轿车公司节能减排案例介绍170526
公司节能减排先进事迹

公司节能减排先进事迹第一篇:公司节能减排先进事迹公司节能减排先进事迹党的“十七”大明确提出,要建设资源节约型、环境友好型社会,这一目标一提出,全国上下、各行各业积极行动,大家都在为节能减排做着积极的努力。
公司董事长高度重视节能减排工作,明确提出要建设节约型企业。
为了这一目标的实现,他们从建立各项规章制度入手,采取强有力的措施,积极围绕资源节约和环境保护展开工作,公司降低能源、资源消耗,降低成本,取得显著的经济效益和社会效益。
在节能减排方面做了大量工作并取得了可喜的成绩。
一、建立强有力的节能减排领导协调机制为加强对节能减排工作的组织领导,公司成立节能减排工作领导小组。
领导小组办公室设在公司行政办公室,主要任务是,部署节能减排工作,协调解决工作中的重大问题。
切实履行职责,密切协调配合各部门,加强对节能减排工作的指导协调和监督检查,重大情况及时向办事处报告。
二、加强学习,提高认识,增强全体员工做好节能减排工作的责任感和使命感。
节能减排工作要靠每个人养成节约环保的习惯。
公司抓住一切机遇对全体员工进行节能减排意识的教育。
公司利用机关政治学习的机会,专门搜集一些节能减排环保的小知识、好方法、小窍门等向大家进行讲解。
还专门给每个司机印发了“汽车驾驶节油技术”。
同时要求全体员工不仅在单位和家里要做到节能减排,而且在社会上也要以身作责,教育带动身边的人。
通过多渠道的宣传,人人都养成了节约的好习惯。
三、强化责任,采取措施,提高节能减排工作的针对性和实效性。
公司的节能减排工作是一个系统工程,不仅要有全体员工的配合,还必须有合理的规划和得力的措施。
公司从实际情况出发,制定切实可行的节能减排工作方案并且细化工作细节,从最基本的工作环1 节抓起。
1、在办公用品的采购上,规定只有符合节能环保要求的产品才能列入采购的名单。
从一个灯泡到一台空调、从一张复印纸到一台复印机,无不从节能环保的角度考虑。
2、在纸张的使用上,尽量使用专业速印纸和再生纸,并设立纸张回收箱,把可以再利用的纸张按大小不同分类放置,能用的一面朝同一方向,方便别人取用。
汽车机械制造中的能源效率与节能减排案例分析

汽车机械制造中的能源效率与节能减排案例分析随着全球经济的迅速增长和技术的不断进步,汽车生产和销售逐渐成为主要的经济活动之一。
然而,汽车产业的快速增长也给环境带来了极大的压力,尤其是能源消耗和空气污染方面。
因此,在汽车机械制造过程中提高能源效率和实施节能减排措施变得至关重要。
本文将通过对三个汽车制造企业的能源效率与节能减排案例分析,探讨如何在汽车机械制造中提高能源效率和实施节能减排措施。
案例一: Tesla作为一家致力于环保的汽车制造商,特斯拉(Tesla)一直在致力于提高其汽车的能源效率和减少其环境影响。
特斯拉的整个生产线都采用了绿色和节能的技术,以降低能源消耗和减少污染。
例如,特斯拉在生产过程中使用了太阳能、风能和地热能等可再生能源来提供能源,采用了封闭循环供热系统、高效节能照明系统、节流量水装置等能源节约措施,同时引入了第三代节能灯具,最大限度地降低了能源消耗。
此外,特斯拉还推出了多款电动汽车,其高效的电力系统和智能化设计可以大幅降低燃料消耗,并减少汽车废气排放。
这些技术的高效性使特斯拉成为了汽车机械制造业中的领导者之一。
案例二: BMW宝马(BMW)也是一家致力于环境保护的汽车制造商,其不断探索新技术来降低生产过程中的能源消耗和废气排放。
例如,宝马的工厂都采用了高效的推土机、清障机、铲车等机器设备,以及先进的机器人技术和自动化系统,促进了生产效率和减少对环境的负担。
此外,宝马还注重对汽车的设计进行改进,提高其内部能源效率。
例如,宝马的多款车型都采用了轻量化材料来减轻重量,提升燃油效率;智能化技术和燃油喷射系统的使用则可将燃油利用率提高至最大水平。
