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240kA铝电解槽低电压生产实践分析

240kA铝电解槽低电压生产实践分析
(3)强 化 电流 ,增 加 电解 质 发 热 量 。强 化 电流 是增 加 电解 槽热 收入 最 直接 的途 径 。根据 能量 平衡 关 系 ,在 散 热 损 失 不 变 的前 提 下 ,电 压 下 降 10mV, 理 论上 要强 化 电流 1kA,但在 实 际生产 中 ,电流 强化 的幅度 还要 取决 于 阳极 质量 以及 电解槽 阴极炭 块 的 承 受能 力 ,如 老 化 的 阴极 炭 块 可 能 因 电 流 密度 的提 高 而导致 提 前 开裂 造 成 炉 底 破 损 。 因此 ,电 流强 化 过 程必 须确 保 炉膛 的稳 定 ,同时 应 注 重 电解槽 能量 的收支 平衡 ,这 可 以通过 电解 质水 平 的涨 落 、铝 水平 的变化 ,阳极 消 耗速 度 、掉 渣情 况 ,以 及 电解 槽 炉 帮 的厚 薄 变化 情况 等来 判定 。
电解铝 工业 作 为 高能 耗 产 业 ,近 年来 已成 为 国
家 宏 观 调 控 的 重 点 行 业 。 2009年 5月 ,国 务 院 发 布
了《有 色 金 属 产 业 调 整 和 振 兴 规 划 》,提 出 了 2011
年重 点 骨 干 电解 铝 厂 吨 铝 直 流 电 耗 要 降 到 12 500
摘 要 降 低 槽 电压 是 当前 铝 电 解 行 业 实 现 节 能 生 产 的 主 要 途 径 。 通 过 对 某 企 业 240kA 系 列 电 解 槽 电 压 平 衡 进 行 分 析 ,指 出槽 电 压 下 降 的潜 力 主 要 在 于 电 解 质 压 降 的 降 低 ;而 降 低 电 解 质 压 降 的 主 要 途 径 是 降 低 极 距 及 提 高 分 子 比 。经 过 一 年 的 生 产 实 践 ,该 系 列 平 均 电 压 降 低 至 3.915V,2011年 每 吨 铝 直 流 电耗 相 比 2010年 降 低 了 170 kW ·h,节 电 效 果 明 显 。 关 键 词 电解 槽 ;低 电压 ;电解 质 压 降 ;极 距 ;直 流 电 耗 中 图分 类 号 :TF803.2 7 文 献 标 识 码 :A 文 章 编 号 :1671—3818(2012)03—0004—05

