飞机起落架收放系统

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飞机结构与系统:2-2 起落架减震与收放系统

飞机结构与系统:2-2 起落架减震与收放系统

2.2起落架减震与收放系统本节内容:飞机减震原理及油气式减震支柱工作原理 轮胎减震、轮胎过热起落架受载起落架收放系统组成和功用(一)飞机减震原理动量定理:F ×t =m ×V y -0着陆减震原理:延长V y 消失时间,吸收完接地动能( ) ,可减小着陆撞击力;消耗接地动能则可减弱飞机颠簸跳动。

221y mv(二)油气式减震支柱工作原理1.基本组成内筒(活塞杆)、外筒、带小孔隔板、液压油、氮气2.工作原理利用气体压缩,吸收接地动能,减小着陆撞击力;(三)减震性能的使用控制油气式减震支柱充气压力的影响支柱特性变硬→撞击力增大架或机翼损坏(四)轮胎减震,轮胎过热1.轮胎的减震充压大->爆胎,构件受力大。

充压小->老化快。

2.轮胎过热概念:指轮胎温度过高危害:老化加快强度降低压力增大可导致脱层、剥离和爆破。

●轮胎过热主要原因刹车热传递与地面滑动摩擦生热橡胶变形内摩擦生热●轮胎过热预防措施结构预防使用预防2.2.2起落架使用的严重受载情况与使用注意1.起落架载荷:。

停机载荷-飞机停放时所受地面支持力P接地、地面运动时受动载荷-通常将其分解为:垂直载荷PY水平载荷PX侧向载荷PZ2.起落架过载:起落架某方向(垂直方向、水平方向或侧向)所受载荷与停机载荷的比值。

3.起落架严重受载情况的产生(条件)。

垂直严重受载水平严重受载侧向严重受载0P P n yy =0P P n Xx =0P P n zz =4.防止起落架及结构损坏使用时应防止重着陆:粗猛着陆-导致载荷超过规定的着陆。

超重着陆-着陆重量超过规定的着陆。

2.2.3起落架收放系统(一)采用可收放起落架的目的: 减小飞行阻力(二)收放机构功用:保证安全可靠收放起落架。

1.收放手柄:用于控制起落架收放2.动作筒:用于提供收放起落架所需的动力3.位置锁功用:用于将起落架可靠地固定在要求的位置型式:•挂钩式收上锁•撑杆式放下锁•液锁式收上锁4.起落架信号设备灯光型指示(英美制飞机) 绿灯(常为3个)红灯(3个或1个)红、绿灯全灭(三)收放操纵1.正常收放手柄2.应急放下电门或手柄人工开锁重力放下–人工打开机械锁–人工解除液锁–人工通过电动机解除收上锁高压氮气(或高压干空气)放下应急液压:电动泵、冲压空气涡轮、手摇泵起落架的地面安全装置功用:防止地面误收起落架。

飞机起落架收放指示教学系统设计

飞机起落架收放指示教学系统设计

HEBEINONGJI摘要:在航空维修专业的教学中,将理论知识与实践过程相统一一直是教学的重点。

本论文根据驾驶员着陆信号器、终点开关、28V直流电源、跳开关、信号指示灯等元器件拆装方式,制定某型飞机起落架收放指示教学系统。

该系统将导线焊接、压接及捆扎等多个技能相融合,真正做到让学生学与做的统一。

实验结果表明,该系统真实可靠,动手性强,适合航空维修类教学。

关键词:航空维修;教学;飞机起落架飞机起落架收姉示教学系统设计西安航空职业技术学院航空维修工程学院王林林齐贝贝张亚维宋敏引言对飞机而言,起落架的作用是地面停放、滑行、起飞着陆滑跑时用于支撑飞机重力叫在航空维修学习中,我们学习焊接、压接及捆扎知识,但是焊接、压接等技能的好坏除了外观外我们无从判断。

所以本文设计飞机起落架收放指示系统,将飞机起落架收放指示与焊接、压接及捆扎等技能相融合,使学生在学习理论、实践知识的同时,增强动手能力,同时更加深入航空维修,为后续工作打下坚实的基础。