这些措施为汽车制造企业树立了新的标志,并促进了该行业的可持续发展。
案例三:Toyota丰田(Toyota)是一家致力于提供高品质车辆和清洁能源技术的汽车制造商。
丰田的生产线利用了全自动化系统和智能化机器人,降低了劳动力成本,提高了生产效率,同时减少了日常耗能。
公司驾驶员节能减排能手事迹材料

公司驾驶员节能减排能手事迹材料近年来,随着环境保护意识的增强,节能减排成为了社会各界的热点话题。
在这个背景下,我公司的一位驾驶员成为了节能减排的能手,他的事迹令人钦佩。
这位驾驶员名叫张涛,是我公司的老员工,也是一名经验丰富的专业司机。
他一直以来都非常注重节能减排,将之作为自己的任务和责任。
下面,就让我们一起来看看他是如何在工作中实践节能减排的吧。
首先,张涛在车辆的维护保养方面下了很大功夫。
他每天都会认真检查车辆的轮胎气压、机油水位等,确保车辆处于最佳状态,减少能源的浪费。
此外,他还会按时更换空气滤清器和机油,保证车辆的性能良好。
这样一来,不仅可以提高燃油的利用率,还能延长车辆的使用寿命,减少碳排放。
其次,在驾驶中,张涛注重合理运用油门、刹车和变速器。
他善于通过提前观察路况,灵活调整油门,避免不必要的急加速和急刹车。
他还熟练掌握了合理的变速时机,合理利用车辆的动能,将换挡次数降到最低,进一步提高燃油利用效率。
这种细致入微的驾驶习惯不仅让他的行驶更加平稳安全,还能大大降低车辆的能源消耗。
同时,他还经常积极参加学习和培训活动,不断提升自己的驾驶技能,以更好地应对不同的路况和任务需求。
此外,张涛还非常注重行车路线的选择。
他在规划路线时,总是优先考虑避开拥堵路段,选择较短的行车路径。
他熟悉各个地区的交通情况,灵活选择最佳路线,减少行车时间和能源消耗。
在长途运输中,他会提前查询路况信息,避开拥堵高峰,选择交通畅通的时间段出行,进一步降低车辆的油耗和排放。
此外,张涛还积极参与公司组织的各项节能减排活动。
他愿意分享自己的经验和技巧,鼓励其他驾驶员也加入到节能减排的行列中来。
他经常主动向同事宣传环保知识,推广节能减排的意识,让更多的人参与到这项公益事业中来。
他还在公司内部倡导开展节能减排的竞赛活动,通过这种方式激发员工的积极性,形成了良好的节能减排氛围。
总之,张涛是我们公司的驾驶员节能减排能手,他在工作中的种种实践举措都在弘扬节能减排的理念,树立了榜样作用。
打造绿色体系承担绿色责任——上海通用汽车有限公司节能工作先进事迹

上海通用汽车有限公司节 能工作先进事迹
工作成效 显 著 :万元产 值能耗 下 降3 6 %,单车 能耗 下降
4 3 %, 单 车水耗 下 降7 5 %, 均超 额 完成 了“ 十一五” 节能目
优化工艺参数 ,建立 了高效低耗 的运行管理模式 , “ 建筑物 的 自然采光” 、 “ 冷却塔节能新技术 ” 、 “ 节能灯的推广 ”等项 目实施后 , 节能效果显著。  ̄ : 1 1 2 0 1 1 年公 司采用无极节能灯替
装材料 的使用覆盖面已达8 5 %。
由于上海通用汽车绿色 环保 、 节能减排工作成绩 突出 , “ 十一 五” 期间 , 先后获得 “ 国家 环境友好企业 ” 、 “ 上海市节
约用水示范单位” 、 “ 上海市清洁生产示范企业 ” 等荣誉。
( 通 用)
一
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cO N SER VAT I O N
节 能 标 兵
打造绿色体 系
上海通用汽车有限公司成立于1 9 9 7 年6 月1 2 1 3, 经过十 多年 的发展 。 目前已拥有浦东金桥 、 烟 台东岳 、 沈阳北盛3 大 生产 基地 , 共4 个整车生产 厂、 2 个动 力总成厂 , 年 总产能达 1 3 0 万辆整车、 7 0 万台 自动 变速箱和1 2 9 万 台发动机 , 其规模 与实力在 国内汽车企业中位居前茅。 上海通 用将节能减 排工作列入 公司长 期发展 规划 , 持 续提高企业节能减排管理水平 , 不断加大投入和创新 力度 , 节能减排工作不断攀上新的高峰。“ 十一五” 期 间, 节 能减排
