变电站倒闸操作中存在的问题解析
变电运行倒闸操作中常见问题的研究

变电运行倒闸操作中常见问题的研究变电运行倒闸操作是电力系统中的一项关键工作,用于对电力设备进行断开和接通操作,确保电力系统的安全稳定运行。
在实际操作中,常会出现一些问题,这些问题如果不及时处理和解决,可能会导致变电站的事故发生,严重影响电力系统的可靠性和安全性。
对变电运行倒闸操作中常见问题进行研究,以提高操作的准确性和安全性具有重要意义。
一、操作人员技术不熟练是变电运行倒闸操作中常见问题之一。
变电站是一个复杂的系统,其中涉及到电力设备的结构、原理、工作方式等诸多知识。
操作人员如果缺乏相应的专业知识和技术,容易出现操作不当,导致设备受损、电力系统停电等问题。
二、操作人员缺乏经验是造成变电运行倒闸操作问题的另一个原因。
许多操作人员刚刚从学校毕业或者是新进入变电站工作,对于实际操作缺乏经验。
在实践中,他们可能会遇到一些特殊情况,如果没有相应的经验,很难正确应对并采取相应措施,从而引发潜在危险。
三、操作人员操作失误是变电运行倒闸操作中常见问题之一。
变电运行倒闸操作过程中,操作人员需要对设备进行开关操作,如果操作不到位、不准确或者是操作失误,可能会导致电力系统运行不正常,甚至是发生事故。
操作人员需要高度的警惕性、细心性和耐心性,保持冷静,避免操作失误。
四、设备故障是造成变电运行倒闸操作问题的另一个原因。
在变电站中,设备可能会出现各种故障,如接触不良、线路短路等问题。
这些故障会影响到倒闸操作的正常进行,甚至会对操作人员和设备带来危险。
操作人员需要对设备进行定期的检查和维护,及时处理设备故障,确保倒闸操作的安全性和可靠性。
针对以上问题,可以采取以下措施进行改进:第一,加强操作人员的培训和教育,提高他们的专业知识和技术水平。
可以通过组织专业培训、邀请专家讲座、开展操作技能比赛等方式,加强操作人员的学习和交流,提高他们的技术水平和操作能力。
第二,鼓励操作人员多参与实际操作,在实践中积累经验。
可以利用平时的闲暇时间,开展模拟操作和演练,提高操作人员对于实际情况的应对能力和操作经验。
变电运行倒闸操作中常见问题的研究

变电运行倒闸操作中常见问题的研究电力变电运行是电力系统中非常重要的一环,其功能是将高压电力转换为低压电力,以供城市和工业用电。
在变电运行中,倒闸操作是一种常见的控制手段,它可以用来切断电源,保护线路、设备和人员的安全。
然而,在实际的操作中,往往会出现一些问题,影响变电运行的安全和稳定。
本文将从操作流程、操作人员、设备状态等方面探讨变电运行倒闸操作中常见问题的解决方法。
一、操作流程中的问题1、操作流程不清晰在变电运行中,操作流程的清晰度是影响操作效率和安全的关键因素之一。
但是,由于操作人员对操作流程的理解程度不同,或者操作流程的描述不够明确详细,都可能导致操作出现偏差或错误。
因此,为确保操作流程的清晰可行性,需要建立一套规范的操作流程及培训系统,以便于实际应用。
2、变电站设备布局不合理在变电站的设计布局中,设备的设置应合理,以便于操作人员的操作。
例如,应规定设备的接口、开关的位置、电流电压等参数的规定,同时可以采用现代化的智能化系统,以便操作人员可以实时监测设备的运行状态,保证变电运行的正常稳定。
1、缺乏必要的操作技能变电运行是一项技术含量较高的工作,需要操作人员具备一定的理论知识和操作技能。
但是,有些操作人员可能缺乏必要的技能培训,无法熟练掌握操作流程,操作过程中容易出现错误。
因此,需要制定培训计划,定期进行操作技能的更新和检查。
