钢铁行业安全事故案例集
冶金类事故案例

冶金事故案例钢水包脱落事故1.2007年4月18日7时45分左右,辽宁铁岭市清河特殊钢有限公司装有30吨钢水的钢包在吊运下落至就位处2-3米时,突然滑落,钢水撒出,冲进车间内5米远的一间房屋,造成在屋内正在交接班的32人全部死亡,6名操作工轻伤。
经专家对铁岭市清河特殊钢有限责任公司事故现场初步勘察分析,造成这起事故的主要原因,一是该车间违反《炼钢安全规程》,没有采用冶金专用的铸造起重机,而是擅自使用一般用途的普通起重机起吊钢包;二是设备日常维护不善,如起重机上用于固定钢丝绳的压板螺栓松动;三是作业现场管理混乱,厂房内设备和材料放置杂乱、作业空间狭窄、人员安全通道不符合要求;四是违章设置班前会地点,该车间长期在距钢水铸锭点仅5米的真空炉下方小屋内开班前会,钢水包倾覆后造成人员伤亡惨重。
2.2007-4-26重庆市武隆县建渝钢铁公司重演类似事故:一只10余吨重的钢水包在平移过程中突然脱落,高达1500℃的高温废钢渣液体顿时倾溅而下,导致在钢水包下方指挥调度的车间主任遇难。
钢水喷溅事故3.2009年12月扬州冶金机械有限公司热加工分厂铸造车间发生事故,该车间离心铸造机在运行过程中盖子突然破损,导致模腔内钢水外溅,大量温度达到1600摄氏度的浇铸钢水瞬间四处喷溅,10名工人不幸被灼热钢水“击中”受伤,其中1人生命垂危。
4.2009-04-16咸阳力源起重机械公司发生一起安全生产事故,中频炉中钢水喷溅造成一人死亡四人受伤。
5.2009年1月17日7时左右,胶州市马店镇青岛华冶铸造有限公司发生一起中频炉钢水喷溅较大事故,造成4人死亡,1人受伤。
6.2005-0218日上午10时许,辽宁义县一特种钢厂发生钢水喷溅事故,造成8人严重烧伤。
7.2007年4月24日下午,陕西韩城的陕西龙门钢铁集团公司炼钢厂4号炼钢炉突然发生钢水喷溅事故,造成7人受伤,其中2人伤势严重被紧急送往西安抢救,1人在途中因伤势严重死亡。
8.2007年5月23日13:40分左右,娄底市泰宇精炼有限公司发生一起精炼钢水喷溅安全责任事故,导致10人不同程度受伤,其中女性1名。
冶金企业典型安全生产事故案例

PART 3
事故原因与教训
事故原因分析
设备故障:设备老 化、维护不当等原 因导致设备故障引 发事故。
操作失误:员工操 作不规范或误操作 导致事故发生。
安全意识淡薄:员 工安全意识不强, 对潜在危险认识不 足,忽视安全操作 规程。
安全管理不到位: 企业安全管理制度 不健全,安全监管 和培训不足,导致 事故发生。
冶金企业安全生产现状
冶金企业安全生产事故频发,形势严峻 安全生产法律法规和标准不断完善 冶金企业安全生产管理存在漏洞和不足 安全生产技术装备和信息化水平有待提高
安全生产管理发展趋势
智能化技术应用:利用大数据、 物联网等技术提高安全管理效率 和预防能力。
安全生产培训普及:企业将加大 对员工的安全培训力度,提高员 工的安全意识和操作技能。
PART 4
安全生产法律法规与标准
安全生产法律法规体系
我国已基本形成以《安全生产法》为核心的安全生产法律法规体系。 安全生产法律法规体系包括《安全生产法》、《职业病防治法》、《消防法》等。 安全生产法律法规体系对企业安全生产提出明确要求和标准。 安全生产法律法规体系对于保障人民群众生命财产安全具有重要意义。
环保节能技术: 降低能耗和排放 ,实现绿色生产
安全生产管理信 息化:提升安全 监管和应急响应 能力
THANK YOU
汇报人:
汇报时间:20XX/01/01
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安全生产法规完善:政府将加强 安全生产法规的制定和执行,提 高企业的安全责任意识。
安全生产监管加强:政府将加强 对企业安全生产的监管力度,确 保企业安全生产符合法规要求。
未来安全生产技术发展展望
智能化监控技术: 实时监测、预警 和自动处置系统
钢铁行业安全事故案例集

钢铁行业安全事故案例集在企业安全教育中,我们要着重强调作业人员和管理指挥人员的安全意识,而安全意识的基础是“危险意识”。
强化“危险意识”着重点是教育员工和管理指挥人员知道什么是危险行为;什么是危险状态。
俗话说“无知者才无畏”,只有员工意识到作业时存在着危险,才会有意识主动去避免危险的发生。
危险不可怕,可怕的是没有意识到或者没有觉察到“危险”的存在,那里才是最危险的。
心存侥幸容易使操作人员在思想上出现盲目的自信、盲目的冲动。
生产中的习惯性违章多是由心理扭曲导致,赶时间、赶速度,变成了图省事、图快捷,抄近路,违反工艺规程这些恰恰是十分危险的行为。
侥幸与不幸只有一步之遥。
几次违章作业可能没发生事故,但是不等于没有危险。
正因为缺少了这种“危险意识”会使个别员工产生思想麻痹,危险就靠近了;天地有万古、此身不再得。
因此就要强化“危险意识”安全教育。
这本安全事故汇编就是很好的教材。