240KA预焙铝电解槽不停电停槽操作实践

240KA预焙铝电解槽不停电停槽操作实践
关 键词 i 铝 电解 ; 停 槽 不停 电技 术 ; 影响 电解槽 平衡
中。 清 理现 场 , 所有 工 具 归位 , 填 写 该槽 的停 槽 日期 , 铝 液 的 吸 出量 , 随着现代大型铝电解槽越来越倡导节能 , 环保 , 高效 , 随着高导 并 通 知 计算 机 站该 槽 正式 停 槽 。 电阴极 钢棒 , 双阴极钢棒等新技术阴极结构 的使用 , 普通 阴极的电 3 操作 过程 中 的安全 注 意 事项 解 槽 到 一定 周期 , 由于 内衬 破 损 , 炉膛 不 规 整 而 引 发 的 电解 槽 运 行 3 . 1人 员 的组 织 和劳 保 的配 备 不稳定 , 电流效率低 , 直流 电耗高 , 不得不对老龄槽进行大修 , 公司 人员配备 8 ~ 1 O人 , 在短路 口操作时 , 人员应配备 防护面罩 , 预 2 4 0 K A电解槽运行至今 , 多数槽 已进人大修期 , 一般情况下 , 我们在 防在操作过程 中打火 , 在撬开短路 口时注意使用绝缘撬杠 , 不能用 停槽 时要进行 系列停电降负荷等操作 , 停 1 台槽从开始降电流到恢 力过 猛 , 以防损 坏 短 路 口绝 缘 螺杆 。 复 电流 一 般需 要 2小时 左 右 , 频 繁 的升 降 电流对 正 常 运 行 的 电解 槽 3 . 2与 供 电车 间的联 系 影响较大 , 容 易 使 正 常槽 电解 质 收 缩 , 槽 温 降低 , 效应频发 , 从 而 影 为 了确 保 安 全 , 与 供 电 车 间 提前 联 系 , 已确 定 在 操 作 过 程 中是 响 电解 槽 热平 衡 的保 持 。 2 4 0 K A 电解槽 停 槽不 停 电技术 经 过 近两 年 否要 降 电流 , 进行 降 负荷 操 作 , 如 果 遇 槽 内 电解 质 过 高 , 可 人 工取 出 多 的实 践 操作 , 安 全 平稳 , 技术成熟, 取得 了令人 满 意 的效 果 。 部分 电解 质 或 吸 出铝 液 , 以便 降低 槽 电压 , 电压 在 高 于 1 . 5 V 时禁 止 1不 停 电停 槽 的概 述 操作 , 可适 当的 降低 电 流 , 以便 安 全操 作 。 通过降低 电解槽内的电解质或部分铝液 ,逐步把槽 电压降至 4效益分析 1 . 5 V 一 1 . 0 V左 右 , 把 阳极 坐 人 铝 水 中 , 使 阴 阳直 接 短路 , 快 速 组 织 人 停 电和不停 电时间和产生效果分析 员 进行 短 路 口操 作 , 抽 掉短 路 口绝 缘 插板 , 拧 紧短 路 口紧 固螺 停 电短路 口 操作 不停 电短路 口操 作 栓, 再次过程中可能会出现打火花现象 ,但不影响操作。 之后 时间 用时 系列 效 系列效 恢复电流 , 把 阳极抬离铝水 和电解质 , 停槽操作完毕。 ( m i n ) 应 数 备 注 时 间 用 时 ( m i n ) 应 数 备 注 2不 停 电停 槽 的具 体 操作 2 . 1作业 前 的准 备 2 0 1 1 . 3 . 2 0 1 4 5 3 5 停 电降负荷 2 0 1 3 7 . 1 0 4 0 无影 响 未停 电未 降负荷 首先 确 定需 要 停槽 的槽 号 ,通 知所 有 参加 操 作 的 员工 都 2 Ol 1 . 5 . 8 1 5 8 3 0 停 电 降 负 荷 2 0 1 3 8 1 7 4 9 无 影 响 未 停 电未 降 负荷 必须明确要停槽的槽号 ,并指派好现场负责人 ,通知生产调 2 0 1 1 . 7 . 2 3 1 3 5 2 7 停 电降负荷 2 0 l 3 l 0 1 8 3 7 无 影响 未停 电未降负荷 度, 联 系好供 电车 间 , 准备 好 工具 和 材料 。 用 风管 接 通 风源 , 吹 2 0 1 1 . 9 . 1 7 1 3 O 4 2 停 电降负荷 2 0 1 4 . 3 7 4 2 无 影响 未停 电未 降负荷 干净短路 口积灰。 ( 停槽工具 : 风动扳手 , 风管 , 紧固螺杆, 停槽 2 0 1 1 . 1 1 . 1 2 1 4 2 2 4 停 电降负荷 2 0 1 4 . 4 . 7 5 0 无 影响 未停 电未 降负荷 专 用 大 扳手 , 绝 缘撬 杠 , 铝锤等) 2 . 2 吸 出 电解 质操 作 4 . 按照吸出电解质操作规程使用真空 台包进行 吸出电解质业 , 或 司全系列 1 5 6台电解槽 , 每年停槽 4 0台次 , 电流效率 9 2 %计算 , 人 工从 被 停 槽 取 出电 解质 。在 抽 取 过 程 中 注 意 观 察 电解 质 液 面情 2 4 0 K A * 0 . 3 3 5 6 * { ( 9 8 . 4 / 6 0 ) * 4 0次 } ' 1 5 3 ( 台) O . 9 2 %= 7 4 3 t 况, 配合手动降低槽电压 , 一定不能使 阳极脱离电解质 , 直至槽电压 全年 可 多 产 原铝 7 4 3 t 。 下降至 1 . 5 V ~ 1 . 0 V , 再次操作 时, 有时因为炉膛畸形 , 特 别 是 阳 极 发 4 . 2 不停 电停 槽对 其 他 正常 电解槽 几 乎 没有 影 响 ,所 以也 减 少 生顶角 , 而使电压无 法下 降, 应该在 吸出电解质前使用天车将 4个 了效应的发生 , 电能的浪费 , 间接的减少 了氟化盐的挥发 , 铝的二次 角部 阳极适 当提 起 , 以免 在 下 降过 程 中顶 坏 提 升装 置 。 反映减少了停 电对电解槽技术条件的干扰 , 使其他槽能正常高效平 2 - 3拆 除绝 缘 插 板 稳 的运行 。 等 电压 下 降 至 1 . 0 V或 者更 低 点 是 ,组 织 人 员 松开 段 路 口绝 缘 5 结束 语 螺栓 , 取 出绝 缘 插板 , 用 风 管 接通 风 源 , 吹 很 干净 短 路 口压接 面 的积 青 海 投 资集 团百 河 铝业 公 司 2 4 0 K A电 解 槽 经过 两年 多不 停 电 灰, 更换停槽专用紧固螺栓 , 用 风 动 扳手 和停 槽 专 用 大 扳 手 紧 固螺 停槽 操 作 , 技 术成 熟 , 实 践 证 明不 停 电停槽 安 全 可 靠 , 不 会 因 为停 电 使用停槽不停 电能够更好 的使电解槽安 栓, 完成 一 遍 再 复 紧 一遍 , 一 边 用 铝锤 敲 打立 柱 母 线 和 短 路 口压 接 对电解槽热平衡产生破坏 , 面交界 , 一边 再 用 大扳 手 复 紧 。 全 平稳 经 济 的运 行 , 确 实 为 电解 铝 行业 带 来 降 低 成本 起 到 相 当 大 的

