄末端移动,大于100时向轴心移动),报告,调前平衡率为多少,不平衡(或平衡),需向轴向(或末端)调整多少厘米,下步操作请指示。
五、停抽①检查试电笔完好,试电笔检测配电箱外壳不带电,侧身按停止按钮停抽,拉紧刹车,检查刹车各部位连接可靠,刹车锁块在行程的1/2-2/3之间,侧身拉闸断电断开空气开关,关好门,记录停抽时间,挂警示牌,插上刹车锁六、移动平衡块到预定位置:①清理曲柄面的污物②测量预调距离,画好标记③卸掉锁块固定螺栓拿掉锁块,卸松平衡块固定螺栓及螺母,先低后高卸螺帽,不能卸掉螺母以防滑脱发生事故④检查平衡块移动前方无人,侧身使用摇把将平衡块移至标记位置,插上锁块,校正平衡块⑤先高后低的紧螺帽,对锁块螺栓和固定螺栓涂抹黄油进行保养(各紧固螺丝涂油防腐)七、启抽①检查抽油机周围无故障物,拔出安全销摘掉警示牌,松刹车,控制曲柄转速两次,验电侧身合闸送电,利用惯性启抽,关好配电箱门②检查平衡块螺丝紧固无松动八、检查调整情况①二次测电流(选择合适档位,检查电流表归零)②检测抽油机是否平衡,计算另一组平衡块调整距离(报告,调后平衡率为多少,仍不平衡(或平衡),如需调整,另一组平衡块需向轴向(末端)调整多少厘米)九、收拾工具,擦拭工具,将相关数据填入报表,报告,操作完毕。
红字是要说出来的话,绿字是要注意的事项。
抽油机不平衡成因分析及治理配套措施

抽油机不平衡成因分析及治理配套措施摘要:抽油机是油田的主要举升设备,若其在不平衡状态下运行可导致能耗大幅度增加。
因此,抽油机调节平衡是节能降耗、延长设备使用寿命的一项重要技术措施。
文中介绍了抽油机不平衡原因,并进行了分析,介绍了油田常用平衡理论分析方法,给出了抽油机平衡的经验方法。
关键词; 抽油机,不平衡,因素,措施抽油机平衡效果不好使抽油机的能耗加大,致使采油成本提高。
另外还严重影响曲柄连杆机构、减速器及电动机的使用寿命,同时也降低了抽油杆柱的使用寿命。
保证抽油机平衡可以明显改善曲柄销和抽油机连杆受力状况,延长曲柄销的使用寿命,提高支架的稳定性,改善了减速箱的工作状况;提高抽油机的运行效率和可靠运行时间,大大降低生产成本。
1抽油机井不平衡原因当游梁式抽油机工作时,抽油机驴头悬点承受着交变载荷。
上冲程时,驴头悬点主要承受抽油杆柱和液柱的重量,在抽油机未进行平衡的条件下,电动机做有用功,使驴头上行。
下冲程时,驴头悬点只承受抽油杆柱在液体中的重量,需要克服液体浮力,这时电动机做负功,这就造成抽油机在上、下冲程中出现不平衡现象,我们把这种现象,即作功不相等称为抽油机的不平衡。
2抽油机不平衡影响因素分析影响抽油机不平衡的因素,主要从地面设备问题、井下工况问题两方面着手,先分析井下工况问题,排除完井下故障,再进行抽油机平衡调整。
结合现场实际分析认为主要有以下六个方面的影响因素:(1)由于地质条件和开采因素影响,导致油井液量、含水量、压力、动液面等资料发生变化,油井生产参数不匹配时就会产生抽油机不平衡,即使通过机械平衡调整达到平衡,但不能动态跟踪调整,运行过程中依然会产生不平衡,使抽油机的系统效率过低。
(2)油井结蜡严重,增加了液流阻力,液体摩擦引起摩擦载荷影响抽油设备的正常工作。
生产中采用井口套管加药,但由于存在加药制度不完善,加药周期执行不到位等因素,导致油井易结蜡、结垢,增加抽油机载荷。
(3)油井出砂使地面和井下设备磨蚀,砂卡,增加了抽油机上下冲程运行载荷,严重的甚至泵卡死,冲砂检泵维修工作量剧增。