1起落架结构设计飞雌于铝型材糊接而成,无需在題昭,拼装简单,强度较高,且质量轻。

为便于设备移动,其中在起統的下方位置安装了万向轮,而上方的横梁上则安装了铝合金的把手。

起落架划分为两层结构,下层放置电气控制柜,上层放置舱门与指示系统。

而且上层的横梁侧端配置了一定的操作与状态显示面板。

固定翼起落架具有十分繁杂的结构体系,其中收起或者放作者简介:王林林,女,1985年出生,辽宁朝阳市人,硕士研究生,讲师,研究方向:航空电子设备维修、自动化。

基金项目:陕西省教育厅自然科学项目(编号:19JK0435)o 下都需要严格遵守相关顺序,以有序完成动作要求。

其收放的方式则包含两种,即纵向与横向。

前起落架安装在机身段的前半部分,通常选择纵向方式完成收放动作。

而主起落架则安装于机翼下方位置,通常选择横向方式完成收放操作。

飞机前起落架的收放结构包含舱门开启关闭、起落架收起放下、安全保护等结构。

舱门即前起落架舱门包含主副两个舱门,主舱门在起落架收起或放下的时候依旧处于启动状态,在完成收起或方下动作后,主舱门需及时关闭,副舱门则需要在收起后进行关闭,其余状态下则保持开启状态。

第二章 飞机起落架系统(22)

第二章 飞机起落架系统(22)

§2-2 起落架减震装置
( 2)减震器的气压或油量大于规定数据 轮胎或减震器的气压过大,减震装置就会因反抗压缩的力增大而变硬。减 震器的油量过多时,冷气的初始体积减小,与油量过少的情况相反,减震 装置也要变硬。
减震装置变硬后,即使在正常着陆和滑行时,飞机各部分受到的力也要比 灌充量正常时大。因此,飞机各部分结构容易因疲劳而提前损坏。在粗猛 着陆的情况下,变硬的减震装置虽然能吸收完规定的最大能量,但撞击力 已超过规定的最大值。这时,起落架和飞机的某些结构也可能损坏。
动作筒尺寸小,所以首先收好并使收上锁锁上。另外,因为前起落架舱门 由前起落架联动装置单独操纵,所以舱门也关闭。
同时,主起落架仍在收上动作中,并将每个主起落架动作筒放下端的液体 挤出去。此时,油液畅通无阻地通过单向限流阀,压开顺序阀A和B,并流 经起落架选择阀进入液压系统的回油管路。
§2-3-2 起落架正常收放系统
稳定距作用: ① 在飞机滑行时,可使前轮的运动保持稳定。当前轮因某种原因偏转一个角
度 时,作用于前轮的侧向摩擦力T对支柱轴线的力矩,就能使前轮转回 到原来位置。
②稳定距可使飞机在滑行时能够灵活转弯。
稳定距的获得:
① 将前起落架支柱安装成斜的(图a)
② 利用轮叉或其他构件将前轮向后伸出(图b、 c)。
空中,驾驶员收起起落架时,要扳动扳机才能扳动起落架手柄。 (2)起落架手柄在地面不能扳到收上位。
飞机在地面停放时,由空/地传感器发出信号,起落架手柄锁继电器断电, 起落架手柄锁锁柱立起,使起落架手柄只能处于下位和关断位。在地面进 行起落架收放试验时,必须将飞机顶起,使空/地传感器发出空中信号,起 落架手柄锁继电器通电,起落架手柄锁柱倒下,才能使起落架手柄扳到收 上位。 (3)地面锁。 常用的方法是将锁销插入起落架支承结构的定位孔内,并挂上红色标签,提 醒人们注意。

飞机起落架收放系统

飞机起落架收放系统

歼七飞机起落架收放系统典型故障分析【摘要】:飞机起落架液压收放系统的传动性能与系统或元件的结构参数、工作条件参数以及负载参数等有关.文中在对收放系统传动时间、传动速度等传动性能计算的基础上分析影响其性能的主要因素。

比较其影响程度,并进一步探讨了判断故障原因的方法.【关键词】:起落架自动收起传动性能压力流量特性液阻负载配合间隙摩擦力【正文】:一.歼七飞机前起落架自动收起的故障研究起落架收放系统是飞机的重要组成部分,此系统的工作性能直接影响到飞机的安全性和机动性.改进设计飞机起落架收放系统主要用于控制起落架的收上与放下,控制主起落架舱门和前起落架舱门的打开与关闭,是飞机一个重要的系统,其能否正常工作将直接影响飞行安全。