2、操作人员疏忽大意在操作流程中,往往要完成一系列复杂的操作步骤,每个步骤都需要专注和严谨的态度,但是操作人员往往因为工作繁忙或个人原因而疏忽大意,如忘记开关一次、未及时核对操作指令,这些错误行为可能会引起安全风险,并可能对操作人员及周围环境造成严重损失。
因此,应要求操作人员严格按照操作流程进行操作,同时不断加强对工作安全性的认识和警示。
三、设备状态的问题1、设备老化在变电站运行中的荷载变化和设备的磨损等原因会导致一些设备的老化。
例如,老化的开关可能会出现断电或短路,而变电站的运行又需要这些关键设备的安全性、清洁性,在操作过程中需要对设备的状态及时监测和维护。
倒闸操作中存在的问题及解决对策

一、变电站倒闸操作存在的问题及对策1.重合闸是否退出问题及对策。
调度部门一般是因限电错峰或改变运行方式才需要下达开关停运的倒闸操作指令通常不涉及线路或变电站内部工作,因此不要求退出重合闸。
但是,运行人员在进行倒闸操作时,往往会先将自动重合闸退出,然后再停运开关。
可是等到开关再次投运时,由于调度指令中没有关于自动重合闸的内容,就造成自动重合闸没有投运。
可以说,这种现象较为普遍。
该问题是由于运行人员在进行倒闸操作时,只考虑了开头,却忘了结尾,从而给后续的操作留下了安全隐患。
在电力系统中,严禁电气设备不带保护运行。
在特殊条件下,即使电气设备的后备保护已经投人运行,其主保护的退出也必须经过调度部门和主管部门的批准,且退出时间不能过长,一般为几分钟。
虽然如此,对于这几分钟也不能轻视,因为事故往往就会在主保护退出的这段时间里发生。
同样,对于开关的停运和投运,即使在这段时间里不进行任何操作,变电站的出线上也有可能发生故障或事故。
因此,在自动重合闸没有退出的情况下进行送电,如果线路出现故障将开关跳闸,自动重合闸就会动作将开关再次合上;而对于线路的永久性短路接地故障开关又将再次跳闸,使得开关跳闸次数增加一次。
同时,如果自动重合闸充电过快,还有可能造成开关连跳,带来更为严重的影响。
针对重合闸是否退出的问题,建议调度部门在下达开关停运操作指令时,将自动重合闸退出写人指令,从而避免因上述问题造成开关有多次跳闸的可能,从而减少电气设备的损坏。
2.母线PT的投退问题及对策。
在变电站倒闸操作中,对于母线PT的退运操作比较随意,一般有4种情况:①断开母线上全部出线后再断开PT;②先断开PT再断开出线;③先断开部分母线出线,再断开PT,最后将剩下的出线都断开;④当未断开母线出线仅剩最后一条时,断开PT,然后再将最后一条出线断开。
当母线由运行状态转为检修状态时,若采取第1种方式来退运PT,则在断开最后一条母线出线时,母线PT中的非线性电抗将与母线出线开关的并联电容器产生串联振荡,此时电网若再发生扰动,就极有可能引起铁磁谐振,而产生的谐振过电压会施加到PT上,再加上流过的大电流,断开将导致三相弧光短路;若采取第2或第3种方式,断开后,那些还没有断开的母线出线保护将失去电压信号,从而导致这些未断开出线在较长时间内无保护运行。
110kV变电站倒闸操作常见问题与改进措施分析

110kV变电站倒闸操作常见问题与改进措施分析110kV变电站倒闸操作是变电站运行的重要环节之一,但在实际操作中常常会出现一些问题。
本文将分析110kV变电站倒闸操作的常见问题,并提出改进措施。
常见问题:1. 操作人员缺乏经验:由于变电站倒闸操作属于复杂的电力操作,需要操作人员具备丰富的经验和技能。
但有些操作人员缺乏经验,对操作规程和操作要求理解不够深入,容易出现操作失误和操作不规范的问题。