240kA新开槽快速降电压方法及后期管理实践

240kA新开槽快速降电压方法及后期管理实践
2 O 1 4 年第2 4 期总第1 6 8 期
S_ L- C 0 N VA LLEY

2 4 0 k A新开 槽快速 降电压方法及 后期 管理实践
康 炜, 候安 远 , 王登成 8 1 1 6 0 0 ) ( 青海 省投 资 集团 百河铝 业公 司 , 青海 西 宁
摘 要 本 文论 述 了 2 4 0 k A电解 槽新 开槽 快 速 降 电压技 术 及后 期管 理技 术 , 根 据 以往 操作 , 电解 槽 经过培 烧 , 启动 , 后 期 管理 要 经过 三个 月 非正 常期 的 才能 形成 规 整 的炉膛 , 新 开槽 在三 个 月 非正 常期 间 电流效 率低 , 直流 电耗 高 ,自 从 利用快速降 电压技术后 , 在1 个月时间内电压降为正常 ,2 个月炉膛形成良好 ,电流效率直流电耗达到正常槽 ,大量
效应
1新开擅的培烧 , 启动质量的好坏是快速降电压的基础
1 )新开 槽 的培烧 。2 4 0 k A电解 槽 的装 炉采 用 空 腔装 炉 , 焦 粒培烧 , 培 烧过 程 使用 分 流器 软连 接 , 经过 9 6小 时 的培烧 , 使
炉膛温 度 达 到 8 0 0 — 9 0 0 度 , 再 进 行启动 。 2 )培烧 中的质 量 控制 。培 烧 过程 中 的阳极 电流分 布 是决 定 某 区域 的温度 上 升 的主 要 因素 , 因此 要注 意测 量 阳极 电流 分布 ,
2 4 小 时 后 42 V