因此对该系统的维护和对所出现的故障进行分析研究,并进行有效的预防就显得十分重要。

某单位在对某新型飞机做出厂试飞准备时,当机组人员接上地面压力源和电源进行该机的停机刹车压力调整时,在供压13min后,前起落架开始缓慢收起,飞机机头失去支撑最终导致机头接地,造成雷达罩和前机身02段蒙皮撕裂、结构损坏和前起落架变形等严重后果。

本文将对前起落架自动收起的故障进行分析研究,并在此基础上针对性地提出预防措施。

1起落架收放控制原理分析图1 前起落架收放系统原理图前起落架收放系统原理如图1所示。

正常收起落间隙时,起落架收放手柄(下简称手柄)处于收上位时,电液换向阀l使高压油进入收上管路,放下管路b回油管路相通。

在高压油的作用下,下位锁作动筒的活塞杆缩进,下位锁打开。

另一路高压油一方面液控单向阀13打开,使舱门作动筒10、12的回油略沟通;另一方面油通过限流活门9进入收放作动筒,使活塞杆伸出,起落架收起,作动筒8的回油经脚向活门7、应急转换活门4、电液换向阀1和应急排油活门2流入油箱。

当起落架收好后,协调活门11压通,高压油进入舱门作动筒lO、12的收上腔使舱门收起。

当手柄处于放下位置时,来油与放下管路接通,收上管路与回油路相通,起落架放下。

起落架系统--飞机结构与系统-图文

起落架系统--飞机结构与系统-图文



气体反抗压缩变形能
滑行时飞机颠簸严 重;
油气减震装置油气量充灌标
❖ 油量充灌标准

减震支柱完全压缩时,油液与充气 口平齐;
❖ 气压充灌标准
按照起落架充气勤务曲线进行充气 ;
油气减震装置的维护
❖ 减震器充灌程序:
顶起飞机,伸出减震支柱;
放气,取下充气活门;
灌入规定油液,直到与充油口上部齐平;
❖ 紧固并锁定试验前安装的设备
安124运输机起落架
起落架结构形式
构架式起落架
❖ 构造较简单,重量较轻
承力构架中减震支柱及其它杆件相互铰 接,只承受轴向力,不承受弯矩
❖ 起落架外形尺寸大,很难收入飞机内部
撑杆
减震支柱 机轮
支柱套筒起落架
❖ 结构特点:减震支柱由套筒、活塞杆构成 ❖ 形式:张臂式、撑杆式 ❖ 优点:体积小,易收放 ❖ 缺点:不能很好地吸收水平撞击载荷
过程是介于等温和
绝热过程间的多变
过程;
P2
0 V1
V2 V
减震器工作特性分析
❖ 气体工作特性 :
减震器工作过程中 ,气体压缩、膨胀 过程是介于等温和 绝热过程间的多变 过程;
气体压力与减震器 压缩量的关系曲线 如右图所示:
P Pmax
0
Smax S
减震器工作特性分析
❖ 液体工作特性 P

液体通过阻尼孔时 ,产生与减震器压 缩、膨胀方向相反 的的阻尼力,该阻 尼力与压缩量的关 系如右图所示:
❖ 经若干压缩和伸张行程,全部撞击 动能被耗散,飞机很快平稳下来!
飞机减震过程的能量转换
❖ 压缩行程
飞机接地前的位能 飞机接地撞击动能