让全体员工知道避免发生事故,就应当想到可能发生的危险。
“常怀畏惧、方有忧患,常思危险、方有安全”,道理在其中。
根据“轨迹交叉理论”事故是在物的不安全状态和人的不安全行为发生交叉时出现的,因此要控制和消除物的不安全状态,还要清除人的不安全行为,而要清除人的不安全行为,就要养成随时遵纪守法的习惯,就必须加强自律意识和持续学习,循规蹈矩、严格恪守岗位安全操作规程,不要重复昨天的事故,要戒仿戒效做一个拒“三违”、杜“冒险”的员工。
只有这样企业才有真正持续发展,安全生产才能长治久安。
读书寄兴于深思,定能深心。
通过这本事故案例集的推出,希望每个员工都能理解每一条安全操作规程后面,都是生命和血作为支撑的,让我们认真坚持读好这本书。
目录第一章机械伤害事故 (1)第二章起重伤害事故 (25)第三章物体打击事故 (48)第四章高处坠落事故 (51)第五章车辆伤害事故 (56)第六章触电事故 (64)第七章灼烫事故 (74)第八章气体中毒事故 (76)第九章火灾爆炸事故 (83)第十章其它事故 (91)第十一章淹溺事故 (102)这本书能否感唤你心灵深处的责任吗?能否唤醒你脑海里盲从的恶梦吗?你想远离可怕的安全事故吗?那你就彻底改掉习惯性违章操作的恶习吧!彻底改掉愚昧违章操作的陋习吧!让我们真正认识到各项安全管理规章制度不是我们的敌人,而是呵护我们的生命、安全和健康的真诚朋友。
钢铁企业事故案例汇编精编版

钢铁企业事故案例汇编文件编码(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)目录一、死亡事故一、年终检修清理垃圾不慎越过栏杆坠落 (1)二、钢尾跑出打飞护板轧钢工头部受伤死亡 (2)三、高工作业不系安全带皮带连锁不清出事故¨ (6)四、皮带机头下钻过被皮带伤害身亡 (10)五、驾驶操作不精心撞倒同行出矿工 (13)六、图方便存侥幸跨越皮带跌倒 (18)七、高空作业不戴安全带防护意识差坠落身亡 (26)八、质检员擅迸作业区取样操作工安检不细致事故 (29)九、撤离检修现场违章卷入了皮带密封罩 (34)十、交接班打扫皮带机撞上托辊被挤致死 (38)十一、放炮点火要互保监护不力出事故 (42)十二、技术交底不明确人员监护不到位 (47)十三、吊索强度不够断裂吊物坠落倾翻压人 (52)十四、监督施工单位作业不慎坠入煤气管道 (56)十五、检查煤气区域漏点不戴空气呼吸器中毒 (59)十六、压力管道爆炸多人伤亡 (64)十七、按钮误操作习惯违章机械伤害事故常发生 (68)十八、停用油过滤器淬火油喷溅伤人 (71)十九、起重机下挂稻壳袋龙门钩坠落砸伤人 (74)二十、危险辨识不严密误听电话误操作 (77)二十一、安全确认不到位盲目移车酿事故 (80)二十二、更换料斗护皮皮带突启伤人 (82)二、重伤事故一、安全确认不到位左腿带大运输链 (83)二、吊卸油桶挤落地面检修人员受撞重伤 (90)三、非正常登行车左脚受挤断裂 (92)四、超负荷使用钢丝绳垃圾斗坠落砸双脚 (94)五、指挥清理球团除尘管道砸人 (97)六、横穿铁路火车碾伤 (98)七、窑情变化末应对违章操作酿事故 (99)八、热风炉爆炸路过被烫伤 (101)九、补炉操作不当喷渣炉工避让不及烫伤 (104)十、大包窜钢事故突发应急撤退不当坠落 (107)十一、上下作业未联系炉渣掉下砸伤人 (110)十二、安全认妇虽有限规程完善要及时 (112)十三、突现高负压右手吸人阀 (115)十四、末按规程放置止轮器右手被碾压造成重伤 (117)十五、装车作业管理不完善推动车组溜行碾伤人 (119)十六、危险因素估计不足积料落下砸人骨折 (122)十七、列车运行上车踩空小腿轧伤 (124)死亡事故案例一、年终检修清理垃圾不慎越过栏杆坠落2007年1月18日上午9时左右,福建三钢炼铁厂2#高炉炉长王xx在清理设备检修废弃物时,从2#高炉风口平台坠落至厂内铁路3#线上。
某钢铁企业事故案例汇总

某钢铁企业事故案例汇总Accident case安全目录一、视线昏暗两摩托车撞车,小腿骨折(交通) (3)二、清残渣站位不当滑入憋渣器事故(炉前) (4)三、无证上岗操作天车吊物挤人(炉前) (5)四、吊具未挂牢甩向旁人面部(高炉铸铁) (5)五、图捷径横跨憋渣器滑入铁沟内(炉前) (6)六、单岗作业皮带机伤人(皮带) (6)七、体力透支高处滑落摔伤事故(检修) (7)八、人员撤离不彻底热风围管人孔盲板爆裂耐火砖伤人(炉前) (7)九、残渣倾倒斗放置不稳挤伤脚趾(炉前) (8)十、攀爬钩机大臂摘取吊具高处坠落(炉前) (9)十一、未带安全帽物体砸中头部(高炉铸铁) (9)十二、站位不当盖板不全绞断腿(除尘) (10)十三、单梁吊控制器护盖掉落伤人(检修) (11)十四、铁路线旁行走不会避让火车被刮伤(交通) (12)十五、检修未挂牌非岗位人员开皮带伤人(皮带检修) (12)十六、临时加班回家途中车撞伤(交通) (13)十七、煤气设施漏气不带空气呼吸器作业轻度中毒(检修) (14)十八、独自巡检皮带滑倒卷入皮带底部(皮带) (14)十九、独自查看检修设备刮蹭掉入高炉内(设备调试) (15)二十、站位不当撬起钻杆滑落(炉前) (17)二十一、泥炮喷泥伤人面部(炉前) (18)二十二、身体瘦弱高温区域中暑(炉前) (19)二十三、皮带机临时停机更换托辊急停开关故障伤人(皮带) (20)二十四、物体不牢压伤手指(检修) (21)二十五、地面湿滑摔折大腿 (22)二十六、铁沟旁连接钻杆踩滑烧伤(炉前) (23)二十七、泥炮炮膛温度压力升高喷溅伤人(炉前) (24)二十八、铁口区域漏气作业人员煤气中毒(炉前) (25)二十九、搬运盖板滑落砸断手指(维修) (26)二十九、联系不到位检修人员被带出十几米(皮带) (27)三十、非维修工切割钢材锯片碎裂伤人(炉前) (28)三十、设备运转检修焊条穿入手掌(检修) (29)三十一、上下天车不走安全通道挤伤(天车) (30)三十二、横跨皮带小车挤伤大腿(皮带) (30)三十三、无证驾驶拖拉机翻车(交通) (31)三十四、钩机行走方行反转撞伤开口机(炉前) (32)三十五、防护器材佩戴不正确煤气中毒(炉前) (33)三十六、倒盲板布袋空气呼吸器煤气中毒(炉前) (34)三十七、站位不正确踩入铁沟内(炉前) (35)三十八、进入罐内氮气窒息(密闭空间) (35)三十九、铁口区域作业火星引燃衣服(检修) (36)四十、检查时独自行走,小车开动轧断手指(电工检修) (37)四十一、电工拆线不彻底,电弧烧伤(电气) (37)四十二、防护措施不当,清料仓杂物煤气中毒(煤气) (38)四十三、高处坠落落入料仓内(高处) (39)四十四、忽视安全隐患,一人中毒死亡(中毒) (40)四十五、未实施安全保护措施,中毒致一死一伤(中毒) (40)四十六、危险区域作业,高处坠落(高空) (41)四十七、手臂伸入皮带尾轮,致右臂截肢(皮带) (43)四十八、盖板断裂致高处坠落摔伤(高空) (44)四十九、清理收粉仓坠亡(高空) (46)五十、抽堵高炉煤气盲板阀未佩戴呼吸器(煤气中毒) (47)五十一、铸铁机翻包爆炸(铸铁) (47)五十二、风口弯管处取暖煤气中毒(炉前) (48)五十三、更换煤气干法除尘布袋氮气窒息(受限空间) (48)五十四、紧固煤气流量计法兰螺栓煤气中毒(中毒) (49)五十五、右手被机头滚筒绞伤(皮带) (50)五十六、泥炮活塞挤手事故(炉前) (51)五十七、泥炮活塞挤手事故(炉前) (52)五十八、鼓风机跳电风口灌渣烧伤人员(炉前) (53)五十九、富氧减压阀爆炸事故(热风) (54)六十、调车员被两车厢挤死事故(厂内) (55)六十一、某钢铁公司料仓塌料两人被埋死亡(上料) (56)六十二、安全隐患引发高处坠落(高空) (57)六十三、冒险进入危险场所,一人被挤压致死(车辆伤害) (58)六十四、违规在行车轨道上行走,引发伤亡事故(起重伤害) (59)六十五、拆除炉顶大钟受料斗高处坠落(高空坠落) (60)六十六、违章作业引发伤亡事故(窒息) (61)六十七、违章作业引发伤亡事故(机械伤害) (62)六十八、天车空中相撞伤亡事故(起重伤害) (63)六十九、不穿戴劳动保护用品,造成安全生产责任事故(机械伤害) (65)七十、池内氮气含量超标、五人窒息死亡(中毒窒息) (65)七十一、燃煤炉燃烧取暖,三人中毒死亡(煤气中毒) (66)七十二、燃煤炉燃烧取暖,三人中毒死亡(煤气中毒) (67)七十三、忽视安全措施,引发触电死亡事故(触电伤害) (68)七十四、违章指挥、违章作业(煤气中毒) (69)七十五、违章指挥、违章操作(煤气中毒) (70)一、视线昏暗两摩托车撞车,小腿骨折(交通)事故经过:某年某月某日凌晨0点10分左右,某钢铁公司职工下中班,该钢铁公司炼铁厂某高炉车间INBA (渣处理)操作工王某乘坐其工友高某摩托车一同返回职工生活区,当摩托车行驶到该炼铁厂热风炉西南路口处时,突然被他人摩托车撞击,当时王某被当时的撞击飞出好几米远,跌落到地后王某全身发抖,其左腿失去知觉,王某工友高某及时的拨打120急救电话,救护车将王某送往医院,到医院经医生诊断为左小腿外侧骨折,经过初步治疗后,转往某市骨科医院接受治疗。
钢铁厂安全事故案例

钢铁厂安全事故案例钢铁厂作为重工业领域的重要组成部分,一直以来都是安全生产的重点领域。
然而,由于生产过程中涉及到高温、高压、重物等危险因素,钢铁厂安全事故时有发生。
在此,我们将就一起钢铁厂安全事故案例展开讨论,以期引起更多人对安全生产的重视。
案例一,2018年某钢铁厂高炉爆炸事故。
2018年某钢铁厂高炉爆炸事故造成了严重的人员伤亡和财产损失。
事故原因经调查发现,是由于高炉内部温度过高,导致炉体结构受损,最终爆炸。
而事故发生前,钢铁厂并未对高炉进行定期的检修和维护,导致问题未能及时发现和解决。
案例二,2019年某钢铁厂热轧车间火灾事故。
2019年某钢铁厂热轧车间发生了一起严重的火灾事故。
初步调查显示,事故起因是由于热轧设备未经定期清洁和保养,导致设备过热引发火灾。