5 V
大于3
2 4 小 时
大干3
不 低
于2 5
不低 于
2 0
太 于 4 8 小 时
9 8 1
每天降
2 0 M V

降低电解槽停槽电压连接装置的试验及结论

降低电解槽停槽电压连接装置的试验及结论

近些年来,随着我国经济建设的快速发展,电解铝产量得到 了大幅度的提高,但铝锭市场价格的低迷与电解铝用原材物料 价格上涨的不对称,导致企业利润空间降低甚至亏损。企业为求 生存,减少亏损,不得已停掉槽龄过长、运行状况不佳和高耗低 效的电解槽。在停槽大修期间,无功电耗造成正常生产指标中停 槽压降分摊值增加,导致吨铝综合电耗增加(且停槽数量越多, 综合电耗增加越多)。针对此种情况,企业组织技术人员对停槽 压降的组成部分进行研究分析,并积极开展试验,发现通过采取 缩短停槽后槽周母线通过的电流途径,可以实现停槽短路口压 降的降低,达到降低电能空耗的运行目的。
穿槽母线从大面向小面排列依次为 :穿 1,穿 2,穿 3,穿 4, 穿 5,穿 6 ;槽周母线从大面向小面排列依次为 :大面 :槽 1,槽 2 ;小面 :槽 3,槽 4。
安装压接装置为 :自制压接卡具和铜质分流片 (3 片为一组, 可保证分流时不被熔断)或铝制软连接。在现有基础上,在停槽 大小面对进电端上台槽的槽 1 母线与停槽 2 母线进行短接,分流 部分电流。在停槽大小面对进电端上台槽的槽 2 母线与停槽 1 母 线进行短接,分流部分电流。在停槽大面对进电端上台槽的穿 1 母线与停槽穿 1 母线进行短接,分流部分电流。对停槽进电端上 台槽的穿 3 母线与停槽穿 3 母线进行短接,分流部分电流。
时短接,缩短停槽后槽周母线通过的电流流经途径,可以实现降低停槽后短路口压降,达到降低电能空耗损失的目的,进而实
现降低生产成本,以提高企业的利润空间。
关键词 :电解槽停槽 ;电压 ;短路口 ;连接装置 ;降低电耗
中图分类号 :TF351
文献标识码 :A
文章编号 :11-5004(2019)03-0263-2
柱母线两侧的短路口连接块用铁质螺栓压紧 , 使短路口与立柱母 线短接,电流从电解槽 A 面立柱母线与短路口的连接块接触地 方通过,经过短路口进入下一台槽的母线。这种电流流经途径的 存在以下缺点 :

电解槽低电压和低效应工作方案(报送稿)

电解槽低电压和低效应工作方案(报送稿)

兰州铝业股份有限公司降低电解槽电压和效应系数、缩短效应时间工作实施方案根据中铝公司和我公司节能降耗工作要求,进一步提高我公司电解系列的技术经济指标,降低电解槽电耗,是当前公司生产管理的一项重要工作,而目前开展降低电解槽电压和效应系数的试验具有重要意义。

电解槽工作电压的降低不是单纯地降低极距,而是通过提高电解质的导电率、阴阳极导电性和降低各部分接触压降和降低阳极效应系数和缩短效应时间来实现的,所以这是一个全公司各个工序都应提高自己工作质量的综合工程:包括阳极的质量、导杆修复质量、钢爪修复质量、磷生铁浇铸质量、焊接质量、大修筑炉质量、阴极块的质量、阴极块和阴极棒的连接质量、氧化铝的下料量、氧化铝的质量、打击头的修复、阳极换极质量、导杆与母线的压接质量、供风质量等。

