影响湿法脱硫装置脱硫效率的主要原因及措施应对
【推荐下载】湿法脱硫装置效率不高原因分析

湿法脱硫装置效率不高原因分析石灰石—石膏法是目前世界上应用最广泛,技术最为成熟的湿法脱硫技术,设计脱硫效率可达95%以上。
但由于许多电厂在实际应用中存在燃用煤质远超过设计值,吸收剂、工艺水品质不稳定,设备故障多等原因,导致脱硫装置(尤其是在燃煤供应紧张,入炉煤质无法保证时)在实际运行中出现脱硫效率降低、SO2 排放浓度偏高等情况,从而达不到环保要求。
本文针对脱硫装置运行中出现的脱硫效率不高问题,提出了全面的原因分析查找方法和程序,为检修维护和运行改进提供方向。
1 湿法烟气脱硫系统吸收系统组成SO2 吸收系统是实现烟气脱硫系统功能的核心部分,由吸收塔、吸收剂浆液、浆液循环泵、浆液喷嘴、搅拌装置和氧化空气组成。
烟气进入吸收塔后向上运动,浆液则在循环泵的帮助下自塔底浆池进入喷淋层,然后通过喷嘴以雾化状态向下运动,在落回浆池的过程中与逆向运行的烟气充分接触,脱出烟气中的SO2 等污染物,然后通过除雾器除去烟气携带的大颗粒水滴、浆液颗粒后经烟囱排放。
2 脱硫效率不高原因分析2.1 脱硫效率计算公式据《燃煤烟气脱硫设备性能测试方法》(GB/T21508-2008),SO2 脱除效率计算公式为:由于过剩空气系数是通过烟气中O2 浓度计算得出的,而净、原烟气中SO2 浓度和O2 浓度是通过烟气在线监测系统(以下简称CEMS)检测出来的,因此,全面分析脱硫系统效率不高的原因有两大部分:一是CEMS 表计原因或检测数据不能反映系统真实情况时的脱硫效率低下;二是脱硫系统本身出现故障,导致脱硫效率低于正常值。
2.2 脱硫效率不高原因分析由于脱硫效率是通过烟气在线监测系统(以下简称CEMS)检测出的SO2、O2 等质量浓度进行计算得出的结果,因此,综合起来影响脱硫效率因素包括CEMS 检测数据不能反映脱硫吸收系统的真实情况,脱硫装置入口烟气量或入口SO2 质量浓度超过设计能力,吸收塔浆液品质、浆液输送、浆液喷淋存有异,设计出现误差等几类常:(1)CEMS 检测数据不准确。
脱硫效率影响因素及运行控制措施

影响湿法烟气脱硫效率的因素及运行控制措施前言目前我厂两台600MW及两台1000MW燃煤发电机组所采用的石灰石——石膏湿法烟气脱硫系统运行情况良好,基本能够保持系统安全稳定运行,并且脱硫效率在95%以上。
但是,有两套脱硫系统也出现了几次烟气脱硫效率大幅波动的现象,脱脱效率由95%逐渐降到72%。
经过对吸收系统的调节,脱硫效率又逐步提高到95%。
脱硫效率的不稳定,会造成我厂烟气SO2排放量增加,不能达到节能环保要求。
本文将从脱硫系统烟气SO2的吸收反应原理出发,找出影响脱硫效率的主要因素,并制定运行控制措施,以保证我厂烟气脱硫系统的稳定、高效运行。
一、脱硫系统整体概述邹县发电厂三、四期工程两台600MW及两台1000MW燃煤发电机组,其烟气脱硫系统共设置四套石灰石——石膏湿法烟气脱硫装置,采用一炉一塔,每套脱硫装置的烟气处理能力为每台锅炉100%BMCR工况时的烟气量,其脱硫效率按不小于95%设计。
石灰石——石膏湿法烟气脱硫,脱硫剂为石灰石与水配置的悬浮浆液,在吸收塔内烟气中的SO2与石灰石反应后生成亚硫酸钙,并就地强制氧化为石膏,石膏经二级脱水处理作为副产品外售。
烟气系统流程:烟气从锅炉烟道引出,温度约126℃,由增压风机升压后,送至烟气换热器与吸收塔出口的净烟气换热,原烟气温度降至约90℃,随即进入吸收塔,与来自脱硫吸收塔上部喷淋层(三期3层、四期4层)的石灰石浆液逆流接触,进行脱硫吸收反应,在此,烟气被冷却、饱和,烟气中的SO2被吸收。