优化抽油机平衡率调整方法

优化抽油机平衡率调整方法摘要:抽油机平衡率调整是抽油机节能的一项最有效快捷方法。
目前通用办法是移动曲柄平衡块位置来调整平衡,存在弊端:没有细化和挖掘节能潜力。
为此我们对抽油机功率曲线、地面示功图、利用平衡块重量、上行功率、下行功率、冲次四个参数,计算抽油机的平衡块调整尺度。
提高了工作效率,把抽油机节能达到了最大化。
前言研究并提供一种抽油机平衡率调整方法,包括:对抽油机进行实测以获取抽油机的功率曲线图和地面功图;通过抽油机的功率曲线图和地面功图,利用平衡块重量、上行功率、下行功率、冲次四个参数,计算抽油机的平衡块调整尺度。
上述技术方案提出了一种抽油机平衡率调整方法,能够更为根据平衡块重量、上行功率、下行功率、冲次四个参数计算抽油机的平衡块调整尺度,从而提高抽油机的工作效率,降低能耗。
石油在目前阶段还是不可替代的重要物质,因此石油开采技术和管理技术一直是研究重点。
国内的油田生产普遍具有地域分散、环境恶劣、设备运转时间长的特点,因此需要投入大量的人力物力进行设备维护,并试图对设备进行改进以提高设备的工作效率,达到最佳采油/能耗比。
其中游梁式抽油机是原油生产的主要设备,采用游梁式抽油机的油井数量是总采油井数量的82%,耗电量占采油井总耗电量的89%以上,由此可以看出提高游梁式抽油机的工作效率是当前油田设备升级的重要环节。
通过大量研究可以发现,现有的游梁式抽油机的平衡对游梁式抽油机的举升能耗的影响较大,因此游梁式抽油机的工作是否处于平衡状态对节能降耗具有非常重要的意义;其中平衡就是指电动机在上下行程中都做正功,且在上下行程中做功相等。
目前的研究中,对游梁式抽油机的平衡调节主要有电流法、扭矩曲线法、功率。
1、电流法使用电流法判断抽油机平衡的标准是利用抽油机井运动时下冲程电动机最大电流与上冲程最大电流的比,以百分数表示:Ψ=I下max/I上max×100%,式中,Ψ为抽油机平衡度(%),I下max为下冲程最大电流(A),I上max为上冲程最大电流(A)。
抽油井平衡调整的做法与认识

否有不正常的叫声。还可以采用反复开停抽油机的方法,以观察驴头和曲柄停留的位置和
状况 2.测时法 用秒表测量驴头上下行程的时间,通过时间变化获得平衡状况的信息。可以用用时比来衡
当游梁式抽油机工作时,驴头悬点上作用的载荷是变化 的,上冲程驴头需提起抽油杆柱和液体,电动机要付出很大 的能量;而下冲程抽油杆柱依靠自重就可以下落,不但不需
要发动机付出能量,反而对电动机作功,这就是抽油机在上、
下冲程中不平衡的原因。由于电动机载荷极不均匀,严重影 响四连杆机构、减速箱和发动机的效率和寿命,也恶化了抽 油杆的工作条件,带来以下危害:
1.设计制造较复杂,成本高2.故障 率高 1.结构复杂,制造质量要求高2.故 障率相对较高
游梁式抽油机
气动平衡
重型长冲程抽油 机
重锤平衡
1.平衡方式最简单2.可应用于无游梁 抽油机3.在长冲程抽油机中有一定优 势
1.冲数大时平衡晃动,易发生机械 故障2.平衡轨道易偏磨
中小型无游梁式 抽油机
二、平衡判据与检测平衡状况的方法
油机就要进行调整 。
平衡调整计算的方 法很多,主要有: 经验法、电流法、 功率曲线法、扭矩
法等。
三、平衡调整方法应用对比
以前应用过经验法,就是根据平衡轻重程 度,以及现场实际经验,估计移动距离,