节能减排在工业制造中的实践案例有哪些

节能减排在工业制造中的实践案例有哪些在当今全球气候变化和资源短缺的背景下,节能减排已成为工业制造领域的重要课题。
众多企业积极采取各种措施,以实现可持续发展的目标。
下面将为您介绍一些在工业制造中成功的节能减排实践案例。
案例一:某汽车制造企业的能源管理优化这家汽车制造企业深知能源消耗在生产过程中的重要性。
他们首先对整个工厂的能源使用情况进行了详细的监测和分析。
通过安装智能电表和传感器,实时收集各个生产环节的能源数据,包括电力、燃气、水等。
基于这些数据,企业发现涂装车间的能源消耗较大。
于是,他们对涂装工艺进行了改进。
采用了更先进的涂装设备和技术,减少了涂料的浪费,同时提高了涂装效率。
此外,优化了车间的通风系统,通过智能控制,根据生产需求自动调整风量,避免了不必要的能源消耗。
在照明方面,企业将传统的灯具更换为节能型的 LED 灯,并安装了智能照明控制系统,根据自然光照和车间的使用情况自动调节亮度。
这一系列措施使得该企业的能源消耗大幅降低,不仅降低了生产成本,还减少了对环境的影响。
案例二:某钢铁企业的余热回收利用钢铁生产过程中会产生大量的余热,如果不加以利用,将造成巨大的能源浪费。
这家钢铁企业建立了完善的余热回收系统。
在炼铁环节,高温炉渣蕴含着大量的热能。
企业通过余热锅炉将炉渣的热量回收,产生蒸汽用于发电和供暖。
在炼钢环节,高温烟气也被收集起来,通过余热回收装置进行热能转换。
此外,企业还对冷却循环水系统进行了优化,将冷却过程中产生的余热用于周边居民的冬季供暖。
通过这些余热回收利用措施,该钢铁企业不仅减少了能源的外购需求,还提高了能源的综合利用效率,降低了碳排放。
案例三:某电子制造企业的绿色供应链管理这家电子制造企业将节能减排的理念延伸到了整个供应链。
他们在选择供应商时,不仅关注产品质量和价格,还将供应商的环境表现纳入考量。
要求供应商提供原材料的环境认证,确保原材料的生产过程符合环保标准。
同时,鼓励供应商采用绿色包装材料,减少包装废弃物的产生。
轿车公司节能减排案例介绍170526

轿车公司节能减排案例介绍素材1:创新管理方法,推进经济化用能管理的“两个终端、四项措施”一、进行管理创新,以适应节能减排的战略要求随着全球气候变化给人类生存环境带来的压力不断加重,节能减排已经成为全球性的人类社会可持续发展的重要课题。
对汽车行业来讲,它即关联到企业经营的成本,也体现了企业所承担的社会责任。
轿车公司2015、2016年能源消耗费用各为3.0亿元和2.7亿元,加上由于产能不足,单车能耗达到千元以上,在整车内制成本中占举足轻重的位置,成为制约企业效益的重要瓶颈。
为此,探讨节能减排的有效方法并立即付诸行动,已经成为刻不容缓的使命。
面对成本压力,我们集思广益,进行管理创新,在实践中创新了许多接地气的节能管理方法。
并逐步提出了一套供给端与用户端互动,实现按需供给,合理节约用能,即“经济化用能管理”的思路。
所谓“经济化用能管理”,具体体现在“供给端”、“用户端”两个终端,“停产减供”、“停产停机”、“重点耗能设备定标运行管理”、“合理排产和安排工艺调试”四项管理对策。
二、供给端实行“停产减供”根据我们跟踪测算的数据,工业用电、生产生活用水、压缩空气等能源,在停产期间的能源消耗率约为生产期间的50%左右。
以往为应付随时发生的加班生产、工艺调试、设备改造、检修等,大部分站房实行满供,这就使动力设备处于过供应状态,浪费能源。
为此,我们提出第一项管理对策:“停产减供”,即在非生产时间主动与工厂互动,按需供应,通过调降供应参数,保障检修、工艺调试的基本需要,同时节约用能。