脱硫后的净烟气经吸收塔顶部的两级除雾器除去携带的液滴后至烟气换热器进行加热,温度由43℃上升至约80℃后,通过烟囱排放至大气。
二、脱硫吸收塔内SO2的吸收过程烟气中SO2在吸收塔内的吸收反应过程可分为三个区域,即吸收区、氧化区、中和区。
1、吸收区内的反应过程:烟气从吸收塔下侧进入与喷淋浆液逆流接触,由于吸收塔内充分的气/液接触,在气-液界面上发生了传质过程,烟气中气态的SO2、SO3等溶解并转变为相应的酸性化合物:SO2 + H2O H2SO3SO3 + H2O H2SO4烟气中的SO2溶入吸收浆液的过程几乎全部发生在吸收区内,在该区域内仅有部分HSO3-被烟气中的O2氧化成H2SO4。
浅谈湿法脱硫技术问题及脱硫效率

浅谈湿法脱硫技术问题及脱硫效率
湿法脱硫技术是一种常见的烟气脱硫方法,其基本原理是利用碱性吸收剂与烟气中的硫化物发生化学反应,将其转化为相对稳定的硫酸盐,进而实现脱硫的目的。
湿法脱硫技术在实际应用过程中存在一些问题,同时其脱硫效率也受到一些因素的影响。
湿法脱硫技术中常用的吸收剂包括石灰、石膏和氧化钙等。
这些吸收剂在吸收硫化物的会生成大量的废水和废渣,对环境造成一定影响。
废水中含有大量的重金属离子,如果处理不当会对水环境产生污染,同时废渣的处理也是一项困难的任务。
湿法脱硫技术需要对反应塔进行定期的清洗和维护,以保证脱硫效果。
由于吸收剂的使用,反应塔内会产生大量的石膏结垢,容易导致设备堵塞和结垢层的断裂,进而影响脱硫效率。
湿法脱硫技术在高含硫煤的脱硫过程中,脱硫效率相对较低。
高含硫煤中的硫化物较多,使用传统的湿法脱硫技术往往无法将其完全脱除。
湿法脱硫技术的脱硫效率还受到一些操作因素的影响。
烟气温度、氧化剂的使用、气体流速等都会对脱硫效果产生一定影响。
在实际操作中,需要经过一定的调整和优化,以实现较高的脱硫效率。
针对湿法脱硫技术存在的问题,一些改进措施已经被提出。
可以使用新型吸收剂,减少废水和废渣的产生。
加强对设备的维护和清洗,控制石膏结垢的生成,有助于提高脱硫效率。
还可以结合其他脱硫方法,如干法脱硫和半干法脱硫,以提高整体的脱硫效果。
湿法脱硫技术在脱硫效率和一些操作问题上存在一些挑战。
通过不断的改进和优化,可以克服这些问题,提高脱硫效率,实现环境保护和烟气治理的目标。
提高湿法脱硫效率采取的措施分析

提高湿法脱硫效率采取的措施分析一、分析原因及背景作为湿法脱硫中最常见的一种方式,石灰石-石膏湿法烟气脱硫的优点十分突出,但是在工艺流程方面仍存在着很多问题。
烟气入口参数问题、吸收塔内吸收液问题、氧化空气量的多少以及除雾器的工作效率等等都对湿法脱硫的效率有着巨大的影响。
然而这些因素又都环环相扣,因此只有综合考虑各方面因素,总结出完美的方案去解决这些问题,才能提高脱硫效率,为人类社会做出一份贡献。
二、分析内容(一)石灰石-石膏湿法烟气脱硫工艺概述石灰石-石膏湿法烟气脱硫是湿法脱硫最常见的方法。
它的脱硫吸收剂以石灰或石灰石为原料,将石灰石仔细研磨成粉后与水混合搅拌制成吸收剂浆液,当使用石灰作为吸收剂原料时,石灰粉经过消化处理后与水混合制成吸收剂浆液。
吸收浆液与烟气在吸收塔中接触混合,烟气中的二氧化硫在有空气参与的状态下借助氧气的氧化作用与吸收浆液中的碳酸钙进行化学反应从而被脱除,最终得到石膏。
(二)本厂烟气脱硫具体反应原理来自于锅炉等燃煤设备的烟气经过除尘作用后在引风机的推动下进入吸收塔,吸收塔是一个空间喷淋结构,为了保证反应的充分进行,让烟气与吸收浆液有更大的接触面积,在这一部分烟气与吸收浆液逆向接触,如此一来吸收塔既有吸收功能又有氧化功能,上半部分为吸收区,下半部分为氧化区。
系统一般装有3-5台循环泵保证吸收浆液的流动,每台循环泵对应一层喷淋层。