起落架收放工作原理

起落架收放工作原理

起落架收放工作原理
起落架主要由支柱和轮子组成,通过液压或电气系统将其收放。

在起飞前,起落架需要全部收起,以减少空气阻力和重量,提高飞机速度。

着陆时,需要将起落架放下,以支撑飞机重量,使其顺利着陆。

2. 液压系统
大型客机通常使用液压系统来收放起落架。

这种系统通过液压泵将液压油压缩并泵入起落架,从而产生足够的推力来收回起落架。

液压系统需要精确的控制和维护,以确保其可靠性和安全性。

3. 电气系统
小型飞机通常使用电气系统来收放起落架。

这种系统通常使用电动机来带动起落架,通过开关和保险丝来控制电流。

电气系统相对于液压系统较为简单,但需要保持良好的维护和检查,以确保其安全性和可靠性。

4. 安全措施
起落架系统需要采取多种安全措施,以保障乘客和机组人员的安全。

这些措施包括起落架的机械锁定、液压压力检测、防止起落架误操作的控制杆等。

总之,起落架收放是飞机起飞和着陆过程中不可或缺的一环,其工作原理需要综合运用液压、电气等系统,同时采取多种安全措施,以确保飞行的安全和可靠。

- 1 -。

第3章 飞机起落架系统《航空器系统与动力装置》

第3章 飞机起落架系统《航空器系统与动力装置》

4——两端分别与轮架和支柱外筒相连,主要减弱轮架在不平跑 道上的俯仰振
动。
大 型 客 机 的 主 起 落 架
(5)
——收放作动筒、位置锁及信号装置等,主要保证起落架
收放安全、可靠。
(6)
——保证四轮小车式起落架在刹车时前后轮受力均匀。
(7)
——收上时翻转轮架以便收轮入舱,轮架定位作动筒
保证着陆时放正轮架。
(8) ——保证飞机地面滑行和着陆滑跑,主轮一般安装有刹车装置。
• 前轮稳定距是前轮接地点到偏转轴线的垂直距离t。
• 前轮减摆装置主要减弱与防止前轮摆振,保证飞机稳定滑跑和前起 落架安全。
• 前轮中立机构保证飞机在离地时,前轮回到中立位置而有利于收轮 入舱;着陆接地前使前轮中立有利于滑跑方向控制。
《航空器系统与动力装置》
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第3章 飞机起落架系统
3.1 飞机起落架的形式
3.2 起落架减震与收放系统 3.3 起落架刹车系统
飞机起落架的形式
1—重心; 2—纵轴; 3—主轮; 4—尾轮; 5—前轮; 6—辅助轮
• 它一般用于

• 与后三点式起落架飞机比较,前三点式起落架飞机地面运动的方向稳定性、侧 向稳定性均较好。
(2) (3)
——小速度转大弯。 ——大速度修正飞机滑跑方向。
• 单轮式又有半轴式、轮叉式与半轮叉式3种,前两种的轮轴与支柱 都要承受侧向弯矩。
• 中、小型飞机的主轮和大、中型客机的前轮多为双轮式,大型客机 主轮则为双轮、四轮或六轮小车式。
• 多数飞机的轮冠为弧形,也有的飞机采用平底轮开双槽。
✓ 轮胎按充气压力分为
• 起落架载荷的严重情况不仅与单方向受载有关,还应考虑Px、Py、Pz 共同作用的情况。 :不按规定的高度、速度、接地角操纵而导致载荷超过 规定的着陆。

飞机起落架收放系统分析

飞机起落架收放系统分析

中国矿业大学《机电控制》课程论文论文题目:飞机起落架收放系统分析姓名区炳根班级机自08—10班学号********学期10-11学年第二学期指导老师成绩2011年7月飞机起落架收放系统分析班级:机自08—10班姓名:区炳根学号:03081154摘要:飞机起落架的基本作用,结构分析,并以波音系列飞机为例,分析起落架收放液压系统结构,并进行仿真分析得到起落架的收放过程的作动筒压力,流量参数做参照,在现场中运用测得的数据与参考数据做对比,从而进行故障排除。

关键词:起落架收放系统液压故障分析0引言近年来,随着飞机制造技术的提高,飞机的安全性也得到更好的保障,但是仍然还是有飞机失事,对于人民的人身安全和财产造成不小的损失,据统计,飞机失事有30 %的概率是有飞机起落架出故障而引起的,为了不断增强飞机起落架系统的可靠性、安全性和有效性,保证飞机的正常飞行,因此必须对飞机起落架液压系统进行合理设计。

飞机起落架液压系统是飞机的一个至关重要的组成部分,在飞机着陆及地面滑跑过程中起着举足轻重的作用。

概括起来,起落架的主要作用有以下四个:1)承受飞机在地面停放、滑行、起飞着陆滑跑时的重力;2)承受、消耗和吸收飞机在着陆与地而运动时的撞击和颠簸能量;3)滑跑与滑行时的制动;4)滑跑与滑行时操纵飞机。