如一次调整不到位,再进行操作,直到平
衡为止。可是这样一次成功的可能性很小, 有时要调整两三次,非常麻烦。我们现场 应用的是经验公式:
凌秋玉
一、不平衡的产生和危害 二、平衡判据与检测平衡状况的方法 三、平衡调整方法应用对比 四、经验与认识 五、结束语
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如何提高抽油机平衡率
一、立项的目的、意义、现状
随着油田节能形势的要求,如何使抽油机井达到平衡状态,节能降耗显愈来愈为重要,我队有抽油机井146口,每月开井近134口,但抽油井平衡率只有70%左右,一直以来达不到厂矿要求,为改变这种状况,我们小组选择这一课题进行活动,力争取得较好的效果。
二、主要研究内容及解决的主要问题
1、通过活动分析造成抽油机井平衡率低的各种因素,并针对要因采取对策。
2、通过活动加深了员工对抽油机井管理重要性,加强管理,提高抽油井管理水平。
3、强化管理制度的执行,杜绝违反操作规程和不严格执行质量标准现象。
三、预期目标及成果验收条件
经开展本课题活动使目前抽油机井平衡率有所提高,降低影响抽油机井不平衡因素。
四、抽油机井平衡率简介
抽油机井平衡率作为油井管理中的重要指标,抽油机悬点在工作中承受着脉动负荷,由于其在工作过程中的不对称性,上下冲程相差很多,一般来说,上冲程载荷大,下冲程载荷小,使得上冲程电机所受负荷很大,电机做功大,而下冲程电机做功小,还会呈现出负功状态,造成悬点紧拉着旋转口使得电机受力不均而造成的抽油机失去平衡。
因而会对抽油机产生损害。
这种损害表现在:第一,浪费电能,降低抽油机的工作效率及使用寿命。
这是由于抽油机在工作中担负的负荷过大,下冲程带着电机运转造成的。
第二,由于抽油机在工作中,载荷很不均匀,致使抽油机发生震动,进而对其使用寿命产生影响。
第三,会使曲柄旋转不平衡,失去均匀的转动速度,进而影响到抽油机以及泵体工作,从而对油井产量产生影响。
因此,在抽油机工作过程中,在单井必须要保持其平衡率在85%
以上。
五、抽油机不平衡造成的危害
1、对电机:由于抽油机不平衡引起电机负荷不均匀,上冲程中电动机承受着极大的负荷,下冲程中抽油机带动电机运转,造成功率的浪费,降低了效率缩短了电机寿命。
’
2、对抽油机:由于抽油机曲柄运转不平衡,使抽油机发生振动,导致各连接螺丝松动,易出现故障,影响抽油机装置的使用寿命。
3、对抽油泵及抽油杆:由于运转速率不平衡,影响了抽油杆和泵的正常工作。
六、抽油机平衡方法
按照平衡原理和平衡装置所安装的位置不同,可分为机械平衡和气动平衡两类(一)机械平衡
1、游梁平衡:游梁的尾部装设一定重量的平衡板以达到平衡的目的。
这是一种简单的平衡方式。
优点:平衡块重量轻,螺丝固定,谪书考便;
缺点:安装位置高,平衡过重会产生较大的损性力,所以平衡块不宜加得太多。
适用;驴头悬重在3吨以下的轻型抽油机。
2、曲柄平衡:将平衡块安装在曲柄上来进行平衡的方式叫曲柄平衡。
优点:调整方便,通过调整其在曲柄上的位置及平衡块重量就可以完成。
缺点:重量大,离心力大,易发生机械事故。
适用:驴头悬重在10吨以上的重型抽油机
3、复合平衡:是在同一台抽油机上,既有游梁平衡,又有曲柄平衡的叫复合平衡。
优点:调节方便,小范围调整时,可调整游梁平衡块,大范围调整时,则调整曲柄平衡块。
缺点:惯性力和离心力依然存在