以2016年夏季检修7天为例,通过部分站房的减供,共节约用能费用超过十万元。
三、用户端推进“停产停机”、“重点耗能设备定标运行管理”、“合理排产和安排工艺调试”工厂为保证设备停产时设备的基本状态能持续维持,以减少开班时的设备停机,全部设备均处于待机空耗能状态,因而需要消耗大量能源。
为此,我们推出了第二项管理对策:“停产停机”。
除了少数工艺有特殊要求的设备不能中断动能外,我们将依据技术条件,逐步分批、分类落实大部分设备实现停产停机并就地关闭动能。
企业合作碳减排案例

企业合作碳减排案例1. 电动车生产企业与能源公司合作某电动车生产企业与一家能源公司合作,共同推动电动车的普及和使用,以减少传统燃油车的使用,从而降低碳排放。
企业合作推出了一项优惠政策,将电动车购买价格降低,并提供充电设施的建设和维护,以方便用户使用电动车。
这项合作使得更多人选择购买电动车,减少了传统燃油车的使用,从而有效减少碳排放。
2. 航空公司与森林保护组织合作某航空公司与一家森林保护组织合作,共同致力于保护森林资源,减少碳排放。
航空公司承诺将每一张机票的一部分收入用于森林保护项目,例如植树造林、森林保护和生态修复等。
同时,航空公司也积极采取节能减排措施,如更新航空器、改进航线规划等,以降低碳排放。
这项合作不仅帮助森林保护,还使航空公司在社会上获得了良好的声誉。
3. 制造业企业与环保组织合作某制造业企业与一家环保组织合作,共同推动碳减排工作。
制造业企业在生产过程中使用环保材料和技术,减少废气和废水的排放。
同时,企业与环保组织合作,共同开展环境教育活动,提高员工和社会大众的环保意识。
这项合作不仅降低了企业的碳排放,也对整个社会起到了积极的推动作用。
4. 餐饮企业与农场合作某餐饮企业与一家农场合作,共同推动低碳饮食的发展。
餐饮企业承诺购买农场的有机农产品,减少化肥和农药的使用,提供更健康、低碳的食品给消费者。
同时,农场也通过合理的种植和养殖方式减少温室气体的排放。
这项合作不仅推动了有机农业的发展,也减少了餐饮企业的碳排放。
5. 互联网企业与电力公司合作某互联网企业与一家电力公司合作,共同推动数据中心的低碳运营。
互联网企业在数据中心的建设和运营过程中采用节能技术和设备,减少能源的消耗和碳排放。
同时,电力公司提供清洁能源给互联网企业,以替代传统的燃煤发电。
这项合作既减少了互联网企业的碳排放,也推动了清洁能源的使用。
6. 科技企业与政府合作某科技企业与政府合作,共同推动碳减排工作。
科技企业开发和推广低碳技术,如智能家居、智能交通等,减少能源的消耗和碳排放。
2023企业减排案例

2023企业减排案例2023年企业减排案例在全球温室气体排放不断增加的背景下,各国政府和企业纷纷采取行动来减少碳排放,以应对气候变化的挑战。
企业作为主要的温室气体排放来源之一,承担着重要的减排责任。
以下是一些2023年企业减排案例的列举,以展示企业在减少碳排放方面的努力和成果。
1. 电力行业:随着可再生能源的快速发展,越来越多的电力企业开始转向清洁能源。
例如,某电力公司在2023年关闭了多个燃煤电厂,并增加了可再生能源的装机容量,从而显著减少了二氧化碳的排放量。
2. 制造业:制造业是碳排放的主要来源之一,许多企业纷纷采取措施来降低能源消耗和排放。
例如,某汽车制造公司在2023年推出了一款全新的电动汽车,将传统燃油汽车的排放量降低了80%。
3. 航空业:航空业是碳排放量较高的行业之一,但在2023年,一家国际航空公司成功实施了一项减排计划。
他们采用了更节能的飞机引擎和空中交通管理系统,使航班的碳排放量减少了30%。
4. 农业:农业部门也是温室气体排放的重要来源之一,特别是甲烷和氧化亚氮。
某农业公司在2023年实施了一项农业废弃物管理计划,将废弃物转化为有机肥料,并利用生物气体发电技术将甲烷转化为清洁能源,从而减少了温室气体的排放。