一、成立公司领导小组1、由电解二厂、生产运行部、质量监督部、机修厂、炭素厂和技术中心共同组建。

任务是:计划、实施、现场测试和现场执行。

在电解二厂建立现场测试组。

2、领导小组组长:肖伟峰副组长:杜立中组员:范爱民、郭兰江、肇玉卿、刘连会、杨保仲、马永国、陆惠国、崔亚东、李兴虎、魏世湖、杨青、李美、谷文明、张扬等工程技术人员及相关部门、分厂的操作人员二、降低阳极效应系数工作的实施依据与生产过程管理1、阳极效应发生的主要原因:氧化铝供给不足(下料量偏低);电解质溶解氧化铝能力偏差(温度低、过热度低、电解质成分不合适);电解质传质能力不足(电解质发粘)。

2、发生阳极效应产生的不良影响:发生阳极效应时排放大量温室气体;造成电解槽温度和电解质成分的波动;降低电流效率;增加能耗和氟盐消耗。

3、当前国内阳极效应系数高的主要原因:工艺上人为等待效应;氧化铝输送及下料故障或不准确;控制模型不适应;氧化铝质量不稳定;阳极质量问题;工艺条件问题;限电或供电不足。

4、在条件许可的情况下,选用易于溶解的砂状氧化铝,并且尽量稳定控制-325目的氧化铝在一定范围内,同时提高阳极质量,对于促进氧化铝与熔盐电解质的反应效率有很大帮助,减少了阳极效应产生的几率。

降低铝电解槽停槽电压的生产实践

降低铝电解槽停槽电压的生产实践

降低铝电解槽停槽电压的生产实践发布时间:2022-06-07T07:23:01.612Z 来源:《中国电业》2021年第25期作者:闫智勇[导读] 铝电解生产中,电解槽采用直流串联导电的方式连接闫智勇河南中孚铝业有限公司河南郑州451200摘要:铝电解生产中,电解槽采用直流串联导电的方式连接。

生产过程中,通常因产业调整或其它原因,可能需把部分电解槽进行停槽处理,当电解槽停槽时,电流由进电母线导入阳极立柱母线,在阳极立柱母线上设有短接路线,直接将电流导入该电解槽的阴极母线,再通过阴极母线将电流导入下一台电解槽的阳极立柱母线上……。

电流在上述各导电母线中流通时会产生母线电压降,这个电压降属无用电压降,易造成电能损耗,降低铝电解槽停槽电压也就成为了电解铝企业关注的重点。

关键词:铝电解;槽停;槽电压;生产实践;引言随着电解铝工业的发展,铝电解过程的智能控制和专家控制系统成为研究热点。

电解槽电压是唯一能在线实时测量并反映槽状态的参数,因此,对电解槽电压尽可能快速进行滤波跟踪分析至关重要。

对槽电压信号进行分析应尽可能即时获取电解槽运行的状态信息,这有利于及时预防和处理电解槽的不正常工作状态(如电解槽阳极效应),估计电解质中氧化铝浓度变化,从而为调控进料量提供参考依据,提高电解铝效率和节约能源。