(二)气动平衡
利用气体的可压缩性储存和释能量,来达到平衡目的的方式叫气平动平衡。
优点:减少了抽油机的动负荷及震动,平衡效率高。
缺点:地面设备复杂,加工精度高,造价高。
五、检查平衡的方法
1、观察法:
听:上下冲程电机的运转声音。
看:断电后不拉刹车,观察曲柄及驴头停留的位置。
也可观察上下冲程光杆运行速度的变化情况。
2、测时法:
只适用于普通机型(对有相位角及极位夹角的抽油机不适用,因为其曲柄上下冲程时运转的角度不相等。
)用秒表测驴头上下行程的时间。
3、测电流法:
用钳形电流表测电动机三相电流,通过计算来判断是否平衡。
操作:通过调整平衡重位置,使电机在上下冲程时所做的功尽量相等,以达到提高平衡率的目的。
油田在进入采油的中后期,就会发生含水量骤升的现象。
由于在采油过程中不断向地下注水,使得地下水质变差,井况更是不容乐观。
加之水质的矿化度增大,腐蚀、偏磨情况不断增多,管线结垢等现象出现,使得油田作业面临着很大的困难。
而平衡率在油田作业过程中,是一个衡量油田管理情况的重要指标,本文针对油田现状,在如何提升油田平衡率的层面进行
抽油机平衡的原理与条件
2.1 不平衡原因
主要是抽油机在工作过程中,由于悬点荷量的差异,而使得电机在上下冲程中所做的功不同。
产生的后果有:(1)由于在上冲程中电机所承受的极大负荷,使得在下冲程中电机被带着运转。
这种模式不仅造成了能源的极大浪费,对电机的使用寿命也造成极大降低。
(2)由于负荷的不均衡,使得抽油机震动强烈,进而影响到整个装置的使用寿命。
(3)曲柄失去匀速旋转的条件,对抽油机的正常工作效率产生影响。
2.2 平衡原则
平衡原则:
(1)必须使抽油机电机在冲程的整个环节做功相等。
(2)保证整个冲程过程的电流峰值相同。
(3)保证冲程中曲柄轴扭矩及峰值相同。
3 影响因素分析
抽油机在工作中,悬点一直在承受上下交变的往复负荷,在以水作为驱动采油井中,其负荷主要受到水、石蜡以及气的影响,通过对现场工作情况进行分析,得到以下影响其平衡的因素。
(1)地质结构的原因。
由于地质结构的不断变化,使得液面及含水量和原油的粘度不断发生变化,或者由于设计排量达不到设计要求时,都会造成不平衡现象发生。
而曲柄的平衡方式为固定调整模式,不能进行动态调整。
即便使机械部分达到平衡,而在设别运行中由于液面的压力也会导致新的不平衡的产生,因而促使抽油机的工作效率降低。
(2)抽油机在工作的整个过程,其平衡都是相对的。
旋转曲柄不断地运动,使得配重重力不断发生改变,而液柱及光杆所受的重力不变,为了使曲柄所承受的惯性得到克服,必须减少配重重力的不平衡量,用增加机械功的方式来补充配重的不足,因此,需要大功率电机。
但是,在实际工作中,电机长期轻负载的状态,造成了严重的能量损失。
(3)由于原油中石蜡含量很高,必须在井口加装防蜡、清蜡设备,由于受条件的限制,使得加药及化清周期执行不到位,因而油井结蜡严重,这种情况也打破了抽油机的原有平衡。
(4)由于油井中砂子的存在,造成了活塞与泵筒之间的摩擦,增加了抽油机的运行负荷,严重时还会造成泵卡死的现象。
4 采取的对策
(1)加强洗井,制定合理的周期,减少因为结蜡而产生的不平衡。
(2)对油井不平衡的原因进行分析,针对不同的原因采取不同的对策。
(3)提升油井的防蜡效果,定周期井口加药。
(4)对不平衡井要加强管理,使其尽快达到平衡指标。