而在事故发生时,车间内的消防设施并未能够及时启动,对事故的扩大起到了推波助澜的作用。
案例三,2020年某钢铁厂尾气处理设备泄漏事故。
2020年某钢铁厂尾气处理设备发生了泄漏事故,导致周边环境受到了严重污染。
经过调查发现,事故的根本原因是由于设备长期运行未经检修,设备内部出现了严重的腐蚀和磨损,最终导致了泄漏事故的发生。
以上三起案例都是由于钢铁厂在安全生产方面出现了疏漏和管理不善所引发的事故。
针对这些事故,我们需要认真总结教训,加强安全生产管理,严格执行相关制度和标准,确保生产设备的正常运行和安全使用。
只有这样,才能够有效地避免类似事故的再次发生,保障员工和周边环境的安全。
在此,我们呼吁所有钢铁企业和相关部门要高度重视安全生产工作,加强安全管理,确保设备的正常运行和员工的安全生产。
只有这样,才能够实现企业的可持续发展和社会的和谐稳定。
全国大型钢铁企业安全事故案例汇编

2006大钢企业事故案例汇编2006年全国大钢安全协作会事故案例汇编,共收录死亡事故案例37个,重伤事故案例31个,分成死亡事故和重伤事故两部分。
事故案例的编写按事故发生的时间先后顺序排列,案例的内容根据各成员单位提供的事故调查报告书,主要分成事故时间、事故类别、事故经过、事故原因、事故责任分析、整改措施等六个部分,编者为每个事故案例加上了小标题,事故案例中涉及的相关人员均隐去了真实姓名。
2006年事故案例的汇编得到了各成员单位的大力支持,有宝钢、首钢、本钢、马钢、攀钢、唐钢、邯钢、太钢、济钢、安钢、莱钢、酒钢、天铁、武钢、邢钢、杭钢、八钢、南钢、涟钢等单位提供了事故调查报告书,在此表示感谢。
还有一些成员单位2006年度没有发生死亡、重伤事故,在此对他们在2006年度安全管理工作取得的成绩表示祝贺。
因编写时间仓促,本汇编一定存有不少疏漏,请大家指正,并期望获得谅解。
全国大钢安全协作会秘书处2007年5月9日目录2006大钢企业事故案例汇编 (1)目录 (1)1 死亡事故案例 (9)1.1 未签安全协议开孔板作业珠光砂涌出掩埋七名民工 (9)1.1.1 事故经过 (9)1.1.2 事故原因初步判断 (9)1.2 浇注管上观察浇注站位不当失足坠落 (10)1.2.1 事故经过 (10)1.2.2 事故原因 (10)1.2.3事故责任划分及处理意见 (11)1.2.4 防范措施 (11)1.3 进入煤仓中毒冒险施救死亡 (12)1.3.1 事故经过 (12)1.3.2 事故性质及原因分析 (12)1.3.3整改措施 (13)1.4 忽视劳保用品穿戴停送电作业遭电击 (13)1.4.1 事故经过 (13)1.4.2 事故原因及性质 (14)1.4.3事故责任及处理意见 (14)1.4.4 防范措施 (14)1.5 清扫皮带不停机伤害苦果自身酿 (15)1.5.1 事故经过 (15)1.5.2 事故原因分析 (15)1.5.3事故责任划分及处理意见 (16)1.5.4 防范措施 (16)2 进入设备本体不加防范焊接小车撞击颈部死亡 (17)2.1.2 事故原因 (17)2.1.3 事故责任分析和对责任者的处理建议 (17)2.1.4 防范措施建议 (18)2.2 管道漏水急需抢险应急排污泵漏电伤人 (18)2.2.1 事故经过 (18)2.2.2 事故原因及性质 (19)2.2.3 责任认定及处理建议 (19)2.2.4 防范措施及建议 (20)2.3 炉况失常应急差发生爆炸损失重 (20)2.3.1 事故经过 (20)2.3.2 抢险和善后工作 (20)2.3.3 抢险救灾指挥组 (21)2.3.4 善后处理组 (21)2.3.5 事故原因和性质 (21)2.3.6 对事故相关责任人的处理建议 (22)2.3.7 事故防范措施 (23)3 自制吊索具未考虑安全挂钩脱落盖板撞人头部 (25)3.1.1 事故经过 (25)3.1.2 原因分析 (25)3.1.3整改措施 (26)3.1.4事故的责任分析和对责任者的处理意见 (26)3.2 不闻吊运警铃继续作业现场拥挤钢坯掉落伤人 (27)3.2.1 事故经过及抢救情况 (27)3.2.2 事故原因及性质 (27)3.2.3 责任认定及处理建议 (28)3.2.4 防范措施及建议 (29)3.1 安全标识不清楚误开人孔,应急措施不完善窒息死亡 (29)3.1.1 事故经过 (29)3.1.2 事故原因 (29)3.1.3事故责任分析及对责任人的处理意见 (30)3.1.4整改措施 (30)3.2 管道盲板没有固定氮气泄露,进罐检修通风不畅缺氧窒息 (31)3.2.1 事故经过 (31)3.2.2 现场勘验分析 (31)3.2.3 事故原因分析 (31)3.2.4 事故责任分析 (31)3.2.1 防范措施 (32)3.3 吊运包装箱断裂毛刺辊散落撞人 (32)3.3.1 事故经过 (32)3.3.2 事故原因 (33)3.3.3 事故责任分析及对事故责任者的处理建议 (33)3.3.4整改措施建议 (34)3.4 落包摘钩包梁倾倒躲避不及被砸死亡 (34)3.4.2 事故原因 (34)3.4.3事故责任分析和对事故有关责任者的处理意见 (35)3.4.4 整改防范措施 (35)3.5 沙坝未打牢致铁水渗漏出铁口下方停车遭灼烫 (36)3.5.1 事故经过 (36)3.5.2 事故原因分析 (36)3.5.3整改措施 (36)3.5.4事故责任分析和对责任者处理意见 (37)3.6 安全防护有缺陷酒后上岗受伤害 (37)3.6.1 事故经过 (37)3.6.2 事故原因分析 (38)3.6.3整改措施 (38)3.6.4事故责任分析和对责任者处理意见 (38)3.7 习惯性错误操作埋隐患制度执行不力酿事故 (39)3.7.1 事故经过 (39)3.7.2 事故原因分析 (39)3.7.3责任分析及对责任者的处理意见 (41)3.7.4预防及整改措施 (42)3.8 狭窄空间穿行捡手套料斗斜放滑倒出事故 (44)3.8.1 事故经过 (44)3.8.2 事故原因及性质 (44)3.8.3责任认定及处理意见 (45)3.8.4 防范措施 (45)3.9 安全不达标盲目引煤气缺乏施救经验事故扩大 (45)3.9.1 事故经过及抢救情况 (45)3.9.2 事故原因分析及性质认定 (46)3.9.3 防范措施 (48)3.10 检查水泵掉入井底盲目救人事故扩大 (48)3.10.1 事故经过 (48)3.10.2整改措施 (49)3.11 安全操作应记牢皮带事故不算少 (50)3.11.1 事故经过 (50)3.11.2 事故原因分析 (50)3.11.3事故责任划分及处理意见 (51)3.11.4 防范措施 (51)3.12 抽取钢丝绳致吊物翻滚指挥行车站位不当挨砸 (52)3.12.1 事故经过 (52)3.12.2 事故原因 (52)3.12.3事故责任分析划分和对责任者的处理意见 (53)3.12.4整改措施 (54)3.13 选用吊钳安全未确认钢梁坠落砸死电焊工 (54)3.13.1 事故经过 (54)3.13.2 事故原因分析 (55)3.13.3事故责任分析及对责任者的处理意见 (55)3.14 清矿槽作业有危险安全防范不可马虎 (55)3.14.1 事故经过 (55)3.14.2 事故原因 (56)3.14.3 防范措施 (56)3.14.4对事故责任人的处理意见 (57)3.15 煤气窜入净化系统维检焊工中毒身亡 (57)3.15.1 事故经过 (57)3.15.2 事故原因 (58)3.15.3 事故责任分析 (58)3.16 安全确认要落实交叉作业需防范 (58)3.16.1 事故经过 (58)3.16.2 事故原因 (59)3.16.3 事故责任 (59)3.17 编制袋碰擦铭牌破损,吊带断裂料包坠落砸人 (60)3.17.1 事故经过 (60)3.17.2 事故原因 (60)3.17.3 事故责任分析及责任者的处理建议 (60)3.17.4事故整改措施建议 (61)3.18 施工分包方无资质承揽工程 (61)3.18.1 事故经过 (61)3.18.2 事故原因 (62)3.18.3 事故责任分析 (62)3.18.4 事故防范措施和整改要求 (63)3.19 冒险进入料仓底部清料,仓壁粘料塌落埋压人 (64)3.19.1 事故经过 (64)3.19.2 事故原因坍塌 (64)3.19.3 事故原因分析 (64)3.19.4事故责任分析和对责任者的处理意见 (65)3.20 安全防护抢救措施不当清理料仓杂物煤气中毒 (65)3.20.1 事故经过 (65)3.20.2 事故原因 (66)3.20.3 事故责任和处理 (66)3.20.4 防范措施 (66)3.21 违规进入开卷机行程挤伤头部生命难挽回 (67)3.21.1 事故经过及抢救情况 (67)3.21.2 事故原因及性质 (67)3.21.3 防范措施及建议 (68)3.22 疏通精炼炉下料套堵料不系安全带高处坠落 (68)3.22.1 事故经过 (68)3.22.2 事故原因分析 (68)3.22.3事故责任分析和对责任者的处理意见 (69)3.23 引锭杆钩头脱落砸向维修工胸部 (69)3.23.1 事故经过 (69)3.23.2 事故原因及性质 (70)3.23.3 防范措施 (70)3.24 未有效切断煤气电滤器检修爆炸 (71)3.24.1 事故经过 (71)3.24.2 事故原因及性质 (71)3.24.3 防范措施 (73)3.25 处理流嘴堵渣站位不牢落入水冲渣沟淹溺死亡 (73)3.25.1 事故经过 (73)3.25.2 事故原因分析 (74)3.25.3事故责任分析及对责任人的处理意见 (74)3.25.4整改措施 (75)3.26 违规进入危险生产场所指挥失稳倒在辊道上被钢板挤伤 (75)3.26.1 事故经过 (75)3.26.2 事故原因 (75)3.26.3 事故责任 (76)3.26.4处理意见 (76)3.27 擅接断线藏隐患,链条飞出打伤人 (77)3.27.1 事故经过 (77)4 重伤事故案例 (77)4.1 炮孔打水降温引起爆炸 (77)4.1.1 事故经过 (77)4.1.2 事故原因及性质 (78)4.1.3 责任认定及处理意见 (79)4.1.4 防范措施 (79)4.2 起高工栓挂钢丝绳,拦焦车行驶压双臂 (80)4.2.1 事故经过 (80)4.2.2 事故原因 (81)4.2.3整改措施 (81)4.2.4 事故责任分析及对责任者的处理建议 (81)4.3 过跳板不慎坠入渣罐坑 (82)4.3.1 事故经过 (82)4.3.2 事故原因分析及性质认定 (82)4.3.3 事故责任认定 (83)4.3.4 处理意见 (83)4.3.5 防范措施 (83)4.4 伸手拉异物手指绞入皮带内 (84)4.4.1 事故经过 (84)4.4.2 事故原因 (84)4.4.3 防范措施 (84)4.4.4处理意见 (84)4.5 货厢下落避让不及腰椎损伤 (85)4.5.1 事故经过 (85)4.5.2 原因分析 (85)4.5.3整改措施建议: (85)4.6 破碎机内捡残样绞伤手指 (86)4.6.1 事故经过 (86)4.6.2 事故原因 (86)4.6.3 事故责任分析 (87)4.6.4事故处理意见 (87)4.6.5 防范措施 (87)4.7 脚蹬卸料车封仓皮带压辊被绞 (87)4.7.1 事故经过 (87)4.7.2 事故原因分析 (88)4.7.3整改措施 (88)4.7.4事故责任分析和对责任者处理意见 (88)4.8 平台边沿作业身体失衡摔落受伤 (89)4.8.1 事故经过 (89)4.8.2 事故原因 (89)4.8.3事故责任及处理意见 (90)4.8.4 防范措施 (90)4.9 工作衣被镗铣机缠绕肢体受伤 (90)4.9.1 事故经过 (90)4.9.2 事故责任分析和对责任者的处理建议 (91)4.10 踩破石棉板高空坠落 (91)4.10.1 事故经过 (91)4.10.2 事故原因 (91)4.10.3 防范措施 (92)4.10.4 防范措施。
钢铁厂运转系统4起事故案例

钢铁厂运转系统4起事故案例案例1:(箱体临修作业砸伤)2017年9月29日,运转车间正常组织更换布袋作业。
下午2点10分左右,布袋更换完毕,准备扣二次除尘箱体上盖,岗位工曹某某和王某某抓住上盖西侧把手,陈某某把着东侧把手,滕某某没有直接抓把手,而是手扶在上盖边缘下侧。
西侧放下后,开始放东侧,岗位工陈某某在没有与滕某某沟通确认的情况下,将手松开,上盖下落,导致滕某某右手中指被砸伤,随即被送往迁安市中医院进行治疗。
主要原因:1、污泥工滕某某作业时没有手抓把手,而是手把上盖边缘下侧,导致陈某某突然放手后,其右手未及时抽出,中指被上盖砸伤。
次要原因:1、岗位工陈某某发现滕某某手把位置不正确的情况下没有进行提醒、制止;在没有与滕某某沟通的情况下私自放手,造成上盖下落。
2、日常车间、班组对职工习惯性违章没有及时纠正,安全教育不到位,现场检查不到位。
安全措施:1、运转车间更换布袋扣盖作业时,必须抓好把手,严禁抓上盖边缘;作业过程中,要使用杠子进行别插,防止受力不均伤人。
2、岗位配合作业时,必须严格执行联保互保制度,作业中相互提前沟通确认,避免私自作业引发事故。
3、在进行二次除尘箱体上盖摘盖、扣盖作业时,必须班长到场进行安全确认和监护;4、车间、班组严查习惯性违章行为,做到及时纠正,及时教育,逐步提高职工安全意识,杜绝安全事故发生。
案例2:(下料器、绞龙连锁使用击伤)2016年8月4日凌晨00:50左右,运转车间甲班除尘工黄某某、蔡某某二人到白灰除尘卸灰作业。
当卸灰到3#仓时,黄某某发现下料器被异物卡住,不能动作,便用扳手转动下料器电机转子轴。
此时,装载机已到4#仓处接灰,蔡某某与黄某某沟通后,便开动绞笼给4#仓放灰,(下料器电机与绞笼电机连锁,岗位在停绞笼电机前未关闭3#下料器电机,致使再次启动绞笼时给料机电机同时启动),刚启动绞笼便听到物体被击打声,随即蔡某某关闭绞笼并到3#仓处查看,发现黄志强面部出血,随即联系相关人员将黄某某送往医院治疗。
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钢铁行业安全事故案例集在企业安全教育中,我们要着重强调作业人员和管理指挥人员的安全意识,而安全意识的基础是“危险意识”。
强化“危险意识”着重点是教育员工和管理指挥人员知道什么是危险行为;什么是危险状态。
俗话说“无知者才无畏”,只有员工意识到作业时存在着危险,才会有意识主动去避免危险的发生。
危险不可怕,可怕的是没有意识到或者没有觉察到“危险”的存在,那里才是最危险的。
心存侥幸容易使操作人员在思想上出现盲目的自信、盲目的冲动。
生产中的习惯性违章多是由心理扭曲导致,赶时间、赶速度,变成了图省事、图快捷,抄近路,违反工艺规程这些恰恰是十分危险的行为。