2. 操作步骤繁琐:110kV变电站倒闸操作需要按照一定的步骤进行,包括检查遥信、遥测、遥控信号、操作断路器等。
但有时候操作步骤繁琐,容易导致操作人员在操作过程中出现遗漏或者操作顺序错误的问题。
3. 操作安全风险大:110kV变电站倒闸操作涉及到高压电流和高压设备,一旦操作不当可能会引发电气事故,对操作人员和设备产生安全风险。
改进措施:1. 加强操作人员培训:通过定期组织操作人员进行专业知识培训和技能培训,提高操作人员的专业水平和技能水平,使其具备丰富的操作经验,熟悉变电站倒闸操作规程和要求。
2. 精简操作步骤:将110kV变电站倒闸操作的步骤进行整合和优化,根据实际操作情况,将一些冗余的步骤去除或合并,使操作步骤更加简洁明了,减少操作的复杂度。
3. 强化安全意识:组织安全培训和安全教育,加强操作人员的安全意识,要求操作人员时刻保持警惕,严格按照操作规程和操作要求进行操作,减少安全事故的发生。
4. 引入自动化设备:在110kV变电站倒闸操作中引入自动化设备,可以减少操作人员的操作负担,提高操作的准确性和效率。
通过自动化设备的监控和控制,可以降低操作风险,保证操作的安全性。
总结:110kV变电站倒闸操作是一项复杂而重要的工作,在实际操作中常常存在一些问题。
通过加强操作人员培训、精简操作步骤、强化安全意识和引入自动化设备等改进措施,可以提高操作人员的技能水平,减少操作风险,确保变电站的安全运行。
变电站变电运行中倒闸操作的问题分析

变电站变电运行中倒闸操作的问题分析随着我国电力事业的不断发展,我国变电站越来越重视其倒闸操作,倒闸操作就是把电气设备或装置由一种状态转换为另一狀态的系列操作。
如将某变压器由运行状态切换为空载状态;将某双母线接线运行方式变为单母线运行方式的操作,它是因设备的工作所需而随时进行的调节行为。
本文针对变电站倒闸操作中应注意的几个问题进行分析,并提出相关的技术方法,以保障变电设备安全稳定运行。
标签:倒闸操作;变电运行;电气设备;变电站前言:在变电站倒闸操作运行中,电气设备分为运行、备用(冷备用及热备用)、检修三种状态,将设备由一种状态转变为另一种状态的过程叫倒闸,所进行的操作叫倒闸操作。
具体来说,就是通过操作隔离开关、断路器以及挂、拆接地线将电气设备从一种状态转换为另一种状态或使系统改变了运行方式,这一过程就为倒闸操作过程,并且倒闸操作必须执行操作票制和工作监护制。
1、分析变电运行过程中倒闸操作的相关原则1.1、确保在拉合刀闸过程中除了母线之外的开关都是处于断开状态,但是母线开关也应保证是合闸状态,然后将控制保险取下。
如果合闸能源属于电磁机构的开关时,需要取下其动力保险。
1.2、在进行设备送电之前应增加使用相关的保护操作,对于无法实现电动跳闸或未保护的开关应禁止送电。
1.3、工作中开关禁止带电压情况下实行手动合闸,如果是特殊情况时,即当开关是弹簧操作机构中的一部分,并且其能力储备充分的情况下可带电压手动方式合闸。
1.4、处于运行状态的小车开关,禁止打机械闭锁手动方式进行分闸。
1.5、在进行倒闸操作工作中,如果出现错误合刀闸情况,此时不能再拉开此刀闸,应在了解具体情况,然后采取相应的安全保护措施后方能将该刀闸再次拉开。
1.6、倒闸操作时,如果出现误拉开刀闸时,禁止将其重新合上。
对于手动蜗姆轮传动的刀闸类型,如果动触头没有脱离静触头刀刃,则可以重新闭合刀闸。
1.7、如果刀闸安装有位置指示器时,实行开关合闸操作之前需要对切换继电器励磁进行认真2、变电站中倒闸操作工作的相关规定2.1、工作中倒闸操作需要2个人一起完成,其中正值班人员是监护人,副值班工作人员作为操作者。