5. 交通运输:交通运输是碳排放的主要来源之一,但在2023年,一家物流公司成功实施了一项减排计划。
他们推广了电动车辆和混合动力车辆,并优化了运输路线和货物配送方式,从而有效降低了运输过程中的碳排放。
6. 建筑业:建筑业对能源和资源的消耗较大,因此在2023年,一家建筑公司采取了一系列减排措施。
他们使用了更节能的建筑材料和技术,提高了建筑能效,并推广了可再生能源的使用,从而减少了建筑过程和使用过程中的碳排放。
7. 金融业:金融机构作为资本的提供者和决策者,在减少碳排放方面起到了关键作用。
一家银行在2023年制定了一项绿色金融政策,鼓励客户投资和贷款用于可再生能源和节能项目,从而推动了清洁能源的发展和碳排放的减少。
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轿车公司节能减排案例介绍素材1:创新管理方法,推进经济化用能管理的“两个终端、四项措施”一、进行管理创新,以适应节能减排的战略要求随着全球气候变化给人类生存环境带来的压力不断加重,节能减排已经成为全球性的人类社会可持续发展的重要课题。
对汽车行业来讲,它即关联到企业经营的成本,也体现了企业所承担的社会责任。
轿车公司2015、2016年能源消耗费用各为3.0亿元和2.7亿元,加上由于产能不足,单车能耗达到千元以上,在整车内制成本中占举足轻重的位置,成为制约企业效益的重要瓶颈。
为此,探讨节能减排的有效方法并立即付诸行动,已经成为刻不容缓的使命。
面对成本压力,我们集思广益,进行管理创新,在实践中创新了许多接地气的节能管理方法。
并逐步提出了一套供给端与用户端互动,实现按需供给,合理节约用能,即“经济化用能管理”的思路。
所谓“经济化用能管理”,具体体现在“供给端”、“用户端”两个终端,“停产减供”、“停产停机”、“重点耗能设备定标运行管理”、“合理排产和安排工艺调试”四项管理对策。
二、供给端实行“停产减供”根据我们跟踪测算的数据,工业用电、生产生活用水、压缩空气等能源,在停产期间的能源消耗率约为生产期间的50%左右。
以往为应付随时发生的加班生产、工艺调试、设备改造、检修等,大部分站房实行满供,这就使动力设备处于过供应状态,浪费能源。
为此,我们提出第一项管理对策:“停产减供”,即在非生产时间主动与工厂互动,按需供应,通过调降供应参数,保障检修、工艺调试的基本需要,同时节约用能。
以2016年夏季检修7天为例,通过部分站房的减供,共节约用能费用超过十万元。
三、用户端推进“停产停机”、“重点耗能设备定标运行管理”、“合理排产和安排工艺调试”工厂为保证设备停产时设备的基本状态能持续维持,以减少开班时的设备停机,全部设备均处于待机空耗能状态,因而需要消耗大量能源。
为此,我们推出了第二项管理对策:“停产停机”。
除了少数工艺有特殊要求的设备不能中断动能外,我们将依据技术条件,逐步分批、分类落实大部分设备实现停产停机并就地关闭动能。
力争在十三五期间,停产停机率达到80%。
我们还重点关注单台消耗大的重点耗能设备,通过识别建立了《重点耗能设备台帐》,辅导车间逐步落实第三项管理对策:“重点耗能设备定标运行管理”。
这是一座效益可观的金矿,以外网冬季依据环境温度、生产班制人工调节采暖供应为例,2015-2016年一个采暖期就节约高温水费用244万元。
由于公司正处于产品的切换期,产能利用率严重不足,生产节拍慢,必然提高单位产品综合能耗。
加上备品生产、工艺调试等,待机耗能现象不可避免。
这就需要积极协调生产计划部门和工厂,把“合理排产和安排工艺调试”作为第四项节能对策,在考虑综合成本的情况下,尽量集中安排生产、调试,以减少单位产品能耗。
四、供给端、用户端必须良性互动,才能达到经济化用能的目标能源管理牵涉的部门多,人员覆盖面大,公司所有部门、人员都是能源的使用者。