当系统负荷较小的时候,为了保持较高的液气比可以停运1-2层喷淋层,从而达到最理想的脱硫效果。
吸收区上部设置有二级除雾器,除雾器出口烟气中的小液珠不超过75毫克每标准立方米。
浆液吸收二氧化硫后进入循环氧化区,在这一区域内,亚硫酸钙被空气中的氧气氧化成石膏晶体。
与此同时,由吸收剂制备系统向吸收氧化系统提供新鲜的石灰石浆液,填补所需要的碳酸钙成分,使吸收浆液保持一定的PH值。
含有石膏晶体的浆液达到一定密度后排放到副产品收集系统,经过脱水得到石膏。
(三)影响石灰石-石膏湿法脱硫效率低的因素分析1、烟气入口参数问题脱硫效率是指脱硫系统脱除的二氧化硫含量与原烟气中二氧化硫含量的比值。
影响湿法脱硫系统脱硫效率的十大因素!

影响湿法脱硫系统脱硫效率的十大因素!湿法脱硫烟气工艺具有广泛的应用和推广价值,石灰石-石膏法烟气脱硫是湿法脱硫中最主要的技术。
其通常由工艺水系统、烟气系统(包括烟气气加热器、烟道挡板、增压风机等)、石灰石浆液制备系统、吸收塔系统、石膏脱水系统和废水处理系统等组成。
石灰石-石膏湿法烟气脱硫系统工艺流程石灰石-石膏湿法脱硫系统是一个复杂的系统装置,本文将着重对湿法脱硫系统脱硫效率影响因素进行分析。
1、浆液pH值浆液池pH值是石灰石-石膏法脱硫的重要运行参数,浆液池pH 值不仅影响石灰石、CaSO4、2H20和CaSO3、1/2H2O的溶解度,而且影响SO2的吸收。
低pH值有利于石灰石的溶解和CaSO3、1/2H2O的氧化,而高pH值则有利于SO2的吸收。
因此,选择合适的pH值,是保证系统良好运行的关键因素之一。
一般认为吸收塔的浆液pH值选择在5.2~6.2为宜。
2、液气比(L/G)液气比(L/G)即单位时间内浆液喷淋量和单位时间内流经吸收塔的烟气量之比,它与烟气中SO2浓度、脱硫效率要求、吸收塔喷嘴的布置有关。
对于不同的装置,L/G值会有所不同。
L/G大则循环泵数量或流量要增加,电耗和脱硫成本自然增加。
提高气液比(L/G)相当于增大了吸收塔内的喷淋密度,使液气间的接触面积增大,脱硫效率也将增大。
但在实际工程中发现,提高液气比将使浆液循环泵的流量增大,从而增加设备的投资和能耗。
同时,高气液比还会使吸收塔内压力损失增大,增大风机能耗,因此应寻找降低气液比的途径。
例如加入镁盐、钠碱、已二酸的CaCO3浆液,可以克服其活性较弱的缺点,可以适当降低气液比,同时还可提高脱硫率。
3、烟气流速和温度在其他参数不变的情况下,提高烟气流速可提高气液两相的湍动,降低烟气与液滴间的膜厚度,减小气膜传质阻力,提高传质效果。
另外,喷淋液滴的下降速度将相对降低,使单位体积内持液量增大,增大了传质面积,增加了脱硫效率。
但气速增加,又会使气液接触时间缩短,脱硫效率可能降低。
湿法烟气脱硫效率低原因分析及改进脱硫装置运行效率的措施

扩散 , 加 快 反 应 速度 , 脱硫 效率随之 提高 ; 但随着 S O 2浓 度 进 一 步 的增 加 , 受液相吸收能力的限制 。 脱硫效率将下降。
3 . 3 烟 气 中烟 尘 浓度 的影 响
塔内的喷淋密度 , 使 液 气 比间 的接 触 面 积 增 大 ; 同时 也 增 大 了 可
用于吸收 S O 2的总 碱 度 , 故脱 硫 效 率 将 增 大 。 设 计 液 气 比 决定 了
烟气 与浆 液 的接 触 面 积 。 代 表 着 气 液 传质 的速 率 。
2 . 1 . 2吸收 塔 内烟 气 流速
原 烟 气 中 的 飞 灰 含 量 过 高 时 ,将 在 一 定 程 度 上 阻 碍 S O 2与
脱硫剂的接触 , 降低石灰石中 C a 2 + 的 溶解 速率 , 同 时 飞 灰 中 不 断