浅谈变电运行中的倒闸操作问题及对策

浅谈变电运行中的倒闸操作问题及对策变电运行主要根据电力系统指令进行相关工作。
倒闸是电力系统线路检修的重点内容,影响着用电安全及可靠性。
经过实际调查发现,倒闸事故与操作票填写不规范、设备运行情况检查不全面等密切联系,要求必须加强防范,控制安全隐患的产生。
1 变电站运行中倒闸事故产生的原因倒闸操作是变电运行的核心内容,一旦操作不当,就会给电力系统的安全造成巨大影响,而且威胁工作人员的安全,产生严重的后果。
1.1 调度发令不准确,运行人员不能认真受令2014年,某110变电站值班人员收到指令:某10kV线路检查工作即将完成,值班人员接受了“10kV线路由线路检修转运行”指令。
实际操作中,工作人员未根据指令确认调度意图就书写操作票,并运行线路送電作业,导致线路接地线发生合闸,进而出现了操作事故,值得庆幸的是,本次并未造成群伤或死亡事故。
上述事故出现后,相关部门对事故原因进行了调查,经分析发现,发出倒闸操作指令后,调度部门未对运行人员说明该指令不属于正式指令,只是倒闸意向,而且未强调发送正式指令时再进行送电;接受调度指令后,变电站人员不能反复朗诵记忆,导致实际操作中经常出现错误或盲目操作行为,进而引发了安全事故。
1.2 操作票填写及审核不规范或出现错误2015年6月,某10kV开关室要求进行停电检修,实际操作中未断开进线侧开关。
检修作业完成后,运行人员未拆除进线开关与下刀闸接线,直接恢复了10kV 母线送电合闸,导致开关室10kV进线开关发生跳闸,所有10kV馈线用户均停电,烧毁了开关室进线开关及刀闸等所有设备。
经过分析发现,引发上述事故的主要原因是,恢复开关室正常送电前,填写操作票的人员未按照规定正确书写操作票,遗漏了拆除接地线项目,而且未开展复检操作。
此外,操作票人员审核人自身素质也是产生此种事故的重要因素,由于审核不严格,进而出现了倒闸错误问题。
1.3 倒闸操作前后未检查设备运行情况2015年10月,某值班人员进行高压配电房水泵停机操作时,错将正在运行并带负荷的高压开关柜隔离开关关闭,出现了弧光短路,导致配电房10kV母线出现开关跳闸,直接损坏了隔离开关,而且对工作人员身体造成了巨大影响。
110kV变电站倒闸操作常见问题与改进措施分析

110kV变电站倒闸操作常见问题与改进措施分析110kV变电站是电力系统中的重要组成部分,倒闸操作是变电站运行中常见的操作之一。
在倒闸操作过程中,常常会出现一些问题,影响了变电站的正常运行。
本文将对110kV变电站倒闸操作常见问题进行分析,并提出相应的改进措施。
一、常见问题分析1. 倒闸操作时间长:在实际操作中,倒闸操作时间往往较长,导致了变电站的停运时间过长。
这主要是由于操作人员对倒闸操作流程不熟悉,或者操作程序繁琐,操作步骤多。
2. 操作失误:由于倒闸操作过程中的操作步骤繁琐,容易出现操作失误的情况。
误操作了其他闸刀或遮断器的位置,导致了意外事故的发生。
3. 原因分析不清:在倒闸操作过程中,如果出现异常情况,操作人员往往不能及时判断出问题的原因所在,导致了延误了故障的处理。
二、改进措施分析1. 优化操作流程:通过优化倒闸操作流程,简化操作步骤,缩短操作时间。
可以使用可编程控制器(PLC)等自动化设备,对倒闸操作过程进行自动化控制,减少人工干预和操作步骤。
2. 加强培训与演练:加强操作人员的培训和演练,提高其对倒闸操作流程的熟悉程度和操作技能。
定期组织操作人员进行倒闸操作演练,增加应急处置能力。