为此,必须提升全员节能意识,让每个人都成为节能的改善者。
我们开展了一系列节能教育活动,提升全员节能意识。
重点走访车间等大耗能单位,与车间互动,共同探索节能方法。
通过与各车间加强信息交流、行政协调,使我们的各项管理措施逐步落地。
“经济化用能管理”的每一项措施,都需要供给端、用户端的相关单位扎扎实实地工作,依托现地现物,研究和化解变化点带来的新问题,用技术支撑管理措施落地。
我们通过脚踏实地,从现场做起,从每一台设备做起,已经在冲压、二厂涂装、外网公用动力等领域逐步见到成效。
未来我们还要不断创新节能工作方法,并通过标准化、持续化夯实工作成果,使之拓展到全公司,使创新措施全面开花结果,为公司创造更大效益。
素材2:提升空压站能源利用效率的三部曲空压机能源消耗巨大,一台空压机功率接近300千瓦,可谓名副其实的“饭量”巨大的“电老虎”。
轿车公司积极引进节能新技术,在生产运行中,陆续对空压机运行效率进行了调查研究,并采取系列措施提升能源利用率,降低了消耗。
一、把撒掉的“饭粒”捡回来——空压机的余热回收改造第一步,借鉴国内成功项目经验,技术人员发现:喷油螺杆压缩机的工作效率低,大约72%的能源消耗在热油回路。
如果能通过改造增加热能回收装置,就可以在对压缩机性能不产生任何负面影响的前提下,以热水或温水的形式回收以上70%的热能,并可用于供应生活热水、厂房采暖等。
即做到节能减排,又节约了成本,有着良好的经济、环境和社会效益。
工程师们经过钻研,克服了技术难点:在保证热回收效率最大化的同时,也要使设备的油温控制在正常合理的范围,保障设备的正常运行,对空压机不产生负面影响。
2013年,轿车公司对1台298kw的喷油螺杆机实施了余热回收改造,回收热量用于近1000平米的空压站采暖,使用效果良好。
2014年,启动了另外3台喷油螺杆机的技术改造,回收热用于生活热水加热。
合并以上项目,每年热回收节约能源费用约33.4万元。
二、让空压机计划“进食”——露点节能改造如果把空压机当作“饭量”巨大的耗能“电老虎”,余热回收则是帮助这些“老虎”捡回和重新利用了边吃边撒掉的粮食。
但动辄几百千瓦的“肚皮”,贪得无厌地“吃”起来,对“粮食”的消耗还是很恐怖。
有没有办法让它们计划“进食”,少吃一点,还不耽误工作效率?工程师们并没有停留和自满,又开始进一步发掘,于是又发现通过控制空压机的工作“露点”,就可以让空压机的饭量进一步减少的方法。
工程师对空压机组的6台干燥器进行技术研究。
他们发现,空压机干燥器单塔运行4小时切换,再生耗气量大,整个工作过程几乎时刻在消耗能源。
一台干燥器一天24小时运行将消耗426度电、17686Nm3压缩空气,消耗依然巨大。
那么有没有办法让空压机减少“进食”次数?工程师们经过细致观察,找到了只要控制“露点”温度在-40℃以下,就可以满足工艺用气要求的规律。
那么办法来了,那就是,通过更改控制计算机程序,使干燥器按规定时间切换工作方式修改为通过监视干燥塔的出口空气露点来进行切换,使单塔运行时间控制在4-8小时之间,在保障使用要求的前提下,减少了“进食”次数,也因而降低了能源消耗。
经检测,改造后节能效果进一步提升,一天可节电225.75KWh、节压缩空气8840.309Nm3,每年度可降成本近60万元。
三、让空压机成为协调一致的团队——“集控系统改造”节能智慧永无止境,2016年底,工程师再次找到改善空间,规划了对空压站的“集控系统改造”方案,就是把所有的空压机用计算机集中关联控制起来。
计算机“集控”可以依据生产、生活实际需求,自动调节同一空压站各空压机之间的协调工作,自动分配负荷和控制各个设备的“出力”水平,使空压机这些消耗能源的“电老虎”乖乖听话,处于更经济的运行状态。
该项目改造完成后,可望每年节电21.8 KWh,增加效益11万元。
改善永无止境,只要我们勇于创新,金矿就在脚下。