侥幸与不幸只有一步之遥。
几次违章作业可能没发生事故,但是不等于没有危险。
正因为缺少了这种“危险意识”会使个别员工产生思想麻痹,危险就靠近了;天地有万古、此身不再得。
因此就要强化“危险意识”安全教育。
这本安全事故汇编就是很好的教材。
让全体员工知道避免发生事故,就应当想到可能发生的危险。
“常怀畏惧、方有忧患,常思危险、方有安全”,道理在其中。
根据“轨迹交叉理论”事故是在物的不安全状态和人的不安全行为发生交叉时出现的,因此要控制和消除物的不安全状态,还要清除人的不安全行为,而要清除人的不安全行为,就要养成随时遵纪守法的习惯,就必须加强自律意识和持续学习,循规蹈矩、严格恪守岗位安全操作规程,不要重复昨天的事故,要戒仿戒效做一个拒“三违”、杜“冒险”的员工。
只有这样企业才有真正持续发展,安全生产才能长治久安。
读书寄兴于深思,定能深心。
通过这本事故案例集的推出,希望每个员工都能理解每一条安全操作规程后面,都是生命和血作为支撑的,让我们认真坚持读好这本书。
目录第一章机械伤害事故 (1)第二章起重伤害事故 (25)第三章物体打击事故 (48)第四章高处坠落事故 (51)第五章车辆伤害事故 (56)第六章触电事故 (64)第七章灼烫事故 (74)第八章气体中毒事故 (76)第九章火灾爆炸事故 (83)第十章其它事故 (91)第十一章淹溺事故 (102)这本书能否感唤你心灵深处的责任吗?能否唤醒你脑海里盲从的恶梦吗?你想远离可怕的安全事故吗?那你就彻底改掉习惯性违章操作的恶习吧!彻底改掉愚昧违章操作的陋习吧!让我们真正认识到各项安全管理规章制度不是我们的敌人,而是呵护我们的生命、安全和健康的真诚朋友。
让我们从今天开始,为了美好的生命健康和家庭幸福做个遵章守纪,懂安全、会安全的合格员工。
让我们在没有终点、周而复始的安全道路上未雨绸缪并肩稳步前行。
第一章、机械伤害事故1、请注意你脚下的作业环境——介绍一起地面环境不良、防护措施不善引发的事故2001年2月29日21时50分许,某钢炼铁厂2号高炉上料乙班班长赵某告诉值班工长武某,准备停车清理料坑。
武某通知卷扬岗位停车后,赵某拨掉安全插销,与本约22时许,赵某将料坑内的洒料清理到料坑外的运料通道边沿,然后撤出料坑,将安全插销交给在地面监护的本班职工郝某,让其通知值班工长启动料车。
料车运行二、三次后,杜某在靠近料坑的运料通道西侧用铁锹将清出的料往东侧倒搬,赵某在运料通道东侧将料装到小推车,然后由郝某、杜某(男,39岁,上料工,本工种工龄18年)一同下料坑清理洒料。
杜某用电葫芦吊上地面。
22时5分,杜某在用铁锹铲料时不慎摔倒,身体进入料车运行范围,被下行的北料车挤伤胸部,赵某见状后立即联系停车组织抢救。
22时22分,杜某被送到总医院,因杜某伤势过重,抢救无效,于23时15分死亡。
事故原因:1、地面有矿粉、球团和水的较滑的情况下,靠近危险处作业,不慎摔倒,被料车挤伤,是造成事故的直接原因。
2、在料车开动的情况下清料,人员紧靠料坑,料坑内外之间没有可靠的安全防护措施,是造成事故的主要原因。
3、平日对职工安全教育不够,“清理料坑安全标准”不够严谨,是造成事故的间接原因。
2、安全防护装置不完善设下陷井2001年1月27日6时30分,某烧结厂一烧结车间五班皮带操作工罗某(男,26岁)与同班的操作工胡某进行接班前卫生清扫工作,罗某叫胡某去矿槽处打扫卫生,罗某拿着铁铲到加湿皮带机处搞卫生。
约7时15分,罗某在运转的加湿皮带驱动机处清扫卫生时,由于身体接触运转的增面轮与皮带部位,被卷入增面轮与皮带之间,卡夹在皮带中。
一烧结车间值班人员在模拟屏发现皮带停运,便安排人员出去检查。
此时前来接班的皮带操作工韦某走到加湿皮带处,发现加湿皮带停运而电机仍转动,立即关掉电源。
电机停转后,韦某看见驱动机构增面轮与皮带处有人被夹住,于是便急忙通知当班人员前来抢救。
当班人员闻讯赶紧到现场,发现罗面朝皮带,被皮带与增面轮夹住,头部在增面轮上方的改向轮东侧,脚悬在增面轮下方的西侧,于是欲将罗从皮带下拉出。
由于卡夹较紧无法拉下,便用力将皮带割断,罗与所用铁铲随皮带一同落地。
当班人员将罗某抬出后,立即对罗某进行现场人工呼吸,直到柳钢职工医院医生赶来后由医生抢救。
7时28分,经医生检查,罗某因颅脑损伤,呼吸循环衰竭,抢救无效死亡。
事故原因:1、皮带运输机在设计时安全防护装置不完善,在使用前的内部“三同时”审查时未发现此问题。
2、该工程在投入生产后,安全检查监督不力,没有发现皮带运输机的不安全因素,未及时采取防护措施。
3、皮带工岗位操作规程中,清扫工作安全注意事项不具体。
4、烧结厂对职工安全教育不够,职工安全意识薄弱,自我保护能力差。
3、现场缺乏安全确认,被尾轮绞伤2006年11月07日上午10:15时,烧结分厂90m2带烧车间维修实习生刘某、男、21岁、(2006年09月20日入厂)和60m2带烧车间点检工高某共同巡检,发现六号皮带西侧、机尾北侧第三个托辊不转,高某铁棍敲打托辊、顿时托辊掉到皮带上,刘某急忙用左手拿托辊,不慎被尾轮绞伤,事发后,高某马上给带烧车间主任打电话,车间派车将刘某送往市中医院、后经转入二二五医院进行检查治疗。