溶 出的 一 些 重 金 属 会抑 制 C a 2 + 与 HS O 3 一 的反 应 。烟 气 中粉 尘 含 量持续超过设计允许量 , 将使脱硫效率大为下降 。 喷 嘴 堵 塞 。 同
其 他 参 数 恒定 的情 况 下 , 保 持 合 理 的 塔 内烟 气 流 速 。 有 助 于
得 到 了显 著 的 发 展 和 改 进 。 在 现 代 的 石 灰 石 湿 法 烟 气 脱 硫 工 艺 中, 烟 气 由含 亚 硫 酸 钙 和硫 酸 钙 的 石 灰 石 浆 液 洗 涤 , S O 2与 浆 液
中 的 碱 性 物 质 发 生 化 学 反 应 生 成 亚硫 酸 盐 和 硫 酸 盐 。浆 液 中 的
保 证脱 硫 系统 的稳 定 和 高 效运 行 。
【 关键词 】 湿法脱硫 ; 脱硫效率 ; 原 因; 措施
1 概 述
浅谈湿法脱硫技术问题及脱硫效率

浅谈湿法脱硫技术问题及脱硫效率
湿法脱硫技术的工艺流程包括吸收器、循环泵、氧化风机、除雾器、废水处理及再生等。
首先是吸收器。
吸收器是湿法脱硫系统中最核心的部分,其工作原理是通过向吸收液
中通入烟气,使烟气中的二氧化硫与吸收液中的氧化物发生化学反应,达到脱硫效果。
吸
收器中最关键的是吸收液的配制和浓度的维护。
当吸收液浓度过低时,会导致吸收效率下降,脱硫效果不理想;而当浓度过高时,会增加吸收器压降、耗电量等实际问题。
其次是废水处理。
由于采用湿法脱硫技术时,吸收液中SO2浓度较高,因此也会带来
一定的废水排放问题。
湿法脱硫技术是一种能够同时减少SO2和颗粒排放的技术,但是废
水排放成为了一个需要解决的问题。
废水排放问题不仅会涉及到环保问题,也会对经济产
生影响。
除此之外,还有一些需要注意的问题。
例如,循环泵的选择需要考虑其使用寿命、耐
腐蚀性、耗电量等因素;除雾器的设计也要考虑其除雾效果和捕集的液体分离能力等等。
脱硫效率是湿法脱硫技术评估的核心指标之一。
影响脱硫效率的因素主要有吸收器、
吸收液、催化剂等。
吸收器是在湿法脱硫过程中吸收二氧化硫的关键部分,它的结构和性
能直接影响脱硫效率。
吸收器的结构可以采用堆积式、填料式、喷雾式等多种形式,吸收
液的循环方式也会对脱硫效率产生影响,选择合适的吸收液循环方式可以增加脱硫效率。
催化剂对湿法脱硫过程的影响较为显著。
保存良好的催化剂可以有效提高脱硫效率,此外,合理的催化剂配比也会对脱硫效率产生重要影响。
浅谈湿法脱硫技术问题及脱硫效率

浅谈湿法脱硫技术问题及脱硫效率随着工业化进程的加速,大气污染成为全球环境保护的重要议题之一。
硫氧化物是大气中的主要污染物之一,它们会对人体健康和自然环境造成严重危害。
减少大气中的硫氧化物浓度成为当前环境保护领域的重要任务之一。
湿法脱硫技术是目前脱硫的一种常用方法,它利用化学反应将烟气中的二氧化硫转化成易于处理的固体废物,并减少了对大气和水源的污染。
本文将就湿法脱硫技术中存在的问题及其脱硫效率进行探讨。
一、湿法脱硫技术的问题1. 脱硫效率不高虽然湿法脱硫技术可以将烟气中的二氧化硫转化成易于处理的固体废物,但是其脱硫效率并不高。
由于该技术主要依靠石灰石、草酸和碱性氨溶液等化学试剂,使得脱硫效率受到影响。
在实际操作中,由于烟气中的二氧化硫浓度和湿法脱硫设备的工况等因素的影响,脱硫效率难以保证,并且容易受到外界环境条件的影响。
2. 能耗大湿法脱硫技术的能耗较大是其另一个问题。
由于该技术需要使用大量的化学试剂和水,而且在脱硫的过程中需要进行循环处理和再生,这些操作都需要耗费大量的能源。
在一些地区,由于能源价格的上涨和环保要求的提高,使得湿法脱硫技术的能耗成为了企业发展的一大负担。
3. 产生大量废水湿法脱硫技术在脱硫的过程中会产生大量的废水,这些废水含有大量的化学试剂和重金属离子等有害物质,对环境造成了二次污染。