1目前国内低电压运行铝电解槽存在的问题我国电解铝工业发展迅速,技术装备和技术水平有了很大提高。

随着电解铝技术的发展和完善,低压运行技术得到了广泛应用。

近年来,国内许多铝厂推广的低电压运行技术,在工业实践中确实达到了降低电耗的目的。

在实际生产中,电解槽运行的平均电压已降至3.8V,吨铝DC电耗达到约12500kWh/t-al。

然而,在实施低电压操作技术的过程中,仍有相当一部分厂家存在电流效率低、电解槽寿命短、无法保持电解槽最佳热平衡、电压波动普遍等问题。

尤其是保护墙的上侧壁和铝液下方的支腿延伸部较薄,电解质分子比越低问题越严重,节电效果不明显。

240KA电解槽事故处理

240KA电解槽事故处理

一、冷槽处理〔一〕现象:1、电解质水平明显下降,粘度增大,流淌性差,顔色发红,火苗淡蓝紫色,脆弱无力。

2、阳极效应提前发生,交次数频繁,效应电压高,效应灯光明。

3、槽底有大量沉淀,炉膛不规整,炉膛缩小、铝水平上升、极距缩小、槽电压有自动下降现象。

4、冷槽初期,氧化铝壳面厚而硬,后期,电解质酸性化,结壳变厚而完整。

〔二〕处理1、加强保温,作业时速度加快,准时加足保温料,盖板盖好,削减热量损失。

2、适当降低铝水平,削减热损失,但要防止降铝水寻常发生压槽。

3、适当提高槽电压、增加槽内热量收入。

4、拉长加工间隔时间,尽量削减槽内热量的损失,以利于槽底沉淀及结壳的熔化。

5、适当缩短效应间隔,利用效应提高槽温,处理槽底沉淀。

二、热槽处理〔一〕现象:1、电解质颜色发亮,挥发厉害,火苗黄而无力,电解质与碳碴分别不清,从火眼中喷出气体中含有细小的炭黑。

2、电解质水平及分子比上升,铝水平下降。

3、测两水寻常,电解质与铝液之间的界限分不清,铁钉子尖端烧成白热。

4、槽电压有自动增高现象,效应时效应灯暗淡而滞后,且不易熄灭。

〔二〕处理1、由电压表误差所引起极距变化产生的热槽,可调整极距至正常,并降低电解温度。

2、当槽内铝水平低时,可铝量或压铝,也可向槽内添加固体铝。

3、当阳极底掌不平而引起的热槽,可提出此极人工打掉不平位置,装极时可比原位置高,并降低槽温。

4、热槽应避开效应,保证供料、下料正常。

5、电解质过热时,可向槽内添加冰晶石,假设电解质照旧过热,其水平过高,可实行倒换电解质的方法降低槽温。

三、压槽处理〔一〕现象1、火苗黄而脆弱无力,时冒时回,电压摇摆,有时会自动上升。

2、阳极四周的电解质有局部沸腾微弱或不沸腾。

3、电解质温度高而发粘,碳渣分别不清向外冒白条状物,阳极气体排出困难。

〔二〕处理1、消灭压槽,可抬高阳极,使电解质均匀沸腾,假设槽温过高,可按一般热槽处理。

2、假设阳极与沉淀和结壳接触而产生的压槽,首先必需抬起该阳极,使之脱离接触,并处理好该极底掌,电解质低时可向槽内灌电解质,电压稳定时可处理沉淀,规整炉膛,后按一般热槽处理。

电解铝系列降低电解槽停槽压降的解析与实践

电解铝系列降低电解槽停槽压降的解析与实践

电解铝系列降低电解槽停槽压降的解析与实践作者:文胜毅来源:《中国科技纵横》2015年第16期【摘要】通过对电解铝系列电解槽停槽压降构成的分析,使用短接母线前后电阻理论计算对比,以及对停槽压降降低分析,找到主要原因是停槽后过电流的槽周母线路径过长,对过长的过电流槽周母线进行临时短接,实现降低系列停槽短路口压降的分摊,并最终实现企业电能空耗损失的降低。

该方法大大的降低了企业的成本,提高了企业的利润空间,可以复制值得推广。

【关键词】电解槽停槽压降槽周母线临时短接短接母线随着铝价的持续低迷和南方电价的依旧处于高位,南方许多电解铝企业生存困难、举步维艰。

为了企业能在未来的机会中保留一丝希望,在降低总产量减少亏损面的前提下保持整个电解铝生产线的经济运行显得尤为重要,而停掉槽龄过长、生产运行状况不好的电解槽的措施是大多企业采取的当然手段,而穿插停槽导致不易采取保留距离供电整流较近的区域电解槽进行生产,造成正常生产指标中停槽压降分摊值大幅增加,导致吨铝综合电耗的上升亏损增加。

针对此情况采取了对停槽压降的构成进行分析,并通过采取缩短停槽后槽周母线通过电流路径实现了停槽短路口压降的大幅降低,实现了降低系列产量实现减亏而不至于大幅增加吨铝电耗的生产运行目标。