确诊左手食指的第二节至未端皮肉脱离。
事故原因:1、刘某在处理六号皮带故障时,没有停车,是严重违反安全操作规程,属严重违章蛮干,高某在没有停机情况下,用铁棍敲击托辊是违章蛮干的冒险行为,高某没有做好互保工作。
是造成被绞伤事故的主要原因。
2、职工刘某安全意识差,工作经验少,对生产设备、工艺了解的不够。
带烧车间对员工安全培训教育不到位,新老职工违章较为严重,对“三违一制”贯彻不严格,危险辨识能力差,执行各项规章制度存在漏洞。
是导致此次事故的次要原因。
4、处理故障不停机、胳膊被绞身残疾某原料车间皮带工苗某,在皮带巡回检查时发现六号运输皮带打滑,于是用手向皮带下面塞草帘子,其右臂被绞入皮带头轮之中,苗某的右臂从肩胛骨部切断,造成终身残疾。
事故原因:1、苗某违章作业,不停机处理皮带故障。
2、运输皮带打滑,设备缺陷。
阅读感悟…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………5、更换提斗、斗提机突然转动人被卡死2007年6月9日上午10时左右,烧结分厂带烧车间、维修工段维修工:张某,男,38岁,(2005年5月入厂、经过三级安全教育)与韩某,男,22岁,(2006年8月入厂、经过三级安全教育)二人在60m2带烧四辊破碎地坑斗提机处更换提斗时,由于斗提机突然转动,导致张某被卡在斗提机内。
事发后,韩某喊人立即进行抢救,及时将张某送往医院,由于伤势过重,不幸死亡。
事故原因:1、①该斗提机的提斗共计80个。
维修工段利用生产间歇时间,对斗提机更换斗提陆续进行两个月时间,已检修更换了33个新提斗。
6月8日张某、韩某二人更换了6个新提斗,9日在换第40个时发生了事故;②由于新、旧提斗重量发生变化。
旧提斗每个重32斤,新的提斗每个重57斤,每个相差25斤,重量合计1000斤;③该设备在设计上有防逆止转动装置,但是可以顺时针手盘皮带轮,调整提斗位置,当新提斗的上升位置超过最高点,改变了动平衡,产生了巨大的顺时针转力,是造成这起事故的直接原因。
2、张某、韩某二人预知斗提机在失去动平衡的情况下会转动,便采取了用40mm ×380mm三角铁给电机皮带轮打眼,由于三角铁与皮带轮接触面过小,摩擦力小,根本起不到打眼作用。
属采取安全措施不当,是造成这起事故的主要原因。
3、该地点检修为平地作业,几十斤的重物二人一挥既就,张某、韩某二人看似简单,但此地隐藏着巨大的危险;随着检修工作的进展,原有安全措施远远起不到有效的安全保护作用,二人没有及时采取进一步有效安全防护措施,忽视了隐形动态的危险,缺乏经验,安全意识放松,是导致这起事故的主要原因。
4、该斗提机更换斗提已经陆续进行两个月时间,张某、韩某二人产生了麻痹思想,意识放松,张某将头伸进斗提壁内操作,属习惯性违规操作,是导致这起事故的主要原因。
5、烧结分厂60㎡带烧车间负责人和安全员,虽对此项工作制定了安全措施、明确了安全负责人,但对措施落实的可行性未深入细致检查和提醒,是造成这起事故的间接原因。
6、烧结分厂60m2带烧车间维修工段,在公司近期下发的两次外单位,伤亡事故通报(某第一钢丝绳厂触电事故和某钢铁公司煤气生产事故),班组安全管理台帐均未体现传达、学习内容,属安全管理、安全教育不到位,是造成这起事故的间接原因。
7、烧结分厂60m2带烧车间维修工段负责人,对该部位安全措施的可行性未落实检查,对职工习惯性违规行处罚不严,对此次事故负直接管理责任。
6、仅仅上班八个月、年纪轻轻进残联某炼铁厂原料皮带工张某19岁,一天在皮带运转时清扫落地焦块,当清扫到K3皮带机尾时,发现皮带底下的焦块较多,张某就钻进皮带底下用铁锹往外清理焦块,清理过程中锹把触碰在运行的皮带上,铁锹崩飞,张某的左胳膊被绞在皮带与辊面之间,造成左臂严重损伤而截肢。
事故原因:1、张某违反操作规程,不停机就自行钻入运转的皮带下进行清扫作业。
2、自我安全意识不强,安全教育不够,作业所场无警示标志。
7、越岗操作管理混乱、冒险捡修怎能安全某烧结厂电除尘临时包修组钳工苏某与另一名钳工在烧结机尾电除尘检修螺旋卸灰机时,双脚站在螺旋机上安装吊瓦。
民企综合利用厂运灰工在不知情的情况下启动螺旋卸灰机,站在该机上作业的苏某左脚被绞,从踝骨上部被卸灰机绞断。
事故原因:1、检修设备即不断电,又不挂检修牌,也不设监护人。
2、外单位运灰工启动设备越职操作卸灰机。
8、巡察设备抄近路、跨越皮带把命丧1993年8月27日20时25分,某炼铁厂二高炉上料组组长常某在检查所辖设备运行情况时,违章跨越运转中的皮带,结果摔倒在皮带上,被卡在运料斗翻板与皮带之间,造成翻板信号中断控制,矿斗不能自动备料。
控制台操作人员出去查看时,发现常某被卡住,忙叫电焊工将液压传动与翻板联接割开,将其救出,但因常某受伤过重,抢救无效死亡。