本论文运用液压传动技术的基础知识,以波音飞机起落架液压系统为例,主要分析起落架的收缩和放下过程收放系统的工作状态,以及对常见故障的分析。

1飞机起落架收放系统的要求起落架收放机构通常采用高压液压油作为动力。

对收放系统的要求是:收放起落架所需要的时间应符合要求;保证起落架在收上和放下时都能可靠地锁住,并能使飞行员了解起落架收放情况。

收放机构必须协调工作,使起落架收放、锁和舱门等能按一定的顺序工作。

2起落架收放系统的主要部件及工作过程2.1起落架收放系统主要部件如图一所示为波音飞机前主起落架的收放系统图,主要部件有收放作动液压缸,锁作动液压缸,锁定机构。

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歼七飞机起落架收放系统典型故障分析【摘要】:飞机起落架液压收放系统的传动性能与系统或元件的结构参数、工作条件参数以及负载参数等有关.文中在对收放系统传动时间、传动速度等传动性能计算的基础上分析影响其性能的主要因素。

比较其影响程度,并进一步探讨了判断故障原因的方法.【关键词】:起落架自动收起传动性能压力流量特性液阻负载配合间隙摩擦力【正文】:一.歼七飞机前起落架自动收起的故障研究起落架收放系统是飞机的重要组成部分,此系统的工作性能直接影响到飞机的安全性和机动性.改进设计飞机起落架收放系统主要用于控制起落架的收上与放下,控制主起落架舱门和前起落架舱门的打开与关闭,是飞机一个重要的系统,其能否正常工作将直接影响飞行安全。

因此对该系统的维护和对所出现的故障进行分析研究,并进行有效的预防就显得十分重要。

某单位在对某新型飞机做出厂试飞准备时,当机组人员接上地面压力源和电源进行该机的停机刹车压力调整时,在供压13min后,前起落架开始缓慢收起,飞机机头失去支撑最终导致机头接地,造成雷达罩和前机身02段蒙皮撕裂、结构损坏和前起落架变形等严重后果。

本文将对前起落架自动收起的故障进行分析研究,并在此基础上针对性地提出预防措施。

1起落架收放控制原理分析图1 前起落架收放系统原理图前起落架收放系统原理如图1所示。

正常收起落间隙时,起落架收放手柄(下简称手柄)处于收上位时,电液换向阀l使高压油进入收上管路,放下管路b回油管路相通。

在高压油的作用下,下位锁作动筒的活塞杆缩进,下位锁打开。

另一路高压油一方面液控单向阀13打开,使舱门作动筒10、12的回油略沟通;另一方面油通过限流活门9进入收放作动筒,使活塞杆伸出,起落架收起,作动筒8的回油经脚向活门7、应急转换活门4、电液换向阀1和应急排油活门2流入油箱。

当起落架收好后,协调活门11压通,高压油进入舱门作动筒lO、12的收上腔使舱门收起。

当手柄处于放下位置时,来油与放下管路接通,收上管路与回油路相通,起落架放下。

在系统中还设有地面联锁开关,当飞机停放时,联锁开关自动断开电液换向阀的电路,此时即使将手柄置于收起位置,电液换向阀也不会工作,从而防止了地面误收起落架。

2起落架自动收起原因分析由起落架收放控制原理知道,前起落架放下位置是由带下位锁的后撑杆来保持的,所以要使前起落架收起,必要条件是下位锁开锁。

而下位锁开锁有两种情况:第一种是机械原因,即放下起落架时下位锁处于假上锁状态,在维修和使用过程中受到某种外力扰动而开锁;第二种是液压原因,即有液压油进入下位锁开锁作动筒,使作动筒活塞杆缩进导致下位锁开锁。

而外部检查和事后的收放检查均未发现下位锁有假上锁的现象。

因此前起落架自动收起是由液压方面的原因引起的。

而由液压原因引起下位锁开锁的因素很多。

当电液换向阀工作不正常使来油与收上管路相通,或者联锁开关故障,地面又误将手柄置于收上位置,在电液换向阀工作时,当给飞机供油压时,都会使下位锁开锁。

但这两种情况会使前起落架以较快的速度收起而不会缓慢收起,另外也会同时收起主起落架。

但这与事故发生时的实际情况不符,因此基本可以排除。

结合当时事故发生的情况,导致前起落架自动收起的原因如下。

2.1 电液换向阀性能不良起落架电液换向阀用于起落架收放管路的控制,是一种三位四通电液阀,当手柄在中立位置时(不通电),电液换向阀处于中立位置,图2电液换向阀中立位置(断电)此时供油路堵死,起落架的收、放管路均与回油路相通,如图2所示。