1 可行性分析某企业240KA母线结构构成如图1所示。

该电解槽为大面四端进电,为左右对称结构,总共有阴极炭块18块,阴极钢棒头共A、B面各18组,共36组,分别按A1、A2、……、A18,B1、B2、……、B18表示标示。

立柱母线四根,按第1根、第2根、第3根和第4根标示。

槽底穿槽母线左右对称各2根,共4根,弯折穿槽平衡母线各1根,共2根。

1.1 电解槽正常运行时候电流路径电解槽正常生产时候A1—A7接第1根立柱短路块经出铝端槽周母线、A8出来经过弯折穿槽母线至出铝端槽周母线与B1接到下台槽第一根立柱;A9经平行母线至第二根立柱母线左侧短路块和第1根直穿槽母线同时连接与第二根立柱右侧短路块接第2根穿槽母线同时连接至B2—B9汇合形成的B面槽周母线连下一台槽第二根立柱;另外第三、第四根与第二、第一根一致。

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201
没有建立 期的管理 稳定的炉 2 分子比控制

9年
规整稳固 的炉膛
膛。
3 两水平的控制
x
8月
4 阳极效应的管理


正常期炉 加强正常期 维护好规 1加强换极质量控制 电
201
膛维护不 炉膛的管理 整的炉膛 2保持适宜而稳定的工 解
9年
到位
和维护
并且纠正 艺技术条件
x
12
异常的炉 膛內型。
3加强打壳下料系统与 供料系统,为保持较高的分子比,氧
化铝的添加不受智能模糊控制系统的控制, 而是定时自动完成。在高分子比电解质的 情况下,电解质液析出的高分子冰晶石和 刚玉a- o3所组成的固体结壳形成的炉膛, 不易熔化;在低分子比电解质的情况下, 形成的炉膛在高温下容易熔化。因此,分 子比的控制对电解槽炉膛内形的形成和延 长槽寿命是至关重要的。
确定方案
计划时 间
实际时 间
制定对策表 P
按对策表 D
实施
确认效果 C
标准化 A
总结与今后 A
打算
2 选题理 由
公司要求:降低吨铝电耗提高电流效 率。
生产需要:必须安全、高效、为 公司创造更多的效益
电解厂要求
千方百计挖掘潜力,以提升电流效率和降 低吨铝电耗作为目标
我车间难题
现在课 题
电压摆比较多,额外电耗比较多,引 起二次反应,降低电流效率.
前言
预焙铝电解槽的针振和电压摆,是由于槽内 铝液上下波动而引起的槽电压高频波动(针振)和低 频波动(电压摆),且波动的幅度超过设定值。它是 判断电解槽是否平稳的最敏感标志,也是铝电解 生产中最突出的异常现象,直接影响到电解槽的 正常生产和程序的正常监控,所以它是电解生产 管理中的重中之重。电解二车间自启动以来电压 摆动频繁,严重时可以影响到正常生产,增加员 工劳动强度。为此,电解二车间QC小组决定用QC 手法找出电解槽电压摆的原因并加以解决。
1小组简介
小组名称 注册时间
活动课题
课题活动时间 活动频次
成员 性别
男 男 男 男 男 男 男 男
电解厂QC小组
成立日期 2009年1月 课题类型 注册号
降低电压摆次数
现场型
文化程 度
本科
大专
大专 大专 本科 大专 大专 本科
职称 助理工程师
技师 技师
助理工程师
职务
副厂长 车间主任 车间副主任 车间副主任 工段长 工段长 工段长 电解工
4制定活动目标
• 目标值的确定
• 小组成员通过讨论和分析研究后,从调查表中看出12
月份电压摆次数为20次/日,将目前二车间平均45次/ 日电压摆降低到20次/日以下,目标图如下:
45 50
40
30
20
10
0
现状
20 目标值
5目标论证
1
2
自电解X厂投产 以来,公司及厂 部相关科研成果 成功应用于生产 中,为电压摆频 率的降低创造了 条件
组内职务
组长 组员 组员 组员 组员 组员 组员 组员
组内分工
方案策划 协助策划 方案落实 过程实施 过程实施 过程实施 过程实施 QC编辑、发表
活动计划表
步骤 阶 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 段 月月月月月月 月 月 月 月 月 月
选择课题 P 设定目标 P 提出方案、 P
车 间