素材3:“勒紧腰带”,按需供应——动力中心采暖、水泵房、压缩空气人工节能控制轿车公司地处中国北方地区,由于有长达6个月的雪季,每年能源消耗要明显高于南部地区同行业工厂,从而推高了我们的制造成本,这是我们的竞争劣势。
面对这种劣势,我们没有退路,只能选择积极抗争,全员提升节能意识,从生产、生活消耗的点滴能源中去找节约空间。
停产减供、按需供应就是能源供应团队集体智慧所取得的成果。
一、保留让员工感觉温暖的温度——采暖系统人工节能管理在东北地区,采暖系统是企业典型的大耗能设备,每年的采暖费用一定程度摊高了单车成本,公司全年采暖费用就高达1600多万元。
因此,制定采暖系统经济运行标准,依据季节、环境温度、班制进行按需供应,尽量把“温暖”撒在需要的地方,既让员工满意,又尽量节省能耗,是我们必须修炼的功课。
为此,技术部能源管理人员和动力中心的工人们走进用户中间,一个个区域去进行调查、走访,和能源用户进行互动交流,获取大家的理解,围绕共同的目标同心同力,建立了人工控制下的采暖经济化供应制度。
并通过手工一把一把地摇动着阀门,来动态调节采暖供应流量。
他们有一句震撼全公司万名员工的“格言”:“我们阀门下控制的不是水,是大家的血汗钱!”通过试运行,仅一个年度的采暖季,就节约采暖费用244万元。
二、勒紧腰带,动力站房全面推进“停产减供”采暖系统获得的经验,很快被横展到其它动力站房,如空压站、水泵房等。
动力站房的运行人员为了进一步节约能源,建立了和车间生产互动的联络渠道,微信、电话、邮件等多种现代化的信息通道搭建了可靠的互动桥梁。
技术人员和工人们共同研究不同产量、班制、时间段的动能消耗数据,根据动能消耗的趋势,逐步找到可以减供的空间。
经过密切监控动力系统始、终端的各类参数,如压力、温度等,结合动力供应设备停、开所需要的时间等综合研究,推出了一系列动力站房停产减供的运行方案。
于是,水、压缩空气等也被系上了“裤腰带”,生产任务少的时候就就紧上一紧,产量高的时候就放一放。
这一收一放之间,倾注了公司全体员工,尤其是能源管理和动力站房员工的智慧。
阀门上员工们双手增厚的老茧背后,换来的是公司的能源消耗逐年降低。
开始正式运行后,2016年半年内就节约成本110余万元。
目前,该项创新已经在一动力中心全面实施,经过规范化、标准化,将于2017年实现在公司本部范围内三个动力中心的全覆盖。
让空调聪明起来,技术人员进行厂房空调节能改造厂房空调是耗电大户,满载启动时约占车间总电能消耗的30%以上。
空调设备控制不区分班制、环境温度、节假日,均按同一模式运行,造成能源浪费,有很大的节能挖潜空间。
轿车公司二工厂有厂房空调共25台,全部采用计算机控制方式。
我们的技术人员发挥聪明才智,把部分节能措施通过对软件系统的自主改造,实现了节能的“智能化”。
首先,工程师考察了不同班制时段、季节、环境温度等工况下的实际能源需求,对每年12个月的车间采暖换气规律进行了研究,排出了不同季节、班制下的“控制策略”,结合计算机软件自动控制和适当的人工辅助,最终实现了厂房空调智能化“经济运行”。
工程师不满足于已有的成果,继续深入挖潜。
经过分析和实验验证,发现通过采用变频技术调低风机转速,在不影响使用要求的前提下,降低20%的转速,可以达到节电近50%的效果。
初步核算,改造后一台空调可节电62%,节热24%,取得了良好的经济效益。
目前,该项技术措施正在公司一工厂进行横展。
由于一工厂30多台空调没有采用计算机控制,需要先同步自主进行计算机控制改造,技术挑战将比以往更大。
但巨大的潜在节能空间,使技术人员坚定了攻坚克难的信心。
项目全部完成后,每年预测能源费用节省将超过600万元,必将为公司降本增效做出更大的贡献。
把绿色引进规划——太阳能热水系统、路灯照明太阳能作为一种清洁可再生能源,通过技术手段实现光热转化并代替传统的化石能源,可避免对环境的污染。