这些废水的处理成本较高,对企业的环保压力也很大。
4. 设备维护成本高湿法脱硫设备由于长时间处于高温、高湿、腐蚀性气体环境中工作,因此设备的维护成本较高。
湿法脱硫设备容易受到颗粒物和腐蚀气体的侵蚀,导致设备寿命减短,需要频繁更换和维修,增加了企业的运营成本。
针对以上问题,提高湿法脱硫技术的脱硫效率成为当前研究的重点。
在实际生产中,提高脱硫效率可以从以下几个方面入手:1. 优化化学试剂的选择和投入量通过优化化学试剂的选择和投入量,可以提高湿法脱硫技术的脱硫效率。
合理选择化学试剂,提高其完全利用率,降低运行成本。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
影响湿法脱硫装置脱硫效率的主要原因及措施应对王祖涛华电国际邹县发电厂,山东邹城273522;Main Influencing Factors of Desulphurization Effects by Wet Desulphurization andSolutionsWang ZutaoHuadian International Zouxian Power Plant ZouCheng in Shandong post code:273522ABSTRACT:It summerizes the technics of limestone-gypsum wet desulphurization technology in large coal fuel electric bining with the operating situation of fuel gas desulfurization by 2×1000 MW in Zouxian Power Plant in Shandong ,and analyzing the parameters of the influencing factors of fuel gas desulfurization (FGD), it fidns out the main influencing factors and the relevant solutions in order to reach the optimalizing desulphurization effects.KEY WORD:influencing; wet desulphurization; desulphurization effects; factors; solutions摘要:概述大型燃煤火力发电厂石灰石-石膏湿法脱硫技术的工艺原理。
结合山东省邹县电厂2×1000 MW机组烟气脱硫系统的运行实际,对影响湿法烟气脱硫(FGD)装置脱硫效率的几项参数进行研究分析,查找出造成脱硫效率过低的主要原因,并提出解决的措施,使之达到最优的脱硫效率。
关键词:影响;湿法脱硫;脱硫效率;原因;措施1湿法脱硫原理及工艺流程1.1脱硫原理湿法烟气脱硫的基本原理主要是利用SO2在水中有中等的溶解度,溶于水后生成H2SO3,然后与碱性物质(石灰石粉)发生反应,在一定条件下生成稳定的盐,从而脱去烟气中的SO2。
主要反应主要有如下几个过程:SO2+H2O=HSO3-+H+CaCO3+H+=HCO3-+Ca2+HSO3-+1/2O2=SO42-+H+SO42-+Ca2++2H2O=CaSO4•2H2O经过上述反应后,烟气中的硫分被去除,随喷淋浆液落入吸收塔底部的沉淀池内;净化后的烟气经烟囱排入大气。
1.2 湿法脱硫工艺流程从电除尘器出来的烟气通过增压风机(BUF)加压后进入烟气换热器(GGH),烟气被冷却后进入吸收塔内部(Abs),并与喷淋而下的石灰石浆液相混合。