3. 规范操作程序:制定详细的操作规程和操作指导书,规范倒闸操作的步骤和要求。
并将其进行宣传和培训,使操作人员能够严格按照规程进行操作。
4. 强化安全意识:加强倒闸操作的安全意识教育,使操作人员充分认识到倒闸操作的重要性和风险性。
在操作中,严禁疲劳、不适应、不稳定的状态下进行操作。
5. 安装监测设备:在110kV变电站中安装相应的监测设备,对倒闸操作过程进行实时监控。
当发现异常情况时,及时发出警报,提醒操作人员进行处理。
6. 加强故障诊断能力:提供完整的故障诊断手册和工具,以便操作人员可以快速地判断出故障的原因所在,并迅速采取相应的处理措施。
在110kV变电站的倒闸操作中,常见的问题主要包括操作时间长、操作失误和原因分析不清。
变电运行倒闸操作中的问题及防范措施分析

变电运行倒闸操作中的问题及防范措施分析保证变电运行的安全稳定有重要的意义,需要对变电站变电运行中倒闸操作的问题进行分析,并研究提高倒闸操作安全性的措施。
标签:变电站;变电运行;倒闸操作前言:变电站倒闸操作是最基础变电运行工作之一,也是变电站值班人员必须要掌握的基本技能之一。
变电站倒闸操作的安全性直接关系到人身、电网、设备的安全。
特别是近年来随着变电站集控规模的增大,倒闸操作难度的增加,误操作事件出现的越来越多。
为了保证电网安全、稳定运行,如何如何提高变电站倒闸操作的安全性成为了目前电网安全运行迫切需要的解决的问题。
一、变电站变电运行中倒闸操作的问题分析1、变电站工作人员专业素质有待提高变电站在进行电力操作时,对电力工作人员的专业知识技能方面要求很高,特别是自身的保护意识,只有对专业知识熟知,才可以保证操作的正确性,确保电力设备工作在良好的状态。
而当前一些变电站工作人员由于缺乏良好的专业素质,专业技能没有实时提高,导致变电站变电运行需要进行倒闸操作时,没有做好准备工作,如没有对工作器具做充分的准备,操作有问题的操作杆,在进行紧急操作时,没有做好自身保护工作,使用绝缘性差的手套,性能陈旧的操作杆以及有故障的验电器,操作人员在利用这些设备进行操作时,会极大的增加变电运行倒闸误操作的频率次数,同时会增加事故发生的机率,最重要的是无法很好的做到自我保护。
2、防误解锁钥匙的管理和使用不严格实际工作的过程中,产品的安装调试以及制造质量可能无法满足要求,进而使防误闭锁装置的整体稳定性受到影响,尤其是相关操作人员没有严格按照标准和规范来进行操作,对维护工作的重视程度也不够,将可能导致防误闭锁装置失灵现象的发生,而且使得倒闸操作的操作时间过长。
另一方面,我们的操作人员在对防误装置故障进行处理时,没有严格按照相关的办法和规范来进行,而且对万能钥匙的使用也不合理,随意解锁的现象经常发生,还要就是对设备编号以及名称没有做到认真仔细的核对,这将提高倒闸误操作发生的概率。
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变电站倒闸操作中存在的问题解析
1 人员素质的提高,是倒闸安全操作的保障
随着科学技术的日益先进,变电站设备的自动化程度提高,设备的科学含量也随之增加,与此相对应的就凸显出人员素质的落后,所以,有必要加强对操作人员的培训,巩固基础知识,提高技术水平。
工作出现问题无非两个原因:人员操作不当;设备自身故障。
针对这两条原因,我们首先要做到的就是保证人员素质,从而避免人为事故,也能化解一些由于设备自身故障带来的问题。
建立标准化操作程序,提高操作人员应对关键控制点意外的能力,并且制定完善的应急预案。
2 关于母线的操作注意事项