由于滑阀与阀套之间都有径向间隙6,由6形成两个相同的矩形节流缝隙,此缝隙的节流面积为A=W8,由于形6,且通过此节流口的流量很小,雷诺数m 也很小,流动状态属于层流,故通过此节流口的流量Q 为:232W P Q πδμ∆=式中:P ∆——节流口两侧压力差; μ——动力粘度系数;W ——节流口面积梯度。

则此时,通过2个节流口处的流量为:2012()32s W P P P Q Q πδμ∆-== 式中:s P ——主液压系统供油压力;0P ——回油管路压力。

由上式可知,泄漏量的大小主要由节流口面积梯度形和径向间隙6确定,当间隙6越大,则泄漏量越大。

而形的大小主要与阀芯的直径有关,直径越大梯度越大;6的大小主要与阀口的形状、制造工艺和加工质量等有关,当设计合理、工艺水平和加工质量高、滑阀和阀套之间没有偏心时,则6就小。

如果是新阀,径向间隙小,故泄漏量也小;如果是旧阀,由于控制边被磨损,泄漏面积增大,则泄漏量也增大。

为测定泄漏量的大小,拆下电液换向阀,堵住通向作动筒的两个接头,在供压接头处.加液压20.59MPa.在回油接头处接上量杯。

3min后,在回油接头处漏油量为45mL,远大于所规定的不超过20mL的要求。

电液换向阀泄漏示意图如图3所示。

2.2 系统不完整,回油路堵死为了提高起落架收放系统的可靠性,在系统设计中采用了余度技术。

即当正常收放起落架失效时,飞行员可以采用冷气应急放下起落架,以保证安全着陆,如图1所示。

为防止应急放起落架时,大量液压油回到密闭增压油箱,使油箱因回油过多而引起爆破,为此在电液换向阀的回油路上安装了应急排油活门。

应急放起落架时,将收上管路的油液直接排到机外。

平时,在主液压系统供压且电液换向阀不工作时,电液换向阀泄漏到收放管路中的油液可以通过应急排油活门直接流入回油管路中,因此不会引起收放系统的压力升高;如果回油管路被堵死,不能回油时,则泄漏油将进入收放系统(参看图l、2),使系统压力升高,当压力升高到一定值时就会引起系统故障。

据了解,在发生本次事故前,应急排油活门因故障拆下修理,用堵头将回油路图3电液阀滑阀泄漏示意图堵住,使起落架收放系统不能回油。

这样,电液换向阀泄漏到收放管路的压力油就不能释放掉,收放系统的油压将逐渐升高。

由于前起落架下位锁的开锁压力比主起落架的小,因此当压力达到一定值后,就会首先使前起落架下位锁开锁,这样飞机在自重的作用下就会引起前起落架自动收起。

3 故障验证为了验证上述分析是否正确,在原飞机上进行了以下试验:(1)给主液压系统供压并通电,把手柄放在中立位置。

保持30min 后,前起落架下位锁没有任何动作。

这说明在系统完整的情况下,因电液换向阀的渗漏而进入收放系统的压力油可以从应急排油活门处及时排出系统回油箱。

(2)为模拟事故当时的系统环境,将应急排油活门拆下,并用堵头堵住回油路。

给主液压系统供压5min后,前起落架下位锁就开始动作,到6min时下位锁完全开锁。

该项试验足以证明从起落架电液换向阀泄漏进入起落架收放系统的油液确实能够将前起落架下位锁打开,说明上述分析是完全正确的。

4维修对策由以上分析和验证可知,本次事故的原因有两个:一是起落架电液换向阀泄漏量超过规定;二是起落架收放系统不完整,使系统丧失了对不良因素的“自我消化”能力。

为了有效预防此类事故的发生,建议采取以下措施。

(1)改进起落架收放管路的设计经仔细分析后不难发现,该型飞机在系统的设计方面存在一些不足。

应急排油活门的功用是应急放起落架时将收上管路的油液排到机外。

由于应急排油活门是安装在系统的回油管路上的,一方面当应急排油活门出现故障时,将会影响整个系统的回油,进而影响系统的工作;另一方面当电液换向阀故障使收上管路不能回油时,则在应急放起落架时,收上管路的油液就无法从应急排油活门排到机外,就会使起落架无法应急放下,即应急放起落架还要受到电液换向阀工作的影响。