浆液中的部分水份被烟气加热后蒸发带走,烟气进一步冷却。
烟气经循环石灰石浆液的洗涤,可将烟气中95%以上的硫脱除,同时还能将烟气中近100%的氯化氢除去。
在吸收器的顶部,通常设置2~3级除雾器,并采用工艺水进行定期冲洗,反应后的净烟气穿过除雾器Me,除去悬浮水滴。
脱硫后的烟气离开吸收塔以后,在进入烟囱之前,再次穿过GGH换热器,进行升温。
吸收塔出口温度一般为50-70℃,这主要取决于燃烧的燃料类型。
烟囱的最低气体温度常常按国家排放标准规定下来。
在我国,有GGH的脱硫,烟囱的最低气温一般是80℃,无GGH 的脱硫,其温度在50℃左右。
大部分脱硫烟道都配备有旁路挡板(正常情况下处于关闭状态)。
在紧急情况下或启动时,旁路挡板打开,以使烟气绕过二氧化硫脱除装置,直接排入烟囱。
从湿法脱硫的反应原理及工艺流程中不难看出,脱硫的化学反应过程主要集中在吸收塔内部,因此本文着重针对影响吸收塔脱硫效率的主要因素进行分析。
2.1 传质理论在吸收塔内,SO 2的吸收可用双膜理论描述,吸收反应经历以下3个过程:(1)SO 2从气相透过气膜向气液界面传递、扩散;(2) SO 2在液膜表面溶解;(3) SO 2从气液界面透过液膜向液相传递并随即与钙基吸收剂发生化学反应。
吸收塔内的传质过程可用以下双膜模型公式表示:NTU=K×(L/G )α×(K1×V β+K2)×(K3×C tγ+K4) ⑴ NTU =(y1-y2)/(y1-y θ-y2)×ln((y1-y θ)/y2) ⑵ Η(%)=(y1-y2)/y1×100 ⑶其中:NTU —传质单元数; K1,K2,K3,,K4—常量; K —喷淋层布置相关系数;(L/G )—液气比(L/m 3),与流经吸收塔单位体积烟气量相对应的浆液喷淋量;V —烟气流速(m/s ),烟气在吸收塔内的平均流速;C t —吸收剂浓度(kg/ m 3);α、β、γ—常数,其相互关系为:1>α> β> γ> 0;y1—吸收塔入口处SO 2浓度(mg/L ); y2—吸收塔出口处SO 2浓度(mg/L ); y θ—吸收塔内SO 2平衡浓度(mg/L ); η—吸收塔脱硫效率(% )。
2.2 传质单元数与脱硫效率的关系图一 传质单元数与脱硫效率关系湿法脱硫装置中,传质单元数综合表征烟气中的SO2在吸收塔内被吸收和反应的剧烈程度。
如图一所示:随着传质单元数的不断增大,吸收塔的脱硫效率也不断增高。
因此,要提高吸收塔的脱硫效率,必须先查找出影响传质单元数的主要因素。
2.3影响脱硫效率的主要因素从式(1) (2)(3)可看出影响传质单元数的主要因素为:液气比、烟气流速、钙硫比(吸收剂浓度)、吸收塔的结构等。
结合脱硫装置实际运行状况,进而可分析出影响脱硫效率的八大主要因素,如下所示:2.3.1液气比液气比越大,代表气液接触机率增加。
新鲜的石灰石浆液喷淋下来后与烟气接触后,SO2等气体与石灰石浆液充分接触,加大了CaCO3与SO2的反应机会,从而提高了SO2的去除率,脱硫效率增大。
反之,当吸收塔喷淋喷嘴堵塞或浆液循环泵投入数量不足时,石灰石浆液循环量降低,从而导致液气比降低,烟气中的SO2会反应不充分,并产生逃逸,从而导致脱硫效率降低。
2.3.2烟气流速在其它参数恒定的情况下,提高烟气流速可提高气液两相的湍动,降低烟气与液滴间的膜厚度,提高传质系数。
另外,喷淋液滴的下降速度将相对降低,使单位体积内浆液量增大,增大了传质面积,使传质单元数得以提高,增加了脱硫效率。
当增压风机叶片、GGH换热面或除雾器组件结垢时,将会降低烟气流速,导致传质单元数下降,脱硫效率降低。
2.3.3吸收剂质量吸收剂的质量主要由石灰石粒度及纯度来表示。
石灰石颗粒越细,其表面积越大,反应越充分,吸收速率越快,石灰石的利用率越高。