母线操作在倒闸操作中占有重要地位,稍稍不慎极易引起事故。
因其负载众多设备元件,操作时要严格注意先后顺序,并在操作前做好充分准备。
母线操作过程中,容易发生带负荷拉刀闸事故,操作过程中,母联开关电源要拉开,预防误倒闸事故的发生。
使用母联开关向备用母线充电,可以防止因备用母线存在故障引起的事故。
另外一个容易出现的问题是因操作顺序不当而引起的谐振。
母线送电时先向停电母线充电,然后合上电压互感器一次刀闸,临近操作结束,切勿着急拉开母联断路器,应在其之前拉开电压互感器的一次刀闸。
否则,形成串联谐振回路,产生过电压,损害母线上的各种设备原件,乃至造成事故。
关于倒母线,应该着重注意等电位的问题已经冷倒还是热倒的问题。
等电位具备的条件是,使母联断路器及两侧隔离开关均处于合闸状态,然后将母差保护改投非选择方式,最后将母联断路器的操作保险取下。
等电位条件具备后,依次合上要倒至母线侧的隔离开关,再依次拉开原来母线侧的隔离开关,这种方式是热倒法。
如果母联断路器处在热备用或者冷备用状态,不具备等电位条件,则需采用先拉后合的冷倒法。
每次倒母线的时候务必安排熟悉操作的人员进行操作或者担任监护人,以便正确操作并对发生的意外做出及时判断防范事故。
3 防范产生操作过电压
在110kV及以上大电流接地系统中,产生过电压的原因往往是中性点接地的数量问题。
操作空载变压器的操作过程中,若不能将中性点接地,将会使断路器受到影响,造成过电压事故。
在操作变压器时,应该注意中性点接地的个数,至少维持在底限数量上。
变压器低压侧有电压,则中性点直接接地;每一台连于母线上的变压器在运行的过程中,都要保证至少有一个中性点接地,重点在于防止误合接地刀闸,清楚接地刀闸部位及合上后的接地范围。
电压切换应注意低周、距离、母差保护等。
4 隔离开关容易存在的故障解析
隔离开关在手动合闸操作时,要把握好操作的速度与力度,以及务必注意在合闸前拔出连锁销子。
在操作过程中,仔细观察是否有电弧产生,切忌产生电弧后将隔离开关回拉,否则弧光扩大导致进一步损坏设备。
在进行开闸操作中,除了要注意电弧的产生外,还应把握好隔离开关的断开位置绝缘距离是否合格,拉开角度是否符合规定。
在隔离开关的操作中,往往容易因为机械传动部分元件的问题容易导致分、合闸不到位,一旦分、合闸不到位,易造成发热缺陷或者安全距离缩小,从而存在安全隐患。
针对这种情况,最好进行手动操作,并且要戴上绝缘手套,使用绝缘棒,在往反方向摇动的过程中仔细听声音,一旦有细微的放电声就快速将隔离开关合闸,一定要把握力度,防止损坏隔离开关。
若是隔离开关拒绝操作的时候,在确认了设备名称、间隔的正确性,控制电源空气断路器合上以及端子箱“远方、就地”切换把手位置正确后,要观察电气闭锁条件是否满足,若电磁锁未动作,根据电磁锁控制回路图查找故障;由于机械卡滞所致的卡锁故障,应检查各机械部位来解除;交流接触器的磁吸动作,故障点再电动机回路或者一次设备上,逐项检查排除故障。
另外,电动机不正常也会使机构箱内的接触器动作,所以,操作人员需要测量电动机电压的状态,以检测属于电动机原因还是接触器的问题。
5结论
通过对变电站倒闸操作中容易出现的问题进行分析解决,对相关操作人员进行培训,控制关键操作点,才能提高倒闸操作的正确性、可靠性以及整体安全管理水平。
这是一项具有重要安全意义的操作,务必从细节上做起,从精神上重视,确保操作人员人身安全,变电站正常工作。
参考文献
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