该型飞机在定型试飞过程中就曾发生过应急放起落架未放到位的故障,其原因就是由于电液换向阀的故障引起的。

所以这种安装是不科学的,它使系统的可靠性和安全性降低。

但是如果将应急排油活门安装到收上管路,即电液换向阀收上接头的出口处,则既不会影响应急排油活门的功能,又能提高系统的可靠性,也不会发生上述事故。

因此,建议有关部门经充分论证后,将应急排油活门安装到电液换向阀收上接头的出口处。

(2)提高产品质量,加强安装前的检查电液换向阀是起落架收放控制系统的核心附件,对其制造质量和性能指标都有具体的要求。

但在实际生产和使用过程中,人们往往重视它的功能,而对它的泄漏量等指标的规定不太重视,总认为泄漏量的大小对系统的工作和性能没有什么影响。

因此建议一方面要努力提高工艺水平和加工质量,保持滑阀和阀套的同心,以尽可能地减少滑阀与阀套之间的径向间隙,另一方面在装机使用前一定要加强对其各种性能指标的测定,对泄漏量超过规定的电液换向阀不允许安装使用。

二.数据符合规定前起落架为何放不下1995年4月13日,我部歼七×××,号机飞完第一个起落着陆时,前起落架未放下,两主轮接地后正常滑跑,机头触地后又滑行约800米停在跑道中段右侧。

机务人员及时赶到现场,抬起机头,这时前起落架自动掉下,机务人员将前起落架推上锁,进行初步检查后,即将该机牵引至定检中队。

该机于1992年12月19日第二次大修出厂后飞行236小时446个起落。

,在这之前的445个起落均无异常现象。

1、地面检查和模拟试验情况为查清故障原因,检查组对可能造成前起落架放不好的有关部位进行了专项检查。

1.1 飞机着陆后,飞机主液压系统尚有余压60kgf/cm2,油量正常,油箱密封增压良好。

在定检中队进行起落架收放共10次,均未发现异常,起落架收上时间为8秒(规程规定不超过15秒),左右起落架收上时问差为1秒(规程规定不大于1.5秒)。

1.2开车检查液压泵及液压系统工作情况,系统工作正常,从起动至慢车压力达到140kgf/cm2。

,符合规定(规程规定为140一5 kgf/cm2)。

1.3将该机与另一架良好的歼教七飞机同时拉至起飞线,顶起千斤顶,作慢车工作状态下的收放情况对比,收放起落架10次,未见异常;测量前起落架各部间隙,均符合规定1.4检查前起落架锁臂、锁槽.表面光滑无毛刺,摇臂转动灵活。

测量前起落架开锁动作筒活塞杆与开锁臂之间的间隙h值为3.5mm,其值虽在上极限,但仍住规定值的允许范围内。

1.5模拟飞机着陆状态,发动机在小转速液压泵处在卸荷末期,先放襟翼减速板,紧接着放起落架,再次进行收放起落架的试验(将地面油泵车压力调至80kgf/cm2。

)。

这样的试验共做了12次,其中3次主起落地已开锁并放到位,主起落架放下指示灯亮后,前起落架仍未开锁。

等到系统压力恢复至所调压力值时,前起落架才开锁并放到位,但前起落架开锁时响声很大。

2、原因分析针对模拟收放试验中该机前起落架3次出现开锁难、放下晚的情况,检查组集中分析了该机前起落架开锁动作筒工作失常导致前起落架放不下的可能性。

如图(4)所示,正常情况下,前起落架开锁动作筒的工作可分开锁动作筒工作原理图(4)为三个阶段:第一阶段,活塞杆伸出长度h为2—3.5mm,消除活塞杆与开锁臂的间隙;第二阶段,活塞杆伸出长度L为20-21mm,锁钩机构开锁,活塞上(右)端面在“B”管咀通油孔的边缘;第三阶段,活塞杆伸出长度S为29~31mm时,“B”管咀打开,前起落架收放动作筒通油工作。

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