当石灰石浆液粒度大、纯度低时,石灰石浆液与SO2间的反应就会产生阻碍,导致脱硫效率下降。
2.3.4吸收液的pH值由吸收塔内反应历程不难发现,低pH的浆液环境影响SO2的吸收,高pH则不利于Ca2+的析出,二者互相对立。
低的pH值有利于亚硫酸钙的氧化,石灰石溶解度增加,却使二氧化硫的吸收受到抑制,脱硫效率大大降低,当pH过低时,二氧化硫的吸收几乎无法进行,且吸收液呈酸性,对设备也有腐蚀,影响脱硫效率。
而当加入的石灰石粉过多,浆液PH过高时,吸收剂(CaCO3)的溶解度较低,会引起吸收剂的过饱和凝聚,最终使反应的表面积减少,也会降低脱硫效率。
2.3.5氧化空气量O2参与烟气脱硫的化学过程,使4HSO3-氧化为SO42-,是吸收塔内化学反应的有效催化剂。
氧化空气量过少时,浆液中CaSO4•2H2O的形成会变慢,脱硫效率也会呈下降趋势。
2.3.6 烟尘浓度原烟气中的飞灰含量过高时,将在一定程度上阻碍SO2与脱硫剂的接触,降低石灰石中Ca2+的溶解速率,同时飞灰中不断溶出的一些重金属会抑制Ca2+与HSO3-的反应。
烟气中粉尘含量持续超过设计允许量,将使脱硫效率大为下降,喷嘴堵塞。
2.3.7烟气温度当入口烟温过高时,不利于SO2气体溶于浆液,形成HSO3,并会使吸收塔内除雾器叶片等部件高温变形损坏。
同时,出口烟气中的水蒸汽含量过高,对烟道、膨胀节及烟囱等设备造成腐蚀,在一定程度上增加了系统缺陷,降低了脱硫效率。
2.3.8烟气与脱硫剂接触时间原烟气自GGH换热器进入吸收塔后,自下而上流动,与喷淋而下的石灰石浆液雾滴接触反应,接触时间过短,会使反应进行的不完全,部分SO2气体甚至来不及反应就被带出吸收塔,导致脱硫效率下降。
3提高湿法脱硫装置效率的措施湿法FGD是一个复杂的系统装置。
虽然由于燃煤特性、机组特性、场地条件及用户要求等诸多原始条件的影响,每一套湿法FGD装置都存在一定差异,但由于脱硫原理相同,处理措施也都相似。
本文结合邹县发电厂2×1000 MW机组烟气脱硫系统的运行实际。
针对影响脱硫效率的最主要因素,提出具体措施进行解决,从而提高火电厂二氧化硫减排水平。
3.1提高液气比液气比决定酸性气体吸收所需要的吸收表面。
在其它参数恒定的情况下,提高液气比相当于增大了吸收塔内的喷淋密度使液气间的接触面积增大,传质单元数将随之增大,脱硫效率也将增大。
提高液气比、增大浆液量,主要可从以下两方面入手:3.1.1确保浆液循环泵投入率浆液循环泵是循环浆液的重要输送设备,一般不应低于2台运行。
因此,在日常维护中要密切监控浆液循环泵的运行状况,并定期对备用泵进行切换试验,确保浆液循环泵的投入率,增大浆液循环量,提高脱硫效率。
3.1.2确保喷淋喷嘴畅通喷淋喷嘴是循环浆液的唯一出口,如有堵塞将直接影响浆液循环量。
在实际应用中,喷淋喷嘴内径一般≮100mm,并将浆液输送管道设计为内衬陶瓷管道,从而避免橡胶管道内衬脱落造成的喷淋喷嘴堵塞,从而确保喷淋喷嘴完好率,提高吸收塔内浆液覆盖率,增大液气比。
3.2保障烟气流速提高烟气流速,在一定程度上能提高烟气与浆液的化学反应。
在湿法脱硫工艺流程中可以看出,烟气通过的设备主要有增压风机、GGH换热器和吸收塔,因此,结合实际情况,可通过采取以下措施保障烟气流速。
3.2.1定期清理增压风机叶片增压风机叶片积垢会降低增压风机出力,使除尘后的烟气不能获得足够的动能,从而降低烟气流速,影响脱硫效率。
因此必须定期对增压风机叶片进行清理。
3.2.2及时冲洗GGH换热面由于吸收塔反应后的出口烟气温度较低,一部分浆液会凝固沉积在GGH换热面上,降低换热效果,并堵塞流道。
可间隔适当时间开启高压冲洗水对换热面进行清洗,减少换热面的积垢,提高烟气流速。