8对策实施
• 加强非正常期的管理 • 为了让新启槽尽快的进入正常生产阶段,
发挥经济效益,公司缩短了非正常期的时 间,由此如何在非正常期建立起规整稳固 的炉膛成为了首要问题。
• 1 电解质温度的管理
• 电解槽启动后,进入非正常期之后,电解
质温度随着分子比的调整控制和铝水平的 升高,逐渐趋于下降,且下降缓慢平缓, 这样,为形成规整的炉膛创造了良好的条 件。
下料器故障频发 槽控机故障
原料不符合要求
炉膛不规整
检修能力薄弱 阳极质量差 粉料
非正常期没有建立规整炉膛 正常期炉膛维护不到位

电解槽温度波动大
季节性温差大
制图
末端原因
• 造成电压摆频率高的末端因素 • 1操作方法不合理 • 2考核不严 • 3检修能力薄弱 • 4阳极质量差 • 5粉料 • 6非正常期没有建立规整炉膛 • 7正常期炉膛维护不到位 • 8季节性温差大
序号 末端因素
要因确认一览表
要因确认
确认方法 确认人 结论
1
操作方法不合理 加大培训力度和岗位练兵,可以解 调查分析
N
决。
2
考核不严
通过工段长现场监督,加大考核力 现场验证
N
度可以解决。
3
检修能力薄弱 加强对检修人员的培训力度,可以 现场验证
N
满足电解需要。
4
阳极质量差
阳极上槽前加强检查,可以解决
调查分析
N
5
粉料
通过供料加强管理,可以解决
调查分析
N
6
非正常期没有建 加强非正常期管理
立规整炉膛
调查分析
Y
7
正常期炉膛维护 加强正常期管理和维护
不到位
现场验证
Y
8
季节温差大
采取电解槽下部保温或者通风
现场验证
N
主要原因是:炉膛不规整
制表:金鑫
7制定对策措施







地负 完

点责 成
人时

非正常期 加强非正常 建立规整 1 电解质温度的管理 电
降低电压摆次数
3现状调查
• 通过对电解X车间的电压摆统计分析,绘制出如下
调查表:
电压摆日平均现状调查图
80
电 压 摆 次 数
70 60 50 40 30 20
10
0 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
月份
从图中可以看出2019年1月至2019年12月平均每日 电压摆最高60次/日最低20次/日,波动较大但是有1 个月达到20次/日以下.
车间领导给予大 力支持。
小组成员大部分 为一线的生产骨 干,具备解决问 题的能力。
3
实际生产中12 月电压摆次数 最低曾经达到
20次/日
因此,将电压摆频率降低到20次/日以下是 可行的
6原因分析
从人、机、料、法、环五个方面分析,如下图:
操作不熟练

工艺纪律执行不严
操作方法不合理 考核不严
电 压机 摆 频料 率 高法
• 3.两水平的控制
• 两水平的控制调整制约着炉膛的建立与规整和热
平衡的建立,因此必须对电解质水平和铝水平进 行合理的控制。为合理控制电解质和铝水平,灌 铝前电解质水平的目标值为30—35cm。灌完铝至 第一次出铝前,电解质应在28—30,不得低于 25cm。两周内电解质的目标值25—27cm,同时 应该加强保温以免电解质下降过快,我厂在启动 前期极上料厚度在30cm左右,到启动后一个月, 电解质水平逐渐降至21—23cm。启动初期铝水平 的目标值是18—19cm,到启动后一个月逐渐调至 正常。
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